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文檔簡介

1、取樣表管堵

托電在磨煤機、空預器等部位的壓力、差壓采用了導壓管

直接取樣,取樣表管堵塞的故障經常出現。

故障現象:表現為壓力無變化、差壓升高、開關不動作、

壓力升高、差壓降低等。

故障原因:

1)設計缺陷:托電一期在設計中就沒有取樣管吹掃裝置,

造成取樣管經常性被煤粉或灰堵塞。二期雖然設計了取樣管

吹掃裝置,但一直未正常投用。發(fā)現這一問題后,經于熱工

室相關人員聯系投用相關吹掃裝置,未得到認可,主要擔心

吹掃裝置投用時和投用后會影響到設備的運行工況。

2)沒有緩沖罐;設計中沒有在取樣口部位設置緩沖罐。

3)吹掃不徹底:托電一期磨煤機的取樣設計為一個取樣口

帶多個設備,如壓力、差壓、開關等,吹掃時限于工況、時

間、措施等原因,沒有徹底將所有取樣管線全部吹掃干凈,

遺留了隱患

處理方法;吹掃

處理效果;二期設備現在的辦法是設備出現問題后,先吹

掃,之后將吹掃裝置投用,投用吹掃裝置后,吹掃次數明顯

減少。遇小修或大修時,將所有取樣管徹底吹掃后,將所有

取樣吹掃裝置投用,相信會有很大的改善。一期限于設備的

限制,現在只是出現問題立即吹掃,已經提出改造計劃,希

望能徹底解決這一問題。

2、溫度測點波動

事故現象:測點表現為無規(guī)則波動

事故原因:

1)就地設備接線松動。

2)接線盒接線松動。

處理方法:

1)查找松動處。

2)重新緊固。

3)螺絲無法緊固的立即更換。

處理效果:螺絲松動的原因一是安裝調試時沒有緊固良

好,另外由于沒有使用防松動墊圈,機組長期振動較大造

成。已經提計劃采購防松動墊圈,逐步更換,爭取最大程度

減少這類事故°

3、溫度測點壞點

事故現象:測點指示最小或最大,成為壞點

事故原因:

1)就地設備接線松動。

2)接線盒接線松動。

3)就地設備接線短路。

4)接線盒接線短路。

5)溫度元件短路,元件已損壞。

6)溫度元件斷路,元件已損壞。

處理方法:

1)測量溫度元件阻值。

2)檢查就地接線。

3)檢查接線盒接線。

4)更換溫度元件。

5)緊固或更換螺絲。

處理效果:對于重復損壞的元件,采取更換取樣地點、更

換特殊保護套管。松動處緊固后,表現良好。

4、吹灰器行程開關

故障現象:吹灰器不動作、超限位

故障原因:

1)行程開關不動作:由于機械犯卡,造成開關不動作。開

關本身損壞,造成不動作。機械限位超限,開關無法自動復

位,造成不動作。

2)行程開關位置設置不好:位置設置靠前或靠后,吹灰器

行進到位后無法停止,繼續(xù)行走,造成吹灰器脫位,需重新

設置限位。

3)線路故障:線路虛接或松動,造成開關不動作或誤動

作。

處理方法;

1)檢查開關;開關有無卡澀、動作是否靈活、準確。

2)位置檢查:手動運行吹灰器,觀察行程是否到位、是否

超限。重新合理、正確設置開關位置。

3)線路檢查:檢查線路連接是否有松動現象,緊固接線端

子,更換螺絲等必要的附件。

處理效果:吹灰器的主要問題就表現在行程開關上,只要

對行程開關認真、仔細的重新設定,熱工部分可以保證處于

良好的運行工況。

5、液位開關誤動

故障現象:開關經常性誤動作

故障原因:

