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文檔簡介

軋鋼廠全年電氣事故案例維修車間事故臺賬學(xué)習(xí)與總結(jié)2012年12月份一棒K2電機掉轉(zhuǎn),脈沖板杯值班電工:甲班事故經(jīng)過:2月25日,正在生產(chǎn)中,K2突然堆鋼,4#臺反映掉轉(zhuǎn),第一次,電工于是對功率柜內(nèi)快熔與可控硅進行檢查,檢查無異常后,又過了一根鋼,又掉轉(zhuǎn)堆鋼,第二次,又把快熔與可控硅進行檢查后,并把碼盤更換后仍然掉轉(zhuǎn);我趕到現(xiàn)場后,由于可控硅與快熔都已檢查過,正常,于是用示波觀察電流波形,發(fā)現(xiàn)少兩個波形,正常應(yīng)該呈連續(xù)的脈沖波形,于是對脈沖板進行進行檢查,其中有一個通道輸出的脈沖電壓較低,對其更換后正常。事故分析:不結(jié)合用示波器來綜合分析原因,同時觀察脈沖板的指示燈的變化,一有問題只檢查可控硅與快熔,是導(dǎo)致這起事故處理時間比較長的主要原因。預(yù)防措施:1.加強三班的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),特別是自動化控制這一塊,并對此案例進行全工段學(xué)習(xí);2.定期對脈沖板進行、檢查、維護、更換,并學(xué)習(xí)掌握如何判斷脈沖板的好壞。二棒后區(qū)全部不動

事故經(jīng)過:2012年3月25日13點05分左右,五號臺反映定尺擋板不落,接著又出現(xiàn)冷剪不剪切,后區(qū)整個不動作,發(fā)現(xiàn)后區(qū)模塊整體沒有輸出,于是到三號電磁站查看主PLC,發(fā)現(xiàn)模塊報通訊故障,然后就到上位機上查看,發(fā)現(xiàn)5號臺遠程I/0模塊掉站,于是對通訊網(wǎng)線進行檢查,通訊網(wǎng)線沒有問題,可能是是通訊模塊出現(xiàn)了問題,于是對通訊模塊進行更換后,故障排除。事故原因:將下線的模塊打開查看,發(fā)現(xiàn)模塊電子板上有腐蝕氧化的現(xiàn)象,可能此模塊以前潮氣、水汽等進入模塊造成此故障。預(yù)防措施:1、加強點檢、清掃,做好防護,讓模塊在好的環(huán)境中工作。2、加強學(xué)習(xí),提高技能,縮短排查故障時間。⒃高線上料臺架9電機燒事故經(jīng)過:3月18日,早上8:00接班后,電工上線點檢,8:10分左右,接通知上料臺架不動作,電機冒煙,電工趕到現(xiàn)場后,就聞到一股電機絕緣燒壞的糊味,電機接線盒內(nèi)有煙冒出,用手摸電機感到燙手,電工判斷電機燒毀,于是通知調(diào)度上料臺架停用,并去1#電磁站停電,到1#電磁站后發(fā)現(xiàn)一次空開燒粘,不能分斷,電工就將二次拉下,檢查電機,發(fā)現(xiàn)電機定、轉(zhuǎn)子接地。事故原因:上料臺架環(huán)境惡劣,溫度高,床面鋼坯重,電機滿載運行,啟動時電流300A左右,運行160A左右,造成電機經(jīng)常在這種方式下運行,過熱導(dǎo)致?lián)p壞燒毀。預(yù)防措施:

1、加強對電機的點檢,特別是電機的電流溫度等,發(fā)現(xiàn)問題要及時處理。2、對電機要加裝保護裝置。3、減輕電機負載量。4、對電機要定期維護、保養(yǎng)。二棒出鋼機電機勵磁接地一、事故經(jīng)過4月11日凌晨2:38出鋼機報故障,4#臺通知電工過去檢查。電工涂金柱到現(xiàn)場后發(fā)現(xiàn)6RA70裝置報故障,電工在1#電磁站復(fù)位后,讓2#臺進行復(fù)位,2#臺無法復(fù)位,電工對操作臺檢查后又到1#電磁站發(fā)現(xiàn)勵磁空開跳閘,報FOO5故障。電工又到現(xiàn)場檢查電機,發(fā)現(xiàn)電機上有油污和水。