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文檔簡介

1、.on 22 November 2020聯(lián)系人:郵箱:聯(lián)系電話:微信:操作篦冷機的正確方法水泥生產(chǎn)線中的篦冷機擔負著出窯熟料的冷卻、輸送和熱回收任 務(wù),其正常運行與否,將關(guān)系到冷卻效率、熱利用率和設(shè)備運轉(zhuǎn)率 等諸多方面。篦;令機的正常運行除與設(shè)備的設(shè)計、制造、安裝、維 護方面的因素有關(guān)外,操作控制正確與否也是不容忽視的因素。大 量實踐證明因操作不當或失誤,造成篦冷機振動、撞缸、壓床,以 及出篦冷機熟料溫度高,二、三次風(fēng)溫忽高忽低,熱利用率低等現(xiàn) 象時有發(fā)生。根據(jù)對5000t/d預(yù)分解窯生產(chǎn)線上第三代篦冷機的 操作實踐,談?wù)劚WC其正常運行操作控制方法、影響各參數(shù)波動的 因素及相應(yīng)處理措施的體會。

2、1正常運行操作的前提篦冷機的操作應(yīng)能保證其安全正常運轉(zhuǎn)為前提。根據(jù)窯系統(tǒng)運 行狀況,適時調(diào)節(jié)冷卻風(fēng)用量和篦床運行速度,保持穩(wěn)定的料層厚 度,料層厚度的選擇及調(diào)整應(yīng)以獲得最佳的熟料冷卻效果和最高的 二、三次風(fēng)溫為原則,從而獲得較高的冷卻效率、熱利用率和設(shè)備 運轉(zhuǎn)率。2影響因素及處理措施料層厚度篦冷機要求采用厚料層操作技術(shù)。一是使冷風(fēng)與高溫熟料有充 足的熱交換時間;其二是利用厚料層,使系統(tǒng)產(chǎn)生的阻力增大、冷 卻風(fēng)用量少的特點,來獲得較高的二、三次風(fēng)溫。它取決于篦床負 荷和熟料在篦;令機內(nèi)的停留時間。通常5000t/d預(yù)分解窯生產(chǎn)線 、二、三段料層厚度分別控制在650850mm、500 650mm、

3、350 400mm 內(nèi)為宜。料層厚度是通過篦下風(fēng)系統(tǒng)壓力顯示來體現(xiàn)的。同時還可以結(jié) 合主機電流、油壓曲線等綜合分析判斷。在篦冷機的一段,通常還 裝有料層厚度監(jiān)控儀,通過監(jiān)控畫面顯示的料層上表面與篦冷機側(cè) 墻耐磨墩相對高度的變化,可以判斷出高溫區(qū)比較準確的料層厚 度。料層厚度的控制是通過改變篦床速度(既推動頻率)來實現(xiàn)的。 篦床速度慢則料層厚,熟料冷卻慢,反之則篦床速度快料層薄,熟 料冷卻快。在實際操作中,除了按照上述原則判斷和控制料層厚度外,還 應(yīng)注意料層厚度受熟料出窯溫度、配料率值及顆粒組成變化的影 響。當物料易燒性好,熔酶礦物含量高,窯內(nèi)煨燒溫度高,物料易 燒性好時料層應(yīng)適當偏薄控制,防止

4、物料在高溫區(qū)黏結(jié)成塊。當出 現(xiàn)飛沙料或低燒料時,應(yīng)偏厚控制防止冷風(fēng)短路現(xiàn)象。如果料層厚 度過薄,同時冷卻風(fēng)量控制又偏大時,雖然對提高熟料強度有利, 但二、三次風(fēng)溫低,影響火焰形狀及煤粉燃燒,且篦冷機內(nèi)容易產(chǎn) 生溝流、騰涌或噴砂現(xiàn)象,增加熟料的熱耗,既不經(jīng)濟又因 粉料的出現(xiàn)而影響看火工的視線。篦下風(fēng)系統(tǒng)壓力影響因素在生產(chǎn)過程中,除了高溫區(qū)的料層厚度可通過監(jiān)控畫面判斷 外,后續(xù)篦床的料層厚度無法直接觀測,但由于篦下風(fēng)系統(tǒng)壓力隨 著篦床上料層厚度的增加而增大,隨著料層厚度的降低而減小,所 以中控操作員常通過監(jiān)控篦下風(fēng)系統(tǒng)壓力的變化,來預(yù)測篦床上料 層厚度的變化,通過調(diào)整操作來保持篦床上料層厚度的相對

