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技術(shù)|熟料包心料的成因及解決措施原創(chuàng)李縣軍,等水泥1周前
摘要通過將普通翻板閥更換為微動翻板閥,提高系統(tǒng)鎖風(fēng)能力;高溫風(fēng)機(jī)改造及三次風(fēng)閘板調(diào)整,加大系統(tǒng)風(fēng)量;采取減少窯頭煤用量,提高回轉(zhuǎn)窯轉(zhuǎn)速,控制窯內(nèi)良好通風(fēng)確保煤粉充分燃燒;將沖板流量計(jì)改為轉(zhuǎn)子秤,穩(wěn)定系統(tǒng)生料喂料量;給下游下料管入口加裝撒料板增強(qiáng)物料分散能力等措施,解決了燒成系統(tǒng)風(fēng)量嚴(yán)重不足,窯爐煤粉燃燒不完全致使還原氣氛較濃等導(dǎo)致熟料包心料問題,進(jìn)而降低生產(chǎn)能耗,穩(wěn)定并提升熟料質(zhì)量及性能。我集團(tuán)一條設(shè)計(jì)產(chǎn)能2500t/d熟料生產(chǎn)線,回轉(zhuǎn)窯規(guī)格Φ4m×60m,實(shí)際生產(chǎn)能力3300t/d左右。該生產(chǎn)線采用高固氣比懸浮預(yù)熱窯外預(yù)分解技術(shù),按照組合式交叉料流和平行雙系列氣流串行布置,集成五級八次氣固換熱。在分解爐外連接旋流器,進(jìn)行爐體外循環(huán),延長窯外分解時間,提高入窯分解率,實(shí)現(xiàn)高產(chǎn)低耗、高效運(yùn)行。1存在的問題該生產(chǎn)線2017年回轉(zhuǎn)窯因系統(tǒng)阻力大、風(fēng)量偏小導(dǎo)致故障停機(jī)12次,回轉(zhuǎn)窯卡大塊在線處理6次,從而造成人、財(cái)、物等資源的大量消耗,且存在較大安全管控風(fēng)險(xiǎn)。尤其是出窯熟料包心黃料較多,熟料強(qiáng)度波動大、性能差,f-CaO含量居高不下,致使水泥質(zhì)量及性能難以滿足市場高端用戶的需求。2熟料巖相及熱工標(biāo)定2.1熟料外觀質(zhì)量及巖相分析2.1.1熟料外觀質(zhì)量現(xiàn)場取出窯熟料觀察可見,熟料顆粒大小極不均勻,圓球狀顆粒較少,無規(guī)則形狀多,顆粒直徑約1~5cm,邊部有砂狀粒,呈分層燒結(jié)狀,有明顯孔洞;仔細(xì)觀察可發(fā)現(xiàn),料球表層不光滑且伴有密集熔融結(jié)點(diǎn),燒結(jié)致密度由表層向內(nèi)逐步變化,熟料包心部分較松散。熟料包心料外觀及熟料包心破開情況分別見圖1、圖2。圖1熟料包心料外觀圖2熟料包心料打開(破開)2.1.2熟料巖相分析熟料打開(破開)后多孔洞,孔隙率偏高。根據(jù)顯微結(jié)構(gòu)的巖相分析,正常熟料孔洞面積與熟料礦物總面積值之比在25.0%~30.0%,而該熟料孔洞面積與熟料礦物總面積值之比遠(yuǎn)大于30.0%,A礦、B礦集中分布,大多以礦巢形式存在,f-CaO有一處自聚集成堆積狀態(tài)而形成礦巢。正常熟料A礦、B礦互相交替均勻分布,f-CaO含量少且離散分布??梢娛炝响褵郎囟炔痪鶆?,存在局部煅燒溫度較低現(xiàn)象,熟料冷卻速度慢,在1?250℃存在時間過長,導(dǎo)致A礦包裹B礦現(xiàn)象嚴(yán)重。熟料巖相視野孔隙率和熟料f-CaO礦巢分別見圖3、圖4。2.2熱工標(biāo)定2.2.1下料管下料量不穩(wěn)現(xiàn)場排查系統(tǒng)翻板閥波動大,下料管下料量不穩(wěn)定,容易造成跑生料,窯內(nèi)出現(xiàn)結(jié)球、熟料包裹生料現(xiàn)象,且造成系統(tǒng)內(nèi)漏風(fēng),降低旋風(fēng)筒收塵效率。