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文檔簡介

1、劉河選煤廠噴霧降塵系統(tǒng)項目技 術(shù) 研 究 報 告項目完成單位:河南神火煤電股份有限公司劉河選煤廠 公章 項 目 來 源 :自選研究起至?xí)r間:2013年10月至2014年4月項目所屬學(xué)科:環(huán)境工程學(xué) 61030聯(lián)系人及電話:編寫日期: 2014 年 10 月 25 日目錄1 概述12 粉塵的危害22.1 對人體的危害22.2 粉塵火災(zāi)、爆炸23 劉河選煤廠粉塵治理現(xiàn)狀23.1抑塵。23.2降塵。33.3除塵。33.4排塵。34 劉河選煤廠產(chǎn)塵點分析及除塵系統(tǒng)存在的主要問題34.1給煤機產(chǎn)塵點分析。34.2破碎機產(chǎn)塵點分析。44.3轉(zhuǎn)載點產(chǎn)塵點分析。55 降塵裝置的選擇65.1高壓噴霧降塵的原理有

2、:65.2 BH-5000高壓噴霧降塵系統(tǒng)的優(yōu)點:66 噴水壓力和噴水量及噴嘴尺寸的選擇76.1 水霧粒度與供水壓力。76.2 降塵效率分析。87 安裝操作過程中的優(yōu)化改造107.1噴水水質(zhì)。107.2水箱銹蝕。117.3噴嘴位置選擇。117.4降塵系統(tǒng)開啟方式。117.5水箱液位控制。118 降塵系統(tǒng)的使用效果128.1降塵效果明顯。128.2改善職工作業(yè)環(huán)境。138.3降低了職工勞動強度。138.4保障精煤水分。138.5 避免煤的流失。132劉河選煤廠噴霧降塵系統(tǒng)研究報告1 概述劉河選煤廠是河南神火煤電股份有限公司(以下簡稱神火煤電公司)下屬煤礦劉河煤礦配套的礦井型選煤廠,劉河煤礦屬于永

3、夏煤田的一部分,位于河南省最東部的永城市境內(nèi)。劉河選煤廠于2007年5月份建成投產(chǎn),設(shè)計處理能力45萬噸/年,選煤工藝流程為塊煤重介淺槽+末煤不脫泥無壓三產(chǎn)品重介旋流器+煤泥浮選聯(lián)合工藝流程。劉河煤礦提升原煤水分相對較低,加之煤在選煤廠洗選加工需經(jīng)過篩分、破碎、轉(zhuǎn)載運輸、入倉、給料等產(chǎn)塵量較大環(huán)節(jié),且劉河選煤廠轉(zhuǎn)載點眾多,各轉(zhuǎn)載點落煤易產(chǎn)生大量煤塵,粉塵已成為劉河選煤廠主要危害因素之一,它不僅嚴重污染環(huán)境,惡化職工作業(yè)環(huán)境,對物料本身也是一種損耗,同時會加快設(shè)備磨損,降低電器絕緣水平。更為嚴重的是作業(yè)場所煤塵極易隨呼吸進入職工肺部,長久以往易引發(fā)塵肺病,嚴重影響職工的身體健康,是影響職業(yè)衛(wèi)生的

4、重要因素,另一方面,粉塵都具有爆炸性,當作業(yè)場所通風(fēng)效果不佳,煤塵濃度積聚到一定程度時會引起煤塵爆炸,是一項重大安全隱患,威脅著職工人身安全和選煤廠的安全生產(chǎn)。為治理生產(chǎn)性粉塵,劉河選煤廠對各產(chǎn)塵點進行全面的測試分析,并結(jié)合該廠工藝流程,采取多種抑塵、降塵、除塵措施,粉塵治理效果顯著,但各轉(zhuǎn)載點及破碎機和部分給煤機部位的粉塵濃度仍然超標,為使這些部位的粉塵能進一步得到治理,劉河選煤廠根據(jù)各產(chǎn)塵點煤塵的濃度、分散度等特性,經(jīng)過分析對比最終選擇采用BH-5000高壓噴霧降塵技術(shù),該廠噴霧降塵系統(tǒng)分為原煤、洗選、精煤落料點三套,覆蓋全廠30余處塵源,并創(chuàng)新性的采用遠程遙控技術(shù)控制噴霧降塵系統(tǒng)的啟停,

