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文檔簡介
1、側(cè)鉆井尾管固井技術(shù)研究與應(yīng)用編寫人:藺洪業(yè)主要參加人:田衛(wèi)國劉青云王恩新孫相洪2003年12月15日側(cè)鉆井尾管固井技術(shù)研究與應(yīng)用摘要:簡單地介紹了側(cè)鉆井尾管固井技術(shù)在二公司的發(fā)展過程,詳細地介紹了側(cè) 鉆井尾管固井技術(shù)的難點,對碰壓式尾管固井技術(shù)的完善措施,及如何提高頂替 效率,提高固井質(zhì)量的方 法,洼45c井固井實例。關(guān)鍵詞:側(cè)鉆井;尾管固井;技術(shù)措施;洼 45c 到了 90年代遼河油田原油生產(chǎn)進入中后期,由于原井套管長期超負荷生產(chǎn),長 期受到由于注 氣注水井下工具質(zhì)量差等問題,使套管受到附加額外載荷,產(chǎn)生變 形或損壞,井下大修作業(yè)常 造成的井下落物事故復雜且不易處理,地震產(chǎn)生附加 地質(zhì)應(yīng)力使
2、遼河油田部分區(qū)出現(xiàn)套管斷錯,高注采比長期生產(chǎn)使部分產(chǎn)層枯竭,底水錐進等多種原因的影響,使部分油井不能正常生產(chǎn),造成原油和天然氣產(chǎn)量出現(xiàn)下滑,嚴重威脅到油田的正常生產(chǎn);為了充分利用老井的井場道路及輸油設(shè)備,降低噸油綜合成本,在眾多二次采油方案中,遼河油田選準了側(cè)鉆井開窗這 項新技術(shù),側(cè)鉆開窗一一就是利用老井原有一定長度的完好套管,在其一定深 度,方位范圍內(nèi),下入導斜器重新開窗側(cè)鉆,采用懸掛尾管方式完井,達到恢復 老井產(chǎn)能,延長老井使用壽命,完善井網(wǎng),提高油井產(chǎn)量及采收率的目的。側(cè)鉆開窗技術(shù),目前有96%應(yīng)用在 177.8mm和139.7mm兩種井型上,分別采 用懸掛127mm和101.6mm尾管
3、固井或篩管或裸眼完井;有 4%應(yīng)用于244.5mm井型,采用 139.7mm尾管固 井完井。側(cè)鉆開窗技術(shù),在遼河油田實施10年來,共完成側(cè)鉆井1565 口,累計增產(chǎn)原油 687*144t使一批 死井”復活,為遼河油田原油穩(wěn)產(chǎn)做出了應(yīng)有的貢獻。一、鉆井二公司側(cè)鉆井尾管固井技術(shù)的幾個發(fā)展階段及存在問題剖析1、簡易倒扣接頭、普通阻流板配合定量頂替探索固井階段 該方法在9294年間使用,當時開窗側(cè)鉆及完井技術(shù)在遼河油田處于起步階段, 側(cè)鉆及完井工 具工藝技術(shù)很不完善,側(cè)鉆井數(shù)量少,且只能在177.8mm套管內(nèi)進行開窗側(cè)鉆,完井下入 139.7mm尾管,采用定量頂替的固井方法,受當時的 固井設(shè)備的限制,
4、頂替量難以準確掌握,常出現(xiàn)尾管內(nèi)留水泥塞或尾管底部水泥漿被替空及尾管口留水泥塞等現(xiàn)象,不得不采用起下鉆兩次,分別采用 152mm尖刮刀+88.9mm鉆桿鉆掉尾管口處水泥塞,然后采用 105m m尖刮刀 +60.3mm小鉆桿鉆掉尾管內(nèi)的多余水泥塞,使側(cè)鉆井周期平均口井增加23天,增加口井側(cè)鉆 成本22.5萬元,且安全系數(shù)降低,常出現(xiàn)鉆塞卡鉆、斷鉆具等完井事故,而且鉆塞鉆具尺寸 小、鋼性弱、旋轉(zhuǎn)鉆塞產(chǎn)生較大的離心力反復敲 擊尾管,破壞尾管與環(huán)空水泥膠結(jié)質(zhì)量,使測聲放幅值增高,影響固井質(zhì)量。2倒扣接頭與插入管柱普通阻流板配合的插管法固井階段該方法在9496年間試用8 口井,當時為了解決尾管內(nèi)留水泥塞
