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1、1國電太一 13、14 號鍋爐制粉系統(tǒng)出力、電耗情況分析及優(yōu)化運行對策 摘要:隨著外部市場的變化,近年來發(fā)電用煤煤質(zhì)呈下滑趨勢,對制粉系統(tǒng)出力進行研究和潛力挖掘、對制粉系統(tǒng)運行進行調(diào)整和優(yōu)化,以適應(yīng)機組負荷的需要,是火電企業(yè)當(dāng)前的重要工作之一。鋼球磨煤機具有維修簡單,煤種適應(yīng)性廣,運行安全可靠等優(yōu)點,是火電廠主要制粉設(shè)備,同時,鋼球磨煤機因設(shè)備本身體積大,質(zhì)量大,其運行耗電量大,是火電廠能耗大戶之一,因此,降低制粉電耗和金屬消耗,充分利用鋼球磨煤機的優(yōu)點,是節(jié)能工作的一大課題。也是我們搞好對標管理、創(chuàng)建星級企業(yè)的努力方向。關(guān)鍵詞: 制粉系統(tǒng);鋼球磨煤機;出力;電耗一設(shè)備概況:1 太一六期 13
2、、14#鍋爐是東方鍋爐廠制造的 DG1025/18.2-4 型鍋爐,是亞臨界一次中間再熱燃煤汽包爐,每臺鍋爐配有 4 套中間儲倉式制粉系統(tǒng),熱風(fēng)送粉。制粉系統(tǒng)包括原煤斗、M5-29-11No20.5D 型離心式排粉風(fēng)機、MG350/600型低速筒式鋼球磨煤機、JGC-30 型全封閉膠帶式給煤機、HW-4700-1 軸向型粗粉分離器、HW-XB-1(Z)Y3250 型細粉分離器、鎖氣器及其他附屬設(shè)備。2 制粉系統(tǒng)主要設(shè)備規(guī)范:(1) 磨煤機:型式:低速鋼球磨型號:MG350/600筒體容積:57.53m3筒體轉(zhuǎn)速:17.57 轉(zhuǎn)/分最大裝球量:64 噸銘牌出力:30 噸 *煤粉細度:R90=12
3、%電機型號:YTM630-6電機功率:1000kw工作電壓:6000v *注:銘牌出力是指 BT 可磨性系數(shù) KVT1=1.0、原煤全水分 Mt =7%、給煤粒度為 0-25mm、煤粉細度 R90=8%、在最大裝球量及碾磨件為全新狀態(tài)的基本出力。(2) 排粉機:2型式:離心式型號:M5-29-11No20.5D流量:6.47-8.32104 m3/h全壓:14.9-14.2 KPa電機型號:YTM630-6電機功率:1000kw工作電壓:6000v制造廠家:成都電力機械廠3 煤質(zhì)特性:六期鍋爐設(shè)計煤種為西山貧煤+洗中煤的混煤,設(shè)計低位發(fā)熱量 21.44MJ/Kg(合5120kcal/kg) ,
4、校核煤種發(fā)熱量 19.64MJ/Kg(合 4690kcal/kg) 。但實際入爐煤種除火車煤(即混煤)以外,還有占總量約 30-40%的小窯煤。小窯煤含硫分較高,熱值不穩(wěn)定。摻雜大量矸石,發(fā)熱量在 14-19 MJ/Kg 之間(合 3300-4600kcal/kg) 。煤質(zhì)指標見表。 六期煤質(zhì)指標 (表 1)指標單位設(shè)計煤種校核煤種校核煤種實際煤種低位發(fā)熱量 QMJ/Kg21.4419.6416.815-18全水分 Mar%7.738.9911.06.0-6.6干燥基水分 Mad%0.770.881.06-揮發(fā)份 V%172225.711-16灰份 A%27.2832.1739.8435-45
