

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

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比亞迪--螺母脫落不良改善報告書耀鑫實(shí)業(yè)有限公司作成會簽審核核準(zhǔn)區(qū)國良作成日期全員參與精益求精客戶滿意持續(xù)改進(jìn)比亞迪--螺母脫落不良改善耀鑫實(shí)業(yè)有限公司作成會簽審核核準(zhǔn)區(qū)A分析I改善
C管理螺母脫落改善-DD定義M測量
D1.問題述:
:
客戶投訴:比亞迪品名:外殼_BYD10033D_SECC_RoHS250PCS訂單投訴內(nèi)容:產(chǎn)線投產(chǎn)螺母脫落比率達(dá)到10%,客戶端使用存在很大的
隱患,按照正常
處理,應(yīng)該把貴司250PCS殼體全部退貨,找到不良原因,措施驗(yàn)證OK再生
產(chǎn)使用,但是客戶交期不允許,其中風(fēng)險由貴司承擔(dān),從問題反饋到現(xiàn)在已
經(jīng)7天過去了,貴司還未給出不良原因以及改善措施,在我司多次督促下,仍未
改善.:D定義A分析I改善C管理螺母脫落改善-DD定義M測A分析I改善
C管理M測量
D2.問題述-臨時對策:
*客戶投投訴有螺母脫落異常,加焊后依然沒有杜絕“螺母脫落”的不良問題。*品質(zhì)/工程/生產(chǎn)—再次討論新的方案。D定義D定義改善后:加焊產(chǎn)生虛焊-螺母脫落圖片改善后--不良統(tǒng)計數(shù)據(jù)螺母脫落改善-DA分析I改善C管理M測量D2.問題述-臨時A分析I改善
C管理D定義M測量
D3.團(tuán)隊(duì):
:
D定義項(xiàng)目工程師:常磊生產(chǎn)主管:謝雄強(qiáng)IE工程師:陳桂平市場部:陳喻生產(chǎn)班長:陳輝項(xiàng)目組長(品質(zhì)經(jīng)理-)QC:陳QE工程師:區(qū)國良職責(zé):提供技術(shù)支持,更新圖紙、與客戶工程溝通改善可行性職責(zé):負(fù)責(zé)改善過程數(shù)據(jù)的收集,改善過程跟蹤和確認(rèn),標(biāo)準(zhǔn)化的推廣職責(zé):分析制造過程產(chǎn)生不良的原因、改善對策的實(shí)施和驗(yàn)證職責(zé):改善過程的參與,標(biāo)準(zhǔn)化的推廣職責(zé):改善過程參與,與客戶溝改善過程和成果職責(zé):分析制造過程產(chǎn)生不良的原因、改善對策的實(shí)施和驗(yàn)證職責(zé):收集相關(guān)數(shù)據(jù),測量改善后的產(chǎn)品,建立DATA,改善成果驗(yàn)證;參與改善D定義D定義螺母脫落改善-DA分析I改善C管理D定義M測量D3.團(tuán)A分析I改善
C管理D定義M測量
D4.目標(biāo)樹立:
:
D定義改善前不良率—8.11%改善后不良目標(biāo)—0%性能品質(zhì),必須保證“0”不良!D定義D定義螺母脫落改善-DA分析I改善C管理D定義M測量D4.目A分析I改善
C管理M測量
M1.不良實(shí)物:
D定義M測量M測量螺母脫落改善-M焊接不良---虛焊導(dǎo)致螺母脫落A分析I改善C管理M測量M1.不良實(shí)物A分析I改善
C管理M測量
M2.作業(yè)流程
:
D定義M測量M測量步驟工程名關(guān)鍵控制(過程&質(zhì)量)特性可能發(fā)生質(zhì)量問題主要原因管理123其它人員機(jī)器/治具原料作業(yè)方法其它檢驗(yàn)頻率輸出DATA1數(shù)沖底孔大小底孔尺寸NG底孔有毛刺底孔變形
設(shè)計錯誤治具用錯
次/H首件/巡檢報告2
壓鉚
機(jī)器-安裝力安裝力不足,推力NG安裝力不足,扭力NG
3
加焊
螺母脫落改善-MA分析I改善C管理M測量M2.作業(yè)流程A分析I改善
C管理M測量
M3.特性要因解析:
D定義M測量主要原因:※次要原因:*不涉及或無影響:№脫焊人機(jī)料法環(huán)設(shè)備性能(可靠性/穩(wěn)定性)*設(shè)備操作便利№設(shè)備狀態(tài)№板材№焊接材料№技能※100%按標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)※精神狀態(tài)№測作業(yè)步驟和順序是否明確定義№各步驟的技術(shù)參數(shù)是否適用※測試/檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)是否明確№作業(yè)環(huán)境是否有規(guī)定且被認(rèn)證№作業(yè)環(huán)境是否滿足作業(yè)要求№作業(yè)環(huán)境對人的心理或生理、情緒是否有影響*檢測工具是否經(jīng)校準(zhǔn)和量測系統(tǒng)分析,測試QC持證上崗№按測試標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的頻率、工具、方法執(zhí)行檢測※對焊接品質(zhì)要求不熟悉※沒有焊工證:NO焊接工作經(jīng)驗(yàn)不足1年※沒有焊接BYD產(chǎn)品經(jīng)歷*未接受專業(yè)品質(zhì)培訓(xùn)※通常接習(xí)慣作業(yè),忽略標(biāo)準(zhǔn)※作業(yè)紀(jì)律性差:NO作業(yè)員自律性不強(qiáng)※監(jiān)督不到位*教育訓(xùn)練不足※設(shè)備未調(diào)試到適宜狀態(tài)NO設(shè)備有故障:NO設(shè)備性能達(dá)不到焊接要求NO設(shè)備不穩(wěn)定NO保養(yǎng)不到位※未方法認(rèn)識不深入※未按要求調(diào)整作焊接電流:※未持續(xù)按SOP作業(yè)※檢驗(yàn)員質(zhì)量重點(diǎn)把握不到位*檢驗(yàn)員不足,時間不充分:※檢驗(yàn)過程用時較長*主要原因:※次要原因:*不涉及或無影響:№脫焊人機(jī)料法環(huán)設(shè)備性能(可靠性/穩(wěn)定性)*設(shè)備操作便利№設(shè)備狀態(tài)№板材№焊接材料№技能※100%按標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)※精神狀態(tài)№測作業(yè)步驟和順序是否明確定義№各步驟的技術(shù)參數(shù)是否適用※測試/檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)是否明確№作業(yè)環(huán)境是否有規(guī)定且被認(rèn)證№作業(yè)環(huán)境是否滿足作業(yè)要求№作業(yè)環(huán)境對人的心理或生理、情緒是否有影響*檢測工具是否經(jīng)校準(zhǔn)和量測系統(tǒng)分析,測試QC持證上崗№按測試標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的頻率、工具、方法執(zhí)行檢測※焊接異常特性要因分析圖示本圖只針對“主要原因”進(jìn)行二次解析螺母脫落改善-MA分析I改善C管理M測量M3.特性要因解析A分析I改善
C管理M測量
M4.頭腦風(fēng)暴--
G&E矩陣:
D定義M測量M測量改善小組成員,每個人都提出產(chǎn)生不良原因的重要的前3項(xiàng),由小組長匯總建立G&E矩陣:序號
重要程度10Y*101輸入(X)螺母脫落
(Y)得分2工程圖面底孔過大9903數(shù)沖沖孔過大9904壓鉚安裝力不足9905壓鉚機(jī)異常9906焊接電流不足9907焊接技術(shù)不嫻熟6608原材上有異物(油污/污漬)6609
10
11
12
13
14
15
螺母脫落改善-MA分析I改善C管理M測量M4.頭腦風(fēng)暴--A分析I改善
C管理M測量
M5.復(fù)原失效過程–驗(yàn)證失效原因:
D定義M測量M測量螺母脫落改善-M一、材料為1.0電解板,底孔為¢5.4MM。二、材料為1.0電解板,底孔為¢5.5MM。取相同厚度,不同底孔的原材實(shí)驗(yàn);A分析I改善C管理M測量M5.復(fù)原失效過程A分析I改善
C管理M測量
M5.復(fù)原失效過程–驗(yàn)證失效原因:
D定義M測量M測量螺母脫落改善-M壓鉚作業(yè):
設(shè)備:壓鉚機(jī)(5#)作業(yè)條件:安裝力-138
作業(yè)方法:依SOP