5、噴霧降塵系統(tǒng)的應(yīng)用在各轉(zhuǎn)載點的粉塵治理上起到了關(guān)鍵性作用,取得了顯著的降塵效果。2 粉塵的危害煤炭洗選加工場所,粉塵是影響職工職業(yè)健康的重要因素,粉塵對職工及選煤廠安全生產(chǎn)的危害主要有以下幾個方面:2.1 對人體的危害長期接觸粉塵的職工,在防護措施不力的情況下,輕則會引發(fā)呼吸道炎癥,煤塵在肺部長期積聚重則會引發(fā)塵肺病,塵肺病已成為煤炭企業(yè)職工最大的一種職業(yè)病。另外長期大量接觸粉塵,也會導(dǎo)致角膜炎、皮膚病等慢性疾病,造成人的視覺、聽覺能力下降,嚴重危害職工身體健康。2.2 粉塵火災(zāi)、爆炸粉塵飛揚的作業(yè)場所,煤塵易堆積在設(shè)備表面、設(shè)備基礎(chǔ)孔洞、電纜橋架以及廠房地面等處,由于煤塵具有可燃性,引燃煤塵

6、燃燒的溫度一般在700800之間,電火花、電焊、氣割火焰、機械摩擦等均能成為煤塵燃燒的引火源。粉塵擴散到空氣中時,顆粒與空氣的接觸面積成倍增加,當浮塵濃度達到一定程度時,浮塵云遇明火易被引燃,進而引發(fā)爆炸,對安全生產(chǎn)危害極大。3 劉河選煤廠粉塵治理現(xiàn)狀一直以來,劉河選煤廠在粉塵的治理上一直不遺余力,通過排查,我廠主要的塵源點為皮帶的轉(zhuǎn)載部位、部分篩分設(shè)備、產(chǎn)品線以及煤場儲運場地。針對不同的塵源,我們想方設(shè)法、多管齊下,通過“抑、降、除、沖”等措施, 從煤流始端入手,竭力控制塵源,避免積聚煤塵二次飛揚形成惡性循環(huán),并做好煤塵作業(yè)點的個人防護,達到了較好的除塵效果。具體措施如下:3.1抑塵。劉河煤

7、礦提升原煤水分較低,平均在7%左右,水分低于6%也時有發(fā)生(原煤水分6%粉塵現(xiàn)象尤為明顯),我們在各帶式輸送機機尾落料點安裝緩沖床,安裝雙密封導(dǎo)料槽,使煤塵溢出降低到最低限度;所有帶式輸送機清掃器均采用馬丁清掃器,使之清掃效果達到最佳;針對原煤運輸、篩分系統(tǒng)粉塵較多的情況,安裝了兩套高壓噴霧降塵裝置進行二次抑塵,噴頭數(shù)量、噴灑強弱能夠靈活調(diào)節(jié),效果良好。3.2降塵。通過一系列標準化改造,在所有皮帶機尾使用新型雙密封導(dǎo)料槽,并在導(dǎo)料槽出口處設(shè)置防塵簾,在皮帶機頭卸料部位采用局部封閉溜槽,在給煤機、破碎機等產(chǎn)塵量較大部位也都 采用全封閉措施,在博后篩、圓盤給料機等部位采用封閉作業(yè)場所的方式防止煤塵

8、飛揚,通過局部密封、整體密封、密閉小室等封閉方式隔離了塵源。對落差較大的溜槽進行改造,在溜槽中部設(shè)置緩沖斗,通過緩沖減小物料在溜槽中下落的勢能,同時減小部分溜槽的傾角,通過種種方式減小落差,避免粉塵外溢飛揚。3.3除塵。在轉(zhuǎn)載部位的皮帶機尾裝設(shè)除塵器,利用除塵器收集密閉導(dǎo)料槽內(nèi)煤塵。3.4排塵。為避免粉塵在地面及設(shè)備上積聚后二次飛揚,形成惡性循環(huán),我廠從2013年起逐步建設(shè)并完善沖洗水系統(tǒng),在作業(yè)場所裝設(shè)沖洗水箱,利用沖洗水將散落在地面、皮帶走廊、設(shè)備表面上的粉塵沖洗走,同時利用完善的沖洗水系統(tǒng)將沖洗產(chǎn)生的煤泥水收集和利用。經(jīng)過以上種種措施,劉河選煤廠的粉塵治理取得了一定的成效,粉塵現(xiàn)象較以往

