版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
一、主設備情況:電廠裝機容量65萬KW,#1、2機為100MW燃油機組,#3、4機組為225MW燃煤機組,為2001年200MW燃油機組改造機組。汽輪機型號:N225-12.75-535/535;制造廠家:東方汽輪機廠;投產(chǎn)日期:1976/12/09;大修日期:2001/2/20-2001/12/31,汽輪機通流改造;2002/4/23-2002/5/2因中壓末級鎖口葉片斷揭中低壓缸處理。二、事故前運行工況:5月14日,電廠#1、4機組正常運行,#2、3機組備用,其中#1機組降參數(shù)(3MPa、450℃)帶20MW負荷運行,#4機組額定參數(shù)帶167MW負荷運行。系統(tǒng)頻率49.98HZ。#1、2、4主變運行,#02高備變帶6KVⅢ段運行,6KVⅣ段由工作電源供電。機側動力運行方式:#7調速給水泵,甲、丙循環(huán)水泵,甲凝結水泵,乙射水泵運行。爐側動力運行方式:甲、乙吸風機,甲、乙送風機,B火檢風機,甲制粉系統(tǒng),給粉機除D2、D4停運外其它火嘴均投運,A、B層投手動,轉速530r/min,C、D層投自動、轉速450r/min,吸風機擋板投自動運行。抽汽母管汽源:#4機二、四段抽汽,#1機爐自用蒸汽供汽。一二期抽汽母管并列運行。三、事故發(fā)生、擴大和處理情況:5月14日19:34#4爐爐膛掉焦,就地一聲沉悶響聲,火焰監(jiān)視器變暗后亮,“爐膛壓力高”信號報警,爐MFT動作,首出原因“爐膛壓力高Ⅲ值”(先負后正,—1919pa、+3177pa),聯(lián)跳甲制粉系統(tǒng),乙火檢風機跳閘、甲火檢風機聯(lián)啟,#4爐滅火。機、電跳閘,#4機組負荷由167MW下降到0。交流潤滑油泵聯(lián)動,主汽門關閉。6KVⅢ段工作電源跳閘,備用電源自投成功。查保護,爐首出原因“爐膛壓力高Ⅲ值”。19:34確認#4機交流潤滑油泵聯(lián)動啟動成功,關閉#4機主蒸汽電動隔離門,全開凝汽器真空破壞門,開#4機主蒸汽及本體相關疏水閥門。關閉#4機二抽至爐側抽汽母管閥門,開#4爐自用蒸汽至爐側抽汽母管閥門,進行爐膛吹掃。19:35#4機軸封汽源由#4機除氧器倒為抽汽母管供給。19:36開啟凝結器和除氧器補水門,維持凝結器、除氧器水位。19:37聯(lián)系#1機增負荷,提高抽汽母管壓力,同時調整軸封供汽壓力。19:46發(fā)現(xiàn)高壓缸前后、中壓缸前汽封冒汽水,開大抽汽母管疏水門。19:51#4機轉子靜止,惰走時間17分鐘(原27分鐘),投連續(xù)盤車,CRT顯示電流在11~18A之間擺動,就地電流在14~24A之間擺動,測大軸撓度#1/2瓦為90/120μm。19:57中壓下缸內壁溫度急劇下降,由487℃降至70℃。20:17最低68℃。20:04#4機盤車掉閘,手動盤車不動。20:10高壓內缸上缸內壁溫度460℃,高壓內缸下缸內壁溫度440℃,中壓上缸內壁溫度480℃,中壓下缸內壁溫度70℃,根據(jù)現(xiàn)場狀況,采取悶缸處理措施。降凝汽器真空到零,停#4機軸封供汽,關閉所有與汽缸連接閥門,解列#4機段抽汽母管(關閉#3、4機抽汽母管聯(lián)絡門)。16日6:30,高壓外缸上下缸溫差20℃(上321℃,下301℃),中壓缸上下缸溫差63℃(上228℃,下165℃),經(jīng)分析研究決定投盤車。6:59試投盤車一次成功。電流有輕微擺動(范圍9.8-10A,原始電流為9.5A),測大軸撓度:#1瓦50μm(原始值35μm),#2瓦150μm(原始值50μm)。