作業(yè)員:陳輝原材料:電解板1.0、底孔¢5.4MM和¢5.5MM、螺母M4在以上作業(yè)要素相同情況,完成2種不底孔材料壓鉚作業(yè)。A分析I改善C管理M測量M5.復(fù)原失效過程A分析I改善
C管理M測量
M5.復(fù)原失效過程–驗(yàn)證失效原因:
D定義M測量M測量螺母脫落改善-M推力測試:
測試工具:推力計
測試方法:依推力計操作規(guī)范
測試過程:如圖
測試數(shù)據(jù):詳見下頁破壞性測試產(chǎn)品A分析I改善C管理M測量M5.復(fù)原失效過程A分析I改善
C管理M測量
M5.復(fù)原失效過程–驗(yàn)證失效原因:
D定義M測量M測量螺母脫落改善-M底孔5.4MM螺母樣板序號螺母1螺母2螺母3螺母4螺母5螺母6螺母7135383536363638240363538363935332343632353634437353536383634535353635343635633343632353634底孔5.5MM螺母樣板序號螺母1螺母2螺母3螺母4螺母5螺母6螺母7132283334353536233303233333834330323635363533432353434363432533352833343632632343226353233測試數(shù)據(jù)對比:A分析I改善C管理M測量M5.復(fù)原失效過程A分析I改善
C管理M測量
A1.測量階段總結(jié)分析---Xs
:
D定義A分析排除了一些已改善了的失效模式在沿用了所建議的控制措
施之后,
我們必須進(jìn)一步探討的
Xs
有
:
X1S-M4-1-ZC螺母脫落:圖紙要求底孔尺寸為¢5.4MM,實(shí)測為¢5.5MM,底孔偏大。影響壓鉚后的緊固力。X2S-M5-1-ZC螺母脫落:圖紙要求底孔尺寸為¢6.4MM,實(shí)測為¢6.5MM。底孔偏大,影響壓鉚后的緊固力。X3X4X5螺母脫落改善-AA分析I改善C管理M測量A1.測量階段總結(jié)C管理M測量
I1.改善方案導(dǎo)出:
D定義I改善根據(jù)X5我們建立改善方案:
對應(yīng)問題改善方案擔(dān)當(dāng)者時限X1關(guān)于BYD10033D已經(jīng)開好料的底殼、面板、固定支架、前面板、上蓋所有壓鉚螺母全部加焊處理。訂單數(shù)量為230套。生產(chǎn)部謝雄強(qiáng)12月15日前X2由工程部優(yōu)化BYD10033D圖紙,生產(chǎn)部數(shù)沖班嚴(yán)格按圖紙要求尺寸制作10套產(chǎn)品交比亞迪作實(shí)配測試。若是沒有發(fā)現(xiàn)螺母脫落現(xiàn)象,后續(xù)采用此方法生產(chǎn)。常磊12月11日開始X3X4X5A分析
I改善螺母脫落改善-IC管理M測量I1.改善方案導(dǎo)出C管理M測量
I2.改善方案實(shí)施:
D定義I改善
A分析
I改善螺母脫落改善-I工位預(yù)裝組作者陳瑩邦主題規(guī)范員工打熱熔膠的手法改善前改善要點(diǎn)改善效果通過規(guī)范預(yù)裝打熱熔膠的方式,讓員工打膠到位,加強(qiáng)箱體密封性能減少邊角漏泡。工程焊接改善者龔長安主題焊接不良
改善要點(diǎn)改善效果在此追加改善圖片C管理M測量I2.改善方案實(shí)施C管理M測量
I3.改善方案實(shí)施—效果確認(rèn):
D定義I改善
A分析
I改善螺母脫落改善-I連續(xù)三批確認(rèn)改善效果并統(tǒng)計數(shù)據(jù):第一批:12月14日-投入230PCS,不良0PCS第二批:12月23日-投入180PCS,不良0PCS第三批:12月28日-投入650PCS,不良0PCS第一批:第二批:第三批:C管理M測量I3.改善方案實(shí)施—效果確認(rèn)※SOP修訂※SIP修訂※CP修訂※PFMEA※其它I改善M測量
C1.標(biāo)準(zhǔn)化:
D定義C管理
A分析
C管理螺母脫落改善-C※SOP修訂I改善M測量C1.標(biāo)準(zhǔn)化I改善M測量
C2.推廣計劃:
D定義C管理
A分析
C管理螺母脫落改善-C標(biāo)準(zhǔn)化工序責(zé)任人標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化推進(jìn)前培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)化其它線推廣**月**日**月**日**月**日**月**日→
