氧化鋁廢水“零排放”探討_第1頁
氧化鋁廢水“零排放”探討_第2頁
氧化鋁廢水“零排放”探討_第3頁
氧化鋁廢水“零排放”探討_第4頁
氧化鋁廢水“零排放”探討_第5頁
已閱讀5頁,還剩6頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

1、氧化鋁廢水“零排放”探討摘要:經(jīng)過2年多的開發(fā)應(yīng)用,中鋁貴州公司氧化鋁廠在水資源綜合利用以及廢水“資源化”方面取得突破性的進(jìn)展,于2000年12月實現(xiàn)了氧化鋁廢水“零排放”,改善了麥架河及貓?zhí)恿饔蛏鷳B(tài)環(huán)境,對保護(hù)長江上游的生態(tài)環(huán)境,防止長江水系的污染惡化,具有極為重要的現(xiàn)實意義和深遠(yuǎn)的歷史意義。本文著重對氧化鋁廢水“零排放”的實施進(jìn)行了闡述。關(guān)鍵詞:氧化鋁零排放資源化再生水赤泥回水1前言貴州鋁廠氧化鋁廠始建于1958年,設(shè)計產(chǎn)能每年40萬噸,外排含堿廢水一直是困擾我廠的一個重大環(huán)境污染問題,其對周圍3鄉(xiāng)12村的農(nóng)田以及下游麥架河及貓?zhí)恿饔蚓斐刹煌潭鹊奈廴荆瑫r也造成了大量的堿流失和水資

2、源的浪費,為消除污染,實現(xiàn)國家“一控雙達(dá)標(biāo)”(即所有企業(yè)污染物的排放必須在2000年底實現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放)的目標(biāo),根據(jù)我廠實際情況,經(jīng)大量的調(diào)查、論證,大膽地提出了具有創(chuàng)新性的課題-氧化鋁廢水“零排放”技術(shù)開發(fā)與研究。2廢水的來源及特征氧化鋁廠外排廢水主要來源于生活污水(澡堂、廁所、宿舍、辦公室排水)、生產(chǎn)廢水(沖洗地坪、設(shè)備等)、設(shè)備冷卻水、雨排水、外單位排水(熱電廠軟水站排水及沖灰渣水、輕研所排水等)、工藝管道及設(shè)備的跑、冒、滴、漏等;具有總排水量大、不穩(wěn)定的特點(見表1);其主要污染因子為懸浮物(200500mg/l);堿(PH值達(dá)812)。表119901997年氧化鋁廢水及污染物排放統(tǒng)計年度

3、19901991199219931994199519961997廢水排放量/萬m3501.21433.65421.65445.69316.05335.58319.74247.39堿流失量/t145434117410632223061293127542440懸浮物排放量/t25062168210822281580189616408983技術(shù)改造方案實施本課題是一項綜合性的技術(shù)開發(fā)項目,其設(shè)計思路為:(1)治理污染源,對重點車間設(shè)備進(jìn)行防跑堿改造,以降低廢水含堿濃度;(2)對水質(zhì)要求高的設(shè)備冷卻水,采用自身循環(huán),以減少廢水排放量;而對水質(zhì)要求不高的設(shè)備冷卻水、有條件的生產(chǎn)用水點等,全部使用再生水代

4、替工業(yè)新水;(3)充分利用赤泥回水、蒸發(fā)壞水代替工業(yè)新水,并保證赤泥回水量赤泥附液量;(4)根據(jù)生產(chǎn)實際情況以及貴州鋁廠工業(yè)用水標(biāo)準(zhǔn),采用經(jīng)濟實用的方法進(jìn)行廢水處理。3.1抓源治本,降低廢水含堿濃度在氧化鋁生產(chǎn)過程中,難免有高濃度的含堿廢水進(jìn)入排水系統(tǒng),使廢水含堿度升高,影響再生水回用。因此,加強和完善管理及設(shè)備維護(hù),對重點車間進(jìn)行防跑堿設(shè)施改造,是降低外排廢水含堿濃度的關(guān)鍵。首先在工藝上采用新工藝、新技術(shù)(如水泵采用先進(jìn)的機械密封替代傳統(tǒng)的填料密封,用密封性能較好的漿液閥、注塞閥替代傳統(tǒng)的閘閥、截止閥等);其次對各生產(chǎn)車間大型槽罐(如沉降槽等)增設(shè)防跑堿圍子,將泄漏的高濃度含堿污水引入污水槽

