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文檔簡介

1、大型汽輪機汽缸膨脹不暢的分析及改進摘要:針對國產(chǎn)改進型300MW汽輪機因缸體膨脹不暢導(dǎo)致軸瓦冷態(tài)負荷分配不均,汽封磨損、延長暖機時間等缺陷;分析產(chǎn)生缸體膨脹不暢的原因;對消除滑銷系統(tǒng)卡澀、改進推拉結(jié)構(gòu)、管道與缸體的連接方式、基礎(chǔ)臺板的材質(zhì)及潤滑系統(tǒng)的改進等方面提出相應(yīng)的措施關(guān)鍵詞:膨脹不暢 滑銷系統(tǒng) 材質(zhì) 推拉結(jié)構(gòu)一 概述國產(chǎn)改進型300MW汽輪機系上海汽輪機廠生產(chǎn)的N300-16.5/535/535中間再熱凝汽式、單軸四缸四排汽汽輪機組,其滑銷系統(tǒng)及膨脹方向如圖1所示 汽輪機高中壓靜止部分的死點在汽輪機縱向軸線與中低壓軸承座(#3)底部橫向鍵中心線的交點上,高、中壓靜止部件以死點向前膨脹,前

2、軸承座(#1)在高壓外缸貓爪的推動下將向前移動約32mm,中軸承座(#2)在中壓外缸貓爪的推動下將向前移動約17mm。推力軸承裝于中軸承座(#2)內(nèi),運行時,推力軸承帶動整個軸系隨中軸承座(#2)向前移動,這時高壓轉(zhuǎn)子以推力軸承為死點向前膨脹,中壓轉(zhuǎn)子以推力軸承為相對死點向與高壓轉(zhuǎn)子相反的方向膨脹。在啟動、運行期間,動靜部分分別以各自死點為中心定向膨脹。高壓缸為正差脹,中壓缸啟動時為正差脹,低壓缸、低壓缸為負差脹。該類型機組自投產(chǎn)以來,均發(fā)生了高壓、中壓缸缸體膨脹不暢的現(xiàn)象,并且隨著運行時間的推移、機組啟停次數(shù)的增加,越來越嚴重,造成了各種缺陷:軸瓦冷態(tài)負荷分配不均,聯(lián)軸器不能按正常中心值聯(lián)結(jié)

3、;缸體變形;啟、停機過程低壓缸差脹大;動靜碰磨;延長暖機時間等缺陷,二原因分析缸體膨脹不暢既有滑銷系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計失誤、管道與缸體連接方式不正確的原因,又與滑銷系統(tǒng)的運行方式、檢修工藝等方面有關(guān)。1. 軸承座無潤滑膨脹1)由于制造廠原設(shè)計的臺板油路彎多線長,注油阻力大,注入的新油很難將油槽內(nèi)的舊油排出,致使油槽內(nèi)的潤滑油失去流動性,被高溫烤結(jié)固化后失去潤滑功效,增大了摩擦系數(shù)2)注油周期過長,由于舊油已經(jīng)固化,新油只能局部注入或無法注入,造成無潤滑摩擦2. 滑銷系統(tǒng)卡澀1) 軸承座與基礎(chǔ)臺板的配合不符合標準,接觸不均勻或接觸面積未達到75以上,如:大壩電廠前軸承座(#1)與西側(cè)的#3、#4臺板存在