5、穩(wěn)定。 由于受物料離析、窯內(nèi)鍛燒等因素的影響,第一室的篦下風(fēng)系統(tǒng)壓 力通常呈不規(guī)律的波動,不宜作為判斷依據(jù),見此情況可通過控制 二、五、八室的篦下風(fēng)系統(tǒng)壓力來調(diào)整相應(yīng)的篦速??刂品秶笾?是:二室篦下壓力45005200Pa控制一段篦速;五室篦下壓力 34003600Pa控制二段篦速;八室篦下壓力18002100Pa 控制三段篦速。影響篦下壓力的因素有很多,除了與料層厚度有關(guān)外,它還與 篦床上熟料粒度、熟料在篦床上的分布情況、熟料及冷卻空氣溫 度、冷卻空氣供給量等因素有關(guān),在操作調(diào)整時應(yīng)綜合考慮。調(diào)整方法當某室篦下壓力升高時,不論是何種原因引起的,在中控的操 作畫面上,該室供風(fēng)風(fēng)機的電流降低,

6、則篦下風(fēng)系統(tǒng)壓力必然會增 大。但這尚不足以說明產(chǎn)生變化的根源就是由于料層厚度的增加所 致。此時應(yīng)結(jié)合篦床驅(qū)動電機的電流值、該段液壓油的供油壓力、 窯頭罩負壓變化來綜合分析:如果驅(qū)動電機電流、供油壓力、窯頭 罩負壓(絕對值)都在逐漸升高,則說明篦床上的料層厚度在逐漸增 加,這時應(yīng)采取加快篦速的方法來解決;如果電機電流和供油壓力 基本沒有變化,則引起篦下壓力發(fā)生變化的原因極有可能是進入篦 冷機物料狀態(tài)發(fā)生了變化,如:物料中細粉料增多,透氣性變差; 應(yīng)結(jié)合窯內(nèi)懷燒狀況進行判斷,對于這種原因引起的壓力升高,一 般不需調(diào)整篦床速度,只要相應(yīng)增大該室冷卻風(fēng)量即可;隨時加強 窯內(nèi)鍛燒控制,保持合適的熟料結(jié)粒

7、,從根源上解決問題。若確實 需要調(diào)整篦速,調(diào)節(jié)幅度應(yīng)比正常偏高,調(diào)整后應(yīng)密切注意篦下風(fēng) 系統(tǒng)壓力的變化,一旦發(fā)現(xiàn)有下降的跡象,應(yīng)立即恢復(fù)正常篦速, 防止;令風(fēng)短路現(xiàn)象的發(fā)生。如果在操作中出現(xiàn)返風(fēng)現(xiàn)象,即篦下風(fēng)系統(tǒng)壓力接近或超過風(fēng) 機額走壓力時,冷卻風(fēng)吹不進去,反而從進風(fēng)口返回噴出;或者發(fā) 現(xiàn)供風(fēng)風(fēng)機電流降低很多,接近空載電流,此時應(yīng)果斷的減料慢 窯,防止因冷風(fēng)吹不進去造成高溫區(qū)料層結(jié)塊,或因冷風(fēng)受阻使篦 板及大梁因受熱而發(fā)生變形。然后通過篦下觀察孔判斷;令風(fēng)受阻的 原因,是因篦下室積料造成還是由于篦床上料層過厚引起,進而采 取相應(yīng)的處理措施,盡快恢復(fù)正常的冷卻風(fēng)量。篦床速度的控制若篦速快,出篦

