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文檔簡介
1、* 電廠 20XX年節(jié)能監(jiān)督工作總結(jié)概述20XX年是公司節(jié)能管理工作取得較為突出的一年,一年來公司領(lǐng)導(dǎo)高瞻遠(yuǎn)矚,積極爭發(fā)電量,謀劃煤炭置換,策劃生產(chǎn)指標(biāo),將生產(chǎn)指標(biāo)進(jìn)行月度分解,層層落實,不斷降低發(fā)電成本, 各級生產(chǎn)部門按照年度、 月度計劃認(rèn)真貫徹落實;一年來公司堅持以安全經(jīng)濟(jì)運行為中心,密切聯(lián)系實際,狠抓節(jié)能項目的落實和節(jié)能精細(xì)化管理,在完成4臺 300MW機組鍋爐脫硫、脫硝改造, 2臺300MW機組節(jié)能降耗增容改造,摻燒 177.96 萬噸劣質(zhì)煤的情況下,完成年度計劃指標(biāo),截止到12月 31日公司完成發(fā)電量 93.49 億Kwh,發(fā)電煤耗完成 307.12g/kwh ,綜合廠用電率完成 5
2、.84%。1、20XX年度主要指標(biāo)分月完成情況及分析:指標(biāo)名稱單位目標(biāo)值完成值備注1.發(fā)電量萬千瓦時2.綜合廠用電率其中:發(fā)電廠用電率供熱廠用電率非生產(chǎn)廠用電率各種損耗3.發(fā)電煤耗g/kwh4.低壓售汽量萬噸5.高壓售汽量萬噸6.燃油消耗量噸( 1)年發(fā)電量完成 934855 萬千瓦時,同比少發(fā)電 24117 萬千瓦時,計劃比多發(fā)電 855 小時,機組利用小時 5945.5 小時,同比下降 32.5 小時,機組計劃停運 4155.76 小時,同比多停 2781.67 小時。( 2)年發(fā)電煤耗完成307.12g/kwh ,同比上升0.98g/kwh ,計劃比上升1.12g/kwh ,11 年完成
3、摻燒劣質(zhì)煤177.96 萬噸。( 3)年綜合廠用電率完成 5.84%,計劃比下降 0.01%,同比下降 0.24%,供熱廠用電率上升 0.025%,供熱量增長 0.93%,非生產(chǎn)耗電率上升 0.018%(今年行政樓耗電統(tǒng)計及物資變統(tǒng)計變化、增加檢修公寓用電),勵磁變耗電率下降 0.014%,主變損耗及線路損耗上升0.056%。( 4)燃油消耗 269.34 噸,超計劃 19.34 噸,同比下降 211.6 噸, 300MW鍋爐微油點火改造節(jié)油節(jié)油率大70%以上,改造后節(jié)油217 噸。2、20XX年度節(jié)能技術(shù)監(jiān)督項目計劃完成情20XX年節(jié)能監(jiān)督項目共53 項, 3 項取消,完成 50 項, 1
4、項未完成,管網(wǎng)全線保溫外表溫度不超過40 度列為明年整治對象 。3、節(jié)能技術(shù)改造項目完成情況20XX年節(jié)能技改項目共計5 項,完成 5 項。4、20XX年節(jié)能重點工作及取得的成績一年來公司深入貫徹國家節(jié)能減排方針, 認(rèn)真執(zhí)行集團(tuán)公司 “開源節(jié)流、 降耗增效”號召,堅持開發(fā)與節(jié)約并重、節(jié)約優(yōu)先的方針,以不斷提高能源利用效率為核心,以加快技術(shù)進(jìn)步、強化節(jié)能管理為主要途徑,全面動員,完善措施,創(chuàng)新機制。公司節(jié)能工作主要從三個方面展開取得成效: 一是基礎(chǔ)管理節(jié)能, 二是科技進(jìn)步應(yīng)用與發(fā)展節(jié)能, 三是加強鍋爐配煤摻燒降低煤發(fā)電成本。 通過三個方面節(jié)能管理, 在節(jié)能減排工作中取得了階段性的成效, 積極推動
