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重油催化裝置8·14爆炸事故案例1.事故經(jīng)過(guò)2006年8月14日18:16,某煉化公司180萬(wàn)噸/年ARGG裝置分餾塔頂氣液分離罐和氣壓機(jī)出口放火炬罐突然爆炸著火,造成三人死亡,兩人重傷。180萬(wàn)噸/年ARGG裝置,于1999年10月建成投產(chǎn)。該裝置由北京設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì),采用北京石油化工科學(xué)研究院開發(fā)的ARGG專利技術(shù),以常壓重油為原料,用以多產(chǎn)汽油和富含丙烯的液化氣產(chǎn)品,是目前國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的同類型生產(chǎn)裝置。原料油進(jìn)入提升管反應(yīng)器,在提升管內(nèi)與催化劑接9/2/20231重油催化裝置8·14爆炸事故案例1.事故經(jīng)過(guò)8觸并反應(yīng),生成的油氣進(jìn)入分餾塔,在分餾塔中根據(jù)各組分沸點(diǎn)的不同,分離出富氣、輕柴油、重柴油和油漿。其中,輕柴油、重柴油和油漿作為產(chǎn)品送罐區(qū);富氣經(jīng)過(guò)冷卻,液相進(jìn)入吸收穩(wěn)定系統(tǒng),氣相經(jīng)氣壓機(jī)加壓后送至吸收穩(wěn)定系統(tǒng);經(jīng)過(guò)吸收、解吸和蒸餾等過(guò)程,分離成干氣、液化氣、穩(wěn)定汽油,最后產(chǎn)品經(jīng)精制后出裝置。2006年8月,該煉化公司進(jìn)行全面大檢修并進(jìn)行了檢修安全管理和開停工管理方面的準(zhǔn)備:9/2/20232觸并反應(yīng),生成的油氣進(jìn)入分餾塔,在分餾塔中8/2/20232(1)制定了《公司2006年生產(chǎn)裝置檢修安全環(huán)保措施》;(2)組織對(duì)有作業(yè)票簽發(fā)權(quán)的管理人員以及外來(lái)施工人員計(jì)3383人進(jìn)行安全教育、培訓(xùn)并考試;(3)組織編制了風(fēng)險(xiǎn)管理方案33個(gè)。(4)完成了9項(xiàng)技術(shù)改造項(xiàng)目的設(shè)計(jì)工作;(5)完成停工規(guī)程、單體設(shè)備操作規(guī)程和事故處理預(yù)案的編制、審核和會(huì)簽9/2/20233(1)制定了《公司2006年生產(chǎn)裝置檢修安8/2/(6)編制2006年停工裝置檢修計(jì)劃、檢修施工方案、項(xiàng)目表、施工統(tǒng)籌等,并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)施工交底;(7)制定了《公司2006年檢維修管理辦法及質(zhì)量考核細(xì)則》;(8)制定《公司2006年度裝置計(jì)劃性檢修的開、停工受控管理方案》,重新規(guī)范了開停工驗(yàn)收程序和內(nèi)容;(9)制定《公司2006年裝置開停工統(tǒng)籌圖》,保證開停工過(guò)程的科學(xué)、合理和高效;9/2/20234(6)編制2006年停工裝置檢修計(jì)劃、檢修施工方8圖10-1反應(yīng)系統(tǒng)流程分餾塔頂油氣分離器C10201C10201分餾塔K10301氣體壓縮機(jī)D10201油漿中段柴油頂循原料沉降器提升管氣體放火炬塔底攪拌蒸汽EC10203E10203E10204吸收穩(wěn)定系統(tǒng)給蒸汽給蒸汽給蒸汽給蒸汽大盲板12日8:30切斷進(jìn)料13日12:15加盲板脫水9/2/20235圖10-1反應(yīng)系統(tǒng