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回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器熱風(fēng)清洗防堵控制技摘要:電站鍋爐脫硝一般采用氨氣作為觸媒,過量逃逸的氨氣會和煙氣中的硫酸產(chǎn)生化學(xué)反應(yīng),生成液態(tài)的硫酸氫銨會粘結(jié)飛灰形成堵塞物,導(dǎo)致回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器的堵塞,是目前燃煤機組鍋爐普遍存在的問題。關(guān)鍵詞:空氣預(yù)熱器;防堵控制;熱風(fēng)清洗;回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器;硫酸氫銨1存在的問題針對部分大型電站鍋爐進行脫硝改造后空氣預(yù)熱器的堵塞情況,分析空氣預(yù)熱器堵塞的原因,介紹一種新型的熱風(fēng)防堵控制方法及其實施情況,為其他類似電廠空氣預(yù)熱器的堵塞問題提供參考。SO2會被催化為SO3,電廠安裝的SCR系統(tǒng)投用后也會增加煙氣中SO3的總量。在SCR反應(yīng)器中SO2被氧化的比例根據(jù)催化劑的不同,SO3濃度也相應(yīng)增加。煙氣中存在的SO3造成空氣預(yù)熱器堵塞的原因主要有2類。a.空氣預(yù)熱器冷段壁面溫度低于煙氣中SO3的露點溫度,出現(xiàn)了硫酸(HSO)結(jié)露的情況,結(jié)1號、2號鍋爐由于脫硝入口氮氧化物高,脫硝噴氨量較大,產(chǎn)生硫酸氫銨(NHHSO)引起空氣預(yù)露的硫酸腐蝕受熱面表面,使沾灰的情況加劇,造成空氣預(yù)熱器堵塞。熱器傳熱元件堵塞現(xiàn)象嚴(yán)重,造成了引、送風(fēng)機耗電率升高,堵塞嚴(yán)重時限制了機組帶負(fù)荷能力,強化蒸汽吹灰后引風(fēng)機空氣預(yù)熱器傳熱元件吹損等異常問題。2空氣預(yù)熱器堵塞原因電站鍋爐燃煤中含硫量大小不一,燃燒中會產(chǎn)生SO3,SO3的量和煤質(zhì)含硫量成正比,隨著煤中含硫量的增加SO3濃度也相應(yīng)增加。SCR中的b.煙氣中SO3造成的另外一種形式的空氣預(yù)熱器堵塞與一種化學(xué)物質(zhì)硫酸氫銨(NH4HSO4,或稱ABS)有關(guān)。在146?207°C,硫酸氫銨為高粘性液體,易粘附在空氣預(yù)熱器的中低溫?fù)Q熱面,粘附煙氣中的飛灰,惡化空氣預(yù)熱器堵塞;低于146C時,硫酸氫銨為固體,影響較小。目前電廠通常采用的辦法主要有以下幾種:從燃燒側(cè)著手,增開燃盡風(fēng)降低NOx,減輕SCR壓力,減少氨逃逸;加高空氣預(yù)熱器冷端換熱元件高度,改造封閉波形;嚴(yán)重時采用不間斷長時吹灰;影響機組運行時停機沖洗。3熱風(fēng)清洗技術(shù)目前電廠常用的堵塞處理方案雖能對空氣預(yù)熱器堵塞有一定程度的緩解,但治標(biāo)不治本,無法根除空氣預(yù)熱器堵塞問題,這會增加鍋爐的運行負(fù)擔(dān),增加三大電機耗電量,影響電廠安全經(jīng)濟運行。因此針對空氣預(yù)熱器運行特性,提出使用熱風(fēng)清洗技術(shù),將熱風(fēng)(約350C以上)引至換熱片即將進入煙氣倉的區(qū)域,逆向加熱蓄熱元件,一方面高溫?zé)犸L(fēng)可氣化冷端生成的NH4HSO4,另一方面可有效提高該最冷區(qū)域換熱片的溫度,從而抑制NH4HSO4生成的同時防止硫酸蒸汽凝結(jié),此外,高壓熱風(fēng)對蓄熱元件亦存在吹掃作用,以此可有效解決空氣預(yù)熱器換熱面腐蝕及堵塞的問題。1技術(shù)原理熱風(fēng)清洗技術(shù)的原理為:根據(jù)硫酸氫銨的物理特性,當(dāng)溫度上升時,硫酸氫銨產(chǎn)生相變,液態(tài)轉(zhuǎn)化為氣態(tài),可以隨熱風(fēng)帶走,不會粘結(jié)在蓄熱元件上。