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1、.600MW進(jìn)口發(fā)電機(jī)線棒改造研究及應(yīng)用倪霄峰(國電浙江北侖第一發(fā)電有限公司浙江省寧波315800)【摘要】國電浙江北侖第一發(fā)電有限公司2號發(fā)電機(jī)是法國ALSTOM公司進(jìn)口的600MW發(fā)電機(jī),投運(yùn)至今已有14年。2006年2號發(fā)電機(jī)運(yùn)行中發(fā)生定子線棒絕緣故障,嚴(yán)重影響了機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。為徹底解決線棒絕緣問題,決定對發(fā)電機(jī)線棒進(jìn)行改造。本文對線棒故障的原因進(jìn)行了分析,對線棒改造的可行性進(jìn)行了研究,并介紹了定子鐵芯局部修理的新工藝,對今后大型發(fā)電機(jī)的改造具有借鑒作用?!娟P(guān)鍵詞】600MW 發(fā)電機(jī) 線棒 改造1設(shè)備概況國電浙江北侖第一發(fā)電有限公司2號發(fā)電機(jī)是法國ALSTOM公司產(chǎn)品,其中定子由北
2、京北重汽輪電機(jī)有限責(zé)任公司組裝。發(fā)電機(jī)型號:T264640,視在功率:690MVA,功率因數(shù):0.9,額定電流:19919A,額定電壓:20kV,絕緣等級:F,冷卻方式:水、氫、氫,勵磁方式:旋轉(zhuǎn)二極管 無刷勵磁。1994年投入運(yùn)行。2改造原因2006年5月5日,2號發(fā)電機(jī)正常運(yùn)行時(shí)發(fā)生定子線棒絕緣故障,故障導(dǎo)致勵側(cè)兩根線棒主絕緣損壞,故障點(diǎn)附近的定子鐵芯局部受損。從線棒解體情況看,線棒端部絕緣呈松散狀態(tài),沒有整體固化,導(dǎo)致運(yùn)行中絕緣逐漸劣化。主要原因是線棒端部絕緣采用液壓工藝,整體緊力不夠。在修復(fù)過程中,又有9根線棒絕緣不能承受直流24kV耐壓試驗(yàn)而擊穿,最后整機(jī)只進(jìn)行了檢查性的交流20kV
3、耐壓試驗(yàn)。發(fā)電機(jī)降為二類絕緣設(shè)備,安全運(yùn)行的可靠性非常低,隨時(shí)有再次發(fā)生故障的可能性。3改造可行性研究故障發(fā)生后,公司對此高度重視,啟動了2號發(fā)電機(jī)定子線棒整體改造的可行性研究??紤]到技術(shù)服務(wù)、備品配件、改造費(fèi)用等方面的因素,我們進(jìn)行了線棒國產(chǎn)化改造的相關(guān)調(diào)研和準(zhǔn)備工作,委托上海汽輪發(fā)電機(jī)有限公司對2號發(fā)電機(jī)線棒改造進(jìn)行可行性研究,并考察了上海汽輪發(fā)電機(jī)有限公司的線棒生產(chǎn)車間。方案完成后,邀請國內(nèi)發(fā)電機(jī)專業(yè)的部分專家對方案的可行性進(jìn)行了評審。專家認(rèn)為上海汽輪發(fā)電機(jī)有限公司編寫的北侖2號發(fā)電機(jī)線棒改造方案總體可行,但還存在以下幾個主要問題:1)方案中空導(dǎo)線棒選用壁厚為1.25mm,上海汽發(fā)公司的
4、600MW發(fā)電機(jī)成熟技術(shù)的空導(dǎo)壁厚為1.35mm,因此1.25mm壁厚空導(dǎo)的制作技術(shù)是否成熟,還需要驗(yàn)證。2)由于原引線不更換,且沒有原線棒設(shè)計(jì)圖紙,線棒模具制作尺寸確定主要靠實(shí)際測繪,安裝時(shí)可能會出現(xiàn)線棒與引線接口錯位的問題。3)上海汽發(fā)公司對ALSTOM機(jī)組的結(jié)構(gòu)性能不熟悉,沒有改造經(jīng)驗(yàn)。改造工期較長,三班倒24小時(shí)連續(xù)作業(yè)需要55天。同時(shí)我們聯(lián)系A(chǔ)LSTOM公司,要求提供2號發(fā)電機(jī)線棒改造的可行性方案。ALSTOM提供了兩個改造方案,一個是采用原工藝的線棒進(jìn)行整體更換,線棒端部主絕緣沒有整體固化的關(guān)鍵問題還是存在。改造工期較長,兩班24小時(shí)連續(xù)作業(yè)需要55天;另一個是采用前ABB工藝的不
