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文檔簡介

1、德士古氣化爐1. 德士古氣化爐概況德士古水煤漿加壓氣化工藝簡稱TCGP ,是美國德士古石油公司TEXACO 在重油氣化的基礎上發(fā)展起來的。1945 年德士古公司在洛杉磯近郊蒙特貝洛建成第一套中試裝置,并提出了水煤漿的概念,水煤漿采用柱塞隔膜泵輸送,克服了煤粉輸送困難及不安全的缺點,后經(jīng)各國生產(chǎn)廠家及研究單位逐步完善,于80年代投入工業(yè)化生產(chǎn),成為具有代表性的第二代煤氣化技術(shù)。國外已建成投產(chǎn)的裝置有6套,15臺氣化爐;國內(nèi)已建成投產(chǎn)的裝置有8套,24臺氣化爐,正在建設、設計的裝置還有4套,13臺氣化爐。已建成投產(chǎn)的裝置最終產(chǎn)品有合成氨、甲醇、醋酸、醋酐、氫氣、一氧化碳、燃料氣、聯(lián)合循環(huán)發(fā)電。我國

2、自魯南化肥廠第一套水煤漿加壓氣化裝置(2臺氣化爐)1993年建成投產(chǎn)以來,相繼建成了上海焦化廠氣化裝置(4.0 MPa氣化,4臺氣化爐,于1995年建成投產(chǎn)),渭河化肥廠氣化裝置(6.5 MPa氣化,3臺氣化爐,于1996年建成投產(chǎn)),淮南化肥廠氣化裝置(4.0 MPa氣化,3臺氣化爐,于2000年建成投產(chǎn)),金陵石化公司化肥廠氣化裝置(4.0 MPa氣化,3, , , , 臺氣化爐,于2005年建成投產(chǎn)),浩良河化肥廠氣化裝置(3.04.0 MPa氣化,3臺氣化爐,于2005年建成投產(chǎn)),南化公司氣化裝置(8.5 MPa氣化,2006年建成投產(chǎn)),南京惠生氣化裝置(6.5 MPa氣化,200

3、7年建成投產(chǎn))等裝置。由于我國有關(guān)生產(chǎn)廠的精心消化吸收,已掌握了豐富的連續(xù)穩(wěn)定運轉(zhuǎn)經(jīng)驗,新裝置一般都能順利投產(chǎn),短期內(nèi)便能連續(xù)穩(wěn)定、高產(chǎn)、長周期運行。并且掌握了以石油焦為原料的氣化工藝技術(shù)。水煤漿和99. 6 %純氧經(jīng)德士古燒嘴呈射流狀態(tài)進入氣化爐,在高溫、高壓下進行氣化反應,生成以CO +H2 為主要成分的粗合成氣。在氣化爐內(nèi)進行的反應相當復雜,一般認為氣化分三步進行:(1) 煤的裂解和揮發(fā)份的燃燒水煤漿和氧氣進入高溫氣化爐后,水份迅速蒸發(fā)為水蒸汽。煤粉發(fā)生熱裂解并釋放出揮發(fā)份。裂解產(chǎn)物及揮發(fā)份在高溫、高氧濃度下迅速完全燃燒,同時煤粉變成煤焦,放出大量的反應熱。因此,在合成氣中不含有焦油、酚

4、類和高分子烴類。這個過程進行的相當短促。(2) 燃燒及氣化反應煤裂解后生成的煤焦一方面和剩余的氧氣發(fā)生燃燒反應,生成CO、CO2 等氣體,放出反應熱;另一方面,煤焦又和水蒸汽、CO2 等發(fā)生化學反應,生成CO、H2 。(3) 氣化反應經(jīng)過前面兩步的反應,氣化爐中的氧氣已完全消耗。這時主要進行的是煤焦、甲烷等與水蒸汽、CO2 發(fā)生的氣化反應,生成CO 和H2 。2 德士古水煤漿氣化工藝2. l 制漿系統(tǒng)制漿系統(tǒng)用于水煤漿的制備。原料煤經(jīng)煤稱重給料機計量后送入磨機,同時在磨機中加入水、添加劑、石灰石、氨水,經(jīng)磨機研磨成具有適當粒度分布的水煤漿,合格的水煤漿由低壓煤漿泵送入煤漿槽中。2. 2 合成氣

