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文檔簡介

1、起鍋爐正壓燃燒的原因分析及整改措施(正式)Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In TheOrganization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level.編訂:單位:時間:Word格式/完整/可編輯執(zhí)行方案樣本| BUSINESS PLAN文件編號:KG-A0-2547-13一起鍋爐正壓燃燒的原因分析及整改措施(正式)使用備注:本文檔可用在日常工作場景,通過對目的、要求、方式、方

2、法、進(jìn)度等進(jìn)行 具體、周密的部署,從而使得組織內(nèi)人員按照既定標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求進(jìn)行操作,使日常 工作或活動達(dá)到預(yù)期的水平。下載后就可自由編輯。一、鍋爐故障概況:南平市某一電纜股份有限公司的一臺SZL4 2.5All鍋爐20xx年2月開始持續(xù)有半年時間出現(xiàn) 正壓燃燒,經(jīng)多次整改無效(包括爐膛清灰、清焦,煙 管、省煤器蒸汽吹灰,除塵器、省煤器清灰門及煙道 系統(tǒng)法蘭對接的縫隙漏風(fēng)整改等),企業(yè)設(shè)備管理人員 認(rèn)為是因爐墻、隔煙墻及爐膛后拱大修后引起煙氣阻 力變大了,造成引風(fēng)機(jī)引風(fēng)量不夠,而鍋爐車間管理 人員卻認(rèn)為是由于石膜除塵器運行五年后,煙氣阻力 變大了,需要整改處理,意見各不相同。該公司委托南 平市

3、鍋檢所對鍋爐故障原因進(jìn)行技術(shù)分析鑒定,以盡 快排除故障,恢復(fù)鍋爐正常生產(chǎn)供汽。二、故障原因鑒定分析K鍋爐房現(xiàn)場勘察情況如下:根據(jù)派人跟班鍋爐運行記錄及了解到的第一手材料來看,由于該企業(yè)晝夜生產(chǎn)供汽一樣,生產(chǎn)任務(wù)緊, 硫化車間和煉膠車間同時用汽,用汽量大,當(dāng)班司爐 工為了滿足生產(chǎn)供汽,把引風(fēng)機(jī)的調(diào)風(fēng)門開到最大, 鼓風(fēng)機(jī)調(diào)風(fēng)門開到最小,煤層厚度從原來80mm調(diào)到100-120mm。結(jié)果爐膛的火焰從撥火門和觀火門“吐”出來,爐門都燒紅、燒裂了,可汽壓仍上不去,只停留在1.01.2MPa之間,鍋爐蒸發(fā)量達(dá)不到4T/h。企業(yè)只有一臺2T/h的備用爐,蒸發(fā)量滿足不了生產(chǎn)需要,為了生產(chǎn),只好讓這臺鍋爐帶病運

4、行。結(jié)果,從nnBnn出渣機(jī)排出來的煤渣是黑黑的,出渣含碳量很高,煤沒有燃盡。另一方面,司爐工怕排污影響生產(chǎn),所以基本上不能按正常的次數(shù)排污,排污量也無法達(dá)到。這樣鍋爐運行一段時間,水垢就產(chǎn)生了。鍋爐結(jié)水垢 就勢必對壓力和蒸發(fā)量造成影響,形成鍋爐運行的惡 性循環(huán)。2、鑒定方案制定根據(jù)鍋爐運行跟班記錄及所掌握的材料,鑒定組 制定了故障原因分析鑒定方案,首先從Cl)是否鍋爐 設(shè)計、制造不合理;(2) 是否司爐工缺乏工作經(jīng)驗誤操 作;是否引風(fēng)機(jī)引風(fēng)量不夠或輔機(jī)不配套;(4).是 否煙風(fēng)道、除塵系統(tǒng)出現(xiàn)漏風(fēng)或灰堵等幾個方面進(jìn)行 調(diào)查和檢測分析。3、首先查鍋爐設(shè)計制造是否合理據(jù)廠方設(shè)備管理技術(shù)人員及鍋爐

5、車間主任介紹, 鍋爐在1998年初安裝并投入運行至20xx年上半年, 運行一直正常,沒有出現(xiàn)正壓燃燒現(xiàn)象。核對該鍋爐 的所有原始設(shè)計、制造資料(包括總圖、本體圖、煙風(fēng) 道圖、制造質(zhì)量證明書、設(shè)計說明、安裝使用說明等)、 鍋爐銘牌。排除了鍋爐設(shè)計,制造不合理的問題。4、排除司爐工誤操作的可能進(jìn)一步了解情況,司爐工都是經(jīng)培訓(xùn)持證的,有 一定的運行操作經(jīng)驗,司爐班長素質(zhì)高,能力強(qiáng),從 事司爐工作有十幾年,如何調(diào)整鼓、引風(fēng)的比例、調(diào) 風(fēng)門大小,如何控制煤層厚度等,有一定的經(jīng)驗,從 我們現(xiàn)場對司爐工實際操作技能的考核結(jié)果來看,還 是滿意的,所以基本上排除司爐人員誤操作的可能性。5、檢查鼓風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)是否

