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文檔簡(jiǎn)介

1、一起冷卻水系統(tǒng)故障引發(fā)的探討張勇 筆者介紹:張勇 中國(guó)長(zhǎng)航南京油運(yùn),輪機(jī)長(zhǎng),長(zhǎng)期從事油輪及化學(xué)品船舶輪機(jī)管理工作。2007年度獲得長(zhǎng)航集團(tuán)輪機(jī)技術(shù)狀元稱號(hào)。內(nèi)容簡(jiǎn)介:眾所周之冷卻水系統(tǒng)是柴油機(jī)的一個(gè)重要系統(tǒng),該系統(tǒng)的作用是冷卻機(jī)件,帶走多余熱量,保持零件在適當(dāng)?shù)臏囟认鹿ぷ鳌F涔r的好壞直接影響到柴油機(jī)工作的效率及零件壽命。冷卻水系統(tǒng)的管理是柴油機(jī)運(yùn)行管理的一個(gè)重要方面,但有時(shí)輪機(jī)管理人對(duì)冷卻水系統(tǒng)沒有給予充分的重視,導(dǎo)致柴油機(jī)系統(tǒng)出現(xiàn)異常,卻往往找不到故障原因,從而導(dǎo)致嚴(yán)重的財(cái)力物力的損失。筆者就一例罕見冷卻水系統(tǒng)故障導(dǎo)致的柴油機(jī)系列故障進(jìn)行如下探討。關(guān)鍵詞:冷卻水系統(tǒng) 飽和溫度 蒸汽腔 氣缸

2、過度磨損 故障排除正文:一艘20000噸級(jí)的油船1994年出廠,主機(jī)型號(hào)為MAN B&W 6L42MC 上海滬東船廠生產(chǎn),主機(jī)多年來總是有汽缸磨損過度,缸套水套,缸頭水套長(zhǎng)期漏水現(xiàn)象。該輪在14年的服務(wù)期間共更換了近6批缸套,也就是說,該輪從出廠到08年已經(jīng)更換了30多只缸套。從2007年11月至2008年2月份,2個(gè)多月時(shí)間里面,缸套最大磨損了1mm多。而兩個(gè)月運(yùn)行時(shí)間僅僅為1000小時(shí)左右,而正常缸套的磨損率最大為0.10mm/1000小時(shí)。可見,該缸套的磨損率是正常磨損率上限的十倍。且缸套最大磨損僅僅發(fā)生在上止點(diǎn)第一道和第二道環(huán)相應(yīng)位置。缸套在相應(yīng)部位有兩道臺(tái)階(缸套最大增量在第

3、二道環(huán)上止點(diǎn)相對(duì)位置),這與正常磨損的缸套有明確的不同。缸套是內(nèi)壁有些發(fā)灰色,鏡面不明確,也無嚴(yán)重拉痕。第一、二道活塞環(huán)表面有拉傷現(xiàn)象,表面有硬化層。部分活塞頭第三,第四道環(huán)槽有偏磨現(xiàn)象,最大天地間隙有4mm,最小天地間隙為0.5mm,這樣的活塞頭部已經(jīng)沒有使用價(jià)值,只能更換。由于缸套過度磨損,有臺(tái)階,柴油機(jī)運(yùn)行時(shí)汽缸內(nèi)有機(jī)械敲擊聲音。柴油機(jī)運(yùn)行明確異常。這樣的磨損必然導(dǎo)致缸套過早磨損報(bào)廢。汽缸內(nèi)出現(xiàn)的兩個(gè)臺(tái)階,非常少見。針對(duì)存在的異?,F(xiàn)象查找可能原因。一般缸套過度磨損是由于潤(rùn)滑不良,超負(fù)荷,汽缸燃燒嚴(yán)重不良,冷卻不良等等。查注油器的注油量,注油量偏大,定時(shí)正確。汽缸的注油不存在故障,使用的汽

