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文檔簡介
1、武漢軟件工程職業(yè)學院畢畢 業(yè)業(yè) 論論 文文題題 目目 三段氨法回收硫酸尾氣三段氨法回收硫酸尾氣 副產固體亞硫酸銨副產固體亞硫酸銨 姓姓 名名 周 超 專業(yè)班級專業(yè)班級 應用化工技術化工 0702指導教師指導教師 吳雨龍 日日 期期 2009 年 11 月 20 日武漢軟件工程職業(yè)學院環(huán)境與生化工程系應用化工技術教研室制武漢軟件工程職業(yè)學院 2010 屆畢業(yè)論文前 言在化工生產企業(yè)中,環(huán)保工作是一項非常重要的工作,它關系到整個整個企業(yè)的生存和發(fā)展。環(huán)保工作不合格,不過關不僅嚴重的污染、破壞了環(huán)境,而且造成了原材料的浪費,無形的增加了企業(yè)的生產成本,降低了生產效率。武漢市中東化工有限公司原有硫鐵礦
2、制酸裝置三套,總產能 110kt/a,現(xiàn)公司發(fā)展年需要硫酸 500kt/a,因此對原三套裝置進行了技術改造,使硫酸產量超過 300kt/a。硫酸產能達到 300kt/a,即使排空 SO2濃度小于 960mg/m的環(huán)保要求,但由于增產 SO2排放總量也大大超過環(huán)保部門對公司總 SO2量排放的控制,因此必須對尾氣進行處理。本著循環(huán)經(jīng)濟、廢物回收和投資合理的原則,以處理后的硫酸尾氣不僅能達到 SO2排放量在 100 mg/m以內,還能滿足環(huán)保部門對我公司SO2年排放總量小于 187 噸的控制要求因治理過程中做到不產生新污染,且治理回收產品供制藥用。我廠目前的硫酸尾氣處理方法為燒堿法,即采用一定濃度的
3、氫氧化鈉溶液吸收尾氣中的二氧化硫氣體,生產液體亞硫酸鈉。亞硫酸鈉的用處主要是做紙漿,這種副產品售價低廉,無法對外銷售,我廠自身又不好消化,而且年產量不大,所以目前我廠產出的亞硫酸鈉母液就地白白的排放了。在 70 年代后期,氨法處理硫酸尾氣在我國發(fā)展較快。因為亞硫酸銨是代替燒堿氫氧化鈉用于造紙工業(yè)較好的原料,同時使紙廠的排放廢液變成了好的復合肥料。近十多年來,國家輕工部推廣亞硫酸銨代替燒堿制漿造紙,以解決燒堿供應不足、燒堿造紙黑液對環(huán)境污染等問題,同時也為了提高紙漿得率。1 噸亞硫酸銨可生產 3 噸紙漿和 3 噸多的黑液肥料(固干物) 。隨著中國造紙業(yè)環(huán)保的需要,當前固體亞硫酸銨產品需求急劇上升
4、,改生產固體亞硫酸銨,產品適銷對路,且與傳統(tǒng)生產方法相比,生產成本低,經(jīng)濟效益顯著。利用生產硫酸尾氣生產固體亞硫酸銨產品,既可保證我廠目前硫酸尾氣達標排放的需求,環(huán)保效益顯著,又改善了尾氣吸收產品結構,解決了尾氣吸收產品效益低下的局面。我廠目前轉化工藝為二轉二吸,采用“3+2”的轉化模式,改用氨法回收尾氣后,可考慮將來將轉化工藝改為四段轉化“3+1”的轉化模式,這對我廠硫酸的提產將具有積極意義。 因此綜合以上,根據(jù)我本人實習工作所在的單位武漢市中東化工有限公司的具體情況,結合我廠硫酸車間的生產實際情況,確定論文的選題為“三段氨法回收硫酸尾氣副產固體亞硫酸銨” 。這次畢業(yè)論文得到了武漢市中東化工
5、有限公司內部生產部、技術部門各主要領導、工程師的大力支持,聽取了他們的大量實踐經(jīng)驗、設計建議和理論分析,并結合本人參考大量技術資料總結而成,在此一并表示感謝!由于我的水平和能力有限,實際生產經(jīng)驗不足,本文中難免出現(xiàn)錯誤與不當之處,懇請志業(yè)老師和讀者給予評價指正。周 超二一年元月武漢軟件工程職業(yè)學院 2010 屆畢業(yè)論文目錄一、概述一、概述1(一) 、尾氣回收處理的意義1(二) 、尾氣回收處理的對我廠的現(xiàn)實意義2二、氨法回收硫酸尾氣二、氨法回收硫酸尾氣3(一) 、回收原理31、吸收32、再生43、中和4(二) 、影響回收率的因素41、循環(huán)母液中氨濃度的影響42、循環(huán)母液濃度的影響53、循環(huán)母液中
