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文檔簡介
1、鋼絲繩壓套機(jī)運(yùn)輸與操作工藝(gngy)改進(jìn)聯(lián)合港埠(n b)公司固機(jī)公司鋼絲繩壓套機(jī)運(yùn)輸與操作(cozu)工藝改進(jìn)QC小組2007年12月10日概況(gikung):聯(lián)合(linh)港埠公司固機(jī)公司(n s)的情況: 聯(lián)合港埠公司固機(jī)公司是煙臺港重要的設(shè)備管理單位,現(xiàn)有員工445人,主要擔(dān)負(fù)著港口船舶的裝卸任務(wù)、鐵礦裝車業(yè)務(wù)、裝卸設(shè)備的維護(hù)任務(wù)。使用與管理的設(shè)備中,門機(jī)39臺,橋吊14臺,浮吊1臺。2. QC小組情況:小組成員:姓名性別年齡文化程度職務(wù)1邵武男48大專組長2劉榮祖男41大本副組長3林捷民男48高中組員4李風(fēng)軍男35技校組員5鄒熙泰男46大專組員6梁曉東男38大本組員7韓剛男36
2、大專組員8郭春明男36技校組員9王鎖成男50高中組員成立宗旨:通過開展QC活動,靈活運(yùn)用QC方法,對我港鋼絲繩壓套機(jī)運(yùn)輸與操作工藝進(jìn)行改進(jìn),節(jié)省中間環(huán)節(jié),節(jié)約能源,提高效率。3. 注冊時間:二OO七年二月十日選題:鋼絲繩壓套機(jī)運(yùn)輸與操作工藝改進(jìn)選題理由:我公司自05年,為解決新購進(jìn)的6臺40噸門機(jī)40鋼絲繩繩端壓制,購進(jìn)了1臺YS800鋼絲繩壓套機(jī)。鋼絲繩壓套機(jī)投入運(yùn)行后,由于其效果非常好,我們擴(kuò)大了壓制范圍,將10噸門機(jī)、16噸門機(jī)抓斗鋼絲繩的壓制統(tǒng)一改為鋁套壓制。原鋼絲繩端頭制做方案:千斤鎖固定插絲機(jī)編制。新方案制做的繩端,不僅結(jié)構(gòu)新穎,工藝先進(jìn)、外形美觀,而且壓制效率非常高,節(jié)省鋼絲繩,
3、綜合成本低,操作簡便,端頭強(qiáng)度高。在近兩年的使用中出現(xiàn)了新的問題,主要是壓套機(jī)的搬運(yùn)問題,一直捆擾我單位,YS800鋼絲繩壓套機(jī)加滿油后自重接近6噸,我單位5噸鏟無法鏟動,這樣就必須臨時調(diào)用機(jī)械公司15噸鏟車配合作業(yè),大噸位鏟車屬稀缺設(shè)備資源,經(jīng)常忙于作業(yè)無法配合我們的壓套作業(yè),另外,使用15噸鏟車全程配合壓套作業(yè),90%的時間是在等待,的確是浪費(fèi)。 為解決這個(zh ge)問題,我們決定(judng)運(yùn)用QC方法(fngf),進(jìn)行鋼絲繩壓套機(jī)運(yùn)輸與操作工藝改進(jìn)。四 循環(huán)時間: 二OO七年二月十日至二OO七年十二月十日五.預(yù)期目標(biāo):采用新的鋼絲繩壓套機(jī)運(yùn)輸與操作工藝,解決對一臺15噸大鏟的依賴
4、,解決原工藝中設(shè)備資源浪費(fèi)以及存在的設(shè)備及人身安全隱患。六.現(xiàn)狀分析:鋼絲繩壓套機(jī)運(yùn)輸工藝研究分析:原工藝:由15噸鏟車進(jìn)行近距離搬運(yùn),跨港區(qū)作業(yè)時,除了15噸鏟車全程配合,還要增加一套拖車,進(jìn)行遠(yuǎn)距離運(yùn)輸。原工藝流程圖:X港區(qū)壓套需求信息固機(jī)公司調(diào)安科向聯(lián)調(diào)申請機(jī)械:跨港區(qū)運(yùn)輸:拖車、15噸大鏟;(同一港區(qū)位置調(diào)整:15噸大鏟)15噸大鏟、拖車到壓套機(jī)所在港區(qū)裝車、同時門機(jī)隊封車加固15噸大鏟跟隨、拖車完成運(yùn)輸?shù)竭_(dá)目的地,門機(jī)隊解除固定,15噸大鏟卸車,鏟送到位拖頭返回,根據(jù)壓套位置調(diào)整需要,15噸大鏟進(jìn)行短距離鏟送。完成壓套后,15大鏟將壓套機(jī)鏟送到X港區(qū)規(guī)定存放位置,返回。存在(cnzi
