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文檔簡介

1、    洗梗工序過程質(zhì)量控制改造研究與分析    張建超+張磊+王進安摘 要:為解決洗梗機預(yù)熱時間長、水溫波動大和水溫過程能力指數(shù)低的問題,在洗梗設(shè)備上加裝混水裝置,縮短預(yù)熱時間;通過優(yōu)化pid控制參數(shù),得到一組最佳參量:p=0.02,i=1m20s,d=10s;最后,利用doe實驗,找出洗梗流速、洗梗溫度和網(wǎng)帶速度的最佳組合:29hz、50和32hz。實驗結(jié)果:洗梗機預(yù)熱時間由45分鐘縮短到13分鐘,水溫的過程能力指數(shù)由0.87提高到1.34,每年可節(jié)約蒸汽640噸,降耗明顯。關(guān)鍵詞:洗梗機;混水裝置;水溫過程能力指數(shù);pid控制;doe實驗doi:1

2、0.16640/ki.37-1222/t.2017.15.2311 引言洗梗是煙梗絲加工環(huán)節(jié)的關(guān)鍵工序之一,其工藝目的在于增加煙梗水分、溫度,去除煙梗表面的雜質(zhì)(塵土、砂石、金屬)。以目前煙草行業(yè)常用的wq833a型水槽式洗梗機為例,其工作原理如下:設(shè)備清洗系統(tǒng)主要由主水箱、副水箱、循環(huán)水泵、s形清洗通道構(gòu)成。生產(chǎn)時,煙梗經(jīng)振動輸送機送入,在洗梗機內(nèi)與水充分混合。利用來料中雜質(zhì)與水的比重差異,可使雜質(zhì)溶解、沉積,達到清潔目的。主副水箱中的水由于水泵作用循環(huán)流動形成水勢差,副水箱中的水和煙梗在洗梗機入口處同時進入s型清洗通道,水自上而下流動,煙梗與水充分接觸流入下傾的分離槽,沙石、金屬等異物隨之

3、沉積。煙梗則經(jīng)網(wǎng)帶式振動輸送機,與水分離,送至下道工序。2 存在的問題洗梗機工作時,通過水箱底部的蒸汽盤管對水加熱。為使水溫達到工藝要求的標(biāo)定值,蒸汽流量由氣動薄膜閥控制。水溫升高到50后洗梗機方可工作,此過程俗稱預(yù)熱。日常生產(chǎn)中,常因蒸汽管路隔熱層破損、蒸汽盤管內(nèi)部結(jié)垢等原因,導(dǎo)致?lián)Q熱效率低,預(yù)熱時間長(平均45min,最長可達1h)。另外,若水箱內(nèi)液面高度低于音叉開關(guān)檢測值,則補水系統(tǒng)開始注水,補進的冷水與水箱內(nèi)部50的溫?zé)崴旌?,產(chǎn)生較大水溫波動,影響煙梗清洗效果,對洗梗過程中質(zhì)量控制的穩(wěn)定性也造成了一定的影響。3 改進方法3.1 增加混水裝置減少預(yù)熱時間為了降低洗梗工序的預(yù)熱時間,在原

4、有換熱管路上加裝斯派莎克mk11水混合站,對新補冷水迅速加熱。為了控制水汽混合時蒸汽占比,在混水裝置蒸汽入口前加裝調(diào)壓閥,調(diào)節(jié)蒸汽壓力以控制出口熱水溫度。試驗表明,當(dāng)蒸汽壓力經(jīng)調(diào)壓閥穩(wěn)定在0.6mpa時,洗梗機新進補水溫度能達到所需工藝要求(50±5)。3.2 調(diào)整pid控制參數(shù)混水裝置安裝后,由于水箱新進補水溫度已從常溫增至50左右,原始的水箱溫度pid控制參數(shù)不再適用,我們通過重新計算和實驗摸索出一組較為優(yōu)化的新設(shè)定組。原始設(shè)定組:p=0.5;i=40s;d=10s;更新設(shè)定組:p=0.02;i=1m20s;d=10s;原始設(shè)定組,適用于新進補水水溫與工藝要求洗梗水溫溫差較大時,

5、為快速使水箱水溫升到要求值所設(shè)。原始設(shè)定組p值較大,調(diào)整幅度大,升溫較快。但受熱慣量影響,調(diào)差大,容易產(chǎn)生波動。其單批(約2小時)洗梗水箱水溫過程曲線,如圖4所示。更新設(shè)定組,p值小,適用于實際水溫與工藝要求洗梗水溫溫差較小時。采用新的pid參數(shù)組合實際生產(chǎn)水箱水溫更加穩(wěn)定,調(diào)差小,接近設(shè)定的中心值,單批生產(chǎn)水溫曲線波動較小,如圖5所示。3.3 優(yōu)化洗梗機其他性能參數(shù)洗煙梗工序中,洗梗機的洗梗流速、洗梗溫度和網(wǎng)帶式振動輸送機輸送速度是影響水洗后煙梗含水率、除沙率的重要因素。通過doe 實驗,以煙梗出口含水率作為響應(yīng),優(yōu)化洗梗流速、洗梗水溫和網(wǎng)帶速度的最佳參數(shù)組合。洗梗機運行過程中,實時采集洗梗

6、機的洗梗流速、水溫和網(wǎng)帶速度數(shù)據(jù),利用minitable軟件對實驗數(shù)據(jù)進行分析,通過響應(yīng)優(yōu)化器獲得洗梗流速、洗梗水溫和網(wǎng)帶速度的最佳參數(shù)組合為29hz、50和32hz,并將優(yōu)化后的洗梗機參數(shù)運用到生產(chǎn)中。4 結(jié)果討論改進完成后,隨機抽取不同時間段批次煙梗生產(chǎn)數(shù)據(jù),進行了預(yù)熱時間的統(tǒng)計,如表1所示。生產(chǎn)過程中,洗梗機自動補入溫水后,水溫波動情況如圖7所示。經(jīng)數(shù)據(jù)分析得出:洗梗機的預(yù)熱時間由原來的平均約45分鐘降低到平均約13分鐘,水溫波動明顯減小。通過更改內(nèi)部pid控制方式,選用現(xiàn)在的pid設(shè)置(p=0.02;i=1m20s;d=10s;)和選用優(yōu)化后的參數(shù)組合(洗梗流速=29hz、水箱溫度=50和網(wǎng)帶速度=32hz)后,洗梗機生產(chǎn)過程中水溫的過程能力指數(shù)由0.87提高到1.34。保證洗梗質(zhì)量的同時,每年可節(jié)約蒸汽能源640噸,節(jié)約費用約16萬元,大大降低了能源消耗,提升了產(chǎn)品質(zhì)量。參考文獻:1魏廣明,王振海,楊寨興等.洗梗機在comas制絲線上的應(yīng)用j. 煙草科技,1997(12):9-10.

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