)流程分餾塔頂油C10201C10201圖10-2沉降器與分流系統(tǒng)流程分餾塔頂油氣分離器C10201C10201分餾塔反應(yīng)油氣D10201油漿中段柴油頂循主風(fēng)原料煙氣再生器沉降器提升管燒焦管EC10203E10203卸劑加盲板催化劑脫水9/2/20236圖10-2沉降器與分流系統(tǒng)流程分餾塔頂油C10201C18月12日早上4時(shí)反應(yīng)系統(tǒng)開始降溫,13日5時(shí)催化劑卸料完成,13日12時(shí)15分反應(yīng)器與分餾塔之間的盲板加完,盲板加完后,分餾系統(tǒng)全面通蒸汽,進(jìn)行系統(tǒng)各條管線的吹掃。8月13日16:00,系統(tǒng)經(jīng)過(guò)水頂油之后,開始連續(xù)排放系統(tǒng)內(nèi)存水,系統(tǒng)壓力與低壓瓦斯壓力平衡后,關(guān)閉安全閥付線,三個(gè)塔頂放空閥各開三扣。見圖10-39/2/202378月12日早上4時(shí)反應(yīng)系統(tǒng)開始降溫,13日58圖10-3三塔安全閥付線閥及放空閥開啟狀態(tài)
富氣放火炬C10301D10306液化氣氣壓機(jī)入口大小放火炬吸收塔C10302解析塔C10304穩(wěn)定塔K10301E10204D10201氣體放火炬罐分餾塔頂油氣分離器氣體壓縮機(jī)上水氣壓機(jī)出口油氣分離罐微開微開微開關(guān)閉關(guān)閉關(guān)閉脫水9/2/20238圖10-3三塔安全閥付線閥及放空閥開啟狀態(tài)富氣放火8月14日10:00系統(tǒng)存水放凈,15:00吸收穩(wěn)定系統(tǒng)各塔用蒸汽吹掃,放空閥處于微開狀態(tài)14日18:16時(shí),二套ARGG裝置低壓瓦斯放空脫液罐D(zhuǎn)-10306及分餾塔頂油氣分離罐D(zhuǎn)–10201突然發(fā)生爆炸著火,并引發(fā)低壓瓦斯放火炬出裝置線斷裂著火和南側(cè)管排著火。事故死亡3人,同時(shí)有受傷2人。9/2/202398月14日10:00系統(tǒng)存水放凈,15:00吸
2、事故分析(1)爆炸類型:根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)D10306罐和D10201罐損壞程度及對(duì)其它設(shè)備及管線破壞的情況,可以確認(rèn)這次爆炸為混合氣體發(fā)生的化學(xué)爆炸。
9/2/2023102、事故分析8/2/202310(2)油氣的來(lái)源①分餾系統(tǒng)掃線過(guò)程中,產(chǎn)生的蒸汽和油氣經(jīng)過(guò)冷卻器冷卻后,不凝油氣排放到火炬放空D10306系統(tǒng)。②由于火炬系統(tǒng)是冷態(tài)設(shè)計(jì)(≯120oC),為防止高溫蒸汽進(jìn)入火炬系統(tǒng),造成火炬系統(tǒng)因溫度變化而損壞(DN1000),低壓瓦斯無(wú)法及時(shí)排入火炬放空系統(tǒng),14日14:50關(guān)閉北界區(qū)低壓瓦斯火炬蝶閥造成可燃?xì)怏w聚集。9/2/202311(2)油氣的來(lái)源8/2/202311(3)空氣來(lái)源①吸收穩(wěn)定系統(tǒng)從8月13日16:00打開吸收塔,解吸塔和穩(wěn)定塔放空,到8月14日15:00給蒸汽吹掃,累計(jì)時(shí)間23小時(shí),三個(gè)塔頂放空閥一直處于開啟狀態(tài)。期間,從打開塔頂放空至14日10:00關(guān)閉塔底脫水閥的18個(gè)小時(shí)內(nèi),各塔一直處于脫水狀態(tài),且經(jīng)過(guò)了晝夜溫差的變化,空氣由塔頂放空進(jìn)入吸收穩(wěn)定系統(tǒng)。