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文檔簡介
1、壓縮機(jī)異常喘振原因分析及有效對(duì)策1、引言 在多年對(duì)電力、冶金、石油化工、煤化工、油田、航空等行業(yè)軸流式壓縮機(jī)和離心壓縮機(jī)的 狀態(tài)監(jiān)測及故障診斷工作中,發(fā)現(xiàn)不論是新投產(chǎn)的機(jī)組、還是運(yùn)行多年的機(jī)組,都由于各種 不同原因引起喘振或旋轉(zhuǎn)分離,經(jīng)??吹揭?yàn)榇駟栴}造成機(jī)組振動(dòng)過大,聯(lián)鎖停機(jī)、推力 瓦磨損、徑向瓦磨損、葉輪開裂、葉片斷裂、部件磨損、管線開裂等等問題,引起問題的原 因很多,本文列舉了13 種,并給出7 種典型喘振原因案例,包括相應(yīng)對(duì)策和效果,案例和 方法基本都是筆者獨(dú)創(chuàng)和首次提出應(yīng)用的,沒有資料可以參考和借鑒,而應(yīng)用效果驗(yàn)證了解 決問題方法的正確性。同時(shí)本文提出一點(diǎn)設(shè)想。2、旋轉(zhuǎn)分離與喘振常
2、見的與不常見的原因 對(duì)于離心與軸流式壓縮機(jī),由于入口流量低于性能曲線對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)速下的流量,因?yàn)槿~片入口 安裝角的微小誤差,會(huì)在某只或某幾只葉片的非工作面發(fā)生邊界層分離,并且沿著旋轉(zhuǎn)方向 依次發(fā)生,故稱為:旋轉(zhuǎn)分離,當(dāng)流量進(jìn)一步降低,旋轉(zhuǎn)分離在所有流道和整級(jí)、整機(jī)發(fā)生, 并和出口罐及管系聯(lián)合作用,就會(huì)發(fā)展成喘振;造成喘振的物理機(jī)理很簡單,而對(duì)于一起起 發(fā)生在具體機(jī)組上的喘振故障,所引起喘振的具體原因,卻是形形色色、各種不同的存在。 比如發(fā)生在西南地區(qū)某石化乙烯氣透平壓縮機(jī)進(jìn)口管線、或出口管線、及機(jī)內(nèi)通流截面局部 堵塞引起的, 發(fā)生在中油遼寧某石化的乙烯氣離心壓縮機(jī)組的喘振是防喘系統(tǒng)控制邏輯問題造成
3、,每天損 失產(chǎn)值過億圓, 中石化武漢中韓石化開工過程中乙烯氣透平壓縮機(jī)組喘振是由于入口罐引液不足問題造成, 損壞了干氣密封; 中油東北某石化空分裝置透平壓縮機(jī)的喘振是因?yàn)榄h(huán)境濕度過大造成; 山東某石化丙烯氣透平壓縮機(jī)喘振是入口氣體溫度過低造成的; 華能公司某電廠的多軸式離心壓縮機(jī)引起的喘振是環(huán)境粉塵造成的,造成機(jī)組無法運(yùn)行; 神華某煤化工企業(yè)甲醇?xì)馔钙綁嚎s機(jī)喘振是工藝系統(tǒng)反應(yīng)收率低引起的,每年損失1.8億圓; 西南某石化丙烯氣循環(huán)壓縮機(jī)喘振是機(jī)后換熱器管束粘結(jié)物料問題引起的; 東北某石化甲烷氣透平壓縮機(jī)喘振是降速過程轉(zhuǎn)速與流量不匹配問題引起的, 中海油某石化透平壓縮機(jī)喘振是現(xiàn)場沒有進(jìn)行實(shí)際氣體
4、防喘標(biāo)定造成的, 東北某石化焦化裝置透平壓縮機(jī)喘振是選型過大引起, 中油、中石化多臺(tái)新比隆二氧化碳透平壓縮機(jī)喘振是設(shè)計(jì)問題造成的, 西北某煤化工企業(yè)透平壓縮機(jī)喘振是改造問題引起的,等等。3、引起喘振的 7種原因及解決方案和效果驗(yàn)證因?yàn)槠P(guān)系,上述13 種引起喘振原因及解決辦法不能全部列出,這里僅通過近幾年完成 的 7 個(gè)效益顯著的案例,介紹引起喘振的不同原因的解決方案;3.1、案例 1 中油遼寧某石化防喘系統(tǒng)控制邏輯問題造成的乙烯氣離心壓縮機(jī)組 的喘振案例該機(jī)組2012年10 月與80萬噸乙烯裝置同步投產(chǎn)運(yùn)行,剛剛投入正常生產(chǎn),突然出現(xiàn)因?yàn)?振動(dòng)過大,聯(lián)鎖停機(jī)的問題,每天一到三次振動(dòng)過大聯(lián)鎖
