QC提高薄片線配比精度_第1頁
QC提高薄片線配比精度_第2頁
QC提高薄片線配比精度_第3頁
QC提高薄片線配比精度_第4頁
QC提高薄片線配比精度_第5頁
已閱讀5頁,還剩35頁未讀 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

1、提高薄片線強(qiáng)混工序粉料、液料配比精度20132013青島卷煙廠觀云QC小組山東中煙工業(yè)有限責(zé)任公司年度QC項(xiàng)目發(fā)布 煙草薄片是一種以煙梗、煙末等煙葉加工后所產(chǎn)生的副產(chǎn)物為原料,重新煙草薄片是一種以煙梗、煙末等煙葉加工后所產(chǎn)生的副產(chǎn)物為原料,重新組合而成的再生產(chǎn)品。其物理性能有些近似煙葉。組合而成的再生產(chǎn)品。其物理性能有些近似煙葉。 概概 況況 背景介紹背景介紹 小組名稱小組名稱制絲車間制絲車間“觀云觀云”QCQC小組小組成立時(shí)間成立時(shí)間20022002年年3月月課題類型課題類型現(xiàn)場型現(xiàn)場型成果名稱成果名稱提高薄片線強(qiáng)混工序粉料、液料配比精度提高薄片線強(qiáng)混工序粉料、液料配比精度活動(dòng)時(shí)間活動(dòng)時(shí)間2

2、0122012年年3月月20122012年年12月月活動(dòng)特點(diǎn)活動(dòng)特點(diǎn)QCQC活動(dòng)同本車間解決生產(chǎn)過程穩(wěn)定性實(shí)際相結(jié)合活動(dòng)同本車間解決生產(chǎn)過程穩(wěn)定性實(shí)際相結(jié)合注冊編號注冊編號QC-ZS-2002-02QC-ZS-2002-02 概概 況況 小組概況小組概況 小組成員小組成員性別性別年齡年齡學(xué)歷學(xué)歷職職稱稱組內(nèi)分工組內(nèi)分工董志剛董志剛男男42研究生研究生高級工程師高級工程師組長組長潘洪軍潘洪軍男男42大本大本工程師工程師副組長副組長周兆莊周兆莊男男42大本大本工程師工程師副組長副組長黃存增黃存增男男42大本大本工程師工程師副組長副組長周菲菲周菲菲女女24大本大本助理工程師助理工程師組員組員王王 劍

3、劍男男41大本大本工程師工程師組員組員翟國強(qiáng)翟國強(qiáng)男男38中專中專助理工程師助理工程師組員組員臧寶海臧寶海男男35大本大本工程師工程師組員組員徐風(fēng)倉徐風(fēng)倉男男43大專大專工程師工程師組員組員吳夢華吳夢華男男42大專大專助理工程師助理工程師組員組員學(xué)習(xí)情況學(xué)習(xí)情況小組成員接受小組成員接受QC教育時(shí)間均在教育時(shí)間均在40小時(shí)以上小時(shí)以上 概概 況況 小組成員小組成員 一、選題理由一、選題理由 課題選擇課題選擇小組小組選題選題生產(chǎn)生產(chǎn)實(shí)際實(shí)際質(zhì)量質(zhì)量要求要求制絲車間要求薄片線強(qiáng)混工序粉料、液料配比精度制絲車間要求薄片線強(qiáng)混工序粉料、液料配比精度98.5%。提高薄片線強(qiáng)混工序粉料、液料配比精度提高薄片

4、線強(qiáng)混工序粉料、液料配比精度2012.2、3、4月份粉料、液料配比精度數(shù)據(jù)如下圖月份粉料、液料配比精度數(shù)據(jù)如下圖均值:96.0%強(qiáng)混工序粉料、液料配比精度的定義:強(qiáng)混工序粉料、液料配比精度的定義:%100*)5.0-0.51(?PPY 其中其中: : 粉料、液料配比精度值;粉料、液料配比精度值; 液料重量值P粉料重量值P:每次配比時(shí),單筒料液重量;每次配比時(shí),單筒料液重量; :每次配比時(shí),單筒粉料重量;每次配比時(shí),單筒粉料重量;Y一、選題理由一、選題理由 Y Y的定義的定義二、設(shè)定目標(biāo)根據(jù)當(dāng)前制絲車間強(qiáng)混工序粉料、液料配比精度不小于根據(jù)當(dāng)前制絲車間強(qiáng)混工序粉料、液料配比精度不小于98.5%的質(zhì)

5、量要求,我們將本次活動(dòng)的目標(biāo)定為:將強(qiáng)混工序粉料、液的質(zhì)量要求,我們將本次活動(dòng)的目標(biāo)定為:將強(qiáng)混工序粉料、液料配比精度由原來的料配比精度由原來的96%提高到不小于提高到不小于98.5%。制圖人:黃存增制圖人:黃存增 時(shí)間:時(shí)間:2012年年6月月強(qiáng)混工序粉料、液料配比精度強(qiáng)混工序粉料、液料配比精度98.5%三、目標(biāo)可行性分析我們我們QC小組成員將小組成員將4月期間影響粉料、液料配比精度的因素,月期間影響粉料、液料配比精度的因素,進(jìn)行隨機(jī)抽查測試,對測試不合格次數(shù)分別統(tǒng)計(jì)。進(jìn)行隨機(jī)抽查測試,對測試不合格次數(shù)分別統(tǒng)計(jì)。序號序號問題點(diǎn)問題點(diǎn)頻數(shù)頻數(shù)頻率頻率(%)累計(jì)頻累計(jì)頻數(shù)數(shù)累計(jì)頻率累計(jì)頻率(%)

