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文檔簡介
提高自安裝采油平臺樁管的下料質(zhì)量
自安裝采油平臺為我國首座插銷式液壓自升降生產(chǎn)儲油平臺,
與固定式采油平臺相比,這座名為“海洋石油161”的自安裝采油平臺最大的不同在于配備有插銷式液壓升降系統(tǒng),這個系統(tǒng)使其具備了獨特的優(yōu)勢?!昂Q笫?61”是能夠?qū)崿F(xiàn)“蜜蜂式”采油的可移動平臺。插銷式結(jié)構(gòu)擴(kuò)大了樁腿高度的可調(diào)節(jié)范圍,有利于平臺根據(jù)水深調(diào)節(jié)升降高度,使平臺可適應(yīng)的海域更廣。此外,借“插銷”之力,“海洋石油161”比同等規(guī)模的液壓升降平臺的起升重量更大,穩(wěn)定性更好。本平臺樁腿為圓柱形結(jié)構(gòu),樁腿長度67m,直徑φ3000mm,壁厚36、30mm。對應(yīng)插銷位置設(shè)有4根長條形導(dǎo)向條,導(dǎo)向條寬度700mm,厚度36mm。樁管內(nèi)部設(shè)有縱向桁材(⊥20X300/20X200)和圈(⊥20X300/20X200),支撐圈梁間距1000-2000mm。樁腿筒體插入樁靴,并與樁靴構(gòu)件焊接。對應(yīng)樁壁開孔位置,在樁腿內(nèi)設(shè)置密閉罩,結(jié)構(gòu)由14mm的鋼板焊接而成。一.工程概況自安裝采油平臺現(xiàn)場照片
這是我廠首次承攬這種類型的平臺,我們下料車間承擔(dān)了下料任務(wù),由于鋼管直徑大(φ3000mm),筒體和導(dǎo)向條又都需要對應(yīng)開孔,這是整個工程的難點。為了確保自安裝平臺的整體預(yù)制質(zhì)量,我們QC小組圍繞這一薄弱環(huán)節(jié),開展了質(zhì)量管理活動,較好的解決了這一難題,為我廠及公司做出了積極的貢獻(xiàn)。樁管及導(dǎo)向條尺寸外觀圖如下所示:繪圖人:吳迪繪圖時間:2009年1月19日
圖1
繪圖人:賈愛玲繪圖時間:2009年1月19日
自安裝采油平臺整體效果圖圖2三、選題理由
提高自安裝采油平臺樁管下料質(zhì)量質(zhì)量要求高:樁管直徑公差:φ3000+2-6mm,橢圓度要求≤5mm撓曲值≤20mm;導(dǎo)向條直線度≤1mm/m,整體≤3mm;導(dǎo)向條圓孔與樁腿圓孔偏差≤1mm;樁水平面四開孔中心的偏差控制在±1.5mm。市場影響大:首次施工直徑在φ3000mm以上的樁管,樁管外圍有四條導(dǎo)向條,且樁管和導(dǎo)向條需要對應(yīng)開孔,能夠積累總結(jié)出一套更完善的施工控制程序和施工經(jīng)驗,而且對公司以后對外開拓市場具有重要意義。施工難度大:樁管直徑在φ3000mm以上;鋼板尺寸偏大3000×9000~3000×12000;樁管與導(dǎo)向條需要對應(yīng)開孔,且是在滾制成型后開孔,難度非常大;鋼板厚度大且厚度不一,削斜難度大。繪圖人:吳迪繪圖時間:2009年2月9日
圖3四、現(xiàn)狀調(diào)查
現(xiàn)狀調(diào)查(一)為明確影響海上平臺樁管下料質(zhì)量的問題關(guān)鍵所在,我們對2008年3月~6月份施工的類似規(guī)模工程趙東項目ODB、OPB平臺(直徑范圍為φ1524×40~φ2032×65)的樁管的下料實際情況進(jìn)行了質(zhì)量調(diào)查,結(jié)果如下:
月份件數(shù)合格件數(shù)
不合格件數(shù)
一次合格率(%)08年3月110102892.708年4月6461395.308年5月120112893.308年6月125118794.4合計4193932693.9(平均值)