5、系統(tǒng)水煤漿經(jīng)高壓煤漿泵加壓后與高壓氧氣經(jīng)德士古燒嘴混合后呈霧狀噴入氣化爐燃燒室,在燃燒室中進行復雜的氣化反應,生成的煤氣(稱為合成氣) 和熔渣經(jīng)激冷環(huán)及下降管進入氣化爐激冷室冷卻,冷卻后的合成氣經(jīng)噴嘴洗滌器進入碳洗塔,熔碴落入激冷室底部冷卻、固化,定期排出。在碳洗塔中,合成氣進一步冷卻、除塵,并控制水氣比(即水汽與干氣的摩爾比) ,然后合成氣出碳洗塔進入后工序。2. 3 燒嘴冷卻系統(tǒng)德士古工藝燒嘴是氣化裝置的關(guān)鍵設備,一般為三流道外混式設計,在燒嘴中煤漿被高速氧氣流充分霧化,以利于氣化反應。由于德士古燒嘴插入氣化爐燃燒室中,承受1400 左右的高溫,為了防止燒嘴損壞,在燒嘴外側(cè)設置了冷卻盤管,

6、在燒嘴頭部設置了水夾套,并由一套單獨的系統(tǒng)向燒嘴供應冷卻水,該系統(tǒng)設置了復雜的安全聯(lián)鎖。2. 4 鎖斗系統(tǒng)落入激冷室底部的固態(tài)熔渣,經(jīng)破渣機破碎后進入鎖斗系統(tǒng),鎖斗系統(tǒng)設置了一套復雜的自動循環(huán)控制系統(tǒng),用于定期收集爐渣。在排渣時鎖斗和氣化爐隔離。鎖斗循環(huán)分為減壓、清洗、排渣、充壓四部分,每個循環(huán)約30 分鐘,保證在不中斷氣化爐運行的情況下定期排渣。2. 5 閃蒸及水處理系統(tǒng)該系統(tǒng)主要用于水的回收處理。氣化爐和碳洗塔排出的含固量較高黑水,送往水處理系統(tǒng)處理后循環(huán)使用。首先黑水送入高壓、真空閃蒸系統(tǒng),進行減壓閃蒸,以降低黑水溫度,釋放不溶性氣體及濃縮黑水,經(jīng)閃蒸后的黑水含固量進一步提高,送往沉降槽

7、澄清,澄清后的水循環(huán)使用。 德士古淬冷型氣化爐 k-t煤氣化爐,德士古煤氣化爐3 德士古氣化使用原料原料煤適應性較廣,氣煤、煙煤、次煙煤、無煙煤、高硫煤及低灰熔點的劣質(zhì)煤、石油焦等均能用作氣化原料。但要求原料煤含灰量較低、還原性氣氛下的灰熔點低于13000C,灰渣粘溫特性好。煤質(zhì)對氣化的影響主要表現(xiàn)在水煤漿的質(zhì)量,為了提高經(jīng)濟性,得到較高的氣化效率及較好的合成氣組份,一般要求水煤漿具有較高的濃度(5862wt %) 、較好的穩(wěn)定性(煤漿不易分層沉降) 及較好的流動性(粘度90m;735,315m,15,:500m。 4氣化壓力 氣流床操作壓力的提高,有利于氣化過程的進行。因為壓力增加,不僅增加

8、了反應物濃度,加快了反應速度;而且也延長了反應物在爐內(nèi)的停留時間,使碳的轉(zhuǎn)化率提高。氣化壓力的提高,既可提高氣化爐單位容積的生產(chǎn)能力,又可節(jié)省壓縮煤氣的動力。故德士古工藝的最高氣化壓力可達8.0MFa。一般根據(jù)煤氣的最終用途,選擇適宜的氣化壓力。巳投產(chǎn)的幾套裝置中,大多數(shù)采用392 MPa(表壓),在伊斯特曼工程中配等壓合成甲醇,采用了6.37MPa(表壓)。5本工藝運行中存在的突出問題5. 1 氣化爐耐火材料使用壽命短氣化爐耐火磚一般采用法國沙佛埃磚,使用壽命較短,約一年半左右,必須局部或全部更換,主要原因是耐火磚受到高溫(1400 左右) 氣流及熔渣的沖刷,特別是燃燒室中下部,直接受到熔渣