6、1 1單筒重量波動(dòng)大單筒重量波動(dòng)大17217231.9731.9717217231.9731.972 2粉料粉碎效果差粉料粉碎效果差14514526.9526.9531731758.9258.923 3罐體計(jì)量精度低罐體計(jì)量精度低14414426.7726.7746146185.6985.694 4料液配對不均勻料液配對不均勻29295.395.3949049091.0891.085 5煙末、梗簽質(zhì)量波動(dòng)煙末、梗簽質(zhì)量波動(dòng)26264.834.8351651695.9195.916 6其它其它22224.094.09538538100.00100.00合計(jì)合計(jì)538538100.00100.00

7、 三、目標(biāo)可行性分析 以上統(tǒng)計(jì)數(shù)字表明,單以上統(tǒng)計(jì)數(shù)字表明,單筒重量波動(dòng)大;粉料粉筒重量波動(dòng)大;粉料粉碎效果差;罐體計(jì)量精碎效果差;罐體計(jì)量精度低是影響粉料、液料度低是影響粉料、液料配比精度的主要原因配比精度的主要原因。 根據(jù)前邊所作的排列圖分析,如果將已確定的單筒重量波動(dòng)大;根據(jù)前邊所作的排列圖分析,如果將已確定的單筒重量波動(dòng)大;粉料粉碎效果差;罐體計(jì)量精度低三大問題加以解決,在其它問題不粉料粉碎效果差;罐體計(jì)量精度低三大問題加以解決,在其它問題不增加的情況下,粉料、液增加的情況下,粉料、液料料配比精度平均值可以提高到:配比精度平均值可以提高到: 目標(biāo)可行,小組成員信心百倍!目標(biāo)可行,小組成

8、員信心百倍!三、目標(biāo)可行性分析 考慮到問題解決難度和小組能力,并留有一定余地,以考慮到問題解決難度和小組能力,并留有一定余地,以99.4%的的合格率來保證實(shí)現(xiàn)合格率來保證實(shí)現(xiàn)98.5%的活動(dòng)目標(biāo)是可能的,小組成員信心百倍!的活動(dòng)目標(biāo)是可能的,小組成員信心百倍!1-(1-96%)- (1-96%) 85.7%)=99.4%12/7/2021四、原因分析1 1磨塊、定子更換不及時(shí)磨塊、定子更換不及時(shí)2 2粉碎機(jī)定子質(zhì)量差粉碎機(jī)定子質(zhì)量差3 3磨塊質(zhì)量差磨塊質(zhì)量差4 4分級葉輪設(shè)計(jì)安裝不合理分級葉輪設(shè)計(jì)安裝不合理5 5粉碎機(jī)內(nèi)部硬件問題粉碎機(jī)內(nèi)部硬件問題6 6粉碎機(jī)來料水分大粉碎機(jī)來料水分大7 7液

9、料出料計(jì)量不準(zhǔn)確液料出料計(jì)量不準(zhǔn)確8 8液料出料泄漏液料出料泄漏9 9液料出料不準(zhǔn)確液料出料不準(zhǔn)確1010粉料出料計(jì)量不準(zhǔn)確粉料出料計(jì)量不準(zhǔn)確1111粉料出料泄漏粉料出料泄漏1212粉料出料不準(zhǔn)確粉料出料不準(zhǔn)確1313管理規(guī)定不完善管理規(guī)定不完善1414操作工維護(hù)不及時(shí)操作工維護(hù)不及時(shí)1515粉料、液料配比程序不合理粉料、液料配比程序不合理 針對針對“薄片線強(qiáng)混工序粉料、液料配比精度低薄片線強(qiáng)混工序粉料、液料配比精度低”的直接原因,小的直接原因,小組成員召開頭腦風(fēng)暴會議。在會上小組成員從人、機(jī)、料、法、環(huán)、組成員召開頭腦風(fēng)暴會議。在會上小組成員從人、機(jī)、料、法、環(huán)、測六個(gè)方面,對影響單筒重量波

10、動(dòng)大;粉料粉碎效果差;罐體計(jì)量精測六個(gè)方面,對影響單筒重量波動(dòng)大;粉料粉碎效果差;罐體計(jì)量精度低的原因進(jìn)行分析,大家集思廣益、暢所欲言,根據(jù)各自的知識和度低的原因進(jìn)行分析,大家集思廣益、暢所欲言,根據(jù)各自的知識和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行了積極發(fā)言,找出了可能導(dǎo)致以上三個(gè)問題的經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行了積極發(fā)言,找出了可能導(dǎo)致以上三個(gè)問題的15條原因條原因。制表人:周菲菲制表人:周菲菲 時(shí)間:時(shí)間:2012年年6月月四、原因分析根據(jù)頭腦風(fēng)暴會議的記錄整理原因,用關(guān)聯(lián)圖進(jìn)行了因果分析:根據(jù)頭腦風(fēng)暴會議的記錄整理原因,用關(guān)聯(lián)圖進(jìn)行了因果分析:因因 素素末末端端四、原因分析控制程序不合理粉碎機(jī)來料水分大管理規(guī)定不完善料液總成封閉不好

