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文檔簡介
912000337(M12×1.25×170)減震器安裝螺栓改善分析報告
信息來源:股份有限公司一、成立小組二、問題描述三、原因分析四、分析討論五、改善措施六、改善效果七、措施驗證八、恭賀小組一、成立QCC小組供應商團隊QCC總務
QCC推行委員會生產(chǎn)TEAM姓名/職務徐明起品質(zhì)經(jīng)理吳炎鋒品質(zhì)科長伍貴杰品質(zhì)工程師主管王新偉實驗中心主任王朝技術(shù)科長任浩生產(chǎn)主管周小帥車間主任TEL:
北汽團隊執(zhí)行部SQE執(zhí)行部Buyer質(zhì)量部QC整車事業(yè)部SQE整車事業(yè)部Buyer其它其它姓名/職務TEL:三、原因分析912000337螺栓概述:1)細牙螺紋由于導程(螺距)小,相對于粗牙更易碰傷;
2)由于表面處理的特殊性(鋅鋁涂層),旋合性不好;
3)產(chǎn)品的工藝配合特性,未對螺紋導入端口做出特殊特性識別。螺紋導入端口:經(jīng)售后調(diào)查反饋,該件匹配件為四方螺母,表面處理為黑色電泳,螺紋實配無法滿足,該螺母裝配后由北汽公司直接涂覆電泳,在裝配時,螺栓為動態(tài),螺母為靜態(tài)(螺母固定車架,四角起防轉(zhuǎn)作用)。
如下圖:實測該螺母等級參照GB/T3098.4性能符合10級要求對該件裝配模式進行分析,螺栓在導入時,(動態(tài))由于該件長度較長,裝配時位置度產(chǎn)生偏移,施加初始扭矩時,由于導向原因,整個螺栓螺紋承載面積受力點為前端1-2牙,螺母本身旋合性不好且為靜態(tài),造成螺栓在施加初始扭矩時前端產(chǎn)生滑牙。四、分析討論1)開發(fā)過程,客戶未對螺栓詳細說明配套使用位置及配合特性,只是按產(chǎn)品圖紙開發(fā)制造;2)雙方?jīng)]有考慮到特性:與螺母裝配形成過盈配合,螺母涂覆后由于表面涂覆介質(zhì)不均勻與螺紋配合的公差帶較小,出現(xiàn)了過盈配合點;3)裝配造成的滑牙點:
3.1:螺栓長度為170mm,中間連接件存在間隙,在扭矩施加時,螺栓螺紋不僅要承載本身裝配載荷力,而且由于位置度不垂直,橫向軸向力也會釋放到螺紋本身。
3.2:螺栓導向僅僅為引入作用,在裝配本身未能起到任何意義,反而由于導向端帶臺階,在裝配時擺動會損傷螺母螺紋,造成螺栓攻入時,形成切削式攻入,本身螺栓/螺母強度相同,強行攻入,處于動態(tài)的螺栓必定產(chǎn)生滑牙。
3.3:按照此裝配模式,螺栓末端倒角變?yōu)榇箦F角型可避免損傷螺母螺牙,矯正匹配件位置度移位。末端螺紋前兩牙設計為平牙,牙型角不變,增加螺紋前端受力面積,避免滑牙產(chǎn)生。五、改善措施1)螺栓導入端改為大錐角;2)螺栓末端兩牙改為平牙狀態(tài)改善前
改善后前端改為20°大錐角,導向長度增加2牙(3mm)在螺紋制造(滾絲)時,由于末端導向處角度較小,能在倒角處產(chǎn)生形成2P平牙螺紋,從而加大螺栓裝配時螺紋末端所能承受載荷力。如圖標所示處:七、措施驗證:1.改善前后性能對比,無明顯差異,均滿足圖紙及GB/T3098.1性能要求。附抗拉性能對比報告:2.改善件已試制110pcs,**反饋試裝55臺車,110件螺栓沒有不良產(chǎn)生。四月初大批量試樣2000pcs進行持續(xù)驗證??!
溫州市尖端標準件有限公司。
謝謝!
品質(zhì)部:伍貴杰
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