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文檔簡介
1、提高鋼筋電渣壓力焊一次合格率陜西宏遠(yuǎn)建設(shè)(集團(tuán))有限公司宏遠(yuǎn)QC小組2013年2月28日提高鋼筋電渣壓力焊一次合格率陜西宏遠(yuǎn)建設(shè)(集團(tuán))有限公司 宏遠(yuǎn)QC小組一、工程慨況宏遠(yuǎn)大廈位于安康市大橋南路東側(cè),主體為框架剪力墻結(jié)構(gòu),地下二層,地上住宅部分28層、酒店部分20層,建筑總高度住宅部分88.3米、酒店部分82.2米,總建筑面積38927。主體結(jié)構(gòu)豎向鋼筋連接接頭多達(dá)4萬個,為保證施工質(zhì)量,降低工程成本,加快工程進(jìn)度,對工程結(jié)構(gòu)中的豎向鋼筋連接采用電渣壓力焊焊接技術(shù)。二、QC小組概況表2-1 QC小組概況表 制表人:李貴強(qiáng) 制表時間:2012年8月26日表2-2 QC小組成員表制表人:李貴強(qiáng)
2、制表時間:2012年8月21日攝影人:盧洪波 攝影時間:2012年8月22日圖2-3 宏遠(yuǎn)QC小組第一次會議表2-3 QC小組活動時間表制表人:李貴強(qiáng) 制表時間:2012年8月27日三、選題理由理由一: 豎向鋼筋電渣壓力焊容易出現(xiàn)軸線偏移、接頭夾渣、焊包不均等質(zhì)量通病,而焊接接頭又列為“特殊過程” ,必須嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。理由二:項(xiàng)目部質(zhì)量員反饋,在8月期間的鋼筋電渣壓力焊焊接后的100%外觀檢查,焊接一次合格率僅約80%。雖然已對不合格接頭進(jìn)行100%返工重焊,但仍對工程質(zhì)量造成隱患。理由三:鋼筋電渣壓力焊是樓層結(jié)構(gòu)施工的首道工序,一次合格率低,導(dǎo)致了返工量的增加,使鋼筋焊接時間增加了40%(返工
3、的時間約是一次合格焊接的一倍),嚴(yán)重影響了下道工序(鋼筋綁扎)的施工,延誤了施工進(jìn)度?;谝陨侠碛?,我們選定了本次QC小組活動的課題:“提高鋼筋電渣壓力焊一次合格率”。四、現(xiàn)狀調(diào)查 1、現(xiàn)狀調(diào)查2012年9月的施工期間,QC小組對鋼筋電渣壓力焊焊接質(zhì)量進(jìn)行了5次抽樣檢查:共檢查了焊接接頭1000個,一次合格的接頭有830個(一次不合格170個),鋼筋電渣壓力焊一次合格率僅為83。檢查結(jié)果及分析如:表4-1 2012年9月五次抽查結(jié)果統(tǒng)計(jì)表制表人:李貴強(qiáng) 制表時間:2012年9月27日制圖人:李貴強(qiáng) 制圖時間:2012年9月27日圖4-2 2012年9月五次抽查結(jié)果折線圖針對鋼筋電渣壓力焊一次不
4、合格的170樣品的質(zhì)量問題,作出分析:表4-3 鋼筋電渣壓力焊質(zhì)量問題頻數(shù)統(tǒng)計(jì)表A焊包不均、偏包9656.5 56.5 B軸線偏移5431.8 88.2 制表人:李貴強(qiáng) 制表時間:2012年9月27日根據(jù)鋼筋電渣壓力焊焊接質(zhì)量問題調(diào)查表,作出如下焊接問題排列: 制圖人:李貴強(qiáng) 制圖時間:2012年9月27日圖4-4 鋼筋電渣壓力焊質(zhì)量問題排列圖2、結(jié)論根據(jù)統(tǒng)計(jì)表及排列圖進(jìn)行問題分析,找出了主要問題,即“焊包不均、偏包”及“軸線偏移”是影響鋼筋電渣壓力焊一次合格率的主要問題。五、設(shè)定目標(biāo)1、確定目標(biāo)小組討論,如果能將鋼筋電渣壓力焊的主要質(zhì)量問題軸線偏移和燒傷缺陷解決85,則鋼筋電渣壓力焊一次合格
