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文檔簡介
降低片堿包裝秤的故障次數(shù) 冀中能源邢臺礦業(yè)集團(tuán)金牛鉀堿公司保全車間QC小組成果發(fā)布人 魏杰 一 小組概況 小組成員一覽表 時間項目 總結(jié)及下一步打算 鞏固措施 檢查效果 實施對策 制定對策 要因確認(rèn) 分析原因 設(shè)定目標(biāo) 現(xiàn)狀調(diào)查 選擇課題 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 計劃 實施 制表人 魏杰制表時間 2009 3 小組活動計劃表 金牛鉀堿分公司是中國最大的氫氧化鉀生產(chǎn)企業(yè)之一 隸屬于冀中能源邢臺礦業(yè)集團(tuán) 是一家專業(yè)生產(chǎn)高品質(zhì)氫氧化鉀廠家 公司生產(chǎn)的高品質(zhì)氫氧化鉀 全部采用行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 均達(dá)到行業(yè)最高水平 2010年是鉀堿分公司實現(xiàn) 建設(shè)全國最大鉀堿生產(chǎn)基地 關(guān)鍵的一年 做好設(shè)備檢修維護(hù)工作 降低設(shè)備故障停機(jī)時間就成了保障生產(chǎn)安全運(yùn)行的關(guān)鍵 包裝秤是廠里的一個重要設(shè)備 液堿經(jīng)過蒸發(fā) 濃縮工序后 變成固體的堿 經(jīng)片堿機(jī)制片直接由包裝秤包裝成袋 所以包裝秤的好壞將直接影響片堿產(chǎn)量 包裝秤是由一個集成控制器控制 按照固定程序自動運(yùn)行 它控制電磁閥來操作擋板和夾子動作 由于包裝秤長期工作在惡劣的環(huán)境中 周圍堿塵密度大 電磁閥和汽缸易受堿塵腐蝕 無法長時間使用 導(dǎo)致包裝秤故障 如圖 二 小組活動場所簡介 三 選擇課題 公司方針 提高品質(zhì) 穩(wěn)定生產(chǎn) 建設(shè)全國最大鉀堿生產(chǎn)基地部門要求 提高設(shè)備完好率 保證穩(wěn)產(chǎn) 高產(chǎn) 高質(zhì) 現(xiàn)場存在問題點(diǎn) 2008年9月 2009年2月共處理包裝秤故障53次 平均8 9次 月 選定課題 降低片堿包裝秤故障次數(shù) 2月 1月 12月 10月 11月 12 14 8 6 4 2 0 10 平均8 9次 7 5 12 10 11 9月 8 小組統(tǒng)計2008年9月 2009年2月包裝秤故障次數(shù)資料 匯總?cè)缬覉D 故障次數(shù) 月份 調(diào)查一 小組調(diào)查2008年9月 2009年2月 包裝秤維修記錄 匯總原始數(shù)據(jù)做出調(diào)查表 通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計 2008年9月 2009年2月包裝秤故障次數(shù)平均8 9次 月 與公司和部門要求尚有較大差距 包裝秤故障次數(shù)調(diào)查表 四 現(xiàn)狀調(diào)查 包裝秤故障主次問題統(tǒng)計表 調(diào)查二 小組通過對所查閱的記錄進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計 我們對53次包裝秤故障的產(chǎn)生問題進(jìn)行了分析 統(tǒng)計出了造成包裝秤故障的主次問題 從排列圖可以看出 包裝秤不掉袋占到總故障的73 5 是造成設(shè)備故障的主要問題 也是本次小組活動需要解決的問題 包裝秤不掉袋 擋板打不開 秤不準(zhǔn) 氣管漏氣 放氣異常 8 3 88 6 94 3 98 1 40 20 100 50 累計百分?jǐn)?shù) 0 0 39 2 73 5 主要問題 N 53 頻數(shù) 次 53 包裝秤故障主次問題排列圖 