5、的問題,我們技 術(shù)人員經(jīng)過認 真分析,決定改用插管法固井技術(shù),用 60.3mm油管作為插入管 柱,與前一種方法相比較,具 有替量準確,尾管內(nèi)留水泥塞少等優(yōu)點,但是該方 法要求插入管柱的調(diào)長受到嚴格的限制,插 入管柱與尾管伸長率不同步,循環(huán)孔易堵塞,插入管柱與密封環(huán)間密封性能差, 對于井斜較大,裸眼進尺較長的側(cè)鉆井,插入管柱插入困難,對于裸眼進尺較短 的側(cè)鉆井,由于通過插入管 柱循環(huán)孔在尾管內(nèi)外的循環(huán)壓力無明顯差別,增加了 施工判斷的難度。3、機械尾管懸掛器、內(nèi)管柱與雙向阻流板配合的固井階段該方法在962000年間使用158 口井,當時由于 139.7mm側(cè)鉆井的出現(xiàn),無法 實現(xiàn)在101.6mm
6、尾管內(nèi)鉆水泥塞,工程技術(shù)人員對尾管固井整個工藝過程進行 了研究,決定在阻流板上做文 章,改進普通阻流板為雙向阻流板,它既能起到普 通阻流板的單流閥作用,又能起到防止替空 及污染環(huán)空水泥漿的作用,在當時為 尾管固井開辟了新的出路,使側(cè)鉆井口井節(jié)余周期23天,口井節(jié)余側(cè)鉆成本22.5萬元,缺點是:對于一些易漏區(qū)塊,由于內(nèi)管柱長度增加,使得管 路沿程 循環(huán)壓耗增加,特別是深井,長裸眼段井更是如此,造成對重復段環(huán)空水泥漿產(chǎn) 生附加壓力,易出現(xiàn)重復段水泥返高低或無水泥,試不住壓,須擠水泥補救。對 于泥漿泵,附加壓力 使其超負荷無法正常運轉(zhuǎn),只能采用一個凡爾循環(huán)排除多余 水泥漿,循環(huán)時間長,易串槽,如 不
7、及時活動鉆具,易發(fā)生固鉆桿事故,2000 年由于60.3mm油管質(zhì)量問題出現(xiàn)兩口井固內(nèi)管柱 事故,馬153c全井報廢,茨 27-34c經(jīng)過打撈處理12天交井。造成了巨大的經(jīng)濟損失和不良的社 會影響。以上三種固井方法管柱示意圖如下: 注:圖1簡易倒扣接頭、普通阻流板配合定量頂替管柱示意圖 圖2倒扣接頭、普通阻流板配合插入管柱插管法示意圖 圖3機械尾管懸掛器、內(nèi)管柱、雙向阻流板配合管柱示意圖4、碰壓式機械尾管懸掛器固井階段該技術(shù)從2000年開始研究推廣應(yīng)用,它從試驗到推廣應(yīng)用共計對五個部分進行 了改進,使碰 壓式機械尾管懸掛器結(jié)構(gòu)更加合理,坐掛成功率 87%,固井一次合 格率97%,固井優(yōu)質(zhì)率78
8、%, 2003年于2002年同期相比,少擠水泥4 口井次, 節(jié)約側(cè)鉆成本45萬元,取得了良好的經(jīng)濟效益和社會效益。為促進該項固井技術(shù)在公司范圍內(nèi)全面應(yīng)用,我們又編寫了碰壓式 尾管固井技術(shù) 操作規(guī)程,用于指導側(cè)鉆井固井施工。它的缺點是;對于大斜度 井,坐掛成功率低。5、液壓-機械雙作用尾管懸掛器、配合特殊完井工具的特殊完井階段 隨著大斜度大位移,側(cè)鉆水平井,側(cè)鉆他分水平井的出現(xiàn)常規(guī)碰壓式機械尾管懸 掛器,坐掛成功率不能得到有效保證、為此我們借鑒了其他單位的液壓-機械雙作用尾管懸掛器坐掛原理,結(jié)合本公司實際改進成具有本公司特點的液壓-機械 雙作用尾管懸掛器,并在齊2-14-10C井(最大井斜47水
9、平位移345m),文51- C36井(最大井斜59水平位移576m)試驗取得成功, 為公司側(cè)鉆井后續(xù)市場做了必要的技術(shù)儲備。該工具的缺點是:液缸剪斷銷釘壓 力難以控制,當井下不正常有沉砂,開泵循環(huán)時發(fā)生蹩堵,循環(huán)壓力增加,易剪 斷銷釘產(chǎn)生坐掛。該工具的優(yōu)點是:坐掛成功率高,卡瓦內(nèi)凹中途不易發(fā)生坐掛磨損而先期損壞, 過流面積不大易蹩堵,循環(huán)壓力低。對于古潛山油藏,根據(jù)甲方潛山井段裸眼完井,或下割縫入篩管不固井完井,其 他井段正常下入完井管柱固井的要求。我們研究與應(yīng)用上固下不固特殊尾管完井 技術(shù),及相應(yīng)的管柱配件,在歡612c、歡2-14-8C等開發(fā)潛山油藏井取得成功。二、側(cè)鉆井尾管固井技術(shù)難點1
