河南豫光金鉛鉛電解大極板生產(chǎn)線試生產(chǎn)綜述.doc_第1頁(yè)
河南豫光金鉛鉛電解大極板生產(chǎn)線試生產(chǎn)綜述.doc_第2頁(yè)
河南豫光金鉛鉛電解大極板生產(chǎn)線試生產(chǎn)綜述.doc_第3頁(yè)
河南豫光金鉛鉛電解大極板生產(chǎn)線試生產(chǎn)綜述.doc_第4頁(yè)
河南豫光金鉛鉛電解大極板生產(chǎn)線試生產(chǎn)綜述.doc_第5頁(yè)
免費(fèi)預(yù)覽已結(jié)束,剩余1頁(yè)可下載查看

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡(jiǎn)介

河南豫光金鉛鉛電解大極板生產(chǎn)線試生產(chǎn)綜述方帥領(lǐng)(河南豫光金鉛股份有限責(zé)任公司 河南 濟(jì)源 454650)摘 要: 本文簡(jiǎn)述了鉛大極板生產(chǎn)線試生產(chǎn)情況,分析了試生產(chǎn)期間主要問題產(chǎn)生的原因,采取的相應(yīng)措施及取得的效果。關(guān)鍵詞: 鉛電解;大極板;試生產(chǎn)1、概述河南豫光金鉛股份有限公司是亞洲最大的電解鉛生產(chǎn)基地,年生產(chǎn)電鉛40萬(wàn)噸,擁有了4條傳統(tǒng)電解生產(chǎn)線和1條大極板生產(chǎn)線。大極板生產(chǎn)線由長(zhǎng)沙有色冶金設(shè)計(jì)研究院設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)年產(chǎn)量10萬(wàn)噸。從日本群馬友好貿(mào)易株式會(huì)社引進(jìn)了陽(yáng)極板鑄造機(jī)、陰極片制造機(jī)、DM機(jī)、陰陽(yáng)極自動(dòng)排距機(jī)四套設(shè)備。大極板生產(chǎn)線是2010年7月開始試產(chǎn)運(yùn)行,一次性通電生產(chǎn)成功。進(jìn)入2012年以來,各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)已達(dá)到或超過設(shè)計(jì)水平,跨入了國(guó)際先進(jìn)水平。2、鉛電解大極板工藝試生產(chǎn)情況鉛電解大極板生產(chǎn)線電解工序共有344臺(tái)電解槽(均為鋼筋砼襯PE內(nèi)膽),二臺(tái)電解液高位槽、二臺(tái)電解液循環(huán)槽、8臺(tái)儲(chǔ)液槽(均為鋼筋砼襯PVC板),二套整流系統(tǒng)。采用了傳統(tǒng)的臥式洗滌機(jī)及傳統(tǒng)的銅棒收攏裝置。成品工序2臺(tái)熔鉛鍋,采用直線鑄錠機(jī)進(jìn)行鑄錠。除銅工序3臺(tái)熔鉛鍋,采用通過渣包從熔煉工序轉(zhuǎn)運(yùn)來的液態(tài)鉛進(jìn)行除銅。試產(chǎn)初期,設(shè)備故障較多,制約生產(chǎn)。另大極板與小極板生產(chǎn)工藝差別較大,又無(wú)經(jīng)驗(yàn)借鑒,針對(duì)此情況,進(jìn)行了分析研究,摸索工藝條件的控制,尋求最佳的工藝參數(shù),采取了許多行之有效的措施,成效顯著。3、試產(chǎn)期間存在的主要問題及整改措施3.1設(shè)備問題3.1.1陽(yáng)極立模鑄造機(jī)泡沫鉛問題在試產(chǎn)初期,鑄出的陽(yáng)極板經(jīng)常出現(xiàn)泡沫鉛現(xiàn)象,陽(yáng)極板底部出現(xiàn)高低不平的氧化渣,此種板如果進(jìn)入電解槽,將會(huì)造成連電,電解后期陽(yáng)極板底部泡沫鉛落槽等問題,針對(duì)此,我們采取了以下方案:嚴(yán)格控制工藝參數(shù),粗鉛熔化溫度500,加硫磺除銅溫度350,澆鑄鍋鉛液溫度420,立模保持爐溫度400,冷卻水溫度27,粗鉛成分:Pb96%; Sb+Bi+As2.20.5%;Cu0.045%,表面渣不能超過20mm。