故障次數(shù) 5 10 將包裝秤故障次數(shù)降低到4 5次 月 五 設(shè)定目標(biāo) 設(shè)備平均故障次數(shù)8 9次 月 主要問題占73 5 主要問題造成故障 8 9 0 735 6 5 2008年1月至2月設(shè)備故障3次 月 現(xiàn)狀 主要問題造成的故障 主要問題解決75 故障次數(shù) 設(shè)備故障次數(shù)曾達(dá)到歷史水平 結(jié)論 制定目標(biāo)的依據(jù) 主要問題解決75 所達(dá)到水平 8 9 6 5 0 75 4 故障次數(shù)由8 9次 月降到4 5次 月 目標(biāo)可實現(xiàn) 人 法 環(huán) 機(jī) 包裝秤不掉袋 人員素質(zhì)低 新調(diào)入人員多 片堿包裝袋重量誤差大 作業(yè)指導(dǎo)書不完善 操作標(biāo)準(zhǔn)不規(guī)范 包裝秤下料處有縫隙 工作環(huán)境惡劣 設(shè)備震動大 電磁閥故障次數(shù)多 氣缸故障次數(shù)多 夾子不動作 培訓(xùn)效果差 測 零點(diǎn)偏移量過高 堿塵濃度高 主要問題確定后 小組成員經(jīng)過現(xiàn)場調(diào)查和分析 通過召開 腦暴會 從人 機(jī) 環(huán) 法 測五個方面找出導(dǎo)致主要問題的原因 用因果圖整理如下 六 分析原因 氣管不過氣 七 確定主要原因 要因確認(rèn)計劃表 電磁閥故障次數(shù)多 確認(rèn)過程查閱2008年9月 2009年2月故障記錄 在這六個月期間 電磁閥平均故障次數(shù)統(tǒng)計如下 由表可見 電磁閥平均故障次數(shù)為3次 月 平均檢修時間0 68小時 次 超過標(biāo)準(zhǔn) 結(jié)論 要因 確認(rèn)方法現(xiàn)場勘查 查閱記錄 確認(rèn)時間 2009 04 14 確認(rèn)人魏杰梁冰 確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)故障次數(shù)低于2次 月 平均檢修時間 0 5小時 次 氣缸故障次數(shù)多 確認(rèn)過程查閱2008年9月 2009年2月故障記錄 在這六個月期間 氣缸平均故障次數(shù)統(tǒng)計如下 由表可見 氣缸平均故障次數(shù)為0 67次 月 屬于正常值 確認(rèn)方法現(xiàn)場勘查 查閱記錄 確認(rèn)時間 2009 04 14 確認(rèn)人莫利民曹洪光 結(jié)論 非要因 零點(diǎn)偏移量高 確認(rèn)過程小組經(jīng)過查閱得知 2008年9月 2009年2月期間 零點(diǎn)漂移導(dǎo)致包裝秤故障次數(shù)未發(fā)現(xiàn) 而且零點(diǎn)誤差均未超過正常值0 5 確認(rèn)方法查閱控制器觸摸屏歷史記錄 確認(rèn)時間 2009 04 15 確認(rèn)人劉睿 結(jié)論 非要因 堿塵濃度高 確認(rèn)過程小組經(jīng)過查閱2008年9月 2009年2月現(xiàn)場取樣紀(jì)律 每個月堿塵濃度均高于100mg m3這個標(biāo)準(zhǔn) 最高濃度甚至達(dá)到了1000mg m3 這樣對設(shè)備的影響將大大增加 表如下 確認(rèn)方法化驗室現(xiàn)場取樣分析歷史記錄 確認(rèn)時間 2009 04 15 確認(rèn)人李春書石建華 結(jié)論 要因 培訓(xùn)效果差 確認(rèn)過程小組對班組日常巡檢記錄做了調(diào)查 在2008年9月 2009年2月之間 班組職工一周培訓(xùn)4次 包括新來職工 每個月考試一次 通過記錄表明 考試成績達(dá)到80分以上的占到95 職工水平一直在提高 確認(rèn)方法查閱培訓(xùn)記錄 確認(rèn)時間 2009 04 18 確認(rèn)人莫利民 結(jié)論 非要因 