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文檔簡介
1、-. z.動力電池組接觸器粘連故障分析報告共 16 頁中 航 鋰 電(洛 陽)有 限 公 司2017 年 6月動力電池組接觸器粘連故障分析報告編 寫 王 星 20170612 校 對 審 核 批 準 動力電池組接觸器粘連分析報告故障現(xiàn)象2017年6月7日上午,動力電池組(包括8個電池箱、1個高壓箱A和1個高壓箱B)在萬山現(xiàn)場聯(lián)調(diào)時,發(fā)現(xiàn)1橋和3橋供電的接觸器出現(xiàn)粘連:現(xiàn)場操作過程描述如下:1、2017年6月7日上午,整車聯(lián)調(diào)時,發(fā)現(xiàn)1檔2檔上電3檔未上電情況下,負載1橋3橋帶高壓,初步判斷相關(guān)繼電器粘連;2、經(jīng)查數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)2017年6月6日下午14點57分52秒(終端記錄時間),負載未進行預(yù)充
2、電,負載端電壓如下圖1所示。圖1 負載端電壓記錄(14:51:10至15:00:04)3、經(jīng)操作狀態(tài)檢查,6月6日下午14點51分至15點之間的操作為:1檔2檔3檔閉合持續(xù)一定時間后3檔2檔斷開,開始對負載刷新程序(刷新程序過程中電壓數(shù)據(jù)不記錄),隨后閉合2檔3檔后,發(fā)現(xiàn)負載空壓機高壓一直再降,隨后斷開3檔。故障定位2.1 工作原理2.1.1 電池管理系統(tǒng)架構(gòu)動力電池子系統(tǒng)的供電輸出部分由8個電池組、1個高壓箱A、1個高壓箱B組成,其核心控制部分為電池管理系統(tǒng)。電池管理系統(tǒng)的硬件主要包括1個主控模塊、8個從控模塊以及3個控制模塊(A1、A2和B)。其硬件架構(gòu)如下圖2所示。圖2 電池管理系統(tǒng)硬件
3、架構(gòu)在電池管理系統(tǒng)的硬件架構(gòu)中:1)主控模塊為電池管理系統(tǒng)的核心控制模塊,主要承擔分析、計算、數(shù)據(jù)處理、與終端通信的功能,型號為8133,硬件版本號為:HV3.10,部軟件的版本號為:。主控軟件在功能上分為驅(qū)動層、中間層和應(yīng)用層。其中驅(qū)動層和中間層代碼已定型,應(yīng)用層根據(jù)項目需求進行編寫,主要包括子系統(tǒng)上下電流程的控制邏輯、網(wǎng)通信協(xié)議(包括從控及控制模塊)、充電機協(xié)議、終端通信協(xié)議、顯控通信協(xié)議、配置文件(閾值參數(shù)表)等。其中配置文件見附表1所示。2)從控模塊為電池管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)采集模塊,主要分布在各個電池箱,承擔各單體電池的電壓、溫度、均衡采集等功能,各個模塊硬件軟件均相同,僅地址不同。型號為
4、2412,硬件版本號為:HV3.11,部軟件的版本號為:。軟件硬件均已定型。3)控制模塊為電池管理系統(tǒng)控制子系統(tǒng)上下電、及各類接觸器的執(zhí)行部分,各個模塊硬件軟件均相同,僅地址不同。硬件版本號為:HV1.0,部軟件的版本號為:。軟件硬件均為此項目專門定制。2.1.2 電池管理系統(tǒng)上下電流程圖3 電池管理系統(tǒng)上下電原理圖圖4電池管理系統(tǒng)控制回路圖如圖3圖4所示,電池管理系統(tǒng)的上下電流程為:1)當1檔上電時,電池管理系統(tǒng)上弱電自檢,電池管理系統(tǒng)主控將母線預(yù)充狀態(tài)以及所有負載預(yù)充狀態(tài)設(shè)置為初始化狀態(tài);此外,從控模塊即開始實時監(jiān)控各單體電池狀態(tài),并將數(shù)據(jù)信息上傳至主控模塊進行分析、處理;2)當2檔上電時
