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文檔簡介
1、2.5m直徑鉆孔灌注樁施工技術(shù)中鐵十三局一公司 韓光明 接要:本文詳細(xì)介紹了2.5m直徑鉆孔灌注樁成孔及灌注技術(shù),成功克服了小鉆機(jī)鉆大孔徑樁、復(fù)雜地質(zhì)情況下泥漿護(hù)壁及礫石、鐵板砂層成孔和泥漿無公害處理等施工技術(shù)難題,為類似施工提供借鑒之處。 關(guān)鍵詞:2.5m直徑 鉆孔灌注樁 鉆機(jī)改造 成孔灌注技術(shù)1.工程概況哈雙高速公路B2合同段的黎明站分離立交橋,位于哈爾濱市動力區(qū)朝陽鄉(xiāng)東升村,跨越拉濱鐵路黎明車站。橋梁孔跨組合為:左幅2×40m+12×50m;右幅為2×40m+2×50m+3×40m+2×50m+2×40m+5×
2、;50m。全橋共計54根鉆孔灌注樁,樁基設(shè)計要求:直徑2.5米,最大樁長32米,樁底位于中粗砂地層中,通長鋼筋籠,孔底沉渣小于60cm。但實際地質(zhì)與設(shè)計不符,部分樁底位于礫石層中或鐵板砂(軟巖)層中。2.鉆孔灌注樁成孔及灌注施工2.1地層簡述 一層:0-0.5m 人工填土。 二層: 0.5-4.5m 亞粘土,黃色,濕硬型狀態(tài)。三層: 4.5-12.0m亞粘土,灰色,濕,可塑狀態(tài)。四層: 12.0-16.5m亞粘土,灰色,濕,可塑狀態(tài),含云母。五層: 16.5-17.3m 亞粘土,灰色,稍濕,硬塑。六層: 17.3-19.0m 亞粘土,黃色-灰色,稍濕,硬塑-堅硬,含氧化鐵,下部夾薄細(xì)砂層。 七
3、層:19.0-29.9m中砂,灰色,稍濕,密實-極密狀態(tài),成分主要為石英、長石及云母,含礫約10-15%,磨圓較好,分選性較好。本層較為致密,具膠結(jié)(俗稱鐵板砂)。2.2.施工主要難點(1)小鉆機(jī)進(jìn)行大直徑鉆孔樁施工(2)超厚粉細(xì)砂及中粗砂層的泥漿護(hù)壁(3)旋轉(zhuǎn)鉆機(jī)穿越礫石,鐵板砂層(4)化學(xué)泥漿無公害處理 由上可見,該樁基工程所面對的技術(shù)問題是范圍廣、難度高,為了解決這些問題,施工中從理論到實踐首次采取了一些施工方法來解決這些問題。2.3鉆機(jī)改造技術(shù)2.3.1.電機(jī)改造 本工程使用的設(shè)備都為國產(chǎn)鉆孔設(shè)備,一種為連云港生產(chǎn)的GM20型鉆機(jī),一種為GPS15型鉆機(jī),從型號可以看出此兩種型號的鉆機(jī)
4、,均需要改進(jìn),并輔以相應(yīng)的施工工藝才能進(jìn)行2.5M鉆孔樁施工。改造鉆機(jī)的原理為減少電機(jī)轉(zhuǎn)速,增加扭距,以適應(yīng)大直徑鉆孔樁施工需要。從結(jié)果看并不比國外設(shè)備或國產(chǎn)大功率鉆孔設(shè)備差,使用的主要鉆孔設(shè)備見表1主要鉆孔設(shè)備 表1序號名 稱型號數(shù)量1鉆 機(jī)GM-2012鉆 機(jī)GPS-1523鉆 頭LY-16加工特制鉆頭 加工錐形刮刀鉆頭4個,適用于亞粘土或人工填土以及砂層,加工一個楔齒滾刀鉆頭1個適用于卵石、礫石,加工一個球齒滾刀鉆頭1個,適用于巖石(鐵板砂)層。2.4鉆機(jī)鉆孔技術(shù) 本鉆孔樁工程采用反循環(huán)排渣鉆進(jìn),泥漿池與鉆孔樁位相連,循環(huán)送漿。2.4.1穿過礫石、卵石層鉆進(jìn)技術(shù)(1)選用楔齒滾刀鉆頭;(