6、配套先查看鼓風(fēng)機(jī)銘牌,其型號為:4-72,N0.4A,流 量:4020-7420M3/h,全 壓:204T34 mmH20,功率:5. 5KW(Y132S1-2)。按4T/h燃煤鍋爐供風(fēng)量估算, 額定負(fù)荷時鼓風(fēng)量為4500-5000M3/h,所配的鼓風(fēng)機(jī), 其風(fēng)量、風(fēng)壓均可滿足鍋爐總圖設(shè)計要求。故鼓風(fēng)機(jī) 配套。再查看引風(fēng)機(jī)銘牌,其型號為:AGY4-12, NOo 7, 1,流量:13305M3/h,全壓:2726Pa (278mmH20)功率: 18.5KW (Y180M-4),實際配 22KW 電機(jī),轉(zhuǎn)速:1800 轉(zhuǎn)/ 分。根據(jù)鍋爐廠提供的資料,煙氣系統(tǒng)總阻力為250- 260 mmH20

7、 (除塵器采用水膜除塵器時需增加20-30 mmH20o另根據(jù)設(shè)計要求,風(fēng)機(jī)選型時,風(fēng)量應(yīng)有10%、 風(fēng)壓應(yīng)有20%的富余量。參照技術(shù)參數(shù),根據(jù)廠方設(shè) 備技術(shù)人員及鍋爐車間主任介紹,鍋爐在1998年初安 裝并投入運行至20xx年上半年,運行一直正常,沒有 出現(xiàn)正壓燃燒現(xiàn)象。亦可得出所配套的引風(fēng)機(jī),其風(fēng) 量與風(fēng)壓基本滿足鍋爐總圖上設(shè)計要求。故引風(fēng)機(jī)是 配套的。6、再查看煙道系統(tǒng)法蘭對接及除塵器、省煤器的 清灰門縫隙從現(xiàn)場的檢查情況來看,煙道是用3血板制作,沒有腐蝕、破損及漏風(fēng),煙道系統(tǒng)法蘭對接處的縫隙 均用石棉繩襯墊嚴(yán)緊密封,也不會漏風(fēng),除塵器及省 煤器的清灰門的縫隙也用石棉繩堵塞嚴(yán)密。所以,排

8、 除了煙道系統(tǒng)由于漏風(fēng)使引風(fēng)機(jī)抽短路的可能。三、查找省煤器或除塵器是否出現(xiàn)灰堵現(xiàn)象。由于鑒定方案中提出的四個問題,只剩下省煤器、 除塵器以及煙道是否灰堵問題了,所以必須從省煤器 與除塵器以及煙道上是否灰堵查找問題。K用規(guī)格為500mmU型玻璃管差壓計對煙道系統(tǒng) 的各段進(jìn)行煙氣阻力測試。如圖一所示,在煙道系統(tǒng)上開A、B、C、D、E、5 個口,并用0)10mmx1.5mmX 100mm銅管與之接口(焊 接),保證與煙道的煙氣相連通。其方法是U型玻璃管 差壓計注水至250mm刻度處,然后用透明 塑料軟管(兩條長35M)與之相連在一起,測定點分別 為A、B、C、D、E,分別測AB段、BC段、CD段及D

9、E 段各段的阻力和引風(fēng)壓降,測試結(jié)果匯總表一。 2、 故障原因分析結(jié)果從表一的數(shù)據(jù)分析,整改前省煤器煙氣進(jìn)口處的 實測引風(fēng)壓頭為:55 mmH20±3 mmH20,而爐膛與煙管 束煙氣阻力為99.2 mmH20,要克服這些阻力還差 44. 2mmH20,故正壓燃燒。從另一組數(shù)據(jù)看,省煤器實測煙氣阻力為:115 mmH20±5mm,而鍋爐廠提供的省煤器阻力為38.4 mmH20,很明顯省煤器的阻力比設(shè)計要求大77mmH20o 所以,故障原因應(yīng)該是鑄鐵省煤器的灰堵或者是鑄鐵 省煤器組件結(jié)構(gòu)不合理,引起阻力超過原設(shè)計值。再看除塵器整改前煙氣阻力為75 mmH20±5mm

