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文檔簡介

1、探析電廠除灰系統(tǒng)運行中出現(xiàn)問題和改造方案摘要:闡述了 xx電廠300 mw機組168小時期 間,除灰系統(tǒng)在bmcr (鍋爐最大連續(xù)出力)工況下,除灰管 道多次出現(xiàn)堵灰現(xiàn)象,通過對運行數(shù)據(jù)及現(xiàn)場設(shè)備的分析, 對現(xiàn)有設(shè)備進行改造,解決了系統(tǒng)堵灰的這一難題,確保機 組安全、穩(wěn)定運行。關(guān)鍵詞:除灰系統(tǒng)bmcrt況堵灰改造穩(wěn)定運行 中圖分類號:tm621. 73文獻標識碼:a文章編號: 1672-3791 (2013) 06 (a) -0096-02xx電廠300 mw機組168 h滿負荷試運過程中,自滿 負荷運行開始,除灰系統(tǒng)就多次出現(xiàn)堵灰現(xiàn)象,嚴重影響機 組安全運行。1設(shè)備概述電廠除灰系統(tǒng)為雙室五電

2、場,共40個灰斗,每個灰斗 下部設(shè)一個倉泵,一、二電場倉泵容積為2 m3,三電場倉泵 容積為1 m3,四、五電場倉泵容積為0.8 m3。根據(jù)設(shè)計煤 種,除灰管道設(shè)計直徑為dn125, 一、二、三電場輸灰管道 為單獨的,四、五電場輸灰管道在出口位置并成一根。2堵灰原因分析機組運行168 h后,經(jīng)多方查閱數(shù)據(jù)資料,反復論證和 現(xiàn)場的實樣調(diào)查,現(xiàn)將堵灰原因分析如下。2. 1煙氣分配不均從鍋爐預熱器出來的煙氣通過煙道分兩側(cè)進入兩個電 除塵,而每個煙道又分為兩個出口進入電除塵煙箱,見圖1。 在168 h運行的七天中,我們發(fā)現(xiàn)南北兩側(cè)的電除塵進入的 煙氣都不均勻,有時北側(cè)電除塵落灰多,有時南側(cè)電除塵落 灰

3、多,而在同一個電除塵中,2個室的煙氣也互不均勻,煙 氣在煙道中流經(jīng)的距離越短,相應的進入電除塵的煙氣就越 多,兩電除塵中間的2個室即2室3室進入的煙氣要明顯大 于1室4室的煙氣。因煙氣的大小差別,相應的煙氣所攜帶 的灰量也有所差別。經(jīng)常是,2、3室中的灰斗每次落灰滿罐, 灰斗已出現(xiàn)高料位顯示,但1、4室的灰斗落灰量卻很少, 有時都不落灰。這樣在同一趟管路中,8個灰斗落灰不均勻, 在輸灰中就容易堵灰。2.2燃燒不充分,顆粒大在進行飛灰取樣取得的灰份樣品中可以看到,有相當一 部分為米粒大的顆粒,粒度在23 mm內(nèi),而設(shè)計值最大僅 為130 um,實際與設(shè)計標準相差230倍?;伊4?,這樣在 同體積的

4、灰份中密度相對較大,在管道中同等壓力的壓縮空 氣不容易吹掃,需停止落灰手動吹掃四五次才能將管道中所 有灰粒全部吹走,留在管路中。在管路中灰粒爬升25 m的 高度,氣壓明顯不足,無法將顆粒狀灰份輸送如此高度,這 樣在垂直管路的下端就有灰份滯留,當下次正常輸灰時,就 會出現(xiàn)堵灰。且在每次正常的落灰輸灰中,都有一部分灰粒 吹不走。經(jīng)過幾次的輸灰過程,當管道中灰粒增多時,就發(fā) 生管路堵塞,這樣就得停止正常落灰,手動進行吹掃。而每 進行一次排堵工作,需要5 min的時間,而在這5 min內(nèi), 電除塵一電場的灰斗中將收集到1/12x28. 74=2. 395 t的灰 量,這些灰量需增加1次手動輸灰才能排完