制做了二段澆鑄箱,將鉛泵通過溜槽打過的鉛液在流動(dòng)過程中產(chǎn)生的氧化渣進(jìn)行阻擋,以保證陽(yáng)極板澆鑄過程中不進(jìn)入氧化鉛。掉板現(xiàn)象陽(yáng)極板澆鑄完成后,經(jīng)由移載小車運(yùn)至提升位置后,由起重提升機(jī)提起,而后由推出機(jī)推至齊排輸送機(jī)上,在此過程中出現(xiàn)掉片現(xiàn)象,經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),由于設(shè)備長(zhǎng)期運(yùn)轉(zhuǎn),提升機(jī)的二個(gè)提升臂不平衡,提升過程中片不穩(wěn),有時(shí)會(huì)出現(xiàn)掉片現(xiàn)象。針對(duì)此,我們采取了以下方案;經(jīng)常校驗(yàn)提升臂的高度,保證一致。對(duì)推出機(jī)進(jìn)行加固,在推出過種中,由于摩擦將會(huì)造成設(shè)備的晃動(dòng),影響穩(wěn)定性。殘片處理在鑄板過程中,每次開機(jī)時(shí),由于鑄模不能充分進(jìn)行預(yù)熱,第一片易出現(xiàn)殘片,此時(shí)就要用行車將殘片移走,由于空隙小,行車工作十分不便,操作難度大,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際測(cè)量,我們新建了一個(gè)電動(dòng)葫蘆,操作方便,很好的解決了問題。節(jié)約人工成本陽(yáng)極鑄板工序共有三個(gè)操作盤,二個(gè)在上方平臺(tái),一個(gè)在下方平臺(tái),上方平臺(tái)的二個(gè)操作盤負(fù)責(zé)二個(gè)鑄模的操作,下方平臺(tái)上的一個(gè)操作盤主要是陽(yáng)極板的移載、提升、推出、排距操作,我們根據(jù)實(shí)際情況,將下方平臺(tái)上的操作盤移至上方平臺(tái),使三個(gè)操作盤布置在一起,由二個(gè)人操作,成功減員人。3.1.2陰陽(yáng)制造機(jī)鉛卷卡片鉛卷在卷繞過程中,經(jīng)由橡膠輥的整形,及導(dǎo)向輥的折邊后,經(jīng)由裁刀裁切,再穿上銅棒進(jìn)行傾斜輸送。在橡膠輥的整形過程及導(dǎo)向輥的折邊過程中,經(jīng)常出現(xiàn)卡片。我們采取了二個(gè)方案,、鉛卷卷好后天內(nèi)使用,早的話片太軟,晚的話片太硬,都會(huì)給輸送造成困難。、保證導(dǎo)向輥的方向,使鉛卷逐步完成折邊過程。斷片陰極片穿過銅棒后,經(jīng)由橫向移載機(jī)壓力機(jī)點(diǎn)焊機(jī)矯正機(jī)自動(dòng)排距機(jī),在此過程中有時(shí)會(huì)出現(xiàn)陰極片斷裂的情況,有的現(xiàn)場(chǎng)看不出來,但陰極片裝入電解槽后,在電解后期,隨著陰極片上附著的析出鉛增多,會(huì)出現(xiàn)斷裂落槽的情況。經(jīng)研究,主要原因是在壓力機(jī)工作時(shí),壓板壓在了銅棒的下棱上,造成鉛皮斷裂。而后我們將橫向移載機(jī)的高度進(jìn)行了調(diào)整,很好的解決了這個(gè)問題。點(diǎn)焊不牢在電解后期,有些片會(huì)從焊接部位裂開落槽,主要原因是點(diǎn)焊機(jī)焊接不牢,我們將點(diǎn)焊機(jī)的焊頭經(jīng)常清理及旋轉(zhuǎn)方向,很好的解決了這個(gè)問題。3.1.3陰陽(yáng)極自動(dòng)排距機(jī)陰極片折彎陰極接收機(jī)接收陰極片時(shí),有時(shí)陰極片在下降過程中會(huì)出來折彎的現(xiàn)象,主要原因是下降速度過快,同時(shí)緩沖定位條位置不對(duì)。通過調(diào)整解決了問題。