調(diào)查人:吳迪調(diào)查時間:2009年3月16日~3月20日
樁管筒節(jié)下料情況調(diào)查表表1
利用柱形圖將產(chǎn)量和合格品數(shù)量關(guān)系表現(xiàn)如下圖所示:
繪圖人:賈愛玲繪圖時間:2009年3月23日
圖4一次合格率(%)92.7%95.3%目標(biāo)值96%93.3%94.4%91平均值93.9%利用折線圖將月份和一次合格率的關(guān)系表現(xiàn)如下圖所示:
圖5
2008年3月2008年4月2008年5月2008年6月9293949596繪圖人:吳迪繪圖時間:2009年3月23日
月份現(xiàn)狀調(diào)查(二)
我們對2008年3月~6月份施工的26節(jié)不合格筒節(jié)進(jìn)行了質(zhì)量調(diào)查,并對調(diào)查結(jié)果進(jìn)行分類統(tǒng)計,統(tǒng)計情況如下表所示:
缺陷調(diào)查表表2序
號缺
陷頻
數(shù)頻
率%累計頻率%1下料尺寸超標(biāo)8541.941.92坡口表面質(zhì)量超差8340.982.83氧化鐵清理不干凈157.390.24直線度超標(biāo)104.9955板材外觀有刮痕52.597.56其
他52.5100合
計N=203100調(diào)查人:吳迪
調(diào)查時間:2009年3月24日
結(jié)論:從排列圖可以看出,下料尺寸超標(biāo)和坡口表面質(zhì)量超差是造成樁管不合格的主要問題。圖6A下料尺寸超標(biāo)B坡口表面質(zhì)量超差C氧化鐵清理不干凈D直線度不夠E板材外觀有刮痕F其他41.982.890.29597.5繪圖人:吳迪繪圖時間:2009年3月24日五、目標(biāo)確定和目標(biāo)可行性分析1、確定目標(biāo)值:下料一次合格率達(dá)到96%以上。93.9%96%圖7
2、目標(biāo)值制定的依據(jù):
1)業(yè)主要求我們質(zhì)量一次合格率必須達(dá)到96%。
2)該工程的優(yōu)質(zhì)正點,能拓寬我們公司的外部市場。
3)對趙東工程筒體檢驗平均一次合格率接近目標(biāo)值,為我們目標(biāo)值的制定提供了數(shù)據(jù)依據(jù)。繪圖人:賈愛玲繪圖時間:2009年4月13日3、目標(biāo)值的可行性分析:1)只要我們將兩個主要的缺陷因素出現(xiàn)的頻數(shù)降低,我們下料的一次合格率就能有很大幅度的提高。2)施工經(jīng)驗:我們過去成功預(yù)制過很多大型海上平臺的樁管,如趙東平臺、EDC平臺,施工經(jīng)驗豐富。3)人員素質(zhì):全體QC小組成員由工程師、技術(shù)員、高級技師以及技術(shù)工人組成,具有較強(qiáng)的解決問題的能力。4)歷史水平:1999年,該QC小組《確保海工樁管壓頭質(zhì)量》獲全國優(yōu)秀QC小組;2006年,該QC小組《確保趙東工程結(jié)構(gòu)鋼管下料質(zhì)量》獲山東省優(yōu)秀QC小組;2008年,該QC小組去年《提高內(nèi)蒙風(fēng)力發(fā)電塔架的下料質(zhì)量》獲勝利油田優(yōu)秀QC小組成果二等獎。六、分析原因
關(guān)聯(lián)分析:根據(jù)上述調(diào)查表,我們對產(chǎn)生缺陷的原因做如下分析:開孔尺寸有偏差開孔設(shè)備及技術(shù)老化板邊出現(xiàn)弧度施工方法技術(shù)不熟練坡口高度不均削斜質(zhì)量差下料有偏差鈍邊不均切割有偏差切割速度不均坡口表面質(zhì)量超差下料尺寸超標(biāo)責(zé)任心不強(qiáng)板材表面有刮痕施工工序交接不完整材料規(guī)格有誤母材內(nèi)部質(zhì)量不好切割進(jìn)入點不準(zhǔn)設(shè)備不能滿足生產(chǎn)要求直線度超標(biāo)切割器供氣不穩(wěn)平臺母材不合格關(guān)聯(lián)圖圖8切割器道軌不平施工經(jīng)驗不足切割參數(shù)不當(dāng)