5、停機(jī),我們利用機(jī)組的互聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)程 在線監(jiān)測系統(tǒng)及時(shí)進(jìn)行了遠(yuǎn)程監(jiān)測診斷分析, 根據(jù)遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)分析,立即給出書面分析報(bào)告,振動(dòng)聯(lián)鎖停機(jī)原因是屬于喘振引起的;但是數(shù) 次發(fā)出書面診斷報(bào)告后,現(xiàn)場采取相應(yīng)措施后,喘振一直沒有得到抑制。每停機(jī)一次就會(huì)損 失 1 仟多萬元的乙烯氣原料,每天停機(jī)兩次就會(huì)造成一億多圓人民幣的產(chǎn)值損失,面臨著嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)保等社會(huì)效益問題。急生產(chǎn)所急,立即趕到現(xiàn)場,進(jìn)一步解決問題?,F(xiàn)場 調(diào)取在線監(jiān)測系統(tǒng)歷史數(shù)據(jù),確認(rèn)故障性質(zhì)與遠(yuǎn)程診斷一致。然后在控制室調(diào)取DCS數(shù)據(jù), 發(fā)現(xiàn)機(jī)組發(fā)生喘振時(shí),控制系統(tǒng)中的防喘控制系統(tǒng),已經(jīng)動(dòng)作,防喘系統(tǒng)執(zhí)行了降速、提流 量控制程序,但是我們根據(jù)歷史流
6、量趨勢曲線、降速趨勢曲線、聯(lián)鎖停機(jī)時(shí)間點(diǎn)等數(shù)據(jù)綜合 分析,防喘控制系統(tǒng)程序的邏輯存在問題,不適合該機(jī)組。于是我們與壓縮機(jī)控制系統(tǒng)提供 商 3C 公司進(jìn)行了溝通,立即修改了防喘控制邏輯參數(shù),此后再?zèng)]有因此造成喘振停機(jī)問題, 為企業(yè)贏取了明顯的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益!由此改變了一個(gè)日產(chǎn)值過億圓的大型化工裝置開 工過程的命運(yùn)。um3HVI 1693M*S2O12-10-2905: 00:36. 614BumfumiriVVIDO- 27 3177um|K-1650(歷史轉(zhuǎn)速甜射圉)um3HVI 1693M*S2O12-10-2905: 00:36. 614BumfumiriVVIDO- 27 3177u
7、m|K-1650(歷史轉(zhuǎn)速甜射圉) 二一 .05;W:17加曲凸的;(W胡05:0032M:dS,3600040452012-1029卻14釧苗翌_ 曲VI価羽 41-1 V11陰理 4V VI 1631案例 2 中石化武漢中韓石化開工過程中由于入口罐引液不足問題造成乙烯 氣透平壓縮機(jī)組喘振案例2013 年7月,中石化武漢中韓石化開工,年產(chǎn)80萬噸乙烯裝置的乙烯氣透平壓縮機(jī)組投入 運(yùn)行,開機(jī)時(shí)間不長,帶負(fù)荷運(yùn)行了數(shù)分鐘,發(fā)生了多次振動(dòng)過大現(xiàn)象,只好停機(jī)分析原因。 當(dāng)時(shí)指揮開工的企業(yè)副總經(jīng)理,在機(jī)組發(fā)生強(qiáng)烈振動(dòng)時(shí),他恰好位于單向閥附近,感覺單向 閥振動(dòng)非常大,建議拆檢單向閥,其他人沒有異議,最后
8、設(shè)備監(jiān)測診斷人員,根據(jù)在線監(jiān)測 系統(tǒng)采集的數(shù)據(jù)和圖譜,分析認(rèn)為機(jī)組強(qiáng)烈振動(dòng)不是單向閥的問題,例如,振動(dòng)信號(hào)中 20Hz 的低頻分量遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于轉(zhuǎn)頻分量等跡象,說明機(jī)組發(fā)生了喘振!