EBZ160型綜掘機(jī)典型故障案例分析_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、機(jī)械類(lèi)1、故障現(xiàn)象:EBZ160設(shè)備截割頭不轉(zhuǎn)動(dòng) 故障問(wèn)題可能點(diǎn):可能是花鍵套、電機(jī)、減速機(jī)、截割頭軸損壞或伸縮部花鍵套銷(xiāo)脫落 解決思路:在出現(xiàn)截割頭不轉(zhuǎn)動(dòng)的時(shí)候必須先檢查電機(jī)和減速機(jī),檢查電機(jī)的時(shí)候用手感覺(jué)是否轉(zhuǎn)動(dòng),電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)在檢查減速機(jī)是否轉(zhuǎn)動(dòng),減速機(jī)不轉(zhuǎn)動(dòng)就是電機(jī)和減速機(jī)連接的花鍵套損壞,減速機(jī)有異響就是減速機(jī)內(nèi)部行星輪損壞,減速機(jī)也轉(zhuǎn)動(dòng)正常的情況下必定是伸縮部花鍵套損壞或伸縮部花鍵套銷(xiāo)脫落或截割頭軸損壞,所以把伸縮部拆卸下來(lái)就會(huì)檢查到是花鍵套損壞還是花鍵套銷(xiāo)脫落,要是花鍵套和花鍵套銷(xiāo)未脫落就是截割頭軸損壞。 2、故障現(xiàn)象:EBZ160伸縮部縮不回來(lái) 故障問(wèn)題可能點(diǎn):可能是伸縮部?jī)?nèi)部問(wèn)題或

2、伸縮油缸內(nèi)泄或五連閥壓力小。 解決思路:伸縮部不伸縮的情況下檢查五連閥壓力是否正常,五連閥壓力正常。在檢查伸縮油缸是否內(nèi)泄,把伸縮油缸縮回來(lái)憋壓,壓力正常。就是伸縮部?jī)?nèi)部有問(wèn)題,就把伸縮部拆卸下來(lái)檢查是否伸縮部?jī)?nèi)部煤泥多導(dǎo)致縮不回來(lái),出現(xiàn)伸縮部?jī)?nèi)部煤泥多的情況就是巷道水大,在截割下面的時(shí)候來(lái)回伸縮把煤泥吸入伸縮內(nèi)部,內(nèi)部沒(méi)有煤泥。就是內(nèi)筒脫落出保護(hù)筒在縮回來(lái)的時(shí)候卡在保護(hù)筒上,出現(xiàn)這種情況是拆卸伸縮油缸的時(shí)候截割頭往下,所以才出現(xiàn)內(nèi)筒脫落出保護(hù)筒,在把伸縮油缸安裝上后所以造成伸縮部縮不回來(lái)。 3、故障現(xiàn)象:回轉(zhuǎn)軸承損壞,更換回轉(zhuǎn)軸承,但是舊軸承無(wú)法取出故障問(wèn)題可能點(diǎn):由于軸承長(zhǎng)時(shí)間與回轉(zhuǎn)臺(tái)連接

3、生銹,導(dǎo)致很難取出。解決思路:將所有螺栓卸下后找出軸承上的螺栓孔擰上螺栓用葫蘆拉,但是螺栓直接折斷;將掘進(jìn)機(jī)支起,將軸承前后都帶上螺栓并掛上葫蘆上進(jìn),將掘進(jìn)機(jī)收起下落,將軸承拽出。4、故障現(xiàn)象:200H設(shè)備截割臂抱死,截割頭不轉(zhuǎn)故障問(wèn)題可能點(diǎn):截割臂內(nèi)軸承散架,卡死故障原因:截割頭浮動(dòng)密封損壞,因維修比較困難所以一直以加油為解決方案,未更換密封,而且盤(pán)根磨損,導(dǎo)致煤泥直接從盤(pán)根座經(jīng)過(guò)浮動(dòng)密封進(jìn)入截割臂,長(zhǎng)時(shí)間的煤泥進(jìn)入導(dǎo)致截割臂內(nèi)無(wú)法潤(rùn)滑,軸承損壞。解決思路:因井下無(wú)法維修,將截割臂拉回其機(jī)修廠,從機(jī)電公司送來(lái)一個(gè)新的截割臂,但因無(wú)盤(pán)根座只能將舊截割臂上盤(pán)根座拆卸后按在新截割臂上。5、故障現(xiàn)象

4、:設(shè)備截割消耗巨大,更換新截割頭,但截割頭無(wú)法裝入;故障問(wèn)題可能點(diǎn):舊的截割頭由于長(zhǎng)時(shí)間的使用,花鍵齒已經(jīng)磨損,無(wú)法和新的截割頭內(nèi)的花鍵很好的咬合故障原因:舊的截割頭由于長(zhǎng)時(shí)間的使用,花鍵齒已經(jīng)磨損,無(wú)法和新的截割頭內(nèi)的花鍵很好的咬合解決思路:由于安裝正常安裝了十幾個(gè)小時(shí)仍然未按好,最后只得將截割頭頂在巖壁上,開(kāi)動(dòng)掘進(jìn)機(jī)往前使勁將其頂入。6、故障現(xiàn)象:EBZ200H設(shè)備左行走壓力正常,但履帶不動(dòng)作。故障問(wèn)題可能點(diǎn):1.剎車(chē)片未打開(kāi) 2.減速機(jī)內(nèi)部損壞解決思路:1.進(jìn)口配置的剎車(chē)制動(dòng)為馬達(dá)內(nèi)部供油,右邊的行走正常,則將右邊行走剎車(chē)制動(dòng)油路引過(guò)來(lái),保證足夠的油打開(kāi)剎車(chē)片,履帶還是不能動(dòng)作2.檢查減