5、銹鋼空導(dǎo)線棒和端部錐體結(jié)構(gòu)的改造方案,兩班24小時(shí)連續(xù)作業(yè)工期35天。下面就這三個方案從制作工藝、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、施工工期等方面進(jìn)行綜合比較: 方 案項(xiàng) 目方案一方案二方案三不銹鋼線棒原設(shè)計(jì)的線棒線棒國產(chǎn)化制造廠ALSTOM(ABB技術(shù))ALSTOM上海汽輪發(fā)電機(jī)有限公司線棒結(jié)構(gòu)由兩根單根線棒組成,每個單根線棒由二排銅導(dǎo)線和不銹鋼空心導(dǎo)線組成。線棒換位采用改進(jìn)型的羅貝爾交換編織,比原結(jié)構(gòu)的損耗更小。由四排銅的實(shí)心導(dǎo)線和空心導(dǎo)線組成。由四排銅的實(shí)心導(dǎo)線和空心導(dǎo)線組成。由于絕緣層厚度增加,而孔導(dǎo)的內(nèi)截面要保證,故選用壁厚為1.25mm的空導(dǎo)。上海汽發(fā)公司的600MW發(fā)電機(jī)成熟技術(shù)的空導(dǎo)壁厚為1.35mm
6、,因此1.25mm壁厚空導(dǎo)的制作技術(shù)是否成熟,還需要驗(yàn)證。線棒模壓直線段和端部整體模壓,一次成型。直線段整體模壓,端部采用液壓工藝,緊力不夠,導(dǎo)致端部絕緣層分離,沒有整體固化成型。直線段和端部整體模壓,一次成型。槽楔槽口楔塊采用凹形彈性楔塊,使線棒受力更加均勻。平面楔塊和波紋板結(jié)構(gòu)。平面楔塊和波紋板結(jié)構(gòu)。水盒采用不銹鋼水盒,水盒分成兩部分,不銹鋼管從水盒內(nèi)部焊到底座上,然后再焊接水盒封蓋。實(shí)心銅導(dǎo)線不進(jìn)入水盒,解決了導(dǎo)線股間滲漏的問題。采用原設(shè)計(jì),水盒采用銅精加工成型。水盒焊接工藝進(jìn)行改進(jìn),焊料填充率由原來的5060,提高到90。水盒分成兩部分,水盒套在導(dǎo)線上先進(jìn)行焊接,檢查無滲漏后,再焊接水
7、盒封蓋。端部支撐系統(tǒng)采用軸向彈性的懸掛端部支撐系統(tǒng)。端部是一個整體的錐體結(jié)構(gòu),端部結(jié)構(gòu)更加牢固,防振性能更好。原端部結(jié)構(gòu)不變。原端部結(jié)構(gòu)不變。引線原引線要更換。新的端部引線預(yù)先安裝在錐體上,直接與線棒連接,施工比較方便。原引線不更換。原引線不更換。因?yàn)闆]有原線棒設(shè)計(jì)圖紙,線棒模具制作尺寸確定主要靠實(shí)際測繪,安裝時(shí)可能會出現(xiàn)線棒與引線接口錯位的問題。改造經(jīng)驗(yàn)已在南非、法國、美國等電廠成功改造20多臺600MW發(fā)電機(jī)。線棒結(jié)構(gòu)沒有改變,只是對水盒制造工藝和焊接工藝進(jìn)行改進(jìn)。沒有ALSTOM機(jī)組的改造經(jīng)驗(yàn)。工期設(shè)計(jì)制作時(shí)間10個月10個月15.5個月現(xiàn)場施工時(shí)間35天55天55天現(xiàn)場施工一周六天,每
