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文檔簡介

1、.合成氨典型事故案例分析【大 中 小】發(fā)布人:管理員來源:時間: 2010-12-23 17:05:36瀏覽 1098 人次一、氧含量超標(biāo),煤氣氣拒爆炸事故經(jīng)過: 1986 年 6 月 22 日,某氮肥廠正常生產(chǎn)時,1 號煤氣爐下行煤氣閥閥桿在突然脫落,造成該閥門不能及時關(guān)閉,使正在吹風(fēng)階段時的空氣通過該下行煤氣閥直接進(jìn)人煤氣氣柜,導(dǎo)致氣柜半水煤氣中氧含量在短時間迅速上升。造氣崗位并沒有及時發(fā)現(xiàn),而是由變換崗位發(fā)現(xiàn)觸媒層溫度上升,要求分析人員進(jìn)行氣體中氧含量分析時,氧含量已經(jīng)達(dá)到5.7%,正要向造氣崗位報告時,氣柜已經(jīng)發(fā)生爆炸。重約6.57t的鐘罩頂蓋沿著焊縫被撕裂炸飛,落在45rn 遠(yuǎn)的壓縮

2、機(jī)房路邊,砸死1人。一根長6m 的氣柜放空管飛落在90m 處的合成塔頂上事故原因:操作人員未作巡回檢查,未能及時發(fā)現(xiàn)閥門故障,致使氣柜形成爆炸性氣體,由于靜電作用引發(fā)爆炸。加之分析工未能及時報告分析數(shù)據(jù),延誤了時機(jī),使氣柜大量過氧,導(dǎo)致爆炸。事故教訓(xùn):煤氣閥閥桿脫落是常見的設(shè)備故障,如果加強(qiáng)巡回檢查,能及時發(fā)現(xiàn),及時處理,就可以避免事故的發(fā)生。分析工發(fā)現(xiàn)分析數(shù)據(jù)有問題,必須立即報告有關(guān)崗位和調(diào)度室,Word文檔.以便盡快處理,避免重大事故的發(fā)生。二、夾套爆炸,煤氣爐爆炸事故經(jīng)過: 1994 年 4 月 19 日,某化肥廠檢修后, 6 號煤氣爐開始制氣, 15 分鐘后煤氣爐發(fā)生爆炸, 4 人死亡

3、,煤氣爐爐體坍塌,煤氣護(hù)廠房樓面、樓頂被炸壞。事故原因:操作人員違反操作規(guī)程,開車前未將汽包上面的蒸汽出口閥和安全閥下面的根部閥打開,至使鍋爐夾套憋壓,夾套爆裂,熱汽水進(jìn)人爐,大量汽化,壓力迅速上升,導(dǎo)致煤氣爐爆炸。事故教訓(xùn):嚴(yán)格執(zhí)行操作安全規(guī)程,開車前必須仔細(xì)檢查每一個應(yīng)該開和關(guān)的閥門。汽包蒸汽出口閥,在開車之前就必須仔細(xì)檢查是否已經(jīng)打開,不能等到開車后。汽包上安全閥的根部閥,按照氮肥生產(chǎn)安全規(guī)程,不允許關(guān)閉,開車前必須嚴(yán)格檢查,不能失誤。三、靜電除塵器爆炸事故經(jīng)過: 1986 年 8 月 20 日,某縣化肥廠在檢修靜電除塵器時,沒有對設(shè)備進(jìn)行隔離、置換,不取樣分析就開始檢修,當(dāng)電工使用搖表

4、測量絕緣電阻時,產(chǎn)生火花發(fā)生爆炸,當(dāng)場死亡1人。Word文檔.事故原因:該廠在檢修靜電除塵器時,沒有對該容器進(jìn)行徹底的隔離,雖然在進(jìn)出口水封處加水,但是水沒有加滿(水未從溢流口處流出),實際上與生產(chǎn)系統(tǒng)沒有完全隔離,煤氣通過進(jìn)口處泄漏到容器,與打開人孔后的容器的空氣混合,形成爆炸性混合氣體,遇明火或靜電火花,發(fā)生爆炸。事故教訓(xùn):氮肥廠脫硫靜電除塵器在使用一段時間后必須進(jìn)行清理。但是,脫硫靜電除塵器時,必須將設(shè)備與生產(chǎn)系統(tǒng)完全隔離(進(jìn)出口處加水封,并保持有溢流水),再打開人孔,用蒸汽或惰性氣置換,然后再用空氣置換。最后經(jīng)過取樣分析合格后,辦理進(jìn)人設(shè)備(容器)證后,并有專人監(jiān)護(hù),才能進(jìn)人作業(yè)。四、

