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1、無牌坊短應(yīng)力線軋機彈跳的分析及處理萊鋼科技第2期(總第140期)無牌坊短應(yīng)力線軋機彈跳的分析及處理王莉李來中(棒材廠)摘要:對短應(yīng)力線軋機的彈跳缺陷原因進行分析,改變了銅螺母,定位銷孔的位置 和尺寸,減小了軋機的彈跳缺陷降低了軋機裝配難度,提高了軋機剛度與軋制精度,效果良好.,關(guān)鍵詞:短應(yīng)力線軋機彈跳銅螺母定位銷孔0前言棒材廠小型車間是一條以生產(chǎn)010,012小規(guī)格螺紋鋼為主的生產(chǎn)線,工藝布局為+ X +50 X +x,其中.350oo短X應(yīng)104302403206 力線軋機由于工藝原因,要求采用大壓下,大延伸孑L型系統(tǒng)設(shè)計.軋制過程中30軋機出現(xiàn)明顯彈跳,致使軋輥受力不均,沖擊力大,軋制精度

2、降低.1彈跳原因分析1.1定位銷與銅螺母配合不合理,造成銅螺母與軸承座球面墊之間存在間隙短應(yīng)力線軋機軋制力的傳遞關(guān)系是:軋件一軋 輥一軸承一軸承座一銅螺母一立柱軸.為防止銅螺 母跟隨立柱軸轉(zhuǎn)動,在軸承座側(cè)面用定位銷固定 (圖 1).定位銷l/,十l,圖1銅螺母與定位銷的配合在軋制過程中,上下軋輥和軸承座雙向拉扯立 柱軸,定位銷隨同軸承座上下移動,使銅螺母定位銷 孔嚴重變形.原來的銅螺母定位銷孔均為圓形孔, 在裝配時軸承座球面墊不能與銅螺母充分自由接 觸,銅螺母與軸承座之間產(chǎn)生間隙.1.2壓縮彈簧的預(yù)緊力不足,無法平衡間隙 當壓縮彈簧長時間使用后,其抗疲勞強度下降,作者簡介:王莉(1982 ),

3、女,機械設(shè)計制造及其自動化專業(yè),現(xiàn)為 棒材廠小型車間技術(shù)員,助理工程師.I2無法起到平衡輥重的作用,銅螺母與軸承座球面墊不能充分接觸,產(chǎn)生間隙;當彈簧較多時,所需調(diào)整壓力大,調(diào)整輥縫時,非常困難.1.3上輥彈跳及螺母定位0430軋機下輥在輥身自重,軸承座自重,壓縮彈簧和同方向軋制力的共同作用下,可以抵消上述間隙,一般不表現(xiàn)為沖擊彈跳.而上輥由于輥身自 重,軸承座自重,壓縮彈簧的作用力和軋制力方向相 反,無法消除這些間隙,就在咬鋼過程中出現(xiàn)彈跳. 所以,只重點治理上輥彈跳.另外,由于銅螺母只有兩個定位銷孔,則銅螺母 上的螺紋切人點相對于定位孔的位置,在加工時就 各不相同,所以銅螺母專用專換,增加

4、了裝配難度. 若沒有定位孑L,就不存在切入點的問題,但是如果沒 有定位孔,銅螺母就隨同立柱軸一起轉(zhuǎn)動,無法起到 調(diào)整作用.2處理方案改變定位銷孔的位置和尺寸,使銅螺母與軸承 座充分接觸:原定位銷孔為兩個是直徑30mm的圓 形孔,呈90.分布,裝配時,立柱軸與銅螺母旋合后, 再使用兩個定位銷同時銷住銅螺母.銅螺母與軸承 座球面墊充分接觸受定位銷孔的限制,因為定位銷 孔的位置相對于銅螺母上的螺紋切入點不同,所以 存在一個銅螺母的螺距16mm的間隙.為了消除間隙,銅螺母定位銷孔至少增加16 mm,即 46mm,設(shè)計采取長50mm,寬30mm的 長圓形孔,使軸向有了更大的調(diào)整間隙;并且將定 位銷孔由原