5、可磨系數(shù) K-1.421.421.34-4 為保證磨煤機正常運行,每臺磨煤機配有高低壓潤滑油系統(tǒng)(頂軸和軸承潤滑) 、電機軸承潤滑油系統(tǒng)、減速箱潤滑冷卻油系統(tǒng)、霧化噴油系統(tǒng)(牙輪潤滑)等輔助油站。5 在進行分析和調(diào)整前,13、14#鍋爐的鋼球磨煤機制粉電耗在 33-35kwh/t 左右,且制粉平均出力小于 38 噸/h。對影響制粉系統(tǒng)安全經(jīng)濟運行的因素進行全面分析,在目前現(xiàn)有條件下,著重從設(shè)備本身、日常維護、運行調(diào)整入手,尋求增加制粉出力和降低制粉電耗的途徑。根據(jù)燃燒制粉系統(tǒng)計算說明書,在設(shè)計煤種時,磨煤機出力儲備系數(shù)為 1.20,磨煤機最大出力 41.76 噸,在校核煤種(16.8 MJ/K
6、g)時,磨煤機出力儲備系數(shù)為 0.91,磨煤機最大出力 40.57 噸。我們的目標是使磨煤機出力達到或大于42 噸,電耗降至 30 kwh/t 以下。二制粉系統(tǒng)出力偏低、電耗偏高的因素分析:1、鋼球裝載量。13、14#鍋爐的磨煤機型號為 MG350/600。說明書中提供的最大鋼球裝載量是 59 噸。3我廠以前對磨煤機內(nèi)鋼球裝載量都是按照 55 噸進行控制。根據(jù)經(jīng)驗公式計算最佳鋼球裝載量: zj=12/(n/nzj)1.75=0.1866 (公式 1)式中 zj最佳鋼球充滿系數(shù);n磨煤機工作轉(zhuǎn)速,17.57r/min;nlj磨煤機臨界轉(zhuǎn)速,nlj=42.3/D=22.6 r/min; Mzj=z
7、jzjVt (公式 2)式中 Mzj最佳鋼球裝載量,t;gq鋼球的堆積密度,一般取gq= 4.9 t/m3,但我廠填裝鋼球以 60 為主,取gq= 4.7 t/m3; Vt筒體體積,57.73 m3;經(jīng)計算得知,該磨煤機最佳鋼球裝載量大約為 50.6 噸,實際裝球 55 噸左右。實際鋼球充滿系數(shù)按照上述公式計算,為 =0.2027。鋼球充滿系數(shù)直接影響磨煤出力和電能消耗。在一定范圍內(nèi),隨著筒體內(nèi)鋼球裝載量q增多,鋼球充滿系數(shù) 增大,磨煤出力Bm增加,制粉單位電耗 E(磨煤電耗 Em與通風(fēng)電耗 Etf之和)是有所下降的。但當(dāng)鋼球裝載量增加,超過最佳鋼球裝載量時,筒體內(nèi)鋼球落下的有效高度減小,制粉
8、出力增加程度減緩甚至下降,這時制粉電耗 E 將明顯增加。圖 1 最佳鋼球裝載量的確定另外,從運行參數(shù)方面分析,在給煤量增加時(大于 40 噸) ,磨煤機入口負壓明顯減小,出入口壓差升高很快。說明筒體內(nèi)鋼球量偏多,通流能力下降,再增加煤量,鋼球運動高度降低,出力下降,堵磨的可能性增加。因此,我廠磨煤機目前鋼球裝載量偏大是影響制粉電耗的因素之一。根據(jù)目前其他電廠制粉系統(tǒng)優(yōu)化運行經(jīng)驗來看,都將鋼球?qū)嶋H裝載量調(diào)低。我廠在14#鍋爐大修時,對 B、C 磨煤機加裝料位自動控制系統(tǒng)后,將裝載量控制在 45 噸。4以 14#爐 B#制粉系統(tǒng)為例,我們進行鋼球裝載量前后磨煤機出力和電耗對比,見表2。鋼球裝載量變
