下載本文檔
版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶(hù)提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡(jiǎn)介
1、井下作業(yè)典型事故案例分析 (二) 二 OO 七年一月1 一、 XX井?dāng)D水泥固油管事故 二、 XX井套銃筒卡鉆事故 三、 XX井試井鋼絲及油管落井事故 四、 XX井深井泵襯套落井事故 五、 XX井鉛模卡鉆事故 六、 XX井管串噴出地面事故 七、 XX井銃錐除垢卡鉆事故 八、 維修檢泵井返工案例剖析 XX井活塞通不過(guò)封隔器檢泵返工案例 XX井管式泵倒下返工案例 XX井油管漏失返工案例 XX井抽油桿被磁化返工案例 九、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)著火案例剖析 案例一 :XX井靜電引起著火案例 案例二:XX井清蠟劑著火案例2 一、某井?dāng)D水泥固油管事故 某井為光油管擠水泥鉆具,作業(yè)隊(duì)按設(shè)計(jì)要求替完水泥漿后 即開(kāi)始擠,最高壓
2、力達(dá) 25MPa,擠完后上提管串欲反洗井就已卡 死,此時(shí),從配水泥漿起時(shí)未超過(guò)水泥漿的初凝時(shí)間 (初凝時(shí)間 為1小時(shí)25分, 作業(yè)用的水和水泥均合格) 。 、原因分析 高壓下擠水泥會(huì)縮短水泥初凝時(shí)間,泵壓 25MPa加液柱壓力 16MPa,則作用于井底的壓力為 41MPa之多,再加溫度高,水質(zhì) 變化,水泥漿初凝時(shí)間縮短一半多。 附:壓力變化對(duì)水泥初凝時(shí)間的影響表。 壓力變化對(duì)水泥初凝時(shí)間的影響表 壓力(MPa) 初凝時(shí)間 10 比一個(gè)大氣壓時(shí)縮短 10% 20 比一個(gè)大氣壓時(shí)縮短 1520% 30 比一個(gè)大氣壓時(shí)縮短 3540% 40 比一個(gè)大氣壓時(shí)縮短 4550% 50 比一個(gè)大氣壓時(shí)縮短
3、5560% 說(shuō)明:適用于O.IMPa時(shí)初凝時(shí)間為1.30小時(shí)條件 此外,打水泥固死油管的事故原因有五: 一是整個(gè)作業(yè)過(guò)程因設(shè)備或生產(chǎn)組織不當(dāng)致使作業(yè)時(shí)間超過(guò) 水泥漿的初凝時(shí)間; 二是井下管串因故脫落造成落井油管固死; 三是套管破損光油管擠水泥時(shí)水泥漿上返進(jìn)入破漏段; 四是帶上封擠水泥時(shí)因管外串通或下帶直嘴孔徑過(guò)大,故嘴 損壓力小致使封隔器座封不嚴(yán)導(dǎo)致水泥漿上串到封隔器以上; 五是油管本身有破裂之處造成液體分流加之油管未起岀水 泥漿外。 本井屬第六種原因,既當(dāng)?shù)孛婕訅?25MPa 時(shí),井底壓力相當(dāng) 于41MPa,故水泥漿初凝時(shí)間縮短 55%左右,加之井下管串未提 出水泥面,故而造成水泥3 固死油
4、管的事故。 二、預(yù)防措施 預(yù)防此類(lèi)事故的發(fā)生: 1 、參考在施工井的溫度和施工壓力條件下水泥漿的初凝、終 凝時(shí)間數(shù)據(jù); 2、要保證施工用設(shè)備完好運(yùn)轉(zhuǎn); 3、 要做好施工準(zhǔn)備、反洗井前的施工時(shí)間不得超過(guò)水泥漿初 凝時(shí)間的 70%; 4、 在反洗井前及時(shí)上提井下管串至預(yù)計(jì)水泥面以上; 5、 要在下鉆過(guò)程中隨時(shí)觀(guān)察指重表并要在擠水泥施工前試提 井下管串校核、對(duì)比懸重; 6、 要在光油管擠封井上先套管找漏證實(shí)套管完好程度,防止 水泥漿上移而固死油管; 7、 在單上封的井施工要保證封隔器座封完好; 8、 在多層井?dāng)D水泥前要有驗(yàn)串資料; 9、 下入井的油管要完好無(wú)損4 二、XX井套銑筒卡鉆事故 一 、基本