9、沖刷,磨蝕嚴重。另外開停車頻繁也是影響其壽命的原因。由于耐火磚價格昂貴,每爐磚約需80 萬美元,故在現(xiàn)有條件下加強工藝操作管理十分必要,另外也可采用國產(chǎn)的耐火材料。5. 2 氣化爐爐膛熱電偶壽命短爐膛熱電偶由燃燒室外壁經(jīng)殼壁、隔熱層、三層耐火磚插入燃燒室用以指示爐內(nèi)反應溫度。熱電偶頭部距內(nèi)壁向火面磚內(nèi)縮約50mm。由于各層耐火材料的熱膨脹系數(shù)不同,熱電偶常受到剪切力的作用而損壞,有的使用壽命只有一周左右,短的甚至剛開車即損壞,無法長期準確指示爐內(nèi)溫度,僅能用于指導開車。正常操作一般根據(jù)氣體組成及爐渣的形狀間接判斷爐溫。5. 3 德士古燒嘴使用周期短在高溫及高濃度煤漿沖刷的苛刻條件下,德士古燒嘴

10、的使用周期較短,一般約50 天左右,即要停爐撥出燒嘴進行檢查,對有龜裂、燒蝕、磨蝕現(xiàn)象的燒嘴進行修復,重新使用。目前德士古燒嘴的損壞是影響裝置連續(xù)運行的主要因素。5. 4 黑水管線容易堵塞、結(jié)垢、磨蝕由于氣化爐和碳洗塔排出的黑水中含固量較高,經(jīng)常造成黑水管線堵塞,影響正常操作,并往往造成氣化爐停車。黑水管線、煤漿管線的清洗增大了工作強度。在黑水減壓部份的管線在節(jié)流、汽蝕作用下,磨損嚴重,常常需要更換。 6 渣堵 6.1氣化爐渣堵現(xiàn)象 根據(jù)目前德士古裝置運行的實際情況來看,氣化爐的渣堵現(xiàn)象可以分為3類: (1)熔渣堵塞渣口,使燃燒室的灰渣無法排出,堆滿燃燒室的底部。 (2)熔渣逐漸積累到下降管內(nèi)

11、壁上,直至掛滿下降管而堵塞氣體通道。這種類型的渣堵僅上海焦化廠報道過,其它廠家還未出現(xiàn)此問題。 (3)激冷后的大塊灰渣堆積在氣化爐鎖斗上部LHV51閥的上部,鎖斗排渣無法順頃利進行而造成渣堵。這種現(xiàn)象較為普遍,本文主要對這種渣堵現(xiàn)象進行分析。 生產(chǎn)中渣堵現(xiàn)象的具體表現(xiàn)如下: (1)渣堵時,氣化爐的渣口壓差變大,而且壓力波動很大。 (2)鎖斗循環(huán)泵的流量由正常的22.0m3h銳減至10.0m3h左右,嚴重時降至零,鎖斗系統(tǒng)無法運行。 (3)渣量由正常的35 td降至極少,氣化爐排出物甚至出現(xiàn)清水。 (4)大量的細灰渣被帶入閃蒸系統(tǒng),閃蒸罐及其管線出現(xiàn)渣堵,沉降槽底部排出的幾乎全部為細灰渣。 兗礦

12、魯南化肥廠自1994年氣化爐運行達到設計能力后,至1997年渣堵現(xiàn)象并不明顯。1997年后,由于B爐拆除了破渣機,渣堵問題逐漸暴露出來,每年均有數(shù)次嚴重渣堵,影響氣化爐的安全運行。特別是在2001年1月至4月間,B爐出現(xiàn)20余次渣堵,致使氣化爐被迫減負荷。其中特別嚴重的渣堵有3次,鎖斗及閃蒸管線均被灰渣:堵死,致使氣化爐被迫停車處理。打開人孔檢查,灰渣已堆到氣化爐的入孔以上,并發(fā)現(xiàn)大量直徑在200300 mn左右的塊渣及20 mm左右的渣塊,很難處理,嚴重影響廠生產(chǎn)。 6.2 渣堵的原因分析 6.2.1 爐渣的組成與分類 根據(jù)渣的組成和生成原因,爐渣可以分為4類。 (1)灰渣 灰渣為直徑0.5