打開電機檢查,發(fā)現(xiàn)電機內(nèi)有油污和水,用搖表檢查發(fā)現(xiàn)電機勵磁線圈接地,隨后對電機更換,至6:50更換完畢開始試車,原因分析:根據(jù)現(xiàn)場情況看,推鋼機壓輥液壓缸油管爆,油管爆后電機風(fēng)機將油污抽到電機內(nèi),造成電機進油致使勵磁線圈接地。另外出鋼機東側(cè)軸流風(fēng)機向西吹風(fēng)也致使電機周圍水汽大,風(fēng)機將水汽抽進風(fēng)機使電機受潮也是電機勵磁線圈接地的另一原因。一、預(yù)防措施1、由于電機西側(cè)有油管和冷卻水,為防止油及水進入電機,將電機風(fēng)機進風(fēng)口方向改到西側(cè)。2、將2#臺風(fēng)機挪到北側(cè),防止將水吹到電機。3、加強對電機的點檢與維護,增強責(zé)任心高線精軋機報541、543故障事故經(jīng)過:2012年5月2日~12日,精軋機在這期間不間斷報故障,541與543,在剛開始幾天,故障出現(xiàn)后可以復(fù)位進行消除故障,但是到5月12日后,故障復(fù)位不了,由于技術(shù)水平有限,不能判斷具體故障的部位、原因及處理方法,通過公司協(xié)調(diào),聯(lián)系西門子總部技術(shù)人員李工趕到現(xiàn)場后,對其進行檢查,確定為Ⅰ系統(tǒng)、Ⅱ系統(tǒng)的脈沖分配板SAV21損壞,備件更換后精軋機恢復(fù)正常。事故分析:由于主電室房間較大,要打掃地面衛(wèi)生時,房間內(nèi)的濕度較大,精軋機控制系統(tǒng)容易受到其影響,造成此故障;現(xiàn)在仍然如此,一報541與543,把電爐接上,風(fēng)機啟動后干燥半小時就故障可以消除。預(yù)防措施:精軋機控制系統(tǒng)這一塊,單獨與主電室進行分開;同時室內(nèi)安裝抽濕機或者是可以制熱的空調(diào),作為除濕用,房間內(nèi)安裝濕度計,根據(jù)房間內(nèi)的濕度情況來啟動與停止空調(diào)。高線精軋機報A200通訊故障事故經(jīng)過:2012年5月29日,高線精軋機報550故障,代碼顯示為A200接收不到A300信號,由于技術(shù)水平有限,不能判斷具體故障的部位、原因及處理方法,通過公司協(xié)調(diào),聯(lián)系西門子總部技術(shù)人員王工趕到現(xiàn)場后,對其進行檢查,確定為CPU的內(nèi)存IT41損壞,更換后故障排除。預(yù)防措施:不斷加強自身的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),不斷提高技術(shù)水平,對此故障要及時總結(jié),同時對精軋機控制系統(tǒng)加強維護。倍尺剪不能控制,電源模塊壞值班電工:丙班事情經(jīng)過:6月7日,白天檢修持續(xù)到晚上23點后,試倍尺飛剪,4#臺上控制倍尺飛剪的操作面板OP17不顯示,并且稀油站流量計沒有顯示,在檢查中發(fā)現(xiàn)電源不正常,于是對供電系統(tǒng)進行檢查,發(fā)現(xiàn)為PLC供電的24V電源模塊塊,更換電源模塊后,倍尺飛剪控制恢復(fù)正常。事故分析:1.檢修結(jié)束時試車過晚,沒有提前發(fā)現(xiàn)故障進行處理;2.電工對倍尺剪電氣控制系統(tǒng)知識掌握不夠熟練,在對故障原因查找過程中花費時間較長。控制措施:1.檢修結(jié)束時應(yīng)對重要設(shè)備提前進行試車,預(yù)先發(fā)現(xiàn)故障及時處理;2.加強電工對所屬區(qū)域電氣設(shè)備知識學(xué)習(xí),提高故障查找處理水平。