5、率能提升:(1 - 83)×88.2×85 = 12.7%改善后鋼筋電渣壓力焊一次合格率理論值: 83% + 12.7% = 95.7%由此我們小組決定通過QC小組活動,目標(biāo)使鋼筋電渣壓力焊接一次合格率由83提升至95以上。2、小組活動目標(biāo)圖制圖人:李貴強(qiáng) 制圖時間:2012年9月28日圖5-1 QC小組活動目標(biāo)對比圖六、原因分析1、原因分析小組針對焊包不均、偏包及軸線偏移這兩個主要問題,分別進(jìn)行了“頭腦風(fēng)暴”討論,繪制因果圖:制圖人:李貴強(qiáng) 制圖時間:2012年9月28日圖6-1 焊包不均、偏包因果圖制圖人:李貴強(qiáng) 制圖時間:2012年9月28日圖6-2 軸線偏移因果圖根
6、據(jù)以上原因分析,小組找出焊包不均、偏包9個末端因素,軸線偏移6個末端因素,合共末端因素12個。七、要因確認(rèn)2012年10月4日QC小組會議上。我們針對上面兩個因果圖中12個未端因素(相同因素按一個計(jì)),通過調(diào)查分析,現(xiàn)場驗(yàn)證等方法,逐一進(jìn)行確認(rèn)。詳見下表:表7-1 要因確認(rèn)計(jì)劃表序號主要問題末端因素確認(rèn)內(nèi)容確認(rèn)方法確認(rèn)人確認(rèn)時間 制表人:李貴強(qiáng) 制表時間:2012年10月4日攝影人:劉家明 攝影時間:2012年10月5日圖7-2 檢查材料室存放的焊劑結(jié)論:結(jié)論:結(jié)論:是主要原因。結(jié)論:結(jié)論:結(jié)論:是主要原因。結(jié)論:結(jié)論:結(jié)論:是主要原因。結(jié)論:結(jié)論:是主要原因。結(jié)論:基于上述分析,最終我們確認(rèn)
7、要因如下:制圖人:李貴強(qiáng) 制圖時間:2012年10月9日圖7-16 要因確認(rèn)圖八、制定對策2012年10月10日,QC小組會議,針對以上影響鋼筋焊接一次合格率低的主要原因,制定了相應(yīng)的對策,并明確具體實(shí)施負(fù)責(zé)人。表8-1 對策計(jì)劃表序號要因?qū)Σ吣繕?biāo)具體措施地點(diǎn)負(fù)責(zé)人完成時間1鋼筋切割后彎曲、端部不平明確鋼筋切割質(zhì)量責(zé)任及操作規(guī)范要求鋼筋切割后彎曲、端部不平率<5%1、制定鋼筋切割管理制度,明確一次最大鋼筋切割總數(shù),減少切割彎曲現(xiàn)象。2、要求鋼筋加工操作員負(fù)責(zé)檢查、矯直有彎頭的鋼筋,并進(jìn)行抽查考核獎懲。3、要求鋼筋焊接操作員于使用前確認(rèn)鋼筋端頭質(zhì)量,不合格品退回鋼筋加工車間?,F(xiàn)場劉家明2預(yù)