13、5.0mm的渣粒,主要來源于氣化爐內(nèi)煤漿顆粒在霧化燃燒過程中,微粒間碰撞燒結(jié)后,隨著氣流進入激冷水浴,經(jīng)過激冷破碎而成。其主要成份見表1。 (2)塊渣 直徑在5.0mm以上的為塊渣,但質(zhì)地較為疏松,主要來源于沿爐壁流下的熔渣。當溫度低時,爐壁積累了厚厚的渣層,當溫度突然升高時,大片的熔渣被燒下來,進入激冷室,未能被完全激冷破碎。其主要成份與灰渣相同。 (3)疤渣 疤渣為塊渣,但質(zhì)地較為堅硬且致密。成因是熔渣的組份滲透熔解耐火磚的組份后,形成了低熔點化合物:當熔渣的侵蝕作用加強、生成的低熔點化合物較多時,就進入激冷室。這種熔渣通常難以被激冷破碎,其主要組成包括Ca2SiO4、Ca2SiO5、Ca

14、Al2Fe2O7、CaOAl2O3,SiO2、CaCrO3、CaZrO4等低熔點化合物,質(zhì)地較為堅硬,大都呈熔融玻璃狀。 (4)磚渣 磚渣主要是一些損蝕剝落的耐火磚碎塊:熔渣的主要成份逐漸沿著耐火磚的氣孔或裂紋侵入耐火磚內(nèi),形成共熔物。開停車過程中,壓力、溫度巨變時,共熔物發(fā)生熱應力膨脹,沿著氣孔或裂紋使磚分離、剝落,進入激冷室成為磚渣。主要成份和耐火磚略為不同,見表2。 6.2.2 渣堵原因分析 (1)原料煤種變化的影響 入爐煤中灰份含量的變化及灰渣組份的變化,也會影響到灰渣的熔融特性(即確定氣化爐操作溫度所需要測定的入爐煤漿的灰熔點T3)?;胰埸c過高或過低,均會使氣化爐溫度發(fā)生變化,影響氣

15、化爐排渣。煤灰渣的組份又是灰渣粘溫特性的主要影響因素之一,其中A12O3、SiO2的含量過高均會使灰渣熔點升高,粘度變差,而灰渣中Fe2O3、CaO的含量也會影響灰渣的熔點和粘度。 因而,如果煤種的灰份含量增高,灰渣中的Fe2O3、CaO含量過高,將會導致灰渣的熔點過高,粘溫特性變差,灰渣的焦渣特性(即灰渣的粘結(jié)指數(shù))變大,容易形成質(zhì)地堅硬、體積較大的塊渣,造成渣堵。 (2)耐火磚的損蝕過程發(fā)生變化 在氣化爐的反應區(qū),熔渣會與耐火磚形成一層低熔點化合物。隨著外界因素如氣化爐操作工況、煤灰組份等的變化,會加劇灰渣對耐火磚的損蝕,使低熔點化合物逐層被剝蝕下來,形成大塊的疤渣。當投料或壓力波動較大時

16、,也會使耐火磚沿裂紋剝落,形成大塊的磚渣,使鎖斗排渣困難,造成渣堵。這種渣堵一般較難處理,需停車處理。 (3)氣化爐操作工況的影響 氣化爐的操作工況較為復雜,其中操作爐溫是影響氣化爐渣堵的一個主要因素。由于外界工況如氧壓的變化,爐溫由高到低變化幅度較大時,爐溫低時掛在耐火磚表面的厚厚熔渣及低熔物脫落,在激冷室形成塊渣和疤渣。另外,爐溫高時,熔渣中的各侵蝕性金屬元素活躍,極易滲透進入耐火磚本體,加快磚的損蝕。高爐溫也會使磚的抗侵蝕能力和機械強度下降,加快耐火磚的燒損,這就不可避免地造成氣化爐的渣堵。工業(yè)試驗證明,爐溫每升高100,熔渣對磚的損蝕就會加快1倍。壓力的影響較爐溫而言相對較弱,但其影響