6、 SO2 與 NH3 分子比(S/C)值的影響64、循環(huán)母液溫度對回收率的影響85、噴淋量的影響86、氣流速度的影響9(三) 、工藝流程9(四) 、中和、結晶的基本原理11(五) 、生產設備111、尾氣回收塔112、母液循環(huán)泵133、中和結晶設備亞硫酸銨溶液蒸發(fā)器134、固體亞硫酸銨離心機14(五) 、工藝操作指標的選取141、吸收液工藝指標的選取142、中和結晶的指標選取153、引入爐氣15(六) 、正常操作調節(jié)及安全注意事項15(七) 、不正常情況處理161、尾氣回收煙囪冒白煙162、尾氣回收塔帶母液163、尾氣回收效率低164、斷電斷水16三、注意問題的分析探討三、注意問題的分析探討17
7、(一) 、必須設置離心機濾液中間貯槽17(二) 、吸收設備的回液管路設置液封17(三) 、氨源的選取17(四) 、保證固體亞硫酸銨質量的技術措施17參考文獻參考文獻18武漢軟件工程職業(yè)學院 2010 屆畢業(yè)論文第 1 頁 共 18 頁三段氨法回收硫酸尾氣副產固體亞硫酸銨周超(武漢市中東化工有限公司 湖北 武漢)內容摘要:隨著人類對環(huán)境保護的日益重視,國家對硫酸排空尾氣的環(huán)保要求日趨嚴格。一些硫酸系統(tǒng)常需設置尾氣處理裝置,以確保尾氣能達標排放,從而減少對環(huán)境的污染破壞。本文介紹了一種利用硫酸尾氣生產副產品固體亞硫酸銨的新工藝,著重講解三段氨法回收的基本原理、工藝流程、生產設備及技術操作,并結合我
8、廠硫酸車間的實際生產情況,總結了用此法替代我廠現(xiàn)有用燒堿法回收硫酸尾氣的優(yōu)缺點,提出了對硫酸尾氣吸收系統(tǒng)的技術改造,充分肯定了此法的環(huán)保效益和經(jīng)濟效益。關鍵詞:三段氨法 回收 硫酸尾氣 固體亞硫酸銨一、概述(一) 、尾氣回收處理的意義經(jīng)轉化 - 干吸流程中出來的尾氣含 SO2一般在0.20.3(20003000) ,含酸霧一般在6100.0040.008(4080) ;從兩轉兩吸流程中出來的硫酸尾氣,二氧610化硫含量比較低,一般在 0.040.1(4001000) ,操作較好的可達610到 0.01,酸霧含量和一轉一吸的差不多。對于二氧化硫含量較高的尾氣,目前在世界各國都要進行處理,尤其是從
9、一轉一吸流程出來的尾氣一般都要經(jīng)過處理后才可放空。現(xiàn)在經(jīng)過兩轉兩吸系統(tǒng)出來的尾氣,先進廠也要經(jīng)過衛(wèi)生塔和尾氣電除霧器,進一步除去二氧化硫和酸霧后才放空(江西貴溪冶煉廠等就是這樣的,煙囪排出來的廢氣是肉眼難以察覺的) 。1、減輕對大氣的污染,保護生物。從 60 年代以來,隨著冶煉、發(fā)電、煉油、硫酸等工業(yè)的發(fā)展,廢氣中的二氧化硫對大氣的污染日漸嚴重。二氧化硫對人體的健康的影響很大,人們吸入相當量的二氧化硫氣體后,會誘發(fā)呼吸道疾病并使之惡化,諸如咳嗽、痰量增加、哮喘、慢性咽喉炎和氣管炎等,當二氧化硫濃度達到 100時,呼吸道會立即發(fā)生痙攣,呼吸困難,甚至窒息而610武漢軟件工程職業(yè)學院 2010 屆