操作標(biāo)準(zhǔn)不規(guī)范 確認(rèn)過程小組查閱了 儀表班組工作作業(yè)指導(dǎo)書 中的包裝秤部分 包裝秤檢修規(guī)程 以及片堿車間操作崗位的 包裝秤其配套設(shè)備的操作說明 并和包裝秤說明書對比 確認(rèn)方法查閱儀表班組和片堿操作工作業(yè)指導(dǎo)書 確認(rèn)時間 2009 04 18 確認(rèn)人魏杰王軍棉 結(jié)論 非要因 1 電磁閥故障次數(shù)多 2 堿塵濃度高 要因確認(rèn)結(jié)論 八 制定對策 一 對策評價選擇表 一 對策評價選擇表 二 對策表 以前包裝秤所用電磁閥全部是從國外進(jìn)口 一個電磁閥1800元 到貨周期在6周左右 小組翻閱大量資料 做實驗 并對多家生產(chǎn)電磁閥廠家進(jìn)行比較 確定了一種性能優(yōu)異電磁閥代替 如圖所示 小組對進(jìn)口和國產(chǎn)電磁閥進(jìn)行比對如下 電磁閥故障次數(shù)多 實施一 一 電磁閥選型 九 實施對策 經(jīng)過和片堿操作崗位協(xié)調(diào)后 2009年5月10日 11日兩天內(nèi) 小組成員對包裝秤控制箱內(nèi)的電磁閥全部更換為國產(chǎn)電磁閥 并增加一組備用電磁閥 另外 氣源管也進(jìn)行改造 我們將從過濾減壓閥分離出一路氣源 供備用電磁閥使用 備用接頭 備用電磁閥 過濾減壓閥 二 安裝調(diào)試 24V電源 儀表空氣 氣缸 過濾減壓閥 三通氣源接頭 備用電磁閥組 氣源手動閥門 調(diào)試情況 當(dāng)主電磁閥組發(fā)生故障時 我們就會使用備用電磁閥組這一路控制氣缸動作 具體實施步驟是 1 關(guān)閉過濾減壓閥 停止進(jìn)氣 2 打開氣源手動閥門 也就是備用電磁閥的這一路氣源 3 撥動電源轉(zhuǎn)換開關(guān) 給備用電磁閥組供電 4 打開過濾減壓閥 開始進(jìn)氣 備用電磁閥組切換完成 如圖所示 主電磁閥組 電源轉(zhuǎn)換開關(guān) 安裝完成后 無擾一開一備切換使用正常 實現(xiàn)了電磁閥故障次數(shù) 2次 月 平均檢修時間 0 5小時 次這個目標(biāo) 整理2009年6月 8月儀表操作工檢修記錄如下 改造完成后 實現(xiàn)了電磁閥無擾動切換 使故障次數(shù)小于2次 月 檢修時間小于0 5小時 次 由小組成員劉睿負(fù)責(zé)編制包裝秤電磁閥改造原理和無擾切換的使用方法及運(yùn)行維護(hù)標(biāo)準(zhǔn) 并對作業(yè)指導(dǎo)書的內(nèi)容做相關(guān)修訂 完成時間 2009 5 30 三 編制維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并對作業(yè)書進(jìn)行修訂 堿塵濃度高 實施二 小組查閱大量相關(guān)資料 對比了應(yīng)用舊設(shè)備和采購新設(shè)備的優(yōu)缺點(diǎn) 所謂的舊設(shè)備是倉庫幾年前采購的設(shè)備 該設(shè)備沒有損壞 就是一直沒有利用上 小組成員盤庫的時候 發(fā)現(xiàn)這些設(shè)備可以改造成堿塵吸收的一套裝置 如圖 一 堿塵吸收裝置的選型 這里是吸收堿塵的最佳位置 堿塵吸收泵和過濾桶 大部分堿塵被吸收泵抽走后 可保證設(shè)備安全平穩(wěn)運(yùn)行 小組成員多次去現(xiàn)場考察 分析管道的安裝位置 為了使堿塵濃度降到最低 我們找出了吸收口的最佳安裝位置 如圖所示 然后小組經(jīng)過多次驗證 畫出了管道的布置圖和泵的位置圖 并開始實施 二 安裝位置及調(diào)試情況 安裝完成后 這套堿塵吸收裝置運(yùn)行正常 實現(xiàn)了堿塵濃度低于100mg m3這個目標(biāo)值 整理化驗室2009年5月20日 5月30日現(xiàn)場取樣分析記錄如下 改造完成后 實現(xiàn)了實現(xiàn)堿塵濃度 100mg m3這個目標(biāo)值 