5、速機(jī)內(nèi)部,將減速機(jī)外端蓋打開(kāi),發(fā)現(xiàn)內(nèi)部有大量的金屬屑,外端蓋的和內(nèi)齒圈的齒輪有比較明顯的破損口,將行星齒輪拆掉后發(fā)現(xiàn)太陽(yáng)輪有近1/3被磨平,無(wú)法傳動(dòng),導(dǎo)致了減速機(jī)無(wú)法正常運(yùn)行3.當(dāng)時(shí)有兩種解決方案:更換減速機(jī)和更換減速機(jī)內(nèi)部太陽(yáng)輪和所有行星輪組??紤]到礦方生產(chǎn)很緊,當(dāng)時(shí)剛好有一臺(tái)設(shè)備停機(jī),遂將該設(shè)備的行走減速機(jī)內(nèi)部的部件全部拆除更換調(diào)后,恢復(fù)正常。4.總結(jié):(1)必須是盡量全套更換,否則可能因磨損度不同降低減速機(jī)使用壽命(2)裝剎車(chē)片時(shí),因井下條件和空間所限,且井下工具不全,一直不能全部裝進(jìn),考慮到是平巷,且右邊剎車(chē)正常,就未裝剎車(chē)片,縮短了故障處理時(shí)間。7、故障現(xiàn)象:截割頭無(wú)法轉(zhuǎn)動(dòng),抱死。故

6、障問(wèn)題可能點(diǎn):1.截割臂內(nèi)缺油,或者軸承損壞,導(dǎo)致抱死(大花鍵套損壞幾率較?。?.減速機(jī)內(nèi)部損壞或者缺油3.電機(jī)和減速機(jī)連接花鍵套太陽(yáng)輪損壞4.截割電機(jī)軸承缺油或軸承損壞5.若電機(jī)啟動(dòng)有嗡嗡聲,則可能是缺相。解決思路:1.先檢查截割臂,減速機(jī)和電機(jī)前端的溫度,看是否有特別燙手的現(xiàn)象存在,若還能轉(zhuǎn)動(dòng),聽(tīng)是否內(nèi)部有異響2.檢查截割臂內(nèi)的油質(zhì),檢查減速機(jī)內(nèi)的油質(zhì),若發(fā)現(xiàn)油質(zhì)粘稠而無(wú)潤(rùn)滑效果,缺油或者變質(zhì)等,在井下有條件的情況下,先清洗并將油更換后,再起機(jī)開(kāi)能否轉(zhuǎn)動(dòng)3.若沒(méi)有明顯部位的異響和高溫且換油后仍無(wú)法轉(zhuǎn)動(dòng),依次拆開(kāi)截割臂后試機(jī),若還是無(wú)法轉(zhuǎn)動(dòng),再拆開(kāi)減速機(jī),判斷故障的具體部件和位置,并進(jìn)行更換

7、等處理。8、故障現(xiàn)象:星輪處漏油故障問(wèn)題可能點(diǎn):1.馬達(dá)與馬達(dá)座配合處的密封圈失效老化或者破損;2法蘭處的密封圈損壞;3.馬達(dá)座軸頸處骨架油封損壞4.旋轉(zhuǎn)盤(pán)位置的浮動(dòng)密封損壞5.旋轉(zhuǎn)盤(pán)開(kāi)裂解決思路:1、查看漏油的位置,若從下面漏油,且漏的是液壓油,則前兩種可能性較大,更換密封圈即可,但在這個(gè)過(guò)程中要注意檢查密封圈損壞的情況,是局部位置斷開(kāi),還是整體扁平,若是局部位置沖斷,則要檢查安放密封圈的槽內(nèi)是否有毛刺或者缺口,如有則用細(xì)砂紙打磨,若是有缺口,可拿到地面用銅焊或者其他方法修補(bǔ)后打磨平整,否則密封圈換上去后短時(shí)間內(nèi)還會(huì)損壞。2若從上面漏油,從旋轉(zhuǎn)盤(pán)結(jié)合處滲漏出齒輪油,則可能是加油處螺賭丟失,檢

8、查表面是否有裂紋,若無(wú)裂紋,且螺堵完好,則可能是浮動(dòng)密封失效,更換密封或者更換半馬達(dá)3.若從上面漏出液壓油,下面不漏油,則是旋轉(zhuǎn)盤(pán)軸頸處的骨架油封損壞,更換骨架油封和浮動(dòng)密封或者更換總成。9、故障現(xiàn)象:截割減速機(jī)有異響故障分析:1、減速機(jī)軸承缺油;2、太陽(yáng)輪、行星輪存在故障;故障原因:此故障是由于截割減速機(jī)的行星輪主軸移動(dòng)造成軸承損壞,行星輪齒壞。設(shè)備長(zhǎng)時(shí)間工作和巖石較硬,在日常檢修時(shí)不能夠把減速機(jī)拆開(kāi)檢查所致。排故方法:1、先有人手轉(zhuǎn)動(dòng)截割頭,發(fā)現(xiàn)無(wú)法轉(zhuǎn)動(dòng)。有此可以判斷減速機(jī)內(nèi)部可能是由于軸承損壞或齒輪損壞。2、把減速機(jī)從設(shè)備上拆卸下來(lái),從減速機(jī)后蓋打開(kāi)發(fā)現(xiàn)太陽(yáng)輪齒已經(jīng)損壞。減速機(jī)里面有軸承

9、滾珠存在并且行星輪齒已經(jīng)損壞??梢耘袛嗬锩嫘行禽嗇S和齒已經(jīng)損壞。3、當(dāng)把行星輪總成拆卸下來(lái)后發(fā)現(xiàn)外齒也已經(jīng)損壞,固定行星輪的軸已經(jīng)退出且磨損嚴(yán)重。圖表 1主軸退出圖表 2固定螺栓退出及齒損壞情況 排故體會(huì):故障要按照順序逐步排除,首先要排除是否是缺油造成異響,再檢查機(jī)械部分問(wèn)題。故障出現(xiàn)后要認(rèn)真細(xì)致的分析原因所在,防止以后再有類(lèi)似事情發(fā)生。10、故障現(xiàn)象:一運(yùn)無(wú)法運(yùn)行,工作壓力達(dá)到20MP故障問(wèn)題可能點(diǎn):一運(yùn)卡死、一運(yùn)驅(qū)動(dòng)裝置軸承損壞 解決思路:經(jīng)查看,判處出液壓系統(tǒng)正常。故障疑點(diǎn)為:一運(yùn)鏈被卡住、一運(yùn)驅(qū)動(dòng)裝置損壞。經(jīng)仔細(xì)查看后,發(fā)現(xiàn)一運(yùn)驅(qū)動(dòng)裝置一端的軸承被卡死,無(wú)法正常運(yùn)轉(zhuǎn),更換此軸承后,運(yùn)