通過關(guān)聯(lián)圖可得知,我們找出了影響下料尺寸和造成坡口表面質(zhì)量超差的因素共24條,其中末端因素有7條:
1、施工工序交接不完整2、切割器供氣不穩(wěn)3、施工經(jīng)驗不足4、開孔設(shè)備及技術(shù)老化5、平臺母材不合格6、切割器道軌不平7、責(zé)任心不強(qiáng)
繪圖人:吳迪繪圖時間:2009年5月18日七、要因確定
(一)施工工序交接不完整確認(rèn)時間:2009年6月15日確認(rèn)人:吳迪由于自安裝采油平臺樁管的直徑大(φ3000以上),下料尺寸準(zhǔn)確度要求高,所以我們樁管施工的順序按照:先用數(shù)控切割機(jī)切割出每節(jié)樁管筒節(jié),再用半自動切割機(jī)切割出所需的坡口。由于兩個工序的操作人員,沒有按照要求及時測量施工完的筒節(jié)尺寸,且沒有完全記錄正確的檢查尺寸,這樣就造成后續(xù)的安裝車間,不好正確掌握、控制筒節(jié)的安裝順序和組對偏差,不能提前考慮應(yīng)對措施,造成被動局面,不利于產(chǎn)品的質(zhì)量。結(jié)論:要因
(二)切割器供氣不穩(wěn)確認(rèn)時間:2009年6月16日確認(rèn)人:董自龍我們車間氧氣房工作人員在換氧氣瓶輸送氧氣時,要把氧氣表壓力控制在0.9~1.0MPa之間。由于氧氣是長距離輸送,會出現(xiàn)氧氣壓力不穩(wěn)的現(xiàn)象,但是我們車間每名火焊人員都在氧氣管線上加裝了穩(wěn)壓表,避免了由于氧氣壓力不穩(wěn)出現(xiàn)切割質(zhì)量缺陷的問題。結(jié)論:非要因(三)施工經(jīng)驗不足確認(rèn)時間:2009年6月17日確認(rèn)人:賈愛玲王妍我廠雖然已經(jīng)成功預(yù)制過很多個大型海上平臺的樁管,但對于插銷式液壓升降的四樁腿自升式平臺的制造來說,還是首次,一切都在摸索當(dāng)中。我廠職工比較缺乏相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)驗,對很多的生產(chǎn)技術(shù)要求不是很明確,不利于保證樁管的施工質(zhì)量。結(jié)論:要因(四)開孔設(shè)備及技術(shù)達(dá)不到施工要求確認(rèn)時間:2009年6月18日確認(rèn)人:董自龍這次施工的自安裝采油平臺樁腿為圓柱形結(jié)構(gòu),對應(yīng)插銷位置設(shè)有四根長條形導(dǎo)向條,導(dǎo)向條與對應(yīng)樁壁設(shè)有φ380的開孔,這就需要我們對導(dǎo)向條實施開孔,之前我們廠對容器的開孔都是手把操作,設(shè)備及技術(shù)老化,不能滿足自安裝采油平臺技術(shù)文件上對開孔精度(φ380+1)的要求。結(jié)論:要因(五)平臺母材不合格確認(rèn)時間:2009年6月19日確認(rèn)人:龍濤自安裝采油平臺所用一切板材均由甲方提供,提供時經(jīng)過了嚴(yán)格把關(guān),并配有質(zhì)量證明書,且進(jìn)入我廠后由質(zhì)檢及理化人員進(jìn)行了100%檢測,未發(fā)現(xiàn)不合格鋼板進(jìn)入生產(chǎn)。結(jié)論:非要因(六)切割器道軌不平確認(rèn)時間:2009年6月20日確認(rèn)人:盧中華我廠一直以來對坡口的施工都是用的大連造船廠制造的GC2-200Z型車式火焰切割機(jī)。