I改善M測量C2.推廣計劃I改善M測量
C3.過程總結(jié):
D定義C管理
A分析
C管理螺母脫落改善-C收獲:1、項(xiàng)目組各成員工作積極性和工作熱情非常高;2、工作思路清晰,目標(biāo)明確,團(tuán)隊(duì)凝聚力好,互幫互學(xué)。3、專業(yè)知識與實(shí)踐得到提高,表現(xiàn)在對問題原因分析上準(zhǔn)確,對策有效。4、需改善點(diǎn):1、各項(xiàng)目成員對QC七大手法熟練使用水平上還有待提高.2、工作資料的原始積累與工作的總結(jié)水平有待提高。使用工具:調(diào)查表、因果圖、推移圖、柱狀圖、流程圖、頭腦風(fēng)暴法等I改善M測量C3.過程總結(jié)I改善M測量
C4.下次改善課題:
D定義C管理
A分析
C管理螺母脫落改善-C下次課題改善點(diǎn):改善周期:**月**日改善目標(biāo):**%以下I改善M測量C4.下次改善課題應(yīng)用科學(xué)的方法Q&A謝謝!I改善M測量D定義C管理A分析
應(yīng)用科學(xué)的方法Q&AI改善M測量D定義C管理A分比亞迪--螺母脫落不良改善報告書耀鑫實(shí)業(yè)有限公司作成會簽審核核準(zhǔn)區(qū)國良作成日期全員參與精益求精客戶滿意持續(xù)改進(jìn)比亞迪--螺母脫落不良改善耀鑫實(shí)業(yè)有限公司作成會簽審核核準(zhǔn)區(qū)A分析I改善
C管理螺母脫落改善-DD定義M測量
D1.問題述:
:
客戶投訴:比亞迪品名:外殼_BYD10033D_SECC_RoHS250PCS訂單投訴內(nèi)容:產(chǎn)線投產(chǎn)螺母脫落比率達(dá)到10%,客戶端使用存在很大的
隱患,按照正常
處理,應(yīng)該把貴司250PCS殼體全部退貨,找到不良原因,措施驗(yàn)證OK再生
產(chǎn)使用,但是客戶交期不允許,其中風(fēng)險由貴司承擔(dān),從問題反饋到現(xiàn)在已
經(jīng)7天過去了,貴司還未給出不良原因以及改善措施,在我司多次督促下,仍未
改善.:D定義A分析I改善C管理螺母脫落改善-DD定義M測A分析I改善
C管理M測量
D2.問題述-臨時對策:
*客戶投投訴有螺母脫落異常,加焊后依然沒有杜絕“螺母脫落”的不良問題。*品質(zhì)/工程/生產(chǎn)—再次討論新的方案。D定義D定義改善后:加焊產(chǎn)生虛焊-螺母脫落圖片改善后--不良統(tǒng)計數(shù)據(jù)螺母脫落改善-DA分析I改善C管理M測量D2.問題述-臨時A分析I改善
C管理D定義M測量
D3.團(tuán)隊(duì):
:
D定義項(xiàng)目工程師:常磊生產(chǎn)主管:謝雄強(qiáng)IE工程師:陳桂平市場部:陳喻生產(chǎn)班長:陳輝項(xiàng)目組長(品質(zhì)經(jīng)理-)QC:陳QE工程師:區(qū)國良職責(zé):提供技術(shù)支持,更新圖紙、與客戶工程溝通改善可行性職責(zé):負(fù)責(zé)改善過程數(shù)據(jù)的收集,改善過程跟蹤和確認(rèn),標(biāo)準(zhǔn)化的推廣職責(zé):分析制造過程產(chǎn)生不良的原因、改善對策的實(shí)施和驗(yàn)證職責(zé):改善過程的參與,標(biāo)準(zhǔn)化的推廣職責(zé):改善過程參與,與客戶溝改善過程和成果職責(zé):分析制造過程產(chǎn)生不良的原因、改善對策的實(shí)施和驗(yàn)證職責(zé):收集相關(guān)數(shù)據(jù),測量改善后的產(chǎn)品,建立DATA,改善成果驗(yàn)證;參與改善D定義D定義螺母脫落改善-DA分析I改善C管理D定義M測量D3.團(tuán)A分析I改善
C管理D定義M測量
D4.目標(biāo)樹立:
:
D定義改善前不良率—8.11%改善后不良目標(biāo)—0%性能品質(zhì),必須保證“0”不良!D定義D定義螺母脫落改善-DA分析I改善C管理D定義M測量D4.目A分析I改善
C管理M測量
M1.不良實(shí)物:
D定義M測量M測量螺母脫落改善-M焊接不良---虛焊導(dǎo)致螺母脫落A分析I改善C管理M測量M1.不良實(shí)物A分析I改善
