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文檔簡介

1、when the golden brilliance of the sun penetrated the clouds and shone in front of me, i opened my eyes diligently, but i couldnt see anything.勤學樂施天天向上(頁眉可刪)火電廠機組節(jié)能降耗分析及措施 【摘 要】黔東電廠兩臺600mw 機組分別于2008年和2009年相繼投產(chǎn),為進一步提高機組運行可靠性、經(jīng)濟性,降低能耗水平,黔東公司針對機組現(xiàn)狀,開展能耗評估,從設(shè)備治理改造、鍋爐燃燒優(yōu)化調(diào)整、運行方式優(yōu)化等方面進行綜合治理,取得了顯著的效果?!娟P(guān)鍵詞】機

2、組 節(jié)能 降耗 分析 措施1 引言能源是國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)資源,制約我國國民經(jīng)濟建設(shè)的重要因素。因此,節(jié)能降耗,節(jié)約用電,提高企業(yè)的經(jīng)濟效益,具有十分重要的意義。同時,節(jié)能減排也是我國各級政府強力推進的重大舉措和社會關(guān)注的焦點,其社會意義也非常重大。當前國家大力提倡綠色gdp,十二五計劃也將火電行業(yè)確定為高耗能行業(yè),是十二五期間節(jié)能降耗重點行業(yè)之一。據(jù)有關(guān)單位統(tǒng)計,目前,我國火電供電煤耗與發(fā)達國家水平還有20左右的差距,因此,我國火電行業(yè)的節(jié)能降耗還有較大的空間。提高火電廠的一次能源利用率,盡可能的降低發(fā)電成本,已成為全國各大發(fā)電企業(yè)及科研院所研究的課題。各電站情況不同,可采用的節(jié)能降耗方法也各異

3、,通過現(xiàn)場實際運行經(jīng)驗,總結(jié)分析出了我廠在運行過程中采取的切實可行的節(jié)能降耗措施。2 機組概況鍋爐是由東方鍋爐廠引進福斯特惠勒公司技術(shù)設(shè)計制造,型號:dg2028/17.45-3,型式:亞臨界壓力,一次中間再熱,雙拱形單爐膛,w型火焰燃燒方式,尾部雙煙道結(jié)構(gòu),采用煙氣擋板調(diào)節(jié)再熱汽溫,固態(tài)排渣,全鋼、全懸吊結(jié)構(gòu),平衡通風,露天布置,配雙進雙出磨煤機正壓直吹式制粉系統(tǒng)。汽輪機是由東方汽輪機廠制造n600-16.7/538/538-1,型式:亞臨界、一次中間再熱、單軸、三缸四排汽、純沖動凝汽式,配有兩臺 50mcr 出力的汽動給水泵和一臺 30mcr 出力的電動給水泵。 發(fā)電機為東方電機股份有限公

4、司生產(chǎn)的dh-600-g三相同步汽輪發(fā)電機,冷卻方式為水氫氫。3 影響機組經(jīng)濟性的因素3.1 機組供電煤耗高黔東電廠兩臺機組投產(chǎn)以來,因受核準、煤炭等制約長期未能正常發(fā)電,在設(shè)備治理、管理方面與集團公司的標桿企業(yè)存在一定的差距。原煤倉設(shè)計存在一定的缺陷,在煤倉內(nèi)部存在一定的死區(qū),容易使煤滯流,加之我廠來煤較濕、粘度大,就造成原煤倉很容易出現(xiàn)假空倉狀態(tài),導(dǎo)致輸煤皮帶不能停運,常發(fā)生給煤機斷煤、返粉,從而影響鍋爐的燃燒穩(wěn)定,機組不能帶高負荷運行,在緊急情況下必須投油穩(wěn)燃。制粉系統(tǒng)管理未規(guī)范,常發(fā)生分離器堵塞,使制粉系統(tǒng)出力未達到設(shè)計值、煤粉細度變化較大,給燃燒調(diào)整、配風帶來很大的影響。造成飛灰、大