由于長期使用,切割機(jī)的道軌局部高低不平甚至產(chǎn)生了變形,這樣切割的坡口就會出現(xiàn)高度不均、鈍邊不均甚至角度偏差大的問題。結(jié)論:要因(七)責(zé)任心不強(qiáng)確認(rèn)時間:2009年6月21日確認(rèn)人:陳素娟小組成員在現(xiàn)場施工工程中,對工作人員的施工過程進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)控。下料嚴(yán)格按圖紙、制造工藝和焊接工藝規(guī)程進(jìn)行,并嚴(yán)格進(jìn)行互檢。下料誤差范圍在長±1mm、寬±1mm、對角線2mm以內(nèi),完全在誤差允許范圍之內(nèi)。結(jié)論:非要因根據(jù)現(xiàn)場驗證結(jié)果,我們得出如下4條要因:1、施工工序交接不完整2、施工經(jīng)驗不足3、開孔設(shè)備及技術(shù)老化4、切割器道軌不平八、制定對策序號要
因目
標(biāo)
對
策措施時間地點負(fù)
責(zé)
人1施工工序交接不完整保證施工工序正常運(yùn)轉(zhuǎn),達(dá)到控制質(zhì)量的目的1、對人員進(jìn)行質(zhì)量意識教育2、編制詳細(xì)的記錄尺寸表格1、根據(jù)現(xiàn)狀,講清質(zhì)量對后序工作的重要性2、編制能記錄一切可參考的詳細(xì)的記錄尺寸表格2009年7月1日~7月7日車間會議室吳迪2施工經(jīng)驗不足掌握自安裝采油平臺的一切制造要求1、應(yīng)用現(xiàn)有條件對施工工人進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)2、改進(jìn)施工技術(shù)方法1、
舉辦技術(shù)培訓(xùn)班,由技師講授操作規(guī)程,技術(shù)人員進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)宣貫等2、做專門適合破開導(dǎo)向條的胎具,并對導(dǎo)向條的坡口進(jìn)行刨邊處理2009年7月8日~7月18日車間會議室及現(xiàn)場董自龍陳素娟3開孔設(shè)備及技術(shù)達(dá)不到施工要求達(dá)到技術(shù)文件對開孔精度的要求1、引進(jìn)新的開孔設(shè)備2、學(xué)習(xí)先進(jìn)的開孔技術(shù)1、專門采購適合開孔的專用設(shè)備2、讓火焊技師先研究并實踐開孔技術(shù),并對其他火焊人員進(jìn)行培訓(xùn)2009年7月19日~7月26日車間現(xiàn)場董自龍賈愛玲4切割器道軌不平保證坡口的切割質(zhì)量對半自動切割器進(jìn)行改造我們給切割器安裝了一個外伸桿和小滑輪,將原來的道軌去掉了。2009年7月19日~7月26日車間現(xiàn)場盧中華龍濤對策表主要原因確定之后,我們分別針對所確定的每條要因制定了相應(yīng)的對策如表3所示:
制表人:吳迪制表時間:2009年7月1日
表3九、對策實施
(一)完善施工工序制度1、制定完整的樁管下料工工藝流程圖:下料工工藝流程圖
審圖電腦排版數(shù)控套料排版設(shè)定數(shù)控切割參數(shù)切割坡口記錄切割后尺寸并進(jìn)行標(biāo)記移植切割直口出料繪圖人:吳迪繪圖時間:2009年7月2日
圖92、數(shù)控操作者在切割完每張鋼板后,及時進(jìn)行測量并將下料的實際尺寸記錄下來,并在鋼板上注明節(jié)數(shù)和尺寸,以便切割坡口時能夠找到其對應(yīng)的坡口形式,避免出現(xiàn)割錯坡口的現(xiàn)象。構(gòu)件號標(biāo)記長1長2左寬右寬對角線1對角線2下料人切割人時間J1-01J1-02J1-03J1-04J1-05………
