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文檔簡介

高爐休風減負荷操作法股份公司煉鐵總廠趙長城

高爐休風變料關系到熱量補償是否合理,送風后爐溫、堿度是否適宜,是否有利于爐況恢復等。以往高爐休風變料減輕負荷不夠合理,送風后第一爐鐵水爐溫、堿度偏高,爐前渣鐵排放困難;中期爐涼,生鐵質量差,不能滿足煉鋼要求;爐況波動,不利于恢復,本操作法可有效避免上述缺陷。一、以往休風減輕負荷形式因此,這兩種休風變料減負荷方式給爐況恢復操作帶來一定的難度,弊端較多。二、以往兩種形式減輕負荷的缺點

為改變以往休風減負荷存在的缺陷,本操作法采取減負荷為“高-低-中”形式,即提高入爐焦比“低-高-中”的分段式。下面以基礎入爐焦比295kg/t,入爐堿度1.40,計劃休風14h,早晨8:00減風到零,減輕負荷12%,即提高入爐焦比40kg/t為例進行說明。三、本操作法采取的減輕負荷形式夜班0:00變料入爐堿度降低0.02;4:00-8:00計劃上料60批,前20批提高焦比20kg/t,入爐堿度降低0.02;中間20批提高焦比60kg/t,入爐堿度降低0.02;后20批提高焦比40kg/t。相應降低入爐堿度的目的是降低爐渣的黏度,與爐溫相匹配,有利于爐前的渣鐵排放。料批數(shù)入爐焦比(基礎295kg/t)入爐堿度(基礎1.40)0295降低0.02(1.38)前20批提高20(315)降低0.02(1.36)中間20批提高60(355)降低0.02(1.34)后20批提高40(335)不變(1.34)四、本操作法減輕焦炭負荷優(yōu)點五、效益計算本操作法效益計算,主要從兩方面入手,一是縮短恢復時間,增加產(chǎn)量而產(chǎn)生的效益,二是減少高爐恢復過程中爐況波動所增加的能耗,根據(jù)經(jīng)驗而計算的結果。分別以3200m3高爐和2580m3高爐計劃休風14h,恢復全風縮短6小時為例。1座高爐恢復因避免崩、懸料而節(jié)省焦炭20噸,效益為:20*1414=2.828萬元。3200m3高爐縮短恢復時間6小時,增產(chǎn)7800*6/24=1950t,效益為:1950噸×63元=12.285萬元。2580m3高爐縮短恢復時間6小時,增產(chǎn)6000*6/24=1500t,效益為:1500噸×63元=9.45萬元。按每座高爐年計劃休風

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