9/2/202312(3)空氣來(lái)源8/2/202312②在吸收穩(wěn)定系統(tǒng)14日15:00給蒸汽掃線過(guò)程中由于吸收穩(wěn)定系統(tǒng)三塔塔頂放空閥開度相對(duì)較小,塔內(nèi)壓力升到0.5MPa,雖然塔內(nèi)大部分空氣經(jīng)塔頂放空閥趕到大氣中,但由于吸收塔、解吸塔塔頂安全閥付線閥和干氣去低壓瓦斯閥內(nèi)漏,仍有部分空氣經(jīng)內(nèi)漏門進(jìn)入到與之相連的低壓瓦斯脫液罐D(zhuǎn)10306系統(tǒng),與油氣混合形成爆炸氣體。9/2/202313②在吸收穩(wěn)定系統(tǒng)14日15:00給蒸汽掃線過(guò)8③由于低壓瓦斯放火炬出裝置蝶閥關(guān)閉,經(jīng)吸收穩(wěn)定系統(tǒng)進(jìn)入到D10306的空氣在不斷聚集的同時(shí)被壓入到D10201中。另外,180萬(wàn)噸/年ARGG裝置吸收穩(wěn)定系統(tǒng)在本次停工給蒸汽吹掃過(guò)程中,安全閥在0.5MPa時(shí),由于受溫度等因素影響也發(fā)生了嚴(yán)重內(nèi)漏現(xiàn)象。為此,我們也對(duì)180萬(wàn)噸/年ARGG裝置吸收穩(wěn)定系統(tǒng)的7個(gè)安全閥進(jìn)行了打壓試驗(yàn),結(jié)果吸收塔2個(gè)安全閥均存在嚴(yán)重泄露問題。9/2/202314③由于低壓瓦斯放火炬出裝置蝶閥關(guān)閉,經(jīng)8/2/圖10-4爆炸事故發(fā)生前后狀態(tài)事故前事故后管廊管廊9/2/202315圖10-4爆炸事故發(fā)生前后狀態(tài)事故前事故后管廊管廊8/2從吸收穩(wěn)定系統(tǒng)開始吹掃時(shí),分餾塔壓力開始同步升高,這說(shuō)明分餾和吸收穩(wěn)定系統(tǒng)處于連通狀態(tài),氣壓機(jī)向火炬排放閥門處于開啟狀態(tài),三個(gè)塔放空閥處于開啟狀態(tài)。9/2/202316從吸收穩(wěn)定系統(tǒng)開始吹掃時(shí),分餾塔壓力開8/2/(4)火的來(lái)源催化裂化瓦斯中硫化氫含量高,在裝置長(zhǎng)期運(yùn)行過(guò)程中,硫化氫與碳鋼設(shè)備的鐵反應(yīng)生成硫化亞鐵,積聚在塔、容器內(nèi)壁。在當(dāng)時(shí)狀態(tài)下由于低壓瓦斯放火炬系統(tǒng)中水蒸汽含量較少,硫化亞鐵在相對(duì)干燥的情況下,遇到低壓放火炬系統(tǒng)中串入的空氣,發(fā)生氧化反應(yīng)生成三氧化二鐵放熱燃燒,發(fā)生爆炸著火。9/2/202317(4)火的來(lái)源8/2/202317圖10-5爆炸示意圖C10301D10306干氣去再吸收塔液化氣穩(wěn)定汽油吸收塔C10302解析塔C10304穩(wěn)定塔K10301E10204氣體放火炬罐分餾塔頂油氣分離器氣體壓縮機(jī)空氣與硫化亞鐵發(fā)生化學(xué)反應(yīng),產(chǎn)生燃燒點(diǎn),引起油氣、空氣混合氣體發(fā)生爆炸。自D10207來(lái)氣壓機(jī)出口油氣分離罐大小放火炬閥E10204D10201蒸汽脫水9/2/202318圖10-5爆炸示意圖C10301D10306干氣去再吸收
3、事故的直接原因吸收穩(wěn)定系統(tǒng)塔頂閥門內(nèi)漏,塔壓上升后,進(jìn)入到塔內(nèi)的空氣被壓入D10306中,與罐內(nèi)的油氣形成爆炸性混合氣體,并達(dá)到爆炸極限,遇到罐內(nèi)壁上的硫化亞鐵自燃產(chǎn)生的火源引起爆炸,同時(shí)引起與之相連的D10201及相應(yīng)管道發(fā)生爆炸。9/2/2023193、事故的直接原因8/2/202319(1)在技術(shù)上。1)低壓瓦斯放火炬管線的設(shè)計(jì)存在缺陷。