5、,母線接觸器線圈得24V正電,同時主控接收到外部2檔上電信號,通過CAN0發(fā)送2檔開關(guān)閉合指令給控制模塊A1,由A1執(zhí)行母線預(yù)充;當A1判斷母線預(yù)充成功時,向主控發(fā)送母線預(yù)充成功的指令,并持續(xù)控制閉合中間繼電器K1,并延時500ms斷開母線預(yù)充接觸器。而當K1閉合后,母線接觸器的線圈得24V負電,從而母線接觸器上電,母線回路通路;當主控接收到A1發(fā)送的母線預(yù)充成功的指令時,延時6s判斷是否有3檔上電信號;3)當3檔上電時,所有負載接觸器線圈得24V正電,同時主控接收到外部3檔上電信號,通過CAN0發(fā)送3檔開關(guān)閉合指令分別給控制模塊A1、A2和B,由A1、A2、B同時且獨立執(zhí)行負載預(yù)充;當A1、
6、A2、B均判斷負載預(yù)充成功時,會分別向主控發(fā)送負載預(yù)充成功的指令;當主控接收到A1、A2、B分別發(fā)送的負載預(yù)充成功的指令時,向A2下達所有負載均已預(yù)充成功的指令,并延時500ms(所有負載接觸器閉合時間小于500ms)后向A1、A2、B下發(fā)斷開負載預(yù)充接觸器的指令,隨后等待3檔退檔信號以及2檔退檔信號;當A2接收到所有負載均已預(yù)充成功的指令時,持續(xù)控制閉合中間繼電器K3,而當K3閉合后,中間繼電器A-KM9閉合,從而使得所有負載接觸器的線圈得24V負電,從而各路負載接觸器同時上電,所有負載回路均為通路; 4)當3檔下電時,各負載接觸器線圈斷電,主觸點斷開,各負載回路斷路,同時主控接收到3檔下電
7、信號,清除3檔上電的標志位,清除負載預(yù)充成功的標志位;5)當2檔下電時,母線接觸器線圈斷電,主觸點斷開,母線回路斷路,同時主控接收到2檔下電信號,清除2檔上電的標志位,清除母線預(yù)充成功的標志位;6)當1檔下電時,電池管理系統(tǒng)電源斷電。電池管理系統(tǒng)主控上下電流程圖詳見附件1。2.1.3 控制模塊A1上下電流程當控制模塊A1接收到主控下發(fā)的2檔閉合指令時,會開始執(zhí)行母線預(yù)充,即閉合母線預(yù)充接觸器。母線預(yù)充接觸器閉合后開始計時并采集預(yù)充回路中的電流,每200ms將采集到的電流值取一次平均值,持續(xù)600ms共得到3個電流平均值,將這3個電流平均值再取平均值后與0.5A相比較(此為設(shè)計值,實際程序設(shè)定為
8、與3.0A相比較,是由于實際采集電流為回路真實電流的6倍,以下均相同),當總平均值低于0.5A時,判斷母線預(yù)充完成,將母線預(yù)充成功標志位置1,控制持續(xù)閉合中間繼電器K1,并通過CAN0將母線預(yù)充成功指令發(fā)送給主控,隨后計時500ms后,斷開母線預(yù)充接觸器;當總平均值高于0.5A時,則判斷最后一次電流是否小于3A,當小于3A時持續(xù)以上步驟,直至計時時間多于3秒;當大于3A或者計時時間多于3秒則判斷預(yù)充失敗。當控制模塊A1接收到主控下發(fā)的3檔閉合指令時,會開始執(zhí)行負載預(yù)充,即閉合負載預(yù)充接觸器。負載預(yù)充接觸器閉合后開始計時并采集預(yù)充回路中的電流,每200ms將采集到的電流值取一次平均值,持續(xù)600