制表人:吳迪制表時間:2009年7月3日自安裝采油平臺樁管下料檢查記錄表4
自安裝采油平臺導(dǎo)向條下料檢查記錄表5構(gòu)件號尺寸標(biāo)記弧長1弧長2長1長2對角線1對角線2時間J1-OR1-012980*706*36J1-OR2-012980*706*36J1-OR3-012980*706*36J1-OR4-012980*706*36J1-OR1-022930*706*36………………制表人:吳迪制表時間:2009年7月3日(二)對人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn),改進(jìn)施工技術(shù)方法
1、舉辦氣焊工培訓(xùn)班職工培訓(xùn)考核表(氣焊技能培訓(xùn))
單位:勝利油建公司金屬結(jié)構(gòu)廠下料車間培訓(xùn)形式:業(yè)余培訓(xùn)名稱:氣焊工技能培訓(xùn)培訓(xùn)時間:2009年7月8日-2009年7月18日培訓(xùn)地點:青工培訓(xùn)基地認(rèn)課教師:董自龍(氣焊技師)培訓(xùn)人員:(5人)考試成績:(60分)考核成績:(40分)綜合成績:(100分)王勇583795李麗573895孫春松543589孫麗553893杜繼霞533689考核人:董自龍考核時間:2009年7月18日表6
2、改進(jìn)施工技術(shù)方法1)專門制作了破開導(dǎo)向條的胎具由于樁腿為圓柱形結(jié)構(gòu),對應(yīng)插銷位置設(shè)有四根長條形導(dǎo)向條,導(dǎo)向條直徑太大(φ3072mm),滾制成形后在平地上很難將其準(zhǔn)確的破開,為了保證其尺寸的準(zhǔn)確性,我們專門制作了胎具,如下圖所示:
2)對導(dǎo)向條的坡口進(jìn)行刨邊處理導(dǎo)向條外側(cè)與筒體的焊縫坡口要求如下圖所示:
圖10
繪圖人:吳迪繪圖時間:2009年7月19日導(dǎo)向條刨邊前導(dǎo)向條刨邊后
為了達(dá)到圓角R10的要求,我們先將其切割成倒角,又對其采用了刨邊處理。(三)更新開孔設(shè)備并學(xué)習(xí)其開孔技術(shù)
1、引進(jìn)新的開孔設(shè)備
樁管和導(dǎo)向條需要在滾制成形后開孔,開孔精度要求極高(φ380mm+1),且導(dǎo)向條與筒體的圓孔內(nèi)環(huán)焊縫還需要切割破口,如果采用我們之前手把切割的設(shè)備和技術(shù)根本達(dá)不到要求,為了保證其準(zhǔn)確度,我們新引進(jìn)了一套開孔設(shè)備。導(dǎo)向條與筒體的圓孔內(nèi)環(huán)焊縫坡口圖圖11
繪圖人:吳迪繪圖時間:2009年7月19日新引進(jìn)的開孔設(shè)備如下圖所示:2、學(xué)習(xí)先進(jìn)的開孔技術(shù)
由于是新引進(jìn)的開孔設(shè)備,沒有人實際操作過,所以我們就先讓火焊技師對其進(jìn)行了仔細(xì)研究和實踐操作,待技師掌握了其切割技術(shù)后,再對其他火焊人員進(jìn)行講解和操作演練,這樣我們車間的火焊人員就基本全部掌握了開孔機(jī)的操作技術(shù)。(四)改造半自動切割器
由于該平臺樁管所要求的坡口精度高(如下圖所示),我們之前的切割器道軌不平,很容易出現(xiàn)坡口高度、鈍邊不均,甚至角度偏差大的問題,所以我們經(jīng)過仔細(xì)研究決定對切割器進(jìn)行改造。
繪圖人:吳迪繪圖時間:2009年7月20日樁腿縱焊縫坡口形式圖
圖12
樁腿環(huán)縫坡口形式圖圖13
