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文檔簡介

大修個人工作總結(jié)(2篇)第一篇:大修工作總結(jié)

20XX年2月22日20時,豫鶴同力水泥有限公司每年一度的大修工作在公司的正確領導下拉開序幕,截至3月6日13時,累計用時11天零17個小時,基本實現(xiàn)了預期的大修目標。下頭將大修的具體情景進行總結(jié)如下:

一、大修的組織:

公司每年一度的大修工作在公司的領導下,進行了詳細的組織和分工,并制定了大修計劃網(wǎng)絡圖(祥見具體的資料),確定了相關(guān)負責人員的職責和具體工作資料,使得本次大修工作緊張有序、有條不紊。

二、大修的主要資料:

本次大修以回轉(zhuǎn)窯更換52米耐火磚為主線進行了詳細的分工,主要從工藝、機械、電氣等三個方面展開。工藝方面主要是進行更換窯52米耐火磚、蓖冷機耐火澆注料的施工、預熱器部分耐火磚以及澆注料的施工等;機械方面主要是生料磨的檢修、煤磨系統(tǒng)的檢修、蓖冷機的檢修、更換窯頭排風機轉(zhuǎn)子、更換窯頭護鐵、更換預熱器4、5級內(nèi)筒、余熱發(fā)電對汽輪機進行大修等;電氣方面主要是對各大高壓電機進行維護、各主要的關(guān)鍵部位的電機進行更換前后軸承、對窯頭排風機以及高溫風機進行變頻節(jié)能改造等(各項檢修的具體資料詳見檢修計劃)。經(jīng)過本次的大修工作,基本實現(xiàn)了檢修的目的。

三、大修的安全方面:

大修的安全工作在公司的統(tǒng)一領導下,采取了嚴格的安全防范措施,并與各外協(xié)施工單位簽定了安全施工協(xié)議,公司內(nèi)部各項檢修資料各負責人員進行制定了安全技術(shù)措施。在具體的檢修過程中,加強施工的過程監(jiān)督,每日通報和處罰各施工單位的安全情景。在以上各項安全措施實施的情景下,今年的大修期間沒有出現(xiàn)一齊輕傷以上的安全事故。

四、本年度大修的得與失:

本年度大修成功的方面有:

1、本次生料磨的大修以公司生產(chǎn)部的人員力量為主、外部人員為輔成功地進行了生料磨的各項大修工作,不僅僅鍛煉了內(nèi)部維修隊伍的素質(zhì),也為降低生料磨外協(xié)費用奠定了基礎。

2、成功進行了窯頭、窯尾內(nèi)置柔性滾動密封改造的先例,為公司節(jié)能降耗和穩(wěn)定生產(chǎn)奠定了基礎。

3、對蓖冷機高溫段細料側(cè)風機進行了風壓、風量的升級,提高了回轉(zhuǎn)窯的煅燒和適應本事。

4、在同力集團首先將高溫風機出風管道與增濕塔進行短接,對系統(tǒng)的穩(wěn)定以及節(jié)能起到了促進作用。

5、對余熱發(fā)電的冷凝器采用了膠球在線清洗系統(tǒng)。

6、預熱器一級筒內(nèi)筒長度增加400毫米,收塵效率的提高還有待進一步驗證。

本次檢修不足的地方有:

1、余熱發(fā)電的檢修沒能一次檢修成功,暴漏出我們對汽輪機的認識和掌控本事還需要進一步的提高。

2、有些設備的檢查和預防工作還需要進一步的提高,比如液壓擋輪和入窯斗提的檢查、高溫風機液偶等。

3、對預熱器5級旋風筒內(nèi)部的嚴重結(jié)皮情景認識還不足,經(jīng)化驗,主要是堿含量很高,有幾種原材料中堿氯含量都超標,再生產(chǎn)時,應當從原材料和控制方面加強。

