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文檔簡介

1、新型干法水泥全方位的精細(xì)化管理張傳行 中國聯(lián)合水泥有限公司(273125)隨著中國經(jīng)濟(jì)突飛猛進(jìn)的發(fā)展,中國水泥工業(yè)不斷地調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),改變發(fā)展模式,到2009年底新型干法水泥生產(chǎn)線已達(dá)到1113條,水泥總產(chǎn)量已達(dá)到16.38億噸,新型干法水泥的比例已達(dá)到72.5% , 但目前我國新型干法水泥企業(yè)間熟料質(zhì)量的差距很大,先進(jìn)企業(yè)熟料28天抗壓強(qiáng)度為6270MPa,有很多企業(yè)則是5062MPa;各種消耗指標(biāo)也存在著明顯的差距,熟料標(biāo)準(zhǔn)煤耗先進(jìn)企業(yè)已降到105kg/t,但有較多2500t/d以上生產(chǎn)線,熟料標(biāo)準(zhǔn)煤耗仍高于115kg/t,相差10%以上;其它消耗仍有較大差異,如噸熟料耐火材料的消耗,象海

2、螺先進(jìn)的企業(yè)只有0.25kg/t,而其它企業(yè)還在0.5kg/t以上;設(shè)備綜合運(yùn)轉(zhuǎn)率有的達(dá)到93%95%,而部分2500t/d以上生產(chǎn)線在90%以下。在市場競爭如此激烈的今天,企業(yè)走向微利甚至無利時代,利潤空間在逐步縮小,企業(yè)間靠練內(nèi)功、抓管理、走精細(xì)化管理之路,提升企業(yè)的競爭能力,被廣大水泥企業(yè)所重視。新型干法水泥管理的精細(xì)化,應(yīng)當(dāng)由過去單純的生產(chǎn)過程管理延伸到項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)調(diào)試,因在項(xiàng)目建設(shè)過程中管理粗放,生產(chǎn)調(diào)試不精細(xì),給未來的設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn),生產(chǎn)管理埋下長期的隱患,由“項(xiàng)目建設(shè)的低投入”,帶來“生產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)的高支出”。應(yīng)形成項(xiàng)目建設(shè)、生產(chǎn)調(diào)試、運(yùn)行操作、生產(chǎn)管理等全方位的精細(xì)化,使新型干法水泥生產(chǎn)

3、實(shí)現(xiàn)長久可持續(xù)低成本、低維護(hù)、高運(yùn)轉(zhuǎn),逐步走向“低能耗、低污染、低排放”的低碳經(jīng)濟(jì)時代。1 項(xiàng)目建設(shè)的精細(xì)化1.1 技術(shù)論證新型干法水泥生產(chǎn)線、水泥粉磨站從項(xiàng)目建設(shè)要精心論證,不能為將來項(xiàng)目投產(chǎn)后留下隱患,但有的項(xiàng)目業(yè)主對項(xiàng)目論證不充分,只顧工期,不顧技術(shù)的可行性,如有的新型干法生產(chǎn)線在生料粉磨工藝選擇上,只憑一時節(jié)省投資,選用傳統(tǒng)的粉磨工藝,而不選用高效粉磨設(shè)備如立磨、輥壓機(jī)等,結(jié)果投產(chǎn)后,生料的電耗要比同規(guī)模的立磨高5kWh/t以上,在選用節(jié)能高效設(shè)備方面,沒有進(jìn)行嚴(yán)格的論證,選用落后產(chǎn)品,造成投產(chǎn)后電耗升高,設(shè)備維護(hù)費(fèi)用增高。1.2 建設(shè)投入項(xiàng)目建設(shè)投入不足,表現(xiàn)在時間上、資金上、技術(shù)上

