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1、許長偉許長偉 2012年年08月月27日日 80D21流水線效率提升報告流水線效率提升報告 目錄目錄 第一部分:現(xiàn)狀描述第一部分:現(xiàn)狀描述 1、問題描述、問題描述 2、數(shù)據(jù)測量分析、數(shù)據(jù)測量分析 3、主因分析、主因分析 4、解決方案、解決方案 第二部分:初步改善第二部分:初步改善 1、問題描述、問題描述 2、數(shù)據(jù)測量分析、數(shù)據(jù)測量分析 3、主因分析、主因分析 4、解決方案、解決方案 5、取得成果、取得成果 第三部分:再次改善第三部分:再次改善 1、問題描述、問題描述 2、數(shù)據(jù)測量分析、數(shù)據(jù)測量分析 3、主因分析、主因分析 4、解決方案、解決方案 第四部分:持續(xù)改進方向第四部分:持續(xù)改進方向 第

2、一部分:現(xiàn)狀描述第一部分:現(xiàn)狀描述 80D21流水線效率提升報告流水線效率提升報告 問題描述問題描述 1、問題描述、問題描述 工站間存在積壓、等待現(xiàn)象工站間存在積壓、等待現(xiàn)象 產(chǎn)線平衡率較低產(chǎn)線平衡率較低 小時產(chǎn)量、日產(chǎn)量較低小時產(chǎn)量、日產(chǎn)量較低 產(chǎn)線平衡率至少產(chǎn)線平衡率至少85% 單小時人均產(chǎn)能至少提升單小時人均產(chǎn)能至少提升50% 改善目標改善目標 原始數(shù)據(jù)測量分析:原始數(shù)據(jù)測量分析: 原始數(shù)據(jù)測量分析:原始數(shù)據(jù)測量分析: 原始數(shù)據(jù)測量分析:原始數(shù)據(jù)測量分析: 原始數(shù)據(jù)測量分析:原始數(shù)據(jù)測量分析: 原始數(shù)據(jù)測量分析: 原始數(shù)據(jù)測量分析:原始數(shù)據(jù)測量分析: 柱狀圖:柱狀圖: 80D21數(shù)據(jù)分析

3、表:數(shù)據(jù)分析表: 第二部分:初步改善第二部分:初步改善 80D21流水線效率提升報告流水線效率提升報告 主因分析:主因分析: 人人 法法 機機 環(huán)環(huán)料料 工作內(nèi)容不固定 工作態(tài)度不夠端正 來料不良比例高 物料處理不及時 線速設定缺乏依據(jù) 物料擺放不合理 來料不及時 員工操作習慣不合理 工藝分配不合理 工序分配不合理 新人操作不熟練 平衡率、產(chǎn)量低平衡率、產(chǎn)量低 工作臺面擺放較亂 沒有使用電批掛鉤 具體分析:具體分析: 工站主因分析影響程度 拆機殼物料堆放不合理、包裝盒沒有及時 轉(zhuǎn)移、工藝分配不合理 高 裝屏吹屏時間沒有標準高 裝喇叭、咪頭咪頭、喇叭打膠分開,兩次取放膠 槍 中 裝主板主板來料不

4、良高 裝切換工作內(nèi)容輕松,工藝分配不合理, 員工態(tài)度積極 高 插線機殼較薄,排線與機殼抵觸高 改善方案:改善方案: 1、拆機殼工站拆分為2個,1個負責拆機殼、 透明片檢查;另一個負責切隔板 2、裝屏與裝喇叭、咪頭工站位置交叉互換 3、在裝屏與裝主板之間,增加一個工站,負責 安裝按鍵、剪顯示器支架 4、減去合蓋工位插線部分,分割到裝切換板工位 改善前工位圖:改善前工位圖: 改善后工位圖:改善后工位圖: 80D21數(shù)據(jù)分析表:數(shù)據(jù)分析表: 柱狀圖:柱狀圖: 結果分析:結果分析: 單小時人均產(chǎn)能提升:單小時人均產(chǎn)能提升:48.39% () 產(chǎn)線平衡率:產(chǎn)線平衡率:81.27% () 第三部分:再次改

5、善第三部分:再次改善 80D21流水線效率提升報告流水線效率提升報告 主因分析:主因分析: 人人 法法 機機 環(huán)環(huán)料料 工作內(nèi)容不固定 來料不良比例高 現(xiàn)場物料沒有及時處理 線速設定缺乏依據(jù) 工藝分配不合理 新人操作不熟練 平衡率、產(chǎn)量低平衡率、產(chǎn)量低 具體分析:具體分析: 工站主因分析影響程度 拆機殼 切隔板 裝喇叭、咪頭 裝屏 裝按鍵、切隔板新人,操作速度慢中 裝主板主板來料不良高 裝切換、插線 合蓋 改善方案:改善方案: 1、取消裝按鍵、剪支架工位,裝主板工站加1人 2、縮短吹屏時間,標準為3s 3、維修組半成品測試時,檢查主板電位器不良, 將其挑選出來,不能流至組裝 改善前工位圖:改善

6、前工位圖: 改善后工位圖:改善后工位圖: 2人 80D21數(shù)據(jù)分析表:數(shù)據(jù)分析表: 線速確定:線速確定: 線速=流水線總長/瓶頸工序時間 =(工序間距*間距數(shù)量)/39.09 =80*6/39.09 =12.27cm/s =996.93r/min 1300r/min=16cm/s 結果分析:結果分析: 單小時人均產(chǎn)能提升:單小時人均產(chǎn)能提升:73.79% () 產(chǎn)線平衡率:產(chǎn)線平衡率:85.68% () 目標達成目標達成 第四部分:持續(xù)改進方向第四部分:持續(xù)改進方向 80D21流水線效率提升報告流水線效率提升報告 改進后流水線分析:改進后流水線分析: 1、新員工熟練度較低,前期影響較大 2、改

7、進后,來料問題(主板電位器焊接不良), 成為制約產(chǎn)能最大因素 3、工位工具、物料擺放不合理,造成作業(yè)中的停頓 4、產(chǎn)線缺少配料人員,首尾工站物料、成品堆積, 占用作業(yè)人員工時處理 改進方向:改進方向: 1、加強對新員工的培訓、加強對新員工的培訓 、電批使用、 、PCB安裝的技巧方面的培訓 2、加強來料管控、加強來料管控 、質(zhì)量部部,跟蹤外加工的貼片質(zhì)量 、測試組半成品測試時,增加相應的檢查點 3、現(xiàn)場物料合理擺放、現(xiàn)場物料合理擺放 、組長負責工站物料的供應 、根據(jù)員工操作習慣,合理擺放物料,及時處理轉(zhuǎn)移包裝材料、成品和產(chǎn)生的垃圾 4、來料質(zhì)量保證后,考慮裝主板工位,減為、來料質(zhì)量保證后,考慮裝主板工位,減為1人人 、質(zhì)量部、半成品測試組,嚴格把關半成品質(zhì)量 、主板無不良情況下,安裝主板正常作業(yè)時間為37-40秒,可以減少1人 5、機殼隔

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