5、渣含碳量偏大,排煙溫度較高,造成鍋爐的效率下降。鍋爐燃燒調(diào)整、配風優(yōu)化未全面開展,減溫量比設(shè)計值偏大,再熱器溫度不能達到設(shè)計值。3.2 廠用電率高凝結(jié)水泵設(shè)計流量偏大,在低負荷運行期間,為滿足系統(tǒng)運行的要求,必須開啟凝結(jié)水循環(huán)、凝結(jié)水雜用水,關(guān)小除氧器上水調(diào)節(jié)門,勢必造成節(jié)流損失的增加,導(dǎo)致凝結(jié)水泵做了部份無用功,電耗增加。儀用壓縮空氣泄漏點較多、空壓機聯(lián)鎖定值整定不合理,要單臺機組運行時,要兩臺儀用空壓機運行才能滿足要求,造成儀用空壓機的廠用耗電量增加。輸灰邏輯、控制方式設(shè)計不合理,導(dǎo)致在單臺機組運行,必須要三臺除灰空壓機運行才能滿足要求,造成除灰系統(tǒng)的廠用電耗量增加。4 設(shè)備改造與治理,提

6、高設(shè)備的可靠性4.1 原煤倉改造原煤倉粘壁、堵煤、斷煤情況嚴重,導(dǎo)致機組頻繁降出力及助燃用油量大幅增加,嚴重影響機組的正常運行。經(jīng)考察分析,確認堵煤原因為:煤倉原設(shè)計為不規(guī)則的半圓錐狀,存在棱角死區(qū),在原煤向下流動時,在煤倉下部圓錐體口處存在瓶頸,造成棱角死區(qū)部分貼壁原煤處于滯流狀態(tài)。當原煤潮濕、流動性差時,很容易壓實、粘壁。若原煤粘壁較輕,在運行中會頻繁出現(xiàn)虛假空倉現(xiàn)象;若原煤粘壁較重,使能下煤的中心孔越來越小,會逐步將煤倉堵死。經(jīng)考察調(diào)研,確定煤倉改造方案:對兩臺爐原煤倉內(nèi)部采用加裝鋼襯板的方法增大的接口棱角角度,消除幾何死區(qū),使煤倉成為較規(guī)則的圓錐狀,并涂上耐磨材料,打磨光滑,減少原煤在

7、煤倉中的阻力,另從煤倉出口往上切除1140mm,在此處加裝破拱機,將給煤機入口閘板下移。改造后給煤機入口斷煤、原煤倉粘壁、堵倉次數(shù)大幅下降,減少了鍋爐的穩(wěn)燃用油,同時使機組運行可靠性大幅提高。目前#1爐已改造四臺磨煤機,#2爐已改造三臺磨煤機,兩臺機組剩余磨煤機應(yīng)盡快進行改造,以最大限度提高設(shè)備安全運行系數(shù),保證機組安全。同時給煤機的運行穩(wěn)定,有效降低同負荷下磨煤機的運行裕度,有效降低制粉單耗、穩(wěn)燃耗油,從而降低供電煤耗。4.2 凝結(jié)水泵改造我廠原凝結(jié)水泵設(shè)計偏大,運行中電流達241.90a,壓力3.72mpa,當機組在70%負荷或更低負荷運行時,凝結(jié)水母管高,除氧器上水調(diào)門節(jié)流損失大、閥門沖