8、冷機的熟料溫度則偏高,熱利用率將偏低;相反篦速慢,料層厚因冷風(fēng)透過量少則篦上熟料將容易結(jié)塊,故控制 適宜的篦床速度對篦冷機的安全運轉(zhuǎn)和熱利用率極為重要。而合適 的篦床速度取決于熟料產(chǎn)量和篦床上的料層厚度。產(chǎn)量高,料層厚 篦速宜快,產(chǎn)量低料層薄篦速應(yīng)慢。其次還應(yīng)考慮驅(qū)動篦床行走機 構(gòu)液壓缸的實際行程長度的變化。在5000t/d生產(chǎn)線上液壓缸的 有效行程大部分為150mm ,篦速最快為25次/mino在生產(chǎn)中 行程應(yīng)控制在120130mmo如果調(diào)整得過長,則篦速因非正常 原因提快后,在慣性的作用下易產(chǎn)生撞缸現(xiàn)象。反之,如果控制偏 短,在相同產(chǎn)量下,為了保持相同的料層厚度,必然要加快篦速, 這樣將加

9、劇液壓缸活塞和篦板的磨損,不利于設(shè)備的長期穩(wěn)定運 轉(zhuǎn),另一方面,由于回轉(zhuǎn)窯煨燒不確定因素的影響,比如窯圈垮落 或當大球進入篦;令機時,由于行程較短,篦速的可調(diào)節(jié)范圍小,容 易產(chǎn)生壓床事故。某廠曾經(jīng)在2008年一次檢修后的投料中,中控 操作員發(fā)現(xiàn)投料到正常產(chǎn)量后,二段油壓一直上升,于是提高篦 速,但將篦速提到極限后,壓力依然持續(xù)上升,最終造成二段壓 床。在處理事故時才發(fā)現(xiàn),該事故正是由于行程過短,僅有 60mm所致。冷卻風(fēng)機風(fēng)量的控制冷風(fēng)量在使用中容易產(chǎn)生兩個誤區(qū):一是認為越大越好,可以 充分利用熟料余熱,同時又最大限度的降低了出篦冷機熟料溫度; 二是認為冷風(fēng)量少一點比多一點好,這樣做可以最大限

10、度的提高 二、三次風(fēng)溫,有利于窯和分解爐內(nèi)煤粉的燃燒。特別是對于篦床 頭排能力不足或者系統(tǒng)漏風(fēng)量大,窯頭正壓突出時,這種傾向更加 嚴重。實際上冷卻空氣量分布是否合適,可通過觀察篦床上熟料的 冷卻狀況來確定,當熟料到達第一段篦床末端,料層上表面不能全 黑,也不能紅料過多,而是絕大部分呈墨綠色,極少部分呈暗紅 色。表明冷卻空氣分布基本合理,否則應(yīng)調(diào)整各風(fēng)機風(fēng)門開度,調(diào) 節(jié)時應(yīng)穩(wěn)且慢,切忌大起大落,要綜合兼顧。在操作中,應(yīng)在篦冷 機料層厚度相對穩(wěn)定的情況下,加大篦冷機高溫區(qū)風(fēng)量,適度使用 中高溫區(qū)風(fēng)量,在保證熟料溫度低于65C+環(huán)境溫度下,盡可能 減少低溫區(qū)風(fēng)量。篦板溫度的控制為了保證篦冷機的安全運

11、行,通常在篦;令機高溫區(qū)熱端,還設(shè) 有4個左右的測溫點,用于檢測篦板溫度。通過篦板溫度的高低 變化來反映篦床上料層厚度、熟料結(jié)粒和所用;令卻風(fēng)量的大小及波 動情況。DCS系統(tǒng)在設(shè)定篦板溫度報警值時,參考依據(jù)往往是設(shè)備生 產(chǎn)廠家提供的設(shè)備使用說明書,或者設(shè)計院提供的調(diào)試說明書。如 南京某設(shè)計院在江蘇某水泥公司的5000t/d熟料技改工程工藝 操作說明書中,將該報警溫度設(shè)定在250C;LBTF5000篦式冷 卻機使用說明書中將報警溫度設(shè)定在230260Co但實際上, 通過對多條生產(chǎn)線、不同設(shè)備生產(chǎn)廠家的篦冷機實際運行的數(shù)據(jù)結(jié) 果來看,其熱端篦板工作溫度大都在8(TC以下。篦冷機正常工作 時,該溫度