⑴K9/K10頻繁掉轉(zhuǎn),網(wǎng)壓波動引起值班電工:乙班事情經(jīng)過:6月30日,9:41,K9/10掉轉(zhuǎn)一次,4#臺沒有與值班電工進行聯(lián)系,當(dāng)時掉轉(zhuǎn)比較小,過鋼之后正常;第二次掉轉(zhuǎn)出現(xiàn)在11:51,導(dǎo)致快熔與功率組件損壞,檢查更換之后,用示波器觀察波形正常后過鋼,值班電工沒有對各種監(jiān)控進行檢查;第三次掉轉(zhuǎn)出現(xiàn)在12:30分,情況與第一次一樣,接著過鋼正常;第四次掉轉(zhuǎn)出現(xiàn)在下午14:23分,大致的情況與第二次一樣;由于頻繁的出現(xiàn)掉轉(zhuǎn)現(xiàn)象,于是通過對電流、轉(zhuǎn)速、網(wǎng)壓等趨勢綜合進行分析后發(fā)現(xiàn),網(wǎng)壓不穩(wěn),波動大是導(dǎo)致掉轉(zhuǎn)的根本原因。原因分析:值班電工在軋機出現(xiàn)此類故障時不能及時對各種監(jiān)控全面進行檢查,只看電流與轉(zhuǎn)速趨勢圖,不結(jié)合網(wǎng)壓趨勢綜合分析,是導(dǎo)致此種故障頻繁出現(xiàn),得不到時及時的協(xié)調(diào),解決。預(yù)防措施:再出現(xiàn)此類故障,值班電工要全面地對各種趨勢綜合進行分析,查找原因,如果因為網(wǎng)壓的原因要及時對調(diào)度進行匯報,協(xié)調(diào)十一萬對網(wǎng)壓進行調(diào)整之后再進行生產(chǎn)。下面是一棒網(wǎng)壓波動的趨勢圖正常網(wǎng)壓波動的范圍為92℅~120℅,如果系統(tǒng)的網(wǎng)壓低于92℅,就會引起軋機的掉轉(zhuǎn),如下圖的中軋網(wǎng)壓為88℅,遠低于軋鋼電控網(wǎng)壓的正常使用的范圍,這時軋機就會頻繁的掉轉(zhuǎn)現(xiàn)象。一棒K6電機頻繁掉轉(zhuǎn)值班電工:丙班事情經(jīng)過:7月2日12:47分,4#臺反映,K6速度不正常,掉轉(zhuǎn),值班電工對控制系統(tǒng)進行檢查,只檢查了快熔,損壞了3個,,沒有對可控硅進行檢查,也沒有用示波器檢查波形,更換后進行生產(chǎn);生產(chǎn)剛過第一支,又掉轉(zhuǎn)造成堆鋼,于是進行檢查,硅損壞一組,快熔損壞3個,更換后生產(chǎn)恢復(fù)了正常;原因分析:1.只對快熔進行檢查,而不檢查可控硅等,使其故障的根源沒有查出,是導(dǎo)致第二次以出現(xiàn)故障的主要原因;2.不能主動結(jié)合上位機的各種監(jiān)控進行分析,來幫助排查故障;以下圖電流趨勢圖為例:正常后的電流出現(xiàn)掉轉(zhuǎn)后的電流趨勢圖如上圖,我們不難看出,兩者的電流有明顯的差別,這時就能迅速排查問題的所在,對故障部位徹底的處理。預(yù)防措施:1.發(fā)現(xiàn)或者出現(xiàn)問題故障進檢查要全面,如本次故障,如果快熔檢查后,把可控硅也進行檢查,完全可以避免二次事故的發(fā)生;2.在上圖電流趨勢圖中,如果在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)電流的異常,比正常時降低一半時,要及時進行攔鋼進行檢查,避免事故進一步擴大。1#整流變高壓事故分析報告值班電工:高壓班事情經(jīng)過:

6月22日一棒停機檢修,上午高壓班對高壓室開關(guān)柜進行日常檢查維護,并對308進線柜停電,維護結(jié)束送電檢查時發(fā)現(xiàn)1#整流變高壓柜的操作面板壞需更換;下午對高壓柜停電更換操作面板。更換完畢后,高壓班徐師傅檢查發(fā)現(xiàn)1#整流變柜內(nèi)上隔離開關(guān)不到位,便將高壓柜打開進行調(diào)整。此時忘記上隔離已帶電,由于未進行驗電操作,徐師傅在調(diào)整時出現(xiàn)上隔離刀閘拉弧短路,徐師傅造成輕度燒傷同時造成柜內(nèi)隔離開關(guān)損壞,進線跳閘,并波及到公司其他單位正常用電,造成一定損失。原因分析:軋鋼廠對高壓操作有相關(guān)操作制度,高壓班未嚴格執(zhí)行高壓操作票制度,未進行安全確認直接造成事故的發(fā)生。防范措施:1.加強管理,嚴格執(zhí)行高壓操作制度2.加強高壓操作培訓(xùn)學(xué)習(xí),提高人員責(zé)任心3.