C管理M測量
M2.作業(yè)流程
:
D定義M測量M測量步驟工程名關(guān)鍵控制(過程&質(zhì)量)特性可能發(fā)生質(zhì)量問題主要原因管理123其它人員機(jī)器/治具原料作業(yè)方法其它檢驗(yàn)頻率輸出DATA1數(shù)沖底孔大小底孔尺寸NG底孔有毛刺底孔變形
設(shè)計錯誤治具用錯
次/H首件/巡檢報告2
壓鉚
機(jī)器-安裝力安裝力不足,推力NG安裝力不足,扭力NG
3
加焊
螺母脫落改善-MA分析I改善C管理M測量M2.作業(yè)流程A分析I改善
C管理M測量
M3.特性要因解析:
D定義M測量主要原因:※次要原因:*不涉及或無影響:№脫焊人機(jī)料法環(huán)設(shè)備性能(可靠性/穩(wěn)定性)*設(shè)備操作便利№設(shè)備狀態(tài)№板材№焊接材料№技能※100%按標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)※精神狀態(tài)№測作業(yè)步驟和順序是否明確定義№各步驟的技術(shù)參數(shù)是否適用※測試/檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)是否明確№作業(yè)環(huán)境是否有規(guī)定且被認(rèn)證№作業(yè)環(huán)境是否滿足作業(yè)要求№作業(yè)環(huán)境對人的心理或生理、情緒是否有影響*檢測工具是否經(jīng)校準(zhǔn)和量測系統(tǒng)分析,測試QC持證上崗№按測試標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的頻率、工具、方法執(zhí)行檢測※對焊接品質(zhì)要求不熟悉※沒有焊工證:NO焊接工作經(jīng)驗(yàn)不足1年※沒有焊接BYD產(chǎn)品經(jīng)歷*未接受專業(yè)品質(zhì)培訓(xùn)※通常接習(xí)慣作業(yè),忽略標(biāo)準(zhǔn)※作業(yè)紀(jì)律性差:NO作業(yè)員自律性不強(qiáng)※監(jiān)督不到位*教育訓(xùn)練不足※設(shè)備未調(diào)試到適宜狀態(tài)NO設(shè)備有故障:NO設(shè)備性能達(dá)不到焊接要求NO設(shè)備不穩(wěn)定NO保養(yǎng)不到位※未方法認(rèn)識不深入※未按要求調(diào)整作焊接電流:※未持續(xù)按SOP作業(yè)※檢驗(yàn)員質(zhì)量重點(diǎn)把握不到位*檢驗(yàn)員不足,時間不充分:※檢驗(yàn)過程用時較長*主要原因:※次要原因:*不涉及或無影響:№脫焊人機(jī)料法環(huán)設(shè)備性能(可靠性/穩(wěn)定性)*設(shè)備操作便利№設(shè)備狀態(tài)№板材№焊接材料№技能※100%按標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)※精神狀態(tài)№測作業(yè)步驟和順序是否明確定義№各步驟的技術(shù)參數(shù)是否適用※測試/檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)是否明確№作業(yè)環(huán)境是否有規(guī)定且被認(rèn)證№作業(yè)環(huán)境是否滿足作業(yè)要求№作業(yè)環(huán)境對人的心理或生理、情緒是否有影響*檢測工具是否經(jīng)校準(zhǔn)和量測系統(tǒng)分析,測試QC持證上崗№按測試標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的頻率、工具、方法執(zhí)行檢測※焊接異常特性要因分析圖示本圖只針對“主要原因”進(jìn)行二次解析螺母脫落改善-MA分析I改善C管理M測量M3.特性要因解析A分析I改善
C管理M測量
M4.頭腦風(fēng)暴--
G&E矩陣:
D定義M測量M測量改善小組成員,每個人都提出產(chǎn)生不良原因的重要的前3項(xiàng),由小組長匯總建立G&E矩陣:序號
重要程度10Y*101輸入(X)螺母脫落