4、缸油為MOBILE 570 符合說明書的要求,燃燒的燃油為180#FO,燃料的各項(xiàng)指標(biāo)符合柴油機(jī)正常使用要求。柴油機(jī)負(fù)荷一般不大于75%(油門總桿的機(jī)械限位),噴油器定期檢查,定時(shí)及爆壓正常,煙氣幾乎看不出;排氣溫度為300-320度,應(yīng)當(dāng)不存在超熱負(fù)荷及機(jī)械負(fù)荷情況。冷卻水缸頭出口溫度為73-76度,不高。該主機(jī)從表象看,就是不耐用。稍微的有點(diǎn)不合適的地方就會(huì)出問題。比如,用硬度小的活塞環(huán)備件,環(huán)的磨損太嚴(yán)重;用進(jìn)口原裝硬度大些的活塞環(huán),缸套磨損太嚴(yán)重。燃油質(zhì)量的變化對(duì)主機(jī)的影響特別大。一次,燃油質(zhì)量不佳,主機(jī)有輕微拉缸現(xiàn)象,斷裂的活塞環(huán)進(jìn)入了排氣管,再進(jìn)入增壓器,把增壓器打壞,但同時(shí)使用該

5、燃油的其它主機(jī)卻沒有出現(xiàn)如此嚴(yán)重的故障。該主機(jī)長(zhǎng)期以來一直存在缸套水套,缸頭水套漏水現(xiàn)象。橡皮圈用進(jìn)口含氟橡皮圈,耐受溫度150度,新?lián)Q后不超過3個(gè)月就會(huì)漏水,拆檢時(shí),常有橡皮圈會(huì)消失或者部分缺失現(xiàn)象,從缺失的痕跡看,仿佛是高溫溶解了。后來,定制了硅膠材料的密封圈,該硅膠材料耐受溫度為220度,但還是會(huì)有部分缺失的現(xiàn)象發(fā)生。應(yīng)當(dāng)說,密封圈在長(zhǎng)期使用后比較常見的故障一般是變形,老化開裂,脆化等。密封圈應(yīng)當(dāng)部分與冷卻水接觸,冷卻水溫度僅僅70多度,不可能會(huì)將密封圈燒損。那么,是什么原因造成了密封圈的缺失呢?同樣找不到原因。以上問題長(zhǎng)期困擾著該輪一批又一批的輪機(jī)管理人,頻繁的吊缸檢修,更換缸套,活塞

6、環(huán),活塞頭,密封圈。花費(fèi)了巨額的備件費(fèi)用,該輪的輪機(jī)管理人員因頻繁的檢修工作而付出了巨大的勞動(dòng)。吊缸檢修,更換缸套,檢查缸套內(nèi)部有明確的異常磨損,應(yīng)當(dāng)出現(xiàn)的鏡面沒有,而是略顯灰色,表面無光澤。仔細(xì)檢查缸套外部冷卻水面,發(fā)現(xiàn)在缸套上部,活塞上止點(diǎn)相應(yīng)位置,沒有正常水垢,取而代之的是堅(jiān)硬的,亮晶晶的物質(zhì),類似于電茶壺中會(huì)常有的片狀水垢。但比之更加堅(jiān)硬,有光澤。缸套外部的水垢不正常。為什么會(huì)產(chǎn)生如此情況呢?查冷卻水缸頭出口溫度73-76度,正常。柴油機(jī)運(yùn)行中檢查缸套水套外部溫度,發(fā)現(xiàn)了異常情況。在缸套水套的下部,水溫60多度正常;但到了上部,缸套水套外部的最高溫度達(dá)到110度,且無論是在水套外表面的