9、ms共得到3個電流平均值,將這3個電流平均值再取平均值后與0.5A相比較,當總平均值低于0.5A時,判斷負載預(yù)充完成,將A1負載預(yù)充成功的指令發(fā)送給主控,隨后等待主控發(fā)送的所有預(yù)充成功的指令;當總平均值高于0.5A時,則判斷最后一次電流是否小于3A,當小于3A時持續(xù)以上步驟,直至計時時間多于3秒;當大于3A或者計時時間多于3秒則判斷預(yù)充失敗;當A1接受到主控下達的所有預(yù)充成功的指令時,計時500ms后,斷開負載預(yù)充接觸器;電池管理系統(tǒng)主控上下電流程圖詳見附件2。 2.1.4 控制模塊A2上下電流程當控制模塊A2接收到主控下發(fā)的3檔閉合指令時,會開始執(zhí)行負載預(yù)充,即閉合負載預(yù)充接觸器。負載預(yù)充接
10、觸器閉合后開始計時并采集預(yù)充回路中的電流,每200ms將采集到的電流值取一次平均值,持續(xù)600ms共得到3個電流平均值,將這3個電流平均值再取平均值后與0.5A相比較,當總平均值低于0.5A時,判斷負載預(yù)充完成,將A2負載預(yù)充成功的指令發(fā)送給主控,隨后等待主控發(fā)送的所有預(yù)充成功的指令;當總平均值高于0.5A時,則判斷最后一次電流是否小于3A,當小于3A時持續(xù)以上步驟,直至計時時間多于3秒;當大于3A或者計時時間多于3秒則判斷預(yù)充失敗;當A2接受到主控下達的所有預(yù)充成功的指令時,控制持續(xù)閉合中間繼電器K3,計時500ms后,斷開負載預(yù)充接觸器;電池管理系統(tǒng)主控上下電流程圖詳見附件3。2.1.5
11、控制模塊B上下電流程當控制模塊B接收到主控下發(fā)的3檔閉合指令時,會開始執(zhí)行負載預(yù)充,即閉合負載預(yù)充接觸器。負載預(yù)充接觸器閉合后開始計時并采集預(yù)充回路中的電流,每200ms將采集到的電流值取一次平均值,持續(xù)600ms共得到3個電流平均值,將這3個電流平均值再取平均值后與0.5A相比較,當總平均值低于0.5A時,判斷負載預(yù)充完成,將B負載預(yù)充成功的指令發(fā)送給主控,隨后等待主控發(fā)送的所有預(yù)充成功的指令;當總平均值高于0.5A時,則判斷最后一次電流是否小于3A,當小于3A時持續(xù)以上步驟,直至計時時間多于3秒;當大于3A或者計時時間多于3秒則判斷預(yù)充失敗;當B接受到主控下達的所有預(yù)充成功的指令時,計時5
12、00ms后,斷開負載預(yù)充接觸器;電池管理系統(tǒng)主控上下電流程圖詳見附件4。2.2 故障定位根據(jù)故障現(xiàn)象,建立其接觸器主觸點粘連的故障樹,如下圖5所示。圖5 故障樹下面對可能的故障原因逐一分析。*01:負載運行功率較大時,主觸點斷開經(jīng)查,在整機聯(lián)調(diào)過程中,負載電機未使能,電機處于未運轉(zhuǎn)狀態(tài),其穩(wěn)態(tài)電流非常小,因此不存在負載運行功率較大,因此可排除此故障。*02:負載停止運行時有較大的反向沖擊電流經(jīng)查,在整機聯(lián)調(diào)過程中,負載電機未使能,電機處于未運轉(zhuǎn)狀態(tài),其穩(wěn)態(tài)電流非常小,因此不存在負載運行停止,因此可排除此故障。*03:預(yù)充完成的判斷條件設(shè)計有誤經(jīng)查,預(yù)充完成的判斷條件為:預(yù)充接觸器閉合后開始計時
