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文檔簡介

1、一、蘭州石化46萬噸/年乙烯裝置“9.8”生產(chǎn)事故2008年9月8日12時(shí)25分到14時(shí)38分,蘭州石化公司烯烴事業(yè)部46萬噸/年乙烯裝置5臺(tái)裂解爐因超高壓蒸汽(SHS)管線發(fā)生泄漏相繼停車,并造成汽油加氫裝置、丁二烯裝置、MTBE裝置及聚烯烴事業(yè)部的高壓聚乙烯等三套裝置停車待料。(一)裝置概況1、乙烯裝置建設(shè)情況蘭州石化年產(chǎn)70萬噸乙烯改擴(kuò)建工程是在原24萬噸乙烯裝置的基礎(chǔ)上,新建了年產(chǎn)46萬噸的乙烯裝置。新建的乙烯裝置采用美國KBR公司的專利技術(shù),北京寰球工程公司完成詳細(xì)設(shè)計(jì),上海惠生工程公司為PC承包商,中油一建、中油六建、吉林化建等負(fù)責(zé)施工建設(shè)。2、工藝流程 (1)乙烯裝置主要流程乙烯

2、裝置原料經(jīng)預(yù)處理后進(jìn)入裂解爐,裂解爐產(chǎn)生超高壓蒸汽作為裂解氣壓縮機(jī)驅(qū)動(dòng)動(dòng)力。裂解氣依次進(jìn)入急冷油和急冷水塔。急冷水塔出口裂解氣進(jìn)入裂解氣壓縮機(jī)13段,經(jīng)加壓后進(jìn)入堿洗塔,堿洗后的裂解氣進(jìn)入高低壓脫丙烷塔,塔釜的廢堿液進(jìn)入廢堿處理單元,碳四以上的重組分進(jìn)入脫丁烷塔。裂解氣進(jìn)入壓縮機(jī)四段后,經(jīng)加壓進(jìn)行脫砷及加氫反應(yīng)器后,裂解氣進(jìn)入冷區(qū)分離出甲烷、乙烷、乙烯、丙烯、丙烷等組分。具體見附件1-1:乙烯裝置主要流程簡圖。(2)裂解爐脫鹽水及高壓蒸汽流程 由總管來的鍋爐給水壓力為0.50.6 MPa,常溫下經(jīng)中間凝液換熱器后,溫度升高到70左右進(jìn)入脫氧槽。經(jīng)低壓蒸汽氣提脫氧,加入中和胺和脫氧劑后,脫氧水溫

3、度達(dá)到116, 壓力為0.1MPa,脫氧水經(jīng)汽包給水泵701J加壓到11.0MPa后進(jìn)入鍋爐給水預(yù)熱盤管預(yù)熱到120140后,進(jìn)入高壓汽包。高壓汽包出來的飽和蒸汽溫度為319進(jìn)入裂解爐冷蒸汽過熱盤管過熱后,由蒸汽減溫器注入鍋爐給水,再經(jīng)熱蒸汽過熱盤管加熱到515后進(jìn)入超高壓蒸汽總管。具體見附件1-2:裂解爐脫鹽水及高壓蒸汽流程示意圖。(3)堿液線流程乙烯裝置堿洗塔塔釜排出含有冷凝烴類的廢堿液進(jìn)入廢堿分離罐,脫除廢堿中的烴類物質(zhì)后進(jìn)入廢堿液儲(chǔ)罐,然后由廢堿氧化氣提泵抽出,進(jìn)入廢堿氧化汽提塔進(jìn)行氧化反應(yīng),氧化后的廢堿液進(jìn)入中和系統(tǒng),和硫酸進(jìn)行中和反應(yīng),到達(dá)要求的PH值后,污水排入化污系統(tǒng)。具體見附