17、也不容忽視,因而氣化爐操作壓力應盡可能保持穩(wěn)定。 (4)設備因素 設置破渣機的目的是為防止大塊的熔渣和磚渣所造成的渣堵。但從裝置投用至矍997年底,并未暴露出特別嚴重的渣堵現(xiàn)象,相反由于破渣機軸封泄漏原因,嚴重影響了氣化爐的安全運行,因而將破渣機拆除,并與A爐作對比試驗。這也是由于存在設備缺陷而造成2000年初B爐渣堵特別嚴重的又重要因素。 (5)其它影響因素 由于燒嘴裝配尺寸不匹配或燒嘴使用后期磨損較為嚴重而形成偏噴,發(fā)生反應區(qū)偏流現(xiàn)象,使煤漿與氧的反應過程變化而導致渣的生成狀態(tài)也發(fā)生變化,形成大塊渣,造成渣堵。另外,由于氣化爐的不穩(wěn)定運行,也會導致塊渣的生成。 6.3 預防氣化爐渣堵的措施

18、 6.3.1 穩(wěn)定煤源優(yōu)化配煤技術(shù)水煤漿加壓氣化要求煤種在反應性、成漿性、灰熔融特性方面均應達到一定的指標:熱值在25.12MJkg以上,灰熔點(T3)在重300以下(但不可過低),原料煤中的灰份含量不得高于1215(越低越好)。為防止氣化爐渣堵,并充分考慮到運行的經(jīng)濟性,我們采用精煤摻配技術(shù)。 所選用的精煤品種均符合指標,并對采購煤種嚴格把關(guān),特別控制煤種的灰份含量絕對要小于10。通過采用定的摻配比例達到降低入爐煤的灰熔點、改變煤灰渣的組份,以減緩對耐火磚的損蝕,改善熔渣的形成狀態(tài),最大限度地減少疤渣、磚渣的生成,從而盡可能地防止氣化爐渣堵現(xiàn)象的發(fā)生。 6.3.2 把好耐火磚的質(zhì)量 耐火磚要

19、嚴格按照其理化性能標準選用,嚴把質(zhì)量關(guān)。還應加強砌筑質(zhì)量管理,嚴格執(zhí)行筑爐技術(shù)要求:控制橫向灰縫1 mm、縱向灰縫1.8 mm,灰縫耐火泥漿要飽滿,垂直度偏差5 mmm,水平度偏差為4mmm,最大同心度為5mm。另外,嚴格按照烘爐曲線烘爐升溫,控制升溫速率為25/h。 6.3.3 嚴格控制操作溫度 (1)正常運行時,要嚴格執(zhí)行工藝指標,控制爐溫在1 350以下,這對防止氣化爐的渣堵十分重要。若高溫熱電偶燒壞后,可根據(jù)在線質(zhì)譜儀測得的氣體成份含量及甲烷含量綜合判斷爐溫的高低,嚴禁超溫操作。并且采用氧煤比自動跟蹤技術(shù),可以避免爐溫的大幅度波動。采用新的高溫熱電偶裝配技術(shù),延長高溫熱電偶的使用壽命,對穩(wěn)定爐溫同樣重要。 (2)投料時爐溫不可過高。投料是系統(tǒng)一個突變的過程,爐溫會瞬間猛升,加快耐火磚的損蝕,加速疤渣、磚渣形成,易造成氣化爐的渣堵。 因而在投料時,要將投料的氧煤比調(diào)低,控制爐溫在合適的范圍內(nèi)。 (3)加強入爐煤漿灰熔點的檢測,每天都應準時、快速地將灰熔點(T3)檢測出來并將結(jié)果報給控制室,由操作人員參照灰渣的粘溫特性變化情況,隨時調(diào)整氣化爐的操作溫度。 (4)通常以灰渣流動時其粘度在2535Pas時的溫度作為氣化爐的操作溫度,此時氣化爐的排渣較為順利。 6.3.4 穩(wěn)定氣化爐運行,加強氣化爐安全生產(chǎn)管理 (1)對德士古氣化爐的安全聯(lián)鎖系統(tǒng)及高壓

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