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文檔簡介

CompanyLogo頭孢風險評估CompanyLogo1、我公司東部化工區(qū)與DSM(生產(chǎn)頭孢氨芐)毗鄰,距離最近的產(chǎn)品是咖啡因產(chǎn)品,約100米;2008年11月EDQM對我公司審計時提出我們應對頭孢氨芐的污染風險進行評估;2、審計過程中我們出具了DSM排風口所采取的措施(安裝有中高效,F(xiàn)9),并出具了環(huán)保局塵埃檢測的報告,但EDQM官員不認可,成為一個主要缺陷。評估的背景CompanyLogo評估的階段1、空氣中取樣方法評估階段,選擇合適的儀器及合適的地點;

2、第一階段評估,制定評估方案及評估標準(標準是我公司的產(chǎn)品咖啡因中及咖啡因廠房中均不能檢測到頭孢氨芐殘留,否則全部產(chǎn)品均不得放行);

3、第二階段評估,對DSM改造后的設備重新進行了評估;

4、持續(xù)檢測階段。CompanyLogo空氣中取樣方法的評估

1、儀器選擇:

DFC-3BT粉塵采樣器(濾膜法);

XQC-15E電子時控大氣采樣器(水吸收法);

雷博2030大氣智能綜合采樣器(濾膜法);

為合理的評估取樣儀器的有效性,我們選擇DSM的成品室進行取樣,證明:膜過濾法比水吸收法的效果好,選擇膜過濾法,但為了增大流量,選擇了第三種儀器,即雷博2030大氣智能綜合采樣器;

2、取樣點評估:

評估了DSM所有的排放點,包括溶劑及各種粉塵的排放點,根據(jù)風險的大小確定了三個檢測點:即活性成份7-ADCA的排放點,成品室的排風口及廠房空氣置換的排放點。CompanyLogo空氣中取樣方法的評估3、取樣時間的評估:

為了能最大程度的評估排放的粉塵,我們延長了取樣時間,但是時間過長,可能會使濾膜破損,導致監(jiān)測失敗,為了尋找一個合適的時間,做了很多試驗,最后確定了取樣時間為2小時。

4、進行空白試驗:在無頭孢粉塵的地點取樣,進行分析,排除干擾。CompanyLogo用于粉塵監(jiān)測的儀器-大氣智能綜合采樣器CompanyLogoDSM7-ADCA取樣點CompanyLogoDSM頭孢取樣點CompanyLogo分析方法評估由QC建立合適的分析方法,并進行驗證,驗證內(nèi)容按照ICH-Q2執(zhí)行,包括:專屬性、線性、準確性、精密度、檢測限度、定量限度等,分析方法包括以下幾項:

A咖啡因中頭孢氨芐分析方法驗證和咖啡因中7-

ADCA分析方法驗證

B茶堿中的頭孢氨芐殘留分析方法驗證

C空氣中的頭孢氨芐殘留分析方法驗證

D空氣中的殘留7-ADCA分析方法驗證

E空調(diào)擦試取樣分析方法驗證CompanyLogo第一階段評估進行了以下幾方面的評估:

1、DSM公司致敏性物質(zhì)排放量的評估(對DSM所有的可能排放點,根據(jù)工藝特及設備性質(zhì)確定了風險最大的3個取樣點);

2、咖啡因操作間頭孢粉塵的評估(根據(jù)咖啡因的工藝特點及所有可能受影響的區(qū)域,根據(jù)物料暴露時間及空氣流動特性,選取了風險最大的空調(diào)新風進風口、粗咖離心區(qū)、粗咖投料區(qū)、茶鈉離心區(qū)等,并在成品室進行了監(jiān)測);

3、評估咖啡因空氣凈化機組的頭孢污染(在新風進風口及初效、中效過濾器前后用擦試法取樣,評估對成品室的進風的影響);

4、檢測產(chǎn)品中頭孢殘留;