5、變換爐爆炸事故經(jīng)過: 1991 年 8 月 6 日,某化肥廠正常生產(chǎn)時,中變爐突然發(fā)生爆炸,爐體攔腰炸斷、爐弊板飛出,落在35m 處廠區(qū)道路上,砸死1 人。爆炸氣浪將飽和熱水塔掀翻,壓壞廠房和設(shè)備。事故原因:經(jīng)過分析,爆炸的原因是設(shè)備運(yùn)行時長期超溫過熱,(持續(xù)時間在2000 小時以上)。引起設(shè)備局部氧化、蠕脹、裂縫,產(chǎn)生材料脆性蠕變斷裂而爆炸。造成設(shè)備局部超溫的主要原因是變換爐保溫層局部損壞。Word文檔.事故教訓(xùn):變換爐保溫層施工時,必須選用耐火質(zhì)量高的保溫器材,施工單位必須選擇具有一定資質(zhì)的建筑隊伍,嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。加強(qiáng)對變換爐爐壁溫度的檢測,發(fā)現(xiàn)溫度超高,應(yīng)及時處理。嚴(yán)格工藝指標(biāo),嚴(yán)禁超溫、

6、超壓。定期檢查爐壁保溫材料完好,發(fā)現(xiàn)損壞,及時處理。五、碳化塔爆炸事故經(jīng)過: 1990 年 5 月 7 日,某化肥廠檢修碳化塔,拆卸水箱蓋大螺栓時,因摩擦產(chǎn)生火花引起爆炸,2 人死亡, 1 人重傷。事故原因:檢修碳化塔,未將塔與系統(tǒng)徹底隔絕和置換,當(dāng)拆除第一只水箱后,空氣進(jìn)人塔,并與塔可燃?xì)怏w棍合,形成爆炸性混合氣體,當(dāng)拆卸水箱蓋大螺栓時,發(fā)生金屬摩擦,產(chǎn)生火花,引起爆炸。事故教訓(xùn):碳化塔檢修是較易出事故的作業(yè)。必須將檢修的碳化塔與生產(chǎn)系統(tǒng)完全隔離,在塔進(jìn)出口閥門處加盲板,加水置換,要求水從塔頂最高處滿水或使用氮?dú)庵脫Q,并取樣分析合格后,辦理設(shè)備檢修證后,才能進(jìn)行檢修作業(yè)。六、脫碳塔自燃事故經(jīng)

7、過: 1993 年 3 月,某化肥廠脫碳工段停車檢修時,Word文檔.已經(jīng)與生產(chǎn)系統(tǒng)福絕,并用燕汽對吸收塔和再生塔進(jìn)行置換,當(dāng)打開上述兩塔人孔,讓空氣自然通風(fēng)時,突然發(fā)現(xiàn)兩塔塔發(fā)生燃燒。操作人員迅速關(guān)閉兩塔人孔,隔絕空氣,并及時通入蒸汽,才將火熄滅。事故原因:該廠長期使用含硫較硫的煤,前工段脫硫效率低,變換氣中硫含量高,在脫碳塔,部分硫化物吸附在塔璧及填料上,當(dāng)打開人孔時,由于空氣的對流,硫化物產(chǎn)生自燃,發(fā)生燃燒。事故教訓(xùn):要求使用低硫煤。提高半水煤氣脫硫效率,降低硫含量。變換氣進(jìn)人脫碳前,增加干或濕法脫硫,進(jìn)一步降低氣體中的硫含量。定期清理脫硫系統(tǒng)。脫碳塔檢修,必須先將塔與生產(chǎn)系統(tǒng)完全隔離,

8、使用情性氣或二氧化碳?xì)鈱λM(jìn)行置換,然后再進(jìn)行檢修。七、銅洗塔液位計爆炸事故經(jīng)過: 1992 年 1 月 14 日,某化肥廠在正常生產(chǎn)中,精練崗位銅洗塔液位計玻璃板突然破裂,大量氫氮?dú)怏w外泄,發(fā)生空間爆炸,死亡 4 人,多人受傷。事故原因:液位計玻璃板質(zhì)量差、氣泡多、易碎,在安裝和使用過程中出現(xiàn)裂紋。該玻璃板破裂后,大量氫氣外泄,與空氣混合,由于氣體壓力高,泄漏時,產(chǎn)生靜電,立即發(fā)生空Word文檔.間爆炸。事故教訓(xùn):平板玻璃質(zhì)量不好,耐壓強(qiáng)度差,屬于淘汰產(chǎn)品,應(yīng)改成電接點(diǎn)或磁性翻板液位計。八、合成塔出口管道著火爆炸事故經(jīng)過: 1991年 4月 26 日,某化肥廠正常生產(chǎn)時,合成塔出口至廢熱鍋爐