10、畢業(yè)論文第 2 頁 共 18 頁死。二氧化硫在大氣中,由于受到日光和灰塵(尤其是金屬氧化物)的作用,會逐漸氧化成三氧化硫,它與濕空氣作用而生成酸霧。酸霧對人體的危害比二氧化硫更大,當大氣中的酸霧的含量達到 0.75時,人就感到難受。6102、二氧化硫會破壞葉綠素,因此,對生時期的綠色植物最為有害。此外二氧化硫在大氣中形成酸霧以后,易附著在各種金屬物體的表面,引起腐蝕。3、回收資源。一個日產 500t 的硫酸廠,進氣中二氧化硫濃度在 7.5左右,每天排出的尾氣量為 1490000m,尾氣中二氧化硫濃度平均在0.20.3,每天要損失掉二氧化硫的量為 8.510.6t(折合硫酸13.917.3t)
11、,是硫酸產量的 34,使每噸硫酸的礦石消耗定額升高約3040kg(折合含硫 35的礦) 。如果采取尾氣措施,回收率達到 90,則會使尾氣中的二氧化硫濃度下降到 0.020.03,每天可回收二氧化硫約7.69.5t(合硫酸 12.515.5t) ,每噸酸的礦石消耗定額可下降 2736kg。因此,對尾氣進行處理回收硫酸資源、提高硫的利用率的積極作用。實踐證明,對尾氣進行處理不但可減輕對大氣的污染,而且還有它的經(jīng)濟意義。(二) 、尾氣回收處理的對我廠的現(xiàn)實意義武漢市中東化工有限公司原有硫鐵礦制酸裝置三套,總產能 110kt/a,現(xiàn)公司發(fā)展年需要硫酸 500kt/a,因此對原三套裝置進行了技術改造,使
12、硫酸產量超過 300kt/a。硫酸產能達到 300kt/a,即使排空 SO2濃度小于 960mg/m的環(huán)保要求,但由于增產 SO2排放總量也大大超過環(huán)保部門對公司總 SO2量排放的控制,因此必須對尾氣進行處理。本著循環(huán)經(jīng)濟、廢物回收和投資合理的原則,以處理后的硫酸尾氣不僅能達到 SO2排放量在 100 mg/m以內,還能滿足環(huán)保部門對我公司SO2年排放總量小于 187 噸的控制要求因治理過程中做到不產生新污染,且治理回收產品供制藥用。我廠目前的硫酸尾氣處理方式為燒堿法回收 SO2 尾氣,具體做法是在堿液池內, 。加入一定量的 30的燒堿液,再加入適量的水,注入吸收塔的循環(huán)槽內,通入硫酸尾氣進行
13、吸收反應。生產液體亞硫酸鈉。亞硫酸鈉的用處主要是做紙漿,這種副產品售價低廉,無法對外銷售,我廠自身又不好消化,而且年產量不大,所以目前我廠產出的亞硫酸鈉母液就地白白的排放了。在 70 年代后期,氨法處理硫酸尾氣在我國發(fā)展較快。因為亞硫酸銨是代替武漢軟件工程職業(yè)學院 2010 屆畢業(yè)論文第 3 頁 共 18 頁燒堿氫氧化鈉用于造紙工業(yè)較好的原料,同時使紙廠的排放廢液變成了好的復合肥料。近十多年來,國家輕工部推廣亞硫酸銨代替燒堿制漿造紙,以解決燒堿供應不足、燒堿造紙黑液對環(huán)境污染等問題,同時也為了提高紙漿得率。1 噸亞硫酸銨可生產 3 噸紙漿和 3 噸多的黑液肥料(固干物) 。肥料成份如下表:濃度
14、氮素鉀素磷素活性炭15.41.390.5320.0035.5隨著中國造紙業(yè)環(huán)保的需要,當前固體亞硫酸銨產品需求急劇上升,改生產固體亞硫酸銨,產品適銷對路,且與傳統(tǒng)生產方法相比,生產成本低,經(jīng)濟效益顯著。利用生產硫酸尾氣生產固體亞硫酸銨產品,既可保證我廠目前硫酸尾氣達標排放的需求,環(huán)保效益顯著,又改善了尾氣吸收產品結構,解決了尾氣吸收產品效益低下的局面。我廠目前轉化工藝為二轉二吸,采用“3+2”的轉化模式,改用氨法回收尾氣后,可考慮將來將轉化工藝改為四段轉化“3+1”的轉化模式,這對我廠硫酸的提產將具有積極意義。二、氨法回收硫酸尾氣(一) 、回收原理氨法處理硫酸尾氣并回收其中的二氧化硫,主要分吸