7、上下方向還是圓周方向溫度差異都非常大。在接近缸套上部異常磨損位置的圓周用紅外線點(diǎn)溫計(jì)測(cè)量,從缸套水套至缸頭水套的四個(gè)冷卻水通道處的70攝氏度左右至通道中間的110攝氏度明顯變化。缸套水套缸頭缸頭水套排氣閥缸套缸套水套110度左右70度左右缸套水套與缸頭水套連接短接在水套外表面110度的情況下,水套內(nèi)的冷卻水空間溫度應(yīng)當(dāng)超過外表面溫度。但這樣的溫度怎么可能存在?水在這個(gè)溫度下會(huì)汽化。但冷卻水的出口溫度僅僅為70多度。這怎么解釋呢?既然缸頭冷卻水出口溫度在70多度,而且,冷卻水從機(jī)體缸套水套缸頭水套缸頭排氣閥冷卻水缸頭出口。如果缸套水套內(nèi)冷卻水的溫度大于110度,那么缸頭冷卻水的出口也應(yīng)當(dāng)是大于1

8、10度的。仿佛出現(xiàn)了矛盾。根據(jù)飽和水蒸氣壓力與溫度的關(guān)系,如下表:溫度水蒸氣壓力 MPa1020.108781040.116681060.125041080.133901100.143271120.153161140.163621160.174651180.186281200.19854溫度水蒸氣壓力 MPa1220.211451240.225041260.239331280.254351300.270131320.278311340.304071360.322291380.341381400.36138查冷卻水壓力,該輪的冷卻水壓力(集中控制室表壓)為0.14Mpa;主機(jī)冷卻水機(jī)體進(jìn)口處約為

9、0.17Mpa(集中控制室約高于主機(jī)冷卻水進(jìn)口總管3-4米);好像是太低了。根據(jù)上表,水在0.14Mpa壓力下110°就飽和了。主機(jī)的冷卻水壓力一般都在0.3-0.4Mpa附近。查該輪主機(jī)說明書,說明書有中文和英文兩個(gè)版本。查中文說明書冷卻水壓力的規(guī)定,竟然沒有。查英文說明書,冷卻水壓力要求不低于0.3Mpa,而且還要加上膨脹水箱的位置壓頭,該輪膨脹水箱位置高于主機(jī)6-7米,正常水壓應(yīng)當(dāng)在0.36Mpa左右才是符合說明書要求的。該輪主機(jī)的冷卻水壓力明顯低于說明書的規(guī)定。根據(jù)說明書的要求,主機(jī)冷卻水進(jìn)口壓力低于0.25Mpa自動(dòng)降速,冷卻水流過主機(jī)的壓差低于0.6Mpa報(bào)警,低于0.4

10、Mpa降速。該主機(jī)冷卻水壓力不符合說明書規(guī)定。這時(shí),來分析該輪主機(jī)故障的原因,認(rèn)為應(yīng)當(dāng)是冷卻水的問題導(dǎo)致。冷卻水壓力低下,造成冷卻水的飽和溫度下降,0.3Mpa水的飽和蒸汽溫度為130多度,而0.14Mpa時(shí),冷卻水的飽和溫度為110度。這樣以來,冷卻水在缸套上部有可能會(huì)汽化,從而產(chǎn)生蒸汽腔。從冷卻水套外表面的溫度達(dá)到110度可以印證這點(diǎn)。由于冷卻水壓力低下,造成缸套上部某些部位形成蒸汽腔,該蒸汽腔的壓力與冷卻水壓力形成一種平衡,冷卻水無法接觸并有效冷卻缸套上部該部位,這樣便造成缸套外表面異常水垢的形成;同時(shí),該部位的溫度將進(jìn)一步地升高。由于溫度的升高,缸套該部位的強(qiáng)度下降,同時(shí),由于溫度的升