4、對部分設備的狀態(tài)認識不足,造成檢修的不徹底,比如:入AQC鍋爐前的閥門需要進行更換軸以及閥板。

5、備件準備不夠充分,如:篦冷機臂梁、煤磨輥架、生料磨液壓缸、窯頭電收塵下拉鏈機等。

6、更換窯內(nèi)耐火磚53米,直鎂磚用到26米,之后用尖晶石磚和高鋁磚,可是尖晶石磚導熱系數(shù)很高,窯筒體溫度高,散熱大,要考察采用新型的耐火材料來代替。

7、為消除紅河現(xiàn)象,延長篦板和盲板的使用周期,改了部分盲板為充氣盲板,但實際效果不好,研究分區(qū)域強化北側(cè)供風冷卻的方案。

檢修過程發(fā)現(xiàn)問題新增加項目:

更換煤磨輥架、生料磨液壓缸、篦冷機臂梁等。

第二篇:大修工作總結(jié)

20xx年是我廠生產(chǎn)、大修、建設任務最重的一年,同時也是對全體人員的考驗和鍛煉的一年。10月初,我廠首次進行年度大修,在本次大修工作中,全體員工充分發(fā)揮吃苦耐勞、任勞任怨,自主加班以大局為重的敬業(yè)精神。積極組織人力、物力,統(tǒng)一安排、統(tǒng)一指揮,分工明確。為了在設備停車期間如期保質(zhì)完成檢修任務,我們根據(jù)檢修工作量,制定了嚴格、細致的檢修進度表與日常檢修工作內(nèi)容。本次大修檢修及技改項目共100余項,完成率100%。在檢修過程未發(fā)生一起安全事故,檢修任務順利完成了。

一、現(xiàn)場檢修主要內(nèi)容

1、水汽車間主要檢修項目

(1)1#、4#循環(huán)泵在停泵時,在把進出口閥全部關(guān)閉的情況下,不能自主停車,因為出口閥及進口閥全部內(nèi)漏。在停車檢修時對1#、4#循環(huán)泵的進出口閥進行更換,同時更換了4#循環(huán)泵機封。

(2)對循環(huán)水中的循環(huán)量少,原計劃更換噴頭,但停機后發(fā)現(xiàn)涼水塔水管積有大量的泥沙,堵塞管道截面達三分之二以上。確定檢修方案后,公司領導親臨現(xiàn)場督促指導,經(jīng)過五天加班加點連續(xù)奮戰(zhàn),將涼水塔存在的問題完全解決。

(3)在停車檢修過程中對水汽車間煙道的9個擋板門進行檢修,檢修之后能夠保證擋板門靈活開關(guān)。同時對鍋爐區(qū)域蒸汽管道及供水管道上內(nèi)漏嚴重的12個電動閥門閥芯進行檢修,這21個閥門經(jīng)檢修后使用效果良好。

(4)對鏈斗除渣機磨損嚴重的滾輪進行更換,并對磨損嚴重的軌道進行更換,并對軌道進行找正、保證設備的長期穩(wěn)定運行。

(5)對停下的2#、3#鍋爐本體進行了徹底地檢查:

1)2#爐本體主要更換了兩根二次風管及80個風帽,對爐膛內(nèi)落煤口處的澆注料進行補修,對爐膛內(nèi)水冷壁管及尾部煙道過熱器支吊管及省煤器管進行了測厚,保證2#爐開車后平穩(wěn)運行。

2)3#爐本體主要更換了3#爐爐膛的250個風帽及落渣管的擋圈,并對爐膛內(nèi)水冷壁管、尾部煙道過熱器支吊管及省煤器管進行了測厚檢測。檢修后3#爐的運行達到了工藝要求。

對2#、3#爐的全部輔機進行了檢查,主要檢修了2#、3#的給煤系統(tǒng)、除渣系統(tǒng)及氣力輸灰系統(tǒng),并對兩臺鍋爐的一次風箱出口進行了加固,并對兩臺返料風機的進口濾網(wǎng)進行更換,對輸煤系統(tǒng)9個滾筒的18盤軸承進行清洗及潤滑。