1)設計問題:如二期低加液位開關設計的安裝位置離設備

太遠,需經較長的連通管路。首先,響應時間有滯后。其

次,低加的溫度較高,較長的連通管路對保溫要求較高。設

計時沒有考慮管路內氣體排放的問題,管路有幾處上下彎

管°

2)施工問題:施工時未嚴格按要求施工,管路布置為水平

狀。

3)氣體影響;由于上述兩種原因,造成取樣哺內及取樣管

內氣體無法排放而堆積,取樣桶及取樣管內溫度較高,從而

造成液位波動,而使開關誤動作。

處理方法:二期設備自運行以來,低加液位開關經常出現

問題,

未實施改造前,只有強制聯鎖,避免造成由于開關的誤動

作而造成更嚴重的后果。后于臨修期間,先后對三號、四號

機組的低加取樣進行了改造。將原取樣管的多處折彎處全部

改為直管段,并嚴格按照標準施工,避免管內積留氣體。

處理效果:改造后,經一周時間的觀察,運行效果良好,

解除聯鎖強制,正常投用。投用后至今,運行良好。

6、石子煤閘板門

故障現象:閘板門不動作

故障原因;

1)門體犯卡。

2)開關反饋故障:由于石子煤所處環(huán)境惡劣,開關機械部

分進灰,造成開關卡澀,無法正確動作。開關本體進灰,造

成開關無法正確動作。開關本身故障,造成開關不動作或誤

動作。

3)就地按鈕(轉換開關)故障;由于長期振動,就地按鈕

(轉換開關)出現松動,運行人員不通知維護人員,強行操

作,造成開關損壞。按鈕(轉換開關)本身故障,造成開關不

動作或誤動作。

處理方法:

a)通知機務人員處理門體犯卡問題。

b)檢查、清理開關:檢查開關動作是否良好:是否進灰,

動作反饋是否正確。

c)檢查就地按鈕(轉換開關):檢查就地按鈕(轉換開關)是

否松動,動作是否良好,是否正確,緊固就地按鈕(轉換開

關)。

處理效果:處理效果良好。一方面使用質量好的按鈕(轉換

開關),并加強巡檢力度與頻次,做到此類事故防患于未然。

另外,定期清理行程開關的積灰,做好預防措施。

7、磨煤機出口閘板門反饋故障

故障現象:磨煤機出口閘板門反饋不對或門無法動作

故障原因:

1)開關反饋故障:由于所處環(huán)境惡劣,開關機械部分進

灰,造成開關卡澀,無法正確動作。開關本體進灰,造成開

關無法正確動作。開關本身故障,造成開關不動作或誤動

作。

2)由于開關的反饋不到位,造成程序無法正確的執(zhí)行,如

該打開時關到位的信號卻沒有回來,反饋不對造成門無法動

作。

處理方法:檢查、清理開關:更換質量較好的開關。檢查

開關動作是否良好,是否進灰,動作反饋是否正確。

處理效果:處理效果良好。加強巡檢力度與頻次,做到此

類事故防患于未然,定期清理行程開關的積灰,做好預防措

施。開關自身出現問題及時更換質量較好的開關。

8、磨煤機密封風門反饋故障

故障現象:磨煤機密封風門反饋不對或門無法動作

故障原因:

1)開關反饋故障:由于所處環(huán)境惡劣,開關機械部分進

灰,造成開關卡澀,無法正確動作。開關本體進灰,造成開

關無法正確動作。開關本身故障,造成開關不動作或誤動

作。

2)由于開關的反饋不到位,造成程序無法正確的執(zhí)行,如

該打開時關到位的信號卻沒有回來,反饋不對造成門無法動

作。

處理方法:檢查、清理開關:更換質量較好的開關。檢查

開關動作是否良好,是否進灰,動作反饋是否正確。

處理效果:處理效果良好。加強巡檢力度與頻次,做到此

類事故防患于未然,定期清理行程開關的積灰,做好預防措

施。開關自身出現問題及時更換質量較好的開關。

9、點火槍、油槍故障

故障現象:點火槍、油槍故障反饋不對或無法動作

故障原因:

1)電磁閥故障:由于所處環(huán)境惡劣,電磁閥內部進灰,造

成動作不到位,電磁閥串氣、漏氣,使得點火槍、油槍動作

不到位或不動作。

2)開關反饋故障;由于所處環(huán)境惡劣,開關鞏械部分進

灰,造成開關卡澀,無法正確動作。開關本體進灰,造成開

關無法正確動作。開關本身故障,造成開關不動作或誤動

作。

3)由于開關的反饋不到位,造成程序無法正確的執(zhí)行,如

該打開時關到位的信號卻沒有回來,反饋不對造成門無法動

作。

處理方法:

1)檢查清理電磁閥:手動試運,觀察電磁閥是否動作,動

作是否良好。若電磁閥有問題,拆開電磁閥進行清理、潤

滑、回裝。更換新電磁閥。

2)檢查、清理開關:更換質量較好的開關。檢查開關動作

是否良好,是否進灰,動作反饋是否正確。

處理效果:處理效果良好。加強巡檢力度與頻次,做到此

類事故防患于未然,定期清理電磁閥和行程開關的積灰,做

好預防措施。電磁閥和開關自身出現問題及時更換質量較好

的電磁閥和開關

10、爐管泄漏報警

故障現象:爐管泄漏經常誤報警

故障原因:設備質量不穩(wěn)定造成。該設備運行極不穩(wěn)定,

其電子部分的靈敏度難于掌握,在說明書上沒有明確表達,

咨詢廠家也沒有具體的方案和標準。

處理方法:

1)使用廠家配套的檢測設備,對二次表進行臉查。

2)調整二次表的靈敏度。

3)使用別的一次元件替換實驗。

4)使用別的二次元件替換實驗。

5)更換一次或二次元件。

處理效果:效果不是非常好,有重復故障的出現。已經聯

系廠家前來處理。

11、爐管泄漏堵灰報警

故障現象:爐管泄漏堵灰經常報警

故障原因:檢測管確實堵灰,造成報警出現。堵灰的原因

是該檢測裝置配有定期吹掃裝置,但運行人員卻不使用該裝

置,造成檢測管堵灰。

處理方法:

1)拆下一次元件。

2)捅開灰。

3)回裝。

4)檢查是否報警。

處理效果:全是應急方法,未從根本上解決問題。

12、煙風系統(tǒng)風門擋板反饋

故障現象:煙風系統(tǒng)風門擋板反饋不對或擋板無法動作

故障原因:

1)門體犯卡:此原因占此類故障的大多數。

2)開關反饋故障:由于所處環(huán)境惡劣,開關機械部分進

灰,造成開關卡澀,無法正確動作。開關本體進灰,造成開

關無法正確動作。開關本身故障,造成開關不動作或誤動

作。

3)由于開關的反饋不到位,造成程序無法正確的執(zhí)行,如

該打開時關到位的信號卻沒有回來,反饋不對造成門無法動

作。

處理方法:

1)通知機務人員處理。

2)檢查、清理開關:檢查開關動作是否良好,是否進灰,

動作反饋是否正確。

處理效果:加強巡檢力度與頻次,做到此類事故防患于未

然,定期清理行程開關的積灰,做好預防措施。開關自身出

現問題及時更換質量較好的開關。

13、壓力變送器指示不準

故障現象;壓力指示偏高或偏低

故障原因:

1)變送器零點漂移。

2)變送器滲漏。

處理方法:

1)關閉二次門。

2)使用手操器檢查變送器的零點.

3)調整變送器零點。

4)檢查有無滲漏。

處理效果:變送器零點漂移屬于正常現象,處理完成后效

果較好。少數時候屬于變送器外部問題,如滲漏造成,處理

后效果良好。

14、就地壓力表

故障現象:壓力表指示不準、損壞

故障原因:

1)質量問題;一些就地表計選擇廠家不好,儀表質量較

差,造成損壞。

2)選型不當;就地表計量程選擇不當,量程選擇較小,儀

表波動極易造成損壞。泵體出口處應選擇耐振型就地表,卻

選用普通壓力表,造成損壞

3)安裝問題:波動較大的地方,沒有加裝阻尼器,造成儀

表損壞。

處理方法:

1)拆回校驗。

2)檢查修理。

3)更換新表。

4)增加阻尼器。

處理效果:處理效果良好,基本沒有發(fā)生重復性故障。限

于設備運行工況的影響,以及備品備件的制約,無法全面的

根除。

15、化學水轉子流量計

故障現象:流量指示不準、無指示

故障原因:該流量計采用波輪式轉子,由于測量管內被測

液體較臟,液體內的塑料、生料帶等細小而柔軟的物品纏繞

在波輪上面,造成波輪轉動不靈活或不轉動,甚至造成波輪

的損壞,從而影響測量的準確性,或者造成設備的損壞。

處理方法;

1)拆下轉子。

2)清理波輪6

3)更換轉子。

4)回裝轉子。

處理效果:受運行工況的影響,無法徹底根除此類故障。

已經提出改造計劃,將現有流量計更換為非接觸式的流量計

(超聲波流量計)。

16、化學水氣動門

故障現象:反饋不對或門不動作

故障原因:

1)質量問題:該氣動門的反饋開關選用的是微動開關,質

量不過關,由于本身的問題,造成開關反饋不對。

2)固定方式問題;該微動開關固定只有對角的兩個螺絲,

而氣動門開關的力量較大,時間一長造成開關移位,無法正

確反饋

處理方法:

1)檢查開關動作情況是否良好。

2)檢查開關動作是否正確。

3)更換開關。

4)重新緊固開關。

處理效果:對于松動的開關,緊固后效果良好。損壞的開

關,更換新的開關后,重新調整固定位置,效果良好。

17、氫站減壓閥

故障現象;減壓閥漏氣或氣動門動作不良好

故障原因:

1)氣體腐蝕;氫站所處環(huán)境中,含有大量腐蝕性氣體,對

減壓閥的密封圈的腐蝕較大,長時間的腐蝕造成密封圈損

壞,造成減壓閥泄漏。泄漏嚴重時造成氣動門動作不良好。

2)減壓閥質量問題。

處理方法:

1)拆開減壓閥。

2)更換墊圈、密封圈。

3)緊固、回裝。

4)更換減壓閥。

處理效果:建議全部更換為高耐腐蝕型減壓閥。

18、化學水空壓機

故障現象:排氣溫度高報警經常出現

故障原因:

1)機務問題:未按時更換濾網、油脂。

2)原件問題;測溫元件采用熱電阻,出現國一次因為元件

損壞而發(fā)生報警的問題。

處理方法:

1)通知機務人員處理。

2)報警確認、消除。

3)重新啟動。

處理效果:受備品備件不足的影響,經常做重復性工作。

20、化學水流量計

故障現象;流量計指示不準

故障原因:

1)安裝問題:該流量計選用rosemount公司的皮托管流量

計,安裝時未進行良好、準確的校驗,導致所有表計在運行

后先后反映出測量不準的現象。

2)零點漂移:使用一段時間后出現零點漂移,造成儀表測

量不準。

處理方法:

1)拆回。

2)重新校驗。

3)使用手操器歸零。

4)回裝。

21、除灰電磁閥

故障現象:電磁閥不動作

故障原因:除灰系統(tǒng)的電除塵裝置采用了許多電磁閥參與

控制,除灰系統(tǒng)是克萊得公司的產品,電磁閥采用海隆公司

的產品。該系統(tǒng)中,電磁閥控制氣動門啟停之后,去到泵體

密封隔膜處,再返回到壓力開關作為系統(tǒng)正常與否的反饋信

號。實際運行中由于泵體密封隔膜除經常破損,導致大量的

灰進入氣路系統(tǒng),造成電磁閥失靈和損毀。

處理方法:

1)拆除電磁閥。

2)清理、修復。

3)更換電磁閥。

4)吹掃管路和相關氣路。

5)回裝、試運。

處理效果:清理、修復、更換電磁閥都不是徹底解決問題

的辦法,已經提出改造方案,徹底解決

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