4、件1-3:脫鹽水/廢堿進(jìn)料系統(tǒng)流程示意圖。3、開車后生產(chǎn)運(yùn)行情況乙烯裝置從開車至今年9月初,實(shí)現(xiàn)了長周期平穩(wěn)運(yùn)行,技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)穩(wěn)步提高,今年1-8月累計(jì)乙烯收率32%,綜合能耗705kgEo/t,創(chuàng)開工以來最好水平。但廢堿處理單元自2007年4月26日開車以來,由于黃油堵塞和設(shè)備管線酸堿腐蝕泄漏等原因,一直處于間斷開車狀態(tài)。據(jù)統(tǒng)計(jì),2007年該單元累計(jì)開車7個(gè)月,開停車18次;2008年累計(jì)開車32天,開停車8次。由于廢堿處理單元頻繁開停車,開車過程中需要水運(yùn),就在脫鹽水進(jìn)廢堿液儲(chǔ)罐802F管線倒淋與廢堿液進(jìn)料過濾器801L倒淋之間,臨時(shí)接一條金屬軟管引入脫鹽水,在水運(yùn)結(jié)束轉(zhuǎn)為堿運(yùn)前拆除。(二

5、)事故發(fā)生時(shí)間2008年9月8日12時(shí)(三)事故發(fā)生地點(diǎn)蘭州石化分公司烯烴事業(yè)部46萬噸/年乙烯裝置裂解爐區(qū)超高壓蒸汽(SHS)系統(tǒng)。(四)事故經(jīng)過和現(xiàn)場處置情況1、停車經(jīng)過9月8日8時(shí)30分,烯烴事業(yè)部46萬噸/年乙烯裝置化工三班接班,裝置投油負(fù)荷180噸/小時(shí),廢堿處理單元停車水運(yùn),裝置運(yùn)行平穩(wěn)。10時(shí)15分,根據(jù)乙烯裝置調(diào)度會(huì)議安排,廢堿單元組織開車,崗位操作人員董倫江接班長姬宏峰指令,將廢堿單元流程由水運(yùn)改為堿運(yùn),啟動(dòng)廢堿儲(chǔ)泵802J,開堿液閥。10時(shí)23分,脫氧槽中水的pH值由8.6突然增大到11.8。12時(shí)25分, 2#裂解爐爐膛正壓聯(lián)鎖停車(聯(lián)鎖值:12.25 P,工藝控制指標(biāo):

6、-12-25P)。接到裂解爐停車的通知后,裝置長崔某、孫某及馬某等4名技術(shù)員立即趕到控制室組織查找停車原因。在查找原因的過程中,12時(shí)30分,3#裂解爐因高壓蒸汽出口溫度高聯(lián)鎖停車(聯(lián)鎖值569,工藝控制指標(biāo)5155)。14時(shí)到14時(shí)38分,5#、4#、1#裂解爐超高壓蒸汽管線相繼發(fā)生泄漏先后停車。5臺(tái)裂解爐的開裂泄漏位置分別是:1#裂解爐減溫器后直管段焊縫位置環(huán)向斷裂,2#裂解爐過熱段一根翅片管斷裂,3#裂解爐高溫SHS過熱段根盤管裂,4#裂解爐減溫器后彎頭裂縫,5#裂解爐減溫器本體變徑部位裂紋。具體見附件1-3:脫鹽水/廢堿進(jìn)料系統(tǒng)流程示意圖。2、停車影響及生產(chǎn)恢復(fù)9月8日12時(shí)25分,乙

