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文檔簡介
摘
要:某海上平臺原油外輸流程配備有3臺原油外輸泵,用于將處理合格的原油加壓后轉(zhuǎn)入海底管道輸送至中心平臺,但使用中泵故障頻發(fā),且流程調(diào)節(jié)閥內(nèi)漏嚴重,經(jīng)一系列檢查分析研判,將問題定位于泵排壓過高上,并經(jīng)減級降壓改造優(yōu)化解決了泵及調(diào)節(jié)閥故障,為現(xiàn)場生產(chǎn)流程穩(wěn)定運行夯實了基礎(chǔ),更為同類型問題的解決提供了借鑒。關(guān)鍵詞:海上平臺;外輸泵;減級;降壓1
原油外輸系統(tǒng)概述某海上平臺的原油經(jīng)二級分離初步處理后,通過外輸泵進行增壓,并由出口調(diào)節(jié)閥(LV-1071)節(jié)流調(diào)節(jié)后進入海底管道,最終輸送到中心平臺,其中泵出口部分原油經(jīng)回流調(diào)節(jié)閥(LV-1072)回流至生產(chǎn)分離器,如此通過雙調(diào)節(jié)閥,實現(xiàn)外輸量與回流量的動態(tài)調(diào)控,既確保了生產(chǎn)分離器液位穩(wěn)定,又確保了外輸原油的穩(wěn)定,起到了持續(xù)平穩(wěn)外輸?shù)淖饔茫浜喴琢鞒虉D如圖1所示。2
故障現(xiàn)象及其內(nèi)在原因分析通過現(xiàn)場運維發(fā)現(xiàn),在流程實際投用過程中,外輸泵故障多發(fā),且用于控制外輸?shù)某隹谡{(diào)節(jié)閥LV-1071和回流調(diào)節(jié)閥LV-1072多次出現(xiàn)調(diào)節(jié)困難的現(xiàn)象,嚴重影響了生產(chǎn)流程的穩(wěn)定運行,對原油安全持續(xù)外輸造成了較大隱患,具體問題如下。2.1
外輸泵故障多發(fā)原油外輸泵由美國NATIONAL-OILWELL(國民油井)公司生產(chǎn),生產(chǎn)日期為1999年,已使用多年,其泵型為分段式多級離心泵,葉輪級數(shù)為8級,適用于輸送原油、水等流體介質(zhì)?,F(xiàn)場使用時,在滿足外輸量需求及流程24h穩(wěn)定的情況下,采取兩用一備的模式運轉(zhuǎn),實際排量52m3/h。其主要設(shè)計參數(shù)信息如表1所示。外輸泵截面圖如圖2所示。泵故障主要為:機體持續(xù)發(fā)熱升溫,尤其是在夏季環(huán)境溫度較高、散熱不暢的情況下,經(jīng)常性引發(fā)溫度探頭報警,導(dǎo)致外輸泵頻繁自動保護停泵(高溫關(guān)斷值:200
℉,約93℃);泵驅(qū)動端及非驅(qū)動端振動值加大,振動速度值達8mm/s;泵兩端密封泄漏加劇。結(jié)合故障現(xiàn)象,維修人員對整泵進行了仔細剖分與拆檢,經(jīng)目測發(fā)現(xiàn),驅(qū)動端軸承磨損嚴重,出現(xiàn)多點位疲勞剝落(點蝕),軸承間隙增大,使用周期明顯縮短,拆卸后手動檢驗存在卡滯現(xiàn)象;泵驅(qū)動端機械密封動靜環(huán)接合面磨損加??;泵非驅(qū)動端滑動軸承(石墨套)出現(xiàn)軸向貫穿裂紋;泵軸向竄量增加。2.2
調(diào)節(jié)閥內(nèi)漏嚴重LV-1071調(diào)節(jié)閥、LV-1072調(diào)節(jié)閥屬進口采辦閥門,在故障更換后不久即出現(xiàn)關(guān)閉不嚴的現(xiàn)象,導(dǎo)致無法有效控制外輸量和生產(chǎn)分離器液位。在此情況下,為保證外輸量的有效控制,只能臨時使用外輸泵出口通徑球閥手動調(diào)節(jié)流量,導(dǎo)致此球閥長期處于非全啟閉狀態(tài),球型閥芯及密封件沖蝕損壞內(nèi)漏,進而引發(fā)調(diào)節(jié)失效,極大地影響了平臺正常生產(chǎn)。(1)LV-1071閥門信息如下:閥門通徑:150mm;壓力等級:ANSI600LB;閥體材質(zhì):ASTMA216WCB;內(nèi)件類型:MULTI-FLOW;內(nèi)件材質(zhì):3168SR.6STELL/17-4PH;密封:PTFECHEVRON。(2)LV-1072閥門信息如下:類型:TECAVⅢ;閥門通徑:3英寸;連接尺寸:27/8;壓力等級:CL300/750PSICWP;閥芯材質(zhì):SST/HF;閥桿材質(zhì):SST;閥體材質(zhì):STL;閥座材質(zhì):COALLOY。3