9、化前后對磨煤機出力和電耗的影響(表 2)鋼球裝載量 t55 噸45 噸電流 A85-8875-78磨煤機出力 t/h35-3845-48制粉電耗 kwh/t33-3526-282、鋼球直徑大小與配比我廠的磨煤機筒體內(nèi)加裝 40 和 60 兩種鋼球,材質(zhì)為高鉻鋼或低鉻鋼,加裝比例一般是 40:60=1:2,這一比例不盡合理。磨煤機所裝鋼球的規(guī)格以及不同規(guī)格鋼球的搭配比例,對磨煤機出力、電耗和鋼球磨損都有一定影響。對于同一臺磨煤機,當(dāng)只有鋼球直徑變化時,磨煤機出力與鋼球直徑的平方根成反比,見公式 3。 (公式 3)式中 Bm1、Bm2分別為鋼球直徑為 d1、d2時的磨煤機出力,t/h。在同樣的鋼球
10、裝載量下,鋼球直徑越小,碾磨表面積越大,碾磨效果越好。特別是大型球磨機筒體直徑加大,鋼球下落高度得到保證,再選用尺寸較小的鋼球、撞擊次數(shù)增加,這樣既可以提高磨煤出力,又可以減緩金屬襯板磨損。由于煤粉顆粒均勻性較差,如多采用小球,增加磨煤機在磨制過程中對煤的撞擊點次和碾磨表面,這有利于對原煤進程深度研磨。這個作用雖然不能定量計算,但可定性分析:如果筒體內(nèi)不同規(guī)格鋼球合理搭配,鋼球充滿程度改善,煤被更均勻地分布在鋼球間,煤粒受到鋼球擠壓并使摩擦作用加強,因而被磨得更細,煤粉顆粒更均勻。當(dāng)然,并非小球越多越好、越小越好,小球的采用也有限度,應(yīng)保證有一定的空隙容納適量的煤,以保證磨煤機一定的出力。因此
11、,合理多用小球,可增大鋼球磨煤機出力。換句話說,在一定的磨煤機出力下,合理多用小球,磨制成為合格煤粉的時間縮短,可降低磨煤機電耗。我們根據(jù)上述理論,以 14#爐 A#制粉系統(tǒng)為例,將筒體內(nèi)鋼球的配比進行了一系列調(diào)整,裝載量保持 55 噸,對相關(guān)數(shù)據(jù)進行了測試,見表 3。兩種規(guī)格鋼球配置比例的變化對制粉出力、電耗的影響(表 3)5鋼球比例40:60磨煤機平均出力t/h *制粉電耗kwh/t1:236.4532.593:537.4231.761:138.9031.143:240.0430.25*注:磨煤機平均出力為 CRT 顯示器給煤機的平均值。從表 3 中看出,對大小鋼球比例進行調(diào)整后,制粉出力
12、和電耗有明顯變化。目前,國內(nèi)電廠鋼球磨煤機筒體內(nèi)鋼球綜合尺寸趨向小型化。一般加入 3 種不同規(guī)格的鋼球,且大直徑鋼球的比例減少。湖南湘潭電廠對其型號為 DTM350/700 的鋼球磨煤機進行了鋼球大小及對制粉系統(tǒng)影響的試驗。筒體內(nèi)新裝三種鋼球 40:50:60(質(zhì)量比)=3:4:3,60mm 鋼球占 30%,制粉出力在 60t/h 左右。開始補球時加入的全是60mm 鋼球,這樣時間一長,球徑配比變?yōu)?2:2.75:3.25,60mm 鋼球占 40%以上,制粉出力大幅下降。問題發(fā)生后,補充鋼球時先補入 40mm 鋼球,適當(dāng)加入 50mm 鋼球,經(jīng)過一段時間調(diào)整后,配比接近 3:4:3,制粉系統(tǒng)出