5、,且正常輸灰情 況下,一電場輸灰頻次為10次/h,此時停止落灰,灰斗里 的灰不能及時落下,料位越集越高,使得料位壓實,更加不 易落灰。料位的集聚,最終使電場跳閘,形成惡性循環(huán)。2.3實際煤質(zhì)與設(shè)計原煤煤質(zhì)不同,灰份較多在氣力除灰系統(tǒng)的技術(shù)協(xié)議中,煤與灰份的比例見表lo 通過比較,灰量為原煤的17%,而我們在電廠得到168 h 期 間 燃 燒 灰 份 平 均 = (2654. 9x26. 16%+2778. 2x22. 02%+66. 8x30. 47%-+203.3x23.57%) /7654. 9= 23. 70%,最大灰份可達到 30.47%,去 除灰份中爐渣量2%,這樣實際灰量比設(shè)計灰量

6、多了 1.70個 百分點。而且經(jīng)查,在xx電廠20x x年1月10日#2機全 天的煤煤量為5777 t,那么當日必將增加98. 209 t灰份, 而整套除灰系統(tǒng)的排灰量為41.83 t/h,最大排灰量也不過 51. 75 t/h,這樣在1月10日當天24 h增加的灰量需除灰 系統(tǒng)連續(xù)不斷的排98. 209/41. 83=2. 34 h才能排空,以除灰 系統(tǒng)最大工況工作,也需要98. 209/51.75= 1.89 h,這樣在 168 h期間不停爐不降負荷的情況下,增加的灰份勢必將不 能及時排走,灰斗必將集聚灰份,出現(xiàn)灰斗堵塞現(xiàn)象,詳見 表2o(1) 煤質(zhì)不純:在從一、二電場排出灰中可以看出,

7、有許多的煤殲石顆?;祀s其中,而且煤殲石不易燃燒,灰中 摻雜煤殲顆粒,更易堵灰。(2) 管道長:與#1爐電除塵相比,#2爐電除塵除灰管 道要比#1爐長80 m左右,彎頭增加2處,這樣輸送距離增 加,彎度的增加,勢必會造成管路的阻塞。(3) 電除塵的除灰效率高:將#2爐除塵器與#1爐除塵 器的電壓電流參數(shù)相對比,可看出#2爐電除塵器與#1爐除 塵器電壓電流參數(shù)相對比,可看出,#2爐除塵器二、三、四、 五電場二次電流均在1200 ma, 一電場電流在800 ma左右, 而#1爐電除塵二、三、四、五電場電流只有1000 ma左右, 一電場電流為700 ma左右,這樣,電流的差異使得除塵效 率也就不同,

8、造成#2爐電除塵吸塵量的增加,使得#2爐除 灰比# 1爐除灰更容易堵灰。3系統(tǒng)改造通過對系統(tǒng)堵灰原因,結(jié)合除灰系統(tǒng)廠家意見,決定對 氣力輸灰系統(tǒng)進行改造,以徹底解決堵灰問題。3. 1煙氣進口煙道增加導流板在進入除塵器前的煙道增加導流板,以解決煙氣氣流不 均衡導致灰室落灰不均勻的問題,鋼板材質(zhì)為q345,并對煙 道支撐系統(tǒng)重新核算后進行補強。3.2擴大倉泵和管道進行擴容對一、二電場的倉泵進行擴容,將原先2 m3容積的倉 泵更換成2. 5 m3的倉泵,輸灰管道由原dn125更換為dn200, 同時對壓縮空氣管道改造。將從一、二電場更換下來2 m3的倉泵更換到三、四電 場,將三電場更換下來的倉泵更換到五電場,輸灰管道保持 不變。4改造后投運效果通過對系統(tǒng)進行改造,機組運行穩(wěn)定中,除灰系統(tǒng)未出現(xiàn)堵灰現(xiàn)象。而且在電除塵停運,鍋爐同時燒油燒煤的情況 下,除灰系統(tǒng)仍正常運行15小時,直至磨煤機恢復正常, 鍋爐除去油槍,電除塵正常運行后。5結(jié)語由于近年來國內(nèi)電煤供應緊張,鑒于其它已投運工程的 經(jīng)驗,很多電廠實際所燃用的煤種與原設(shè)計煤種有較大偏 差,相應的灰質(zhì)特性、灰分、

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