11、高,潤(rùn)滑油膜會(huì)蒸發(fā),從而無法形成有效的潤(rùn)滑油膜,破壞了汽缸的潤(rùn)滑,形成一種異常的磨損。同樣,由于溫度過高,從而燒損了密封圈,密封圈的消失也找到了合適的解釋。這些判斷完全是理論的推理,機(jī)器工作中無法直觀的看到冷卻水的汽化,形成一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的腔室。支持汽化理論的依據(jù)是冷卻水壓力,水套外壁面溫度,缸套冷卻面水垢特點(diǎn)等方面。無論這樣分析結(jié)論正確與否,目前冷卻水壓力低于說明書要求,提高水壓是必要的。為什么冷卻水的壓力會(huì)低于要求這么多呢?冷卻水泵(安裝位置與主機(jī)機(jī)體高度一致)出口壓力為0.34Mpa,而主機(jī)進(jìn)口(機(jī)旁壓力)只有0.17Mpa。水泵出口壓力與主機(jī)冷卻水進(jìn)口壓力為什么會(huì)產(chǎn)生如此大的壓力差?查英

12、文版本圖紙后發(fā)現(xiàn)該輪冷卻水系統(tǒng)的走向與該說明書要求相悖。說明書要求冷卻水泵出口到主機(jī)冷卻水進(jìn)口,主機(jī)冷卻水出口到造水機(jī),從造水機(jī)到冷卻器,從冷卻器到加熱器,從加熱器回到水泵。而船上的實(shí)際是冷卻水出口到造水機(jī),從造水機(jī)到冷卻器,從冷卻器到加熱器,從加熱器到主機(jī)冷卻水進(jìn)口,從主機(jī)冷卻水出口到冷卻水泵。由于冷卻水泵進(jìn)口一般會(huì)與膨脹水箱相通,冷卻水泵的進(jìn)口一般就是膨脹水箱的位置水頭(約7-8米),那么主機(jī)的冷卻水壓力就是冷卻水泵進(jìn)口壓力加上冷卻水流過主機(jī)的流動(dòng)阻力,這個(gè)阻力說明書的要求是0.06Mpa。這樣下來,主機(jī)的冷卻水進(jìn)口壓力就只能為0.14Mpa。開兩臺(tái)缸套水冷卻水泵,壓力稍有增加,也就是0.

13、15Mpa左右,還是太低。在不進(jìn)行船舶修理,不更換管系的情況下,采用限制主機(jī)冷卻水出口的方法,進(jìn)行限流增壓,同時(shí)使用兩臺(tái)冷卻水循環(huán)泵,保證冷卻水流量。冷卻水進(jìn)口總管機(jī)旁處壓力提高到0.25Mpa,而冷卻水缸頭出口溫度沒有明確變化。在這樣的情況下,常車時(shí)測(cè)量缸套水套的外壁面溫度,原來110度的位置減到100度以內(nèi),而0.25Mpa下,水的飽和蒸發(fā)溫度為120以上,那么,可以推斷,缸套水套內(nèi)原來的蒸汽腔應(yīng)當(dāng)消失或者幾乎消失。缸套的溫度應(yīng)當(dāng)接近設(shè)計(jì)溫度。采取這樣的措施后,不斷檢查掃氣箱?;钊h(huán)及缸套的情況漸漸發(fā)生了變化,活塞環(huán)的密封外表面在僅僅幾十小時(shí)左右的運(yùn)行后就出現(xiàn)了久違的光滑的正常磨損面,缸套

14、表面也出現(xiàn)了基本的鏡面。活塞環(huán)表面原有的拉痕內(nèi)明顯變黑,成了老痕跡。這些都說明汽缸內(nèi)的工況在變好。以上的判斷及采取的措施都是通過分析得到的結(jié)果,如果分析錯(cuò)誤,那么得到的結(jié)果將是錯(cuò)誤的。這些分析及采取的措施的效果要經(jīng)過時(shí)間的檢驗(yàn)才能得到驗(yàn)證。船舶運(yùn)營(yíng)8個(gè)月后,經(jīng)過對(duì)主機(jī)檢查和了解到的情況,從測(cè)量數(shù)據(jù)看,這8個(gè)月左右時(shí)間,缸套的磨損量很小,尤其對(duì)于缸套磨損增量已經(jīng)接近上限的缸套而言,其磨損率是逐漸變大的。更換已經(jīng)達(dá)到極限的缸套進(jìn)行檢查,查看該缸套的冷卻外表面,原來的異常水垢已經(jīng)發(fā)生了明確的變化,異常水垢形成的面積僅僅剩下原來的20%左右。從檢查的情況看,主機(jī)缸套活塞總的狀況明確變好。原來嚴(yán)重的漏水