13、力恢復(fù)到原來水平。后來在另一臺磨煤機上試驗 40:50:60(質(zhì)量比)=1:3:1,60mm 鋼球占 20%,制粉出力提高至 70 噸/h 以上。參考文獻(1)介紹了對不同直徑的鋼球配比在 2 臺 350/600 鋼球磨煤機上進行的對比試驗。其中 A 號磨煤機 60:70(質(zhì)量比)=1:9,B 號磨煤機 60:70(質(zhì)量比)=1:1。均按最佳裝球量加裝鋼球,運行時控制電流相同,試驗結(jié)果表明 B 號比 A 號出力多5 噸以上。這是大直徑鋼球的比例調(diào)整試驗,若加入小直徑鋼球,效果更加明顯。目前,我廠球磨機鋼球直徑和配比還不太合理,應(yīng)對現(xiàn)有 2 種規(guī)格鋼球的配比進行調(diào)整,如果有條件時,可增加 50m
14、m 鋼球或 30mm 鋼球,目的就是增加小球比例。3、鋼球補充方式。我廠對 13、14#鍋爐鋼球磨煤機補加鋼球一般是每月一次。在兩次補加鋼球之間的運行周期內(nèi),在開始由于一次加注大量鋼球,雖然制粉出力有所增加,但磨煤機電流增加更多,磨煤機電耗大幅度增加。運行一段時間后,筒體內(nèi)鋼球量和出力匹配,磨煤機電耗下降至合理范圍。隨著運行時間延長,到末尾時段,因鋼球量減小,出力下降,磨煤機電耗又增加。很多電廠在補加鋼球工作上有較成熟的經(jīng)驗和制度。天天補加且每次定量。6根據(jù)鋼球磨損公式: Y=990.7e-0.038X(普通中鉻鋼球) (公式 4)式中 X鋼球直徑,mm;Y鋼球磨損量,g/t;得出,當(dāng) X=4
15、0mm 時,Y1=216.7 g/t;當(dāng) X=60mm 時,Y1=101.3 g/t。由以上可以看出,球徑較大時,鋼球消耗量較小。如果,我廠以后在鋼球配比時趨向于小球時,如 40:60(質(zhì)量比)=3:1 或 4:1,那么理論鋼球消耗量控制在 150 g/t以內(nèi)不是大問題。目前,我們加注鋼球的周期和補充量也不合理。不管磨煤機電流在什么范圍,只要下降幅度大于 5A 或 7A(或電流低于某一數(shù)值) ,就一次補加大約 5 噸鋼球。其實,很多情況下,鋼球量和出力正好匹配,但仍然補充鋼球,造成磨煤機電耗增加。通過對磨煤機補充鋼球記錄及磨煤機電流變化情況來看,如果縮短補充鋼球周期,或者實現(xiàn)天天補充鋼球,那么
16、,磨煤機電流將在我們認為合理的范圍內(nèi)做微小波動,制粉電耗能得到有效控制。另外,鋼球?qū)嶋H補充量也減小。 (補加周期太長,筒體內(nèi)積存大量小徑鋼球,這些小徑鋼球磨損量更大)根據(jù)其他電廠鋼球消耗量試驗經(jīng)驗值上限 120g/t 測算,如果天天補充鋼球,我廠每臺磨煤機每月平均制煤量大約 25000-27000 噸,每月鋼球消耗量大約 3 噸,會比以前下降30%以上。另外,根據(jù)資料顯示,經(jīng)過一段時間運行(一般為 3000 工作小時,約合 5 個月) ,應(yīng)對筒內(nèi)鋼球進行篩分,把直徑小于 15mm 的鋼球取出,計算小球所占總數(shù)的質(zhì)量百分數(shù),并加入新球。但在實際運行中,不僅無法實現(xiàn)每天補充鋼球以達到盡量維持磨煤出