7、烯裝置裂解單元停車,其余生產(chǎn)單元退守運(yùn)行。14時(shí)25分,汽油加氫裝置停車待料; 同時(shí),聚烯烴事業(yè)部高壓聚乙烯等三套裝置停車待料;17時(shí)35分,丁二烯裝置停車待料;9月11日9時(shí),MTBE裝置停車待料。事故發(fā)生后,蘭州石化經(jīng)對(duì)泄漏點(diǎn)補(bǔ)焊和部分管線更換后,在水壓試驗(yàn)過程中,又發(fā)現(xiàn)22處泄漏點(diǎn),共發(fā)現(xiàn)27處泄漏點(diǎn)。經(jīng)過檢修處理,10月1日7時(shí)04分,乙烯裝置陸續(xù)投裂解爐開車并已滿負(fù)荷運(yùn)行,下游全密度聚乙烯、高壓聚乙烯、高密度聚乙烯、線性聚乙烯、聚丙烯、丙烯腈、丁二烯和汽油加氫等裝置均已恢復(fù)正常生產(chǎn)。(五)事故損失情況本次事故直接經(jīng)濟(jì)損失42.7萬元。(六)事故原因1、直接原因本次事故的直接原因是裂解

8、爐高壓蒸汽(SHS)系統(tǒng)部分304H材質(zhì)管線、彎頭等因堿應(yīng)力腐蝕快速開裂而失效。2、間接原因(1)對(duì)Cl-應(yīng)力腐蝕認(rèn)識(shí)不足,未有效控制脫鹽水中的Cl-,使其對(duì)管道產(chǎn)生了最初的應(yīng)力腐蝕裂紋。(2)由于廢堿竄入脫鹽水系統(tǒng),加速了原已形成的應(yīng)力腐蝕裂紋的開裂速度,導(dǎo)致管道失效。(3)裂解爐蒸汽系統(tǒng)部分操作參數(shù)偏離設(shè)計(jì)指標(biāo),致使SHS減溫器后管道過熱度不夠出現(xiàn)液相水,構(gòu)成了Cl-和堿應(yīng)力腐蝕環(huán)境。3、管理原因(1)操作變動(dòng)管理執(zhí)行不到位。蘭州石化公司規(guī)章制度第十五篇:生產(chǎn)運(yùn)行第十五節(jié)生產(chǎn)工藝調(diào)整與操作變動(dòng)監(jiān)控中,對(duì)操作變動(dòng)做出了明確要求。但基層管理人員對(duì)于廢堿處理單元接入脫鹽水臨時(shí)管線的工藝變動(dòng),認(rèn)識(shí)

9、不足,未對(duì)該變更進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析,沒有履行相關(guān)審批手續(xù),未對(duì)變更制訂操作規(guī)程,僅以口頭要求崗位操作人員在使用后拆除臨時(shí)管線。由于廢堿處理單元開停車頻繁,現(xiàn)場操作人員在本次將廢堿處理單元由水運(yùn)切換為堿運(yùn)過程中,未拆除臨時(shí)管線,閥門未完全關(guān)閉,操作過程沒有實(shí)行步步確認(rèn),操作監(jiān)控未徹底落實(shí)。事故發(fā)生以后,在對(duì)廢堿處理單元接脫鹽水總管來水進(jìn)入廢堿儲(chǔ)罐(802F)流程及相關(guān)閥門進(jìn)行操作確認(rèn)時(shí),發(fā)現(xiàn)接入脫鹽水臨時(shí)管線在靠近廢堿氧化汽提塔進(jìn)料泵802J/A、B出口過濾器上的倒淋閥門關(guān)閉不嚴(yán),而該泵出口壓力在0.70.8MPa,脫鹽水管網(wǎng)壓力為0.53MPa,廢堿液通過此管線上竄入脫鹽水系統(tǒng)。由于誤操作使約4.5