8、刷嚴重,管道振動大,從而導(dǎo)致該閥門調(diào)節(jié)性能大幅下降,同時增加該閥門損耗。為避免該類異常發(fā)生,就必須通過開啟凝結(jié)水再循環(huán)、凝結(jié)水雜用水等來降低凝結(jié)水母管壓力,從而造成凝泵在做部份無用功,經(jīng)濟性下降,因經(jīng)常開啟凝結(jié)水再循環(huán)門,使調(diào)節(jié)閥磨損加劇,振動增加,最終導(dǎo)致此閥門經(jīng)常損壞。經(jīng)研究后,確定將凝結(jié)水泵原設(shè)計的5級葉輪,去掉凝結(jié)水泵第二級葉輪,保留4級葉輪。在取下葉輪處加裝軸套,使其各間隙不變。改造后數(shù)據(jù)分析:減級前后2b凝泵電流、凝結(jié)水流量、機組負荷、壓力分析表:減級前電流(a)減級后電流(a)減級前凝結(jié)水流量(m/h)減級后凝結(jié)水流量(m/h)減級前壓力(mpa)減級后壓力(mpa)減級前機組負

9、荷(mw)減級后機組負荷(mw)238.31155.651468.29728.334.173.80凝泵啟動時凝泵啟動時254.58181.291702.291191.133.693.40機組并網(wǎng)機組并網(wǎng)246.99167.821585939.863.873.5850.0450.06252.70170.831678.72992.853.733.55100.32100.58252.55181.851685.431195.833.733.40202.82200.72246.62179.511593.361118.983.873.43300.04300.90247.24188.081601.20128

10、0.733.843.31400.71401.60243.52197.651600.511462.373.723.05450.52450.54241.90198.451599.721499.353.723.00520.46520.69根據(jù)上表可以得出,2b凝泵從啟動前期至520mw負荷期間,2b凝泵減級前后電流電流變化在43a至82a左右變化,根據(jù)電流計算凝泵通過減級后,2b凝泵啟動初期(沖管上水),以24小時計可節(jié)約廠用電11903.04 kwh,整個機組啟動按照48小時計算廠用電,可節(jié)約廠用電19304.96 kwh;機組平均以520mw負荷計,2b凝泵每天可節(jié)約廠用電6256.8kwh。凝

11、泵安全性分析:在凝結(jié)水泵未改造前,由于電動機、泵出力都偏大,在低負荷時因出口壓力偏高,使凝泵的軸向推力增大,導(dǎo)致凝泵斷軸共3次,造成了上萬元的直接經(jīng)濟損失,甚至出現(xiàn)一臺機組兩臺凝泵出現(xiàn)故障,而造成機組被迫非停1次。在經(jīng)過改造后從未發(fā)生凝泵斷軸事件。另外2b凝泵在減級后,節(jié)能的效果明顯的,除氧器上水調(diào)節(jié)閥噪音和振動明顯降低,機組正常運行時整個凝結(jié)水系統(tǒng)壓力降低0.7mpa左右,即降低了廠用電率,又保障了整個凝結(jié)水系統(tǒng)的正常運行和機組的安全穩(wěn)定運行。4.3 燃油泵變頻改造我廠每臺爐共配置了36只油槍。為了保證鍋爐用油配置了3臺供油泵,單臺供油泵電機容量為132kw可供單臺鍋爐所有油槍同時投入運行。

12、而在實際運行過程中鍋爐啟動升壓時只需投入1216只油槍,制粉系統(tǒng)啟動后油槍將逐漸減少,在鍋爐燃燒不穩(wěn)需要助燃時只需投入4只油槍即可。所以在這種運行工況下就造成了大量的能量損失。經(jīng)研究決定,對#1、2燃油泵進行變頻改造(采用一拖二方式,即一套變頻器帶兩臺泵運行,但這兩臺泵不能同時運行),采用三臺燃油泵采用二工一備運行方式,在正常運行時采用一臺泵運行,一臺泵備用,且處于聯(lián)鎖狀態(tài)。運行中當母管壓力低或工作泵故障,聯(lián)鎖啟動備用泵,母管壓力到定值后則自動停運備用泵。#3供油泵作為工頻備用。另外,對運行方式進行了優(yōu)化調(diào)整:進回油母管聯(lián)絡(luò)門開度進行控制,爐側(cè)燃油壓力基本穩(wěn)定在2.95mpa,供油泵電流下降了