5、了節(jié)能精細(xì)化管理縱深發(fā)展。(一)立足公司的長遠(yuǎn)發(fā)展,積極推進(jìn)節(jié)能減排新技術(shù)的應(yīng)用公司結(jié)合年度機組計劃檢修、定修和日常設(shè)備管理工作積極進(jìn)行設(shè)備節(jié)能技術(shù)改造和升級,在技改項目的管理上能大膽進(jìn)行嘗試。1、進(jìn)行 3、 4 號機節(jié)能降耗增容改造,更換調(diào)節(jié)級噴嘴,使調(diào)節(jié)級效率由50提高到 67%以上,達(dá)到設(shè)計值要求,提高機組功率5.2MW左右,將高壓進(jìn)、排汽、中壓進(jìn)汽平衡活塞更換為刷式+蜂窩組合汽封,即在高齒上加裝毛刷、低齒改為蜂窩帶的方案,在改造控制過程,嚴(yán)格把關(guān),項目組成員實時跟蹤監(jiān)測、驗證,確保實施后節(jié)能效果達(dá)到預(yù)期;初步評估改造后發(fā)電煤耗可下降5g/kwh以上,完成 6 號機組汽輪機中低壓缸連通管
6、更換,壓損降低1%,提高汽輪機效率。2、還進(jìn)行了 4 臺 300MW鍋爐微油點火技術(shù)改進(jìn),改造節(jié)油率達(dá)到90%,脫硫改造變頻調(diào)節(jié)“三合一”引風(fēng)機的運用,取消煙氣旁路,取消GGH,使得改造后發(fā)電廠用電率下降0.25%以上,年可節(jié)約發(fā)電成本近1000 余萬元。3、完成了三期鍋爐本體吹灰疏水至除氧器改造,爐定、連排至低壓供熱改造,減少了汽水損失,每年節(jié)約標(biāo)煤4000 余噸,節(jié)約發(fā)電成本320 余萬元4、 3、 4 號爐進(jìn)行了取消磨煤機出口分配器改造,改造后一次風(fēng)機耗電率同比下降 0.08%,按二期年發(fā)電 40 億 kwh計算年可節(jié)約廠用電量320 萬 kwh,節(jié)約發(fā)電成本 120 余萬元。5、 4
7、臺 300MW機組的密封風(fēng)機變頻器改造,單臺風(fēng)機電流下降約40A,年節(jié)約廠用電量 240 萬度,節(jié)約發(fā)電成本近 100 萬元。 完成 4 臺循泵變頻改造, 一期 2 臺引風(fēng)機變頻改造,年節(jié)電 300 萬 kwh,節(jié)約發(fā)電成本 120 余萬元。這些節(jié)能技改項目的早實施、早見效,保持了公司強勁的發(fā)展動力,取得了良好的經(jīng)濟(jì)和社會效益。在 10 年全國 300MW級火電大機組競賽中,公司 5、6號機組獲得一等獎, 這也是公司連續(xù) 6 年在全國大機組競賽中取得佳績, 取得了良好的經(jīng)濟(jì)和社會效益。(二)通過不斷地探索和試驗,使主輔設(shè)備運行方式更加優(yōu)化運行人員是節(jié)能精細(xì)化管理工作的排頭兵,一克煤、一度電、一
8、滴水 ,每一個參數(shù)細(xì)微變化的捕捉、 每一步操作的準(zhǔn)確性、 每一個缺陷的及時發(fā)現(xiàn)、 每一次方式調(diào)整優(yōu)化, 都是一次節(jié)能行動的具體體現(xiàn), 一年來運行部門從多種渠道入手,開展節(jié)能降耗管理工作,實現(xiàn)了多項指標(biāo)的優(yōu)化,降低了生產(chǎn)管理成本。1、一年來通過精細(xì)調(diào)整及及時消缺使得各機組真空嚴(yán)密性保持良好勢頭:1號機0.042kpa/min、 2 號機 0.10kpa/min、 3 號機0.10kpa/min、 4 號機0.072kpa/min 、 5 號機 0.14kpa/min、6 號機 0.2kpa/min ,為機組經(jīng)濟(jì)性的提高奠定了基礎(chǔ)。2、突破傳統(tǒng)思維方式,大膽進(jìn)行系統(tǒng)方式優(yōu)化嘗試。優(yōu)化循泵運行方式,