火炬管線是冷態(tài)設(shè)計(jì),排放溫度最高不能超過(guò)120℃,超溫將使低壓放火炬管線因熱膨脹而受到破壞,因此裝置停工掃線時(shí)吹掃蒸汽不能進(jìn)入管網(wǎng),被迫投用分餾塔頂冷凝冷卻器,失去了油氣隨蒸汽一起排放的保護(hù)措施。關(guān)閉低壓瓦斯去火炬蝶閥,使可燃?xì)怏w積聚于裝置內(nèi)低壓瓦斯系統(tǒng)內(nèi),留下重大隱患。9/2/202320(1)在技術(shù)上。8/2/202320圖10-6爆炸與人員傷亡位置圖分餾換熱區(qū)北循環(huán)熱水池冷卻槽子余熱鍋爐區(qū)煙筒增壓機(jī)主風(fēng)機(jī)廠房配電間儀表室氣壓機(jī)廠房D10306吸收穩(wěn)定泵房液態(tài)烴泵房分餾泵房熱油泵房外操室1#泵房檢修通道檢修通道D10301D10201吸收穩(wěn)定區(qū)C10201C10101C10102分餾塔區(qū)反應(yīng)區(qū)催化劑罐
檢修通道一人死亡兩人受傷一人死亡9/2/202321圖10-6爆炸與人員傷亡位置圖分餾換熱區(qū)北循環(huán)熱水池圖10-7硫化亞鐵積聚在氣體放火炬系統(tǒng)中示意圖D10306火炬壓機(jī)入口大小放火炬D10201吸收穩(wěn)定系統(tǒng)放火炬自D10207來(lái)水9/2/202322圖10-7硫化亞鐵積聚在氣體放火炬系統(tǒng)中示意圖D103062)對(duì)硫化氫與碳鋼設(shè)備的鐵離子反應(yīng)生成硫化亞鐵遇空氣,能夠發(fā)生燃燒缺乏足夠認(rèn)識(shí)。過(guò)去硫化亞鐵遇空氣燃燒現(xiàn)象大多在塔器打開人孔后、通風(fēng)時(shí)發(fā)生,對(duì)密閉狀態(tài)下也能產(chǎn)生燃燒缺乏足夠認(rèn)識(shí),因此在停工規(guī)程中沒有防止空氣進(jìn)入的預(yù)防措施及分析說(shuō)明。9/2/2023232)對(duì)硫化氫與碳鋼設(shè)備的鐵離子反應(yīng)生成8/2/3)在吸收穩(wěn)定塔給蒸汽吹掃中,塔頂放空閥開度過(guò)小,忽視了隨著吸收穩(wěn)定塔壓力上升,如果塔頂閥門不嚴(yán),塔內(nèi)空氣會(huì)被壓進(jìn)低壓瓦斯系統(tǒng)的潛在隱患。吸收穩(wěn)定塔頂安全閥副線閥是99年裝置建成時(shí)投用的,已使用了7年。閥門經(jīng)過(guò)多次開關(guān)也會(huì)出現(xiàn)關(guān)不嚴(yán)現(xiàn)象,對(duì)此沒有引起足夠重視,沒有采取必要的防范措施。9/2/2023243)在吸收穩(wěn)定塔給蒸汽吹掃中,塔頂放空8/2/
(2)在規(guī)程上。合訂本新版操作規(guī)程于2006年1月1日開始正式執(zhí)行,編寫時(shí)間只有5個(gè)月,對(duì)新版操作規(guī)程的理解和掌握不到位。雖然在本次裝置停工前,按照“四有一卡”要求,停工規(guī)程經(jīng)過(guò)進(jìn)一步的細(xì)化完善,但仍然存在漏洞。9/2/202325(2)在規(guī)程上。8/2/2023251)停工規(guī)程在制定上存在缺陷。吸收穩(wěn)定系統(tǒng)正確的停工順序應(yīng)該是“水頂油—脫水—高、低壓瓦斯泄壓—蒸汽吹掃向火炬放空系統(tǒng)頂油氣—打開塔頂放空—蒸汽吹掃”,而實(shí)際制定的操作順序是“水頂油—脫水—高、低壓瓦斯泄壓—打開塔頂放空—蒸汽吹掃”,打開塔頂放空過(guò)早和沒有采取向火炬放空系統(tǒng)適當(dāng)頂油氣的措施,為空氣進(jìn)入吸收穩(wěn)定系統(tǒng)提供了條件。9/2/2023261)停工規(guī)程在制定上存在缺陷。吸收穩(wěn)定8/2/
