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文檔簡介
1、旋轉(zhuǎn)設(shè)備振動案例分析一、水流作用引起的振動1、異常情況簡介:7 號機 1 號、 2 號循環(huán)泵并列運行時, 2 號循環(huán)泵電機上機架振動變化不大, 1 號循環(huán)泵 電機上機架水平振動最高達到 0.17mm站在電機上機架的平臺上有很強的晃動感,1號循環(huán)泵電機電流為185a, 2號循環(huán)泵電流為225a;兩臺泵的出口壓力均為 0.22mpa1號循環(huán)泵單獨運行時的參數(shù):電流225227a,出口壓力0.155mpa(2號泵單獨運行出口壓力也為0.155mpa) ,電機上機架水平振動最大0.04mm。2、振動分析:當(dāng) 1 號循環(huán)泵單獨運行時,電機電流,電機上機架振動,泵出口壓力均處于正常狀態(tài)。當(dāng)與 2 號泵并列
2、運行時,此時1 號泵性能不如 2 號泵性能好, 2 號泵的出口水壓對1 號泵產(chǎn)生影響,即水力沖擊或1 號泵入口產(chǎn)生渦流現(xiàn)象, 1 號泵的流量大幅度降低,出現(xiàn)1 號泵在并列運行時電機上機架水平振動大和電機電流低的現(xiàn)象。分析原因為 1 號循環(huán)泵的泵體密封環(huán)與葉輪密封環(huán)由于磨損間隙過大,泵的軸套與導(dǎo)向橡膠軸承間隙由于磨損超標。3、結(jié)論:3 個月后利用機組小修的機會對7 號機 1 號循環(huán)泵解體檢查,橡膠軸承磨損嚴重與軸套的總間隙達2.5 毫米,葉輪密封環(huán)間隙達7 毫米。導(dǎo)葉室內(nèi)積聚有許多細砂。二、由于處理缺陷工藝程序不正確引起的振動1、詳細經(jīng)過2012年8月30日9時20分,1號機汽泵轉(zhuǎn)速5140r/
3、min ,機組負荷280mw點檢員現(xiàn)場 點檢發(fā)現(xiàn)汽泵振動增大,振動產(chǎn)生的聲音也很大,用聽針進行聽診,驅(qū)動端聲音比非驅(qū)動端聲音偏大,由于振動太大,沒有聽到有摩擦的聲音,用點檢儀測定振動主要以工頻振動為主。點檢員申請降低汽泵轉(zhuǎn)速運行觀察,晚上低負荷時停汽泵檢查,當(dāng)轉(zhuǎn)速降低時,振動的振幅值也在下降。 8 月 31 日 4 時 50 分停泵檢查,解體聯(lián)軸器罩發(fā)現(xiàn)聯(lián)軸器膜片出現(xiàn)多處對稱裂紋,此時由于電泵偶合器潤滑油濾網(wǎng)堵塞,潤滑油壓不斷降低,偶合器軸瓦溫度在不斷上升,切換濾網(wǎng)操作有斷油危險,為了防止發(fā)生引起停機事故,因此沒有進一步檢查,更換聯(lián)軸器膜片后恢復(fù)運行。 13 時 15 分汽泵沖轉(zhuǎn)運行,轉(zhuǎn)速在
4、4100r/min 以下時運行較穩(wěn)定,振動值不是很大,汽泵繼續(xù)升速時,汽泵軸瓦的振動值隨著轉(zhuǎn)速升高振幅值增加。 8 月 30 日晚上更換電泵偶合器的所有潤滑油,清理潤滑油濾網(wǎng), 9 月 1 日進行第二次停運汽泵檢查,檢查發(fā)現(xiàn)聯(lián)軸器中心偏差較大,非驅(qū)動端軸承室油封有摩擦的痕跡。采取了更換新油封,重新調(diào)整驅(qū)動端、非驅(qū)動端軸瓦抬量和左右方向的對中,重新對聯(lián)軸器找中心。當(dāng)天晚上18 時沖小機運行,汽泵運行正常。2、原因分析2.1 汽泵聯(lián)軸器中心跑偏的原因分析1 號機汽泵在最后一次檢修找中心后,進行了多次機械密封更換工作,由于每次都是更換單套機械密封,在更換時必須把需要更換機械密封端的軸承架拆卸下來,當(dāng)