15、收、再生和中和等三步。1、吸收 尾氣通入回收塔,與氨水相遇,二氧化硫和三氧化硫便與氨水母液發(fā)生下列反應:2NH4OH+SO2=(NH4)2SO3+H2ONH4OH+SO2=NH4HSO32NH4OH+SO3=(NH4)2SO4+H2ONH4OH+SO3=NH4HSO4亞硫酸銨可再繼續(xù)與 SO2、SO3反應:(NH4)2SO3+SO2+H2O=2 NH4HSO32 NH4HSO3+SO3+H2O=2 NH4HSO3(NH4)2SO4上述各反應都是放熱的,但吸收反應仍可以在較低反應溫度下進行。這是因為尾氣從 98吸收塔出來是完全干燥的,當它進入尾氣吸收塔時,塔內循環(huán)母液中的水分就會不斷的進行蒸發(fā)帶
16、走熱量。水分蒸發(fā)帶走的熱量與反應放出的反應熱最后達到平衡,使循環(huán)母液保持一定溫度,不需要另外冷卻。所以,武漢軟件工程職業(yè)學院 2010 屆畢業(yè)論文第 4 頁 共 18 頁各廠生產實踐證明,循環(huán)母液的溫度約可保持在 1535之間。尾氣回收塔的操作可以說是在恒溫下進行的。尾氣中有過剩氧,同時母液中有鐵、錳等離子,由于鐵、錳的催化作用,會產生下列副反應:2(NH4)2SO3+O2=2(NH4)2SO42NH4HSO3+O2=2NH4HSO4 如果母液中有硒、碲等物質存在時,還會使亞硫酸鹽分解成硫酸鹽和單體硫。2 NH4HSO3+(NH4)2SO3=2(NH4)2SO4+S+H2O2、再生 從吸收反應
17、中看出,吸收二氧化硫主要是靠循環(huán)母液中的氨和亞硫酸銨,隨著吸收過程的進行,它們不斷的減少,因此要繼續(xù)補充氨氣或氨水,使母液保持一定的堿度并使亞硫酸銨得到再生:NH3+ NH4HSO3=(NH4)2SO3為使循環(huán)母液中 NH4HSO3/(NH4)2SO3的比值穩(wěn)定,多出來的循環(huán)母液,要不斷的移出送往分解系統(tǒng)。3、中和 通往氨氣或加入氨水,起中和作用,使循環(huán)母液保持一定的酸堿度。加入的氨一般比理論值略高,使中和后的溶液保持堿性(23 滴度) ,含氮量一般在 8左右,可直接用于農業(yè)做肥料,也可再直接分離結晶加工成固體亞硫酸銨。(二) 、影響回收率的因素1、循環(huán)母液中氨濃度的影響 循環(huán)母液中的氨濃度習
18、慣用堿度來表示。堿度的大小總是用滴度來計量的(1 個滴度相當于 1/20mol/L 濃度,即 20ml 母液以 1mol/L 濃度的標準堿液或酸液滴定,所消耗的毫升數(shù)稱為滴度數(shù)) 。從前面反應原理中知道,提高循環(huán)液中的氨濃度對反應有利,可以提高二氧化硫氣體的回收率。但是隨著氨濃度的武漢軟件工程職業(yè)學院 2010 屆畢業(yè)論文第 5 頁 共 18 頁提高,母液中氨分壓增大,放空尾氣中的氨損失將隨之增大,它們的關系見生產測定數(shù)字表二和圖二:從母液中游離出來的氨,能很快地和氣相中的三氧化硫、二氧化硫結合,形成一種白色的難以除去的硫銨霧和亞銨霧,從煙囪排了時就似一條經(jīng)久不散的“白龍” 。嚴重時易產生液沫
19、夾帶似細雨一般落到地面,蒸干后為點狀白色結晶。另外,為了防止銨鹽在母液中結晶而堵塞設備,氨濃度的提高就不得超過其極限濃度。氨的極限濃度為 22.5mol/100mol,所以在生產上一般氨濃度控制在小于 20mol/100mol(即各種組分總量為 100mol 的溶液中所含的氨的 mol 數(shù))的范圍內,也就是多控制在 818 堿度之間。即使是這樣,在生產上尾氣回收設備運行一階段后,塔的阻力也會增大,回收效率會逐漸下降。其主要原因是由于銨鹽結晶堵塞設備所引起的,所以各廠都要定期或不定期地清洗回收塔等設備。2、循環(huán)母液濃度的影響 循環(huán)母液由于吸收了二氧化硫和三氧化硫生產亞硫酸氫銨和硫酸銨,隨著反應的