10、5t廢堿液在2h內(nèi)竄入脫鹽水系統(tǒng),使脫氧槽中水的pH值由8.6突然增大到11.8,依次進(jìn)超高壓蒸汽管線和減溫器,導(dǎo)致管道失效。事故后,對(duì)臨時(shí)接的金屬軟管中殘存物料以及廢堿儲(chǔ)罐(802F)倒淋中物料取樣分析后也得到證明:軟管中NaOH含量0.63%(無色);廢堿儲(chǔ)罐802F倒淋4.57%(黑綠色)。(2)對(duì)Cl-和堿可能對(duì)300系列不銹鋼造成應(yīng)力腐蝕開裂認(rèn)識(shí)不足。據(jù)美國API571影響煉油工業(yè)中靜設(shè)備的損傷機(jī)理中描述 “所有300系列不銹鋼對(duì)氯化物應(yīng)力腐蝕開裂非常敏感。不存在氯化物實(shí)際低限,因?yàn)槭冀K存在氯化物聚集的潛在性”和“300系列不銹鋼對(duì)堿應(yīng)力腐蝕開裂敏感。若出現(xiàn)濃縮機(jī)理,則開裂可在低苛性

11、級(jí)時(shí)發(fā)生。在這種情況下,濃度為50100ppm的苛性堿足以導(dǎo)致開裂。裂紋擴(kuò)展速率會(huì)隨溫度變化而顯著增大,有時(shí)可在溫度偏離時(shí)短短幾小時(shí)或幾天內(nèi)擴(kuò)展而穿過壁厚,尤其是當(dāng)條件促進(jìn)苛性堿濃縮的時(shí)候”。設(shè)計(jì)單位和使用單位都沒有對(duì)脫鹽水中的Cl-含量提出控制指標(biāo)要求,也沒有對(duì)脫鹽水中的Cl-含量進(jìn)行監(jiān)控,致使SHS系統(tǒng)304H材質(zhì)管道產(chǎn)生應(yīng)力腐蝕,形成了最初的裂紋。對(duì)廢堿液可能竄入脫鹽水系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)沒有給予足夠的重視,員工出現(xiàn)誤操作,使得廢堿竄入脫鹽水系統(tǒng),加速了原已有的應(yīng)力腐蝕裂紋開裂,導(dǎo)致管道失效。事后分析脫氧槽(701L)和低壓蒸汽凝液中的Cl-濃度為5.1mg/l。(3)SHS過熱系統(tǒng)減溫器操作溫度

12、偏離設(shè)計(jì)指標(biāo)。按照原設(shè)計(jì),減溫器后SHS溫度應(yīng)為382,但實(shí)際操作中,由于設(shè)計(jì)匹配及SHS發(fā)生系統(tǒng)如SQE狀況等原因,減溫器前SHS蒸汽溫度490530(設(shè)計(jì)溫度461),為控制SHS總管515的溫度要求,不得不降低減溫器后SHS的溫度,事故發(fā)生前各爐該溫度在323355 ,接近飽和溫度,補(bǔ)水量超過設(shè)計(jì)值(實(shí)際補(bǔ)水量約為8.912.5t/h,設(shè)計(jì)補(bǔ)水量應(yīng)為4.97t/h),這樣容易造成減溫器后SHS管網(wǎng)帶水,形成濃縮液膜。針對(duì)這一問題,蘭州石化公司未與設(shè)計(jì)單位聯(lián)系與溝通,查找原因,研究可能產(chǎn)生的影響及針對(duì)性的糾正措施。(4)廢堿處理單元設(shè)計(jì)存在問題。廢堿罐只有1具,因靜置時(shí)間不夠,夾帶“黃油”