高壓操作互保監(jiān)護人認真做好監(jiān)護工作一棒K1報故障,功率柜風(fēng)機壞值班電工:甲班事故經(jīng)過:6月28日正在生產(chǎn)中,K1報F004, 在檢查可控硅時發(fā)現(xiàn)溫升較高,有70~80℃,經(jīng)檢查是功率柜風(fēng)機損壞,在對功率柜元件檢查之后沒有什么問題后,對功率柜風(fēng)機進行更換后試車、生產(chǎn)恢復(fù)正常。事故分析:功率柜風(fēng)機損壞后,熱量散不出去,造成可控硅溫度急劇上升,可控硅的性能下降后,導(dǎo)致報故障跳閘。預(yù)防措施:1.加強三班的日常點檢,增強白班的日常維護,有問題要及時下線修理。2.增加風(fēng)機跳閘后報警裝置,跳閘后能及時使電工掌握。高線風(fēng)冷輥道2段故障事故經(jīng)過:7月8日剛生產(chǎn)時,2#風(fēng)冷輥道變頻器報F001故障,此時可以將故障復(fù)位,生產(chǎn)至15:00時,接到通知2#風(fēng)冷輥道變頻器報故障,電工趕到現(xiàn)場后發(fā)現(xiàn)報F001故障,且無法復(fù)位,電工將電機從輸出電抗器處脫開,對電機及電纜進行絕緣測量,并未發(fā)現(xiàn)接地。又將1#2#變頻器電源對調(diào)(未接電機),變頻器仍報故障F001。

此時判定是可能是變頻器內(nèi)部有故障,于是對其進行臨時處理,將2#變頻器甩掉,用1#3#變頻器驅(qū)動2段的輥子,并從倉庫領(lǐng)回變頻器,準備停機更換。事故原因:此次事故是由于變頻器內(nèi)部故障造成的,原因主要是內(nèi)部元件故障,給排查問題帶來一定難度,造成非計劃停機。預(yù)防措施:快速判定故障后及時臨時處理,縮短停機時間。加強點檢維護,做到隱患的預(yù)防性。二棒16#軋機6R70報F068故障事故經(jīng)過:2012年7月10日6:40分,16#電機突然跳閘,檢查6R70報F068故障,代碼顯示模擬量輸入故障,我趕到現(xiàn)場后,對174端子進行排查,把端子拔掉后,6R70故障消除,生產(chǎn)恢復(fù)正常。事故分析:由于這個端子現(xiàn)場接的是6#掃描儀模擬量輸出,經(jīng)檢查是線路接地導(dǎo)致造成的故障。預(yù)防措施:掃描儀的控制電纜被堆鋼時燒壞,我們應(yīng)定期對電纜進行檢查,防護。一棒加熱爐換向失敗值班電工:甲班事情經(jīng)過:7月15日操作工反映,加熱段換向失敗,值班電工趕到現(xiàn)場后檢查換向接近開關(guān),信號都正常,但是就換向失敗,由于溫度升不上去,影響軋制線的生產(chǎn)節(jié)奏,我趕到現(xiàn)場后,經(jīng)檢查是下降限位信號沒有輸出到PLC,接近開關(guān)也沒有損壞,現(xiàn)場的接近開關(guān)有個端子,端子上該信號線松了,造成接觸不良,換向失敗,恢復(fù)后換向正常。事故分析:電工在檢查接近開關(guān)時看到接近開關(guān)亮,就認為接近開關(guān)是好的,從中也不檢查接近開關(guān)信號輸出是否正常,同時也應(yīng)結(jié)合在換向操作面板上看信號指示是否正常。預(yù)防措施:1.值班電工在處理時經(jīng)驗不不足,造成加熱爐溫度升不上去,應(yīng)加強三班電工對此故障的處理的能力,對三班進行該事故的學(xué)習(xí)。2.白班應(yīng)加強對加熱爐換向系統(tǒng)的維護。高線6#軋機報故障值班電工:甲班事故經(jīng)過:7月20日中午11:30左右,突然接4#臺通知,6#軋機電機報輕故障并停機,上位機顯示背包風(fēng)機故障,從程序中觀察,背包風(fēng)機控制正常,但是風(fēng)機的接觸器沒有吸合,于是懷疑中繼有問題,把中繼換掉后啟動軋機試車,正常;