5、后再返回工藝流程,有效的防止堿液外泄。具體治理方案見圖1。3.2完善改造部分設(shè)備冷卻水,減少廢水排放量對水質(zhì)要求較高的回轉(zhuǎn)窯托輪、排風(fēng)機、煤磨、格子磨、管磨、溶出磨等設(shè)備冷卻水,原設(shè)計均用工業(yè)新水冷卻后直接排放(排水量100200m3/h)。為減少廢水排放量,進(jìn)行相應(yīng)的改造。針對燒成車間煤磨、排風(fēng)機、燒成窯托輪以及熟料溶出磨、配料格子磨、管磨等設(shè)備相對集中的特點,將這些設(shè)備的冷卻水集中回收循環(huán)使用,形成獨立的窯磨循環(huán)水系統(tǒng),有利于管道鋪設(shè)和經(jīng)濟運行。焙燒車間焙燒窯托輪、風(fēng)機冷卻水耗水量約4080m3/h,由于采用單一水源工業(yè)新水供水,一旦發(fā)生停水事故,焙燒窯就停運。根據(jù)生產(chǎn)實際情況,充分利用現(xiàn)

6、有空壓循環(huán)水系統(tǒng)的富余能力供水,將焙燒窯托輪、風(fēng)機冷卻水納入空壓循環(huán)水系統(tǒng),不增加水泵開啟臺數(shù),而且改造時保留原有工業(yè)水供水流程,形成雙水源供水,不僅減少了廢水的排放量,而且提高了供水的可靠性,保證了焙燒窯可靠穩(wěn)定地運行。3.3污水處理系統(tǒng)完善改造氧化鋁廢水“零排放”技術(shù)開發(fā)與研究中,廢水的再生處理、循環(huán)利用,是實現(xiàn)廢水“零排放”的基礎(chǔ)。原污水處理系統(tǒng)將廢水處理后作為全廠循環(huán)水和燒成循環(huán)水的補水,沉淀池底流利用虹吸泥機吸出,但實際排放的廢水量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于循環(huán)水的補水量,加之原設(shè)計中只有一個平流沉淀池,當(dāng)吸泥機出現(xiàn)故障或清理沉淀池時,整個污水處理系統(tǒng)就停止工作,大量廢水直接排入環(huán)境,改造前流程見圖2

7、。因此,有針對性的對污水處理系統(tǒng)進(jìn)行了完善改造。新建平流沉淀池核算:有效水深H=3m、池寬B=9.2m、池長L=40m,污水在沉淀池中的沉降時間2.2h(t=HA/Q,A為沉降面積),其長寬比L/B=4.354,能確保污水在池內(nèi)均勻分布。平流沉淀池水力條件復(fù)核:水流截面積=39.2=27.6m2;水池濕周x=9.2+32=15.2m;水力半徑R=/x=27.615.2=1.82m;水平流速v=Q/=50027.63600=5.0310-3m/s;弗勞德數(shù)Fr=v2/Rg=(5.0310-3)2/1.89.18=1.4110-6。由計算結(jié)果看出,改造后的沉淀池完全滿足普通平流池的設(shè)計參數(shù)要求。新

8、建平流沉淀池的底流污泥采用虹吸泥機連續(xù)排放,平均污泥流量80m3/h左右。改造后的兩個平流沉淀池,隨廢水量的變化既可互為備用又可同時運行,其最大處理能力為1000m3/h。原廢水總排放口是氧化鋁廠所有廢水的唯一匯水點,需考慮完善有效的防洪措施,同時也是污水處理系統(tǒng)理想的污水源取水點,為滿足廢水“零排放”和泄洪要求,在總排口與洗馬河的匯合口安裝兩個閘板對總排截流,又作雨季泄洪用;廢水全部引入污水泵房送平流沉淀池。由于生活污水中有大量的漂浮物,在污水泵房集水池前安裝1臺可升降式人工格柵和2臺鏈?zhǔn)綑C械格柵,避免了較大的漂浮物進(jìn)入污水源泵和平流沉淀池,如圖3。在污水處理系統(tǒng)的改造中,沉淀池污泥的處置是

9、系統(tǒng)能否正常穩(wěn)定運行的關(guān)鍵。原設(shè)計對沉淀池污泥投加聚丙烯酸鈉,在濃縮槽中經(jīng)2h沉淀后,送至二赤泥貯槽與赤泥一起送赤泥堆場。但實際運行受二赤泥外排貯槽控制性較差和輸送量不穩(wěn)定等因素的影響,污泥濃縮系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性得不到保證。另外,受污泥輸送流程的影響,虹吸泥機時常間斷運行,造成虹吸泥機堵塞,使污水處理系統(tǒng)不能正常工作。為此,對平流沉淀池污泥處置作了如下改造,見圖4。氧化鋁生產(chǎn)過程中,排棄的赤泥,需用熱水(300m3/h)洗滌,原利用全廠循環(huán)水在脫硅熱水槽中加熱后洗滌赤泥,由于該流程對水質(zhì)的要求不高。故改用未濃縮的平流沉淀池底流送脫硅熱水槽代替部分全廠循環(huán)水加熱后用于赤泥洗滌。該方法徹底打破傳