8、熱時間過短制定預(yù)熱時間參考值作為合格率低的操作員預(yù)熱時間要求使操作人員預(yù)熱時間在經(jīng)驗(yàn)參考值范圍1、統(tǒng)計(jì)記錄合格率高的操作員的預(yù)熱時間作為參考值。2、要求合格率低的操作員延長預(yù)熱時間,且不得小于參考值?,F(xiàn)場張濤3上下鉗口同心度未調(diào)直制定夾具上下鉗口檢查要求所有夾具上下鉗口中心偏移量1mm1、對現(xiàn)場所有夾具上下鉗口校正,更換矯正不好的夾具。2、制定制定夾具上下鉗口檢查要求及檢查辦法?,F(xiàn)場盧洪波4操作人員培訓(xùn)不到位舉辦培訓(xùn)班學(xué)習(xí)班并進(jìn)行抽查考核操作工人考核合格率100%1、對操作人員進(jìn)行理論培訓(xùn)、學(xué)習(xí)技術(shù)規(guī)程、操作規(guī)范;2、對日常施工質(zhì)量抽查,發(fā)現(xiàn)合格率低時,現(xiàn)場考核技術(shù)要點(diǎn)及注意事項(xiàng)。會議室/現(xiàn)場
9、田興虎制表人:李貴強(qiáng) 制表時間:2012年10月10日九、實(shí)施對策結(jié)論:結(jié)論:結(jié)論:結(jié)論:十、效果檢查1、目標(biāo)完成情況對策實(shí)施后,QC小組成員于2012年11月期間,對已完成焊接工作抽查1000個點(diǎn),一次合格點(diǎn)963個,鋼筋電渣壓力焊一次合格率達(dá)到96.3,實(shí)現(xiàn)了活動目標(biāo)。制圖人:李貴強(qiáng) 制圖時間:2012年11月25日圖10-1 QC小組活動目標(biāo)對比圖2、經(jīng)濟(jì)效益通過使用豎向鋼筋電渣壓力焊焊接技術(shù),不僅提高了工程質(zhì)量,加快了施工進(jìn)度,節(jié)省了勞動力,提高了勞動生產(chǎn)力,有效的降低了返工量。按照陜西省預(yù)算定額初步計(jì)算,每個返工焊接頭可節(jié)約成本2.26元,開始QC活動后共有焊接接頭21400個,返工
10、率由16.7%降低到5%,降低了11.7%,節(jié)約資金5658元(21400×11.7%×2.26=5658)。3、社會效益通過本次QC 小組活動,豎向鋼筋電渣壓力焊一次合格率達(dá)到了95以上,消除了鋼筋工程的質(zhì)量隱患。在我們小組活動和施工過程中,建設(shè)單位,監(jiān)理單位對工程質(zhì)量進(jìn)行過檢查,對電渣壓力焊焊接接頭基本無瑕疵的外觀,給各單位人員留下了深刻印象,得到了大家一致好評,為企業(yè)樹立了形象,贏了一定的社會信譽(yù)。十一、制定鞏固措施 為了使小組活動成果得到鞏固和推廣應(yīng)用,小組將經(jīng)過實(shí)踐證明了的鋼筋電渣壓力焊接質(zhì)量的有效措施匯總?cè)缦拢?、鞏固期抽查QC小組成員于2012年12月期間,再
11、次對對已完成焊接工作抽查1000個點(diǎn),一次合格點(diǎn)971個,一次合格率為97.1%,活動成果得到了延續(xù)。制圖人:李貴強(qiáng) 制圖時間:2012年12月26日圖11-1 QC小組活動目標(biāo)對比圖2、標(biāo)準(zhǔn)化在QC 活動實(shí)踐中我們得出的電渣壓力焊技術(shù)參數(shù)上報公司,經(jīng)審批補(bǔ)充到公司已有的電渣壓力焊施工工法中,為今后其他項(xiàng)目的電渣壓力焊接施工提供了寶貴經(jīng)驗(yàn)和操作依據(jù)。十二、總結(jié)及下步打算 1、總結(jié)本次QC小組活動使小組成員得到了很好地鍛煉,提高了QC知識,增強(qiáng)了質(zhì)量意識,同時也圓滿的完成了最初的目標(biāo),達(dá)到了預(yù)期的目的。小組成員對活動前后,作了自我評價:表4-1 QC小組自我評價表制表人:李貴強(qiáng) 制表時間:2012年1月31日制圖人
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