13、并采集預(yù)充回路中的電流,每200ms將采集到的電流值取一次平均值,持續(xù)600ms共得到3個電流平均值,將這3個電流平均值再取平均值后與0.5A相比較,當總平均值低于0.5A時,判斷預(yù)充完成;否則判斷最后一次電流是否小于3A,當小于3A時持續(xù)以上步驟,直至計時時間多于3秒;當大于3A或者計時時間多于3秒則判斷預(yù)充失敗。在閾值設(shè)定上,母線預(yù)充成功時,母線接觸器閉合時兩端電壓差為0.5A50=25V,符合設(shè)計要求;負載預(yù)充成功時,負載接觸器閉合時兩端電壓差為0.5A100=50V,符合設(shè)計要求。此外,經(jīng)查歷史數(shù)據(jù)記錄,預(yù)充過程中的電壓數(shù)據(jù)也均正常。因此預(yù)充完成的判斷條件設(shè)計無誤,故可排除此故障項。*
14、04:預(yù)充策略失效經(jīng)查歷史數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),6月6日下午14點55分14秒(終端記錄時間)時刻的上電過程中,負載1橋電機的端電壓在1.7s從0V上升至636.8V,負載2橋電機的端電壓在1.7s從0V上升至636.8V,負載3橋電機的端電壓在1.7s從0V上升至636.8V。通過負載端電壓爬升時間可判斷:該次負載上電時預(yù)充成功,且負載接觸器正常閉合。隨后在14點57分52秒(終端記錄時間)時刻,在上電過程中,負載1橋的端電壓在200ms從83.2V上升至665.6V,負載1橋的端電壓在100ms從83.2V上升至662.4V,負載2橋的端電壓在100ms從86.4V上升至662.4V。通過負載端電壓爬
15、升時間可判斷:該次負載上電時未進行預(yù)充電,負載接觸器直接閉合。在隨后的測試中發(fā)現(xiàn),2檔閉合時,負載1橋電機和3橋電機均已有高壓。再查6月6日下午14點51分至15點之間的操作為:1檔2檔3檔依次閉合持續(xù)一定時間后3檔2檔斷開,開始對負載電機刷新程序(刷新程序過程中電壓數(shù)據(jù)不記錄),隨后閉合2檔3檔后,發(fā)現(xiàn)負載空壓機高壓一直再降,即預(yù)充失敗,隨后斷開3檔。因此可以判斷:當1檔2檔3檔依次閉合的過程中,預(yù)充策略有效;當1檔保持,2檔3檔斷開后再閉合的過程中,預(yù)充策略失效,主接觸器會直接閉合,從而發(fā)生主觸點粘連的現(xiàn)象。對軟件中的上下電流程進行檢查發(fā)現(xiàn):1)1檔的斷開和閉合,會使得電池管理系統(tǒng)斷電后再
16、重新上電。電池管理系統(tǒng)一旦重新上電,會先進行自檢,并將母線預(yù)充狀態(tài)以及所有負載預(yù)充狀態(tài)進行初始化。2)當1檔2檔3檔依次閉合時,電池管理系統(tǒng)會按照2.1.2所示的上下電流程執(zhí)行預(yù)充和上電;當3檔斷開時,主控也會清除母線預(yù)充完成的標志位,但負載預(yù)充完成的標志位不會清除,導(dǎo)致再次閉合3檔時,主控誤認為負載預(yù)充已完成,再等待母線預(yù)充完成后,會直接向A2同時下達3檔閉合指令以及預(yù)充成功的指令;閉合中間繼電器K3的指令,導(dǎo)致各負載繼電器直接上電。因此,可以定位為此故障。*05:因使用二極管浪涌抑制器導(dǎo)致主觸點斷開緩慢經(jīng)查,在整機聯(lián)調(diào)過程中,負載電機未使能,電機處于未運轉(zhuǎn)狀態(tài),其穩(wěn)態(tài)電流非常小,因此即使主