5、)的問題: 15噸鏟車全程配合,極為浪費(fèi),效率低,對我公司緊張的設(shè)備(shbi)資源占用很大;經(jīng)常出現(xiàn)壓套機(jī)意外(ywi)損傷;外協(xié)設(shè)備屬機(jī)械公司重點(diǎn)設(shè)備,調(diào)配過程消耗時間長,原工藝從基層班組報出壓套需求,到壓套設(shè)備到位,往往需要3個小時以上,最長的等待時間為約50小時,對解決設(shè)備現(xiàn)場問題極為不利。鋼絲繩壓套機(jī)壓套工藝研究分析:原工藝:固機(jī)公司鋼絲繩壓套機(jī)使用管理規(guī)定中壓套工藝部分:3.4鋁管接頭與鋼絲繩的固定3.4.1壓制前將鋼絲繩穿入套管孔中,再將一端折回再穿入套管孔,繩套的長度按需要確定。如沒有特殊要求,繩套的自然長度L等于繩直徑的1820倍,繩直徑大的取大的倍數(shù),繩直徑小的取小倍數(shù),鋼
6、絲繩端必須露出接頭11.5倍的繩徑。3.4.2如果壓制有套環(huán)的繩圈,壓前把套環(huán)放好,并且使鋼絲繩緊緊的靠在套環(huán)上。如3.4.2所述,原工藝是如何使鋼絲繩緊緊的靠在套環(huán)上的呢?在完成3.4.1規(guī)定的操作后,步降進(jìn)行初加壓,然后由5-6個人來拉動鋼絲繩,使鋼絲繩與繩端套環(huán)(俗稱雞心環(huán))緊密接觸,然后加壓至規(guī)定壓力。由于40鋼絲繩繩徑粗,重量大,依靠人來拉動,很困難,效果也達(dá)不到要求,為解決這個問題,一度使用專用繩卡,卡住鋼絲繩,然后使用鏟車緩慢牽引繩卡完成拉緊工作。3、因果分析圖:流動機(jī)械的調(diào)撥環(huán)節(jié)經(jīng)常出現(xiàn)壓套機(jī)意外損傷15噸鏟車全程配合,極為浪費(fèi),效率低,對我公司緊張的設(shè)備資源占用很大鋼絲繩壓套
7、機(jī)運(yùn)輸與操作工藝存在問題,影響使用操作人力占用大使用鏟車緩慢牽引繩卡完成拉緊工作,存在設(shè)備浪費(fèi)與安全隱患結(jié)論(jiln):流動(lidng)機(jī)械的調(diào)撥、使用(shyng)環(huán)節(jié)占用時間資源大,不合理;操作工藝人力、機(jī)械投入多,存在隱患。七.方案的制定與實(shí)施1.確定方案我們根據(jù)原運(yùn)輸工藝存在的缺陷,研究制定了新的運(yùn)輸工藝,用一輛拖盤,經(jīng)過適當(dāng)?shù)母难b,將壓套機(jī)固定在拖盤上,便于移動,避免鏟車直接鏟送壓套機(jī)造成的碰掛,另外在長距離運(yùn)輸中也節(jié)省了流動機(jī)械的調(diào)撥環(huán)節(jié),壓縮時間,為日后壓套機(jī)的使用提供方便可靠的條件,從根本上解決壓套機(jī)搬運(yùn)存在的問題。 新工藝流程圖X港區(qū)壓套需求信息固機(jī)公司調(diào)安科向聯(lián)調(diào)申請機(jī)