10、行正常。液壓類(lèi)1、故障現(xiàn)象:泵在正常的情況下五連閥所有的壓力低 故障問(wèn)題可能點(diǎn):可能是五連閥首聯(lián)的溢流閥的損壞或泵的待命壓力低或LS口反饋泵的油管損壞 解決思路:首先檢查泵的待命壓力是否達(dá)到3兆帕,泵的待命壓力小就會(huì)影響五連閥壓力低。泵的待命壓力正常在檢查五連閥的LS口反饋泵的油管,LS口反饋給泵的油管損壞就會(huì)導(dǎo)致泵達(dá)不到正常是壓力和流量。油管沒(méi)有損壞就是五連閥首聯(lián)的溢流閥卡了,造成泵過(guò)來(lái)的壓力和流量從五連閥首聯(lián)的溢流閥溢流回油箱,這種情況就更換首聯(lián)的溢流閥就可以。 2、故障現(xiàn)象:升降油缸不升降 故障問(wèn)題可能點(diǎn):可能是升降油缸內(nèi)泄或是五連閥升降油缸閥芯卡或升降油缸平衡閥卡 解決思路:首先檢查五

11、連閥升降油缸閥芯是否卡,閥芯卡的時(shí)候動(dòng)作升降手柄壓力表壓力不上升。閥芯沒(méi)有卡就檢查升降油缸平衡閥閥芯密封是否完好或閥芯是否弄推動(dòng),閥芯密封完好能推動(dòng)在檢查升降油缸內(nèi)泄,檢查油缸內(nèi)泄的時(shí)候把油缸管路用堵賭一面油缸單邊憋壓,壓力低的一面就是油缸損壞的,更換油缸后正常。3、故障現(xiàn)象:設(shè)備行走時(shí),單邊運(yùn)行時(shí),設(shè)備行走不能前進(jìn),工作壓力達(dá)到25MP,只能后退,壓力正常;兩邊同時(shí)運(yùn)行時(shí),行走都能前進(jìn)、后退,壓力正常。故障問(wèn)題可能點(diǎn):管路故障、制動(dòng)閥塊故障解決思路:明確液壓原理,思考出現(xiàn)此故障的疑點(diǎn),出現(xiàn)此類(lèi)情況,可以判斷設(shè)備液壓元件都正常,最大的疑點(diǎn)是管路接錯(cuò)。經(jīng)仔細(xì)排查,連接行走馬達(dá)的油管接錯(cuò),使設(shè)備制

12、動(dòng)油管起作用,無(wú)法讓行走單個(gè)運(yùn)行。4、故障現(xiàn)象:EBZ132設(shè)備伸縮油缸不能伸縮,伸縮時(shí)壓力達(dá)到16MP故障問(wèn)題可能點(diǎn):伸縮部卡死、油管損壞、液壓故障解決思路:檢查伸縮部機(jī)械部位是否正常,再查看液壓系統(tǒng)油路是否通暢,將油缸上的油管拆開(kāi)后,檢查油壓,發(fā)現(xiàn)油量噴出量比較小,但是工作壓力比較高,檢查平衡閥的安全閥是否正常,經(jīng)檢查與調(diào)試,判斷出平衡閥卡死,將此處更換后,設(shè)備伸縮正常。5、故障現(xiàn)象:四項(xiàng)手柄損壞故障 故障問(wèn)題可能點(diǎn):四項(xiàng)手柄損壞的可能性是四項(xiàng)手柄回油不暢通造成 解決思路:檢查四項(xiàng)手柄損壞先檢查多動(dòng)作幾個(gè)先導(dǎo)手柄是否有回彈力,有回彈力就是兩個(gè)五連閥泄油比較大的時(shí)候會(huì)造成回油不暢通憋壓所造成

13、,因?yàn)閮蓚€(gè)五連閥和先導(dǎo)手柄四項(xiàng)手柄回油用一根6個(gè)的管路回到油箱的,五連閥泄油量大了造成手柄回彈力在用力堆四項(xiàng)手柄就會(huì)造成四項(xiàng)手柄損壞,避免手柄有回彈力造成四項(xiàng)手柄損壞就把先導(dǎo)手柄和四項(xiàng)手柄的回油單獨(dú)回到油箱,就會(huì)避免在次四項(xiàng)手柄損壞。6、故障現(xiàn)象:?jiǎn)纹y動(dòng)作壓力低,多片閥動(dòng)作壓力正常 故障問(wèn)題可能點(diǎn):泵的控制閥損壞 解決思路:首先檢查五連閥壓力,把油泵對(duì)調(diào),查看五連閥壓力是否正常,壓力正常就是油泵的問(wèn)題,在檢查泵的控制閥,把泵的控制閥對(duì)調(diào),對(duì)調(diào)后壓力正常就是控制閥損壞。7、故障現(xiàn)象:五連閥的動(dòng)作有13兆帕調(diào)不上去 故障問(wèn)題可能點(diǎn):油泵損壞 解決思路:首先調(diào)整五連閥壓力,五連閥壓力調(diào)整不上去在檢

14、查泵的控制閥,控制閥調(diào)整不上去壓力和對(duì)象另外一個(gè)泵的控制閥壓力還是調(diào)整不上去就是油泵損壞。8、故障現(xiàn)象:(EBZ200H設(shè)備技改為190+145泵)啟動(dòng)后,145后泵待命壓力為0,所供負(fù)載都不能動(dòng)作;190前泵所供負(fù)載僅左右星輪有動(dòng)作,一邊星輪壓力和動(dòng)作都正常,另一邊動(dòng)作慢。故障問(wèn)題可能點(diǎn):1.Ls負(fù)載敏感閥調(diào)節(jié)螺桿松動(dòng),或者內(nèi)部卡死或者磨損,處于卸載的狀態(tài),待命壓力無(wú)法建立起來(lái)2.六聯(lián)閥首聯(lián)的安全閥內(nèi)部卡死或者磨損嚴(yán)重,處于卸載的狀態(tài),整個(gè)系統(tǒng)壓力無(wú)法建立起來(lái)(運(yùn)轉(zhuǎn)一段時(shí)間后安全閥溫度很高)。3.前泵六聯(lián)閥的第二(右星輪)或者第三片閥(一運(yùn))的Ls梭閥卡死。解決思路:1. 先檢查了后泵負(fù)載敏