9、提高機組真空降低循泵耗電率,并繪制不同江水溫度下循泵最佳轉(zhuǎn)速與負(fù)荷曲線,采集數(shù)據(jù)為循泵變頻投自動提供依據(jù),實現(xiàn)兩機兩臺變頻泵運行方式,節(jié)電效率更加優(yōu)化。3、優(yōu)化供熱運行方式,減少管損、熱損失,在保證熱用戶供汽參數(shù)要求前提下,隨季節(jié)變化調(diào)整各機供熱出口溫度,降低無效供熱。4、進(jìn)一步嚴(yán)格要求各機組高加運行水位,將300MW機組高加危機疏水電動門聯(lián)鎖邏輯進(jìn)行修改, 提高各高加水位, 高加下端差均在設(shè)計值附近。一期經(jīng)過設(shè)備治理,提高高加水位運行試驗,高加下端差降低10°C,可降低一期發(fā)電煤耗 0.5g/kwh 。5、進(jìn)行 1、2、3、4 號爐燃燒優(yōu)化試驗,修改一次風(fēng)、二次風(fēng)、燃煤、二次風(fēng)擋板
10、邏輯,改變機組變負(fù)荷工況特性,提高了鍋爐燃燒效率。6、開展化學(xué)藥品使用的優(yōu)化試驗,降本增效。為進(jìn)一步減低化學(xué)藥品成本,公司引進(jìn)新的水處理混凝劑,加藥量經(jīng)過不斷的調(diào)整試驗,在保證水質(zhì)情況下,使加藥量降到20ppm,混凝劑用量比去年同期下降90 噸,節(jié)約資金8 萬元。還進(jìn)行水處理離子交換設(shè)備再生實驗,提高周期制水量 (非倒灌期間達(dá)到3 萬噸以上),降低酸堿消耗。這些細(xì)微工作的開展,年節(jié)省化學(xué)藥品費用10 余萬元。7、煤場煤炭管理工作做到精細(xì)化管理,通過按時投運噴淋、 設(shè)備密封治理、努力減少接卸、煤場儲存、搬運損失,并且全年未發(fā)生一期煤場自燃現(xiàn)象。8、300MW機組電氣系統(tǒng)部分低壓變由兩機各運行方式
11、轉(zhuǎn)為兩機共用一臺,一臺退出的運行方式,節(jié)省了變壓器的附加損耗。(三)通過強化設(shè)備維護(hù)檢修管理,為節(jié)能降耗提供可靠保證機組設(shè)備檢修質(zhì)量、安裝質(zhì)量、選用材料、檢修工藝、后期管理和設(shè)備經(jīng)濟(jì)運行參數(shù)和性能技術(shù)指標(biāo)息息相關(guān),確保設(shè)備健康穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)運行, 設(shè)備管理部門以提高設(shè)備缺陷消除率和消缺及時性為主要抓手,以設(shè)備資產(chǎn)保值, 減少故障發(fā)生,追求設(shè)備最佳效率運行為目的。一方面加強現(xiàn)場消缺管理,努力提高設(shè)備可靠性;另一方面以普查治理閥門內(nèi)、外漏,風(fēng)煙系統(tǒng)漏風(fēng)率,減少熱力系統(tǒng)熱損失,提高換熱器傳熱效果,開展修舊利廢等,實施節(jié)約生產(chǎn)。1、結(jié)合機組檢修,大力整治設(shè)備,保持熱力系統(tǒng)清潔,使得汽機凝汽器、鍋爐空預(yù)器、脫