11、液料進(jìn)料時(shí)有沖擊液料出料計(jì)量不準(zhǔn)確粉料出料泄露粉料出料計(jì)量不準(zhǔn)確粉碎機(jī)分級葉輪設(shè)計(jì)安裝不合理根據(jù)關(guān)聯(lián)圖分析找出末端因素根據(jù)關(guān)聯(lián)圖分析找出末端因素9 9項(xiàng):項(xiàng):五、要因確認(rèn)根據(jù)所找出的根據(jù)所找出的9 9條末端因素,組長進(jìn)行了分工,制定了要因確認(rèn)計(jì)劃表。條末端因素,組長進(jìn)行了分工,制定了要因確認(rèn)計(jì)劃表。采用現(xiàn)場調(diào)查、試驗(yàn)、測量、測試等方法進(jìn)行逐一落實(shí)。采用現(xiàn)場調(diào)查、試驗(yàn)、測量、測試等方法進(jìn)行逐一落實(shí)。要要因因確確認(rèn)認(rèn)計(jì)計(jì)劃劃表表序號序號末端因素末端因素確認(rèn)內(nèi)容確認(rèn)內(nèi)容確認(rèn)方法確認(rèn)方法標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任人責(zé)任人完成時(shí)間完成時(shí)間1粉碎機(jī)分級葉輪設(shè)計(jì)安裝不合理分級葉輪與出料口間隙大小對粉碎合格率的影響技術(shù)分析

12、并檢測粉碎合格率達(dá)95%王劍2012年7月20日前3粉料出料計(jì)量不準(zhǔn)確測試計(jì)量系統(tǒng)準(zhǔn)確性現(xiàn)場測試計(jì)量精度在0.5%以內(nèi)黃存增2012年7月20日前3粉料出料泄漏有無泄漏現(xiàn)場測試泄漏量0.2kg/5分鐘王劍2012年7月20日前4液料出料計(jì)量不準(zhǔn)確測試計(jì)量系統(tǒng)準(zhǔn)確性現(xiàn)場測試計(jì)量精度在0.5%以內(nèi)黃存增2012年7月20日前5液料進(jìn)料時(shí)有沖擊進(jìn)料時(shí)電子秤讀數(shù)是否變化現(xiàn)場調(diào)查變化在0.2kg王劍2012年7月20日前6料液總成封閉不好有無泄漏現(xiàn)場測試泄漏量0.2kg/5分鐘王劍012年7月20日前7管理規(guī)定不完善查閱薄片線維護(hù)保養(yǎng)管理規(guī)定詢問調(diào)查有管理規(guī)定王梅訓(xùn)2012年7月20日前8粉碎機(jī)來料水分

13、大檢驗(yàn)來料物料水分大小現(xiàn)場取樣后送檢10%呂青2012年7月20日前9粉料配制控制程序不合理粉料液配制控制方式現(xiàn)場調(diào)查液料與粉料實(shí)際重量比值小于(500.3)% 黃存增2012年7月20日前平均合格率平均合格率95.72%95.72%,滿足所要求的滿足所要求的95%95%。12/7/2021粉碎機(jī)葉輪設(shè)計(jì)不合理Money 小組成員于小組成員于2012年年7月月10日到日到15日期間對粉日期間對粉碎機(jī)的結(jié)構(gòu)及工作狀況進(jìn)行了深入的技術(shù)性分析碎機(jī)的結(jié)構(gòu)及工作狀況進(jìn)行了深入的技術(shù)性分析,對每批次物料的粉碎合格率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。對每批次物料的粉碎合格率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。1要要 因因 確確 認(rèn)認(rèn)97543286序號序號

14、粉碎合格率(粉碎合格率(%)平均合格率平均合格率1 195.695.695.72%95.72%2 296.196.13 395.595.54 495.795.7結(jié)論:非要因12/7/2021粉料出料計(jì)量不準(zhǔn)確粉料出料計(jì)量不準(zhǔn)確Money 小組成員在計(jì)控人員配合下于小組成員在計(jì)控人員配合下于2012年年7月月12日日對粉料出料電子秤(靜態(tài)秤)進(jìn)行了檢驗(yàn):對粉料出料電子秤(靜態(tài)秤)進(jìn)行了檢驗(yàn):次數(shù)次數(shù)實(shí)際重量(實(shí)際重量(Kg)顯示重量(顯示重量(Kg)相對誤差(相對誤差(%)1 14 44.014.010.250.252 25 54.994.990.20.23 36 66.026.020.330.

15、33結(jié)論結(jié)論合格合格統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,計(jì)量相對誤差在我廠要求的計(jì)量相對誤差在我廠要求的0.5%0.5%之內(nèi)之內(nèi)。2要要 因因 確確 認(rèn)認(rèn)97543186結(jié)論:非要因12/7/2021粉料出料泄漏粉料出料泄漏Money3要要 因因 確確 認(rèn)認(rèn)97542186 小組成員于小組成員于2012年年7月月10日采用現(xiàn)場測量記日采用現(xiàn)場測量記錄的方法進(jìn)行檢驗(yàn)。粉料進(jìn)完料后,每隔錄的方法進(jìn)行檢驗(yàn)。粉料進(jìn)完料后,每隔5分鐘分鐘記錄一次粉料靜態(tài)秤的讀數(shù)變化值。記錄一次粉料靜態(tài)秤的讀數(shù)變化值。序號序號靜態(tài)秤讀數(shù)變化值靜態(tài)秤讀數(shù)變化值(kg/5分鐘)分鐘)平均變化值平均變化值(kg/5分鐘)分鐘)1-0.