15、感閥調(diào)節(jié)螺桿,拆卸清洗了閥芯并來(lái)回的進(jìn)行了調(diào)節(jié),待命壓力依然為0,更換了新的負(fù)載敏感閥也不行,排除Ls閥的可能性2. 將后五聯(lián)閥的安全閥進(jìn)行了清洗,并來(lái)回調(diào)節(jié)后,重新啟機(jī),待命壓力依然為0,更換了安全閥后,設(shè)備有了待命壓力,調(diào)定到正常值,后泵恢復(fù)正常運(yùn)行3. 將前五聯(lián)閥第二三片單片閥拆卸下來(lái),將其清洗并重新安裝到最外面第四五片的位置,(當(dāng)時(shí)在井下處理的時(shí)候只著重考慮了第三片的原因,只帶了一片單片閥下井,就將第三片更換了,但并未見(jiàn)效,后來(lái)又拆了一次,把第二片更換成了新閥片,第一次取下來(lái)的第三片一運(yùn)的閥安裝在了最外側(cè)供側(cè)支撐,這樣處理后設(shè)備恢復(fù)了正常運(yùn)轉(zhuǎn)),星輪一運(yùn)恢復(fù)正常運(yùn)行,將原來(lái)的第二片閥更

16、換。4.此前該設(shè)備頻繁出現(xiàn)沒(méi)有壓力和多路閥壓力不正常的情況,已經(jīng)更換了閥組,更換過(guò)負(fù)載敏感閥,因該設(shè)備為舊設(shè)備地面組裝(清洗不徹底,舊膠管也沒(méi)更換),下井后也沒(méi)按要求及時(shí)更換液壓油,造成油質(zhì)很差,導(dǎo)致了連環(huán)故障。此后跟礦方一起將油箱進(jìn)行了全面的清洗,并半月內(nèi)更換了兩次液壓油清洗系統(tǒng)后,現(xiàn)設(shè)備使用情況良好,3個(gè)月沒(méi)有液壓故障發(fā)生。9、故障現(xiàn)象:EBZ260H新設(shè)備下井后一個(gè)月左右,更換了液壓油后出現(xiàn)前泵所供星輪動(dòng)作慢,一運(yùn)同時(shí)開(kāi)啟時(shí),星輪幾乎不轉(zhuǎn),一運(yùn)也慢的很,但換油之前所有的運(yùn)行都正常。故障問(wèn)題可能點(diǎn):1.系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)入例如空氣,在換油后短時(shí)間內(nèi)有部分動(dòng)作慢或者爬行2.馬達(dá)內(nèi)泄.3.多路閥內(nèi)泄4.

17、系統(tǒng)流量不足解決思路:1.考慮到更換液壓油之前所有運(yùn)行都正常,判斷最大的可能性是系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)空氣的影響,遂在泄漏口等出油管擰開(kāi),并緩慢動(dòng)作輔助排除空氣,雖然星輪緩慢動(dòng)了起來(lái),但是速度較慢,調(diào)節(jié)了流量調(diào)節(jié)螺桿,速度基本恢復(fù)正常,但同時(shí)開(kāi)啟一運(yùn)和星輪都很慢,壓力憋死能達(dá)到22左右。2.設(shè)備剛使用1個(gè)月,進(jìn)口馬達(dá),且換右前正常,馬達(dá)內(nèi)泄基本可排除3.多路閥內(nèi)泄或卡滯有可能,但是難以處理,于是先檢查了液壓油量和溫度等,都正常,因?yàn)V芯也剛更換,打開(kāi)過(guò)濾器檢查了,發(fā)現(xiàn)吸油和供油都正常4.遂將一運(yùn)更換到另外一組多路閥上,一運(yùn)星輪由兩個(gè)泵供油,基本恢復(fù)正常使用5后又仔細(xì)檢查了高壓過(guò)濾器,發(fā)現(xiàn)時(shí)由于高壓過(guò)濾器進(jìn)出口

18、位置裝反,致使濾芯被壓碎堵在過(guò)濾器進(jìn)油口內(nèi),導(dǎo)致系統(tǒng)流量不足,遂將過(guò)濾器重新按正確位置安裝,并更換了高壓濾芯,將原來(lái)的管路恢復(fù),并更換液壓油后,設(shè)備恢復(fù)正常。6.總結(jié):過(guò)濾器上標(biāo)有箭頭表示和油路一致的方向,新設(shè)備開(kāi)機(jī)一定要注意檢查,避免因設(shè)備出廠時(shí)的錯(cuò)誤或者不合格的裝配造成不必要的早期故障。10、故障現(xiàn)象:200H硬巖掘進(jìn)機(jī)升降和回轉(zhuǎn)壓力只有14Mpa。截割部不能正常升起,回轉(zhuǎn)較慢??赡艽嬖诘墓收宵c(diǎn):1、四向先導(dǎo)閥壞,先導(dǎo)閥內(nèi)泄造成壓力上不來(lái);2、六聯(lián)閥組切斷壓力低;3、升降和回轉(zhuǎn)的換向閥二次溢流值設(shè)定的低;4、升降和回轉(zhuǎn)的換向閥切斷壓力設(shè)定的值低;故障原因:1、升降和回轉(zhuǎn)的多路閥切斷壓力值低

19、。2、由于礦方工人經(jīng)常隨意調(diào)整多路閥的LS口旋轉(zhuǎn)螺絲,造成調(diào)節(jié)螺栓失效。無(wú)法再正常調(diào)節(jié)。排故方法:1、操作行走、鏟板、后支撐等手柄壓力均正常,可以排除六聯(lián)閥整體切斷壓力值過(guò)低的原因;圖 1 先導(dǎo)閥2、把升降先導(dǎo)閥的控制管路調(diào)到鏟板先導(dǎo)閥上,用四向手柄控制鏟板。發(fā)現(xiàn)鏟板油缸壓力正常,可排斥四向先導(dǎo)閥內(nèi)泄的故障;3、把升降油缸和鏟板油缸的管子對(duì)調(diào)發(fā)現(xiàn)升降可以正常工作,鏟板油缸不能正常工作??膳袛嗌岛突剞D(zhuǎn)的換向閥有故障; 4、調(diào)整升降和回轉(zhuǎn)的換向閥LS口時(shí)發(fā)現(xiàn)該螺絲已經(jīng)損壞無(wú)法調(diào)整,更換新的閥后恢復(fù)正常,故障排除。圖 2 多路閥排故體會(huì):故障要按照順序逐步排除,首先要排除先導(dǎo)閥是否存在故障。再檢查