9、有了大幅改觀,可在部分區(qū)域特別是各轉(zhuǎn)載部位粉塵濃度仍超標,面對國家高度重視職業(yè)衛(wèi)生的新形勢,劉河選煤廠各轉(zhuǎn)載點部位降塵方式的改進已迫在眉睫。4 劉河選煤廠產(chǎn)塵點分析及除塵系統(tǒng)存在的主要問題劉河選煤廠產(chǎn)塵的主要設(shè)備有給煤機、篩分機、破碎機、和膠帶輸送機的轉(zhuǎn)載溜槽等。4.1給煤機產(chǎn)塵點分析。劉河選煤廠的共有給煤機9臺,均為往復(fù)式給煤機。產(chǎn)塵量較大的給煤機有提升原煤箕斗倉100給煤機、原煤倉下4臺給煤機、精煤倉下給煤機、浮選精煤給料機,物料經(jīng)由給煤機給出落到下方皮帶上會產(chǎn)生揚塵,尤其使用倉口破拱器時粉塵飛揚更甚,在給煤機粉塵的治理上劉河選煤廠采取封閉式抑塵,在部分封閉較好給煤機上粉塵控制較好,但在部

10、分不能完全封閉的給煤機上粉塵飛揚現(xiàn)象仍有發(fā)生,我們對此部分給煤機附近粉塵分散度進行了監(jiān)測(見下表1)。表1 各給煤機產(chǎn)塵點粉塵分散度測量地點設(shè)備編號項目粒度范圍/m,相應(yīng)分散度/%5m以下分散度22-55-1010-2020原煤倉下給煤機209303215526221033311142643363913627542533144358精煤倉下給煤機71218321710350箕斗倉下給煤機10030322211668由表1可看出,產(chǎn)塵點較大的幾個給煤機的可呼吸性粉塵分散度達到了50%75%(5m以下粒徑的粉塵為可呼吸性粉塵,吸入后難以排出,對身體危害最大),用濾膜稱重計算可得出空氣中粉塵濃度達到

11、2001000mg/m3,已超出國家標準,對人體健康造成嚴重威脅。故產(chǎn)塵量較大的幾個給煤機雖經(jīng)局部封閉但粉塵濃度仍超標,為使環(huán)保達標,需增設(shè)降塵裝置。4.2破碎機產(chǎn)塵點分析。劉河選煤廠有一臺雙齒輥破碎機,對手選后+80mm粒度級大塊煤進行集中破碎。破碎機在在工作時,大塊煤被擠壓、撞擊和破碎,破碎后塊煤落到返洗皮帶上,這個過程會產(chǎn)生大量粉塵,根據(jù)測算破碎中產(chǎn)生的粒徑在5m以下呼吸性粉塵占粉塵比例的50%以上。這樣微細的粉塵,在下落及隨后的輸送帶轉(zhuǎn)運過程中受空氣阻力和沖擊氣流的影響飛揚開來,長久不能沉降,造成嚴重的粉塵污染,該產(chǎn)塵點粉塵濃度高達5002000 mg/m3,遠超國家標準,同樣需增設(shè)降