17、觸點斷開緩慢也不會發(fā)生粘連現(xiàn)象,因此可排除此故障。*06:線圈控制電壓不穩(wěn)定經(jīng)查,在整機聯(lián)調(diào)過程中,線圈的控制電壓源采用的是24V200Ah的鉛酸電瓶以及70W的開關(guān)電源并聯(lián)使用。電池管理系統(tǒng)以及所有接觸器的線圈保持功耗的總和不超過70W,接觸器線圈啟動功耗不超過120W。因此可排除此故障。*07:切換過渡時間過短經(jīng)查圖紙,如圖2所示,在終端無通信的情況下,所有接觸器的上電控制有電池管理系統(tǒng)控制,下電控制則由檔位直接控制。經(jīng)查歷史操作記錄,在整機聯(lián)調(diào)過程中,終端與電池管理系統(tǒng)不存在通信物理連接,操作人員不存在頻繁的檔位操作,且負載電機未使能,電機處于未運轉(zhuǎn)狀態(tài),其穩(wěn)態(tài)電流非常小,因此可排除此故
18、障。*08:電氣壽命終結(jié)經(jīng)查,本次粘連的繼電器均為5月25日新?lián)Q的產(chǎn)品,生產(chǎn)廠家為群英,質(zhì)量保證等級為軍品級,且已通過檢驗。期間一直未使用。因此排除此故障。綜上所述,本次接觸器的粘連故障定位為:因軟件問題,導(dǎo)致1檔2檔3檔在上電后,3檔2檔斷開后再閉合時,母線預(yù)充有效,而負載預(yù)充失效,從而導(dǎo)致負載接觸器在主觸點兩端壓差極大的情況下直接上電,從而發(fā)生粘連。機理清楚根據(jù)2.1工作原理可知:當3檔上電時,所有負載接觸器線圈得24V正電,同時主控接收到外部3檔上電信號,通過CAN0發(fā)送3檔開關(guān)閉合指令分別給控制模塊A1、A2和B。當控制模塊A1、A2、B接收到主控下達的3檔開關(guān)閉合指令時,會分別控制各
19、自的負載預(yù)充接觸器閉合。根據(jù)流程圖6、圖7、圖8中預(yù)充成功的判斷條件進行檢測,當控制模塊A1、A2、B均判斷負載預(yù)充成功時,會分別向主控發(fā)送負載預(yù)充成功的指令;當主控接收到A1、A2、B分別發(fā)送的負載預(yù)充成功的指令時,向A2下達所有負載均已預(yù)充成功的指令,并延時500ms后向A1、A2、B下發(fā)斷開負載預(yù)充接觸器的指令,隨后等待3檔退檔信號以及2檔退檔信號;當A2接收到所有負載均已預(yù)充成功的指令時,持續(xù)控制閉合中間繼電器K3,而當K3閉合后,中間繼電器A-KM9閉合,從而使得所有負載接觸器的線圈得24V負電,從而各路負載接觸器同時上電,所有負載回路均為通路;至此所有3檔上電流程全部完成。在3檔下
20、電時,各負載接觸器線圈斷電,主觸點斷開,各負載回路斷路,同時主控檢測到3檔下電信號,清除3檔上電的標志位,清除負載預(yù)充成功的標志位。至此所有3檔下電流程全部完成。經(jīng)查軟件發(fā)現(xiàn),軟件在處理3檔下電前后,將負載預(yù)充成功的標志位采用了或”的關(guān)系進行迭代,并沒有采取等于”的關(guān)系進行迭代。這就導(dǎo)致了,在3檔下電前一刻,負載預(yù)充成功的標志位為1;在3檔下電時,負載預(yù)充成功的標志位被清除置0;但在3檔下電后一刻,負載預(yù)充成功的標志位為前兩刻數(shù)值相或”,仍然為1。而正常情況下,在3檔下電后一刻,負載預(yù)充成功的標志位應(yīng)置為前一時刻負載預(yù)充成功的標識位。因此,根據(jù)軟件的錯誤處理導(dǎo)致,當再次3檔上電時,主控的負載預(yù)