10、、采油中后期,地層嚴重虧空易發(fā)生固井施工中井漏。2、井眼與套管環(huán)空間隙小,水泥環(huán)薄固井質(zhì)量差,油井壽命短。3、井眼不規(guī)則套管不居中,頂替效率差。4、完井工具結(jié)構(gòu)不合理,有待于改進。5、側(cè)鉆井尾管固井測聲放尾管口遇阻次數(shù)多。6、替量及附加量難以掌握。三、二公司碰壓式尾管懸掛器固井原理示意圖四、固井工藝技術(shù)研究改進措施對于采油中后期,地層嚴重虧空易發(fā)生固井施工中井漏。遼河油田易漏區(qū)塊主要在千12、歡127、冷東6區(qū)、洼38、海外河等,凡進入該區(qū)塊施工的修井隊首要任務(wù)是防漏、防卡把井漏隱患消除在 策鉆過程中,為固井營造一個良好的氛圍。鉆井措施(1)衡鉆井。(5)(7)充分循環(huán)、認真劃眼,(6)保證井
11、眼暢通與井身平滑。對于側(cè)鉆施工 中,(8)滲漏的井采用復(9)合堵漏技術(shù)泥漿性能達到設(shè)計要求,(2)用好 凈化設(shè)備(3)嚴控密度,(4)做到平(3#+2#+CaCO3)(4)對于井漏較嚴重的井,采用膠質(zhì)水泥或水泥封堵,形成假井壁。2、固井措施(1)采用低密度CMC完井液降低液柱壓力,減少井漏機會。(2)采用低密度水泥固井,降低施工壓力與液柱壓力。(3)采用 兩凝”水泥固井,減少水泥漏失機會。(4)在保證環(huán)空返速的條件下,采用低排量固井。(5)合理確定固井水泥漿附加量,降低液柱壓力防漏。井眼與套管環(huán)空間隙小,水泥環(huán)薄固井質(zhì)量差,油井壽命短。有資料顯示遼河油田錦45塊側(cè)鉆井平均壽命為2.5年,僅為
12、鉆井油井壽命的 1/4,表面原因是 側(cè)鉆井固井質(zhì)量問題造成,根本原因是受原井套管尺寸限制, 使得裸眼與尾管環(huán)空間隙過小, 水泥環(huán)過薄,強度低,加之射孔震動,起下管柱 的撞擊,注氣高溫高壓的影響,使側(cè)鉆靜水泥環(huán)早期脫落,油井壽命降低。為此我們采取措施如下:(1)對于177.8mm套管側(cè)鉆井,我們在2001年立項與牡丹江石油工具廠合 作,加工KYQ152 -180型擴孔工具兩套,并隨時提供刀具零部件;經(jīng)過近兩年的 擴孔實踐,取得良好的效果,平 均井徑均在175mm左右,高于未擴孔側(cè)鉆井平 均井徑55mm左右。(3)為了防止擴眼過程中出現(xiàn)新眼(曙 1-14-23C擴孔出新眼)我們在擴孔器前 面增加了
13、導向部分。(4) 擴孔操作平穩(wěn),送鉆均勻,防止擴成糖葫蘆”井眼。對套管不居中,頂替效率低,采取措施如下(1)調(diào)整好完井液性能在保證完井液攜砂要求的條件下,盡量降低完井液的屈 服值,改善井 眼與套管窄邊完井液流型,提高頂替效率。(2)優(yōu)選前置液體系與數(shù)量,在已知裸眼環(huán)空容積條件下,根據(jù)設(shè)計達到紊流 狀態(tài)排量下,應(yīng)保證前置液接觸時間大于7min,來確定前置液的數(shù)量,并盡量 選擇與完井液,水泥漿具有良 好配伍性的前置液體系。(3)與地質(zhì)人員密切配合,認真分析井徑圖,合理選擇扶正器的安放位置及數(shù)量,確保套管 居中,提高頂替效率。(4)采用套管漂浮固井技術(shù)保持套管居中,提高固井質(zhì)量。即在套管內(nèi)替入低 密