5、數(shù)據(jù) 人工井底 1647.82m,射孔段 Y9 : 1561.0-1563.0m。 二 、事故過(guò)程 1、 根據(jù)地質(zhì)方案要求該井上修進(jìn)行解堵除垢作業(yè)。 2、 用三牙輪鉆頭除垢時(shí)一個(gè)牙輪落井,用一把抓打撈,起出 打撈鉆具發(fā)現(xiàn)落物未撈上,一把抓八個(gè)爪子全部彎曲。 3、 用套銃筒鉆磨除垢進(jìn)尺 5.56m,在接單根時(shí)大繩跳槽循環(huán) 中斷,垢粒沉積套銑筒卡死。 XX井?dāng)D水泥固油管事故 斜尖 1515.6m 套管結(jié)垢 Y9 XX井套銑筒卡鉆事故 套補(bǔ)距3.10m 上返位置 1647.82爐85 1561.0m 1563.0m 5 三、事故發(fā)生的原因分析 在接單根過(guò)程中由于大繩跳槽不能及時(shí)循環(huán)導(dǎo)致卡鉆,大繩 整
6、改后上提480KN活動(dòng)解卡無(wú)效,400型水泥車(chē)憋壓40Mpa循環(huán) 不通,垢粒沉積套銑筒外圍填充堵死,將套銑筒卡死。 四、防范措施: 1、套銑筒在套銑過(guò)程中,水質(zhì)要清潔,鉆壓不可過(guò)大,停止 循環(huán)時(shí)要洗井至少一周待井水質(zhì)清潔后方可停泵。 2、除垢時(shí)應(yīng)選用銑錐、磨鞋等,不宜選用套銑筒除垢。 3、接單根時(shí)準(zhǔn)備工作要充分,動(dòng)作要迅速。 三、xx井試井鋼絲及油管落井事故 一、基本數(shù)據(jù) 人 工 井 底 1858.80m , 射 孔 段 Y9 : 1784.0-1792.0m , 1796.0-1802.0m。 二、事故過(guò)程 1、 修井隊(duì)接到檢串方案后上修施工,起出原注水鉆具時(shí),發(fā) 現(xiàn)下配水器上接頭帶出來(lái),其
7、余掉入井內(nèi)。 2、 下?lián)泼瑩粕现螅咸嶂?980m 時(shí),發(fā)現(xiàn)卡鉆,經(jīng)活動(dòng)解 卡,未成功,上提最大拉力 24t 。 3、倒扣發(fā)現(xiàn)下部活動(dòng),起出后發(fā)現(xiàn)距井口 2.5M 處脫扣,后 對(duì)扣三次,發(fā)現(xiàn)公扣磨損破壞嚴(yán)重,后來(lái)把井口 2m 處沖洗干凈, 發(fā)現(xiàn)有試井鋼絲。 至此,造成了該井井內(nèi)落物為:(1)、試井2mm鋼絲1580m+ 44mm流量計(jì)一臺(tái)(長(zhǎng)約 1.5m)。( 2)、44mm撈矛1個(gè)(長(zhǎng) 1.63m) +短節(jié)1個(gè)+62mm平扣油管102根(長(zhǎng)963.06m)。 三、事故發(fā)生的原因分析 作業(yè)隊(duì)上修時(shí),不知井內(nèi)掉入試井鋼絲,起鉆過(guò)程中不謹(jǐn)慎, 致使部分管柱落井。在進(jìn)行打撈工作中,盲目下入了撈矛打
8、撈, 鉆具下的過(guò)深,鋼絲竄入工具上部,致使起鉆遇卡。 四、防范措施: 1 、井內(nèi)有測(cè)井鋼絲、電纜繩或抽汲繩之類(lèi)落物時(shí),打撈過(guò)程 中必須小心謹(jǐn)慎,不能用鉆具將繩類(lèi)落物重壓或頓壓,避免將繩 壓成繩團(tuán),給打撈工作帶來(lái)困難。 2 、鉆具不能下的過(guò)深, 到預(yù)計(jì)魚(yú)頂位置時(shí), 每次下入 10-20m, 要試撈 1 次。避免繩類(lèi)竄入工具以上,造成卡鉆事故。工具上部 還要帶有蓋帽,防止繩類(lèi)上竄。 3 、在制作打撈工具時(shí), 如外鉤等工具, 要根據(jù)不同落物形狀, 在制作上要特別仔細(xì)。6 4、上修前設(shè)計(jì)一定要將井史敘述清楚,作業(yè)隊(duì)?wèi)?yīng)對(duì)井內(nèi)落物 進(jìn)行了解。 四、xx井深井泵襯套落井事故 一 、基本數(shù)據(jù) 人工井底 165