13、造成系統(tǒng)聚堵及中和器腐蝕等問題,使廢堿處理單元一直處于反復(fù)間斷開車狀態(tài);在流程設(shè)計(jì)上,原設(shè)計(jì)中未考慮當(dāng)系統(tǒng)發(fā)生泄漏時(shí)的水運(yùn)流程,目前采用臨時(shí)管線接入脫鹽水進(jìn)行系統(tǒng)水運(yùn)。由于系統(tǒng)經(jīng)常泄漏,水運(yùn)流程接入脫鹽水閥門極易因堿結(jié)晶造成關(guān)閉困難。(5)風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)不強(qiáng)。從主管業(yè)務(wù)部門和生產(chǎn)裝置、現(xiàn)場操作人員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不強(qiáng),風(fēng)險(xiǎn)管理不到位。在生產(chǎn)過程中,更多關(guān)注了乙烯主體裝置,實(shí)現(xiàn)了安全穩(wěn)定運(yùn)行,但忽視了對(duì)高壓蒸汽系統(tǒng)腐蝕及輔助系統(tǒng)廢堿處理單元的風(fēng)險(xiǎn)管理,沒有認(rèn)識(shí)到高壓蒸汽系統(tǒng)Cl-腐蝕和減溫器操作溫度偏離設(shè)計(jì)指標(biāo)易造成減溫器后高壓蒸汽管網(wǎng)帶水帶來的風(fēng)險(xiǎn),沒有評(píng)估增加水運(yùn)系統(tǒng)可能帶來的危害,反違章禁令也落實(shí)不

14、嚴(yán)格,“四有一卡”制度執(zhí)行不到位,最終因現(xiàn)場操作工違章操作,引發(fā)事故。 (七)防范措施1、認(rèn)真汲取本次設(shè)備應(yīng)力腐蝕開裂事故的教訓(xùn),舉一反三,開展相關(guān)Cl-腐蝕和堿脆的研究工作。嚴(yán)格執(zhí)行美國API571影響煉油工業(yè)中靜設(shè)備的損傷機(jī)理標(biāo)準(zhǔn),組織生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備等管理部門及設(shè)計(jì)、使用單位對(duì)可能存在應(yīng)力腐蝕的設(shè)備進(jìn)行分析和評(píng)估,采取切實(shí)可行的措施,防止類似事故的發(fā)生。2、針對(duì)SHS過熱系統(tǒng)減溫器操作溫度偏離設(shè)計(jì)指標(biāo)等問題,生產(chǎn)使用單位聯(lián)系設(shè)計(jì)單位重新進(jìn)行核算。3、對(duì)于廢堿單元的設(shè)計(jì)缺陷,增加一具廢堿液儲(chǔ)罐,為徹底隔斷廢堿系統(tǒng)水運(yùn)開車所需要的脫鹽水,配置一條到廢堿系統(tǒng)的蒸汽冷凝液專用管線,停止脫鹽水的使

15、用。4、完善水質(zhì)分析計(jì)劃,加強(qiáng)對(duì)脫鹽水的生產(chǎn)過程管理,對(duì)Cl-、堿等對(duì)爐管可能產(chǎn)生的腐蝕加強(qiáng)監(jiān)控,確保各項(xiàng)控制指標(biāo)合格。嚴(yán)格藥劑的加入制度,對(duì)脫鹽水、工藝凝液、蒸汽凝液、透平凝液pH值分析數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、記錄,以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)變化趨勢。5、認(rèn)真執(zhí)行煉化板塊有關(guān)生產(chǎn)受控管理規(guī)定,規(guī)范裝置生產(chǎn)運(yùn)行過程中的各種操作變動(dòng)管理工作,嚴(yán)格執(zhí)行持卡操作,真正落實(shí)操作過程步步確認(rèn)制,確保工藝變動(dòng)各環(huán)節(jié)受控。 (1)要組織蘭州石化公司所屬相關(guān)管理人員、崗位操作人員認(rèn)真學(xué)習(xí)生產(chǎn)管理制度中煉化裝置操作規(guī)程管理規(guī)定和生產(chǎn)工藝調(diào)整與操作變動(dòng)監(jiān)控管理規(guī)定,正確領(lǐng)會(huì)規(guī)定內(nèi)涵,并在實(shí)際工作中嚴(yán)格執(zhí)行。崗位操作嚴(yán)格執(zhí)行“四有工作法”