21、充標志位仍然為1,即主控依然認定負載預(yù)充成功。因此,當主控接收到外部3檔上電信號時,不僅通過CAN0發(fā)送3檔開關(guān)閉合指令分別給控制模塊A1、A2和B,還同時向A2下達了所有負載均已預(yù)充成功的指令。隨后,A1、B依然分別控制各自的負載預(yù)充接觸器閉合,根據(jù)流程圖6、圖8中預(yù)充成功的判斷條件進行檢測;而A2不僅控制負載預(yù)充接觸器閉合,根據(jù)流程圖7中預(yù)充成功的判斷條件進行檢測,還持續(xù)控制閉合中間繼電器K3。而當K3閉合后,中間繼電器A-KM9閉合,從而使得各路負載接觸器同時上電。但此時各路負載預(yù)充也才剛剛開始,并未完成,從而使得負載接觸器兩端壓差過大,導(dǎo)致負載接觸器主觸點粘連。故障復(fù)現(xiàn)2017年6月8
22、日,在萬山現(xiàn)場采用模擬加載的方式進行故障復(fù)現(xiàn)。打開高壓箱A、高壓箱B,將電池組、高壓箱A、高壓箱B、測試開關(guān)(S0、S1、S2)、24V電源進行連接。故障復(fù)現(xiàn)接線圖如下圖所示:圖6 故障復(fù)現(xiàn)接線圖首先,將5.1k的負載接入GD03*7接口,使用示波器測量A-KM4的預(yù)充電阻的端電壓(其中,示波器橫軸為1s/div,縱軸為2V/div)。1)閉合S0、S1、S2后,測得的示波器波形如下圖7所示,時間寬度約為800ms,電壓約為4.2V;圖7 S0S1S2閉合后的波形圖2)斷開S2、S1,再閉合S1、S2后,測得的示波器波形如下圖8所示,時間寬度約為20ms,電壓約為6V衰減到4.2V后直接降為0
23、V;圖8 S1S2斷開又閉合后的波形圖3)根據(jù)圖7圖8可知,波形的時間寬度為預(yù)充接觸器閉合且主接觸器未閉合的時間,即預(yù)充時間。圖11中波形的時間寬度約為800ms,與故障現(xiàn)象中前段預(yù)充完成的現(xiàn)象相符;圖12中波形的時間寬度約僅為20ms,與故障現(xiàn)象中后段發(fā)生粘連的現(xiàn)象相符。故障得以復(fù)現(xiàn)。整改措施5.1 整改措施根據(jù)以上分析,建議整改措施如下:1、退檔之后應(yīng)將主控中所有的負載預(yù)充標志位清除和置位(導(dǎo)致本次故障的原因)。6月14日。2、增加主控檢測S1、S2開關(guān)持續(xù)1秒后再進行相應(yīng)動作,以防止頻繁上下電操作或開關(guān)信號出現(xiàn)抖動、誤動作等。6月14日。3、調(diào)整控制模塊的預(yù)充判斷邏輯,增加了單個負載預(yù)充成功后的預(yù)充再判斷,防止*路負載預(yù)充成功至負載上電之間,該路負載因意外啟動放電等原因?qū)е仑撦d端電壓下降。6月14日。4、更改母線的預(yù)充判斷條件,原母線預(yù)充條件為正或負預(yù)充成功即成功,更改為正且負預(yù)充成功方可成功,以提高母線預(yù)充的可靠性。6月14日。5、增加3檔開關(guān)閉合時刻的前置條件,即3檔閉合時需要確保2檔也閉合
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