9、8.80m,射孔段 Y9 : 1582.0-1584.0m , Y10 : 1595.0-1597.0m。 38mm 加長(zhǎng)泵:1180.33mm, Y211-114 封隔器: 1590.0m、母堵:1600.23mm。 二 、事故過(guò)程 XX井深井泵襯套落井事故 套補(bǔ)距3.10m 1595.0m 1597.0m 深井泵襯套 人工井底 1658.8m XX井下入Y211-114封隔器實(shí)施隔采作業(yè),半年后需重新隔 采,起原鉆具時(shí)發(fā)現(xiàn)軌封卡。在上下活動(dòng)過(guò)程中致使32mm管式 泵下壓緊接箍拔脫,泵內(nèi)襯套全部落井,每個(gè)襯套長(zhǎng): 150mm, 重約1.76Kg,共30個(gè)。 三、原因分析 1、 造成軌封卡鉆的
10、主要原因是井筒內(nèi)結(jié)垢所致。 2、 襯套落井是上提力超過(guò)壓緊接箍絲扣抗拉力或絲扣加工質(zhì) 量不合格所致。Y10 eg 四、預(yù)防措施 1、 在結(jié)垢井上不宜下軌道式卡瓦封隔器。 2、 上提解卡力不超過(guò)絲扣抗拉力。 3、 對(duì)管柱中有深井泵的事故井在活動(dòng)解卡時(shí),不能硬拔,限 噸位活動(dòng)。若解卡無(wú)效,采取其它方法解卡。 4、 絲扣加工質(zhì)量要合格。 五、xx井鉛??ㄣ@事故 一 、基本數(shù)據(jù) XX井完井日期:1972年4月, 套補(bǔ)距:4.70m, 人工井 底2167.0m,射孔段長(zhǎng)8 2137.0-2139.0m。固井質(zhì)量:管外水泥上 返深度957.0m,固井質(zhì)量良好。 二 、事故過(guò)程 xx井下入工具油管帶 118
11、mm通井規(guī)于276m遇阻,查資 料700m有落物,后下入工具油管帶 115mm鉛模于680m遇阻。 拉力表數(shù)值略有下降,即上提鉆具遇阻,也放不下去,拉力達(dá)到 530KN仍解不開(kāi),鉛??ㄋ馈?三 、原因分析 XX井鉛??ㄣ@事故 套補(bǔ)距3.10m 7人工井底2670m鉛模115mm 深度680m 一.2137.0 2139.0 8 洛河層破裂,套管卷起,鉛??ㄋ?。 四、預(yù)防措施 1、通井遇阻后應(yīng)用小通井規(guī)檢查套管通過(guò)能力,不能盲目下 入其它大直徑工具。 2、使用鉛模時(shí),應(yīng)用大于鉛模通井規(guī)通井,根據(jù)通井情況再 下鉛模。 六、 XX井管串噴出地面事故 一、基本數(shù)據(jù) 完成日期:1999年5月19日,完鉆
12、井深(斜):1641.0m,套 補(bǔ)距:4.7m,人工井底 1526.86m,射孔段 Y6 : 1495.5-1497.5m, Y7: 1510.4-1511.8m。 二、事故過(guò)程 XX井下隔采鉆具(Y111-114 個(gè)、Y211-114 個(gè))時(shí)因故 停工,第二天早上發(fā)現(xiàn) 150m 油管全部噴到地面, 以井口為中心環(huán) 狀分布于井場(chǎng)。 三、原因分析 XX井是一口地層壓力和天然氣含量高的隔采井,加上封隔 器環(huán)空小,隨著地層壓力的恢復(fù),動(dòng)液面的上升,天然氣的溢出, 井下壓力越來(lái)越高。當(dāng)壓力集聚到足以克服管柱自身重量和封隔 器摩擦阻力時(shí),管柱開(kāi)始上行做活塞運(yùn)動(dòng),最后全部噴出地面。 四、預(yù)防措施 1 、因