4、。首先是項(xiàng)目一開始只抓工期,不顧質(zhì)量,本來需要10個月投產(chǎn)的,8個月完成,為確保投產(chǎn)工期,日夜加班趕進(jìn)度,在這種工作壓力情況下,施工單位只好一心趕工期,不注意施工的細(xì)節(jié),出現(xiàn)土建質(zhì)量不合格,更有甚者為加快工程進(jìn)度,直接更改工程設(shè)計(jì)方案,不通過設(shè)計(jì)部門同意,隨意進(jìn)行變更,如某廠的水泥磨房本設(shè)計(jì)為混凝土結(jié)構(gòu),為加快工期,私自改為鋼結(jié)構(gòu),且沒有設(shè)計(jì)部門的同意,未經(jīng)專門的鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),結(jié)果整體性較差,致使33m高的提升機(jī)隨框架發(fā)生共振,電機(jī)、減速機(jī)不同心,斷聯(lián)接銷子,運(yùn)轉(zhuǎn)不到一個月將減速機(jī)殼體振裂,影響生產(chǎn),對磨房鋼結(jié)構(gòu)進(jìn)行加固,但振動仍不能消除,甚至?xí)蚣庸毯笫芰Σ缓侠?,引起更大的隱患。1.3 設(shè)備采

5、購在設(shè)備采購方面,技術(shù)與采購脫節(jié),管采購的當(dāng)然從商務(wù)方面考慮,首先是價格,至于質(zhì)量是后續(xù)的事,只要價格低,領(lǐng)導(dǎo)看到的最直觀的是價格。在市場經(jīng)濟(jì)條件下,當(dāng)然一分錢一分貨,好錢有可能無好貨,但錢少肯定無好貨,如某水泥粉磨站,在選定收塵器時,沒采納設(shè)計(jì)院及技術(shù)人員的建議,選擇了價格相對低而制造質(zhì)量相對較差的廠家,結(jié)果整條線最容易出問題的是收塵器,曾出現(xiàn)破收塵袋,收塵風(fēng)機(jī)風(fēng)葉開機(jī)不到5分鐘就變形,廠家主動來更換,并將葉片加厚改進(jìn)。同時設(shè)備采購不是單純的有形設(shè)備的采購,也包括說明書、技術(shù)參數(shù)、設(shè)備外形尺寸等技術(shù)數(shù)據(jù)的提交。有些設(shè)備廠家提供的技術(shù)資料不全,在設(shè)備安裝過程中,土建施工的尺寸按照設(shè)計(jì)院提供圖紙

6、施工,但設(shè)備到廠后,發(fā)現(xiàn)設(shè)備技術(shù)數(shù)據(jù)與早期的土建不一致,要么土建變更,要么設(shè)備基礎(chǔ)采用鋼結(jié)構(gòu)進(jìn)行過渡變更,給項(xiàng)目建設(shè)帶來困難,精細(xì)的做法應(yīng)是采購合同簽訂后,由采購人員負(fù)責(zé)收集,將設(shè)備廠家提供的設(shè)備資料一式兩份,一份交設(shè)計(jì)院,一份提供給建設(shè)單位,設(shè)計(jì)部門按此設(shè)計(jì),建設(shè)單位待設(shè)備到廠后將其與設(shè)備進(jìn)行核對,并且按圖紙進(jìn)行土建施工。1.4 設(shè)備安裝設(shè)備安裝應(yīng)當(dāng)按規(guī)范“精裝細(xì)安嚴(yán)調(diào)試”,應(yīng)有的程序不能簡化,尺寸要合圖紙要求,有的建設(shè)單位為節(jié)省投資,不用專業(yè)的安裝隊(duì)伍,自已組織有電焊、氣割及簡單安裝知識的維修人員進(jìn)行安裝,既沒有安裝專業(yè)知識,又無安裝專業(yè)技能,不按圖施工,出現(xiàn)問題無法追溯,特別是大型精密設(shè)

7、備如窯、磨、輥壓機(jī)等,有的軸線找不正,安裝誤差大,間隙不合要求,不能按圖施工驗(yàn)收。在時間上投入更少,本應(yīng)四個月完成的單項(xiàng),要求2個月完成,工期趕得緊,沒有時間保證細(xì)節(jié),有的間隙大,有的螺絲松動,有的軸線不正,有的焊接不密實(shí),出現(xiàn)漏風(fēng)漏料現(xiàn)象,為生產(chǎn)運(yùn)行帶來后患。2 生產(chǎn)調(diào)試的精細(xì)化2.1 按設(shè)備規(guī)程進(jìn)行調(diào)試生產(chǎn)調(diào)試是設(shè)備安裝后,正常運(yùn)轉(zhuǎn)前既對設(shè)備內(nèi)在質(zhì)量及性能的檢驗(yàn),也是對設(shè)備安裝質(zhì)量檢驗(yàn)的重要過程,能夠發(fā)現(xiàn)設(shè)備、電器本身及安裝存在的問題,并且能調(diào)試設(shè)備達(dá)到良好的工作狀態(tài),及時解決出現(xiàn)的問題,摸索出相應(yīng)的操作參數(shù),掌握操作規(guī)律,必須按設(shè)備說明書要求,按設(shè)備規(guī)范的時間、程序進(jìn)行,不能超負(fù)荷,不能