所以利用空氣預(yù)熱器出口熱一次風(fēng),在空氣預(yù)熱器冷端巧妙進行設(shè)計,隔離出一個清洗區(qū)域,引入高壓熱風(fēng)到清洗分倉中,將分倉內(nèi)的溫度場迅速提高,使飛灰中的硫酸氫銨由液態(tài)迅速轉(zhuǎn)化為氣態(tài),使飛灰無粘結(jié)基礎(chǔ)隨熱風(fēng)帶走,避免液態(tài)硫酸氫銨的生成,從而改善堵塞問題,其原理與熱風(fēng)再循環(huán)技術(shù)具有相似性】3],但本質(zhì)不同,熱風(fēng)再循環(huán)的機理是提高金屬壁溫,本技術(shù)機理是通過高流速置換掉轉(zhuǎn)子內(nèi)的攜帶漏風(fēng),同時迅速提升飛灰中硫酸氫銨的氣化速度。3.2總體方案根據(jù)空氣預(yù)熱器的運行特性,在空氣預(yù)熱器出口的熱一次風(fēng)管道上抽取熱風(fēng),進入冷端加熱二次風(fēng)側(cè)低溫區(qū)3.8。的清洗分倉(轉(zhuǎn)子總分倉為360°),提高3.8°清洗分倉內(nèi)溫度場的溫度到硫酸氫銨結(jié)露溫度(按207°C)以上,使硫酸氫銨在此區(qū)域內(nèi)迅速由液態(tài)轉(zhuǎn)化為氣態(tài),能夠使飛灰無粘附基礎(chǔ)隨熱風(fēng)帶走,在冷端3.8。清洗分倉通過新增扇形板進行隔離,只流通高溫的熱一次風(fēng),熱端出口一、二次風(fēng)道布置同常規(guī)三分倉預(yù)熱器,不需要改動。由于預(yù)熱器出口熱一次風(fēng)壓力高于冷二次風(fēng)入口壓力,有壓差作為動力來源,根據(jù)電廠項目實際情況,在額定負(fù)荷下,一次熱風(fēng)出口壓力約6340Pa,二次冷風(fēng)壓力為2580Pa,壓差約3760Pa,考慮到熱風(fēng)清洗系統(tǒng)阻力,仍有約3kPa以上的差壓作為動力來源。熱風(fēng)從熱一次風(fēng)抽取出來,從冷端清洗風(fēng)倉進入預(yù)熱器,高速流經(jīng)受熱面氣化硫酸氫銨后,混入熱二次風(fēng)直接排走,解決空氣預(yù)熱器堵塞問題。空氣預(yù)熱器熱風(fēng)自清洗方案見圖1。3性能計算將煙氣側(cè)、一次風(fēng)側(cè)、二次風(fēng)側(cè)、清洗分倉每個區(qū)域內(nèi)細(xì)分成11個小溫度區(qū)域,采用微積分的辦法結(jié)合對流換熱的計算方法,將初始入口風(fēng)溫由常規(guī)的20C,更改為不同負(fù)荷下的不同參數(shù)。根據(jù)熱力學(xué)原則,熱風(fēng)進入預(yù)熱器后先對飛灰和格倉內(nèi)的攜帶風(fēng)進行同種介質(zhì)之間的熱傳導(dǎo),其次對流經(jīng)受熱面低溫區(qū)的搪瓷鋼板換熱。從計算結(jié)果可以看出,高溫的熱風(fēng)進入冷端后,風(fēng)溫會逐漸降低,在不同負(fù)荷下,在對應(yīng)受熱面不同高度(高負(fù)荷800?900mm、低負(fù)荷1000?1300mm)范圍,熱風(fēng)溫度降到最低點,而此處恰恰是硫酸氫銨液態(tài)結(jié)露最嚴(yán)重的區(qū)域,因此設(shè)計的原則是務(wù)必保證此處的熱風(fēng)溫度高于硫酸氫銨結(jié)露溫度(按207C)。4熱風(fēng)清洗技術(shù)應(yīng)用及效果1技術(shù)應(yīng)用設(shè)計說明:本次計算按3.8°分倉面積設(shè)置清洗分倉,清洗分倉設(shè)置在二次風(fēng)側(cè)靠緊一次風(fēng)桁架流場模擬位置,新加一個隔離風(fēng)倉出來,熱端不需做任何改動,從溫度場可以看出,按最低40%負(fù)荷考慮,低溫區(qū)域最低溫度為207.88C,大于液態(tài)硫酸氫銨結(jié)露溫度的上限(結(jié)露溫度為207°C),在滿負(fù)荷的時候大50°C,余量足夠。