12、硫GGH等換熱器得到有效地清洗,提高了換熱效率,完成300MW機組凝汽器鈦管高壓水沖洗工作,循環(huán)水旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)清理進(jìn), 進(jìn)行凝汽器水室清理和收球網(wǎng)清理 10 臺次,一期完成脫硫GGH換熱器的更換。2、利用一切有利機會加強閥門內(nèi)、外漏治理,消除熱力系統(tǒng)泄漏,降低工質(zhì)損失。 300MW機組利用 C 修完成機組疏放水閥門內(nèi)漏治理和機組疏放水系統(tǒng)優(yōu)化改造;完成不合格保溫更換, 大大的降低了管道散熱損失,全年整治內(nèi)漏閥門289 臺、保溫整改 319 處。3、在空預(yù)器檢修中及時更換和調(diào)整刷式密封片,確保熱端扇形板可靠、可調(diào),在一個檢修周期內(nèi)空預(yù)器漏風(fēng)率,一期不大于8%; 300MW機組空預(yù)器漏風(fēng)率均控制在 6
13、以下。4、定期檢查磨煤機系統(tǒng),磨輥間隙控制在12mm、部件磨損不超35mm,并根據(jù)檢查結(jié)果和石子煤排放情況及時進(jìn)行調(diào)整,保證了磨的出力最大化, 減少石子煤排放,石子煤排放率比去年下降50%。5、定期清潔分體空調(diào),保持濾網(wǎng)、外機翅片清潔,提高效率,降低電耗。對機組傳熱管、真空系統(tǒng)清洗、檢查、查漏等,提高換熱效率及真空度,降低汽耗及電耗。6、積極開展修舊利廢工作, 降低材料成本, 繼續(xù)加大對廢舊物資的利用和設(shè)備“能修則修” 的力度,發(fā)動外委單位人員對設(shè)備進(jìn)行深入分析, 探討檢修方案,設(shè)備部通過修配代改節(jié)約材料費 96.65 萬元,自主組織完成 1 號機 B 主汽門預(yù)啟閥檢修研磨工作,節(jié)約檢修費用
14、5 萬元;制作專用工具拆卸 3、 4 號機三臺高主門預(yù)啟閥,節(jié)省檢修費用 10 萬元,燃料事業(yè)部修理電機 14 臺,節(jié)省檢修費用10 萬元。(四)以合理化建議和技術(shù)攻關(guān),助推節(jié)能管理工作在公司內(nèi)部組織開展科技攻關(guān),既能夠充分發(fā)揮技術(shù)人員特長,鍛煉和培養(yǎng)專業(yè)人才隊伍, 縮短技術(shù)改造時間, 也為公司節(jié)約了科研及技術(shù)改造費用,創(chuàng)造出可觀的經(jīng)濟(jì)效益。 今年以來,公司繼續(xù)在廣大員工中征集有關(guān)節(jié)能降耗的合理化建議,并組織開展攻關(guān)課題研究。其中年度征集生產(chǎn)節(jié)能類合理化建議110項,目前已經(jīng) 30 項運用到生產(chǎn)現(xiàn)場,如 300MW機組部分低壓變由兩機各運行方式轉(zhuǎn)為兩機共用一臺, 一臺退出的運行方式, 節(jié)省了變
15、壓的附加損耗; 年度完成技術(shù)攻關(guān)課題項目 35 項,實施節(jié)能改造立項 9 項,其中已經(jīng)完成 6 項,如針對不同季節(jié)和水質(zhì)變化情況制定了相應(yīng)的投入方法, 保持凝汽器的清潔, 提高凝汽器換熱性能;如 1、2 號機組收球裝置進(jìn)行了改進(jìn),將機組膠球系統(tǒng)的管理辦法進(jìn)行多次修訂,使清洗系統(tǒng)投入率、收球率得到改善, 300MW汽輪機收球率均能保證在 90%以上,使 300MW機組的凝汽器端差基本達(dá)到設(shè)計值, 提高機組經(jīng)濟(jì)性。這些合理化建議的提出及技術(shù)攻關(guān)無疑是節(jié)能項目的第一來源, 為公司公司節(jié)能管理提供了有效助推力。(五)加強能源計量監(jiān)督管理,從源頭上杜絕不必要的損失加強計量監(jiān)督整治, 梳理公司各類電能計量