8、將設(shè)備、工藝、電器等各方面的隱患留在生產(chǎn)運(yùn)行過程中,將所有暴露出的問題立即解決,在調(diào)試過程中先制定試車計(jì)劃,按計(jì)劃進(jìn)行,作好調(diào)試記錄,如表1。2.2 加足潤滑油,建立潤滑檔案生產(chǎn)調(diào)試的前提是“油、水、氣、電、信、料”六路全通,首先是加足潤滑油,建立潤滑檔案,這是調(diào)試和生產(chǎn)的關(guān)鍵,不論設(shè)備到廠是否加油,都要重新打開檢查,做到萬無一失,有的單位在試車過程中對減速機(jī)、電滾筒等不進(jìn)行檢查,認(rèn)為有油,開機(jī)一試即燒損電機(jī)。在調(diào)試前應(yīng)將設(shè)備說明書、操作規(guī)程等技術(shù)資料收集全,制定加油方案,按照設(shè)備要求提出油質(zhì)、油量等計(jì)劃,制定加油記錄表,如表2,并檢查是否做到各路相通。2.3 培訓(xùn)操作員工在生產(chǎn)調(diào)試前應(yīng)先對操

9、作員工進(jìn)行技術(shù)技能培訓(xùn),了解工藝過程,掌握操作技能,為生產(chǎn)精細(xì)化運(yùn)行管理打下基礎(chǔ),請?jiān)O(shè)備廠家來人現(xiàn)場指導(dǎo),嚴(yán)格按設(shè)備性能要求進(jìn)行操作,有的水泥粉磨站,選用了輥壓機(jī)高效粉磨工藝,但在調(diào)試前沒有對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn),對生產(chǎn)工藝不熟,只是由電工開機(jī)停機(jī),不知相互關(guān)聯(lián),經(jīng)常出現(xiàn)因操作有誤造成設(shè)備故障,如輥壓機(jī)停機(jī)順序不熟,壓死出輥壓機(jī)提升機(jī),沖掉輥壓機(jī)側(cè)板,在緊急停磨難時,沒有停收塵器風(fēng)機(jī)將輸送斜槽壓死等。因此在新項(xiàng)目投產(chǎn)前應(yīng)先對員工進(jìn)行培訓(xùn),為生產(chǎn)調(diào)試乃至將來生產(chǎn)運(yùn)行打下良好基礎(chǔ)。3 生產(chǎn)管理的精細(xì)化生產(chǎn)管理的精細(xì)化是指生產(chǎn)過程中的管理細(xì)化到能用數(shù)字進(jìn)行量化,對每一過程都能有指標(biāo)控制,實(shí)現(xiàn)由定性到定量

10、,形成規(guī)律性的固定模式,便于操作,易于考核。如某公司5000t/d帶純低溫余熱發(fā)電新型干法水泥生產(chǎn)線,隨著近幾年來操作管理的精細(xì)化,不斷推行工藝精細(xì)化管理方案,窯的產(chǎn)能不斷提高,由原來的不足5000t/d,逐漸提高到55005600t/d,熟料煤耗由原來的127kg/t降到108kg/t,熟料質(zhì)量穩(wěn)步提高,28天抗壓強(qiáng)度由55.5MPa提高到62.4MPa,噸熟料余熱發(fā)電達(dá)到36.5kWh/t,這主要靠精細(xì)化操作,穩(wěn)定窯的熱工制度,保持風(fēng)、煤、料的平衡,加強(qiáng)設(shè)備潤滑與計(jì)劃檢修管理。形成一套完整的工藝精細(xì)化管理方案。從原材料的采購、備品備件的招標(biāo)、原材料的均化、生料制備、熟料煅燒等進(jìn)行一系列的精