16、02-0.012-0.013-0.024-0.01統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,靜態(tài)秤讀數(shù)變化值每統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,靜態(tài)秤讀數(shù)變化值每5 5分鐘會平均分鐘會平均減少減少0.01kg0.01kg,滿足泄漏量滿足泄漏量0.2kg/50.2kg/5分鐘的要求標(biāo)準(zhǔn)分鐘的要求標(biāo)準(zhǔn)。結(jié)論:非要因12/7/2021液料出料計(jì)量不準(zhǔn)確液料出料計(jì)量不準(zhǔn)確Money 小組成員在計(jì)控人員配合下于小組成員在計(jì)控人員配合下于2012年年7月月12日對液料出料電子秤(靜態(tài)秤)進(jìn)行了檢日對液料出料電子秤(靜態(tài)秤)進(jìn)行了檢驗(yàn),記錄結(jié)果如下表:驗(yàn),記錄結(jié)果如下表:次數(shù)次數(shù)實(shí)際重量(實(shí)際重量(Kg)顯示重量(顯示重量(Kg)相對誤差(相對誤差(%)

17、1 19 98.988.980.220.222 2101010.0210.020.20.23 3111110.9710.970.270.27結(jié)論結(jié)論合格合格4要要 因因 確確 認(rèn)認(rèn)97532186統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,計(jì)量相對誤差在我廠要求的計(jì)量相對誤差在我廠要求的0.5%0.5%之內(nèi)之內(nèi)。結(jié)論:非要因12/7/2021液料液料進(jìn)料有沖擊進(jìn)料有沖擊 小組成員于小組成員于2012年年7月月10日采用現(xiàn)場檢查日采用現(xiàn)場檢查和記錄的方法,在液料進(jìn)料時(shí),記錄靜態(tài)秤和記錄的方法,在液料進(jìn)料時(shí),記錄靜態(tài)秤的讀數(shù)變化。的讀數(shù)變化。5要要 因因 確確 認(rèn)認(rèn)97432186統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,液料總成進(jìn)料時(shí),液

18、料造成統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,液料總成進(jìn)料時(shí),液料造成的沖擊,會使的沖擊,會使靜態(tài)秤讀數(shù)變化值超過靜態(tài)秤讀數(shù)變化值超過0.2kg。序號序號 靜態(tài)秤讀數(shù)變化值(靜態(tài)秤讀數(shù)變化值(kg)平均變化值(平均變化值(kg)1 10.260.260.270.272 20.310.313 30.250.254 40.270.27結(jié)論:要因12/7/2021液料液料總成封閉不好總成封閉不好 小組成員于小組成員于2012年年7月月11日采用現(xiàn)場實(shí)驗(yàn)和日采用現(xiàn)場實(shí)驗(yàn)和記錄的方法,在液料進(jìn)料完成后,每隔記錄的方法,在液料進(jìn)料完成后,每隔5分鐘記分鐘記錄一次靜態(tài)秤的讀數(shù)變化值。錄一次靜態(tài)秤的讀數(shù)變化值。6要要 因因 確確 認(rèn)認(rèn)

19、97432185序號序號靜態(tài)秤讀數(shù)變化值靜態(tài)秤讀數(shù)變化值(kg/5分鐘)分鐘)平均變化值平均變化值(kg/5分鐘)分鐘)1 1-0.29-0.29-0.29-0.292 2-0.23-0.233 3-0.32-0.324 4-0.33-0.33統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,液料總成進(jìn)料完成后,靜態(tài)秤統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,液料總成進(jìn)料完成后,靜態(tài)秤讀數(shù)變化值每讀數(shù)變化值每5分鐘會平均減少分鐘會平均減少0.29kg,說明有一,說明有一定量的液料泄漏。定量的液料泄漏。不滿足泄漏量不滿足泄漏量0.2kg/5分鐘的要分鐘的要求標(biāo)準(zhǔn)求標(biāo)準(zhǔn)。結(jié)論:要因12/7/2021管理規(guī)定不完善管理規(guī)定不完善7要要 因因 確確 認(rèn)認(rèn)96432

20、185 小組成員于小組成員于2012年年7月月3日至日至14日期間對薄片日期間對薄片線三班切絲機(jī)操作工、粉碎機(jī)操作工、工段長、維線三班切絲機(jī)操作工、粉碎機(jī)操作工、工段長、維修人員和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了詢問調(diào)查,了解到何時(shí)對修人員和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了詢問調(diào)查,了解到何時(shí)對靜態(tài)秤校準(zhǔn)及對液料總成的清理都有具體明確的規(guī)靜態(tài)秤校準(zhǔn)及對液料總成的清理都有具體明確的規(guī)定和要求,具體見薄片線設(shè)備維修、維護(hù)及保養(yǎng)定和要求,具體見薄片線設(shè)備維修、維護(hù)及保養(yǎng)管理規(guī)定文件號管理規(guī)定文件號QY-ZC-ZSN029。結(jié)論:非要因日期123平均2012.7.1710.039.849.589.822012.7.189.659.669