16、裝置, 綜合能源計量器具配備率達(dá)到 100%,計量檢測率達(dá)到 95%以上;對煤、油入廠、入爐進(jìn)行進(jìn)行檢質(zhì)監(jiān)督和檢斤監(jiān)督,減少入廠能源的虧質(zhì)、虧噸情況,年入廠檢質(zhì)、檢斤率達(dá)到100%,裝貨港、入廠、入爐熱值差均控制在 50 大卡以下;對熱網(wǎng)計量不準(zhǔn)的流量計進(jìn)行了更換,堅持對熱用戶表計及時校驗。 另外,在節(jié)能監(jiān)督管理上加大檢查及考核力度,節(jié)能技術(shù)監(jiān)督網(wǎng)活動檢查發(fā)現(xiàn)問題 100 項,其中 60 項得到整改或完善,并對其中 15 項進(jìn)行了考核。如通過節(jié)能技術(shù)監(jiān)督發(fā)現(xiàn) 03 啟動變表計計量偏大,存在對廠用電不合理的統(tǒng)計, 發(fā)現(xiàn)一期脫硫一臺漿液循環(huán)泵計量表計損壞, 長時間存在不計量問題。(六)用激勵機制引
17、導(dǎo)人、用完善的制度規(guī)范人,來促進(jìn)全員參與節(jié)能行動今年以來,公司先后對節(jié)能技術(shù)監(jiān)督管理標(biāo)準(zhǔn)、節(jié)能精細(xì)化管理實施細(xì)則、熱力試驗管理標(biāo)準(zhǔn)、 每月節(jié)能之星評比實施細(xì)則、小指標(biāo)管理辦法、 生產(chǎn)部門的節(jié)能管理手冊等進(jìn)行了再次修訂完善,通過宣傳教育進(jìn)一步增強員工節(jié)能降耗意識,引導(dǎo)和激勵廣大員工積極投身節(jié)能降耗具體行動,以完善的規(guī)章制度來規(guī)范工作行為,較好地促進(jìn)了公司節(jié)能精細(xì)化管理各項具體措施的落實。1、為鼓勵和表彰在精細(xì)化管理活動中表現(xiàn)突出的員工,公司借助“每月之星”的評選活動平臺,及時挖掘在節(jié)能工作中為公司做出貢獻(xiàn)的“節(jié)能之星”、“運行操作能手”、 “設(shè)備管理標(biāo)兵”等優(yōu)秀人物先進(jìn)事跡,并在全公司內(nèi)對他們的
18、事跡進(jìn)行廣泛宣傳,上一年度累計表彰獎勵“節(jié)能之星”、“操作能手”、“設(shè)備管理標(biāo)兵”達(dá) 15 人次之多,繼續(xù)樹立典型,宣稱和帶動全公司員工節(jié)能意識,在公司范圍內(nèi)營造良好的氛圍。2、加強了對節(jié)能精細(xì)化管理工作的檢查和監(jiān)督。公司節(jié)能管理小組對各部門節(jié)能工作落實情況加強了監(jiān)督檢查, 對未按照要求執(zhí)行的進(jìn)行了糾正, 保證精細(xì)化管理工作的質(zhì)量和效果, 對公寓及辦公用電也加大了檢查力度, 做到人走燈落、人去關(guān)電,做到節(jié)約用電、節(jié)約用水。監(jiān)督完成 11 年度節(jié)能精細(xì)化管理實施項目 50 項,取得了良好的效果。3、發(fā)電部實行指標(biāo)分包績效考核機制,將各項指標(biāo)劃分給相關(guān)專業(yè)和值內(nèi)承包,在月度例會進(jìn)行點評,有效的保證
19、了部門承包大指標(biāo)的完成。11 年部門根據(jù)值機小指標(biāo)競賽情況, 增加了單項小指標(biāo)競賽獎懲, 避免了值內(nèi)片面追求個別指標(biāo)而損害大指標(biāo)現(xiàn)象,全面提高了各方面運行指標(biāo)。4、加強汽溫、汽壓的運行管理,在小指標(biāo)競賽中增加了汽溫、汽壓的考核力度,引導(dǎo)大家及時調(diào)整,主汽壓力比去年有所提高。針對一期汽溫低的情況,熱試組做了一期汽溫調(diào)整試驗,做好汽溫調(diào)節(jié)的指導(dǎo)工作, 一期主再熱汽溫較去年有所提高,由于低氮燃燒器改造后主汽溫度隨負(fù)荷變化波動較大, 主汽溫度比改造前降低。(七)群策群力,加大劣質(zhì)煤摻燒力度,降低發(fā)電成本今年以來,生產(chǎn)各部門齊心協(xié)力,全方位開展劣質(zhì)煤接卸、儲存、摻配、摻燒工作。在加大摻燒褐煤時, 為“保