12:00恢復(fù)生產(chǎn),至13:00軋機報F042碼盤故障,于是對碼盤進行更換,更換后,4#臺反映機旁打爬行打不了,并且允許爬行指示燈不亮,從上位機程序看,有幾個備件不滿足,于是到調(diào)節(jié)柜去檢查,發(fā)現(xiàn)S7-200模塊各指示燈不亮,經(jīng)檢查穩(wěn)壓電源模塊壞,更換后生產(chǎn)恢復(fù)正常。事故分析:第一次報故障時可能也是該模塊不穩(wěn)定所致,瞬間又恢復(fù)正常,第二次徹底損壞,故障點才出現(xiàn)。預(yù)防措施:1.加強點檢及維護,并要做定期更換,增強對隱患的預(yù)知性。2.出現(xiàn)此故障時,應(yīng)先檢查調(diào)節(jié)柜,以減少彎路。一棒K4背包風(fēng)機跳閘值班電工:丙班事故經(jīng)過:7月27日11:40軋線正在生產(chǎn),主電室報警系統(tǒng)突然響起,電工在上位機查看發(fā)現(xiàn)K4背包風(fēng)機跳閘報警,于是到現(xiàn)場查看背包風(fēng)機,溫度較高,經(jīng)檢查電機三相直流阻值不平衡后造成跳閘,由于在程序中設(shè)計先報警后延時停機,于是兵分兩路,同時用兩臺行車交叉作業(yè),一路到現(xiàn)場準備備件吊到軋機區(qū),用另一臺行車來吊K4的背包風(fēng)機,并進行拆卸,拆卸完畢后吊走,把備用的背包風(fēng)機直接安裝到K4,安裝完畢后試正反轉(zhuǎn)后投入使用,無影響生產(chǎn)和非計劃停機時間。事故分析:1.充分利用控制程序延時停機的特點,對K4背包風(fēng)機進行零非計劃停機時間進行更換,其它班組在處理該起事故時應(yīng)積極學(xué)習(xí);2.背包風(fēng)機跳閘后,在主電室調(diào)節(jié)柜應(yīng)將背包風(fēng)機空開其中一根控制線短接,以防止故障延時到后直接停機,造成事故,更換背包風(fēng)機后應(yīng)對其恢復(fù)。冷床6R70報F005值班電工:丙班事情經(jīng)過:8月2日正在生產(chǎn)中,冷床突然不動,電工趕到現(xiàn)場,發(fā)現(xiàn)6r70報F005,并且勵磁空開跳閘,又送了一次,仍然跳閘,于是對電機與線路進行檢查,沒有什么問題,問題可能出在控制系統(tǒng)上,重點檢查勵磁回路,發(fā)現(xiàn)勵磁回路有一根線接地,對此進行查找,在6R70箱的內(nèi)部,發(fā)現(xiàn)定值分流器上的一個螺絲脫落,造成接地,恢復(fù)后正常;預(yù)防措施:1.加強白班對6R70的日常檢查與維護;2.定期對電工進行培訓(xùn),特別是6R70控制系統(tǒng)這一方面,以便以后再遇到此類故障時能夠迅速排查,處理,減少非計劃停機時間。二棒18#電機報F030故障事故經(jīng)過:8月5日上午8:30,二棒停機檢查跑槽和導(dǎo)位。檢查后試車準備過鋼,18#電機報系統(tǒng)故障。4#臺立即通知電工檢查,當(dāng)班電工到主電室后發(fā)現(xiàn)70裝置報F030(換向或過流故障),對電機進行檢查,發(fā)現(xiàn)電機換向器無異常,再打爬行試車,仍報此故障。而后對電機絕緣檢查,電機絕緣為0.1,懷疑電機接地造成。立即將電機線拆掉后進行檢查,絕緣仍為0.1MΩ,絕緣過低。而后對電機進行清灰,并用酒精對各絕緣子進行清洗,清洗后檢查電機絕緣為0.2MΩ。進行試車,打爬行后仍報F030故障。于是對可控硅絕緣進行檢查,發(fā)現(xiàn)五組可控硅絕緣均為0MΩ,開始對可控硅進行更換,更換后試車正常,13:25恢復(fù)生產(chǎn),共計影響生產(chǎn)255分鐘。原因分析:因所用6RA70直流調(diào)速裝置為西門子產(chǎn)品,所報故障為代碼顯示。同一個代碼有多種故障可能,在排查中發(fā)現(xiàn)電機絕緣低,從而將電機絕緣低作為故障重點進行消除;最先用萬用表檢查可控硅觸發(fā)極阻值正常,誤以為可控硅性能良好,卻忽略了可控硅的絕緣性能,造成判斷故障點失誤,導(dǎo)致故障排查過長。預(yù)防措施:1.對此事故進行全廠范圍內(nèi)組織電工班進行學(xué)習(xí),防止出現(xiàn)類似故障后出現(xiàn)同樣的問題。2.由于整流系統(tǒng)整套組件沒有備用,在發(fā)現(xiàn)可控硅壞后需要逐個拆掉后在進行壓裝,造成故障處理時間長。本次共更換可控硅6個,若有成套備件,可以節(jié)約2/3的時間。建議備用整套備件,防止故障后處理時間過長。一棒粗軋2#電機事故報告