此時(shí)自控專業(yè)開工領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為: 防喘系統(tǒng)調(diào)試得非常正常,不會(huì)喘振;我們認(rèn)為:防喘系統(tǒng)正常并不能完全防止喘振,關(guān)鍵 是要有足夠的體積流量,就如同人餓了,僅僅張開嘴,并不解決饑餓問題,必須有食物進(jìn)入 口中并咽下,才起作用!此時(shí)工藝專業(yè)開工專家指出:主機(jī)廠負(fù)責(zé)人擔(dān)心降溫太快造成轉(zhuǎn)子 彎曲,不允許操作人員引足夠介質(zhì)液進(jìn)入入口緩沖罐;證實(shí)了引起喘振的原因是機(jī)組入口流 量不足,防喘系統(tǒng)也無法真正發(fā)揮作用。第二天發(fā)現(xiàn)干氣密封及動(dòng)環(huán)已經(jīng)由于喘
9、振過大而損 壞!現(xiàn)場無法修復(fù),返廠修復(fù)。案例 3 神華某煤化工企業(yè)因?yàn)楣に囅到y(tǒng)反應(yīng)收率問題引起的甲醇?xì)馔钙綁?縮機(jī)喘振案例2015 年 4 月,神華某煤化工企業(yè)的甲醇?xì)馔钙綁嚎s機(jī)組出現(xiàn)振動(dòng)過大問題,無法滿負(fù)荷運(yùn) 行,只能帶50%負(fù)荷運(yùn)行,造成每天派出30 臺(tái)大罐車長途運(yùn)回甲醇,滿足后續(xù)生產(chǎn),每年 經(jīng)濟(jì)損失1.8 億人民幣,同時(shí)還存在極大的安全環(huán)保隱患!我們應(yīng)邀去分析原因和解決問題。 初步的信息是:機(jī)組一加負(fù)荷就會(huì)振動(dòng)過大停機(jī)。我們對(duì)該機(jī)組不同轉(zhuǎn)速工況的振動(dòng)信號(hào)進(jìn) 行了分別采集分析, 現(xiàn)場實(shí)際情況是,一臺(tái)汽輪機(jī)驅(qū)動(dòng)一臺(tái)離心壓縮機(jī),壓縮機(jī)一個(gè)缸內(nèi)一根轉(zhuǎn)子分為兩段:合 成段,壓縮輸送新鮮甲醇?xì)怏w、循
10、環(huán)段,壓縮輸送反應(yīng)塔內(nèi)反應(yīng)后剩余的甲醇?xì)怏w,工藝包 設(shè)計(jì)為合成段+循環(huán)段總流量,在同一工況下為常數(shù),我們監(jiān)測到的數(shù)據(jù)說明,轉(zhuǎn)速即負(fù)荷 一提高合成段就會(huì)發(fā)生喘振,因?yàn)樨?fù)荷一旦提高,來自合成反應(yīng)塔的循環(huán)段氣體流量就增加, 合成段流量就會(huì)隨之下降,造成合成段發(fā)生喘振。這種狀況下負(fù)荷需要增大,循環(huán)段需要提 流量增速,而為了保證系統(tǒng)的總流量,合成段需要降低流量及降速,汽輪機(jī)只有一臺(tái),壓縮 機(jī)轉(zhuǎn)子只有一根,不可能循環(huán)段升速、合成段降速;企圖在機(jī)組本體上解決喘振問題是不可 能的!于是我們想到一個(gè)降低循環(huán)段流量的辦法,循環(huán)段流量能降低,合成段流量就可以提 高,也就能消除喘振問題!據(jù)此我們向企業(yè)提出提高合成反應(yīng)
11、塔收率即提高反應(yīng)塔內(nèi)溫度的 辦法,第一步提高10C,神華包頭煤化工企業(yè)人員立即咨詢國外的反應(yīng)塔生產(chǎn)商,外商回 復(fù)是:合成反應(yīng)塔可以提高10 C。我們在現(xiàn)場立即出具分析書面診斷報(bào)告,給出診斷結(jié)論 和解決方案;結(jié)論: 1、通過升降速排除油膜渦動(dòng)和油膜震蕩問題;2、振動(dòng)過大屬于因合成 段流量過小、循環(huán)段流量過大,造成的合成段旋轉(zhuǎn)分離和喘振問題;建議: 1、合成反應(yīng)塔 溫度提高10C; 2、盡量保證合成段質(zhì)量流量約在300T/H (根據(jù)組成略作調(diào)整),循環(huán)段盡 量保證流量在額定流量。企業(yè)采用我們的措施后,負(fù)荷提高到95%以上。企業(yè)再也不需要每 天 30 臺(tái)大罐車長途運(yùn)回甲醇啦!每年可節(jié)省1.8 億圓人