11、細(xì)化管理方案,其中還包括設(shè)備潤滑、維護(hù)、保養(yǎng)等管理。實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)管理由過去的“粗放型”向“精細(xì)化”過渡,原材料進(jìn)廠由“隨機(jī)型”向“控制型”轉(zhuǎn)變。3.1 建立原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),精細(xì)控制石灰石及煤的質(zhì)量新型干法水泥生產(chǎn)過程的精細(xì)化,首先是原材料進(jìn)廠指標(biāo)控制的精細(xì),各種材料有成分含量控制指標(biāo),有波動范圍,對大綜原材料進(jìn)行指標(biāo)量化,特別是石灰石和煤,因石灰石用量大,且大部分企業(yè)礦點(diǎn)較多,成分變化大,有的企業(yè)沒有自己的礦山,靠購進(jìn)外部礦石,每個礦點(diǎn)的CaO 、MgO及其它成分波動較大,礦石搭配不好,生料成分波動,如某廠因沒有自已固定的石灰石礦山,靠收購當(dāng)?shù)馗鏖_采戶的礦石,含有較多的表層土,成分不一,波動較大

12、,如不對其進(jìn)行精細(xì)化的控制,生料成分波動較大,直接影響到熟料的煅燒,于是在生產(chǎn)控制過程進(jìn)行多礦按比例搭配,如表3。以1小時為時間單位,不同礦點(diǎn)的石灰石按噸位搭配,直接進(jìn)入機(jī)口,搭配后多余的石灰石,分開區(qū)域進(jìn)行存放,然后用鏟車從料堆上按缺量進(jìn)行補(bǔ)入機(jī)口,破碎后的石灰石再經(jīng)圓形預(yù)均化場均化,石灰石CaO含量達(dá)到50.5%,且標(biāo)準(zhǔn)偏差為0.3%。石灰石的質(zhì)量穩(wěn)定,決定了生料的穩(wěn)定性,入窯生料CaO的合格率由原來的85%88%提高到95%以上,入窯生料三率值合格率由原來的89%提高到95%以上,為生料穩(wěn)定打下良好基礎(chǔ)。礦石搭配前后生料飽和比變化如圖1、圖2。煤不但為熟料煅燒提供熱量,而且煤灰的成分還是

13、熟料的組成部分,煤質(zhì)變化不但引起窯內(nèi)熱工制度的不穩(wěn)定,還會引起熟料成分的變化。煤灰中Al2O3含量的升高,會使熟料中鋁氧率增高,料子發(fā)粘,易結(jié)球、結(jié)窯皮,惡化窯內(nèi)狀況;煤灰中SiO2含量的升高,使熟料硅率升高,熟料飽和比降低,熟料強(qiáng)度下降。有的新型干法水泥廠對此認(rèn)識不足,沒有引起足夠的重視,還沿用過去立窯生產(chǎn)工藝的方法,再加上人員在管理意識上停留在原來的立窯生產(chǎn)水平上,對原煤的成分變化不夠重視,亦無采取相應(yīng)的均化措施,受市場的影響,煤的來源不固定,重視價格,輕視質(zhì)量,或者只考慮煤發(fā)熱量的大小,沒有考慮成分波動范圍的大小,使煤粉成分變化較大,煤粉質(zhì)量變化如圖3、圖4。通過制定煤的采購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),實(shí)

14、行精細(xì)化管理,加強(qiáng)煤質(zhì)的嚴(yán)格把關(guān),煤質(zhì)不僅符合煤的發(fā)熱量的要求,還要控制煤發(fā)熱量和煤灰分的均勻性,改變過去只要求發(fā)熱量大于某一低限值的做法,增加礦點(diǎn),穩(wěn)定供貨渠道,控制中間運(yùn)輸環(huán)節(jié)等,煤的灰分控制指標(biāo)由過去的A 25%改為灰分在19%22%,從源頭把關(guān),控制煤灰分的變化,煤的熱值相對穩(wěn)定,嚴(yán)禁進(jìn)廠煤直接入機(jī)口提升機(jī)入庫,必須通過預(yù)均化場進(jìn)行預(yù)均化,加大煤的儲量,使煤粉質(zhì)量穩(wěn)定,如圖5、圖6為煤粉質(zhì)量變化圖。通過對石灰石和煤的控制,熟料成分穩(wěn)定,窯內(nèi)熱工制度穩(wěn)定,窯皮掛得平穩(wěn)均勻,不但減少了結(jié)圈、長厚窯皮等故障,還延長了耐火磚的使用周期,由原來的不足6個月達(dá)到10個月。3.2 設(shè)備管理的精細(xì)化設(shè)