17、力恒定的要求,而且也無法及時對小直徑鋼球進行篩分(磨煤機沒有專門篩分裝置) ,一般只有在鍋爐大修中實現(xiàn)。有電廠在大修時,專門選擇一臺磨煤機,對其內(nèi)部鋼球(40、50、60)進行全部測量,得出直徑分別大于 30、40、50 和小于 30鋼球所占比例,這樣結(jié)合上次大修加裝新球后的 3 種鋼球總補充量,可了解各種規(guī)格鋼球消耗量規(guī)律,以便在以后補充鋼球時,進行比例調(diào)整。還可以分析現(xiàn)用鋼球材質(zhì)對煤種、設(shè)備的適應(yīng)性。4、制粉系統(tǒng)通風(fēng)量。為了從磨煤機內(nèi)把制成的煤粉帶走,必須保證足夠的通風(fēng)量Vtf 。通風(fēng)量過小,一方面使燃料大部分集中在筒體進口端,而鋼球沿筒體長度分布基本上是均勻的,這樣在筒體7出口端,由于燃
18、料少,鋼球的能量沒有被充分利用;另一方面只能帶走細粉,有些合格的煤粉仍留在筒內(nèi),被磨成更細的煤粉,上述兩種情況都將使磨煤出力降低,磨煤單位電耗Em增加。通風(fēng)量過大時,會把不合格的煤粉帶走,經(jīng)分離器分離后,又返回磨煤機內(nèi)重新磨制,造成無益的循環(huán),以致增加通風(fēng)單位電耗。由此可知,隨著通風(fēng)量Vtf的增加,制粉單位電耗E初始是下降的然后又上升。圖 2 給出了 Vtf與 Em、Etf及E的關(guān)系。由圖可知,在一定的通風(fēng)量下可達到制粉單位電耗E=Em+Etf為最小,這個風(fēng)量稱為最佳通風(fēng)量,用符號 Vtfzj表示,單位為 m3/h。圖 2 通風(fēng)量與單位電耗及磨煤出力的關(guān)系最佳通風(fēng)量Vtf的大小與煤的可磨性系數(shù)
19、、分離器后的煤粉細度、筒體體積、鋼球充滿系數(shù)以及筒體轉(zhuǎn)速等因素有關(guān)。最佳通風(fēng)量可通過制粉系統(tǒng)試驗得到。我廠鋼球磨實際需要的最佳通風(fēng)量,可按如下經(jīng)驗公式計算: Vtf= (1000 +36R90 ) m3/h (公式 5)DnVt383kmKkmK3其中: 筒體容積Vt=(D/2)2L=3.14(3.5/2)26=57.70m3; 筒體轉(zhuǎn)速n=17.57rpm; 筒體內(nèi)壁直徑D=3.5m; 可磨性系數(shù)Kkm=1.42,但現(xiàn)在煤質(zhì)已偏離設(shè)計值,矸石及雜質(zhì)較多,Kkm取 1.3; 粗粉分離器后煤粉細度R90=12%; 鋼球充滿系數(shù) =0.2027,按裝載量 55 噸計算; 則 磨煤機實際最佳通風(fēng)量為
20、Vtf=72995 M3/h。制粉系統(tǒng)設(shè)計最大通風(fēng)量為 64700-83200 M3/h,由于爐膛燃燒和制粉系統(tǒng)調(diào)整需要、參數(shù)限制等因素,排粉機出口不可能全開(2 個三次風(fēng)門+1 個再循環(huán)門) ,根據(jù)風(fēng)門實際最大開度簡單測算,也只能達到設(shè)計值的 80%,即 55000-70700 M3/h。這樣,磨煤機實際通風(fēng)量小于實際最佳通風(fēng)量,當(dāng)鍋爐帶大負荷、空預(yù)器有堵灰現(xiàn)象等情況時,磨煤機實際8通風(fēng)量將更小。這也是磨煤機出力下降、電耗增加的原因之一。上述判斷基于理論分析,還有待于在試驗測試中進行驗證。5、磨煤機的改造。我廠 13、14#鍋爐鋼球磨煤機筒體內(nèi)原來都是帶螺栓的鋼瓦,由于螺栓故障較多,在投產(chǎn)以