2、工藝車間主要檢修項目

(1)壓縮機循環(huán)水上水改造。壓縮機稀油站冷油器經(jīng)常發(fā)生堵塞,為保證設備穩(wěn)定運行,每臺壓縮機上水增加Y型過濾器,并增加旁路。消除了冷油器的堵塞現(xiàn)象。

(2)根據(jù)工藝操作的要求,總共更換大小閥門27個,檢修過程中均逐個驗收,嚴把質(zhì)量關(guān),開車無一發(fā)生泄漏

(3)轉(zhuǎn)化爐燒嘴檢查及測溫點套管更換。對燒嘴進行例行檢查兩次,并對缺陷部分進行處理。由于觸媒沉降,第一測溫點套

管燒壞。大修期間對測溫點套管進行更換。保證了轉(zhuǎn)化爐爐膛穩(wěn)定的準確監(jiān)控,為生產(chǎn)工藝指標的良好提供了保障。

3、空分車間主要檢修項目

(1)空壓機軸承箱漏油嚴重、潤滑油站儀表接頭處漏油。拆卸軸承壓蓋后,發(fā)現(xiàn)原裝期間前、后支撐軸承壓蓋處缺四條壓緊螺栓,止推軸承壓蓋處缺四條壓緊螺栓,致使每次開車過第一臨界時,振動值達到跳車值,必須拆除聯(lián)鎖保護,現(xiàn)對支撐軸承進行測量后,進行了整改。開車時,不切除聯(lián)鎖保護可越過臨界轉(zhuǎn)數(shù),保證了設備的安全運行。

(2)氧壓機組五臺氣體冷卻器在運行過程中,換熱效率降低,氣體溫度超過工藝指標,對冷卻器進行抽芯,發(fā)現(xiàn)污泥成堆,水垢也非常嚴重,空分車間用高壓水槍對污泥進行沖洗,最后進行化學清洗。設備開啟后,換熱率提高,比檢修前溫度降低20℃,符合工藝運行指標。

(3)更換冷凍機組蒸發(fā)器。因冷凍機組蒸發(fā)器出現(xiàn)內(nèi)漏現(xiàn)象,嚴重影響換熱效率。在沒有備機的情況下,10月份停車大檢修期間進行了更換,恢復了正常的運行狀態(tài)并對內(nèi)漏的蒸發(fā)器進行了打壓堵漏且存入庫房作為備件。

4、機電儀車間主要檢修項目

(1)鍋爐除渣倉鏈斗除渣機現(xiàn)場控制箱由現(xiàn)場移位到除灰配電室,便于操作、檢修,避免粉塵污染,減少了電氣事故的發(fā)生,減低了元器件的損壞率。

(2)檢查、封堵高壓室內(nèi)電纜橋架和開關(guān)柜內(nèi)電纜進、出線孔洞。

(3)儀表檢修班組對氧壓機、空壓機(汽輪機、壓縮機)組部位的所有振動、位移、溫度測點的檢修、安裝與調(diào)試。

(4)儀表檢修班組在山焦技術(shù)人員的指導下對空壓機熱井液位報警點的添加,后臺系統(tǒng)的調(diào)試圓滿的完成。

(5)儀表檢修班組對冰機a/b號泵畫面報警點的添加,順利的完成。

(6)對罐區(qū)儲罐增設進口切斷閥,并增加液位計。

(7)除氧器A、B液位調(diào)節(jié)閥更換為氣動調(diào)節(jié)閥,蒸汽調(diào)節(jié)閥更換為氣動調(diào)節(jié)閥。

(8)工藝區(qū)域全部伴熱進行修整、保養(yǎng),部分儀表管增加蒸汽伴熱,為過冬做好準備。

(9)大檢修期間機修全體員工的共同努力下11

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