21、.759.692012.7.199.469.789.899.71平均-9.7412/7/2021粉碎機(jī)來料水分大粉碎機(jī)來料水分大 小組成員于小組成員于2012年年7月月17日至日至19日從粉碎機(jī)日從粉碎機(jī)入口每日取三個(gè)樣品,取樣時(shí)每份樣品間隔入口每日取三個(gè)樣品,取樣時(shí)每份樣品間隔10分鐘分鐘,數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)如下表:數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)如下表:水分平均值為水分平均值為9.74%,9.74%,完全附合我廠要求完全附合我廠要求10%10%的來料要求的來料要求。8要要 因因 確確 認(rèn)認(rèn)96432175結(jié)論:非要因水分水分% %12/7/2021粉液料配制控制程序不合理粉液料配制控制程序不合理小組成員于小組成員于2012

22、年年7月月17日至日至19日,對粉、液料日,對粉、液料配制情況進(jìn)行現(xiàn)場跟蹤記錄配制情況進(jìn)行現(xiàn)場跟蹤記錄。9要要 因因 確確 認(rèn)認(rèn)8643217551.5平均值平均值(%)51.451.551.552.251.151.7液料與粉料液料與粉料重量比值重量比值(%)10.1110.1210.1410.1210.1510.13粉料粉料5.25.215.225.285.195.24液料液料654321 次數(shù)次數(shù)類別類別統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,液料、粉料攙兌重量比值平均統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,液料、粉料攙兌重量比值平均為為51.5%51.5%,不滿足液料與粉料重量比值小于不滿足液料與粉料重量比值小于(50500.30.3)%

23、 %的要求標(biāo)準(zhǔn)的要求標(biāo)準(zhǔn)。結(jié)論:要因12/7/2021ENDTHE要要 因因 確確 認(rèn)認(rèn)86432175END液料進(jìn)料時(shí)對靜態(tài)秤有沖擊液料進(jìn)料時(shí)對靜態(tài)秤有沖擊液料總成封閉不好液料總成封閉不好粉、液料配制控制程序不合理粉、液料配制控制程序不合理經(jīng)過以上確認(rèn)后經(jīng)過以上確認(rèn)后,共有共有3項(xiàng)被確定為要因項(xiàng)被確定為要因:9六、制定對策 為了制定最經(jīng)濟(jì)、最有效的對策,小組成員召開了頭腦風(fēng)暴會議,為了制定最經(jīng)濟(jì)、最有效的對策,小組成員召開了頭腦風(fēng)暴會議,對每條要因都提出了多對每條要因都提出了多種種對策,并對每一種對策都進(jìn)行了評價(jià)選擇對策,并對每一種對策都進(jìn)行了評價(jià)選擇。序號序號要因要因?qū)Σ叻桨笇Σ叻桨冈u價(jià)內(nèi)

24、容評價(jià)評價(jià)得分得分是否是否采用采用有效性有效性經(jīng)濟(jì)性經(jīng)濟(jì)性可實(shí)施性可實(shí)施性可靠性可靠性0.30.30.20.20.20.20.30.31 1液料進(jìn)料液料進(jìn)料時(shí)對靜態(tài)時(shí)對靜態(tài)秤有沖擊秤有沖擊1 1、優(yōu)化設(shè)計(jì)擋料板、優(yōu)化設(shè)計(jì)擋料板9 99 99 910109.59.52 2、換高級粉進(jìn)料設(shè)備、換高級粉進(jìn)料設(shè)備6 67 78 810108.68.62 2液料總成液料總成封閉不好封閉不好1 1、改變出料方式、改變出料方式8 810107 710109.29.22 2、增加精密防堵設(shè)備、增加精密防堵設(shè)備10106 68 810108.88.83 3粉液料配粉液料配制控制程制控制程序不合理序不合理修改控制

25、程序修改控制程序5 55 55 510109.79.7增加新的控制系統(tǒng)增加新的控制系統(tǒng)4 43 35 510109.09.0注:各項(xiàng)目最高分值為注:各項(xiàng)目最高分值為10分。分。 制圖人:黃存增制圖人:黃存增 時(shí)間:時(shí)間:2012年年7月月12/7/2021六、制定對策 制表人:黃存增 時(shí)間:2012年7月 對選出的有價(jià)值的對策方案,小組成員進(jìn)行了深入討論,并根據(jù)各對選出的有價(jià)值的對策方案,小組成員進(jìn)行了深入討論,并根據(jù)各自的專業(yè)技術(shù)管理經(jīng)驗(yàn)知識等制定對策表,做到目標(biāo)明確,措施具體,自的專業(yè)技術(shù)管理經(jīng)驗(yàn)知識等制定對策表,做到目標(biāo)明確,措施具體,責(zé)任到人,有效地保證各項(xiàng)對策的落實(shí)。責(zé)任到人,有效地