12、基本穩(wěn)定在306(TC之間,也就是說,原有的報警值 設(shè)定過高。由于在實際運行中該溫度幾乎沒有出現(xiàn)過報警,使得在 操作員的頭腦中產(chǎn)生一種假象,認為篦板一直在正常溫度下工作, 由于在新型干法生產(chǎn)線上需要調(diào)整監(jiān)控的參數(shù)很多,很自然就放松 了對該溫度的監(jiān)控,以至于當篦板因受熱損傷后還找不到原因。因 此建議原設(shè)定值調(diào)整為V6CTC為宜。中控操作員應(yīng)注重對該溫度的 監(jiān)控,特別是遇到系統(tǒng)工況異常時更應(yīng)增加監(jiān)控的頻次。當遇到該 溫度報警時,應(yīng)立即降低窯速,減少篦冷機進料量,然后通過篦冷 機料層厚度監(jiān)控電視檢查是否因料層過薄或物料離析出現(xiàn);令卻風(fēng)吹 穿現(xiàn)象,并根據(jù)供風(fēng)風(fēng)機電流值、風(fēng)門開度、篦下壓力和運行情況 判

13、斷是否因風(fēng)量過小或篦下室集料然后作出相應(yīng)調(diào)整,必要時應(yīng)停 窯,對冷卻風(fēng)機和篦床進行檢查。避免篦板或篦冷機梁因受熱過度 而產(chǎn)生熱變形。造成篦板溫度高的原因一般有以下幾種:(1) ;令卻空氣量不足,不能充分冷卻熟料;或者因篦床速度快, 熟料未能及時冷卻。(2) 熟料率值不合適,SM較高;或熟料燒成狀況不良,結(jié)粒過 細漏料量大;嚴重時積料將篦床抬起。(3) 由于窯皮垮落,或操作不當造成篦床上堆料,冷卻風(fēng)吹不 透。相應(yīng)的操作措施是:(1) 增加冷卻風(fēng)量,根據(jù)熟料產(chǎn)量調(diào)整篦速,控制合適的料層 厚度。(2) 控制熟料SM值在合適的范圍,提高鍛燒溫度,保持合適 的熟料粒度。同時根據(jù)篦下室集料情況調(diào)整弧形閥放

14、料間隔時間。(3) 迅速提高篦速,恢復(fù)正常料層厚度,加強操作控制,增強 中控人員責(zé)任心。出篦冷機熟料溫度的控制出篦冷機熟料溫度高影響其輸送、儲存、粉磨和水泥性能。根 據(jù)各篦冷機生產(chǎn)廠家提供的資料顯示,該溫度基本上都是65C + 環(huán)境溫度。然而在實際應(yīng)用中,在200C以上的情況比較常見。 影響該溫度的主要因素是冷卻風(fēng)量的大小,其次是篦速、物料成 分、菲殳燒控制方面。篦;令機出料溫度高的原因及處理措施:(1)冷卻風(fēng)量不夠。這時需增加冷卻風(fēng)量,有時風(fēng)機風(fēng)門開大 后仍顯風(fēng)量不足,可根據(jù)風(fēng)機電流值對風(fēng)機風(fēng)門進行檢查,根據(jù)篦 下風(fēng)系統(tǒng)壓力判斷是否因篦床熟料層太厚,造成冷風(fēng)吹不透。有時 由于系統(tǒng)漏風(fēng)的影響,或者窯頭廢氣風(fēng)機風(fēng)葉的磨損造成系統(tǒng)抽風(fēng) 能力不足,而為了保證窯頭合理的負壓值,人為地減小冷卻風(fēng)用 量,也是造成出料溫度高的原因之一。(2)篦床速度控制太快,造 成熟料冷卻后移。采取措施就是降低篦速增加篦床上熟料層厚度到 合理值。(3)物料液相量高,窯內(nèi)鍛燒溫度高,熟料結(jié)粒粗大。此時應(yīng) 根據(jù)物料成分控制鍛燒溫度,保證鍛燒狀況穩(wěn)定,改善燒成結(jié)粒狀 況,保證熟料結(jié)粒細小均齊。出篦冷機廢氣溫度的控制出

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