保證了設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行 由小組成員劉睿負(fù)責(zé)編制堿塵吸收裝置工藝圖及原理 并對作業(yè)指導(dǎo)書的內(nèi)容做相關(guān)修訂 完成時間 2009 5 30 三 編制維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并對作業(yè)書進(jìn)行修訂 2009年6月 8月包裝秤故障次數(shù)統(tǒng)計表 十 檢查效果 包裝秤的故障次數(shù)從實施前的8 9次 月降低到了實施后的3 7次 月 月平均故障次數(shù) 目標(biāo)值 實施前 實施后 對策實施后 完成了故障次數(shù)降低到4 5次 月的活動目標(biāo) 50 16 2 94 3 98 1 88 6 1 不掉袋 放氣異常 秤不準(zhǔn) 夾子不動 氣管漏氣 73 5 50 1 3 86 7 93 3 66 7 不掉袋 秤不準(zhǔn) 夾子不動 氣管漏氣 46 6 53 7 3 1 39 8 3 主要問題由39次降低到3次 不再是主要問題 其他故障也有相應(yīng)減少 達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)值 主要問題 不在是主要問題 100 0 0 0 0 N 53 N 17 8 17 100 28 頻數(shù) 次 頻數(shù) 次 累計百分?jǐn)?shù) 累計百分?jǐn)?shù) 放氣異常 1 本小組創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益 354276元2 計算基礎(chǔ) 1 公式 S T0 T1 M R Q 2 代入數(shù)值 54 16 2 5 42 1800 14500 354276元 3 式中 T0 活動前故障每年停車時間 小時 54T1 活動后故障每年停車時間 小時 16 2M 每小時生產(chǎn)片堿產(chǎn)量 噸 小時 5 42R 每噸片堿的利潤 元 1800Q 改造實施成本 元 14500 通過對包裝秤電磁閥無擾切換方式進(jìn)行改造 以及對堿塵吸收裝置的改造 提高了包裝秤運(yùn)行的穩(wěn)定性 有效節(jié)省了人力資源 使片堿產(chǎn)量穩(wěn)步增加 達(dá)到了給客戶以質(zhì)量保證的目的 這對于提高鉀堿公司形象有著十分重要的作用 十一 制定鞏固措施 一 標(biāo)準(zhǔn)化 二 鞏固期故障情況 鞏固期包裝秤故障次數(shù)統(tǒng)計表 鞏固期間 2009年9月到11月包裝秤故障次數(shù)降到了3 3次 月 低于目標(biāo)值4 5次 月 通過本次QC活動 包裝秤故障次數(shù)明顯降低 我們完成了預(yù)定的目標(biāo) 但是我們還有很多工作要做 繼續(xù)搜索數(shù)據(jù) 查找導(dǎo)致包裝秤故障的其他因素并對其進(jìn)行分析研究 使其設(shè)備穩(wěn)定性進(jìn)一步提高 通過本次QC活動 小組成員無論在質(zhì)量意識 創(chuàng)新意識 TQC知識 團(tuán)隊精神 解決問題的信心等方面都得到不同程度的提高 并取得了較好的活動效果 我們還會在此基礎(chǔ)上繼續(xù)攻關(guān) 十二 總結(jié)和下一步打算 一 小組成員自我評價 二 小組PDCA循環(huán)總結(jié) 存在的缺點(diǎn) 雖然我們小組是嚴(yán)格遵循PDCA循環(huán)來開展活動 但是我們也發(fā)現(xiàn)小組所用的數(shù)理統(tǒng)計工具較為單一 在一些統(tǒng)計方法的應(yīng)用上還欠恰當(dāng) 這是我們要改正的地方 課題選擇緊扣生產(chǎn)實際存在的問題 原因分析
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