5、汽泵的一端軸承架拆掉,另一端不動的情況下,汽泵轉(zhuǎn)子垂直支撐點為:有軸瓦一端的軸承支撐和靠近另一端某一級葉輪入口對應(yīng)導(dǎo)葉密封環(huán)的支撐。對于更換驅(qū)動端機械密封時, 雖然拆卸軸瓦時進行了解體前軸瓦抬量的記錄, 但由于進行的是一端單抬,在回裝過程中由于測量的誤差和單抬的誤差,轉(zhuǎn)子中心的上下方向位置是不可能恢復(fù)到原來位置,這樣就會產(chǎn)生聯(lián)軸器中心上下方向相對原來的中心跑偏。轉(zhuǎn)子的左右對中,是把下瓦翻到軸頸上,進行左右旋轉(zhuǎn),憑借手感的緊力來確定左右對中,由于在更換機械密封前后為不同檢修人員,手感緊力是不一樣的,這樣就會產(chǎn)生轉(zhuǎn)子左右對中位置發(fā)生變化。并且還會出現(xiàn)當(dāng)葉輪入口與對應(yīng)導(dǎo)葉的密封環(huán)有磨損現(xiàn)象時,葉輪入
6、口外圓和導(dǎo)葉密封環(huán)內(nèi)圓產(chǎn)生不規(guī)則橢圓,撤掉軸瓦時,轉(zhuǎn)子著落的左右位置要發(fā)生修前和修后左右位置發(fā)生變化,這樣就會產(chǎn)生聯(lián)軸器中心左右方向相對原來的中心更嚴重的跑偏。在更換非驅(qū)動端機械密封,驅(qū)動端的膜片聯(lián)軸器處于連接狀態(tài),由于存在著中心偏差,把非驅(qū)動端軸承架拆卸后, 膜片聯(lián)軸器具有一定的剛性作用, 轉(zhuǎn)子有可能還會出現(xiàn)憋勁現(xiàn)象,這樣就會產(chǎn)生轉(zhuǎn)子中心位置與檢修前發(fā)生更大的變化。1.1 非驅(qū)動端軸承室油封碰磨分析對于本次非驅(qū)動端軸承室油封發(fā)生左右方向碰磨,是由于1 號機汽泵已進行了多次更換機械密封,聯(lián)軸器中心已經(jīng)有較大的不同心,因此在調(diào)整非驅(qū)動端軸瓦對中時,由于聯(lián)軸器對轉(zhuǎn)子產(chǎn)生憋勁,以及葉輪入口外圓和導(dǎo)葉
7、密封環(huán)內(nèi)圓可能發(fā)生過碰磨,形成不規(guī)則橢圓,由于以上兩種原因,在進行非驅(qū)動端左右對中雖然調(diào)整合格,但回裝后非驅(qū)動端的對中不一定合格,這樣就會產(chǎn)生油封碰磨現(xiàn)象。三、立式旋轉(zhuǎn)設(shè)備部件自身的激振力引起的振動2009年 6 月前, 6號機 2號循環(huán)泵電機上機架垂直振動一直在0.015mm 以下,水平振動 在0.045mm以下,運行平穩(wěn),振動數(shù)值比較穩(wěn)定。在 6月份的設(shè)備點檢和通過設(shè)備的劣化分 析中發(fā)現(xiàn)電機上機架垂直振動在不斷的增大,水平振動也在增大但不太明顯,到 7月份垂直 振動最大可達0.08mm,水平0.06mm。2、振動的分析:根據(jù)實際的振動情況,在現(xiàn)場分別對電機上機架及下滾動軸承座的多個測點進行
8、了測量。下表為振動測量值。表1振動單位:11 m (mm/s)方向測點1測點2x61 (1.3)15(0.46)y68(1.56)17(0.61)a72 (3.43)31 (1.61)注:測點1為電機上機架測點,測點2為電機下軸承座測點。x、y為互相垂直的兩個 水平方向振動值,a為軸向振動值。表中數(shù)值()外為振動位移,()內(nèi)為振動速度。根據(jù) gb/t 6075.3-2001振動烈度在 b區(qū)(2.34.5mm/s)可長期運行,在 c區(qū) (4.57.1mm/s)不宜長期運行,在 d區(qū)(7.1mm/s以上)不宜運行。從表1可以看到,測點1、2各方向振動位于b區(qū),可長期運行。以上振動數(shù)值雖然符合標準,