20、油缸是否存在問(wèn)題,在排除油缸存在問(wèn)題后故障就集中在多路閥上了。最后再檢查多路閥LS口的設(shè)定值。警告礦方工人不能隨便調(diào)整各閥的壓力設(shè)定值。11、故障現(xiàn)象:截割頭無(wú)法正常升降14兆帕左右故障分析:1、多路閥堵塞;2、LS口檢查是否有堵塞現(xiàn)象3、液壓油質(zhì)存在問(wèn)題;故障原因: 該設(shè)備在正常工作完畢,停機(jī)24小時(shí)后出現(xiàn)該情況,但其他部位正常。排故方法:1、先打開(kāi)LS口檢查是否有堵塞現(xiàn)象,經(jīng)檢查沒(méi)有發(fā)現(xiàn)堵塞可以排除LS口問(wèn)題。2、在打開(kāi)LS口時(shí)發(fā)現(xiàn)油質(zhì)正常,可以排除為油質(zhì)問(wèn)題。3、進(jìn)一步檢查了發(fā)現(xiàn)多路閥有卡死現(xiàn)象??梢耘袛酁槎嗦烽y卡造成。排故方法:1、先把升降油缸液控手柄管路和鏟板液控手柄管路調(diào)換,調(diào)換后

21、操作后鏟板有動(dòng)作,證明升降油缸液控手柄正常。2、然后把截割升降油缸管路和后支撐油缸管路調(diào)換,調(diào)換后后支撐油缸無(wú)動(dòng)作,截割升降油缸有動(dòng)作壓力正常,證明截割升降油缸正常。3、確定五聯(lián)閥的截割升降油缸換向閥芯有問(wèn)題,把截割升降油缸換向閥閥芯拆卸下來(lái)用液壓油清洗,清洗完安裝后截割升降油缸正常,證明換向閥芯卡死。排故體會(huì):故障要按照順序逐步排除,首先要排除液控手柄是否存在故障,再檢查油缸是否存在問(wèn)題,在排除液控手柄和油缸不存在問(wèn)題后,故障就在換向閥上了,最后再檢查換向閥。12、故障現(xiàn)象:整個(gè)液壓系統(tǒng)不動(dòng)作。打開(kāi)張緊發(fā)現(xiàn)壓力可達(dá)16MPa。泵上LS管油壓較小。泄油管不出油。 故障問(wèn)題可能點(diǎn):由于液壓油臟導(dǎo)

22、致整個(gè)五聯(lián)閥卡死,先導(dǎo)手柄堵塞。 解決思路:打開(kāi)操作臺(tái)側(cè)面護(hù)板,拆下五聯(lián)閥中一運(yùn)的進(jìn)出油管,搖動(dòng)先導(dǎo)手柄,發(fā)現(xiàn)進(jìn)出油口都不出油。打開(kāi)先導(dǎo)手柄中一運(yùn)的控制油口,發(fā)現(xiàn)也不出油。再打開(kāi)先導(dǎo)手柄的控制油源,進(jìn)出油正常。推出先導(dǎo)手柄卡死,需更換。更換新的先導(dǎo)手柄,四向手柄后設(shè)備還是不動(dòng)作,手柄動(dòng)作時(shí),五聯(lián)閥中一運(yùn)還是無(wú)進(jìn)出油,更換五聯(lián)閥,設(shè)備動(dòng)作。 電氣類(lèi)1、故障現(xiàn)象:設(shè)備在啟動(dòng)后10分鐘后會(huì)自動(dòng)跳電,顯示器顯示油泵A相斷相。故障原因分析:1、供電系統(tǒng)卻相2、電流傳感器損壞3、主控器損壞。故障排除過(guò)程:1、首先是詢(xún)問(wèn)礦方檢查人員提供的電源是否有卻相現(xiàn)象。經(jīng)詢(xún)問(wèn)礦發(fā)的數(shù)值滿(mǎn)足為公司的要求。2、檢查電流傳感

23、器是否正常,主要就是把油泵A相電流傳感器的信號(hào)035號(hào)線(xiàn)并入B相的036號(hào)線(xiàn)上,并入后發(fā)現(xiàn)故障現(xiàn)象還存在??梢耘袛嚯娏鱾鞲衅鳛檎?。3、在檢查電流傳感器到主控器之間的連線(xiàn)是否正常,用萬(wàn)用表檢查后均為正常。主控器也為正常的但就是沒(méi)有信號(hào)輸入到主控器內(nèi)部,由此分析問(wèn)題肯定還在信號(hào)輸入上有問(wèn)題。再次把信號(hào)線(xiàn)重新檢查后發(fā)現(xiàn)為主控器的擦頭有松動(dòng)的地方。重新緊固后恢復(fù)正常。排故體會(huì):故障要按照順序逐步排除,首先主要就是把油泵A相電流傳感器的信號(hào)035號(hào)線(xiàn)并入B相的036號(hào)線(xiàn)上,并入后發(fā)現(xiàn)故障現(xiàn)象還存在??梢耘袛嚯娏鱾鞲衅鳛檎?。本故障的問(wèn)題就集中了主控器和連線(xiàn)上了,在檢查主控器和連線(xiàn)就很容易找到問(wèn)題所在點(diǎn)