15、問題得到了根本性的緩解。有的缸已經(jīng)運(yùn)行了4000多小時(shí),還是很正常;原來?yè)Q新缸套的網(wǎng)紋依然清晰可見,這在以前是從沒有過的現(xiàn)象。這些結(jié)果都說明采取的措施是合適的。當(dāng)時(shí),該輪主機(jī)異常磨損,缸套內(nèi)出現(xiàn)兩道磨損臺(tái)階,應(yīng)當(dāng)還有主機(jī)工況,活塞環(huán)的配備等方面的問題與冷卻水系統(tǒng)故障綜合作用的結(jié)果。但我們認(rèn)為冷卻水壓力問題是該輪主機(jī)多年來缸套異常磨損的根本原因。當(dāng)然,該輪主機(jī)的問題并沒有得到徹底的解決,按照說明書的要求重新進(jìn)行管系的布置才能使該主機(jī)恢復(fù)正常。雖然目前采取了這樣那樣的措施,使主機(jī)的狀況得到了一定的改善,但是冷卻水壓力還是沒有符合說明書的要求。只有經(jīng)過一次船舶修理,問題才能得到完整的解決。該輪的主機(jī)

16、故障比較特殊,主要特殊在下面幾個(gè)方面:1. 該輪有兩套主機(jī)說明書,中文版本和英文版本,內(nèi)容基本是一致的。但就是在冷卻水系統(tǒng)這一段不同。這點(diǎn)非常讓人費(fèi)解。應(yīng)當(dāng)說,船舶有多套說明書是正常的,但他們應(yīng)當(dāng)是一致的。在有些情況下,船上會(huì)有中文版本的圖紙,但那些只是英文圖紙的中文譯本??墒?,該輪的中文冷卻水系統(tǒng)圖紙卻與英文冷卻水系統(tǒng)圖紙有很大的差異。后來,筆者電話咨詢柴油機(jī)生產(chǎn)廠家,上海滬東廠,得到的結(jié)果與英文圖紙的要求一致。至于是什么原因在船舶建造過程中采用了不適當(dāng)?shù)膱D紙?jiān)O(shè)計(jì)就無法得知了。2. 中文版本的說明書對(duì)冷卻水壓力沒有提出要求,導(dǎo)致輪機(jī)管理人就認(rèn)為該輪長(zhǎng)期以來的冷卻水低壓屬于正常情況,沒有對(duì)這個(gè)

17、方面進(jìn)行過多的考慮。3. 該冷卻水系統(tǒng)的錯(cuò)誤發(fā)生在船舶建造階段,也就是說,船出廠就是不正常的。這樣的系統(tǒng)必然會(huì)導(dǎo)致主機(jī)這樣或者那樣的故障。必然導(dǎo)致主機(jī)缸套的過度磨損,而輪機(jī)管理人員很少會(huì)否定船舶建造過程中系統(tǒng)的錯(cuò)誤。4. 主機(jī)冷卻水缸頭出口溫度不高,這點(diǎn)非常迷惑輪機(jī)管理人員。冷卻水進(jìn)出口溫度往往是課本上判斷主機(jī)冷卻水系統(tǒng)是否正常的主要因素之一。由于該輪主機(jī)在缸套上部的外表面加工了一個(gè)高約100mm,深度約60mm的圓弧形凹槽(見簡(jiǎn)圖),其目的應(yīng)當(dāng)是為了加強(qiáng)該部位的冷卻效果,形成一種薄避強(qiáng)背的結(jié)構(gòu),但該凹槽又造成了該部位冷卻水流道的突然變大,水壓會(huì)進(jìn)一步的降低,更容易產(chǎn)生汽化現(xiàn)象,異常水垢基本都