應(yīng)對措施從圖3可以看出,外輸泵H—Q性能曲線為平坦曲線,特點是當流量Q變化增加時,揚程H變化幅度較小,適用于生產(chǎn)中流量變化較大,而管路中壓力降變化不大的場合。目前,平臺外輸至海底管線的需求壓力為2.1MPa左右,而外輸泵排出壓力高達4.7MPa,壓差高達2.6MPa,導(dǎo)致泵長時間做大量無用功,設(shè)備內(nèi)部組件磨損嚴重,故障率升高,不僅增加了額外的突發(fā)檢維修工作量,而且增加了電力能耗。同理,外輸系統(tǒng)中的調(diào)節(jié)閥LV-1071與LV-1072前后壓差均超過了2MPa,持續(xù)的高壓差節(jié)流過程對調(diào)節(jié)閥閥芯累計沖蝕嚴重,加之原油流體本身溫度較高,更加劇了沖蝕磨損速率,此種工況極大地縮短了兩個調(diào)節(jié)閥的實際使用壽命。在充分了解現(xiàn)場工況的基礎(chǔ)上,經(jīng)深層次原因研判與分析,結(jié)合流程無法變動改造的特點及改造簡單化的需求,將著力點放在降低外輸泵排出壓力上,同時考慮此泵為多級離心泵,故提出了對外輸泵進行降壓改造的最終方案,以實現(xiàn)降低壓力、排量不變的目標。常見的降壓改造方式有兩種:一種是切削葉輪,此方法需改造葉輪,縮小葉輪的直徑及出口寬度,能在一定程度上降低出口壓力,同時兼顧一定的節(jié)能效果;另一種是葉輪減級,即拆去一級或多級葉輪,以減少多級葉輪增壓,降低排出壓力。兩者相比較而言,后者操作更為方便,減壓效果更為明顯,且因不涉及葉輪改造,在排出壓力需求提高后,可及時恢復(fù)。4
具體實施經(jīng)過詳細的技術(shù)確認及改造前后效果的可行性分析,組織專業(yè)隊伍落實方案并先后對3臺外輸泵進行了降級改造作業(yè),在考慮確保良好動平衡及受力的情況下,保存1、2、4、6、8級葉輪,間隔拆除原有第3、5、7級葉輪,并加工匹配尺寸的軸套進行替代,實現(xiàn)將原有的8級葉輪縮減至5級的目的,改造后泵排出壓力穩(wěn)定保持在2.4MPa以上。改造后性能試驗數(shù)據(jù)及曲線如表2所示。由試驗數(shù)據(jù)及曲線圖可見,減級后的泵在實際排量52
m3/h、額定排量81.75
m3/h的情況下,仍可滿足出口壓力維持在2.4MPa、揚程維持在250m以上的要求,且泵效曲線符合標準《回轉(zhuǎn)動力泵水力性能驗收試驗1級、2級和3級》(GB/T3216—2016)。另從后期振動監(jiān)測數(shù)據(jù)趨勢圖可以看出,減級改造并未對泵體振動值產(chǎn)生較大影響,還維持在正常范圍內(nèi)(0~6.36mm/s),故改造成功。5
改造的實際意義及經(jīng)濟效益(1)降低調(diào)節(jié)閥故障率,減少采辦費用。本次項目投入共計8.95萬元,此次改造后,外輸調(diào)節(jié)閥LV-1071和回流調(diào)節(jié)閥LV-1072的進出口壓降較改造前均降低了接近2MPa,極大地減少了高壓差對閥芯的沖蝕,改造后持續(xù)監(jiān)控運轉(zhuǎn)200天無故障,僅兩閥一次性采辦費用便可節(jié)約20余萬元。(2)降低泵檢修頻率,減少備件費及維修費。通過改造,泵出口壓力由原來的4.7MPa降低到2.4MPa,泵本身各易損部件(如機械密封、軸承、軸套、葉輪等)的正常使用周期延長,降低了備件更換所產(chǎn)生的費用與檢修期間無備用泵的風險。根據(jù)記錄顯示,在一年使用時間內(nèi),外輸泵故障率降低了約35%,按照備件常規(guī)采辦價格,每年節(jié)約備件費、人工費計約6萬元。(3)降低生產(chǎn)風險。改造前,泵及流程控制閥泄漏加劇,自動控制系統(tǒng)無法正常使用,造成自動控制失靈,改為手動控制后增加了現(xiàn)場操作人員日常工作量,控制不好便會嚴重影響生產(chǎn)的正常進行。改造后,此類風險降低,對現(xiàn)場生產(chǎn)具有非常重要的意義。(4)節(jié)能減排降耗。從實際運轉(zhuǎn)效果看,改造前單臺泵額定功率165kW,額定電壓3.3kV,額定電流29A(計算值);全部改造后,單臺泵運行電流降至17A,實際消耗功率降至97kW。以外輸泵兩用一備的模式計算,年累計可節(jié)約電能約120萬kW·h,折合標準煤約147t,目前平臺為雙燃料主機供電,此次改造在緩解平臺電力緊張的同時,減少了發(fā)動機的燃氣燃油消耗,降低了發(fā)動機運轉(zhuǎn)產(chǎn)生的燃燒排放物造成的污染,從節(jié)能和減排兩個方面響應(yīng)了公司及國家的號召。6
結(jié)語對海上平臺而言,持續(xù)采出并外輸原油是生產(chǎn)的關(guān)鍵所在,所以外輸系統(tǒng)的穩(wěn)定運行至關(guān)重要。本次
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