26、保證各項(xiàng)對策的落實(shí)。序序號號要因要因?qū)Σ邔Σ吣繕?biāo)目標(biāo)措施措施地點(diǎn)地點(diǎn)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人完成完成日期日期1液料進(jìn)液料進(jìn)料時(shí)對料時(shí)對靜態(tài)秤靜態(tài)秤有沖擊有沖擊設(shè)計(jì)液料設(shè)計(jì)液料下料口擋下料口擋料板料板進(jìn)料時(shí)進(jìn)料時(shí)電子秤電子秤讀數(shù)變讀數(shù)變化值化值0.2kg1、測量擋板與液料筒的、測量擋板與液料筒的具體間隙和角度具體間隙和角度2、設(shè)計(jì)擋料板、設(shè)計(jì)擋料板3、聯(lián)系外協(xié)單位制作、聯(lián)系外協(xié)單位制作4、安裝調(diào)試、安裝調(diào)試薄片線薄片線現(xiàn)場現(xiàn)場潘洪軍潘洪軍2012年年8月月1日前日前 2液料總液料總成封閉成封閉不好不好改變液料改變液料出料方式出料方式將液料將液料泄漏量泄漏量0.2kg/5分鐘分鐘 1、將液料筒的出料方式、將液

27、料筒的出料方式改為橫向改為橫向2、設(shè)計(jì)出料螺旋,由三、設(shè)計(jì)出料螺旋,由三道螺旋改為八道螺旋道螺旋改為八道螺旋3、聯(lián)系外協(xié)制作、聯(lián)系外協(xié)制作4、安裝調(diào)試、安裝調(diào)試薄片線薄片線現(xiàn)場現(xiàn)場王劍王劍2012年年8月月1日前日前 3粉液料粉液料配制控配制控制程序制程序不合理不合理修改粉液修改粉液料配制控料配制控制程序制程序液料與液料與粉料實(shí)粉料實(shí)際重量際重量比值小比值小于(于(500.3)%1、研究原來控制程序原、研究原來控制程序原理理2、針對控制程序缺陷,、針對控制程序缺陷,設(shè)計(jì)新的控制程序設(shè)計(jì)新的控制程序3、下載程序,調(diào)試、下載程序,調(diào)試薄片線薄片線現(xiàn)場現(xiàn)場黃存增黃存增2012年年8月月1日前日前 七

28、、對策實(shí)施 1、小組成員通過進(jìn)液料時(shí),對靜態(tài)秤造成沖擊而引起電子秤讀數(shù)變、小組成員通過進(jìn)液料時(shí),對靜態(tài)秤造成沖擊而引起電子秤讀數(shù)變化進(jìn)行了分析:液料由高速泵間隙性垂直打入液料筒中,再加上液料的化進(jìn)行了分析:液料由高速泵間隙性垂直打入液料筒中,再加上液料的重力,導(dǎo)致總成下面靜態(tài)秤讀數(shù)的變化。如果將液料沖擊力、液料重力重力,導(dǎo)致總成下面靜態(tài)秤讀數(shù)的變化。如果將液料沖擊力、液料重力方向做一下緩沖,不再垂直打入液料筒中,將從根本上解決這個(gè)問題。方向做一下緩沖,不再垂直打入液料筒中,將從根本上解決這個(gè)問題。 2、小組成員通過測量液料筒的內(nèi)部尺寸,設(shè)計(jì)擋板,由外協(xié)單、小組成員通過測量液料筒的內(nèi)部尺寸,設(shè)計(jì)

29、擋板,由外協(xié)單位加工完成,固定在支架上,不斷調(diào)整和優(yōu)化擋板與液料筒的間隙和位加工完成,固定在支架上,不斷調(diào)整和優(yōu)化擋板與液料筒的間隙和角度。角度。 對策實(shí)施一:優(yōu)化設(shè)計(jì)液料下料口擋料板對策實(shí)施一:優(yōu)化設(shè)計(jì)液料下料口擋料板七、對策實(shí)施改造完成后,小組成員于改造完成后,小組成員于20122012年年8 8月月1 1日采用現(xiàn)場檢查和日采用現(xiàn)場檢查和記錄的方法,在液料進(jìn)料時(shí),記錄靜態(tài)秤的讀數(shù)變化。記錄的方法,在液料進(jìn)料時(shí),記錄靜態(tài)秤的讀數(shù)變化。統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,液料筒進(jìn)料時(shí),減少了液料造成的統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,液料筒進(jìn)料時(shí),減少了液料造成的沖擊,電子秤讀數(shù)平均變化值沖擊,電子秤讀數(shù)平均變化值0.06kg0.06

30、kg,進(jìn)料時(shí)電子秤讀進(jìn)料時(shí)電子秤讀數(shù)變化值數(shù)變化值0.2kg0.2kg,實(shí)現(xiàn)了對策一的目標(biāo)。,實(shí)現(xiàn)了對策一的目標(biāo)。序號序號靜態(tài)秤讀數(shù)變化靜態(tài)秤讀數(shù)變化值(值(kg)平均變化值(平均變化值(kg)1 10.060.060.060.062 20.070.073 30.050.054 40.070.07七、對策實(shí)施原來液料筒料液下料時(shí)采用只有三道螺旋的豎直螺旋送料裝置。由于螺旋原來液料筒料液下料時(shí)采用只有三道螺旋的豎直螺旋送料裝置。由于螺旋道數(shù)少,且液料出料方向與螺旋送料方向一致,因此在液料進(jìn)料過程中,未道數(shù)少,且液料出料方向與螺旋送料方向一致,因此在液料進(jìn)料過程中,未能完全封閉液料通道,造成總成封