陰極片不能正常輸送陰極片在接收機(jī)接收完畢,與陽(yáng)極板穿叉之后,陰陽(yáng)極板定位過程中經(jīng)常出現(xiàn)設(shè)備報(bào)警,不能正常輸送的問題,經(jīng)研究,發(fā)現(xiàn)是包鋼銅棒的問題,外商要求包鋼銅棒的尺寸為1130,下偏差為,上偏差為,但銅棒生產(chǎn)廠家不能嚴(yán)格的控制這個(gè)偏差范圍。我們通過調(diào)整陰陽(yáng)極板定位塊的位置,很好的解決了這個(gè)問題。3.2工藝問題3.2.1電解液的鉛酸比表1 不同電解液成分對(duì)產(chǎn)量的影響月份SiF62-(g/l)Pb2+H2SiF6日產(chǎn)量(t)2010.8170.3884.40111.302522010.9180.5474.18128.612562010.10200.3175.83147.232922010.11204.4078.81148.232902010.12212.9081.73155.692852011.1202.3076.87148.492892011.2188.3178.91133.072862011.3189.9578.91134.71295從表中統(tǒng)計(jì)來看,2010年10月、2011年3月產(chǎn)量較高。由此可見大極板電解時(shí)電解液成份控制在鉛離子70-85g/l、游離酸130-150g/l、總酸185-210g/l較為合適。而小極板電解液成分鉛離子90-120g/l、游離酸100-140g/l、總酸200-220g/l,小極板具有周期短,電效高,電流密度高等特點(diǎn),故與大極板比較,電解液成份有較大差距。在生產(chǎn)過程還發(fā)現(xiàn),當(dāng)鉛離子濃度低于70g/l時(shí),析鉛結(jié)晶開始惡化,出現(xiàn)長(zhǎng)須狀結(jié)晶,嚴(yán)重影響產(chǎn)量。在這種情況下,就要注意系統(tǒng)中一次水的用量,更嚴(yán)重的情況下需立即補(bǔ)入黃丹,強(qiáng)制增加鉛離子量。3.2.2電解液的溫度和循環(huán)速度在鉛電解過程中,電解液導(dǎo)電是離子導(dǎo)電,因此,適當(dāng)提高溫度,有利于加快鉛離子擴(kuò)散速度,降低電解液比電阻,減小濃差極化,降低電解液粘度,有利于雜質(zhì)離子的沉淀,維持生產(chǎn)中Pb2+的平衡,從而可改善溶液伯導(dǎo)電性能,提高電解液電導(dǎo)率。溫度高時(shí)雖然導(dǎo)電性良好,但也會(huì)帶來電解液蒸發(fā)和硅氟酸分解,致使酸耗增大,增加成本,車間勞動(dòng)條件惡化等不利因素。充分考慮到這些影響因素,我廠把電解液溫度由原來的33-36提高到40-42左右。由工藝員進(jìn)行溫度監(jiān)控,每小時(shí)記錄一次溫度,根據(jù)所測(cè)溫度對(duì)高位槽內(nèi)電解液溫度進(jìn)行調(diào)控,確保溫度穩(wěn)定在40-42的范圍內(nèi)。溫度和電壓、電導(dǎo)率的關(guān)系見表2:表2 溫度和電壓、電導(dǎo)率的關(guān)系(I=10500A)溫度()3336384042總電壓(V)7068666360比電阻(S/Cm)126011621061968880提高電解液循環(huán)速度對(duì)鉛大極板生產(chǎn)也非常重要,由于陰陽(yáng)極板大,電解槽深,易造成電解液鉛離子分層,陰陽(yáng)結(jié)晶異常。故電解液的循環(huán)量由原來小極板1522l/min,提高到4045l/min,降低了電解槽內(nèi)鉛離子濃度差,改善了陰極結(jié)晶。循環(huán)量與電解槽內(nèi)鉛離子濃度關(guān)系見表3:表3 循環(huán)量與電解槽內(nèi)鉛離子濃差關(guān)系循環(huán)量 l/min2030354045Pb2+ g/l(上/下)60/19070/16070/13075/10080/953.2.3添加劑的使用由于電解系統(tǒng)采用的是新配置的電解液,所以在生產(chǎn)初期,向系統(tǒng)中加入了大量的添加劑,使電解過程得以順利進(jìn)行,得到較好的析鉛結(jié)晶。