10、, 而鍋爐廠設(shè)計除塵器阻力要求是100 mmH20以下,除 塵器生產(chǎn)廠家提供技術(shù)參數(shù)為80 mmH20-100 mmH20, 而實測阻力沒有超過設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)要求。故除塵器沒有存 在問題(當(dāng)然由于煤灰都積結(jié)在省煤器及爐膛里,少量 灰塵進(jìn)入除塵器,故煙氣經(jīng)過除塵器的壓降會偏?。?所以原因分析結(jié)果是省煤器灰堵引起,必須拆除省煤 器清灰檢查處理。3、整改方案及實施故障原因找到了,為減少省煤器的煙氣阻力,徹底 清除灰垢,鍋爐必須停止運行,對鑄鐵省煤器進(jìn)行拆卸 檢查,清理灰垢處理,廠方接到我們出具故障原因鑒 定結(jié)論后,立即組織有關(guān)人員,安排一天時間進(jìn)行搶 修,我們派人到現(xiàn)場進(jìn)行指導(dǎo),并要求重新組裝省煤器 后

11、應(yīng)進(jìn)行水壓試驗(因運行滿6年),查看省煤器是否 出現(xiàn)泄漏。4、整改結(jié)果是令人滿意的經(jīng)拆卸省煤器檢查時,發(fā)現(xiàn)鑄鐵省煤器的鰭片大 量積灰,有潮濕跡象,進(jìn)一步拆卸省煤器組件(從上而 下)至第八、九排時,發(fā)現(xiàn)該鑄鐵省煤器的煙氣側(cè)由于 腐蝕而出現(xiàn)穿孔微泄漏缺陷,吸附大量灰垢造成積灰 堵塞,使省煤器的煙道截面積變小,煙氣阻力變大。 因腐蝕而積結(jié)的灰垢有一部分是十分堅硬的,而且均 積在省煤器的鰭片之間,要清除這部分灰垢很困難, 省煤器組件拆卸后,逐個用人工清理,將穿孔微泄漏 缺陷的二排不要了,剩下的12排重新組裝,并做水壓 試驗。經(jīng)整改后鍋爐重新投入運行,兩天后走進(jìn)鍋爐 房一看,爐膛的火焰不從撥火門和觀火門

12、“吐”出來 了,爐門燒紅、燒裂的跡象不見了,鍋爐房地面是干 凈的,從鍋爐出渣看出煤炭已完全燃燒。重新檢測, 省煤器的煙氣阻力恢復(fù)到35mmH20 (見表一),鍋爐恢 復(fù)正常的負(fù)壓運行,整改的結(jié)果是令人滿意的。5、造成省煤器灰堵的原因作進(jìn)一步分析我們知道,一般常用的鍋爐燃料中,或多或少都 含有硫,這部分硫在燃料燃燒過程中大部分生成S02, 在一定的條件下(如在煙氣中有過剩氧存在的情況下) 其中有一部分S02會進(jìn)一步氧化成S03, S03遇到煙氣 中的水蒸汽能與之結(jié)合,生成硫酸蒸汽。氣態(tài)的硫酸 對金屬的影響一般不大,但當(dāng)硫酸蒸汽凝結(jié)成液體酸 時,將對金屬面產(chǎn)生嚴(yán)重的腐蝕作用。燃料中的硫在 燃燒過程

13、中形成的硫酸蒸汽能否在鍋爐尾部受熱面上 凝結(jié),不僅取決于金屬壁溫的高低,也取決于煙氣中 所含硫酸蒸汽的露點高低,而硫酸蒸汽露點的高低是 由煙氣中S03的含量多少決定的。鍋爐在運行中,由 于各種原因(如排煙溫度過低、省煤器的進(jìn)水溫度低于 50°C等)很容易產(chǎn)生積灰和低溫腐蝕。積灰輕者,使引 風(fēng)機(jī)阻力增加,鍋爐出力降低,重者可造成鍋爐被迫 停爐;腐蝕的結(jié)果,使受熱面泄漏,損壞,嚴(yán)重時不 得不經(jīng)常成組更換受熱面。所以考慮節(jié)能的同時也要 考慮排煙溫度不能太低。四、結(jié)束語造成鍋爐尾部受熱面灰堵和低溫腐蝕的原因有兩 點:一是煙氣中存在有三氧化硫(S03);二是受熱面的 金屬壁溫低于煙氣中的酸露點溫度。當(dāng)鍋爐出現(xiàn)正壓 燃燒故障時,其原因是多方面

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