13、故停工時(shí)必須座井口。 2、 重新施工時(shí),井口裝壓力表觀(guān)察壓力,放空后壓力降為零 再打開(kāi)井口作業(yè)。 3、 施工過(guò)程中要時(shí)刻注意拉力表數(shù)值,數(shù)值突然變化時(shí)立即 采取防范措施。 七、 XX井銃錐除垢卡鉆事故 一、基本數(shù)據(jù) 完成日期:1996年10月,完鉆井深(斜):1674.0m,套補(bǔ)距: 4.8m,人工井底 1651.48m,射孔段:延 10: 1597.0-1599.0m,長(zhǎng) 3: 1610.0-1615.0m。 二、事故過(guò)程 XX井合采延10、長(zhǎng)3結(jié)垢,在除垢過(guò)程中,準(zhǔn)備接單根時(shí) 上提鉆具遇阻,銑錐被卡。 9 三、原因分析 XX井除垢過(guò)程中洗井液循環(huán)排量小于 300L/min,洗井液只 攜帶出
14、了銑錐銑下的小的垢粒,大的沉積于銑錐上部,致使銑錐 被卡。 四、預(yù)防措施 除垢過(guò)程中洗井液循環(huán)排量大于 500L/min,防止大的垢粒沉 積。 八、維修檢泵井返工案例剖析 XX井活塞通不過(guò)封隔器檢泵返工案例 一、基本數(shù)據(jù) 人工井底 1372.47m,射孔段 Y6 : 1209.6-1212.0m。 二、事故過(guò)程 XX井隔洛河水采油, 44mm加長(zhǎng)泵:1300mm, Y211-114 封隔器:1260m。當(dāng)下抽油桿至1260m時(shí)遇阻,多次活動(dòng)無(wú)效。 起出檢查。封隔器中心管通徑只有 38mm,更換封隔器后下入即正 常生產(chǎn)。 三、原因分析 對(duì)下井工具檢查不細(xì),造成無(wú)效施工。 四、預(yù)防措施 1 、熟悉
15、各類(lèi)工具的特點(diǎn)、規(guī)范,合理配置下井管串。 2、要培養(yǎng)良好的工作作風(fēng)和敬業(yè)精神,責(zé)任心要強(qiáng)。 XX井管式泵倒下返工案例 一、基本數(shù)據(jù) 人工井底 1372.47m,射孔段 Y6 : 1209.6-1212.0m。 44mm 管式泵: 1300mm。 二、事故過(guò)程 XX井檢泵下入后,試抽不出液,測(cè)液面正常,功圖顯示油 桿斷脫,起出檢查油桿活塞完好。后分析認(rèn)為功圖顯示應(yīng)為活塞 未入泵筒,需起出泵筒檢查,泵筒起出檢查意外地發(fā)現(xiàn)泵筒倒下, 泵筒自身完好。管串正確下入后試抽,很快出液,功圖顯示深井 泵工作狀態(tài)良好。 三、原因分析 1、XX井管式泵倒下返工事故屬關(guān)鍵工序技術(shù)人員監(jiān)督不到 位。 2、操作人員麻痹
16、大意或連最起碼的工具常識(shí)都不了解。 四、預(yù)防措施 10 1、關(guān)鍵工序技術(shù)人員監(jiān)督到位。 2、操作人員認(rèn)真負(fù)責(zé),把好最后一道關(guān),把事故出現(xiàn)幾率盡 可能降低。 3、提高職工技術(shù)素質(zhì)。 XX井油管漏失返工案例 一、基本數(shù)據(jù) 完井日期:1998年5月,人工井底1372.47m,套補(bǔ)距:5.0m , 水泥返高:39.50m、套管外徑:139.7毫米、套管內(nèi)徑:124.26毫米, 套管下深:1410.72m、最大井斜:10.2度,層位:延9、油層井段: 1116.8-1120.8m、厚度 4.0m。射孔井段延 9: 1119.0-1121.0m、厚 度 2.0m。 二、事故過(guò)程 XX井檢泵下入后,試抽不出
17、液,測(cè)液面正常,功圖顯示正 常,分析認(rèn)為可能油管漏失,起出檢查油管。仔細(xì)檢查油管,未 發(fā)現(xiàn)有漏的油管,又仔細(xì)檢查絲扣都完好。認(rèn)真按要求扭距下入 油管試抽,仍舊未出液。測(cè)液面正常,功圖仍然顯示油管漏失。 只好再起出油管檢查, 發(fā)現(xiàn)距井口一根油管接箍隱蔽處有一小孔, 換掉這根油管后下入,試抽出液正常。 三、原因分析 1 、油管檢查不夠仔細(xì)。 2、第二次下油管時(shí)未采取試壓找漏措施。 四、預(yù)防措施 1 、對(duì)每一根油管做仔仔細(xì)細(xì)檢查,必要時(shí)對(duì)下井油管進(jìn)行試 壓。 2、應(yīng)用先進(jìn)的油管找漏工藝和儀器。 XX井抽油桿被磁化返工案例 一、基本數(shù)據(jù) 完井日期: 1998 年 8 月 21 日,套補(bǔ)距: 4.70m