12、塵裝置。4.3轉(zhuǎn)載點產(chǎn)塵點分析。帶式輸送機輸送的物料在轉(zhuǎn)載部位從高處下落到地面時,由于氣流和粉塵的剪切作用,被物料積壓出來的高速氣流會夾帶著粉塵向四周飛濺,另外物料在下落過程中由于剪切和誘導(dǎo)氣流作用,高速氣流會使部分粉塵飛揚。在各轉(zhuǎn)載點粉塵的治理上,劉河選煤廠在所有皮帶機尾使用新型雙密封導(dǎo)料槽,并在導(dǎo)料槽出口處設(shè)置防塵簾,在皮帶機頭卸料部位采用局部封閉溜槽,在僅采用密封產(chǎn)塵點的措施下,部分轉(zhuǎn)載位置仍存在粉塵超標現(xiàn)象,各轉(zhuǎn)載部位粉塵分散度見下表2。表2 各轉(zhuǎn)載點粉塵分散度測量地點設(shè)備編號項目粒度范圍/m,相應(yīng)分散度/%5m以下分散度22-55-1010-2020220機頭220403211125

13、72230機尾2304329813772230機頭2304535108280301機尾3013935149374302機尾3024234156376101機頭10127362410363206機尾20621382312659207機頭20728332710261732機頭73243291114372從表2可看出,在原煤轉(zhuǎn)載點及封閉效果不佳的101、206、207等部位可呼吸性粉塵分散度仍在70%以上,其他各轉(zhuǎn)載點分散度均在52%61%之間,離國家標準仍有差距,故在轉(zhuǎn)載點僅采取封閉措施難以達到預(yù)期的除塵效果,故各轉(zhuǎn)載點仍需增設(shè)新的降塵裝置。5 降塵裝置的選擇從表2可看出,劉河選煤廠各轉(zhuǎn)載點、給煤

14、機及破碎機處的產(chǎn)塵點的粉塵粒度在5m以下的均占到70%左右,結(jié)合粉塵粒度小,分散度高的特點,采用高壓噴霧降塵技術(shù)較為適合。5.1高壓噴霧降塵的原理:(1)高壓柱塞泵將水加壓至510MPa,經(jīng)管路送至噴嘴,水從噴嘴噴出后形成細粒水霧,霧滴與塵粒不斷發(fā)生碰撞、濕潤、吸附、凝結(jié),使粉塵粘附在霧滴表面進而沉降。(2)噴霧產(chǎn)生的微粒粒度在1030m之間,由于其粒度極其細小,表面張力基本為零,噴灑到粉塵環(huán)境中能迅速吸附粉塵顆粒,降塵功效顯著。(3)水霧在空氣中逸散會產(chǎn)生氣流,使霧滴與塵粒噴撞能量增大和碰撞幾率增加,易于捕捉微細粉塵。(4)高壓噴霧能使霧滴增加帶電性,加速塵粒的凝聚。而且,高壓噴霧降塵裝置有

15、安裝方便,耗電量及耗水量小,對設(shè)備影響小等特點。結(jié)合劉河選煤廠產(chǎn)塵點特性及高壓噴霧降塵裝置的特點,在降塵裝置的選擇上我們選用了BH-5000高壓噴霧降塵裝置。該噴霧降塵裝置由不銹鋼水箱、柱塞泵、不銹鋼管道、連接頭、噴頭及管道伴熱組成,柱塞泵將水箱內(nèi)經(jīng)凈化處理過的水加壓至57MPa,再通過高壓管道傳送到噴嘴,在噴嘴內(nèi)霧化后呈1030m的微霧噴射到產(chǎn)塵點,進而吸附煤塵并沉降。管道的伴熱裝置更是避免了冬季管道凍結(jié)。5.2 BH-5000高壓噴霧降塵系統(tǒng)的優(yōu)點:(1)霧細:水霧越細,其表面張力越小,對粉塵吸附作用越強,而且其分散度更高,降塵面積更大。該系統(tǒng)微霧噴嘴每秒能產(chǎn)生50億個霧滴,霧滴直徑僅為1