9、進(jìn)口一段高壓管道突然爆裂,大量高壓氣體噴出并起火,沖向20m處的廠調(diào)度室,當(dāng)場燒死7 人。事故原因:該廠自行修改設(shè)計,材質(zhì)選用不當(dāng)。原設(shè)計應(yīng)采用 1Cr18Ni9Ti 鋼管,但在施工中采用 15CrMo 鋼管取代。還使用兩個 20 號鋼彎頭直接與鋼管焊接, 焊接過程中沒有下達(dá)工藝要求。由于合成塔出口溫度超過 300 ,鋼管及彎頭受到嚴(yán)重的氫腐蝕,致使彎頭強(qiáng)度下降,發(fā)生爆裂事故教訓(xùn):嚴(yán)格按照設(shè)計程序執(zhí)行,變更設(shè)計必須有設(shè)計負(fù)責(zé)人審定。嚴(yán)格按照設(shè)計施工規(guī)定施工,金屬焊接必須嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)工藝要求 合成塔出口溫度超過 200,其管道必須選用耐高溫耐氫腐蝕的高壓合金鋼。九、循環(huán)機(jī)出口管道斷裂引起爆炸事故

10、經(jīng)過: 1990 年 10 月 27 日,某化肥廠合成車間1#循環(huán)機(jī)在運(yùn)行中西側(cè)氣缸出口管突然從法蘭盤上脫出,高壓氣體噴Word文檔.出,瞬間發(fā)生空間爆炸,并形成火災(zāi), 5 人死亡,壓縮機(jī)廠房及附屬廠房全部被破壞。事故原因:與機(jī)體連接的高壓管道由于經(jīng)常拆卸及安裝,而發(fā)生嚴(yán)重變形,使管道的外螺紋與法蘭的螺紋不能有效接觸。高壓出口管道配管不合理,產(chǎn)生應(yīng)力。管道長期震動,沒有及時固定。事故教訓(xùn):嚴(yán)格執(zhí)行高壓管道安裝及維修規(guī)程,對管道、法蘭定期維護(hù)、檢查、檢側(cè)。改進(jìn)配管,使管道受力合理。高壓管道必須經(jīng)常檢查加固,防止長期震動。緊固螺栓要合理,不能使用長套管緊固。十、液氨貯罐爆炸事故經(jīng)過: 1987 年

11、 6 月 22 日,某化肥廠,汽車槽車運(yùn)輸液氨途中,突然爆炸,罐體斷裂,大量液氨外泄,10 人死亡, 47 人中毒,大片莊稼被毀。事故原因:該廠使用的液氨貯罐質(zhì)量低劣,焊接質(zhì)量差。該廠壓力容器管理混亂,這臺壓力容器沒有進(jìn)行檢查、檢側(cè),沒有記錄臺賬,液氨超裝。夏季中午氣溫高,使容器壓力上升,發(fā)生爆炸。事故教訓(xùn):氨罐制造必須由資質(zhì)單位進(jìn)行,并按照壓力容Word文檔.器有關(guān)規(guī)程進(jìn)行檢側(cè),廠部要加強(qiáng)對壓力容器的管理,容器上的安全閥要定期校驗,保證靈敏、可靠。嚴(yán)格按照規(guī)定灌裝液氨,嚴(yán)禁超裝。夏季運(yùn)輸液氨應(yīng)安排在晚上溫度相對低時進(jìn)行。十一、尿素中壓系統(tǒng)爆炸事故經(jīng)過: 1995 年 1 月 3 日,某化工總廠第二套尿素系統(tǒng)的 1 臺惰洗器、 2 臺氨冷凝器、 1 臺液氨緩沖槽同時發(fā)生爆炸,3 人重傷,水泥框架及設(shè)備損壞嚴(yán)重事故原因:由于冬季氣溫低和低溫冷卻水的作用,液氨回收率高,氣相中氨相對減少,使冷凝氣中的氫、氧相對增加,達(dá)到爆炸極限,在靜電作用下,發(fā)生爆炸。事故教訓(xùn):嚴(yán)格控制氨冷凝器中冷卻水溫度控制尾氣流速,減少靜電產(chǎn)生的可能。在惰洗器添加蒸汽或其他惰性氣,減少易燃?xì)怏w濃度。定期檢查和更換惰洗器防爆板,使其起到防爆作用。十二、沸騰鍋爐爐膛爆炸事故經(jīng)過: 1980 年 4 月 15 日,某縣化肥廠使用合成弛放氣給鍋爐點(diǎn)火。由于沒有對爐膛進(jìn)行通風(fēng)置換和氣體分析,就將燃著的

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