24、。 2、故障現(xiàn)象:顯示通訊錯(cuò)誤,設(shè)備無(wú)法啟動(dòng)故障問(wèn)題可能點(diǎn):送電后可以看到設(shè)備自檢的燈正常閃動(dòng),給101一個(gè)0電位后油泵電機(jī)可以正常啟動(dòng),可以判斷出主控器和接觸器基本無(wú)問(wèn)題,檢查開(kāi)關(guān)至開(kāi)關(guān)量采集板線(xiàn)路未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,開(kāi)關(guān)量采集板至403、404的線(xiàn)路也無(wú)問(wèn)題,403、404至407、408也正常,甩掉保護(hù)模塊后仍然無(wú)法啟動(dòng),更換開(kāi)關(guān)量采集板也不行,多次檢查開(kāi)關(guān)量采集板至主控器的線(xiàn)路,未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。最后檢查主控器插頭,發(fā)現(xiàn)插頭內(nèi)的銅套直接變大,無(wú)法于主控器的針腳正常接觸,導(dǎo)致信號(hào)無(wú)法送至主控器,由于插頭插上主控器后無(wú)法檢查,所有很難發(fā)現(xiàn)此問(wèn)題。解決思路:用夾鉗將銅套夾緊,正常接觸針腳后設(shè)備正常啟動(dòng)。3

25、、故障現(xiàn)象:顯示通訊錯(cuò)誤,但設(shè)備可以正常啟動(dòng),但高速會(huì)跳電故障問(wèn)題可能點(diǎn):由于現(xiàn)實(shí)通訊錯(cuò)誤,于是將通訊轉(zhuǎn)換板至主控器的所有線(xiàn)路檢查后未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,更換主控器、通訊轉(zhuǎn)換板和顯示器也不行,最后請(qǐng)教研究院,研究院表示顯示器于主控器可能存在不配套的情況,08設(shè)備的主控器無(wú)法配合10的顯示器,導(dǎo)致無(wú)法正?,F(xiàn)實(shí),于是從松河借一個(gè)08年的顯示器,更換后正常,高速會(huì)跳電是由于新的主控器默認(rèn)的設(shè)備型號(hào)為EBZ100,EBZ100設(shè)備無(wú)高速,所以在啟動(dòng)高速后會(huì)在運(yùn)行幾秒后自動(dòng)跳電。解決思路:更換08年顯示器,并給設(shè)備重新選型。4、故障現(xiàn)象:顯示油位過(guò)低,可以啟動(dòng)設(shè)備,但是設(shè)備一般不到10分鐘左右的時(shí)候會(huì)自動(dòng)跳電,每

26、次間隔時(shí)間相同。故障問(wèn)題可能點(diǎn):油位傳感器損壞,2010年后設(shè)備油位傳感器點(diǎn)由原來(lái)的常開(kāi)觸點(diǎn)改為常閉觸電,必須更換傳感器或者將451和152兩個(gè)點(diǎn)短掉后才能甩掉油位傳感器。解決思路:一般情況油位傳感器比較容易損壞,是一個(gè)較為常見(jiàn)的故障點(diǎn),一般將其甩掉。故障現(xiàn)象:送電后系統(tǒng)電壓顯示2000伏左右,幾秒后饋電開(kāi)關(guān)跳閘斷電。故障問(wèn)題可能點(diǎn):1.電壓傳感器損壞,2.進(jìn)線(xiàn)腔接線(xiàn)柱和饋電開(kāi)關(guān)接線(xiàn)柱或者1140的進(jìn)線(xiàn)電纜有單相接地。解決思路:1. 將電壓傳感器不接,啟動(dòng)后幾秒饋電開(kāi)關(guān)依然會(huì)跳閘,排除了電壓傳感器損壞2. 打開(kāi)饋電開(kāi)關(guān)接線(xiàn)腔,用搖表檢查接線(xiàn)柱以及電纜對(duì)地的絕緣阻值,發(fā)現(xiàn)有一相對(duì)地絕緣幾乎為0,

27、將電控箱打開(kāi),單獨(dú)檢查電纜和接線(xiàn)柱,發(fā)現(xiàn)時(shí)電纜的絕緣低,更換了電纜后恢復(fù)。3. 個(gè)人分析認(rèn)為:電壓表的輸入電壓是單相1140左右的相電壓,當(dāng)另外兩相有一相接地時(shí),電壓表輸入實(shí)際變成了線(xiàn)電壓=1140*1.732,因此顯示電壓值也相應(yīng)變?yōu)?000伏左右,同時(shí)饋電開(kāi)關(guān)也會(huì)跳閘。5、故障現(xiàn)象:EBZ200硬巖設(shè)能備正常啟動(dòng),各項(xiàng)顯示正常,但是空轉(zhuǎn)或者運(yùn)行一段時(shí)間后(時(shí)間不定,有時(shí)是幾分鐘,有時(shí)是半個(gè)小時(shí)或者更久),移動(dòng)變壓器會(huì)跳閘斷電(饋電開(kāi)關(guān)和設(shè)備同時(shí)斷電)。故障問(wèn)題可能點(diǎn):1.截割電機(jī)(或者油泵電機(jī),但可能性不大)受潮,運(yùn)行中水汽蒸發(fā)造成線(xiàn)圈絕緣低,導(dǎo)致漏電短路,移變跳閘2.移變,饋電開(kāi)關(guān),電控

28、箱內(nèi)的接線(xiàn)柱松動(dòng),破裂,或者生銹導(dǎo)致絕緣低,或者1140伏相關(guān)的線(xiàn)路受擠壓或者破損或者相隔太近,運(yùn)行中有短路解決思路:1. 檢查了截割電機(jī)高低速電纜和接線(xiàn)腔內(nèi)單相對(duì)地絕緣阻值,都在100左右,且接線(xiàn)腔內(nèi)很干燥,也無(wú)異味,電機(jī)運(yùn)行聲音也正常,分析電機(jī)的問(wèn)題的可能性較小了,但不排除;2. 檢查了電控箱,饋電開(kāi)關(guān)和移變接線(xiàn)腔,以及1140供電線(xiàn)路所有位置的電纜都分段檢查均無(wú)問(wèn)題,也無(wú)機(jī)械破損,檢查了電控箱內(nèi)電纜的接線(xiàn)和接觸器包括電壓傳感器和變壓器輸入端等所有1140伏線(xiàn)路的相關(guān)位置,均無(wú)明顯損壞,更換了饋電開(kāi)關(guān),更換了移變的檢測(cè)保護(hù)模塊,故障現(xiàn)象依然沒(méi)變;3. 遂到移變(該移變只給綜掘機(jī)供電)位置觀