21、后的時間里,逐步改造為無螺栓鋼瓦,檢修維護工作量減低。但是在鋼瓦改造時,將筒壁起隔熱作用的石棉層也取掉,這樣就加大了磨煤機在制粉過程中的散熱量。在相同給煤量和通風(fēng)量下,磨煤機出口溫度比改造前降低 10-15 度。這樣,制粉系統(tǒng)干燥出力下降,磨煤機出力也受到制約。根據(jù)資料,儲倉式制粉系統(tǒng)磨制貧煤時,磨煤機出口溫度應(yīng)控制在 130 度以內(nèi)。在系統(tǒng)實際運行中,結(jié)合磨煤機散熱情況和現(xiàn)用煤質(zhì)性質(zhì),我們將磨煤機出口溫度控制在 100度以上即可。6、制粉系統(tǒng)運行方式。(1) 參數(shù)控制在平時制粉系統(tǒng)運行中,磨煤機出入口壓差基本控制在 1.0-1.5kpa 之間。而該型號磨煤機出入口壓差正常應(yīng)在 2.0-2.5
22、 kpa 之間,這樣大大制約了給煤量的增加。這與制粉系統(tǒng)通風(fēng)量不充裕、壓差表計不準確靈敏、曾經(jīng)發(fā)生堵罐帶來的心理作用有一定關(guān)系。另外,在磨煤機出口溫度、入口負壓允許的情況下,沒有及時將再循環(huán)風(fēng)門開度、入口熱風(fēng)門、入口負壓結(jié)合起來進行實時調(diào)節(jié),也使磨煤機在很多運行時段沒有發(fā)揮出最大出力。(2) 系統(tǒng)啟動停止次數(shù)一套制粉系統(tǒng)從備用狀態(tài)到正常給煤狀態(tài),大約需要 10-15 分鐘。從運行狀態(tài)到停止,也需要上述時間。如果一臺磨煤機每月啟停 10 次,則大約有 200-300 分鐘時間是空轉(zhuǎn)狀態(tài),空轉(zhuǎn)時間越長,制粉電耗越高,調(diào)節(jié)粉倉粉位與制粉系統(tǒng)啟動次數(shù)的關(guān)系、制粉系統(tǒng)檢修消缺與啟動次數(shù)的關(guān)系、制粉系統(tǒng)正
23、常啟停與檢修消缺的科學(xué)結(jié)合,都可能使磨煤機啟停次數(shù)下降。另外,調(diào)配好每臺爐 4 臺磨煤機啟停次數(shù),使得 4 臺磨煤機綜合制粉能力和設(shè)備狀況相接近,也是確保鍋爐燃燒所需煤粉、穩(wěn)定制粉電耗很重要的環(huán)節(jié)。(3) 低出力狀態(tài)運行當(dāng)粉倉粉位接近高限時,運行人員可能會為了減少操作量,將運行磨煤機的給煤量減9小,使制粉系統(tǒng)長時間在低出力狀態(tài)運行。另外,原煤斗下煤不正常、蓬煤,由于異常情況造成煤中水分過大,磨煤機或排粉機運行異常,被迫導(dǎo)致制粉系統(tǒng)在低出力狀態(tài)下運行。三提高制粉系統(tǒng)出力、控制電耗增大的對策:面對諸多不利因素,我們主要是以磨煤機為突破口,在運行管理、操作質(zhì)量、檢修維護、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、跟蹤分析等環(huán)節(jié)發(fā)揮