5、2)調(diào)節(jié)鉆頭吸渣口的位置、高度及直徑;(3)增大鉆壓,控制鉆進(jìn)速度;(4)增大排渣速度。2.4.2入巖鉆進(jìn)技術(shù)(1)采用球齒滾刀鉆頭;(2)球齒滾刀布置要合理,避免重復(fù)破石率;(3)在鉆機(jī)的工作能力下,盡可能加大有效鉆壓,宜控制在90%-95%左右,作用于鉆頭上的壓力不少于400KN;(4)保持1.0m/s的線速度,就是說鉆頭轉(zhuǎn)速為6r/min最理想;(5)采用少吃多餐的鉆進(jìn)技術(shù),保持80mm/h左右的進(jìn)尺速度;(6)增加泥漿流量,將巖石碎塊及時排出孔外。2.4.3保證鉆孔垂直度的方法 本橋部分鉆孔樁19m以下的土層中的砂礫層密實一極密狀態(tài),成分主要為石英、長石及云母,含礫約10-15%,磨賀
6、圓較好,分選性好,本層較為致密具膠結(jié)(俗稱鐵板砂),類似軟巖性質(zhì)且厚度不均一,造成鉆孔時軟硬不一,易使鉆頭向軟弱的砂礫層方向頃斜,造成孔斜,給后續(xù)的鉆進(jìn)造成很大困難,且不能滿足要求,施工中采取措施如下:(1)大配重,減壓鉆進(jìn),控制進(jìn)尺速度(2)在鉆頭上方及鉆桿中間分別安裝穩(wěn)定器2.5泥漿系統(tǒng)的管理技術(shù) 本地區(qū)處于哈爾濱市郊區(qū),橋位處為農(nóng)田,馬家溝河從9#墩及10#墩之間穿過,流向市區(qū),對環(huán)保要求高。同時由于地層中的粉細(xì)砂層較厚,對泥漿性能要求高,施工中以化學(xué)泥將護(hù)壁為主,采用泵送泥漿至樁位的循環(huán)系統(tǒng)來滿足施工及環(huán)保要求。2.5.1泥漿的配制 先用膨潤土+食用堿+CMC+水的配方所組成的化學(xué)泥漿
7、.根據(jù)不同的地層,現(xiàn)場測試出相應(yīng)的化學(xué)泥漿的配合比,按照不同的配合比在泥漿池中配制對應(yīng)于不同的地層的泥漿。 根據(jù)施工經(jīng)驗,常用的泥漿配合比為每立方米泥漿用膨潤土80kg,純堿4kg,CMC 0.5kg,水1000kg。經(jīng)過多次試配,實際施工中所用的常用泥漿配合比見表2 泥漿配合比 表2材 料 名 稱膨潤土純堿CMC水每m3泥漿用量(kg)854.50.610002.5.2泥漿的循環(huán) 泥漿除循環(huán)與孔位通過地溝連接外,其余部分全部采用管道化運輸,在直線段一般采用鋼管,曲線段采用軟管,泥漿循環(huán)系統(tǒng)見圖1 泥漿泵 沉淀池 循環(huán)池 儲漿池 清水池 2.5.3廢泥漿的無公害處理(1)利用沉淀池(自然沉淀法
8、)從排渣口出來的泥漿首先進(jìn)入沉淀池,大部分礫石及鐵板砂塊將在這里沉淀下來,及時用挖掘機(jī)或機(jī)械抓斗清理出來,自然沉淀在施工中取得了較好的效果,使泥漿重復(fù)使用的次數(shù)增加很多,從而大大降低了廢漿的產(chǎn)生。(2)本工程中單樁在灌注水下砼時一次性排出的泥漿量很大,一般都達(dá)175m3。灌注砼排出的能用的泥漿用泵排回泥漿沉淀池中,不能用的少數(shù)泥漿排到附近的溝池內(nèi),沉淀后把清水抽走,沉淀物挖走。 本橋54根鉆孔樁水下砼灌注量 8千余方,施工中靠這些泥漿處理方法,現(xiàn)場向外沒有運送一車廢泥漿,取得了滿意的效果。2.6鉆孔樁封底 2.5m鉆孔樁灌注水下砼時封底是關(guān)鍵,與我們平常施工的1.5及1.2鉆孔樁有很大區(qū)別。因
9、為導(dǎo)管口距離孔底為20cm40cm米時,要保證第一次埋管深度達(dá)到1米以上,第一次灌注砼量必須達(dá)到7m3以上。設(shè)計一個大的料斗,容積為4.5m3,此儲料只在第一次灌注砼時使用,封底成功后,改成1.5m3的小儲料斗,保證灌注提升方便。用2臺6m3砼攪拌運輸運送灌砼,第一次灌砼時,兩臺車裝滿料后就位,當(dāng)打開大儲料斗止水閥門開始灌注水下砼的同時,有一臺攪拌運輸車向儲料斗里傾倒砼,速度應(yīng)使儲料斗基本處于滿料狀態(tài)。當(dāng)?shù)谝慌_車傾倒完畢時,第二臺車緊接著傾倒,直至封底砼灌注完畢。兩臺運輸車及儲料的砼總量為16m3達(dá)到了良好的封底效果,封底完成后,移去大儲料斗換上小儲料斗可正常進(jìn)行水下砼灌注,運輸設(shè)備同樣用2臺