事故經(jīng)過:8月5日早上5:30左右,一棒在過鋼過程中粗軋報過電流封輥道,開始停機待溫。3#臺發(fā)現(xiàn)粗軋2#電機處冒煙,立即通知電工檢查。電工發(fā)現(xiàn)是從粗軋2#電機內(nèi)冒出的煙霧。此時電機仍在轉(zhuǎn),立即對電機進行停機。由于此電機為高壓電機,值班電工立即向車間及電氣科進行匯報,并對電機進行檢查。將電機護罩去掉后對電機進行檢查,轉(zhuǎn)子有六匝有過熱痕跡,對電機絕緣檢查發(fā)現(xiàn)絕緣良好。由于此電機為高壓電機,在未找出問題前不敢試車。隨與機電部電氣科進行匯報,協(xié)調(diào)電廠人員對電機進行試驗。經(jīng)過對電機定子進行直流電阻、直流泄露試驗均發(fā)現(xiàn)電機正常。電廠設(shè)備無法對轉(zhuǎn)子進行試驗,

經(jīng)公司協(xié)調(diào),讓建安公司帶設(shè)備進行試驗,建安公司對電機轉(zhuǎn)子做試驗時發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)子三相電阻分別為:AB179mΩ、AC63mΩ、BC179mΩ,判斷電機B相可能存在匝間故障,為防止電機故障擴大,決定對電機進行更換。原因分析:電機在運行中轉(zhuǎn)子線圈匝間絕緣降低,造成匝間短路冒煙。此電機額定電流107A,當(dāng)時報過電流時瞬間最高電流為120A,也在電機允許范圍內(nèi)。由此斷定應(yīng)該是轉(zhuǎn)子匝間絕緣不好造成電機性能下降,由于此電機為繞線式電機,轉(zhuǎn)子星點在繞組內(nèi)部封著,無法進行匝間絕緣試驗,在日常檢查中也不能對此故障進行提前發(fā)現(xiàn)。2#粗軋電機高壓開關(guān)柜事故報告值班電工:丙班事故經(jīng)過:8月20日一棒線上午避峰4小時更換K13軋輥,12:00時更換完畢,調(diào)度通知電工起粗軋。三班電工對粗軋油站、粗軋水電阻檢查確認正常后進入高壓室準備對粗軋電機合閘,進入高壓室后發(fā)現(xiàn)粗軋2#電機上隔離開關(guān)在上午檢修時被拉下,檢修結(jié)束后并未恢復(fù),便將上隔離開關(guān)合上,然后正常啟動粗軋電機,粗軋1#電機順利起動,電機運行正常。

12:04時起動粗軋2#電機,彈操儲能完畢后,三班電工按合閘按鈕,此時粗軋2#電機突然傳來異響,三班電工急忙向內(nèi)跑進后臺機室躲避,等待十幾秒后未出現(xiàn)其他異常,電工又進入高壓室將粗軋2#電機上隔離開關(guān)拉下,此時多個高壓柜內(nèi)出現(xiàn)巨響并伴有火光,出現(xiàn)黑煙,經(jīng)檢查2段多個高壓柜內(nèi)隔離開關(guān)已燒損,隨后將各個高壓開關(guān)柜拆開檢查,并聯(lián)系電廠人員到現(xiàn)場對高壓柜做高壓試驗。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)粗軋2#高壓柜、409進線柜、母聯(lián)上隔離柜柜內(nèi)隔離開關(guān)和308進線柜真空斷路器損壞需更換。其他多個分廠也受到不同程度影響,給公司造成較大損失。事故分析:事故發(fā)生后對高壓室內(nèi)高壓柜檢查發(fā)現(xiàn)粗軋2#電機上隔離開關(guān)靜觸頭刀口和絕緣瓷瓶上連接螺絲松動脫落。粗軋2#電機在啟動的瞬間,由于上隔離靜觸頭螺絲松動,運行后刀頭及銅排彈出,造成兩相間距離不夠出現(xiàn)弧光短路,并波及其他高壓柜,同時出現(xiàn)放炮現(xiàn)象。預(yù)防措施:高壓設(shè)備制定保養(yǎng)周期,定期維護保養(yǎng),并責(zé)任落實到人,提高人員責(zé)任心。高壓設(shè)備檢修維護需細化,檢修時認真對設(shè)備檢查,平時點檢無法觀察部位在檢修時需重點檢查,設(shè)備存在隱患缺陷必須及時消除。加強對電工高壓知識的培訓(xùn),定期進行高壓知識學(xué)習(xí)和考試。進一步規(guī)范和完善高壓電器設(shè)備管理制度和操作規(guī)程,并嚴格執(zhí)行和落實。一棒K8電機異常,6R70損壞