13、60a左右,節(jié)能效果較為明顯,相當于每小時降低廠用電32kw,月節(jié)電2.3萬度,年節(jié)電經(jīng)濟效益12萬元以上。4.4 閥門內(nèi)漏治理建立閥門內(nèi)漏治理臺賬,通過定期進行閥門測溫對比,及時發(fā)現(xiàn)閥門內(nèi)漏的隱患,并及時進行整改,若機組運行中能處理的就及時處理,不能處理的通過運行方式的調(diào)整使其暫時隔離,如:鍋爐定排手動門、電動門存在內(nèi)漏,而運行中又不能處理,則將定排手動總門關(guān)閉,在鍋爐定排時才將其打開,定排結(jié)束將其關(guān)閉。運行不能處理的閥門利用停機時間進行集中處理。通過閥門內(nèi)漏的治理,機組運行的補水率由原來1.0%下降為0.48%。5 運行方式優(yōu)化,提高機組的經(jīng)濟性5.1 機組啟動方式優(yōu)化我廠鍋爐油槍設(shè)計為1

14、.25t/h,在機組啟動的耗油量達150噸左右。為了降低機組啟動油耗,從設(shè)備改造、運行方式進行調(diào)整,將油槍出力改為0.8t/h,在鍋爐點火后,二次風溫到達160即啟動一次風機開始暖磨,當一、二次風溫達啟動條件后,即投入啟動磨的大油槍,啟動磨煤機運行啟動,建立磨煤機料位,機組暖機過程中,采用一支油槍一支煤火嘴的方式運行,最少的時候只有四支油槍帶四支煤火嘴運行,煤粉燃燒良好,機組并網(wǎng)前即啟動了兩臺磨機運行,投用了五支火嘴,并網(wǎng)后又先后啟動了兩臺磨機,在水位、汽溫可控的情況下,快速進行升負荷,同時,倒廠用電、并泵等工作并沒有讓升負荷過程保持,從而在并網(wǎng)后49分鐘內(nèi)鍋爐實現(xiàn)了斷油運行,經(jīng)過多次摸索,反

15、復(fù)實踐,最終使機組冷態(tài)啟機油耗大幅降低,已降至50噸左右。5.2 正常運行方式的優(yōu)化5.2.1 輸灰系統(tǒng)優(yōu)化我廠輸灰系統(tǒng)采用北京國電富通科技發(fā)展有限公司設(shè)計和生產(chǎn)的雙套管密相氣力輸灰系統(tǒng)。自投產(chǎn)以來單臺爐運行時一直要運行3臺空壓機運行,減壓閥后調(diào)整壓力0.35mpa,各電場輸灰管進氣門前手動門全開,單個輸灰管輸灰壓力最高0.15mpa才能達到輸灰的要求,若2臺空壓機運行則不能滿足輸灰的要求,使廠用電率一直居高不下。根據(jù)現(xiàn)場經(jīng)驗和輸灰系統(tǒng)廠家的指導(dǎo),對省煤器、一電場、二電場、三電場、四電場、五電場各輸灰管進氣進行節(jié)流調(diào)整,并將各電場進氣手動門關(guān)閉;根據(jù)各電場灰量大?。菏∶浩?、一電場進氣手動門開啟