9、但根據(jù)現(xiàn)場的歷史記 錄,電機上機架的垂直振動有了較大幅度的增加,并且由于垂直方向的載荷力相對水平方向 大的多,振動破壞力度會更大,是屬于不安全的振動。通過頻譜分析儀,對振動結(jié)果進行了頻譜分析。下面為測量的振動頻譜圖。f h !i(,*c4 :jfil q._1. . j i_ i_i. _ju. . i_ . .ii . i一一.l !mriujksm$nhprmsq1q0圖1 測點1x向速度頻譜圖seeru -母鼠tl-996 親zl 一 圖4 測點2x向速度頻譜圖5a1001150.200圖2 測點1y向速度頻譜圖rturuw:&nmhprmsm 的圖3 測點1a向速度頻譜圖nrii/tt
10、tsrn arl hprmsmiigspm ?圖5 測點2y向速度頻譜圖rflrimstcggrl hpd.皿11 do.15d.圖6 測點2a向速度頻譜圖200.通過分析,可以看到測點1、2的頻譜圖存在如下的特征:(1)在徑向方向占優(yōu)勢的是1x轉(zhuǎn)速頻率,同時存在著高達10階以上的諧波成分,前5 階成分較為明顯;(2)在軸向占優(yōu)勢的是4x轉(zhuǎn)速頻率,且其數(shù)值遠遠大于基頻成分,其他成分很少。分析以上振動特征并結(jié)合現(xiàn)場的實際情況,6號機2號循環(huán)泵電機振動大的可能原因為: (1)徑向方向的振動頻譜為典型的機械松動特征,同時不能排除對中不良及軸瓦磨損; (2)軸向4x轉(zhuǎn)速頻率(即25hz成分)的特征,根
11、據(jù)電機的實際結(jié)構(gòu),該成分的可能 來源為推力瓦的“瓦塊通過頻率”成分,即在運行中由于某些原因?qū)е峦屏ν邉傂越档汀?、申請停泵解體檢查2009年8月9日申請6號機2號循環(huán)泵停泵檢查,主要檢查項目包括:泵與電機的聯(lián)軸器中心復(fù)查,導(dǎo)瓦間隙和空氣間隙復(fù)查,電機上機架解體拔推力頭對推力瓦檢查等。解體檢查結(jié)果:(1)聯(lián)軸器中心圓周偏差0.09mm,端面偏差0.07mm,有輕微超標,不是主要振源。(2)空氣間隙合格,偏差小于10%,導(dǎo)瓦總間隙最大0.25mm,有輕微超標,但不是主 要振源。(3)推力頭與鏡板的連接螺栓有四條松動,推力瓦塊后頂絲槽內(nèi)的銀銅片有五個出現(xiàn) 脆裂,是引起振動的主要來源。采取的修復(fù)措施:
12、把八塊推力瓦后頂絲槽內(nèi)的銀銅片進行全部更換,更換了推力頭與鏡板間的絕緣墊 板,鏡板與推力頭組裝后調(diào)整了鏡板平面與推力頭軸心的垂直度,其它各部位在回裝時 都進行了調(diào)整合格。修復(fù)后試運現(xiàn)場振動測試結(jié)果:表2振動單位:mm方向測點1 (上機架)測點2 (下軸承座)x (水平)0.0310.008y (水平)0.0280.007a (垂直)0.0110.009四、典型的動靜碰磨振動1、振動概況2號機給水泵小汽機前后軸瓦均為可傾瓦,該小汽機在大修前,振動很好。大修后啟動給水泵小汽機,出現(xiàn)了軸振和瓦振增大,并且振動大幅波動,沒有規(guī)律。前瓦軸振1x波動范圍52-121微米,前瓦軸振1y波動范圍33-63微米