24、作用,來提高制粉出力、控制和降低制粉電耗指標。1 對磨煤機鋼球裝載量以及不同球徑的配比進行比較細致的試驗,以獲得更加準確詳細的各種關(guān)系曲線,即在一定通風(fēng)量和煤粉細度下,制粉系統(tǒng)電耗、磨煤機出力與鋼球裝載量的關(guān)系;改變通風(fēng)量時,制粉系統(tǒng)電耗、磨煤機出力與鋼球裝載量的關(guān)系;在一定通風(fēng)量下改變煤粉細度,制粉系統(tǒng)電耗、磨煤機出力與鋼球裝載量的關(guān)系。如果條件具備,最好安排在所有制粉系統(tǒng)上做以下試驗:粗粉分離器分離特性和阻力特性試驗、細粉分離器效率試驗、磨煤機通風(fēng)量試驗、磨煤機存煤量試驗。2 重新調(diào)整磨煤機鋼球裝載量,根據(jù) 14#鍋爐 B、C 磨煤機加裝 45 噸鋼球后的運行經(jīng)驗,在適當(dāng)?shù)臅r候,對其他磨煤
25、機鋼球裝載量進行調(diào)整。3 加強制粉系統(tǒng)運行方式管理,創(chuàng)造條件維持給煤機最大給煤量。 原來在這方面重視不夠,機組高峰負荷過后,運行班組為減少操作量,在粉倉粉位正常的情況下長時間維持低負荷 4 套制粉系統(tǒng)運行的狀態(tài),磨煤機制粉出力在 35 噸/時甚至更低。粉位達到規(guī)定后,應(yīng)及時停止某臺磨煤機運行,不要給小給煤量繼續(xù)制粉。合理調(diào)配 4 臺磨煤機啟停次數(shù)。在充分考慮粉倉蓄粉能力和鍋爐單位小時耗煤量的前提下,應(yīng)放寬粉倉粉位正常波動范圍,由 2.5-4.0M 改為 2.0-5.0M,從而延長了 2 套或 3 套制粉系統(tǒng)運行時間,對運行班組強調(diào)在機組高峰負荷過后且粉倉粉位正常時,應(yīng)及時由 4 套變?yōu)?3套或
26、 3 套變?yōu)?2 套運行。 以前對磨煤機出力的調(diào)整較為保守,一直沿用 30 噸/時的銘牌出力進行調(diào)整,再加上曾經(jīng)發(fā)生磨煤機堵罐事件,使操作人員一直將磨煤機出力維持在 35-38 噸/時左右。經(jīng)過多次操作調(diào)整以及調(diào)整鋼球量和配比試驗,確認制粉系統(tǒng)的最大(經(jīng)濟)出力在 40-45 噸/時左右。4 加強制粉系統(tǒng)參數(shù)的分析和調(diào)整。磨煤機入口負壓控制在-200Pa 左右;磨煤機出口溫度控制在 100-110 度之間,如果出口溫度大于 110 度,即可視為磨煤機干燥出力充裕,可增加給煤量或開大再循環(huán)風(fēng)門;10磨煤機出入口壓差控制在 1.5-2.0KPa,粗粉分離器入口壓力控制在 2.5-3.0 KPa。上
27、述參數(shù)的控制是相互結(jié)合、相互制約的,不能“單打一” 。在日常調(diào)整中,要逐步重視三次風(fēng)門的調(diào)整。三次風(fēng)門的調(diào)整是和再循環(huán)風(fēng)門相結(jié)合的。當(dāng)磨煤機入口負壓和出口溫度有調(diào)整余量時,特別是在磨煤機大出力運行時,盡可能開大再循環(huán)風(fēng)門,以增加磨煤機通風(fēng)能力。如果系統(tǒng)允許再循環(huán)風(fēng)門長期在 50%以上開度運行,在不影響這個系統(tǒng)通風(fēng)量的情況下,適當(dāng)關(guān)小三次風(fēng)門開度,減少三次風(fēng)量對爐膛燃燒的影響。參數(shù)的調(diào)整質(zhì)量與熱工數(shù)據(jù)測點的準確性、靈敏度有很大關(guān)系。13、14#鍋爐每套制粉系統(tǒng)有 13 個參數(shù)測點,加強維護、提高數(shù)據(jù)顯示的可靠性非常重要。5 減少制粉系統(tǒng)啟停次數(shù),加強設(shè)備缺陷管理。 在日常操作中,根據(jù)粉倉粉位情況