2)停工規(guī)程中操作步驟表述不完整。例如吸收穩(wěn)定系統(tǒng)進(jìn)行系統(tǒng)泄壓時(shí),在系統(tǒng)壓力泄入低壓瓦斯系統(tǒng)后,下一個(gè)動(dòng)作就是直接開塔頂放空,系統(tǒng)壓力與大氣平衡,中間缺少關(guān)閉安全閥付線閥的必要步驟。9/2/2023272)停工規(guī)程中操作步驟表述不完整。例如8/2/3)工藝吹掃方案不全面,未能對(duì)掃線初始狀態(tài)、掃線中間狀態(tài)及掃線完畢各階段相關(guān)設(shè)備、管線的閥門開關(guān)狀態(tài)進(jìn)行詳細(xì)規(guī)定,只是對(duì)掃線流程進(jìn)行了簡(jiǎn)要的表述。這些都說(shuō)明了在操作規(guī)程制定和修改上存在不細(xì)致、不嚴(yán)密甚至不合理的問題。反映了在規(guī)程的制定上仍然不夠周密。9/2/2023283)工藝吹掃方案不全面,未能對(duì)掃線初始8/2/
4)在規(guī)程執(zhí)行上,沒有嚴(yán)格按照停工規(guī)程中制定的程序順序進(jìn)行。水頂油結(jié)束后,在系統(tǒng)脫水完成之前,過(guò)早地打開了吸收穩(wěn)定系統(tǒng)各塔頂放空。由于放空到給蒸汽吹掃時(shí)間間隔過(guò)長(zhǎng),導(dǎo)致空氣大量進(jìn)入吸收穩(wěn)定系統(tǒng),給此起事故埋下了隱患。9/2/2023294)在規(guī)程執(zhí)行上,沒有嚴(yán)格按照停工規(guī)程8/2/(5)在打開穩(wěn)定塔底掃線閥時(shí),由于主蒸汽閥銅套損壞,更換閥門,延誤給汽5個(gè)小時(shí),而沒有及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施。停工吹掃過(guò)程中,14日14:50車間管理人員下達(dá)指令關(guān)閉北界區(qū)放火炬蝶閥,執(zhí)行此操作時(shí),車間沒有按照新版規(guī)程的要求組織技術(shù)人員制定相應(yīng)的補(bǔ)充措施,以防止因該閥關(guān)閉而導(dǎo)致界區(qū)內(nèi)放空系統(tǒng)超壓。反映出車間管理干部和技術(shù)人員應(yīng)變能力不強(qiáng)的問題。9/2/202330(5)在打開穩(wěn)定塔底掃線閥時(shí),由于主蒸汽8/2/(3)在管理上1)掃線期間,車間沒有安排操作人員監(jiān)盤,缺乏對(duì)各崗位狀態(tài)的有效監(jiān)控,導(dǎo)致吸收穩(wěn)定系統(tǒng)開始掃線分餾及界區(qū)內(nèi)低壓瓦斯系統(tǒng)因竄氣超壓沒有被及時(shí)發(fā)現(xiàn)。技術(shù)人員在17:20發(fā)現(xiàn)分餾塔壓力無(wú)顯示時(shí),聯(lián)系儀表人員進(jìn)行檢查,確認(rèn)為壓力已超量程,隨即通知車間工藝主任,在沒有認(rèn)真分析超壓原因的情況下,車間工藝主9/2/202331(3)在管理上8/2/202331任指示技術(shù)員安排操作員打開分餾塔頂放空進(jìn)行處置,但未起到降壓作用,造成了分餾塔壓力超過(guò)量程上限(0.2Mpa)近2小時(shí),直至發(fā)生事故時(shí)分餾及低壓瓦斯系統(tǒng)壓力一直處于隨吸收穩(wěn)定系統(tǒng)升高的狀態(tài)。這說(shuō)明車間在停工期間存在組織不力、安排不細(xì)的問題,也反映出車間管理干部和技術(shù)人員責(zé)任心不強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)問題綜合分析能力差。9/2/202332任指示技術(shù)員安排操作員打開分餾
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