4.2應(yīng)用效果整個系統(tǒng)的設(shè)計壓力為3kPa,也就是熱一次風(fēng)和冷二次風(fēng)之間的壓力差,根據(jù)現(xiàn)場實際情況這個壓力約3.5kPa,考慮整個管道系統(tǒng)的沿程阻力,按3kPa來考慮設(shè)計足夠,且這個壓力恒定。在清洗風(fēng)倉進口處通過變徑將管道直徑改變?yōu)?00mm,這樣方便現(xiàn)場安裝布置,因為空氣預(yù)熱器二次風(fēng)殼體空間有限,用800mm的管徑直接接入循環(huán)風(fēng)倉布置較困難。和噴風(fēng)口的流速進行漸變過度,從而匹配,類似于蝦米角管道的設(shè)計原理,局部的流速提高又能防止這個區(qū)域積灰。不用擔(dān)心管道變窄會影響流量,因為壓力固定的情況下,管徑越小,流速越快,流量不變,氣體密度越大,出口壓力增加。比如6500mm處的管道流量仍為20525m3/H,流速則變?yōu)?9.08m/S,而到噴風(fēng)口位置的流速會進一步提高到35.264m/S。清洗風(fēng)進口風(fēng)道從冷二次風(fēng)人孔門部位進入,從扇形板中部位置垂直向上接入清洗風(fēng)倉內(nèi),不能從殼體側(cè)面直接接入,這樣可以避免電流比基本相同,說明鍋爐運行環(huán)境無變化,空氣側(cè)、煙氣側(cè)效率提升說明換熱效率有所提高,三大電機總電流下降14%,效果明顯。原來3號鍋爐一直采用煙氣側(cè)升溫,提高排煙溫度到接近180C的辦法來蒸發(fā)硫酸氫銨防止堵塞,這種運行方法對空氣預(yù)熱器減速機影響較大,因為轉(zhuǎn)子膨脹量高??諝忸A(yù)熱器熱風(fēng)清洗改造后,不再需要進行升溫運行,換熱元件均無堵塞,證明了技術(shù)可靠性。使用1a時間內(nèi)空氣預(yù)熱器維持阻力最高不超過1.3kPa,停爐期間對本系統(tǒng)進行檢查,確認(rèn)本技術(shù)可靠,性能達(dá)標(biāo)。熱風(fēng)清洗技術(shù)的應(yīng)用降低了空氣預(yù)熱器煙阻力,提高空氣預(yù)熱器換熱效率,避免空氣預(yù)熱器堵塞嚴(yán)重后造成引風(fēng)機喘振,被迫停爐進行空氣預(yù)熱器高壓水沖洗事件的發(fā)生,提高了鍋爐運行可靠性。相比應(yīng)用前的情況,空氣預(yù)熱器平均阻力降低1.5kPa以上,單臺鍋爐1a可節(jié)電600萬kWH。避免了空氣預(yù)熱器堵塞后加強蒸汽吹灰,造成鍋爐傳熱元件吹損加劇問題,提高了空氣預(yù)熱器傳熱元件的工作壽命和可靠性問題。節(jié)約沖洗成本,空氣預(yù)熱器每次高壓水沖洗費用為8萬元,機組停運時間需3d,安裝熱風(fēng)清洗系統(tǒng)后節(jié)約了水沖洗成本費用。5結(jié)束語通過以上分析和論述,介紹一種熱風(fēng)清洗防堵控制新技術(shù),對于防止空氣預(yù)熱器的堵塞,解決目前市場上防堵技術(shù)的豐富性,有一定的參考作用。河北衡豐發(fā)電有限責(zé)任公司鍋爐實行深度減排后,由原計劃實施的SCR優(yōu)化+低溫氧化法方案改為SCR優(yōu)化+空氣預(yù)熱器熱風(fēng)清洗方案,節(jié)約大量投資和運營成本,目前衡水電廠1—4號鍋爐均安裝熱風(fēng)清洗系統(tǒng),有效解決了脫硝系統(tǒng)深度減排后引起的空氣預(yù)熱器堵塞問題,實現(xiàn)了鍋爐環(huán)保且排放達(dá)標(biāo)。參考文獻(xiàn):劉康.回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器熱風(fēng)吹掃防堵控制技術(shù)探析[

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