CompanyLogo第二階段評估5、理論推算及實驗室試驗:DSM頭孢廠房向大氣中散發(fā)頭孢粉塵,主要是通過其排風口進行的,通過對DSM頭孢廠房排風口的頭孢的檢測數(shù)據(jù)分析(以評估的最差數(shù)據(jù)為準,將所有排風口的最大檢測量加起來,假設全部通過空調(diào)機組進入到咖啡因中),推算咖啡因中頭孢的殘留,再根據(jù)人體對咖啡因的最大日食用量,推算人可能食用的最大頭孢量;5、潛在頭孢最大污染風險評估(根據(jù)DSM檢測數(shù)據(jù),推算DSM最大產(chǎn)塵量,假設將此產(chǎn)塵量全部投入粗咖或茶鈉中,在試驗室做實驗,評估精制系統(tǒng)是否有去除的能力,進而評估DSM對咖啡因、茶堿產(chǎn)品的潛在污染風險),得出結(jié)論:CompanyLogo第一階段評估⑴、在最差的狀態(tài)下(假設咖啡因受到污染),人體對頭孢每天的最大攝入量為0.1ug,遠遠小于皮試時(應視為安全狀態(tài)下的最大量)頭孢類藥物的劑量為60-300ug/人次。⑵、咖啡因生產(chǎn)過程對頭孢的去除能力為99.925%。咖啡因每天的假設最大吸塵量為9.9*105ug,假設其沒有被吸收,而是在生產(chǎn)過程中有99.925%的被去除,那么人體對頭孢每天的最大攝入量只有0.1ug*(1-99.925%)=0.0075ug。⑶、綜上所述,理論推算得出的微量頭孢殘留,以及藥劑師對頭孢致敏性的認識,我們認為是安全的。DSM頭孢廠房對咖啡因的影響是可以忽略的。

CompanyLogo第一階段評估結(jié)論:

(1)DSM排風口監(jiān)測到了頭孢,但量非常小,每年的排放量在102.2g左右;

(2)咖啡因的操作間未檢測到頭孢氨芐;

(3)咖啡因系統(tǒng)也存在去除頭孢氨芐的能力;

(4)茶堿本身有去除頭孢氨芐的能力,兩步堿精制足以去除2.2kg的頭孢氨芐;

(5)在咖啡因產(chǎn)品中不可能存在頭孢氨芐。CompanyLogo第二階段評估因第一階段檢測到了頭孢,督促DSM對其設施又進行了整改,再次進行了評估。

主要改造項目如下:

1、成品室輸料系統(tǒng)的改造

成品室輸料系統(tǒng)由原先的采用料車存放、轉(zhuǎn)移物料,后改改為全部采用封閉式輸料,頭孢氨芐離心后即進入密閉的輸送管道,利用真空在管道內(nèi)輸送至雙錐,雙錐干燥后再放至密閉管道,在管道內(nèi)輸送至下一道工序,最后實現(xiàn)真空自動打包。整個過程實現(xiàn)了全封閉,可以最大程度的避免粉塵擴散;。

CompanyLogo第二階段評估2、改變7-ADCA的投料方式:7-ADCA投料方式由原先的人工投料改為自動密閉式投料,將裝有7-ADCA的料包放在投料口上,將下面的打包帶解開,投料過程中打開水噴淋裝置,可有效防止7-ADCA的擴散。

CompanyLogo第二階段評估結(jié)論:DSM設備改造后在其排風口未檢測到頭孢,在其成品室的監(jiān)測量也大大降低,最大程度的防止了粉塵擴散??Х纫蛟诂F(xiàn)有狀態(tài)下是安全的,未受到任何污染的。CompanyLogo持續(xù)評估階段1、每半年對DSM的排風口監(jiān)測一次,并進行審計,確保其防塵措施運行完好;2、定期對咖啡因廠房的空氣及成品進行檢測,確保未受到污染;3、制定應急預案,以期在發(fā)生事故采取應急措施,避免我公司產(chǎn)品受到污染;4、制定SOP,培訓員工,要求隨時關(guān)門關(guān)窗。CompanyLo

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