通過對一級筒的實(shí)際風(fēng)量標(biāo)定,由氣體含塵量及入大布袋收塵器的含塵量,推算實(shí)際生料料耗為1.596。在生料喂料量小倉控制較為穩(wěn)定情況下,入窯提升機(jī)電流8.0A左右,入窯生料反饋波動在10~15t/h,來料波動對系統(tǒng)熱工穩(wěn)定極為不利,當(dāng)來料突然變大,會造成預(yù)熱器系統(tǒng)的物料短路、塌料及竄料現(xiàn)象;來料突然變小,窯爐內(nèi)溫度偏高,會在回轉(zhuǎn)窯中后部造成液相提前出現(xiàn),并夾雜包裹生料,形成料球,不易煅燒,形成包心料、黃心料,影響熟料質(zhì)量。圖3熟料巖相視野孔隙率圖4熟料f-CaO礦巢2.2.2系統(tǒng)風(fēng)量偏小經(jīng)檢測,三次風(fēng)實(shí)際風(fēng)量46?210.60Nm3/h,分解爐煤粉燃燒需要空氣量為60?945.73Nm3/h,三次風(fēng)量偏小,三次風(fēng)閘板高度為300mm,二次風(fēng)量(不含送煤風(fēng)及入窯一次風(fēng))36?490.65Nm3/h,理論上用風(fēng)量44?907.16Nm3/h。因而系統(tǒng)整體風(fēng)量偏小,二、三次風(fēng)實(shí)際較理論用風(fēng)量偏小18.5%~24.1%,造成窯尾煙室及分解爐出口的CO含量較高,O2含量不足,煤粉燃燒不完全,產(chǎn)生還原氣氛,致使熟料中包裹有黃色料球及少部分褐色料。2.2.3系統(tǒng)阻力大窯尾預(yù)熱器系統(tǒng)阻力較大,C1出口負(fù)壓高達(dá)-6?800Pa,高溫風(fēng)機(jī)入口負(fù)壓高達(dá)-7?280Pa,造成高溫風(fēng)機(jī)功率高(運(yùn)行電流高達(dá)127A)。根據(jù)C5出口負(fù)壓約-1?800Pa判斷,阻力高的原因是各級預(yù)熱器阻力大,這與料氣比高有關(guān)。2.2.4C1出口溫差高C1A、C1B出口溫度相差高達(dá)40℃,存在換熱不均勻現(xiàn)象,入口換熱段距離較短,換熱效果較差。因此根據(jù)空間位置,可對喂料點(diǎn)進(jìn)行改造,適當(dāng)延長入口換熱段距離,提高熱換效果。2.2.5一級筒與高溫風(fēng)機(jī)壓差較大經(jīng)檢測一級筒出口粉塵排放量10.09t/h,含塵濃度25g/m3左右,濃度較低,一級筒收塵效率高達(dá)95.31%,但阻力較大,壓損在1?500Pa左右,特別是一級筒與高溫風(fēng)機(jī)之間壓差較大。3熟料包心料成因分析通過熟料巖相分析及系統(tǒng)熱工標(biāo)定,熟料包心料形成主要原因是燒成系統(tǒng)整體風(fēng)量不足、窯爐風(fēng)不匹配、喂料量波動大、頭煤量過多、窯速頻繁調(diào)整等導(dǎo)致的熱工制度不穩(wěn)定,造成回轉(zhuǎn)窯長厚窯皮、結(jié)圈結(jié)蛋、頻繁塌料,在窯爐還原氣氛較濃狀態(tài)下,極易造成熟料燒成包心料,嚴(yán)重影響出窯熟料質(zhì)量。首先,系統(tǒng)來料不穩(wěn)定,生料沖板流量計(jì)(計(jì)量秤)波動較大,影響窯內(nèi)熱工狀態(tài),容易造成系統(tǒng)參數(shù)的紊亂。