12、民幣,取得明顯的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì) 效益。案例 4 西南某石化因?yàn)闄C(jī)后換熱器管束粘結(jié)物料引起的離心壓縮機(jī)喘振案 例2018 年 3月 5日 8:40到 9:30,該企業(yè)一臺(tái)丙烯氣循環(huán)離心壓縮機(jī),突然出現(xiàn)異常振動(dòng), 軸振動(dòng)峰峰值達(dá)到85 微米以上,該壓縮機(jī)軸振動(dòng)報(bào)警值60微米、聯(lián)鎖停機(jī)值80微米,轉(zhuǎn) 速 999 轉(zhuǎn) / 分,之前多年運(yùn)行時(shí)正常軸振動(dòng)峰峰值 20-35 微米之間,振幅正常時(shí)頻譜中主要 是轉(zhuǎn)頻分量,頻率16.54Hz、幅值22.4微米,而振動(dòng)增大時(shí),僅可明顯見到15Hz分量、幅 值達(dá)到 51.9 微米,高于正常時(shí)的通頻振幅。我們快速排除其他不可能原因,認(rèn)為該壓縮機(jī)發(fā)生了喘振,在再次出現(xiàn)過
13、大振動(dòng)之前,我們 向客戶提交了分析診斷結(jié)論:機(jī)組因?yàn)轶w積流量過小發(fā)生了喘振;原因是介質(zhì)入口溫度偏低、 并且機(jī)組氣流通流系統(tǒng)通流截面存在減小問題。確認(rèn)該機(jī)組振動(dòng)原因的難點(diǎn)在于,出現(xiàn)振動(dòng) 變化前后,見圖(5),頻率之比是15Hz(異常頻率)/16.5Hz(轉(zhuǎn)頻)=0.91倍頻,這種情況下, 下喘振的結(jié)論,受到國內(nèi)外設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測及故障診斷專業(yè)書籍、資料、案例的約束!國內(nèi)外 資料、書籍,給出的喘振頻率及旋轉(zhuǎn)分離頻率都在0.8 倍頻之下,那么這起喘振案例的0.91 倍頻,屬于史上少見、顛覆傳統(tǒng)的存在。我們認(rèn)真全面分析之后,沖破約束、打破現(xiàn)有資料 的條條框框,從故障機(jī)理與離心壓縮機(jī)的氣動(dòng)熱力分析原理的角度
14、大膽給出結(jié)論, 3 月 12 日再次從技術(shù)角度與業(yè)主溝通,達(dá)成共識(shí),決定進(jìn)一步查清引起罕見喘振的原因。3 月 16 日停機(jī),全面檢查壓縮機(jī)通流系統(tǒng):閥門、管線、機(jī)后冷卻器等部位,檢查發(fā)現(xiàn)機(jī)組的列管 式后冷卻器的管束被物料堵塞、反應(yīng)器內(nèi)大量結(jié)塊物料堵塞流道,驗(yàn)證了我們的結(jié)論。祀!紳耐-|WiA/祀!紳耐-|WiA/血 vWuWUAMaW0AAA/v:QlWVW*4I *4I 案例 5中油、中石化多臺(tái)透平壓縮機(jī)因?yàn)樵O(shè)計(jì)問題引起的喘振案例 前些年,中石油、中石化等從國外引進(jìn)的十三套大化肥裝置,其中關(guān)鍵的五大機(jī)組中的二氧 化碳透平壓縮機(jī),機(jī)組是由一臺(tái)汽輪機(jī)驅(qū)動(dòng)壓縮機(jī)的低壓缸、再連接增速箱驅(qū)動(dòng)壓縮機(jī)的高
15、 壓缸,高壓缸工作轉(zhuǎn)速13900-15000轉(zhuǎn)/分,出口壓力150kg/cm2,均由意大利新比隆壓縮 機(jī)公司設(shè)計(jì)制造(之前是美國的技術(shù))。在對(duì)該機(jī)組進(jìn)行長達(dá)二十多年的離線與在線監(jiān)測過 程中,我們發(fā)現(xiàn)機(jī)組無論在任何工況下運(yùn)行,都避不開輕度的喘振即旋轉(zhuǎn)分離狀態(tài),在任何 工況下監(jiān)測機(jī)組高壓缸的振動(dòng)信號(hào)中都存在0.75倍頻的分量,轉(zhuǎn)頻231.8Hz,同時(shí)始終存在 一個(gè)低頻 170.835Hz, 170.835/231.8=0.74 倍頻。我們對(duì)該機(jī)組高壓缸的額定流量、壓力、級(jí)數(shù)、效率、壓比分配等,采用流道法進(jìn)行了氣動(dòng)熱力校核,模擬現(xiàn)場運(yùn)行環(huán)境,得出結(jié)果是,在該機(jī)高壓缸的特定介質(zhì)、流量、壓力等參數(shù) 下,