16、,實(shí)行步步確認(rèn),切實(shí)實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程管理受控。(2)要進(jìn)一步結(jié)合“學(xué)用規(guī)程、杜絕違章”專項(xiàng)工作,教育員工嚴(yán)格執(zhí)行“規(guī)定動(dòng)作”、杜絕“自選動(dòng)作”,養(yǎng)成“有變更就有卡片、有卡片就有確認(rèn)”的工作習(xí)慣,對(duì)于臨時(shí)操作、變更操作,要視具體情況進(jìn)行確認(rèn)?,F(xiàn)場操作監(jiān)護(hù)人員要切實(shí)起到監(jiān)護(hù)確認(rèn)作用,真正把操作確認(rèn)制度落到實(shí)處。(3)要舉一反三,對(duì)長期停用的、開停車過程需投用的設(shè)備及管線狀況進(jìn)行進(jìn)一步確認(rèn),在經(jīng)過必要的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和采取削減措施后,再按照方案進(jìn)行投用。(4)對(duì)于檢修過程中進(jìn)行的技改、技措項(xiàng)目,要做好審批報(bào)告、設(shè)計(jì)資料、施工資料的收集、保存工作。要針對(duì)新增設(shè)施修改相應(yīng)的工藝卡片及操作規(guī)程,臨時(shí)設(shè)施要制定專門的

17、投用管理制度,并編制操作卡片,做好投用的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)并制定相應(yīng)的削減措施。(5)按照生產(chǎn)受控相關(guān)管理規(guī)定的要求,做好各項(xiàng)生產(chǎn)受控管理工作的執(zhí)行、監(jiān)督、考核工作,特別是要加強(qiáng)對(duì)臨時(shí)操作、變更操作的持卡操作和確認(rèn)情況的管理,確保生產(chǎn)管理全面受控。(6)立即對(duì)裝置內(nèi)臨時(shí)使用的流程開展一次專項(xiàng)檢查,停止使用時(shí)采用拆除管線的方式隔離切斷。二、大連石化220萬噸/年連續(xù)重整聯(lián)合裝置PSA單元“9.12”閃爆事故。2008年9月12日16時(shí)19分,大連石化分公司220萬噸/年連續(xù)重整聯(lián)合裝置PSA單元原料氣緩沖罐V2101出口管線第5個(gè)彎頭突然破裂,管線內(nèi)氫氣泄漏,發(fā)生閃爆,造成1人死亡、1人重傷。(一)裝置概

18、況1、220萬噸/年連續(xù)重整聯(lián)合裝置建設(shè)情況220萬噸/年連續(xù)重整聯(lián)合裝置是大連石化公司“十五”期間建設(shè)的一個(gè)重要項(xiàng)目。該裝置包括220萬噸/年連續(xù)重整單元、100萬噸/年芳烴抽提單元、PSA單元。該裝置由中國石化洛陽石油化工工程公司設(shè)計(jì),三套單元分別采用美國UOP公司、美國GTC公司、成都華西化工研究所的工藝包,2006年6月開始建設(shè),2008年6月23日投產(chǎn)試運(yùn)行。2、PSA單元主要工藝流程PSA單元進(jìn)料為重整氫、輕烴干氣、加柴干氣、加氫干氣,進(jìn)料量16萬標(biāo)立/小時(shí),原料含氫氣90%-92%,沒有HCl、H2S等腐蝕介質(zhì),經(jīng)過10個(gè)吸附塔提純后,生產(chǎn)出純度99.9%的PSA產(chǎn)品氫并入氫氣管

19、網(wǎng),解吸氣送制氫裝置。(二)事故發(fā)生時(shí)間2008年9月12日16時(shí)19分。(三)事故發(fā)生地點(diǎn)220萬噸/年連續(xù)重整聯(lián)合裝置PSA單元原料氣緩沖罐V2101出口管線第5個(gè)彎頭處。(四)事故經(jīng)過和現(xiàn)場處置情況1、9月11日上午10時(shí),PSA單元由于一臺(tái)程控閥液壓油泄漏,將PSA單元切除,PSA單元壓力保持在2.4MPa左右(系統(tǒng)正常壓力),原料氣緩沖罐V2101與系統(tǒng)連通,連接氫氣管網(wǎng)閥門開啟3-4扣,連接V2101閥門處于開啟狀態(tài)。2、9月12日當(dāng)天,連續(xù)重整裝置生產(chǎn)平穩(wěn),所產(chǎn)重整氫經(jīng)過再接觸和脫氯罐后跨過PSA,直接并入氫氣管網(wǎng),各項(xiàng)操作參數(shù)正常。事故發(fā)生前,220萬噸/年連續(xù)重整聯(lián)合裝置原料