10、統(tǒng)設(shè)計的束縛,充分利用本廠生產(chǎn)工藝特點,創(chuàng)造性的把污泥處置與生產(chǎn)工藝流程有機的結(jié)合起來。運行1年多來,用平流沉淀池的底流代替部分循環(huán)水參與洗滌赤泥,并隨赤泥一起沉降后送赤泥堆場,對赤泥的輸送系統(tǒng)不產(chǎn)生任何波動,同時還解決了虹吸泥機因間斷運行造成虹吸管易堵塞的難題.由于簡化了流程,節(jié)省了對污泥濃縮、絮凝沉降、干化等一系列的設(shè)備投資、管理和運行維護(hù)費用,達(dá)到了污泥處置經(jīng)濟運行的目的,為污水處理系統(tǒng)穩(wěn)定運行提供了保證;同時在國內(nèi)同行業(yè)中開創(chuàng)了先河,摸索出一條經(jīng)濟處置氧化鋁廢水沉淀污泥的新途徑,具有極高的推廣運用價值。3.4開發(fā)利用再生水,提高循環(huán)利用率從我廠廢水的排放特點來看,要使氧化鋁廢水實現(xiàn)“零

11、排放”,必須消化大量生活污水和外單位排水,因此,大力開發(fā)再生水的使用極其關(guān)鍵。表2工業(yè)新水與再生水水質(zhì)對比項目沉淀池進(jìn)口沉淀池溢流清水池工業(yè)新水硬度(度)47.1818.657.7411.9PH值8.2998.7959.437.0NT(g/l)0.1130.1680.2380.07從表2看出,經(jīng)沉淀處理后的再生水,除含堿濃度略高外,硬度比工業(yè)新水還小,所以在某些對堿度要求不高的場所,完全可用再生水替代工業(yè)新水,這不僅可以節(jié)約工業(yè)新水用量,還能減緩管道和設(shè)備的結(jié)垢。經(jīng)大量反復(fù)試驗,主要從以下方面進(jìn)行改造。此技術(shù)開發(fā)項目于1999年9月實施并運行,氧化鋁廠中心化驗室對再生水用于洗滌氫氧化鋁后的產(chǎn)品

12、測定結(jié)果表明:用再生水洗滌氫氧化鋁成品后,氫氧化鋁含水率、附堿等各項指標(biāo)均達(dá)到了規(guī)程要求。同年出廠綜合氧化鋁,二級以上品級率為100%,一級品率為99.13%,一級品率比1998年提高2.81%;2000年出廠綜合氧化鋁,二級以上品級率繼續(xù)保持100%,其中一級品率為99.91%,較1999年提高0.78%,且?guī)较礈鞖溲趸X附堿全年有7個月合格率為100%,年平均合格率為99.83%,創(chuàng)歷史最好水平。可見用再生水洗滌氫氧化鋁對產(chǎn)品的質(zhì)量沒有任何影響。3.5充分利用赤泥回水,實現(xiàn)真正意義的“零排放”由于氧化鋁生產(chǎn)過程中排出的赤泥帶有一定數(shù)量的附著液,隨赤泥排至赤泥堆場的水量約為140m3/h,

13、只有將赤泥的附著液全部回收利用,才能達(dá)到真正意義的“零排放”。經(jīng)過增設(shè)赤泥回水中間加壓及大力開發(fā)赤泥回水利用等技術(shù)改造項目的實施,使赤泥回水用量逐年增加,現(xiàn)回用量已達(dá)180220m3/h,達(dá)到了完全回收赤泥附液的目的,不僅節(jié)約了大量新水,同時還可回收大量的堿和氧化鋁。4氧化鋁廢水“零排放”技術(shù)開發(fā)與研究項目運行效果污水處理效果:“氧化鋁廢水零排放技術(shù)開發(fā)與研究”項目的實施,使氧化鋁廠污水處理系統(tǒng)能穩(wěn)定、連續(xù)、持久運行,經(jīng)深度凈化后,出水水質(zhì)懸浮物含量20mg/l,達(dá)到貴州鋁廠工業(yè)用水標(biāo)準(zhǔn);廢水處理量及再生水回用量大幅增加,由1997年的140.04萬m3,增加到2001年的638.54萬m3。