16、2.53圈;二電場進氣手動門開啟22.5圈;三電場、四電場、五電場進氣手動門開啟1.52圈。關(guān)閉一電場所有倉泵的流化閥。調(diào)整后單臺爐運行時2臺空壓機運行,減壓閥后調(diào)整壓力0.35mpa,各電場輸灰管進氣門前手動門按節(jié)流方法進行調(diào)整。現(xiàn)可以達到雙套管輸灰系統(tǒng)低壓力、高濃度、低流速的設(shè)計理念,單臺爐運行時可以做到只運行兩臺空壓機,而且氣源充足,各輸灰管道在運行中除設(shè)備問題外未發(fā)生堵塞現(xiàn)象,并且彎頭破損現(xiàn)象在調(diào)整后從未發(fā)生,單機運行時,每年可節(jié)約廠用電60萬元。5.2.2 制粉系統(tǒng)優(yōu)化運行鍋爐設(shè)計為前后墻w火焰燃燒,燃燒穩(wěn)定性較好,額定負荷時投用五臺制粉系統(tǒng),50%負荷時投用三臺制粉系統(tǒng),減少磨煤機

17、運行臺數(shù)、同時減少一次風量降低一次風機電流,節(jié)電效果明顯。通過定期降低原煤倉的料位,有效防止了煤倉內(nèi)的滯流煤粘貼于倉壁,造成虛假空倉現(xiàn)象,導(dǎo)致輸煤皮帶不能停運、制粉系統(tǒng)斷煤的事件發(fā)生。從而減小了保證了制粉系統(tǒng)的可靠、安全運行,提高機組的經(jīng)濟性。5.2.3 脫硫系統(tǒng)運行方式優(yōu)化實時監(jiān)視煙氣中二氧化硫的含量、脫硫效率等參數(shù),當二氧化硫的含量下降時,及時調(diào)整漿液循環(huán)泵的運行臺數(shù)、調(diào)整氧化風機的出力,通過調(diào)整大幅降低了脫硫廠用電率,脫硫廠用電率由原來?%降為且減輕了設(shè)備磨損,節(jié)約了設(shè)備維護費用。5.2.4 循環(huán)水泵運行優(yōu)化為降低循環(huán)水泵電耗,根據(jù)循環(huán)水溫變化,#1、2 機在循環(huán)水溫較低或低負荷時,采用

18、兩機三泵運行方式,冬季采用單機單泵運行方式,節(jié)電效果明顯。5.2.5 廠用電系統(tǒng)優(yōu)化:5.2.5.1 減少空載運行變壓器數(shù)量在暗備用動力中心接線方式下,正常運行時,調(diào)整兩段母線所帶負荷的運行方式,使兩段母線負荷電流盡量平衡,兩臺互為備用的變壓器各帶一半負荷運行,每臺變壓器的負載損耗降為帶全部負荷時的1/4,從而使節(jié)能效果明顯。5.2.5.2 照明系統(tǒng)優(yōu)化機組正常運行期間,配電室開事故照明及中間一排燈,當有人工作時可根據(jù)需要開啟相關(guān)照明。生間區(qū)域的照明分別冬季、夏季進行規(guī)定了開關(guān)時間。6 鍋爐燃燒調(diào)整優(yōu)化我廠#1鍋爐投產(chǎn)后結(jié)焦嚴重,因跨大焦導(dǎo)致?lián)圃鼨C多次停運,甚至使撈渣機斷裂,已嚴重影響機組安全運行。對#1爐進行了燃燒優(yōu)化調(diào)整,優(yōu)化鍋爐運行方式和參數(shù),減少、緩解了#1鍋爐的爐膛結(jié)焦,提高鍋爐熱效率。6.1 制粉系統(tǒng)運行優(yōu)化 無煙煤與煙煤摻燒方式選擇分磨磨制,爐內(nèi)混燒的方式,即v1、v2煤種進行單獨上倉,通過改變對應(yīng)制粉系統(tǒng)及該配風單元運行參數(shù)后,進行爐內(nèi)各煤種的混燒。調(diào)整磨煤機出口分離器折向擋板,以改變煤粉細度,通過化驗分析飛灰含碳量、大渣含碳量分別從原來的5.63%/6.86%下降為2.53%/3.2%左右,逐步使煤粉的細度達到經(jīng)濟細度。將四角燃燒器消旋葉

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