20、氣緩沖罐 V2101附近,連續(xù)重整裝置外操員曲兵正準(zhǔn)備打開V2101入口管線手閥,只聽到他在對(duì)講機(jī)里說:“閥門太緊,一個(gè)人打不開?!保ㄔ捯魟偮洌窗l(fā)生閃爆)。從壓力曲線來看,壓力恒定,事故與操作過程無關(guān)。重整單元E1419再接觸制冷器附近,中油六建保運(yùn)人員潘昊明加堵氨與氮?dú)馊y組中間的盲板完畢,正準(zhǔn)備離開(此盲板加堵作業(yè)與PSA單元無關(guān))。3、9月12日16時(shí)19分,220萬噸/年連續(xù)重整聯(lián)合裝置PSA單元原料氣緩沖罐V2101出口管線第5個(gè)彎頭突然破裂,管線內(nèi)氫氣泄漏,發(fā)生閃爆。事故造成在PSA單元原料氣緩沖罐V2101入口閥處,距破裂點(diǎn)約7米的大連石化公司連續(xù)重整裝置外操員曲兵被燒傷;在距

21、破裂點(diǎn)約25.6米的重整單元E1419再接觸制冷器處加堵管網(wǎng)氮?dú)馀c氨系統(tǒng)盲板后,欲離開現(xiàn)場的中油六建潘昊明被燒傷致死。具體見附件2-1:“9.12”閃爆事故平面位置示意圖。4、事故發(fā)生后,大連石化公司立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案,220萬噸/年連續(xù)重整聯(lián)合裝置緊急停工。大連石化公司消防支隊(duì)接到報(bào)警后,第一時(shí)間趕到現(xiàn)場,對(duì)著火及周邊設(shè)備進(jìn)行噴淋、冷卻、隔離、降溫。16時(shí)40分左右,現(xiàn)場得到完全控制。經(jīng)過檢修處理,9月28日13時(shí),連續(xù)重整裝置開工正常,目前負(fù)荷96%;11月1日14時(shí),PSA系統(tǒng)開工正常,目前負(fù)荷88%。(五)事故損失情況1、傷亡人員情況死亡1人,重傷1人。2、事故直接經(jīng)濟(jì)損失直接經(jīng)濟(jì)損失9.5萬元。(六)事故原因經(jīng)過事故調(diào)查組現(xiàn)場勘查和聘請(qǐng)的相關(guān)專家認(rèn)定,排除了工藝操作與施工作業(yè)誘因。通過查閱資料,分析論證后確認(rèn):造成此次閃爆事故發(fā)生的原因是PSA單元V錐流量計(jì)F4901錐體及附件因焊接及設(shè)計(jì)缺陷,在逆向高速氣流條件下脫落,并在高速氣流條件下直接撞擊原料氣緩沖罐V2101出口管線彎頭,導(dǎo)致彎頭產(chǎn)生鼓包、劃痕、裂紋等機(jī)械損傷,裂紋擴(kuò)展最后導(dǎo)致彎頭破裂, 管線內(nèi)氫氣泄漏,遇靜電、金屬碎片撞擊產(chǎn)生的火花、高速氣流引起破口金屬斷面震動(dòng)相互摩擦產(chǎn)生的火花發(fā)生閃爆,具體分析如下:1、制造缺陷:V錐流量計(jì)F4901在制造過

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