14、度壓塞液+完井液,使其密度低于環(huán)空水泥漿密度,保證套管處于漂浮狀態(tài), 不易貼邊。(5)及時活動套管,防止粘卡形成窄邊,且有助于清除井壁浮泥餅,提高水泥膠結(jié) 效果。(6)采用變排量頂替技術(shù),即在水泥漿 “ U型管效應(yīng)發(fā)生時,以600800mlm/min 排量迅速追擊水泥面,然后,采用正常排量頂替,直到理論替入量,轉(zhuǎn)入小排量 頂替附加量到碰壓為止。(四)完井井工具結(jié)構(gòu)不合理的改進措施。(四)井工具結(jié)構(gòu)不合理的改進措施。(1)改進碰壓式尾管懸掛器中心管活塞密封結(jié)構(gòu),防止出現(xiàn)固井短路,達到良 好的密封效果。(2)改進鉆桿膠塞的結(jié)構(gòu)與皮碗質(zhì)量,保證刮削效果與密封性能。(3)擴大尾管口流道面積36%,減少
15、循環(huán)及固井蹩堵現(xiàn)象。(4)采用雙阻流板增強密封效果。(5)對于井斜大于28的側(cè)鉆井,為解決單流閥密封不及時密封效果差,水泥漿 易倒返,我們采用彈簧阻流板增加密封的可靠性。(五)對于側(cè)鉆井尾管固井測聲放尾管口遇阻次數(shù)多等問題,我們在以下幾個方 面進行了研究:(1)改進碰壓式尾管懸掛器中心管結(jié)構(gòu),加長中心管活塞以下段長度。(2)完善尾管口沖洗技術(shù)措施。(六)對于替量及附加量難以掌握問題采取的措施如下:(1)認真計算地面管匯附加量。(2)認真觀察鉆桿膠塞與中空膠塞復合時的替入量,并與計算鉆桿內(nèi)容積相比較,其差值定 為實際附加量。7mm (2)對于139.7mm套管側(cè)鉆井,我們與 工程院聯(lián)合擴孔,效果
16、也較好,平均井徑可達 13(3)采用電腦計量與人工卡水位計量相結(jié)合,避免電腦中途發(fā)生停電故障,或 泵上水不好,實際替入量小于電腦計量數(shù)據(jù)的情況。五、洼45c固井實例(一)洼45c井簡介洼45c是洼19區(qū)塊的一口177.8mm套管側(cè)鉆井歷屬金馬油田由我公司鉆修 4隊 施工;200 3年8月21日搬安,9月11日完鉆,完鉆井深2265m,窗口深度 1715m,裸眼進尺550m,9月12日采用KYQ152-180型擴孔工具擴孔完畢,擴孔井段 17202265m, 9月13日完井電 測,連斜實測靶心距1.32m,最大井斜49.14,水平位移287m井身質(zhì)量合格,9 月14日下套管、固井,9月15日測聲
17、放檢查固井質(zhì)量評定為優(yōu)質(zhì)。(二)固井計算過程1入井管柱組合:引鞋0.3m+旋流短節(jié)3m (安裝彈簧阻流板)+127mm短套管0.92m (安裝自鎖阻流板)+127mm套管串590.2m+中空膠塞短 節(jié)0.38m+懸掛器總 成3.2m。2、套管數(shù)據(jù):127mm7.52-N80天津產(chǎn)套管下深 2263m 阻位 2258.88m懸掛器頂深1665m重復井段長50m3、電測井徑及裸眼注灰量計算數(shù)據(jù)表井深 m 1765 1815 1865 1915 1965 2015 2065井徑 cm 18.1 17.8 17.2 17.4 17.6 18.1 17.5注灰量 m3 0.653 0.611 0.528
18、 0.555 0.583 0.653 0.5694、累計注灰量:(附加系數(shù)65%)累計注灰=40152+4.152*65%+ (0.162-0.127) *0.785*50=7m35、替量計算: 88.9mm鉆桿內(nèi)容積=3.87*1665/1000=6.44m3 127mm套 管內(nèi)容積=9.85*593.78/1000=5.85m3累計替量=6.44+5.85+.25=12.52m3 (附加 0.25)6、負荷計算: 88.9mm鉆桿浮重=19.8*1665*84/1000=27.7 噸 127mm套管浮重=22.32*598*84/1000=11.2 噸7、方入調(diào)整為1.25m&前置液選CMC膠液,注入量4m3密度1.05g/cm3(三)固井施工過程如下
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