16、常規(guī)設(shè)計(jì)方法,試圖保證運(yùn)行時(shí)不發(fā)生輕度喘振即旋轉(zhuǎn)分離是很難做到的。三期妁M 11.0115:3439陽主澹標(biāo)如了引11. Im2&20了41S. 5,f. 6妣6.40Z5. 4. 611032Li1?J100三期妁M 11.0115:3439陽主澹標(biāo)如了引11. Im2&20了41S. 5,f. 6妣6.40Z5. 4. 611032Li1?J1002004007008Q0 9麗 10001035丙烯壓縮機(jī)1160VIAEQ2X (通頻趨勢圖)】阿!:00朋dwjaa:D0.M羽財(cái)曲硼100X)0.0002(kon:.wi4M-OC丙烯壓縮機(jī)1160VIAEQ2X (通頻趨勢圖)】阿!:00
17、朋dwjaa:D0.M羽財(cái)曲硼100X)0.0002(kon:.wi4M-OC:O0jOCOUM生畀.(NW J2:ODXNJ.OOO 20ie-12-時(shí)間0:457.000dm 2aiB12/30 4創(chuàng)沖9恥7主衢標(biāo)QH工,Dum丙1 VI AB02X (歷史頻譜劇 51我岸3Q.620沖血ma59Hz1QOO1240Hzj案例 6某煤化工企業(yè)因?yàn)楦脑煲鸬拇癜咐?這是一臺(tái)煤化工企業(yè)的丙烯氣透平壓縮機(jī)組,額定轉(zhuǎn)速3618轉(zhuǎn)/分,工作轉(zhuǎn)速3455轉(zhuǎn)/分, 6級(jí)5段。2018年該壓縮機(jī)投入使用后流量和壓力達(dá)不到設(shè)計(jì)和生產(chǎn)的需求;為此進(jìn)行改造, 增加了1級(jí)葉輪的直徑及隔板尺寸,以及3、4級(jí)的隔板
18、幾何尺寸。改造后運(yùn)行時(shí)發(fā)現(xiàn)軸振 動(dòng)增大HS:45:37.M lDDdOO.OaQ lODzN.Oaa 201B-12-2!9anbi wyiaboy軸振動(dòng)報(bào)警值63.5微米,實(shí)際振幅達(dá)到88.7微米以上,并且振動(dòng)信號(hào)中出現(xiàn)了之前不存在的 29Hz 分量,而且幅值明顯大于 59Hz 的轉(zhuǎn)頻分量幅值,同時(shí)壓縮機(jī)的軸位移值也出現(xiàn) 30 微米以上的振幅波動(dòng),我們分析認(rèn)為振動(dòng)過大的原因是,壓縮機(jī)流道改造時(shí),一級(jí)葉輪直徑 的設(shè)計(jì)尺寸過大,工藝系統(tǒng)工況的實(shí)際體積流量,不能滿足葉輪改造后的體積流量,壓縮機(jī) 內(nèi)發(fā)生了喘振。我們建議優(yōu)化各段流量分配、適當(dāng)降低轉(zhuǎn)速、提高機(jī)組防喘能力。案例 7某企業(yè)因?yàn)榄h(huán)境濕度引起的軸流+離心壓縮機(jī)喘振案例該機(jī)組是一臺(tái)工業(yè)汽輪機(jī)拖動(dòng)的軸流壓縮機(jī)+離心壓縮機(jī),介質(zhì)是空氣,工作轉(zhuǎn)速 8100 轉(zhuǎn)/分,流量48000-49000M3/H。某年夏季,該壓縮機(jī)組突然出現(xiàn)振動(dòng)波動(dòng),軸振動(dòng)波動(dòng)范 圍30 微米到60 微米,存在一定的規(guī)律,每天白天下午振動(dòng)增大,夜間振動(dòng)減小,生產(chǎn)工藝 參數(shù)沒有做任何調(diào)整。我們采集了機(jī)組不同振動(dòng)狀態(tài)的數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)白天振動(dòng)大通頻軸振幅峰 峰值60微米時(shí),主要是45Hz的低頻分量增大,幅值超過工頻;夜間振動(dòng)小的時(shí)候通頻軸 振幅峰峰值 31微米時(shí),譜圖中只有明顯的工頻分量幅值, 45Hz 的低頻分量幅值很低。見圖據(jù)此數(shù)據(jù)我們診斷分析,結(jié)論是:振動(dòng)波動(dòng)是因?yàn)?/p>
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