10、砼攪拌運輸車。3.施工總結(jié)由于我局沒有2.5m鉆孔樁施工的成功經(jīng)驗,在沒有投入更新、更好的設(shè)備情況下,完全依靠現(xiàn)有的設(shè)備,很好的完成黎明站分離立交橋2.5m鉆孔樁施工任務(wù),摸索出一些好的施工經(jīng)驗還是在今后施工中值得推廣的。3.1鉆機(jī)的改造技術(shù)我們現(xiàn)有的1.5m以上鉆機(jī)經(jīng)改造后均可用于2.5m鉆孔樁施工 ,改造可從兩方面入手,一是保留原鉆機(jī)的鉆架,更換大功率電機(jī);二是降低原電機(jī)轉(zhuǎn)速,增大鉆機(jī)扭距。具體采用哪種方法視地質(zhì)情況及地質(zhì)巖性而定。由于本工程原設(shè)計地質(zhì)基本為亞粘土、粉細(xì)砂及中粗砂層,較軟弱,做采用了第二種方法。但實際地質(zhì)情況與設(shè)計不符,部分鉆孔樁穿過了礫石層及鐵板砂層(鐵巖),通過降低原鉆
11、機(jī)轉(zhuǎn)速來提高扭距的辦法略顯不足,鉆進(jìn)速度明顯減慢,今后遇到此種地質(zhì)應(yīng)更換大功率電機(jī)。3.2不同的泥漿性質(zhì)對成樁質(zhì)量的影響由于本工程的地表優(yōu)質(zhì)亞粘土比較厚,施工之初沒有使用化學(xué)造漿法,開始鉆進(jìn)時控制進(jìn)尺在孔的造漿??變?nèi)造漿對亞粘土層沒有什么影響,護(hù)壁效果非常好。但對粉細(xì)砂及中粗砂層效果就不是很好,雖然可以護(hù)住孔壁,但灌注水下砼時,由于骨料向上翻動,有時會破壞泥漿護(hù)壁,樁徑四周5cm以內(nèi)有卷砂現(xiàn)象,影響樁的質(zhì)量。采用化學(xué)泥漿后,對粉細(xì)砂及中粗砂層的護(hù)壁效果有了明顯的改觀,通過超聲波檢測,樁徑四周不再有卷砂現(xiàn)象。3.3導(dǎo)管直徑的大小對孔底沉碴的影響2.5m鉆孔灌注樁,鉆孔及清渣完成后,從提鉆頭、搭設(shè)
12、灌孔平臺到下設(shè)、鋼筋籠,再到下設(shè)導(dǎo)管及安裝大儲料斗,最快也需12小時左右,比小直徑鉆孔樁時間明顯增加。又由于樁內(nèi)泥漿含砂率較高,沉淀速度快,到灌孔時,孔內(nèi)沉渣厚度基本達(dá)到了0.8m左右,對于摩擦樁,雖然基本能滿足規(guī)范要求,但我們還是希望沉渣厚度越小越好。 灌孔之初,我們現(xiàn)場有直徑300mm及直徑250mm兩套導(dǎo)管,1#橋墩的4根鉆孔樁分別用兩套導(dǎo)管灌注的。通過超聲波檢測,300mm導(dǎo)管灌注的水下砼的孔底沉渣在30cm左右,要明顯小于用250mm導(dǎo)管灌注的50cm左右。從砼沖擊動力分析也不難理解,由于300mm導(dǎo)管灌注的砼流量大,沖擊力強(qiáng),能將孔底沉渣反上來。為了提高鉆孔樁的質(zhì)量,我們又加工了一套350mm的導(dǎo)管,處理沉渣效果更加明顯,沉渣厚度基本在10cm左右,甚至達(dá)到了零沉渣。4.結(jié)束語4.1本工程經(jīng)過東北林業(yè)大學(xué)實驗中心超聲波檢驗及應(yīng)力波,完全滿足設(shè)計及施工規(guī)范要求。4.2本工程解決了復(fù)雜地層的護(hù)壁問題,做到了不
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