5、來的2個改為4個呈90.均布,使銅螺 母在周向有16mm的調(diào)整間隙.改造前后的對比 見圖2.萊鋼科技2009年2月一 Jf/,JJa)銅螺母定位銷孔改造前b)銅螺母定位銷孔改造后 圖2銅螺母定位銷改造完成后,不僅消除了加工造成的誤差,也解 決了銅螺母專用專換的問題.放置定位銷由改前最多需要銅螺母旋轉(zhuǎn)360.,現(xiàn)在在90.旋轉(zhuǎn)范圍內(nèi)即 可完成,降低了裝配難度.裝配后剖分示意見圖3.圖3上軸承座改后裝配3彈簧的預(yù)緊力及數(shù)量計算已知彈簧參數(shù):YI型,右旋彈簧,d=8mm,D= 32mm,L=76mm;有效圈數(shù) n=6.5,材質(zhì): 60Si2Mn;許用剪切應(yīng)力t=480N/m,節(jié)距 6=9.38mm,

6、切變模量 G=78 X 103N/m3.1預(yù)緊力計算一壓縮彈簧的強度條件: TOC o 1-5 h z t=KX8PC/,ffd2Wt(1)其中:K_彈簧的曲度系數(shù)K=(4C 一 1/4C 一 4)+0.615/C(2) c一彈簧指數(shù)C=D/d(3)P一軸向載荷由公式(1),(2), (3)可得:P=X/KX8D(4)480 x3.141 X 83/f1.40375x8 X 32)=2282.3N每個彈簧承受的最大軸向力為2282.3N.3.2彈簧的軸向變形量計算已知0430軋機輥重及軸承座重共7.8t,上輥和軸承座重量減半,共有4套彈簧組平衡.則每套彈簧組的所受壓力為:7.8t : 2 :

7、4=975kg.把彈簧壓縮到極限,每拉桿平衡彈簧座內(nèi),最少 可以使用 975kg:232.8kg=4.2 個.考慮平衡余量,實際裝配時安裝6個.則每個 壓縮彈簧時的預(yù)緊力P=975kg:6X9.8N/kg=1 592.5N.則每一個彈簧的軸向變形量F=8PCn/Gd(5)8 X 1592.5x43x6.5/(78 X 103 X 8)=8.5mm通過計算,彈簧變形量應(yīng)大于8.5mm,通過調(diào)整彈簧壓蓋,變形量控制在9.50.5mm,上輥四組彈簧的承受力略大于上輥及軸承座的重量,保證調(diào) 整方便,消除銅螺母與定位銷之間的間隙,減小除了 軋制開始時造成的一次沖擊和軋制結(jié)束時在輥身及 軸承座自重的作用力

8、下造成的二次沖擊.4結(jié)語短應(yīng)力線軋機彈跳產(chǎn)生的主要原因是由銅螺母與定位銷之間壓縮彈簧的預(yù)緊力不足造成的,經(jīng)過 改造后,使原來5mm的彈跳間隙減小到1mm,成功 解決了 0軋機的彈跳,降低了軋機裝配難度及維 修費用,提高了軋制精度,延長了軸承使用壽命.參考文獻1葛中民.機械設(shè)計基礎(chǔ).北京:中央廣播電視大學(xué)出版社.1992.葛志祺.機械零件設(shè)計手冊.北京:冶金工業(yè)出版社,1994.特邀編輯:楊金光AnalysisanddisposalofBouncefromNo-standShort-stressPathMill WangLiLiLaizhong fn1eBarPlant)Abstract:Analysesofthecausesofbouncefromtheshortstresspathmillwerecarriedout,withthepositionsandsizesofitscoppernutsandlocatingpinschanged,reducingthebounceofthemill, reducingthediff

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