15、備管理的精細(xì)化,主要從設(shè)備潤滑、設(shè)備維修、故障預(yù)案管理等三方面進(jìn)行精細(xì)化管理。避免過去潤滑不規(guī)范,加油不及時,油質(zhì)不固定,人員不專一,造成油位時高時低,甚至因缺油造成潤滑不良,損壞設(shè)備的現(xiàn)象;解決過去設(shè)備檢修不定期,無計(jì)劃,帶來設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率低的問題;實(shí)行設(shè)備故障預(yù)案管理,以防代修,以防為主及時排除設(shè)備隱患,提高設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率及完好率。3.2.1 設(shè)備潤滑的精細(xì)化(1)加強(qiáng)潤滑培訓(xùn),強(qiáng)化設(shè)備潤滑管理,學(xué)習(xí)先進(jìn)的設(shè)備管理經(jīng)驗(yàn)與做法,改變過去“有油比沒油好,油多比油少好”的觀念,樹立“精細(xì)管理,合理潤滑”才最好的潤滑理念,實(shí)現(xiàn)“干則無水,凈則無塵”最基本的潤滑條件。(2)對設(shè)備實(shí)行“五定原則” 即定潤滑點(diǎn)

16、、定油質(zhì)、定加油時間、定加油量、定加油人員,將全部潤滑點(diǎn)統(tǒng)一列出,由設(shè)備管理部門進(jìn)行定期抽查,看加油記錄,看設(shè)備潤滑情況,看潤滑油質(zhì)是否達(dá)標(biāo)。(3)對進(jìn)廠潤滑油取樣送檢分析,不合格的油品杜絕進(jìn)入潤滑系統(tǒng)。每進(jìn)一批取樣一批,分析一批,以油質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告的數(shù)據(jù)為依據(jù),從源頭上把好第一關(guān)。(4)加強(qiáng)油質(zhì)的運(yùn)輸與儲存環(huán)節(jié)的管理。實(shí)行過程“三過濾”原則,杜絕加油工具不專一,油筒亂換,油質(zhì)相混雜,存放沒有固定的地點(diǎn),污染嚴(yán)重的現(xiàn)象發(fā)生。(5)加強(qiáng)潤滑管理與考核。將潤滑全過程進(jìn)行責(zé)任分解,落實(shí)到人,防止走過場。每車間定一人專職加油工,由設(shè)備主任負(fù)責(zé)管理,對該車間所有設(shè)備進(jìn)行加油管理,每加一臺設(shè)備,記錄一臺,做到

17、不漏加,不重復(fù)加油,完全按照規(guī)范要求進(jìn)行潤滑操作,克服過去沒有專職加油工,由設(shè)備維修巡檢工代加,人員不固定,標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一,時多時少,有的設(shè)備超過油位上限,造成設(shè)備發(fā)熱現(xiàn)象。表4設(shè)備潤滑表設(shè)備編號設(shè)備名稱及規(guī)格潤滑部位潤滑點(diǎn)數(shù)潤滑方式潤滑劑使用周期加油人名 稱標(biāo)準(zhǔn)代號一次加油量L更換周期LZ0011#生料磨磨機(jī)軸瓦2強(qiáng)制150#機(jī)械油15010個月王強(qiáng)LZ002減速機(jī).3.2.2 設(shè)備按計(jì)劃檢修新型干法水泥生產(chǎn)線的設(shè)備是一條線,任何一臺設(shè)備出現(xiàn)故障會影響整條線的正常運(yùn)行,過去為了少投資,哪臺設(shè)備有問題,檢修哪臺設(shè)備,出現(xiàn)頭痛醫(yī)頭,腳痛醫(yī)腳的現(xiàn)象,沒有考慮全條線的狀況,會影響大局,使整條線的設(shè)備潛能