8、天兩班12小時(shí)作業(yè)一周六天,每天兩班12小時(shí)作業(yè)每天三班作業(yè)經(jīng)濟(jì)性能按一臺機(jī)組每天發(fā)電量 1200萬kW.h,利潤按0.05元/kW.h計(jì)算,每天的利潤為60萬元。總體折合費(fèi)用方案一比方案三的現(xiàn)場施工時(shí)間少20天,可以多創(chuàng)造利潤1200萬元。方案二與方案三的現(xiàn)場施工時(shí)間一致。費(fèi)用最高。費(fèi)用最低。經(jīng)過綜合分析比較,最終確定方案一為2號發(fā)電機(jī)定子線棒改造的首選方案。4技術(shù)特點(diǎn)ABB工藝的空導(dǎo)線棒及端部錐體結(jié)構(gòu)的主要技術(shù)特點(diǎn)有:1)定子線棒定子線棒由實(shí)心銅導(dǎo)體和空心的不銹鋼管子組成??招膶?dǎo)線采用不銹鋼制作,與空心銅導(dǎo)線相比,能夠有效防止空心導(dǎo)線內(nèi)壁結(jié)垢、腐蝕的問題。線棒的主絕緣系統(tǒng)耐壓值高,機(jī)械強(qiáng)度
9、大,抗老化性能好。無縫不銹鋼管全部經(jīng)過100的渦流測試。線棒采用改進(jìn)的羅貝爾雙540度交換編織。這種設(shè)計(jì)的特色是銅導(dǎo)線和不銹鋼導(dǎo)線在線棒內(nèi)部進(jìn)行交換編織,減少損耗,提高了效率。不銹鋼空導(dǎo)線棒比銅的空心線棒總體損耗下降200kW,發(fā)電機(jī)最大出力增加60MW。線棒水盒采用不銹鋼材料,上下層線棒的電氣連接和水回路連接是分開的。這樣的結(jié)構(gòu)能有效防止水盒內(nèi)部因腐蝕產(chǎn)生的裂縫,從技術(shù)上徹底消除水盒漏水的風(fēng)險(xiǎn)。見圖2。 圖1 羅貝爾交換編織 圖2 不銹鋼水合2)槽楔線棒楔塊采用凹形彈性楔塊(見圖3、4),上部楔塊提供彈力。這種結(jié)構(gòu)楔塊緊力的調(diào)整,不需要拆除余下的楔塊,全部的楔塊可單獨(dú)測試。ALSTOM的標(biāo)準(zhǔn)
10、大約10年后(大約80,000小時(shí))進(jìn)行重新調(diào)整楔塊的緊力。與以前傳統(tǒng)的采用平面楔塊和波紋板結(jié)構(gòu)相比,ALSTOM的雙凹面結(jié)構(gòu)的楔塊能更好地為線棒提供均勻的壓力。采用此結(jié)構(gòu)槽楔的發(fā)電機(jī)允許大修周期間隔延長至10年,原2號發(fā)電機(jī)檢修周期為六年,節(jié)約了發(fā)電機(jī)特殊項(xiàng)目的維修時(shí)間和成本。 圖3 楔塊組合 圖4 槽內(nèi)線棒斷面結(jié)構(gòu)3)端部支撐系統(tǒng)新的端部支撐系統(tǒng)是軸向彈性的懸掛支撐系統(tǒng)。該錐體是玻璃纖維材料經(jīng)過車床加工出來的一個尺寸合適的整體,(代替以前原來結(jié)構(gòu)中的喇叭口中的內(nèi)環(huán)等)。見圖5、6。 圖5 錐體及引線 圖6 勵側(cè)錐體結(jié)構(gòu)端部支撐系統(tǒng)特點(diǎn):l 足夠的強(qiáng)度防止各部件之間的移動。l 緊固部件牢固能
11、承受電網(wǎng)短路引起的沖擊。l 允許引線牢固加緊。4)硅鋼片鑲嵌工藝修復(fù)受損鐵芯2006年2號發(fā)電機(jī)故障時(shí)導(dǎo)致勵側(cè)鐵芯端部局部損壞。鐵芯修補(bǔ)中,切除了鐵芯端部受損部位的齒段,加工出鳩尾槽,再用新的硅鋼片疊層結(jié)構(gòu),加工成相應(yīng)的形狀,鑲嵌在切除部位,固定牢固,替代原來的鐵芯。使用硅鋼片鑲嵌工藝修復(fù)受損鐵芯,在國內(nèi)是第一次使用,采用此工藝,技術(shù)原理先進(jìn),但加工精度要求高,施工難度大,運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)少、風(fēng)險(xiǎn)大。而目前國內(nèi)常用的修補(bǔ)方法是用環(huán)氧絕緣塊加工成相同形狀,鑲補(bǔ)在受損部位。兩者相比較,用硅鋼片鑲嵌工藝的“假齒”運(yùn)行中也有磁路經(jīng)過,實(shí)際上是參與工作的,其磁場分布相對均勻,更加接近實(shí)際運(yùn)行狀況。而環(huán)氧絕緣塊鑲
