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1、最新整理空分裝置長(zhǎng)周期安全運(yùn)行的改進(jìn)措施1 裝置概況中油集團(tuán)撫順乙烯化工有限公司乙二醇車間空分裝置,原設(shè)計(jì)使用法國(guó) 空氣液化公司的專利技術(shù), 采用全低壓流程、 常溫分子篩吸附凈化、 透平膨脹機(jī) 制冷、DCS空制,生產(chǎn)高純氧、高純氮的氣、液產(chǎn)品,氧氮產(chǎn)量均為6000myh, 于 1991年投產(chǎn); 1997年 5月 16日發(fā)牛上冷爆炸事故后,于 1997年日月重建, 靜設(shè)備 (包括分餾塔,主換熱器、主冷凝蒸發(fā)器、過冷器、液氧吸附器等 ) 采用河 南開封空分集團(tuán)有限公司設(shè)計(jì)制造, 動(dòng)設(shè)備除膨脹機(jī)外, 其余動(dòng)、 靜設(shè)備仍為原 法液空設(shè)備,另增加了 臺(tái)美國(guó)約克公司制造的冷凍機(jī),高純氧產(chǎn)量不變,高純 氮產(chǎn)

2、量則提高到xxx00m3/h(設(shè)計(jì)值),于1997年11月8日產(chǎn)出合格產(chǎn)品,達(dá) 到了 次開車成功;但自投產(chǎn)以來,因主換熱器堵塞造成運(yùn)行周期短,到 2000 年 5 月裝置大檢修時(shí),才徹底解決了這一問題。2 解決制約空分裝置長(zhǎng)周期運(yùn)行的瓶頸21 分析制約空分設(shè)備長(zhǎng)周期運(yùn)行的主要原因空分裝置運(yùn)行周期是指制氧機(jī)連續(xù)正常運(yùn)行的時(shí)間,其長(zhǎng)短是衡量裝置 運(yùn)行狀態(tài)和經(jīng)濟(jì)性能的重要指標(biāo)之一。 于本空分裝置的動(dòng)設(shè)備除膨脹機(jī)外,全 部為進(jìn)口設(shè)備, 運(yùn)行狀況良好, 維護(hù)量小, 但多次因主換熱器堵塞造成運(yùn)行周期 短的問題一直困擾我們的生產(chǎn), 原法液空裝置運(yùn)行周期一般為七個(gè)月, 分析原因 主要是 于C02和水分的凍堵造

3、成的,為此,在重建時(shí)降低了進(jìn)純化器的空氣溫 度,對(duì)純化器中的分子篩和鋁膠量進(jìn)行了調(diào)整, 每只純化揣的分子篩量比原來多 裝了 1 4 噸,鋁膠少裝了 15 噸、但是開工后,多次因主換熱器堵塞而被迫停車處理,運(yùn)行周期最多不超過 100 大,是什么原因造成主換熱器堵塞的呢 ?1 機(jī)械雜質(zhì)、分子篩粉末等異物堵塞從每個(gè)運(yùn)行周期的分子篩山 u 與分餾塔下塔的壓力差值看,一般都是從 8kPa左右漸漸上漲到50kPa左右,如圖1,從分廣篩出口采樣點(diǎn)排放觀察未見分 子篩粉末等雜物, 停車大加溫吹除時(shí), 打開各排放閥也不見機(jī)械雜質(zhì)、 分子篩粉 末等異物,開車積液后,從下塔底部排出液空看,電無機(jī)械雜質(zhì)、分子篩粉末等

4、 異物,因此, 主換熱器堵塞是機(jī)械雜質(zhì)、 分子篩粉末等異物造成的可能性可初步 排出。2 純化器對(duì)水分的吸附效果不好對(duì)純化器出門的空氣進(jìn)行采樣分析,工作初期露點(diǎn)都低于一65C,工作 末期大部分時(shí)間在一63C,有時(shí)在一60C左右,我們進(jìn)行了多個(gè)運(yùn)行周期的跟蹤 分析,整個(gè)周期的露點(diǎn)均在一63C以下,說明水分進(jìn)入分子篩的可能性很小。3 純化器對(duì)C02的吸附效果不好在純化器出口有C02在線分析儀,時(shí)刻監(jiān)測(cè) 空氣進(jìn)主換熱器中C02含量, 純化器B使用時(shí),出口 C02含量始終小于0. 2X 10-6,純化器A使 用時(shí),初 期出口 C02為O. 2X 10-6,中期上漲到(1 . 11. 2) X 10-6,

5、盡管在允許:范 圍之內(nèi),但我們?nèi)詰岩芍鲹Q熱器的堵塞極有可能是 C02的凍堵造成的,問題出 現(xiàn)在純化器本身,或是分子篩 有問題。2 2 純化器的工作情況分子篩純化系統(tǒng)是空分裝置中的關(guān)鍵部位, 它承擔(dān)著吸附空氣中的水分, 二氧化碳,碳?xì)浠?合物等雜質(zhì)的重任, 其吸附性能的好壞直接影響 裝置的長(zhǎng)期、安全運(yùn)行1 從理論上分析吸附過程的特點(diǎn)(1) 吸附平衡當(dāng)吸附了一定量的氣體之后, 吸附速度將逐 漸減小,另一方面, 被吸附 的氣體 于熱運(yùn)行會(huì) 發(fā)生脫附,脫附速度隨被吸附量的增加而增大, 在一定溫 度和壓力廠,當(dāng)脫附速度和吸附速度相 等時(shí),便達(dá)到了吸附平衡。(2) 吸附過程簡(jiǎn)述氣體進(jìn)入吸附器后, 吸附質(zhì)首先在靠近純化 器入口端的吸附劑上被吸附, 并漸漸趨于飽和, 達(dá)到飽和的區(qū)域稱為吸附平衡區(qū), 在平衡區(qū)以下 是在進(jìn)行吸 附的傳質(zhì)區(qū),傳質(zhì)區(qū)以下是未吸附 區(qū),繼續(xù)進(jìn)氣,純化器傳質(zhì)區(qū)逐漸下移,木 吸附 區(qū)相應(yīng)減少, 當(dāng)傳質(zhì)區(qū)的前緣剛達(dá)到吸附劑的出 口時(shí),出口氣體中的吸附 質(zhì)濃度尚未增加,此點(diǎn) 稱轉(zhuǎn)效點(diǎn),到達(dá)轉(zhuǎn)效點(diǎn)所需的時(shí)間為轉(zhuǎn)效時(shí)間 ( 即穿透 時(shí)間) ,也就是純化器的工作時(shí)間。(3) 吸附劑的再生再生是吸附的逆過程,對(duì)吸附來說,溫度越 低,壓力越高,則吸附量越 人,對(duì)吸附有利;再 生則溫度越高, 壓力越低,對(duì)再牛越有利, 再生

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