我們在切割器側(cè)面安裝了一個向外伸出的桿,在桿下端安裝了一個小滑輪(軸承),將切割器放在割坡口的那邊,小滑輪就會緊貼直邊,調(diào)好距離將桿上的螺絲擰緊固定,這樣不用道軌,切割器就可以切割坡口了,而且不會出現(xiàn)豁口、風(fēng)溝等質(zhì)量問題。切割器改造前工作時的照片切割器改造后的照片:
通過圖片對比,我們很容易看出改造后不但不用再使用道軌,而且它還能一直與鋼板保持貼合,不會隨著鋼板的起伏而影響坡口的切割質(zhì)量,從而保證了坡口的精確度。十、效果檢查
(一)目標(biāo)實現(xiàn)情況:截止到2009年8月24日我們對實施對策后生產(chǎn)自安裝采油平臺的380節(jié)樁管的下料質(zhì)量進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)一次合格370節(jié),一次合格率達(dá)97.36%,比小組制定的目標(biāo)值96%提高了1.36個百分點,保證了下料的質(zhì)量。檢查結(jié)果如下表所示:
實施對策后樁管下料情況調(diào)查表表7筒節(jié)規(guī)格節(jié)數(shù)合格節(jié)數(shù)不合格節(jié)數(shù)一次合格率(%)φ3000δ=36mm8078297.5δ=30mm3231196.9φ3072δ=36mm9289396.7φ3160δ=26mm8079198.8δ=36mm9693396.9合計3803701097.36(平均值)
調(diào)查人:吳迪調(diào)查時間:2009年8月24日
我們對實施對策后施工的10節(jié)不合格筒節(jié)進(jìn)行了質(zhì)量調(diào)查,并對調(diào)查結(jié)果進(jìn)行分類統(tǒng)計,統(tǒng)計情況如下表所示:
缺陷調(diào)查表表8
序
號缺
陷頻
數(shù)頻
率%累計頻率%1下料尺寸超標(biāo)1523232坡口表面質(zhì)量超差1421.544.53氧化鐵清理不干凈152367.54直線度超標(biāo)1015.482.95板材外觀有刮痕57.890.76其
他69.3100合
計N=65100調(diào)查人:吳迪調(diào)查時間:2009年8月24日A下料尺寸超標(biāo)B坡口表面質(zhì)量超差C氧化鐵清理不干凈D直線度不夠E板材外觀有刮痕F其他結(jié)論:從排列圖可以看出,實施對策后,下料尺寸超標(biāo)和坡口表面質(zhì)量超差這兩個主要缺陷因素已有很大改善,這就使一次合格率有了很大提高。圖1441.982.890.29597.52344.567.590.782.9繪圖人:吳迪繪圖時間:2009年8月24日
活動前后效果對比圖繪圖人:吳迪繪圖時間:2009年8月24日圖15(二)經(jīng)濟(jì)效益:
通過QC小組的活動,確保了自安裝采油平臺樁管的下料質(zhì)量,大大降低了質(zhì)量返修率,為廠內(nèi)降低了產(chǎn)品制造成本,獲得了較大的經(jīng)濟(jì)效益。通過本次活動,鍛煉了小組成員的技術(shù)水平和操作應(yīng)變能力,所形成的無形效益也是巨大的。自安裝采油平臺,共用鋼板218張,如果按之前的一次合格率平均值93.9%來算,那么不合格鋼板的張數(shù)為13張,坡口及輪廓尺寸返修一張板大概需要1天時間,需要操作工人至少8人(100元/人/天)配合,一臺數(shù)控切割機(jī)(1200元/臺/天)、一臺16噸吊車(600元/臺/天)和兩臺半自動火焊切割機(jī)(400元/臺/天)配合。(1)減少返修費(fèi)用:人工費(fèi):1天/張×13張×8人×100元/人/天=10400元機(jī)械(
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