18、 ,人工井底 1517.0m,射孔段 Y8 : 1424.0-1426.0m。水泥塞面:1527.98m,固 井質(zhì)量:管外水泥上返深度 490.50m,固井質(zhì)量合格,井斜情況: 最大斜度 30.4度。 二、事故過(guò)程 XX井經(jīng)清蠟后換泵下入后不出液, 經(jīng)三次返修后仍不出油, 測(cè)液面正常,功圖顯示固定凡爾漏失,起出檢查未發(fā)現(xiàn)異常。后 用扳手無(wú)意中敲擊抽油桿時(shí),在臨近活塞處的幾個(gè)抽油桿上均有 磁場(chǎng)存在。換掉部分抽油桿下泵后即正常生產(chǎn)。 三、原因分析 11 1、 抽油桿被磁化,下入井幾根連接后磁場(chǎng)加強(qiáng),把固定凡爾 吸住驢頭下行時(shí)不能關(guān)閉,造成固定凡爾漏失。 2、 泵起出時(shí)自身磁場(chǎng)很弱,檢查不容易發(fā)現(xiàn)異常。 四、預(yù)防措施 1、 對(duì)下入磁防蠟器的井設(shè)計(jì)中要提供。 2、 對(duì)磁防蠟器出廠(chǎng)時(shí)要嚴(yán)格檢查,把好質(zhì)量關(guān)。 九、作業(yè)
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶(hù)所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶(hù)上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶(hù)上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶(hù)因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 電子配件交易合同范例
- 開(kāi)淘寶合作合同范例
- 童裝加盟協(xié)議合同范例
- 接手酒吧轉(zhuǎn)讓合同范例
- 聘用合同范例請(qǐng)假規(guī)定
- 銅仁幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)?!吨行W(xué)音樂(lè)教學(xué)設(shè)計(jì)與分析》2023-2024學(xué)年第一學(xué)期期末試卷
- 銅陵職業(yè)技術(shù)學(xué)院《中國(guó)建筑史(Ⅰ)》2023-2024學(xué)年第一學(xué)期期末試卷
- 銅陵職業(yè)技術(shù)學(xué)院《數(shù)字媒體編輯》2023-2024學(xué)年第一學(xué)期期末試卷
- 完整版100以?xún)?nèi)加減法混合運(yùn)算4000道60
- 銅陵學(xué)院《電路實(shí)驗(yàn)》2023-2024學(xué)年第一學(xué)期期末試卷
- 精益生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理和改善課件(共132頁(yè)).ppt
- 傳情達(dá)意的賀卡.ppt
- 物資使用情況反饋表
- 老視的機(jī)制及治療
- IATF16949事態(tài)升級(jí)處理程序
- 鉆咀培訓(xùn)資料
- 《設(shè)計(jì)調(diào)查問(wèn)卷》教學(xué)設(shè)計(jì)范文
- 常用抗凝藥物的應(yīng)用及護(hù)理PPT課件
- 枇杷栽培技術(shù)26661
- 離退休干部管理崗試題
- 青島海事局平臺(tái)建設(shè)方案
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論