16、030m,霧化效果極佳。(2)節(jié)能:該系統(tǒng)電機頻率可根據(jù)所需噴水壓力手動調(diào)節(jié),其電機功率為1.14kw,主機功率很低,是離心式或氣水混合式噴霧器的十分之一。(3)操作簡單:可根據(jù)所需噴水量和噴水壓力通過調(diào)壓閥自行調(diào)壓,通過壓力表可以直觀的查看壓力。(4)降塵效果強:由于微霧量大、霧滴細而且噴出的霧滴能帶電荷,能高效吸附漂浮在空氣中的塵土。6 噴水壓力和噴水量及噴嘴尺寸的選擇在前面各產(chǎn)塵點粉塵特性分析中,我們得知劉河選煤廠破碎機、給煤機和運輸轉(zhuǎn)載過程中揚起的粉塵都是顆粒較小的微細粉塵(5m以下的占70%),沉降這些微細粉塵必須要有相應(yīng)的顆粒細微密集的水霧才有效果,也就是說:對于一定粒徑的粉塵,需

17、要有相應(yīng)粒徑的水霧和水霧密度才能將微細的粉塵有效沉降下來。對于該廠使用的BH-5000高壓噴霧系統(tǒng),噴出水霧的顆粒大小和水霧流量都與供水壓力有關(guān),壓力越大,水霧顆粒越小,水霧密度和流量也越大,降塵效果就越好。但同時,壓力過大噴水量過大,會影響煤的水分,同時霧滴凝結(jié)后沉降到地面上形成積水又影響廠房的文明衛(wèi)生。故結(jié)合實際情況并綜合考慮降塵效率和煤的水分,確定合理的噴水壓力和噴嘴噴口半徑,是高效利用噴霧降塵系統(tǒng)的基礎(chǔ)。6.1 水霧粒度與供水壓力。在一定條件下,水霧化出的實際粒徑是不盡相同的,它有一個分部范圍,不能簡單地用平均值或中間值來代表,大家公認比較合理的數(shù)值使用D50來代表,即霧滴粒徑小于D的

18、霧滴質(zhì)量占霧滴總質(zhì)量為50%時的那個粒徑。其計算公式為:D50=10(2.42-0.35 lgP)(m)式中P為噴水壓力,水霧粒徑D50在不同壓力下的計算值見表3.表3 不同壓力不同口徑下水霧粒徑水壓P/MPa12345678910噴口半徑r0/mm0.1322927252220161412100.238333028252320161412由表3可以看出,在相同壓力下,隨著噴嘴口徑的增大,霧滴粒徑有所增大;減小噴嘴口徑,霧滴粒徑會相應(yīng)減小。在相同的噴嘴口徑下,壓力越大霧滴粒徑越小,反之,壓力越小霧滴粒徑越大。6.2 降塵效率分析。(1)噴水壓力的選擇。上文我們已經(jīng)提到,在噴嘴口徑相同的前提下,

19、噴水壓力越大,霧滴粒徑會相應(yīng)減小,同時噴水量會增大,降塵效率越高。為得出最理想的噴水壓力,通過查閱資料繪制出在不同壓力下降塵效率曲線(見下圖1)。其中橫坐標為粉塵粒徑dp,縱坐標為降塵效率,圖中曲線從下到上依次代表的供水壓力分別為1,2,3,4,5, 6,7,8,9,10MPa。圖1 dp=0.1mm不同壓力下降塵效率曲線由圖中看到,噴水壓力越大降塵效率越高,對于較大的粉塵顆粒(dp5m),各壓力下的降塵效率曲線趨于平緩,1MPa水壓下的降塵效率最大是30%;3MPa水壓可以達到60%;6MPa是80%;在6MPa以上,降塵效率隨壓力的增加變緩,而要達到90%的降塵效率需要的供水壓力是9MPa

20、。故綜合考慮電機功率、噴水量及降塵效率,我們選取噴水壓力為6MPa,80%的降塵效率已較為理想。(2)噴嘴口徑的選擇。噴嘴口徑越大,噴水量越大,會提高降塵效率,與此同時噴嘴噴出的水霧粒徑會增大,在一定程度上影響降塵效率。通過查閱資料我們得出在不同壓力下霧化噴嘴的耗水量(見下表4)。表4 不同壓力下霧化噴嘴的耗水量(L/min)水壓P/MPa12345678910噴口半徑r0/mm0.14.01 5.65 6.92 7.99 8.94 9.79 10.58 11.31 11.99 12.64 0.26.03 8.52 10.43 12.05 13.47 14.75 15.93 17.04 18.