18、出現(xiàn)在該區(qū)域。由于其形狀的特殊性,也容易形成蒸汽空腔,使得該位置的冷卻進(jìn)一步惡化。5. 主機(jī)長(zhǎng)期以來的缸套過度磨損和漏水問題總認(rèn)為是主機(jī)本身的設(shè)計(jì)問題,或者是該輪使用中超負(fù)荷了。 但,實(shí)際上該輪主機(jī)的負(fù)荷并不高,主機(jī)正常負(fù)荷下的排氣溫度僅僅為310°左右,爆壓不到12Mpa,根據(jù)說明書的規(guī)定,負(fù)荷是不大的。很多時(shí)候設(shè)備發(fā)生故障,從說明書及課本上是找不到答案的。就需要輪機(jī)管理人員從原理上進(jìn)行分析,有些基礎(chǔ)理論知識(shí)從表面上看好像與工作的直接聯(lián)系不大,可實(shí)際上并非如此。尤其是高級(jí)輪機(jī)管理人員,往往對(duì)故障的分析要從源頭做起,不能讓故障的表面現(xiàn)象及以往的分析所迷惑。另外一個(gè)方面就是對(duì)已經(jīng)發(fā)生故

19、障設(shè)備的檢查非常重要,該輪主機(jī)缸套外表面上部非正常水垢現(xiàn)象是長(zhǎng)期存在的,但這種非正?,F(xiàn)象沒有能夠引起輪機(jī)管理人員足夠的重視。這需要兩個(gè)方面的要求,一,細(xì)心的觀察;二,有一定的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。應(yīng)當(dāng)說,作為營(yíng)運(yùn)船舶的從業(yè)人員,經(jīng)驗(yàn)是非常重要的。無論是輪機(jī)管理還是船舶駕駛,都需要非常豐富的經(jīng)驗(yàn)去支持。沒有見過正常的缸套外表面水垢,就無法比較出非正常的缸套冷卻面。這就是經(jīng)驗(yàn)。僅僅書本知識(shí)是無法做到這點(diǎn)的。當(dāng)然,沒有理論支持同樣也無法發(fā)現(xiàn)及解決這個(gè)問題。應(yīng)當(dāng)說,現(xiàn)代船舶設(shè)備在設(shè)計(jì)及施工階段,其缺陷是經(jīng)常存在的,所以,設(shè)備本身在不斷的更新,不斷的彌補(bǔ)自己的缺陷。但有些故障是使用管理中造成的,并非是設(shè)計(jì)制造中的問題。作為輪機(jī)管理人員,要從原理上進(jìn)行分析,查找設(shè)備故障的根本原因,而不是一味的將自己無法查找的設(shè)備故障歸結(jié)為設(shè)備本身的設(shè)計(jì)問題。應(yīng)當(dāng)說,船用設(shè)備本身的可靠性都是挺高的。只要嚴(yán)格按照說明書的要求進(jìn)行維護(hù)管理,一般情況下是很少出現(xiàn)一些奇怪故障。由于船舶管理人員的流動(dòng)性;人員素質(zhì)的參差不齊;岸基地的支持等等方面一直都困擾著設(shè)備的有效管理。這樣往往導(dǎo)致了設(shè)備故障的多發(fā)。而且,很多時(shí)候,是綜合性故障。一個(gè)故障的產(chǎn)生是多個(gè)故障元素所導(dǎo)致,這樣的故障排查及解決的難度就會(huì)比較大。筆者大致算了一筆賬,該輪由于冷卻水系統(tǒng)的偏差,造成更換了至少30多只缸套,如果在正常情況下,最多更換一批缸套,也就是多更

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