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文檔簡介
1、沙角C電廠熱工保護(hù)的完善廣東沙角C電廠3臺660MW機(jī)組的自動化程度高、保護(hù)多,對 保障機(jī)組安全運行起到很好的作用,但也發(fā)生了一系列誤動。為此, 該廠對其中發(fā)生拒動和誤動的一些保護(hù)進(jìn)行了完善。1冷卻水保護(hù)系統(tǒng) 的完善1999年3月24日,化學(xué)人員對發(fā)電機(jī)定子冷卻水取樣、測量 導(dǎo)電率時,按慣例開啟3號機(jī)定子冷卻水水箱水位計底部放水門,連 續(xù)放水2 3min。由于運行人員經(jīng)驗不足,操作不穩(wěn),引起水箱水位波 動,出現(xiàn)水位低低報警,A冷卻水泵跳閘。因水箱水位低低跳閘信號 未復(fù)位前,聯(lián)鎖啟動不了 B冷卻水泵,造成發(fā)電機(jī)定子冷卻水中斷, 發(fā)電機(jī)繞組溫度快速上升。當(dāng)發(fā)電機(jī)繞組溫度上升到85 C時,機(jī)組仍未跳
2、閘,被迫手動打閘停機(jī)。圖 1是定子冷卻水保護(hù)邏輯圖,當(dāng)水箱 水位過低時跳閘定子冷卻水泵,5s后再跳汽輪發(fā)電機(jī)組。圖1發(fā)電機(jī) 定子冷卻水保護(hù)邏輯圖實際運行中,當(dāng)水箱水位信號GST.021 LSLL出 現(xiàn)低低時,立即跳閘2臺定子冷卻水泵。若此時的水位低低信號在5s以內(nèi)復(fù)位斷開,2臺定子冷卻水泵都已被跳閘,但跳閘冷卻水泵的指令 繼電器AXR.030.02和AXR.030.03因GST.021.LSLL斷開而失電復(fù)位, 時間繼電器TMR.030.01也就停止了計時,TMR.030.01未計時到5s鐘, 所以不會發(fā)出跳閘機(jī)組的指令。于是就出現(xiàn)了全部定子冷卻水泵已停 運,機(jī)組繼續(xù)保持運行的危險工況。可見,
3、冷卻水泵的跳閘指令不能 準(zhǔn)確反映泵的已跳閘狀態(tài),更不能真實反映定子冷卻水是否中斷的情 況。為了徹底消除保護(hù)拒動,最大限度地防止誤動,在定子冷卻水系統(tǒng)中,加裝了 3個流量開關(guān),每個開關(guān)送出 2組定子冷卻水流量低低 信號,分別送到2個不同的跳閘通道。在每個通道中進(jìn)行三取二邏輯 運算后發(fā)出跳閘機(jī)組的指令,以保護(hù)發(fā)電機(jī)組的安全。2修改DCS軟件和聯(lián)鎖柜硬件1999年8月10日,運行人員做1號機(jī)定期交、直流 密封油泵聯(lián)動實驗過程中,密封油/氫差壓發(fā)生波動,集控室CRT顯示 密封油/氫差壓0.051MPa,而勵磁機(jī)側(cè)卻發(fā)出0.02MPa低低信號,保護(hù) 誤動,機(jī)組跳閘。為了防止聯(lián)動實驗時出現(xiàn)密封油/氫差壓低
4、低保護(hù)誤動,在DCS軟件和聯(lián)鎖柜硬件中取消了主密封油泵 PP041出口壓力低 025PSL自停運條件和交流緊急密封油泵 PP042出口壓力低026PSL自 停運條件。當(dāng)密封油泵出口壓力低報警時,發(fā)出聯(lián)動另一臺交流或直 流緊急密封油泵信號,同時繼續(xù)保持自身運行,更有效地防止密封油 壓進(jìn)一步降低,提高汽輪發(fā)電機(jī)組的安全性。3完善鍋爐滿水保護(hù)增加 了 3個汽包水位高高信號,三取二后作為 MFT的始發(fā)條件見圖2,彌 補(bǔ)了設(shè)計上的疏漏,完善了鍋爐滿水保護(hù),以防止汽輪機(jī)水沖擊事故, 確保機(jī)組安全。圖2鍋爐滿水保護(hù)邏輯圖4取消失去一次風(fēng)跳全部磨 煤機(jī)的保護(hù)過去,因過份依賴一次風(fēng)/爐膛差壓低低單信號跳閘全部磨