20、進行,亞硫酸鹽等不斷的產生,使母液濃度增高,比重增大。對溫度 30的母液,在相同堿度下,為了計算三種不同濃度下的母液其武漢軟件工程職業(yè)學院 2010 屆畢業(yè)論文第 6 頁 共 18 頁SO2平衡分壓(PSO2)列于表三。表三 相同堿度下的 SO2平衡分壓總亞硫酸鹽 g/L堿度滴度S/CPSO2/kPaPSO2比例550150.8770.1061.000400150.8380.0460.435200150.7150.00570.054對 S/C 相同,堿度不同的三種濃度下的母液計算的 SO2平衡分壓(PSO2)列于表四。表四 不同堿度下的 SO2平衡分壓總亞硫酸鹽 g/L堿度滴度S/CPSO2/
21、kPaPSO2比例55015.00.8770.0991.00040011.00.8770.0730.612005.50.8770.0340.14由表三可知,當母液堿度不變,因 S/C 值降低,SO2平衡分壓隨母液濃度降低而下降。由表四可知,當 S/C 值不變時,盡管堿度降低了,SO2平衡分壓也隨著濃度降低而下降。這就告訴我們:母液濃度越高,SO2平衡分壓也越高,尾氣中二氧化硫的回收率就越低。反之,回收率就會越高。為了得到高的回收率,是否可以把母液濃度大幅度降低呢?不行,母液濃度低不但會使副產品硫銨含量低,而且致使母液堿度高產生白煙的不利影響。因此,大多數(shù)的廠家把母液濃度控制 在 400gL 左
22、右,比重約在 1.171.18 的范圍內。3、循環(huán)母液中 SO2 與 NH3 3 分子比(S/C)值的影響以 S 表示每 100mol 水形成的溶液中 SO2 的 mol 含量;C 表示 100mol 水形成的溶液中 NH3的 mol 含量。循環(huán)母液中 S/C 的數(shù)值對 SO2 吸收率的影響,見生成的實測數(shù)據(jù)圖三和表五:武漢軟件工程職業(yè)學院 2010 屆畢業(yè)論文第 7 頁 共 18 頁武漢軟件工程職業(yè)學院 2010 屆畢業(yè)論文第 8 頁 共 18 頁從圖三和表五中看出,尾氣中的 SO2 的回收率隨循環(huán)母液中的 S/C 的值下降而迅速增高。也就是說,SO2 的回收率隨著(NH4)2SO3 的含量
23、的增高、NH 4HSO3 的含量的減少而增高。但是 S/C 值不能降得過低,因為隨著 S/C 值的降低,母液堿度的提高,氨損耗會增大。因此在生產上需要把 S/C 值控制在一定的范圍內,以獲得較佳的經(jīng)濟效果。根據(jù)多數(shù)廠家的實踐,一般認為 S/C 值控制在0.750.85 范圍內可保持回收率在 90以上。4、循環(huán)母液溫度對回收率的影響用(NH4)2SO3 NH4HSO3 母液來回收 SO2 氣體,其反應是一個放熱過程,及時移走熱量維持適宜的溫度將有利于反應的進行。也是就是說,循環(huán)母液溫度的高低對回收率是有一定影響的。見表六:表六 循環(huán)母液溫度對回收率的影響循 環(huán) 母 液溫度總亞硫酸鹽堿度回收率序號
24、g/L比重滴度S/C1205231.23714.390.87986.62255481.24815.980.87083.13285681.25715.500.88078.04315841.26016.000.87770.6對于三塊板的泡沫塔,當亞鹽總量在 550 g/L 時,溫度在 2025情況下,回收率可穩(wěn)定在 8085之間,溫度在 3035情況下,回收率一般只能穩(wěn)定在 7080之間。若亞鹽總量在 400g/L 時,這兩種溫度情況下回收率一般可再增高 10左右。武漢軟件工程職業(yè)學院 2010 屆畢業(yè)論文第 9 頁 共 18 頁5、噴淋量的影響 (NH4)2SO3 NH 4HSO3 母液來回收