21、07 19.05 當采用0.2mm口徑噴嘴時,其降塵效率曲線見下圖2:圖2 dp=0.2mm不同壓力下降塵效率曲線通過對比圖1和圖2可以看出,當噴嘴口徑提高時,降塵效率大約提高了10%,但從表4可看出,耗水量卻是提高了大約50%,單位空間含水量大幅提高是其降塵效率提高的主要原因。當噴水壓力為6MPa時,噴水量為高達14.75L/min,會使工作地點產(chǎn)生積水,劉河選煤廠的平均入洗量在130t/h左右,噴水量過大,對煤的水分有較大影響,故選擇較小口徑的噴嘴是最優(yōu)選擇。在綜合考慮降塵效率、噴水量的前提下,劉河選煤廠高壓噴霧降塵系統(tǒng)選擇噴水壓力為6MPa、噴嘴尺寸為0.1mm。7 安裝操作過程中的優(yōu)化

22、改造由于噴霧降塵技術(shù)在劉河選煤廠的使用尚屬首次,在安裝調(diào)試過程中遇到了一些難題,經(jīng)優(yōu)化改造,這些問題被逐一解決,現(xiàn)將經(jīng)驗分享如下:7.1噴水水質(zhì)。在安裝初期,為節(jié)約用水,我們就近使用循環(huán)水作為噴淋用水,由于選煤廠循環(huán)水有一定濃度,不可避免的含有少量細泥,因噴嘴內(nèi)部結(jié)構(gòu)復(fù)雜而且噴嘴口徑細小,堵塞噴嘴的現(xiàn)象時有發(fā)生,在將取水點由循環(huán)水改為清水7.2水箱銹蝕。為節(jié)省材料費用,劉河選煤廠采用自制噴霧降塵水箱,可自制鐵水箱在使用一段時間后出現(xiàn)銹蝕現(xiàn)象,鐵銹隨水流到噴嘴處易堵塞噴嘴,曾一度影響噴霧降塵系統(tǒng)的正常使用,在將鐵制水箱更換成不銹鋼水箱后,噴嘴堵塞現(xiàn)象大為好轉(zhuǎn)。7.3噴嘴位置選擇。在安裝噴嘴時,為

23、加大噴霧面積,提高水霧與粉塵接觸面積,將噴嘴距塵源距離定為1米左右,可在使用時發(fā)現(xiàn),噴嘴距離過遠,降塵面積雖增大了,可水霧隨氣流逸散后,降塵效果不甚理想,在將將噴嘴距塵源距離減小到0.5米左右后,降塵效率大幅增強。7.4降塵系統(tǒng)開啟方式。BH-5000型噴霧降塵系統(tǒng)在開停方式上有定時開停及隨生產(chǎn)系統(tǒng)同步開停等方式,可在實際生產(chǎn)中,開停機時間不固定,而且隨煤質(zhì)變化,當煤水分偏高時,無需使用噴霧降塵系統(tǒng),故結(jié)合劉河選煤廠的生產(chǎn)實際情況,我們將噴霧降塵系統(tǒng)的開停方式設(shè)為就地人工開啟,可各集控室距降塵系統(tǒng)主機較遠,開停系統(tǒng)時費時費力,為此該廠技術(shù)人員自制遠程遙控系統(tǒng),通過集控室使用遙控器開停降塵系統(tǒng),遠程遙控的方式使降塵系統(tǒng)開停靈活方便。7.5水箱液位控制。在剛投入使用時,降塵系統(tǒng)水箱無液位控制系統(tǒng),在使用過程中需人工觀察水箱液位,由于人工操作的不確定性,水箱液位不夠時影響降塵系統(tǒng)正常使用;水位過高水流溢出后又浪費水。為此,劉河選煤廠在水箱中加設(shè)浮球電子閥控制水箱液位,實現(xiàn)了液位的自動控制。8 降塵系統(tǒng)的使用效果劉河選煤廠噴霧降塵系統(tǒng)投入使用后,有效控制了該廠轉(zhuǎn)載點、給煤機、破碎機等處的粉塵,補齊了該廠粉塵治理上的短板,促進了

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