(Y)得分2工程圖面底孔過大9903數(shù)沖沖孔過大9904壓鉚安裝力不足9905壓鉚機(jī)異常9906焊接電流不足9907焊接技術(shù)不嫻熟6608原材上有異物(油污/污漬)6609
10
11
12
13
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螺母脫落改善-MA分析I改善C管理M測量M4.頭腦風(fēng)暴--A分析I改善
C管理M測量
M5.復(fù)原失效過程–驗(yàn)證失效原因:
D定義M測量M測量螺母脫落改善-M一、材料為1.0電解板,底孔為¢5.4MM。二、材料為1.0電解板,底孔為¢5.5MM。取相同厚度,不同底孔的原材實(shí)驗(yàn);A分析I改善C管理M測量M5.復(fù)原失效過程A分析I改善
C管理M測量
M5.復(fù)原失效過程–驗(yàn)證失效原因:
D定義M測量M測量螺母脫落改善-M壓鉚作業(yè):
設(shè)備:壓鉚機(jī)(5#)作業(yè)條件:安裝力-138
作業(yè)方法:依SOP
作業(yè)員:陳輝原材料:電解板1.0、底孔¢5.4MM和¢5.5MM、螺母M4在以上作業(yè)要素相同情況,完成2種不底孔材料壓鉚作業(yè)。A分析I改善C管理M測量M5.復(fù)原失效過程A分析I改善
C管理M測量
M5.復(fù)原失效過程–驗(yàn)證失效原因:
D定義M測量M測量螺母脫落改善-M推力測試:
測試工具:推力計
測試方法:依推力計操作規(guī)范
測試過程:如圖
測試數(shù)據(jù):詳見下頁破壞性測試產(chǎn)品A分析I改善C管理M測量M5.復(fù)原失效過程A分析I改善
C管理M測量
M5.復(fù)原失效過程–驗(yàn)證失效原因:
D定義M測量M測量螺母脫落改善-M底孔5.4MM螺母樣板序號螺母1螺母2螺母3螺母4螺母5螺母6螺母7135383536363638240363538363935332343632353634437353536383634535353635343635633343632353634底孔5.5MM螺母樣板序號螺母1螺母2螺母3螺母4螺母5螺母6螺母7132283334353536233303233333834330323635363533432353434363432533352833343632632343226353233測試數(shù)據(jù)對比:A分析I改善C管理M測量M5.復(fù)原失效過程A分析I改善
C管理M測量
A1.測量階段總結(jié)分析---Xs
:
D定義A分析排除了一些已改善了的失效模式在沿用了所建議的控制措
施之后,
我們必須進(jìn)一步探討的
Xs
有
:
X1S-M4-1-ZC螺母脫落:圖紙要求底孔尺寸為¢5.4MM,實(shí)測為¢5.5MM,底孔偏大。影響壓鉚后的緊固力。X2S-M5-1-ZC螺母脫落:圖紙要求底孔尺寸為¢6.4MM,實(shí)測為¢6.5MM。底孔偏大,影響壓鉚后的緊固力。X3X4X5螺母脫落改善-AA分析I改善C管理M測量A1.測量階段總結(jié)C管理M測量
I1.改善方案導(dǎo)出:
D定義I改善根據(jù)X5我們建立改善方案:
對應(yīng)問題改善方案擔(dān)當(dāng)者時限X1關(guān)于BYD10033D已經(jīng)開好料的底殼、面板、固定支架、前面板、上蓋所有壓鉚螺母全部加焊處理。訂單數(shù)量為230套。生產(chǎn)部謝雄強(qiáng)12月15日前X2由工程部優(yōu)化BYD10033D圖紙,生產(chǎn)部數(shù)沖班嚴(yán)格按圖紙要求尺寸制作10套產(chǎn)品交比亞迪作實(shí)配測試。若是沒有發(fā)現(xiàn)螺母脫落現(xiàn)象,后續(xù)采用此方法生產(chǎn)。常磊12月11日開始X3X4X5A分析
I改善螺母脫落改善-IC管理M測量I1.改善方案導(dǎo)出C管理M測量
I2.改善方案實(shí)施:
D定義I改善
A分析
I改善螺母脫落改善-I工位預(yù)裝組作者陳瑩邦主題規(guī)范員工打熱熔膠的手法改善前改善要點(diǎn)改善效果通過規(guī)范預(yù)裝打熱熔膠的方式,讓員工打膠到位,加強(qiáng)箱體密封性能減少邊角漏泡。工程焊接改善者龔長安
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