8、械:跨港區(qū)運(yùn)輸:拖車(同一港區(qū)位置調(diào)整:固機(jī)公司門機(jī)隊自己鏟車完成,不需要申請機(jī)械)拖車到壓套機(jī)所在港區(qū)掛車,拖車完成運(yùn)輸?shù)竭_(dá)目的地,拖頭返回。完成壓套后,門機(jī)隊維修鏟車將壓套機(jī)拖到X港區(qū)規(guī)定存放位置。組織(zzh)實(shí)施我們在實(shí)施該項目時,本著滿足使用要求、節(jié)約資金的原則,從機(jī)械公司機(jī)具隊調(diào)撥(diob)了一套停用的20噸8輪拖盤,將壓套機(jī)固定在拖盤上,把拖盤改造成新的壓套操作平臺。壓套新工藝:新工藝的改變集中在鋼絲繩的牽引問題上,在拖盤的另一端安裝(nzhung)一套電動卷揚(yáng)機(jī),用來取代人力、鏟車,電動卷揚(yáng)機(jī)上的細(xì)繩仍然通過專用繩卡來完成與鋼絲繩的連接。如下圖: C B雞心環(huán) D A鋁套繩卡
9、改進(jìn)后的運(yùn)輸方案調(diào)用機(jī)械公司的拖盤長寬高=64002400650,壓套機(jī)固定在拖盤上,將其改造成新的壓套平臺。詳見改造示意圖。壓套工藝改造技術(shù)方案在拖盤的另一端安裝一套電動卷揚(yáng)機(jī),用來取代鏟車及人力,解決壓套過程中對鏟車的依賴。詳見改造示意圖。拉力計算:電動卷揚(yáng)機(jī)電機(jī)功率為:2.5KW,額定轉(zhuǎn)速1481轉(zhuǎn)/分,減速器速比為80:1,鋼絲繩卷筒直徑為100mm,卷筒的線速度即為拉動速度V, V=0.1 (14818060)0.97米/秒 F=P/V=2.5103/0.972.6KN 使用(shyng)效果驗證:該電動卷揚(yáng)機(jī)可以取代3噸鏟完成配合壓套工作。 2400 1200 880 D 壓套機(jī)
10、1000 走梯及護(hù)欄 1500托輥1托輥2鋼絲繩 1000極限聯(lián)軸器 820 卷揚(yáng)機(jī)電機(jī)(dinj) 減速器 卷筒 供電(n din)線路 NABC壓套機(jī)控制箱 卷揚(yáng)機(jī)電控線路(xinl)總體(zngt)性能指標(biāo)能夠滿足壓套機(jī)工作環(huán)境要求;便于跨港區(qū)運(yùn)輸以及場地上短距離移動;壓套作業(yè)時,便于操作控制,節(jié)省配套設(shè)備;操作人員由6人減為3人,節(jié)約人力; 新工藝對設(shè)備、人員的安全性提高。八.效果檢查使用拖盤改造成壓套操作平臺,完全取消了15噸大鏟的介入,節(jié)省了重點(diǎn)設(shè)備,節(jié)約了能源,新的運(yùn)輸工藝,只需要1臺拖頭即可完成,在近距離移動調(diào)整壓套位置過程中,我單位自己的鏟車可以牽引完成。在壓套操作中,無須鏟
11、車配合作業(yè),具備操作便利的電動卷揚(yáng)機(jī),新工藝使用配套機(jī)械最省,操作效率最高。改造前每年需要跨港區(qū)移動壓套機(jī)50次左右,在三期碼頭上的移動次數(shù)約為80次,平均每次需要15噸大鏟配合作業(yè)4小時,新工藝取消了15噸大鏟配合作業(yè),每年可節(jié)約15噸大鏟作業(yè)工時4130=520個。15噸大鏟作業(yè)1500元/臺班,每小時180元。效益計算:520180=9.36萬元。 改造投入:調(diào)撥拖盤一只;庫存舊卷揚(yáng)機(jī)1臺;走梯及護(hù)欄(h ln)等均采用回收件。 九. 鞏固(gngg)措施: 壓套操作(cozu)時電動卷揚(yáng)機(jī)卷筒位置調(diào)整,原位置有偏差。十.遺留問題:鋼絲繩壓套機(jī)運(yùn)輸與操作工藝改進(jìn)后運(yùn)行使用中,電源相序有時會接錯,需要增加電源相序保護(hù),我們在2008年的技術(shù)改造QC管
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