13、。后瓦軸振2x波動范圍12-18微米, 后瓦軸振2y波動范圍12-49微米。就地實測瓦振,前瓦瓦振水平振動 12微米、垂直振動 16微米,后瓦瓦振水平振動125微米、垂直振動46微米。軸振是前瓦大,后瓦小,瓦振是 前瓦小,后瓦大。就地做瓦振頻譜分析:就地瓦振頻譜主要是一倍頻分量,有一定的低頻分量。tn8000系統(tǒng)上看,主要是一倍頻。振動波形上2y有點毛刺。軸心軌跡前瓦是立橢圓,后瓦是橫橢圓。振動趨勢與轉(zhuǎn)速趨 勢相近。通過分析給水泵小汽機存在動靜摩擦問題,懷疑軸彎曲。需要停給水泵汽輪機檢查處理,揭瓦檢查、揭缸檢查,必要時做動平衡或直軸。申請停2號機給水泵小汽機,揭瓦檢查,前后可傾瓦沒發(fā)現(xiàn)異常。解
14、體盤車時發(fā)現(xiàn)電機上齒輪沒傷害,主軸上盤車齒輪磨損嚴重,齒頂磨掉約23mm,四周都卷下來了。決定:暫不揭缸,更換主軸上盤車齒輪后轉(zhuǎn)動,視情況再進行處理。更換齒輪后啟動振動不大,一切正常。3、結(jié)論該小機軸振異常波動是由盤車齒輪的碰磨引起的,消除碰磨后振動恢復(fù)正常。五、熱控測量探頭振動1、振動概況2007年5月以來3號機 1號給水泵汽輪機2號瓦軸振存在異常,主要現(xiàn)象為在轉(zhuǎn)速為 5100rpm左右的區(qū)間內(nèi) 2號瓦軸振會從正常運行時的 40um 左右突增到超過80um 的報警值,而避開這個轉(zhuǎn)速區(qū)間軸振又會恢復(fù)到正常數(shù)值。2、振動分析及處理在現(xiàn)場對 3號機 1號給水泵汽輪機1、 2 瓦軸振進行了測試,通過
15、調(diào)整運行參數(shù),使小機轉(zhuǎn)速從4900rpm變化到5300rpm。在轉(zhuǎn)速從49005300rpm的變化過程中,1瓦軸振基本保持不變; 2 瓦軸振則發(fā)生了較大的變化,在接近5100rpm 時振動迅速增加,在5112rpm 達到了最大值,離開這個區(qū)間則迅速減小。頻譜分析表明, 2 瓦軸振變化主要表現(xiàn)為 2 倍頻的變化,而 1 倍頻則保持穩(wěn)定。通過分析以上2 瓦軸振異常的特點,發(fā)現(xiàn)2 瓦軸振在 5100rpm 附近的變化類似于通過臨界轉(zhuǎn)速的情況,而從現(xiàn)場了解到的情況是該轉(zhuǎn)子1 階臨界轉(zhuǎn)速在2600rpm左右, 不是臨界; 而振動的變化又表現(xiàn)為兩倍頻的變化, 屬于 2 倍頻共振, 可能的原因為 2 瓦軸振
16、探頭的自振頻率與軸振2倍頻率靠得太近造成的探頭共振。這種情況下轉(zhuǎn)子的真實振動并不大(相鄰 1 瓦軸振很穩(wěn)定)。申請停運 3號機 1號給水泵汽輪機,對2瓦軸振探頭進行了更換,更換后上述振動異?,F(xiàn)象再沒有出現(xiàn)。3、結(jié)論及評述該給水泵汽輪機2瓦軸振在5100rpm區(qū)間的異常增加屬于由于探頭自身安裝問題造成的自振,實際振動并不大,通過更換探頭消除了這一現(xiàn)象。六、轉(zhuǎn)子熱彎曲引起的振動1、振動概況該電動機系沈陽電機廠生產(chǎn)的交流電動機, 額定功率 1400kw, 額定轉(zhuǎn)速3000rpm。 2004 年9 月在試運過程中,該電機兩軸承振動隨運行時間持續(xù)增加,多次測試表明,電機每運行4050min 就因振動過大不得不停運。2、振動分析及處理頻譜分析顯示,電機振動以工頻成分為主。每次啟動初期振動較小,隨著時間的推移,軸承的軸向振動和徑向振動同步增大, 特別是軸向振動增加的速率更
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