事故經(jīng)過:9月19日早上一棒K8電機突然跳閘,三班電工趕到主電室,檢查發(fā)K8報F004故障,檢查快熔和可控硅都正常,把6RA70復(fù)位,故障消除,然后通知四號臺起動電機繼續(xù)生產(chǎn),電機運行正常。由于此故障為隱性故障,經(jīng)過運行中的K8電機長時觀察,發(fā)現(xiàn)反組脈沖板最后一個指示燈顯示不正常,脈沖燈亮?xí)r并伴隨柜內(nèi)控制系統(tǒng)間歇性出現(xiàn)異響,使用示波器觀察,波形異常。利用線上換輥換槽停機時間,又對功率組件檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。然后對6RA70箱內(nèi)電子板更換。8:40更換完畢后對6RA70送電試驗,出現(xiàn)報F048編碼器故障,并且不能復(fù)位,將編碼器也更換后故障仍然存在。最后判斷6RA70箱損壞。于是對6RA70箱進行更換。更換完畢后試車運行正常,故障消除。開始出鋼恢復(fù)生產(chǎn)。事故分析:K8電機6RA70箱從一棒建線一直使用到現(xiàn)在,已經(jīng)使用了10年,期間從未進行更換過,該裝置可能是由于老化導(dǎo)致此故障。預(yù)防措施:1.日常做到定期檢查與維護;2.做一個計劃,建議對使用年限較長的6RA70進行定期更換。一棒K11/K12電機無法起動事故經(jīng)過:2012年9月20日9:00一棒換品種檢修項目基本完成,三班電工向調(diào)度申請軋線設(shè)備試車。由于計劃是12:00生產(chǎn),提前試車負荷較大未能得到調(diào)度批準,直到23:50調(diào)度通知軋線試車。試車時K11/K12電機報F042碼盤故障不能轉(zhuǎn)車,更換碼盤后故障仍然不能消除。對線路進行檢查,并放一根臨時線來代替原碼盤線,6RA70又出現(xiàn)報F038超速故障。后來通過上位機觀察K11/K12電機電流趨勢圖和速度趨勢圖,發(fā)現(xiàn)速度較高,且轉(zhuǎn)速表也為負無窮大,從6RA70上觀察速度也為負值,懷疑是6RA70箱內(nèi)CUB板工作不正常。在檢查CUB板時發(fā)現(xiàn)CUB板的一個接口損壞,更換CUB板后K11/K12電機恢復(fù)正常。原因分析:K11/K12電機無法起動原因是6RA70箱內(nèi)CBU板損壞,CUB板是接口板,使用年限較久,并且在工作時不易發(fā)現(xiàn)損壞,未能提前發(fā)現(xiàn)隱患,造成事故的發(fā)生。預(yù)防措施:檢修結(jié)束后提早進行設(shè)備試車,使檢修后存在的隱患提前發(fā)現(xiàn)。一棒倍尺剪

不切,電機故障事情經(jīng)過:10月5日早上6:48分倍尺剪出現(xiàn)連剪現(xiàn)象,造成堆鋼,停機檢查。將倍尺剪調(diào)到機旁手動剪切,試倍尺剪,結(jié)果倍尺剪不動。來對控制系統(tǒng)檢查。首先,對現(xiàn)場停止接近開關(guān)檢查,發(fā)現(xiàn)接近開關(guān)插頭壞,更換接近開關(guān)。試電機仍不能使用,6R70報F048.后嘗試對編碼器更換試車,仍然不能開車,由于考慮由于出現(xiàn)連切造成停機,后對電機絕緣檢查,(線未拆)搖電樞,勵磁均在2兆歐多點。再對勵磁和電樞阻值檢查時發(fā)現(xiàn)勵磁有阻值13.85歐,而電樞線兩端無阻值。