隨著生產(chǎn)周期的增加,逐步減少添加劑的用量,根據(jù)結(jié)晶狀況和成本考慮,最終找到合適的配比范圍。經(jīng)過9個(gè)月的生產(chǎn)實(shí)踐,目前的添加劑加入量已經(jīng)穩(wěn)定下來,骨膠0.65kg/t,乙萘酚0.016kg/t,同最初的骨膠1.98kg/t,乙萘酚0.031kg/t相比,用量大大減少。3.2.4陽(yáng)極板成分的控制試產(chǎn)初期,生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)泡沫鉛產(chǎn)生的較多,陽(yáng)極泥有脫落現(xiàn)象,致使短路現(xiàn)象增多,電耗過高,析出鉛內(nèi)在質(zhì)量得不到保障。經(jīng)研究討論,決定降低銅含量,同時(shí)加強(qiáng)對(duì)除銅的作業(yè)控制,嚴(yán)格控制陽(yáng)極板成份,泡沫鉛現(xiàn)象得到解決,有效的避免了陽(yáng)極泥落槽現(xiàn)象,使析鉛直流電效保持穩(wěn)定,同時(shí)使析出鉛內(nèi)在質(zhì)量得到保障。3.2.5陽(yáng)極泥洗液控制由于大極板生產(chǎn)與小極板相比較,電解液總量增大,循環(huán)量也較大,造成電解液平衡難以控制。所以陽(yáng)極泥洗滌控制對(duì)電解液總量平衡和電解液成分的相對(duì)穩(wěn)定,起到至關(guān)重要的作用。經(jīng)過幾個(gè)月的實(shí)踐,對(duì)生產(chǎn)操作提出了以下建議:陽(yáng)極泥洗滌用水量每天必須根據(jù)電解液消耗情況適當(dāng)補(bǔ)充,確保電解液總量平衡。陽(yáng)極泥必須經(jīng)過充分?jǐn)嚢铦{化使鉛離子溶解均勻,以便洗滌時(shí)鉛離子能較完全的重新返回電解液循環(huán)系統(tǒng),使電解液成分相對(duì)穩(wěn)定。洗液的補(bǔ)充必須保證干凈,無(wú)雜質(zhì)。要求洗液必須進(jìn)行沉淀24小時(shí)以上才能補(bǔ)入循環(huán)系統(tǒng)。定期化驗(yàn)洗液成分,在洗液成分達(dá)不到電解液成分要求時(shí),重復(fù)洗滌,增加成分濃度。4、設(shè)計(jì)、施工安裝問題及解決措施4.1殘極洗滌機(jī)此次設(shè)計(jì)采用液壓驅(qū)動(dòng)代替了傳統(tǒng)減速機(jī)雙搖臂驅(qū)動(dòng)形式,液壓桿與洗滌架連接在一起,通過洗滌槽二端的四個(gè)支撐走輪往返移動(dòng),洗滌架通過懸臂帶動(dòng)洗滌刷進(jìn)行洗滌。由于原先設(shè)計(jì)的懸臂是“Z”字形,懸臂的上部固定在洗滌架的頂部。在殘極洗滌時(shí),“Z”字形懸臂與吊具外框架影響,必須將吊具移走方能正常洗滌,工作流程為吊具從電解槽內(nèi)將殘極吊起后放入洗滌槽,而后吊具吊起將殘極留在洗滌槽內(nèi),洗滌機(jī)對(duì)殘極進(jìn)行洗滌,吊具再將洗滌后的殘極吊至殘極收攏槽內(nèi)。這個(gè)過程就必須脫鉤洗滌,造成了行車的重復(fù)作業(yè),且洗滌完后殘極的位置相對(duì)移動(dòng),對(duì)洗滌后的殘極起吊極其困難。針對(duì)此,通過改動(dòng)懸臂,實(shí)現(xiàn)了殘片的不脫鉤洗滌。懸臂采用一定長(zhǎng)度的直徑35圓鋼,焊接在洗滌架的底部,端部焊接上刷頭固定洗滌刷。改進(jìn)后的洗滌機(jī)保證了洗刷速度,使用效果良好。4.2工藝管道原設(shè)計(jì)中電解液循環(huán)系統(tǒng)是一體的,未分開。考慮到以后生產(chǎn)的可調(diào)性,將電解液循環(huán)管路進(jìn)行改造,使二臺(tái)電解液高

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論