25、SO2 氣體的過程,是一個典型的氣膜控制過程,回收率的高低主要取決于循環(huán)母液的化學組成、溫度及氣流速度。噴淋量即淋灑密度僅有微弱的影響。生產實踐證明,在淋灑密度小的范圍內,回收率隨淋灑密度的增大而略有提高。如圖五所示,當淋灑密度增大到一定數(shù)值后,其對回收率的影響卻不顯著,而塔的阻力則急劇增加,是不經(jīng)濟的。所以,在生產中泡沫塔的噴淋量一般維持在 1213 m/(mh)之間,填充塔的噴淋灑量一般維持在 1220 /m/(mh)之間。6、氣流速度的影響(NH4)2SO3 NH 4HSO3 母液來回收 SO2 氣體的快慢,是由氣膜控制的傳質系數(shù)所決定的。泡沫塔的傳質系數(shù)與氣流速度的 1.2 次方成正比
26、,填料塔的傳質系數(shù)正比例于氣流速度的 0.8 次方。因此,提高氣體在塔內的流速,在其它條件不變的情況下,就可提高 SO2 的回收率。所以在系統(tǒng)鼓風機壓頭允許的情況下,回收塔采用較高的氣流速度來操作是有利的。但是隨著氣流速度的增大,塔阻力也隨之增大,增大氣體流速與傳質系數(shù)阻力P 的變化情況見圖六:武漢軟件工程職業(yè)學院 2010 屆畢業(yè)論文第 10 頁 共 18 頁綜合上述關系,多數(shù)廠家把泡沫塔空塔流速控制在 1.82.5m/s(推薦2.02.2 m/s) ,篩板穿孔速度 1015 m/s(推薦下層篩板孔速 1011 m/s,中、上層篩板孔速 1214 m/s) 。填充塔的速度在 1.2 m/s
27、左右。泡沫塔每塊板壓力降約 0.39KPa 左右,填充塔壓力降約在 0.8KPa 左右。(三) 、工藝流程尾氣回收的生產流程如圖七所示。12 段采用泡沫塔,3 段為復噴復擋。使用兩段塔上下串接,節(jié)約用地,尤其是用于場地狹窄的廠自收改造。從硫酸系統(tǒng)吸收塔出來的尾氣,靠轉化工序的鼓風機送入尾氣吸收塔的底部,與塔頂淋降下來的循環(huán)母液逆流相遇。經(jīng)過 3 塊板的一段泡沫吸收塔,尾氣中 SO2 含量一般從 4000左右降到610500左右,再經(jīng)過兩塊板的二段泡沫吸收塔,尾氣中 SO2 含量進一步降低610武漢軟件工程職業(yè)學院 2010 屆畢業(yè)論文第 11 頁 共 18 頁到 200以下(一般可達到 100
28、左右) ,再經(jīng)過復噴、復檔,進一步610610除去少量的 SO2 和分解出來的 NH3, 最終通過高煙囪排放到空中。吸收了尾氣中的 SO2 和 SO3 的吸收液,由塔底分別流入循環(huán)槽 5、7 中。在循環(huán)槽 7 中補充氨氣和水,以維持堿度 612 個滴度,質量密度 1.051.10。然后重新用母液循環(huán)泵 6 打上塔頂,吸收尾氣中的 SO2 和 SO3 。多出的母液不斷串入一段塔的循環(huán)槽 5 中,和氨氣、水配成 1218 滴度、質量密度為1.2401.260 的母液,再由泵打到一段塔頂作吸收液用。循環(huán)槽 5 多出的母液,由循環(huán)泵出口不斷的引出,經(jīng)安全液封到冷卻結晶器,與氨水進行中和,中和后的溶液呈
29、中性或微堿性,質量密度 1.28,含硫酸銨 550580 g/L,等到冷卻后結晶,再經(jīng)過離心機 2 離心分離、干燥,制成固體亞硫酸銨出售。為了阻止亞硫酸銨氧化成硫酸銨,在生產過程中不斷加入適量的阻氧化劑,目前我國主要是采用對苯二胺作阻氧化劑,效果很好。(四) 、中和、結晶的基本原理 利用 NH4HSO3 和(NH4)2SO3 在水中的溶解度差別懸殊的特點,NH3 中和NH4HSO3 后即得到大量(NH4)2SO3 結晶,反應為:NH 4HSO3 + NH3=(NH4)2SO3 離心分離后即得固體亞硫酸銨。(NH4)2SO3 與 NH4HSO3 溶解度可見圖八:(五) 、生產設備1、尾氣回收塔