其次,撒料箱的撒料效果較差,當(dāng)現(xiàn)有喂料秤喂料波動較大時,三、四級撒料箱的作用尤為重要,不僅起到使物料充分交換的作用,同時也預(yù)防三級向五級塌料、四級向分解爐塌料的情況發(fā)生,撒料效果差時會出現(xiàn)料短路(斷料)現(xiàn)象。再次,窯、爐總風(fēng)量偏小,煤粉燃燒不完全,窯尾及分解爐出口的一氧化碳的濃度較高,容易造成燃料的浪費(fèi),不利于熟料的煅燒,易產(chǎn)生還原料,造成熟料f-CaO含量偏高。另外,熟料MgO含量較高(4.5%左右),容易造成窯內(nèi)低溫液相增加,并提前出現(xiàn),使上過渡帶出現(xiàn)大量的液相,熟料提前結(jié)粒且結(jié)粒逐步增大,這些大顆粒球核進(jìn)入燒成帶后,溫度從大顆粒料球表面?zhèn)鞯街行妮^困難,增加頭煤用量,容易造成長厚窯皮,窯內(nèi)還原氣氛較濃,加重褐色還原料的形成氛圍。4改進(jìn)措施4.1沖板流量計(jì)改裝為轉(zhuǎn)子秤,穩(wěn)定系統(tǒng)生料喂料,撒料箱增加撒料板,增強(qiáng)物料分散能力由于生料沖板流量計(jì)(計(jì)量秤)波動較大,造成系統(tǒng)來料不穩(wěn)定,操作時分解爐出口溫度很難控制,系統(tǒng)熱工制度不穩(wěn)問題。采取將沖板流量計(jì)改裝為轉(zhuǎn)子秤,保證下料的穩(wěn)定。對C3B、入分解爐的C4B和旋流器下料管撒料箱增加了撒料板,采用耐熱鋼板自行制作撒料板,按照C3B(超出原撒料臺邊緣)200mm、旋流器250mm、C4B(入分解爐)300mm的插入深度要求進(jìn)行定位,以增強(qiáng)物料分散能力,見圖5。同時設(shè)計(jì)更換撒料箱為120°廣角撒料箱,提高物料分散性,防止窯內(nèi)出現(xiàn)竄生料現(xiàn)象。圖5撒料箱增加撒料板4.2普通翻板閥更換為微動翻板閥,改善系統(tǒng)鎖風(fēng)效果由于系統(tǒng)內(nèi)漏風(fēng),二、三次風(fēng)量小,系統(tǒng)整體風(fēng)量不足,將C1A、C1B下部翻板閥,C4A、C4B、C5以及旋流器翻板閥進(jìn)行更換,改用鎖風(fēng)效果更好的微動翻板閥,見圖6。圖6更換后的微動翻板閥4.3對三次風(fēng)管入風(fēng)口進(jìn)行改造,更換使用新的燃燒器,提高熟料煅燒能力在三次風(fēng)管入分解爐口一側(cè)加做斜度約25°導(dǎo)風(fēng)墻,使得入分解爐后風(fēng)場更加合理,改變?nèi)霠t三次風(fēng)的切向運(yùn)行效應(yīng),促進(jìn)爐內(nèi)風(fēng)煤匹配,煤粉充分燃燒,進(jìn)而預(yù)防局部高溫產(chǎn)生結(jié)皮。同時更換使用新的燃燒器,解決窯內(nèi)頻繁結(jié)圈結(jié)蛋,以及因窯、爐總體風(fēng)量偏小導(dǎo)致煤粉燃燒不完全的問題。4.4穩(wěn)定生料成分,提升生料KH合格率,控制熟料MgO含量針對石灰石質(zhì)量波動大,從礦山石灰石開采搭配、均化庫底各區(qū)下料穩(wěn)定、下料點(diǎn)下料正常、標(biāo)準(zhǔn)倉倉重恒定入手,進(jìn)而確保生料均化鏈有效管控,提升生料KH合格率,控制熟料MgO含量≤4.0%。4.5高溫風(fēng)機(jī)改造及三次風(fēng)閘板調(diào)整,加大系統(tǒng)風(fēng)量將高溫風(fēng)機(jī)入口百葉閥葉片拆除,減少管道阻力,改原主電動機(jī)液力耦合器為變頻器控制調(diào)速,在保證系統(tǒng)負(fù)壓前提下,適當(dāng)提高窯頭高溫風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速,加強(qiáng)系統(tǒng)通風(fēng)。