28、盡可能減少制粉系統(tǒng)啟動次數(shù)。因為制粉系統(tǒng)啟動需要較長時間暖機過程,設(shè)備空載時間延長。合理另外加強設(shè)備停機消缺管理,先安排停運設(shè)備檢修或消缺,在機組高峰到來時可啟動檢修好的磨煤機,在機組高峰過后停有缺陷的磨煤機,檢修車間應(yīng)合理安排停運制粉系統(tǒng)的檢修工作,高度重視日常檢查和維護工作,減少臨時啟停制粉系統(tǒng)的次數(shù)。6 加注鋼球量注意合理控制,維持磨煤機電流在 75-80A 之間。對磨煤機加注鋼球工作進行規(guī)范管理。改變過去想什么時候加就什么時候加、想加多少就加多少的混亂局面,建立日常加注鋼球制度,設(shè)置記錄臺帳。規(guī)定在給煤量在 40 噸/小時、磨煤機電流小于 75A 時加注;磨煤機電流升至 80-85A
29、為好。每次加注鋼球后,將鋼球加注量和電流變化量進行記錄,作為下次加注鋼球時的參考。14#爐磨煤機指標變化情況見表 4。 14#爐磨煤機調(diào)整前后指標變化對照表 (表 4)參數(shù)AB*C*D電流 A88.888.388.589.3出力 t/h38.438.138.032.6調(diào)整前電耗 kwh/t33.333.032.835.1電流 A86.677.481.183.8出力 t/h40.043.142.037.4調(diào)整后電耗 kwh/t30.025.5626.0430.25 *注:調(diào)整前,鋼球裝載量均為 55 噸;調(diào)整后,B、C 磨煤機裝載量為 45 噸。7 加強對磨煤機油站的運行管理。11磨煤機附屬油站
30、較多,車間要求在磨煤機停運 30 分鐘后停運各附屬油站;在啟動制粉系統(tǒng)時,提前 10 分鐘啟動油站即可,因為在排粉機啟動后還有一段暖磨時間,完全可以滿足磨煤機啟動時的需要,可大大減少 380V 設(shè)備耗電量。8 由于煤質(zhì)變化頻繁,不主張對粗粉分離器擋板角度進行頻繁調(diào)整。9 做好整個制粉系統(tǒng)查堵消除漏風(fēng)工作,減少系統(tǒng)熱量損失和排粉機出力損失。1014#鍋爐大修時,在 B、C#磨煤機上安裝料位自動控制裝置。有條件時,在其他磨煤機上加裝料位控制系統(tǒng)。11組織開展制粉系統(tǒng)降耗競賽。四、制粉系統(tǒng)運行方式與鍋爐燃燒狀況的優(yōu)化調(diào)整。 y4 y3 x4 x3 x1 x2 y1 y2 X4 X2 Y4 Y2 Y1 Y3 X1 X3 圖 3 每臺鍋爐排粉機出口三次風(fēng)管與爐膛的對應(yīng)關(guān)系示意圖。(1) 當(dāng)鍋爐負荷允許兩臺制粉系統(tǒng)運行時,按照同層全角運行穩(wěn)定溫差最小原則,選取A、D 組合或 B、C 組合為最佳方式,其次因設(shè)備缺陷原因無法實現(xiàn)最佳組合時,可選取 A、C 組合或 B、D 組
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