5、 煤機(jī),導(dǎo)致多次保護(hù)誤動,且因原測量參考點為多個儀表所共用,任 一儀表膜盒穿孔或漏風(fēng)都將影響參考點的壓力,相互干擾嚴(yán)重,造成 信號極不穩(wěn)定。為此,取消了失去一次風(fēng)跳全部磨煤機(jī)的保護(hù)(但仍保留其報警功能),增加各臺磨煤機(jī)風(fēng)量小于60%跳閘單臺磨煤機(jī)的保護(hù), 并采用多點測量,分散危險,減少保護(hù)誤動。5B引風(fēng)機(jī)控制的改善2000年7月18日,3號機(jī)組A引風(fēng)機(jī)驅(qū)動端軸承溫度高,運行人員就地檢 查發(fā)現(xiàn)該風(fēng)機(jī)的潤滑油已變質(zhì),停A引風(fēng)機(jī)進(jìn)行換油。換油后啟動時, A引風(fēng)機(jī)由于振動高高而跳閘。再次啟動 A引風(fēng)機(jī),數(shù)秒后A引風(fēng)機(jī) 又因振動咼咼而跳閘。受其影響, B側(cè)送、引風(fēng)機(jī)切至手動控制,運 行人員檢查正常后投回
6、自動。隨后 B側(cè)引風(fēng)機(jī)導(dǎo)葉急速關(guān)小,爐膛壓 力高高,MFT動作,機(jī)組跳閘。熱控人員檢查后發(fā)現(xiàn) B側(cè)引風(fēng)機(jī)控制 邏輯不合理。結(jié)合多次風(fēng)機(jī)振動高高,風(fēng)機(jī)跳閘 RUNBACK不成功的 事故分析,采取了相應(yīng)的措施:(1)完善接地系統(tǒng),消除雷電等外界電 磁干擾。增加高、低通濾波和帶通濾波過濾風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速諧波和風(fēng)機(jī)葉片 共振諧波,有效防止變負(fù)荷調(diào)風(fēng)量時振動咼咼保護(hù)誤動。增加一套振 動測量系統(tǒng),修改保護(hù)邏輯(見圖3),只有當(dāng)2套系統(tǒng)同時檢測到持續(xù) 10s的振動高高信號,才發(fā)出跳閘指令。圖3風(fēng)機(jī)保護(hù)邏輯圖(2)取消風(fēng) 機(jī)軸承溫度高跳閘保護(hù),增加風(fēng)機(jī)軸承溫度高光字牌報警。將E分度熱電偶中性點接地式溫度測量改為 Pt
7、IOO熱電阻絕緣式溫度測量,消除 了 mv信號易受干擾、保護(hù)誤動對風(fēng)機(jī)安全運行的威脅。(3)糾正了軟件中風(fēng)機(jī)停止和跳閘信號不分的邏輯錯誤,實現(xiàn)了風(fēng)機(jī)聯(lián)動,完善了 風(fēng)機(jī)RUNBACK功能。(4)將風(fēng)機(jī)動葉執(zhí)行機(jī)構(gòu)的反饋電位器改為電感 式反饋裝置,防止電位器故障引起反饋信號與控制信號不平衡導(dǎo)致調(diào) 節(jié)系統(tǒng)誤關(guān)動葉、爐膛壓力保護(hù)誤動發(fā)生 MFT信號。6給水加熱保護(hù) 的改善1999年11月11日,運行人員按檢修工作票的要求將 1號機(jī)組 3, 4號低加退出運行。14:22, 3, 4號低加水位高高,發(fā)出開3, 4號低加旁路門信號。由于設(shè)計安裝時錯誤地將該信號接到關(guān)閉3, 4號低加旁路電動門的端子上,強(qiáng)制關(guān)