30、我們知道,氣液兩相之間的傳質傳熱過程主要是依靠兩相的接觸界面來完成的。增加界面,傳遞機會就多,而且在兩相界面剛形成時,其會傳遞的推動力最大。隨著傳遞過程的進行,推動力逐漸減小。要想加速傳遞過程的進行,武漢軟件工程職業(yè)學院 2010 屆畢業(yè)論文第 12 頁 共 18 頁勢必要維持較大的推動力,其有效措施就是要將舊膜界面不斷地破壞,使新膜不斷的生成, 也就是要使兩相界面不斷地更新。這就要求一種裝置能使氣液兩相高度分散以增加相界面,并且又能使氣液兩相不停地劇烈運動,使氣液接觸面不斷進行新陳代謝。國內現(xiàn)在用于生產的回收塔,有空塔、填料塔、泡沫塔等三種塔型。開始用空塔、中空噴射塔、湍球塔和填料塔者居多,
31、但空塔體積龐大,噴柱上的小螺旋噴頭易被硫酸鐵堵塞,清理困難、吸收率低且不穩(wěn)定。湍球塔有小球(材料高壓聚乙烯)易破碎、吸收率不穩(wěn)定等缺點。新設計的硫酸廠均已不再采用,現(xiàn)在大多數(shù)廠都已改用泡沫塔和復噴復檔。(1)填料塔 填料塔操作穩(wěn)定,回收率可人保持在 90%左右,有人說填料塔存在設備龐大,投資高,填料易堵塞,吸收液易氧化、清理困難,大修工作量大而費時等問題。但是隨著新型填料和新型分液裝置的出現(xiàn),填料塔的空塔氣速已提至 1.31.8m/s,同泡沫塔 2.0m/s 左右的空塔流速接近,而填料易堵塞主要是吸收液指標失控和老式填料的自身缺陷;加之填料塔具有操作穩(wěn)定、對氣濃、氣量變化適應性強及吸收率主的特
32、點,所以生產亞硫酸銨選填料塔作吸收設備仍是可行了。武漢軟件工程職業(yè)學院 2010 屆畢業(yè)論文第 13 頁 共 18 頁(2)泡沫塔 泡沫塔具有結構簡單、投資少、效率高、對循環(huán)母液氧化程度小的優(yōu)點。與填料塔相比,用于回收二氧化硫過程的速度系數(shù)K(kg/mhPa),泡沫塔要比填料塔大 200300 倍(泡沫塔的速度系數(shù)是300030000,而填料塔的速度系數(shù)只有 100150) ,故泡沫塔是一種高效設備,所以在現(xiàn)在工廠里采用泡沫塔的較多。但是缺點是操作穩(wěn)定性略差,阻力較大,操作穩(wěn)定性是隨著氣、液量的變化而變化。如氣、液量波動較大,三塊板的泡沫塔吸收率一般在 80%85%;如氣、液量波動不大,設計合
33、理,吸收率則可穩(wěn)定在 90%以上。(3)復噴復檔吸收器 復噴復檔本來是用于爐氣凈化的,但在幾種吸收設備中,復噴復檔以結構簡單、制造容易(可用 PVC 板制造) ,投資小、阻力低及吸收率武漢軟件工程職業(yè)學院 2010 屆畢業(yè)論文第 14 頁 共 18 頁高得以廣泛應用。2、母液循環(huán)泵 目前用于回收塔輸送循環(huán)母液的泵,有硬鉛制的 FQA 型泵,高硅鑄鐵制的KH3型泵、襯 F46鑄鐵泵、普通鑄鐵制的 BA 型水泵及材料改為 K 合金的 BA 型泵;用于母液輸出的泵還有拉波 25 型泵等。長期生產實踐證明,用硬鉛、高硅鑄鐵、普通鑄鐵、45 號鋼軸及 K 合金等制造的泵,耐腐蝕性能都很好,都可用。但臥式
34、泵難以解決漏液的問題。若亞硫酸銨溶液漏至地面,則會發(fā)生膨脹性化學腐蝕而致地坪嚴重損壞。表七為各廠家正在使用中的泵型號及規(guī)格:3、中和結晶設備亞硫酸銨溶液蒸發(fā)器 蒸發(fā)器結構見圖 槽體容積 4m、鋁板焊制。加熱蛇管換熱面積 10m,不銹鋼管彎制。生產能力 24t/d(固體亞銨計) 。其蒸發(fā)器結構如圖十:武漢軟件工程職業(yè)學院 2010 屆畢業(yè)論文第 15 頁 共 18 頁4、固體亞硫酸銨離心機型號:WH800H 電機 17KW型號:SS800 三足式離心機 (六) 、工藝操作指標的選取1、吸收液工藝指標的選取 一吸收段亞硫酸銨溶液濃度可選取 0.81.1mol/L (即堿度滴度為武漢軟件工程職業(yè)學院