4、0.080.25mm的間隙2) 由于長期運行或檢修的原因,基礎(chǔ)臺板部分位置出現(xiàn)拉毛現(xiàn)象3) 由于縱銷和銷槽的材質(zhì)選取不合理,或安裝時有異物進入銷槽,軸承座在膨脹、收縮時產(chǎn)生毛刺4) 由于汽封間隙調(diào)整不當,運行時軸封漏汽竄入銷槽、臺板中,引起銹蝕3. 缸體與軸承座推拉結(jié)構(gòu)不合理原設(shè)計中,汽缸的膨脹、收縮是由其汽缸貓爪來傳遞的1)當滑銷系統(tǒng)各部分間隙調(diào)整不當或高壓缸、中壓缸兩側(cè)膨脹、收縮不均勻時,左右兩只汽缸貓爪傳遞的推拉力亦不同,甚至只有單側(cè)的汽缸貓爪傳遞拉力,從而使軸承座承受偏心的推拉力,軸承座下的縱銷單側(cè)受力,容易導(dǎo)致縱銷與鍵槽咬合,增大了汽缸膨脹、收縮時的摩擦力,造成膨脹不暢。由于汽缸存在

5、軸向、橫向兩個方向的膨脹和收縮,長時間的單側(cè)膨脹、收縮受阻,會造成汽缸跑偏、變形。這樣直接造成汽缸的立銷和貓爪橫銷受到剪切和擠壓,檢修時無法調(diào)整其間隙。同時,缸體的跑偏、變形又加大了軸承座的偏心推拉力,產(chǎn)生更大的摩擦力,甚至產(chǎn)生毛刺,進一步惡化了膨脹、收縮的不利條件,這樣就產(chǎn)生了惡性循環(huán)。 2) 由于軸承座受到的推拉力由貓爪作用于中分面,而受到的摩擦力作用于底面,這樣就對軸承座產(chǎn)生了一個翻轉(zhuǎn)力矩,且使軸承座與臺板發(fā)生線性摩擦,摩擦力增大,不利于汽缸的膨脹、收縮 M軸承座貓爪推、拉力F摩擦力f機組膨脹、收縮時,若發(fā)生卡澀現(xiàn)象,則M增大,軸承座的翻轉(zhuǎn)度增大,造成軸瓦與轉(zhuǎn)子的揚度不一致,軸瓦的負荷分

6、配不均,從而產(chǎn)生軸瓦溫度高,軸系發(fā)生振動、嚴重的燒瓦等事故大壩發(fā)電廠的#1、#2機組存在著典型的膨脹不暢及由此帶來的各種嚴重的問題:(1) 由于缸體變形,貓爪橫銷無法取出,不能進行檢修(2) 中軸承座(#2)底部的滑銷發(fā)生卡澀,其在停機、冷態(tài)下無法收縮到原位(中軸承座在冷態(tài)下,基本處于比原位膨脹45mm的位置),致使中軸承座(#2)和中低軸承座(#3)受到中壓缸極大的拉應(yīng)力,反向翻轉(zhuǎn)變形。由于軸承座傾斜,冷態(tài)下軸瓦的揚度、標高發(fā)生變化,軸瓦的負荷分配不均,無法按設(shè)計要求進行調(diào)整,由于熱態(tài)下,當機組膨脹出去后,軸承座與軸瓦恢復(fù)正常的揚度與標高,軸瓦負荷分配符合設(shè)計要求,所以在冷態(tài)下只能依據(jù)經(jīng)驗減輕或加重相應(yīng)軸瓦的負荷,即進行聯(lián)軸器的非標準調(diào)整,大壩電廠的#2機組中低聯(lián)軸器冷態(tài)下的高差達1.10mm(標準為0.25mm),并由此產(chǎn)生了汽封間隙難于調(diào)整,啟動時造成動靜摩擦、軸瓦溫度高、磨損、暖機時間加長等問題。停機時,由于中軸承座不能及時回收,轉(zhuǎn)子的死點在中軸承座內(nèi),當轉(zhuǎn)子回收后,造成低壓缸差脹報警,甚至動靜碰磨。勵磁機轉(zhuǎn)子與#11、#12軸瓦發(fā)生軸向磨損(軸瓦烏金軸向磨損10mm以上) (3) 管道與缸體的連接方式不正確:安裝時未能充分考慮到管道對缸體膨脹與收縮的影響,管道與缸體采用硬連接

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