三次風(fēng)閘板高度由300mm改為400mm。調(diào)整后三次風(fēng)的風(fēng)量51?682.13Nm3/h,二次風(fēng)的風(fēng)量39?871.66Nm3/h。從而二、三次風(fēng)實(shí)際較理論用風(fēng)量偏小值由原來18.5%~24.1%下降為11.2%~15.2%。4.6減少窯頭煤用量,提高回轉(zhuǎn)窯轉(zhuǎn)速生產(chǎn)過程中適當(dāng)減少窯頭煤用量,提高回轉(zhuǎn)窯轉(zhuǎn)速,由原來3.8r/min提高到4.3r/min,達(dá)到薄料快轉(zhuǎn),減少窯內(nèi)物料填充率,保證窯內(nèi)良好通風(fēng),進(jìn)而保證窯內(nèi)煤粉燃燒更充分。5效果驗(yàn)證5.1工藝故障導(dǎo)致的停機(jī)次數(shù)大幅下降經(jīng)統(tǒng)計(jì),改造后2018年3月15日開機(jī)后,回轉(zhuǎn)窯非計(jì)劃停機(jī)次數(shù)大幅度減少,3~4月實(shí)現(xiàn)回轉(zhuǎn)窯連續(xù)運(yùn)行36天,5~8月實(shí)現(xiàn)回轉(zhuǎn)窯連續(xù)運(yùn)行72天,9~11月實(shí)現(xiàn)回轉(zhuǎn)窯連續(xù)運(yùn)行65天,連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)的時段和天數(shù)創(chuàng)歷史最好水平。工藝故障停機(jī)3次,比2017年停機(jī)12次減少了75.0%,未出現(xiàn)回轉(zhuǎn)窯結(jié)大塊現(xiàn)象。5.2熟料質(zhì)量及性能提高通過上述措施,熟料表面光滑無孔,砸開后結(jié)構(gòu)致密,熔融感較強(qiáng),總體性能顯著提高,熟料強(qiáng)度穩(wěn)定性提高,采取措施改后的2018年3月~11月較2017年同期熟料28d抗壓強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)偏差下降0.72MPa,28d抗壓強(qiáng)度提高3.5MPa,按集團(tuán)熟料f-CaO含量≤1.2%的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn),熟料f-CaO內(nèi)控合格率提高14.6%,改造前后熟料f-CaO內(nèi)控合格率對比見表1,生產(chǎn)P·O42.5水泥的f-CaO含量控制指標(biāo)可滿足鐵路標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)高端用戶的需求。5.3回轉(zhuǎn)窯臺時產(chǎn)量顯著提高,電耗明顯下降由表2、表3改造前后回轉(zhuǎn)窯臺時產(chǎn)量及電耗對比可見,改造后(2018年)較改造前(2017年)窯臺時產(chǎn)量提高5.0t/h左右,實(shí)際生產(chǎn)能力由改前3?150t/d上升至3?300t/d以上,熟料電耗下降0.83kWh/t,回轉(zhuǎn)窯提產(chǎn)降耗明顯。6結(jié)束語通過熟料巖相分析及熱工標(biāo)定診斷,確認(rèn)熟料包心料主要原因是燒成系統(tǒng)風(fēng)量嚴(yán)重不足,窯爐煤粉燃燒不完
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