20、證結(jié)焦可控、 保證脫硫效率、滿足機組負(fù)荷”,發(fā)電部及時出臺了 3 號鍋爐降低磨煤機 (褐煤)出口溫度運行試驗方案 和發(fā)電部鍋爐配煤摻燒原則 等技術(shù)措施, 并修改褐煤摻燒技術(shù)措施, 在試驗中不斷總結(jié)探索,使得褐煤配燒比例由原來 30%提高至 50%,年完成褐煤摻燒 177.96 萬噸,在 300MW機組停運檢修 160 天情況下較去年同期仍增加 25 萬噸的摻燒量。目前每月平均摻劣質(zhì)煤量已達(dá) 20 萬噸以上。(八)開展熱力試驗,提高設(shè)備效率1、一期 2B、1A 制粉系統(tǒng)檢修后進(jìn)行最佳鋼球裝載量試驗,通過試驗提高了一期磨煤機出力,降低了制粉單耗,其中2B 磨煤機試驗后制粉出力增加8t/h ,制粉單
21、耗下降 4.7kwh/t煤。2、進(jìn)行 1、2、3、4 號爐燃燒優(yōu)化試驗,修改一次風(fēng)、二次風(fēng)、燃煤、二次風(fēng)擋板邏輯,改變機組變負(fù)荷工況特性。3、定期進(jìn)行空預(yù)器漏風(fēng)率監(jiān)測,分別月7、10 月調(diào)整一期空預(yù)器間隙,一期空預(yù)器漏風(fēng)率控制到10%以內(nèi);同時二、三期建立空預(yù)器扇形板自動投入率臺帳。目前公司各臺爐空預(yù)器漏風(fēng)率均保持在良好水平。4、定期取樣測試煤粉細(xì)度,先后對3A、 3B、3D、3E、4A、4B、 4D多臺磨煤機進(jìn)行過煤粉細(xì)度分離器擋板調(diào)整。5、通過試驗、結(jié)合機組實際,經(jīng)濟(jì)性計算后繪制對應(yīng)循環(huán)水溫、機組運行負(fù)荷下的最佳變頻循泵轉(zhuǎn)速曲線,逐步實現(xiàn)變頻循泵自動運行。(九)不遺余力發(fā)展熱力聯(lián)產(chǎn),不斷提
22、高機組經(jīng)濟(jì)性發(fā)展熱電聯(lián)產(chǎn)是提高能源使用效率、降低機組熱損失的最有效途徑,公司積極發(fā)展熱電事業(yè)。1、積極開發(fā)新用戶熱力市場,一年來公司南線開發(fā)7 家新熱用戶, 提出了28 噸/ 小時用汽量申請。2、大力發(fā)展熱力管網(wǎng)建設(shè),完成西北線21440 千米的建設(shè),南線復(fù)線1320 米于 10 月底完成了施工建設(shè)并正常投用,南線末端壓力低的問題得到了圓滿解決。3、采取多項措施有效降低管網(wǎng)損失, 熱網(wǎng)營運維護(hù)進(jìn)入精細(xì)化管理, 節(jié)能管損進(jìn)入考核體系。 為提高供熱管網(wǎng)效率降低管損, 公司進(jìn)行了熱網(wǎng)管線全面普查,包括保溫、疏水閥門內(nèi)漏、單位公里溫降等方面,并形成了形成專題報告,為下一步節(jié)能整改提供了重要基本材料。還對低流量管損提出新舉措。4、不斷提高熱網(wǎng)管理績效水平,對 60 余家熱用戶管理中,從完善和豐富設(shè)備基礎(chǔ)信息臺帳入手, 創(chuàng)建了熱網(wǎng)設(shè)備管理共享文檔, 內(nèi)容包括熱網(wǎng)機務(wù)臺帳
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