8、閉了 3,4號低加旁路電動門,除氧器 上水中斷。14:32,汽包水位低低,MFT保護(hù)動作,機(jī)組跳閘。查明原 因后及時作出了糾正。為了進(jìn)一步完善給水加熱保護(hù),減少高、低加 水位保護(hù)誤動,增加了高、低加液位高聯(lián)動全開危急疏水門邏輯,加 裝一水位高開關(guān),并將易卡澀的浮筒式液位計更換為1151差壓水位計, 消除了高溫氣流的影響。7給水泵保護(hù)的完善2000年3月3日,1號 機(jī)組啟動過程中,B給水泵軸承漏油,被迫停運且退出備用。00:30,負(fù)荷加至230MW時,C給水泵平衡水溫度高跳閘,聯(lián)動 A給水泵啟 動。A給水泵運行幾十秒后因給水流量信號取樣管脫落,誤發(fā)給水泵 進(jìn)/出口差壓低信號而跳閘。3臺給水泵全停
9、,鍋爐斷水,汽包水位迅 速下降,手動打閘停機(jī),隨后出現(xiàn)汽包水位低低。綜合分析歷次給水 泵故障引起的跳閘事故,有針對性地進(jìn)行了改造。(1)更換了平衡水溫度測量卡的通道電阻,將測量范圍從 0200C改為0300C,使跳閘 報警值220C落在量程的2/3處,避免了保護(hù)拒動,提高了測量信號的 穩(wěn)定性和準(zhǔn)確性;增加一塊ENTEK-IRD溫度監(jiān)視卡和2個平衡水溫度 測點TE010B、TE010C, 3個平衡水溫度測量信號分別送到 3塊測量卡, 卡件輸出接點進(jìn)行三取二邏輯運算后才發(fā)出跳給水泵指令(見圖4)。用這樣的方法分散危險,有效地減少了誤動。圖4給水泵保護(hù)邏輯圖(2)為徹底消除軸向測量給水泵轉(zhuǎn)速時的誤信
10、號,避免給水調(diào)節(jié)不穩(wěn)時給 水泵易跳閘的故障,將測速方式改為徑向,消除了變負(fù)荷時串軸的影響。(3)考慮增加3臺給水泵全停信號,作為MFT的觸發(fā)條件,和現(xiàn)有 的汽包水位低低、爐水循環(huán)不良、再熱保護(hù)一起完善鍋爐斷水保護(hù)。8控制系統(tǒng)的完善1998年10月15日,UPS電源發(fā)生故障,在UPS電 源瞬間切換的過程中,各機(jī)組循環(huán)水泵全部跳閘,造成全廠機(jī)組跳閘、 對外事故停電。經(jīng)過多次模擬實驗分析,控制系統(tǒng)瞬間失電,其模擬 量輸入卡的組態(tài)數(shù)據(jù)也隨之丟失?;謴?fù)上電的過程中,主機(jī)上電自檢 完畢開始正常工作,按特定的時間順序掃描I/O映象表中的數(shù)據(jù)并執(zhí)行 程序。因模擬量輸入卡上電后的初始化組態(tài)是靠主機(jī)執(zhí)行程序中BTW指令來完成的,所以在模擬量輸入卡組態(tài)好,正常工作之前所采集到 的數(shù)據(jù)均不正確,錯誤采到循環(huán)水泵電機(jī)繞組溫度高于130C的壞值,程序執(zhí)行后導(dǎo)致誤跳循環(huán)水泵。充分研究可編程控制器硬件、軟件和 分析梯形邏輯圖后,利用可編程控制器自檢的反饋信息,取I/O機(jī)架故 障信號,作為循環(huán)水泵電機(jī)繞組溫度高跳閘信號的閉鎖條件,在機(jī)架 故障或I/O卡上電5s內(nèi)閉鎖循環(huán)水泵電機(jī)繞組溫度高信號(見圖5),防 止循環(huán)水泵電機(jī)
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