從電機觀察孔打開檢查發(fā)現(xiàn)電樞繞組引線處有兩處打斷,造成電樞開路,電機不能開車的主要原因。電機進行下線送廠進行維修。事故原因:1.該電機長時間未能定期下線檢修(注:電機是進口電機,沒有備件。)2.可能過流造成電樞開路,具體原因需進一步分析。3.定期檢查工作不到位,沒有能及時查找發(fā)現(xiàn)隱患。一棒分檢臺小車報故障缺相值班電工:乙班事故經(jīng)過:11月2日20:30,分檢臺小車報故障,不動,電工趕到現(xiàn)場后,進行變頻器復(fù)位后仍然報故障,不動,就對電機及線路進行檢查,檢查電機三相阻值,相間絕緣,配電箱至現(xiàn)場電機,3#電磁站輸出電抗器至現(xiàn)場配電箱電纜后,檢查都正常,后來再對現(xiàn)場配電箱的空開檢查后發(fā)現(xiàn)空開有一相不通,空開壞,于是找空開進行更換后正常。事故分析:由于分檢臺是由兩臺電機獨立拖動,一臺壞了之后就報故障,整個分檢臺就不動,因此在電工在處理此故障時用時較長,再一個白班準備備件不到位,也是其中原因之一。預(yù)防措施:1.三班在處理這起事故時查找太慢,因此要加強三班人員在該類事故以最快的方法來處理進行學(xué)習(xí);2.白班要定期清點后區(qū)備件使用情況,用完后要及時進行補充,為三班要處理故障時節(jié)約時間。高線1#剪經(jīng)常從頭部多切一刀事故經(jīng)過:11月3日,一號剪在切頭時經(jīng)常出現(xiàn)多切一刀,在一開始進行查找時也找不出原因,后來通過在上位機建立監(jiān)控后發(fā)現(xiàn),頭部多切一刀是由于碎斷信號干擾所致,于是對程序進行抗一干擾優(yōu)化后使用正常.事故分析:1.出現(xiàn)的干擾是由于1#剪下南側(cè)橋架處電纜以前由于下面起火被燒,電纜絕緣性能下降后所產(chǎn)生的干擾所致;2.這種情況不通過上位機進行監(jiān)控,很難進行發(fā)現(xiàn)。預(yù)防措施:對下面橋架電纜進行防護,包扎,更換。高線1#剪切頭多切一刀事情經(jīng)過:11月5日,在早晨的生產(chǎn)中1#剪偶爾出現(xiàn)一次從中間切一刀的現(xiàn)象,從上位機的監(jiān)控上來看,也看不出是什么原因,把外圍的一些可能影響到設(shè)備都檢查了一遍,沒有什么發(fā)現(xiàn),并且進行了多次的試車,都正常,到11月6日,1#剪的故障還是與昨天一樣,由于白天錯峰,我們對1#剪又進行了檢查,對現(xiàn)場的接近開關(guān)進行了更換,對碼盤的端子進行了更換,又對1#剪進行了多次的試車,并模擬進行的試車,經(jīng)過夜晚的生產(chǎn),剪子工作正常,沒有再出現(xiàn)上述的現(xiàn)象。事故分析:由于剪子的定位接近開關(guān)沒有進PLC,因此上位機不能進行監(jiān)控,接近開關(guān)也沒有壞,在進行調(diào)試的時候輸出都正常,只是性能不良造成的,只有采取更換法來進行排除故障。事故預(yù)防:定期對接近開關(guān)進行更換或者在選用接近開關(guān)時選質(zhì)量較好的接近開關(guān)。K11/12掉轉(zhuǎn),硅的阻值變小值班電工:甲班事情經(jīng)過:12月2日,4#臺反映,速度異常調(diào)不上去,K11/12掉轉(zhuǎn),值班電工對功率組件進行了檢查,沒有發(fā)現(xiàn)什么異常,快熔良好,可控硅絕緣良好,用示波器觀察,少一個波頭,生產(chǎn)試一根,還是不正常,當(dāng)班在與聯(lián)系之后,我讓他們檢查控制極的直流阻值,發(fā)現(xiàn)有一組可控硅的阻值變小,為1.6歐,我讓他們對此可控硅進行更換,更換后,生產(chǎn)恢復(fù)正常。預(yù)防措施:把快熔、可控硅光檢查絕緣也不行,也要把可控的控制極的直流阻值也要進行測量,正常的直流阻值為8

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