18、不能得到發(fā)揮,采取精細(xì)化管理后,加強(qiáng)設(shè)備檢修的計(jì)劃性,提前巡檢,提前發(fā)現(xiàn)設(shè)備存在的隱患,早制定計(jì)劃,早做檢修的準(zhǔn)備工作,把設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)按周期進(jìn)行檢修,即節(jié)約了時間,提高了設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)率。將各設(shè)備按計(jì)劃進(jìn)行列表,如表5。每次檢修可將設(shè)備集中在統(tǒng)一時間內(nèi),將工具、人員、材料等集中在一起,節(jié)約了各種資源,降低了維修成本,提高了工作效率。并能按計(jì)劃檢修項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)一驗(yàn)收把關(guān),保證檢修質(zhì)量。每年可減少停窯次數(shù)23次,提高設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率4%左右。表5 裝備管理計(jì)劃設(shè)備大修理序號設(shè)備所在區(qū)域設(shè)備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量耗用主材主材費(fèi) (萬元)人工費(fèi) (萬元)費(fèi)用合計(jì)計(jì)劃實(shí)施時間主要內(nèi)容備注1磨房二樓鏈條FU410米271

19、1更換2磨房鏈條、耳環(huán)400套25更換3包裝拖帶B600米606更換4磨房階梯襯板2.2*6.5 塊10010更換5磨房護(hù)板2.2*6.5塊1410更換3.2.3 故障預(yù)案管理新型干法水泥生產(chǎn)設(shè)備管理已由定期維修管理、計(jì)劃維修管理向故障預(yù)案管理發(fā)展,為配件或設(shè)備創(chuàng)造良好的內(nèi)外環(huán)境,將水泥生產(chǎn)運(yùn)行管理中的部分修理費(fèi)用轉(zhuǎn)入到生產(chǎn)運(yùn)行故障預(yù)案管理中,建立設(shè)備故障預(yù)案,實(shí)行預(yù)案管理制度,改變傳統(tǒng)的以修為主設(shè)備管理模式,推行“以防代修,以防為主”的管理思想,在平時管理中加強(qiáng)設(shè)備的隱患排除,及時記錄設(shè)備運(yùn)行實(shí)時信息,分析存在的問題,對表現(xiàn)出的各種癥狀、特點(diǎn)進(jìn)行總結(jié)分析,對各種潛在隱患進(jìn)行判斷處理,通過定性

20、到定量總結(jié),對成熟的經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行固化,形成可行的操作方法。3.3 精細(xì)操作新型干法水泥窯系統(tǒng)的精細(xì)操作,是窯系統(tǒng)及余熱發(fā)電系統(tǒng)熱工制度穩(wěn)定,窯用風(fēng)與發(fā)電取風(fēng)合理匹配的關(guān)鍵。樹立新型干法純低溫余熱發(fā)電系統(tǒng),以熟料煅燒為主,以發(fā)電為輔的思想,避免余熱發(fā)電系統(tǒng)與熟料煅燒“爭風(fēng)”的現(xiàn)象,杜絕人為提高出預(yù)熱器系統(tǒng)廢氣溫度,盲目追求單位熟料發(fā)電量的做法,實(shí)現(xiàn)真正意義上的“純低溫余熱發(fā)電”,是最合理的余熱回收利用,使新型干法熟料煅燒系統(tǒng)的工藝參數(shù)不受余熱發(fā)電系統(tǒng)的任何人為影響,實(shí)現(xiàn)“風(fēng)、煤、料”平衡。對生料下料量、窯速、喂煤量、預(yù)熱器的溫度壓力、分解爐分解率等各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)進(jìn)行精細(xì)摸索,形成一個較穩(wěn)定的調(diào)節(jié)范圍,在不同的情況下進(jìn)行微調(diào)整,控制出一級預(yù)熱器的溫度在330左右,此溫度決定了廢氣帶走熱量,對于有余熱發(fā)電系統(tǒng)的,能夠回收,但也不能過高,廢氣余熱回收率畢竟不是100%,溫度升高會帶來整個系統(tǒng)熱耗的增加。對熟料冷卻余風(fēng)溫度要控制在200左右,溫度高使廢氣帶走熱量增加,系統(tǒng)熱耗高。入窯生料分解率維持在93%95%,通過操作積累,將各操作參數(shù)進(jìn)行摸索總結(jié),形成穩(wěn)定的調(diào)整范圍,在實(shí)踐的基礎(chǔ)上進(jìn)行固化,表6為某2500t/d線操作參數(shù)。表6 操作參數(shù)生料量窯速喂煤量高溫風(fēng)機(jī)煙室分解爐頭煤尾煤轉(zhuǎn)速閥門溫度壓力溫度壓力分

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