直線式拉絲機(jī)精調(diào)及工程實現(xiàn)_第1頁
直線式拉絲機(jī)精調(diào)及工程實現(xiàn)_第2頁
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1、直線式拉絲機(jī)精調(diào)及工程實現(xiàn) 摘 要:本文主要論述了如何運用pid參數(shù)進(jìn)行精調(diào),使該設(shè)備的控制系統(tǒng)達(dá)到穩(wěn)定性要求。 關(guān)鍵詞:pid;精調(diào);控制;穩(wěn)定 一、直線式拉絲機(jī)的優(yōu)點及難點 直線式拉絲機(jī)的優(yōu)點是:該設(shè)備是由多個拉拔頭組成的連續(xù)生產(chǎn)設(shè)備,通過逐級拉拔,可以一次性地把鋼絲冷拉到所需的規(guī)格,且工作效率高,適用拉拔彈簧鋼絲、制繩鋼絲、簾線鋼絲、胎圈鋼絲、藥絲焊絲、氣保焊絲、鋁包鋼絲、預(yù)應(yīng)力鋼絲、膠管鋼絲及各類低、中、高碳鋼絲等。 二、拉絲原理介紹 工作原理:拉絲過程中,經(jīng)過拉絲模后,鋼絲由粗變細(xì),由短變長,但鋼絲的總體積不變。現(xiàn)設(shè)進(jìn)線 電機(jī)頻率為f1,求出線電機(jī)頻率f2 : 由于鋼絲拉拔前后總體積

2、不變,得:2=1 1=r12v1 t (1) v1為進(jìn)線速度 2=r22v2 t (2) v2為出線速度 由(1)(2)式得:v2/ v1= r12/ r22 v1=60f1/p1/1 (3)式中 f是電機(jī)頻率, p是電機(jī)極數(shù),是減速比 v2=60f2/p1/2 (4) 由(3)(4)式得 f21 / f12= r12/ r22 經(jīng)推導(dǎo)得 f2=2/1 (r1/ r2)2f1 (5) 然而,上述公式僅適用于穩(wěn)定狀態(tài),在工程實際中,由于眾多因素,使得進(jìn)線速度和出線速度不能精確匹配,而造成斷絲或松套。 三、影響斷絲和松套的原因分析 由于直線式拉絲機(jī)活套活動范圍小,所以對運行速度的穩(wěn)定精度及動態(tài)響應(yīng)

3、要求更高、更快。影響穩(wěn)定的因素很多,有工藝上的,也有電氣方面的,主要有以下幾方面因素: (1)因f2是理論計算出來的值,同時由于頻率轉(zhuǎn)換成電機(jī)轉(zhuǎn)速的機(jī)械運動,也有延遲,因此,與理想狀態(tài)不符; (2)電機(jī)在大負(fù)載時有拖曳現(xiàn)象; (3)模具在拉絲過程中,孔徑會磨損變大,因此比值平方會變化; (4)從啟動到穩(wěn)定工作狀態(tài),模具及材料溫度有變化; (5)材料的硬度及表面合含成分等都有差異; (6)卷筒是用水冷卻的,模具加藥粉潤滑; (7)轉(zhuǎn)速比測的是當(dāng)變頻器為50hz時卷筒的旋轉(zhuǎn)圈數(shù),測量是存在誤差的。 以上所述各種因素都可能影響拉絲的穩(wěn)定性,也很難證明那種因素是主要的,那種是次要的,但不管怎么說,結(jié)果

4、造成了一個頻率誤差,因此上述(5)式應(yīng)為 f2=2/1 (r1/ r2)2f1f 但是他們綜合作用的結(jié)果,會通過那個物理量表現(xiàn)出來,又是如何轉(zhuǎn)換成匹配的f調(diào)整量的。如果我們能找出f并正確的補償這個誤差,正是我們研究的核心技術(shù),也是拉絲電機(jī)頻率f1反映的延遲。 四、工程解決方案 兩種解決方案的圖示對比,如下圖1: 通過上圖1可以看出,采用圖1擺臂明顯可以調(diào)節(jié)兩機(jī)臺之間的直線緩沖。 上述所列的各種影響因素,在拉絲過程中,其實主要表現(xiàn)在兩個拉絲卷筒之間的鋼絲是緊,還是松,如果緊到一定程度,就會斷絲,如果松到一定程度,就會松套,因此應(yīng)該把松緊程度采樣出來,采樣的方法我們采用了擺臂; 圖1沒有采用擺臂,

5、a,b兩點間鋼絲松緊無法顯示; 圖1采用擺臂,顯然延長了a,b兩點之間的距離,擺臂可前后移動,如果擺臂在c點為平衡點(不緊,不松),那么到d點時就是緊了,而到e點就是松了; 其次,在擺臂上再安裝一個模擬量傳感器,擺臂的前后運動范圍轉(zhuǎn)化為010v的電壓信號,通過a/d變換將這個電壓信號變成數(shù)字量,剛好在變頻器上有a/d變換功能,變換后的數(shù)字量e,通過plc與變頻器的通信,寫到plc的數(shù)據(jù)塊中,但是我們需要的是速度的調(diào)整量,即變頻器輸出頻率f,f與e之間是一個模糊的函數(shù)關(guān)系,我們不妨用二次微分方程來逼近它。 df(t) =ke(t)+k/l0t e(t)d(t)+dde(t) /d(t) 近似程度

6、的好壞,就在于k,l,d三個參數(shù)的確定,這是問題的核心。 ke(t) 是比例項 k/l0t e(t)d(t) 是積分項 dde(t) /d(t) 是微分項,微分項為的是提高反映速度,在拉絲機(jī)項目中,實踐證明,微分項可不用,主要是由于機(jī)械運動慢的原因,上述論證正是自動控制理論中的pid控制,這是解決模糊控制的十分有效的利器。 要解上述這個微分方程,用計算機(jī)來解采用疊代法,即第n次調(diào)整量與含有n-1次調(diào)整量相關(guān),可喜的是在西門子s7-300系列plc中有pid算法模塊,即fb41模塊,使用了如下公式: mn=mpn+min mpn= kc(spn-pvn)= kcen min= kcts/ti(spn-pvn)+mx 式中mx為采樣n-1時刻的積分前項;f=pid= mn 上述計算是由模塊fb41內(nèi)部計算的,這是西門子公司版權(quán)的模塊,我們只是調(diào)用給它輸入相應(yīng)參數(shù)值,則就可得出f。 因此調(diào)試?yán)z機(jī),使其不斷絲,不松套,主要就是調(diào)整這兩個參數(shù),比例kc及積分ti 。 為使控制盡快進(jìn)入穩(wěn)定狀態(tài),即擺臂在平衡點處小幅抖動,只有通過調(diào)試,逐個機(jī)臺反復(fù)試,則存在最佳值,經(jīng)驗告訴我們,此最佳值在同型號拉絲機(jī)上,如各項機(jī)電參數(shù)相同,則可以作為基礎(chǔ)參數(shù),再進(jìn)行微調(diào),即使模具孔徑變化也

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