14、節(jié)水減污效果明顯:2001年全年用工業(yè)新水量382.63萬m3,較1997年減少264.47萬m3,降低幅度為40.87%;1997年外排廢水量247.39萬m3,降為2000年底外排廢水實現(xiàn)“零排放”。降低繳納污水排污費:由1997年的69萬元,降為2001年的0.0578萬元,降幅達(dá)99.92%。降低環(huán)境污染賠償費:由1997年的32.10萬元,降為2001年的23.14萬元,降幅達(dá)27.91%。各項環(huán)境指標(biāo)大幅改善:污水排放量、單位產(chǎn)品耗水量等環(huán)保指標(biāo)分別創(chuàng)歷史最好水平(見表3)。2000年順利通過國家“一控雙達(dá)標(biāo)”的驗收。表3氧化鋁廠1997-2001年主要環(huán)保指標(biāo)完成情況指標(biāo)名稱單位

15、1997年1998年1999年2000年2001年新水用量萬m3647.1639.07480.67384.96382.63再生水用量萬m3140.04271.34429.67520638.54赤泥回水用量萬m3116.8122.61140156.68171.47污水排放量萬m3247.39183.3196.5431.221.3單位產(chǎn)品耗水量m3/T-AO17.2915.1810.328.017.5綜合效益分析:“氧化鋁廢水零排放技術(shù)開發(fā)與研究”項目的實施,實現(xiàn)了廢水的“資源化”和真正意義上的廢水“零排放”,消除了對周圍河流的水體污染與破壞,減少了堿的流失、節(jié)約了工業(yè)新水用量、降低了氧化鋁生產(chǎn)成

16、本,創(chuàng)造出良好的環(huán)境效益,同時也產(chǎn)生極高的社會與經(jīng)濟效益。環(huán)境效益:(1)減少向貓?zhí)恿饔蚺欧藕瑝A污水247萬m3/a、懸浮物897t/a、堿(折合Na2CO3)1463t/a;(2)消除了氧化鋁廠含堿廢水對河流生態(tài)環(huán)境、農(nóng)田和飲用水源的污染和影響,有利于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及生態(tài)環(huán)境的保護(hù)和恢復(fù)。(3)對保護(hù)長江上游水系和長江流域的生態(tài)環(huán)境具有重要價值和示范意義。社會效益:(1)有利于樹立企業(yè)良好形象,為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造有利條件;(2)有利于密切廠地關(guān)系及污染地域社會的安定團(tuán)結(jié);(3)有利于改善周圍環(huán)境,支持地方經(jīng)濟的發(fā)展;(4)為其他企業(yè)和同行提供了有益的經(jīng)驗和借鑒。經(jīng)濟效益:(1)減少繳納污水排污

17、費:69萬元/年;減少環(huán)境污染賠償費:10萬元/年;(2)回收廢水中的堿(折合Na2CO3):1463t/年,節(jié)約費用:176萬元/年(Na2CO3按1200元/t計);(3)節(jié)約新水量247萬t/a,節(jié)約費用:126萬元/年;(4)每噸廢水處理費用按0.30元計,則增加運行成本74萬元/年;年經(jīng)濟效益為:69+10+176+126-74=307萬元/年。(5)環(huán)保治理投資621萬元。項目投資回收期:T=K/H式中,T投資回收期;K投資額;H投資項目年收益T=621/307=2.02(年)。項目投資利潤率:投資利潤率=年利潤總額/項目總投資100%=307/621100%=49.44%。5結(jié)論

18、氧化鋁廢水“零排放”項目的實施具有以下特點:(1)對氧化鋁廢水實行綜合治理,分類處置,有創(chuàng)新地進(jìn)行“零排放”治理研究,做到了真正意義的廢水“零排放”,滿足了“零排放”平衡條件:總排口外排廢水量0;送赤泥大壩赤泥附液量赤泥附液回用量(赤泥回水量)。(2)把廢水治理與氧化鋁生產(chǎn)工藝有機地結(jié)合起來,做到了抓源治本、有的放矢、分類治理、綜合處置。并采用新工藝、新技術(shù),大膽創(chuàng)新,經(jīng)濟合理,流程簡單實用。(3)根據(jù)再生水用戶對水質(zhì)的不同要求,選擇合理的污水處理工藝(沉淀過濾),實現(xiàn)了廢水的經(jīng)濟處理和經(jīng)濟運行。(4)對重要設(shè)備、關(guān)鍵工藝等用水點采用了雙水源供水,即再生水與工業(yè)新水互為備用,極大的提高了工藝設(shè)備

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論