31、閉不好。能完全封閉液料通道,造成總成封閉不好。小組成員提出,要提高液料總成出口的封閉性,可將螺旋送料方向與液料小組成員提出,要提高液料總成出口的封閉性,可將螺旋送料方向與液料輸送方向改為垂直方向,并增加出料螺旋的長度,可從根本上解決這個(gè)問題。輸送方向改為垂直方向,并增加出料螺旋的長度,可從根本上解決這個(gè)問題。小組設(shè)計(jì)出八道螺旋的出料螺旋,由外協(xié)單位加工制作,并安裝到位。小組設(shè)計(jì)出八道螺旋的出料螺旋,由外協(xié)單位加工制作,并安裝到位。對策實(shí)施二:改變液料出料方式對策實(shí)施二:改變液料出料方式 小組對改造后液料總成的封閉性進(jìn)行實(shí)驗(yàn),每隔小組對改造后液料總成的封閉性進(jìn)行實(shí)驗(yàn),每隔5分鐘記錄分鐘記錄一次靜

32、態(tài)秤的讀數(shù)變化值一次靜態(tài)秤的讀數(shù)變化值。 統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,液料總成進(jìn)料完成后,靜態(tài)秤讀數(shù)變化值每統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,液料總成進(jìn)料完成后,靜態(tài)秤讀數(shù)變化值每5分分鐘基本不變,可見液料泄漏現(xiàn)象基本杜絕,鐘基本不變,可見液料泄漏現(xiàn)象基本杜絕,將液料泄漏量控制在將液料泄漏量控制在0.2kg/5分鐘以內(nèi)分鐘以內(nèi),實(shí)現(xiàn)了對策二的目標(biāo),實(shí)現(xiàn)了對策二的目標(biāo).序號序號靜態(tài)秤讀數(shù)變化值靜態(tài)秤讀數(shù)變化值(kg/5分鐘)分鐘)平均變化值平均變化值(kg/5分鐘)分鐘)1 1-0.01-0.01-0.00-0.002 2-0.00-0.003 3-0.00-0.004 4-0.00-0.00七、對策實(shí)施制表人:黃存增制表人:黃

33、存增 時(shí)間:時(shí)間:2012年年8月月 七、對策實(shí)施 從控制流程圖看出,粉料、從控制流程圖看出,粉料、液料的配比是先稱重出液料液料的配比是先稱重出液料5公斤的重量,再稱重出粉公斤的重量,再稱重出粉料料10公斤的重量,然后進(jìn)行公斤的重量,然后進(jìn)行攙兌配比。攙兌配比。對策實(shí)施三:修改粉液料配制控制程序?qū)Σ邔?shí)施三:修改粉液料配制控制程序液 料 達(dá) 到 5 公 斤進(jìn) 液 料 電 機(jī)啟 動(dòng)組 合 啟 動(dòng)否是進(jìn) 料 液 電 機(jī) 停 止 /進(jìn) 粉 料 電 機(jī) 啟 動(dòng)粉 料 達(dá) 到 1 0 公 斤否是進(jìn) 粉 料 電 機(jī) 停 止 /出 液 料 球 閥 打 開 /出 粉 料 蛟 龍 啟 動(dòng)在生產(chǎn)過程中,由于液料及粉

34、料稱在生產(chǎn)過程中,由于液料及粉料稱重時(shí),均對罐體產(chǎn)生較大的沖擊力,重時(shí),均對罐體產(chǎn)生較大的沖擊力,當(dāng)液料靜態(tài)秤向當(dāng)液料靜態(tài)秤向PLC發(fā)出稱重信號發(fā)出稱重信號滿足時(shí),由于電機(jī)運(yùn)行的慣性,且滿足時(shí),由于電機(jī)運(yùn)行的慣性,且液料存在一定的粘稠性,當(dāng)電機(jī)真液料存在一定的粘稠性,當(dāng)電機(jī)真正完全停止時(shí),料液靜態(tài)秤所顯示正完全停止時(shí),料液靜態(tài)秤所顯示的重量往往會大于的重量往往會大于5公斤,造成液公斤,造成液料稱重偏多,而粉料攙兌目標(biāo)值仍料稱重偏多,而粉料攙兌目標(biāo)值仍然還是然還是10公斤,這樣會造成配比精公斤,這樣會造成配比精度低。度低。七、對策實(shí)施 給粉料下料螺旋機(jī)電機(jī)配裝變給粉料下料螺旋機(jī)電機(jī)配裝變頻器頻器

35、,如圖。粉料下料采用減量法,如圖。粉料下料采用減量法,將其下料過程分為粗配下料和精配將其下料過程分為粗配下料和精配下料兩個(gè)過程,即粉料粗配開始下下料兩個(gè)過程,即粉料粗配開始下料時(shí),下料螺旋機(jī)電機(jī)高速下料,料時(shí),下料螺旋機(jī)電機(jī)高速下料,當(dāng)粉料下料達(dá)到計(jì)算值的時(shí),當(dāng)粉料下料達(dá)到計(jì)算值的時(shí),變頻器控制粉料下料螺旋電機(jī)自動(dòng)變頻器控制粉料下料螺旋電機(jī)自動(dòng)降速,當(dāng)粉料下料達(dá)到計(jì)算值的降速,當(dāng)粉料下料達(dá)到計(jì)算值的時(shí),下料螺旋機(jī)電機(jī)的轉(zhuǎn)速時(shí),下料螺旋機(jī)電機(jī)的轉(zhuǎn)速降到零。降到零。對策實(shí)施三:修改粉液料配制控制程序?qū)Σ邔?shí)施三:修改粉液料配制控制程序 針對粉、液料配制控制程序不合理,我們重新對針對粉、液料配制控制程