12、嵌的“假齒”無磁路經(jīng)過,因此不參與工作。見圖711。為了監(jiān)視假齒的工作情況,防止運(yùn)行中出現(xiàn)異常情況。我們分別在假齒部位安裝了溫度測點(diǎn)和振動測點(diǎn),使運(yùn)行中假齒的溫度和振動值能夠進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。見圖12、13。 圖7 鑲嵌的硅鋼片(假齒) 圖8 假齒溫度測點(diǎn)布置 圖9 假齒裝配圖 圖10假齒端部裝配圖 圖11 修復(fù)后假齒 圖12 假齒振動及溫度測點(diǎn) 圖13 振動測點(diǎn)引出線 圖14 濾網(wǎng)上雜物5 改造的經(jīng)驗(yàn)和總結(jié)發(fā)電機(jī)改造工作總體比較順利?;仡櫿麄€改造過程,有不少經(jīng)驗(yàn)值得我們?nèi)フJ(rèn)真地總結(jié)和提高。1)設(shè)備的技術(shù)改造工作,要充分考慮新材料、新技術(shù)、新工藝的應(yīng)用,不斷提高設(shè)備的安全性、可靠性,提高設(shè)備的附加
13、值。2)目前發(fā)電機(jī)在線監(jiān)測手段較少,隨著技術(shù)條件的成熟,比如振動監(jiān)測設(shè)備的逐漸應(yīng)用,可以實(shí)現(xiàn)發(fā)電機(jī)振動的實(shí)時(shí)監(jiān)控,有利于及時(shí)發(fā)現(xiàn)發(fā)電機(jī)早期的異常情況。2號發(fā)電機(jī)的振動實(shí)時(shí)值通過“北侖電廠600MW發(fā)電機(jī)振動監(jiān)測分析與故障診斷系統(tǒng)”安裝到相關(guān)用戶的客戶端,實(shí)現(xiàn)了遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)監(jiān)控。3)發(fā)電機(jī)線棒改造后,盡管對膛內(nèi)事先進(jìn)行防護(hù),事后進(jìn)行反復(fù)清理檢查,總歸在某些角落還是有一些異物。如果不有效清理掉,對今后的運(yùn)行造成影響,嚴(yán)重的還會引發(fā)設(shè)備事故。我們在機(jī)組啟動試驗(yàn)前進(jìn)行了發(fā)電機(jī)的通風(fēng)試驗(yàn)。在氫冷器外側(cè)各安裝了一道濾網(wǎng),通過發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)速的變化,使機(jī)內(nèi)尚存的一些異物隨高速旋轉(zhuǎn)的氣流循環(huán)停留在濾網(wǎng)上。發(fā)電機(jī)升速至3000r/min后停留1小時(shí),然后轉(zhuǎn)速下降至1200r/min停留3小時(shí),然后轉(zhuǎn)速下降至0,拆除氫氣冷卻器側(cè)的濾網(wǎng),發(fā)現(xiàn)濾網(wǎng)和安裝濾網(wǎng)部位有一些絕緣雜物,進(jìn)行了清理。見圖14。4)對改造區(qū)域?qū)嵤┓忾]式管理,專人24小時(shí)巡邏值班。施工區(qū)域搭建隔離圍欄,發(fā)電機(jī)區(qū)域搭設(shè)檢修專用平臺及防塵室,減少了改造期間對發(fā)電機(jī)內(nèi)部產(chǎn)生污染的可能性,減少了改造的風(fēng)險(xiǎn)。
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