29、察了絕緣阻值顯示的變化情況,在未送電前,絕緣阻值為999,給掘進(jìn)機(jī)送電后,即使是不開(kāi)機(jī)運(yùn)行,阻值也會(huì)下降到500左右,然后會(huì)恢復(fù)到999,并且會(huì)不斷的變化,開(kāi)機(jī)運(yùn)行后阻值顯示從999到20甚至到0不斷變化,遂判斷可能是綜掘機(jī)1140負(fù)荷側(cè)的問(wèn)題,將綜掘機(jī)電控箱上腔三相接線(xiàn)斷開(kāi),再送移變,發(fā)現(xiàn)阻值顯示在999并維持穩(wěn)定,遂斷定是綜掘機(jī)側(cè)電控箱內(nèi)部問(wèn)題。4. 依次將錨桿機(jī)開(kāi)關(guān),塑殼斷路器,變壓器(電控箱),電壓傳感器甩開(kāi)不接,觀察到在將錨桿機(jī)開(kāi)關(guān)和電壓傳感器都甩開(kāi)后,移變上的阻值顯示保持在999,沒(méi)有變化,送電運(yùn)行設(shè)備,阻值也很穩(wěn)定,不再發(fā)生跳閘的故障,隨后檢查了錨桿電機(jī)開(kāi)關(guān),發(fā)現(xiàn)內(nèi)部松動(dòng),運(yùn)行時(shí)

30、會(huì)有間歇接地,對(duì)其進(jìn)行了處理,并更換了電壓傳感器。5. 總結(jié):在處理這個(gè)故障過(guò)程中,我最初的方向一直沒(méi)錯(cuò),但在觀察移變上阻值的變化過(guò)程當(dāng)中,由于距離隔的較遠(yuǎn),我在操作并觀察綜掘機(jī),沒(méi)有守在移變處位置觀察阻值的變化,匯報(bào)人沒(méi)有注意到細(xì)微變化,匯報(bào)成油泵啟動(dòng)時(shí)阻值沒(méi)有變化,致使我們一直集中精力在檢查下腔的線(xiàn)路和元件的問(wèn)題,作出了錯(cuò)誤的判斷,在后來(lái)經(jīng)過(guò)仔細(xì)觀察移變后,發(fā)現(xiàn)了匯報(bào)情況的不真實(shí)性,迅速改變了思路,找出了故障點(diǎn),這個(gè)故障耗費(fèi)了我近3天的時(shí)間,連續(xù)兩天兩夜沒(méi)怎么休息,讓我悟出任何分析和判斷必須基于正確全面的信息采集的基礎(chǔ)上,在處理問(wèn)題過(guò)程中,一定要全面并親身去提取可靠信息,別人提供的任何信息

31、都可能是有誤的。6、故障現(xiàn)象:系統(tǒng)電壓顯示6伏, QF2合不上閘,合上就跳閘故障問(wèn)題可能點(diǎn):1.220伏負(fù)荷側(cè)001和005號(hào)線(xiàn)的線(xiàn)路有破損或者擠壓,導(dǎo)致短路,2.電壓表內(nèi)部損壞(擊穿等)3.開(kāi)關(guān)電源內(nèi)部擊穿或者損壞解決思路:1.將電壓表和開(kāi)關(guān)電源依次甩掉,QF2還是合不上閘,2.檢查001和005號(hào)線(xiàn)的線(xiàn)路,發(fā)現(xiàn)有接地,遂依次檢查001和005號(hào)線(xiàn)路,主要部分是到真空接觸器和輔助繼電器觸點(diǎn)的線(xiàn)路,都甩掉后依然合不上QF23.仔細(xì)查看了圖紙和電控箱內(nèi)的接線(xiàn),發(fā)現(xiàn)001和005還接到了電控箱外部,供截割電機(jī)加熱除潮線(xiàn)圈使用,遂甩掉外圍加熱線(xiàn)圈的負(fù)荷后,QF2就順利送上了電。4總結(jié):在這次故障后不

32、久,公司就下發(fā)了通知告知QF2一旦經(jīng)常性跳閘的話(huà)就將加熱線(xiàn)圈的001和005號(hào)線(xiàn)甩掉不接,之前公司的圖紙上沒(méi)有標(biāo)注出這部分線(xiàn)路的。但是在處理這個(gè)故障的過(guò)程中,個(gè)人其實(shí)有兩方面的不足,一是:對(duì)線(xiàn)路的實(shí)際全部走向沒(méi)有把握全面,知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的盲點(diǎn)區(qū)導(dǎo)致了判斷故障上的不全面,二是:出現(xiàn)此故障前客戶(hù)剛剛更換了截割電機(jī),線(xiàn)路還沒(méi)恢復(fù),沒(méi)注意到細(xì)節(jié),影響了故障判斷的速度。7、故障現(xiàn)象:設(shè)備截割電機(jī)高速與低速啟動(dòng)后,都出現(xiàn)過(guò)流而跳閘故障問(wèn)題可能點(diǎn):設(shè)備截割頭是否存在機(jī)械故障或截割頭內(nèi)煤泥過(guò)多而負(fù)載高,電纜損壞、電流傳感器損壞等解決思路:檢查設(shè)備跳電過(guò)程,查看屏幕故障顯示情況,發(fā)現(xiàn)截割電機(jī)程序不為相對(duì)應(yīng)的設(shè)備程序

33、,EBZ160設(shè)備截割電機(jī)高速的功率為160KW ,低速電機(jī)的功率為100KW,而屏幕上顯示的功率為230KW,低速功率為135KW,將設(shè)備截割電機(jī)的程序調(diào)正確后,設(shè)備正常運(yùn)行。8、故障現(xiàn)象:EBZ160二代設(shè)備油泵電機(jī)無(wú)法啟動(dòng),啟動(dòng)時(shí),接觸器無(wú)接觸跡象,屏幕上顯示接觸器接觸錯(cuò)誤故障問(wèn)題可能點(diǎn):線(xiàn)路故障、24V電源是否正常、接觸器是否正常、主控器是否正常解決思路:油泵電機(jī)無(wú)法啟動(dòng),先觀察啟動(dòng)時(shí)的情況,設(shè)備是否發(fā)出啟動(dòng)程序,當(dāng)設(shè)備發(fā)出啟動(dòng)程序后,油泵電機(jī)無(wú)法啟動(dòng),需檢查油泵電機(jī)相對(duì)應(yīng)的接觸器是否有220V的啟動(dòng)電壓輸入,如果無(wú)220V的電壓輸入,需檢查線(xiàn)路,檢查線(xiàn)圈開(kāi)關(guān)是否能正常吸合,主控器是否