36、序不合理,我們重新對控制程序進(jìn)行了設(shè)計(jì)??刂瞥绦蜻M(jìn)行了設(shè)計(jì)。 粉料下料以液料為配比基準(zhǔn),采用靜態(tài)測量完粉料下料以液料為配比基準(zhǔn),采用靜態(tài)測量完全下料法,即當(dāng)進(jìn)入液料筒內(nèi)的液料達(dá)到設(shè)定值全下料法,即當(dāng)進(jìn)入液料筒內(nèi)的液料達(dá)到設(shè)定值(5kg)時(shí),液料上料電機(jī)自動(dòng)關(guān)閉,待液料上料)時(shí),液料上料電機(jī)自動(dòng)關(guān)閉,待液料上料電機(jī)完全關(guān)閉后,液料靜態(tài)秤將液料筒內(nèi)的實(shí)際液電機(jī)完全關(guān)閉后,液料靜態(tài)秤將液料筒內(nèi)的實(shí)際液料重量值(此時(shí)的值不會是設(shè)定值)傳送給控制系料重量值(此時(shí)的值不會是設(shè)定值)傳送給控制系統(tǒng),然后控制系統(tǒng)按照統(tǒng),然后控制系統(tǒng)按照1:2的比例,自動(dòng)計(jì)算出粉的比例,自動(dòng)計(jì)算出粉料的計(jì)算值。料的計(jì)算值。七、

37、對策實(shí)施對改造后的控制程序進(jìn)行實(shí)驗(yàn),統(tǒng)計(jì)結(jié)果如表對改造后的控制程序進(jìn)行實(shí)驗(yàn),統(tǒng)計(jì)結(jié)果如表 統(tǒng)計(jì)結(jié)果統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示顯示,按照新的控制方式,控制液料和按照新的控制方式,控制液料和粉料的攙兌,液料與粉料實(shí)際重量比值平均為粉料的攙兌,液料與粉料實(shí)際重量比值平均為49.95%49.95%,實(shí)現(xiàn)了實(shí)現(xiàn)了重量比值小于(重量比值小于(50500.30.3)% %的對策三目標(biāo)。的對策三目標(biāo)。 次數(shù)次數(shù)類別類別123456液料液料5.115.095.085.125.115.05粉料粉料10.2310.2210.2010.2410.2010.09液料與粉料液料與粉料重量比值重量比值(%)50.049.849.850.

38、050.150.0平均值平均值(%)49.95 該該QC活動(dòng)于活動(dòng)于2012年年8月份全部實(shí)施結(jié)束,月份全部實(shí)施結(jié)束,9月份月份運(yùn)行運(yùn)行結(jié)果表明實(shí)現(xiàn)了小組活動(dòng)的目標(biāo),又經(jīng)過結(jié)果表明實(shí)現(xiàn)了小組活動(dòng)的目標(biāo),又經(jīng)過2012年年10、11、12三個(gè)月的鞏固運(yùn)行,小組成員對三個(gè)月的鞏固運(yùn)行,小組成員對2012年年10月份到月份到12月期月期間的粉料、液料配比精度測試數(shù)據(jù)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)間的粉料、液料配比精度測試數(shù)據(jù)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)。 月份月份 平均值平均值 1010月份月份1111月份月份1212月份月份平均平均粉料、液料配粉料、液料配比精度比精度99.87%99.87%99.84%99.84%99.86%99.8

39、6%99.86%99.86% 從統(tǒng)計(jì)表可以看出,由于我們對粉料、液料配比控制從統(tǒng)計(jì)表可以看出,由于我們對粉料、液料配比控制程序進(jìn)行了創(chuàng)造性的改造,粉料添加增加了變頻器控制程序進(jìn)行了創(chuàng)造性的改造,粉料添加增加了變頻器控制,改造效果明顯,使,改造效果明顯,使粉料、液料配比精度達(dá)到粉料、液料配比精度達(dá)到99.86%99.86%,超過我們目標(biāo)可行性分析時(shí)的理論目標(biāo)值超過我們目標(biāo)可行性分析時(shí)的理論目標(biāo)值99.4%99.4%。 八、效果確認(rèn)12/7/2021八、效果確認(rèn) 目標(biāo)值對比我們將目標(biāo)值與我們將目標(biāo)值與10、11、12三個(gè)月精度對比三個(gè)月精度對比效果明顯,小組活動(dòng)成果持續(xù)穩(wěn)定效果明顯,小組活動(dòng)成果持續(xù)穩(wěn)定項(xiàng)目項(xiàng)目目標(biāo)值目標(biāo)值10月份月份11月份月份12月份月份配比精度配比精度98.8%99.87%99.84%99.86%制表人:周菲菲制表人:周菲菲 時(shí)間:時(shí)間:2012年年12月月 活動(dòng)完成后,提高了薄片線強(qiáng)混工序粉料液料配比精度,穩(wěn)定活動(dòng)完成后,提高了薄片線強(qiáng)混工序粉料液料配比精度,穩(wěn)定了產(chǎn)品質(zhì)量;減少了液料的物料損耗,將為車間年節(jié)省了產(chǎn)品質(zhì)量;減少了液料的

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論