35、 2010 屆畢業(yè)論文第 16 頁 共 18 頁1622) ,密度為 1.291.31kg/L,S/C:0.850.89。一吸收段為亞硫酸銨生產提供合格的亞硫酸氫銨溶液,當中和結晶差時,可適當提高亞硫酸氫銨溶液的濃度。二吸收段對一吸收段過來的尾氣進行進一步的吸收,吸收液選擇以提高吸收率為主,所以亞硫酸銨溶液濃度可適當提高,一般取 1.11.3 mol/L(即堿度滴度為 2226) ,密度為 1.181.22kg/L,S/C:0.740.80,作為二段吸收,選擇此種組分的氨損失較大,但吸收率高。改用三段吸收時,第三吸收段吸收亞硫酸銨溶液濃度一般為 0.350.45mol/L(即堿度滴度為79)
36、,密度為 1.051.10kg/L,S/C:0.690.86,可大減少氨的損失。因此,新設計的氨法尾氣吸收裝置采用三段吸收。三段氨法回收 SO2 工藝操作數(shù)據(jù) 以氨水為原料,表四 各段吸收液工藝指標總亞硫酸鹽堿度密度指標g/L溶液 pH 值滴度g/cm一吸指標700505.20.218221.291.32二吸指標400505.00.222261.181.25三吸指標150505.60.2791.051.10注:(1 滴度堿度=5.8g/L 亞硫酸銨,下同)2、中和結晶的指標選取 據(jù)有關文獻介紹,中和槽結晶溫度為 3035;但生產經(jīng)驗中,當結晶溫度低于 35時,亞硫酸銨的結晶顆粒變小。而隨著溫度
37、的升高,溶液的溶解度升高,晶粒成長的速度加快,而成核速度放慢,利于形成粗壯的晶粒。因此我們將中和槽結晶溫度控制在 3545最好。中和結束后對溶液進行停置降溫,再進行離心分離,實踐證明效果很好。采用液氨做氨源,液氨氣化是否充分對結晶粒度有重要影響,液氨充分氣化是獲得粗大一水亞硫酸銨結晶的關鍵。3、引入爐氣 從轉化風機出口引入少量 78 SO2 爐氣,以增產亞硫酸銨及降低亞硫酸銨成品中的(NH4)2SO4 含量,使其控制在4.0。(六) 、正常操作調節(jié)及安全注意事項此崗位正常操作調節(jié)一般比較簡單,但控制分析項目較多,根據(jù)控制分析,主要調節(jié)母液循環(huán)桶的加水量和氨量,將循環(huán)母液的堿度和比重控制在操作指
38、武漢軟件工程職業(yè)學院 2010 屆畢業(yè)論文第 17 頁 共 18 頁標范圍內。本崗位操作的安全事項是要特別注意的,否則造成著火、爆炸、中毒、燙傷等事故。(1)、距本崗位設備 5 米內嚴禁煙火和動火作業(yè)。(2)、處理有酸、母液和氨氣的工作時要帶好防護面具。(3)、消防器材必須配備齊全并保證隨時可用。(4)、有漏酸液處,必須掛上安全標志,并要立即處理。(七) 、不正常情況處理1、尾氣回收煙囪冒白煙 正常情況下尾氣回收塔排出的煙是清淡的,龍其是在夏天是看不到滾滾白煙的。經(jīng)測定分析證明,白煙的成發(fā)是酸霧、銨霧和水蒸氣。對白煙的處理首先要能知硫酸干吸崗位檢查原因,提高干吸率,關小氨氣,把母液堿度控制在15 滴度以下,減小去分解的母液量,提高母液比重。如果想徹底的消滅冒白煙的現(xiàn)象,最好在回收塔的出口增設電除霧器。2、尾氣回收塔帶母液 帶母液的常見原因有堿度過大,比重過低,上塔母液量過少,篩板孔堵塞,煙囪回流管堵塞及除沫層被結晶堵塞或被損壞等
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