34、給線(xiàn)圈開(kāi)關(guān)發(fā)出24V的電壓,220V的電源線(xiàn)是否正常,經(jīng)詳細(xì)檢查,設(shè)備主控器D24的電源線(xiàn)斷開(kāi),將線(xiàn)路恢復(fù)后,設(shè)備運(yùn)行正常。9、故障現(xiàn)象:200H硬巖掘進(jìn)機(jī)顯示開(kāi)關(guān)錯(cuò)誤,油泵、截割高低速等都無(wú)法正常啟動(dòng)。故障原因分析:1、操作箱面板撥動(dòng)開(kāi)關(guān)沒(méi)有復(fù)位2、開(kāi)關(guān)量采集板損壞3、主控器損壞。故障排除過(guò)程:1、首先是檢查操作箱的撥動(dòng)開(kāi)關(guān)是否正常復(fù)位。再檢查撥動(dòng)開(kāi)關(guān)的內(nèi)部接線(xiàn)是否有松動(dòng)或沒(méi)有電源現(xiàn)象,檢查后一切正常。排除撥動(dòng)開(kāi)關(guān)的相關(guān)問(wèn)題。2、檢查開(kāi)關(guān)量采集板是否正常,先檢查開(kāi)關(guān)量采集板上油泵、截割等的相應(yīng)指示燈在撥動(dòng)開(kāi)關(guān)后是否正常,檢查后為正常。在檢查開(kāi)關(guān)量采集板上的各個(gè)指示燈是否在正常工作。檢查后發(fā)現(xiàn)

35、5V的電源指示燈不亮,在用手撫摸開(kāi)關(guān)量上面的各個(gè)元器件發(fā)先電容的焊接點(diǎn)松動(dòng)。找到問(wèn)題點(diǎn)更換開(kāi)關(guān)量采集板后恢復(fù)正常。圖 1開(kāi)關(guān)量采集板排故體會(huì):故障要按照順序逐步排除,首先要根據(jù)設(shè)備出現(xiàn)的故障現(xiàn)象分析可能出現(xiàn)故障的部位。本故障的現(xiàn)象是油泵、截割高低速等都無(wú)法正常啟動(dòng)。顯示器顯示開(kāi)關(guān)錯(cuò)誤,由原理可以分析故障肯定出現(xiàn)在通訊轉(zhuǎn)換板、顯示器、和顯示器的通訊線(xiàn)上??s小范圍再具體檢查。10、故障現(xiàn)象:200H硬巖掘進(jìn)機(jī)顯示通訊錯(cuò)誤,但油泵、截割高低速等都可以正常啟動(dòng)。故障原因分析:1、顯示器和主控器版本不一致。2、油泵、截割高低速等都可以正常啟動(dòng)可以判斷故障主要就集中在通訊轉(zhuǎn)換板、顯示器、和顯示器的通訊線(xiàn)。

36、故障排除過(guò)程:1、首先是顯示器和主控器版本不一致,查看了顯示器版本為K0801程序,主控器為K0801程序。排除程序版本不一致可能。2、油泵、截割高低速等都可以正常啟動(dòng)可以判斷故障主要就集中在通訊轉(zhuǎn)換板、顯示器、和顯示器的通訊線(xiàn)。檢查通訊轉(zhuǎn)換板為正常,排除轉(zhuǎn)換板故障。檢查顯示器和操作箱之間連線(xiàn),發(fā)現(xiàn)為顯示器的連線(xiàn)RDA、RDB連線(xiàn)接反。圖 1顯示器及連線(xiàn)排故體會(huì):故障要按照順序逐步排除,首先要根據(jù)設(shè)備出現(xiàn)的故障現(xiàn)象分析可能出現(xiàn)故障的部位。本故障的現(xiàn)象是油泵、截割高低速等都可以正常啟動(dòng)。由原理可以分析故障肯定出現(xiàn)在通訊轉(zhuǎn)換板、顯示器、和顯示器的通訊線(xiàn)上。縮小范圍再具體檢查。11、故障現(xiàn)象:設(shè)備無(wú)

37、法啟動(dòng),打開(kāi)電控箱后發(fā)現(xiàn)內(nèi)部小線(xiàn)大部分燒毀。故障原因分析:在打開(kāi)電控箱后發(fā)現(xiàn)內(nèi)部小線(xiàn)打大部分燒毀,在詢(xún)問(wèn)礦放檢修人員后知道是在使用過(guò)程中經(jīng)常出現(xiàn)QF2跳電現(xiàn)象。檢修人員就之間把QF2的地線(xiàn)甩掉。由此造成中間小線(xiàn)存在短路現(xiàn)象燒毀電線(xiàn)的故障。故障排除過(guò)程:首先是檢查電控箱內(nèi)部的220V控制回路是否有短路的地方,檢查后發(fā)現(xiàn)在截割高速的線(xiàn)圈線(xiàn)上有磨損的痕跡造成220V短路。在QF2跳電時(shí)工人在沒(méi)有進(jìn)行任何檢查的情況下就直接甩掉了QF2的地線(xiàn),是保護(hù)功能失效造成的。重新布線(xiàn)后恢復(fù)正常。排故體會(huì):本故障主要是因?yàn)楣と藢?duì)我公司設(shè)備的不了解造成的。在設(shè)備出現(xiàn)QF2跳電的時(shí)候肯定是存在問(wèn)題,要先檢查故障再恢復(fù)生產(chǎn)。不能直接就是甩保護(hù),這樣不僅不可以解決問(wèn)題還會(huì)引起更大的問(wèn)題。 12、故障現(xiàn)象:設(shè)備在正常截割時(shí)經(jīng)常出現(xiàn)移

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