連續(xù)盤車后,12:40大軸撓度恢復正常值(#1瓦40μm,#2瓦70μm),電流穩(wěn)定,恢復正常。16日18:30報竣工,轉入備用。根據(jù)電網(wǎng)調度要求,17日開機迎晚峰。17日10:30鍋爐點火,16:06高壓內缸內壁溫度236/234℃,中壓缸內壁溫度152/144℃,16:05主蒸汽參數(shù):壓力2.31MPa、溫度319℃,達到?jīng)_轉條件沖轉。16:11轉速升至500r/min,全面檢查無異常。振動情況:#1瓦瓦振7μm,軸振11μm;#2瓦瓦振15μm,軸振33/30μm;#3瓦瓦振9μm,軸振38μm。16:18升速,16:22轉速升至1000r/min中速暖機。振動情況:#1瓦瓦振6.7μm,軸振12.7μm;#2瓦瓦振34.4μm,軸振52/38μm;#3瓦瓦振7μm,軸振29μm。17:09在進行全面檢查正常后繼續(xù)升速,機組順利通過臨界轉速,17:18達額定轉速。振動情況:#1瓦瓦振22.5μm,軸振34μm;#2瓦瓦振14.9μm,軸振126/78μm;#3瓦瓦振60.5μm,軸振109μm。全面檢查正常機組準備并列。17:30發(fā)電機并列,帶負荷至30MW暖機,20:00開始滑參數(shù)帶負荷。18日1:26,參數(shù)額定,帶負荷至150MW,振動情況:#1瓦瓦振12.7μm,軸振14.8μm;#2瓦瓦振12.2μm,軸振63/38μm;#3瓦瓦振36μm,軸振81μm。機組正常運行。四、事故原因及擴大原因:1、入廠煤煤質雜,廠家達60多家,由于燃料摻、配煤手段有限,造成入爐煤煤質不穩(wěn)定,使鍋爐燃燒調整不能及時適應。爐內空氣動力場雖經(jīng)C級檢修進行了調整,但仍未達到理想狀態(tài),現(xiàn)仍存在強風環(huán)直徑和貼壁風速較大現(xiàn)象,運行中易造成掛焦。各給粉機一次風壓不均(C1、C3等一次風管動壓變化幅值偏低約200Pa),必須人為限制部分給粉機出力,造成各噴口風粉濃度不一,使爐膛熱負荷分布不均,溫度高的部位容易形成結焦。缺乏風粉在線監(jiān)測裝置,運行人員只能依靠經(jīng)驗來調整,造成燃燒調整不佳,使爐內燃燒區(qū)域及上部水冷壁產(chǎn)生掛焦現(xiàn)象,焦塊逐漸增大直至發(fā)生掉焦,引起爐膛負壓大幅波動,使爐內燃燒狀況惡化,局部爆燃,加上大塊焦渣掉入渣斗產(chǎn)生大量水蒸氣,使爐膛壓力迅速增大至鍋爐保護動作值,引發(fā)MFT。2、在汽輪機跳閘后,軸封供汽由除氧器汽平衡切至抽汽母管汽源時,運行人員監(jiān)視調整不當,冷汽水通過軸封進入汽缸,并導致上下缸溫差大,汽缸變形,盤車不動。抽汽母管至機爐暖汽減溫減壓站(在爐零米)供汽管道屬改建設計施工,φ108管,長約30米,抽汽母管至供汽站根部無一次門,無逆止門,供汽站閥門一次門前無疏水門,系統(tǒng)閥門均為改建留用的舊閥門,減溫減壓供汽站處于停運狀態(tài)。一、二期抽汽母管并列運行,二期抽汽母管汽源為#4機二、四段抽汽;由于#1機為減虧降參數(shù)(3MPa,450℃)帶20MW負荷運行,一期二三段壓力不足0.3MPa,低于母管壓力,不能投運,一期抽汽母管由#1爐自用蒸汽供汽,其管道較細供汽量少。穩(wěn)定工況時抽汽母管壓力(0.5-0.8MPa)高于減溫水(給水泵密封水壓力0.5-0.7MPa)壓力,當#4機運行中發(fā)生跳機時,抽汽母管壓力迅速下降(根據(jù)壓力曲線最低0.13MPa),此時減溫水通過內漏的減溫水門經(jīng)供汽管道進入抽汽母管,與管道內積水、#1爐自用蒸汽混和后作為軸封用汽進入軸封,并經(jīng)過軸封進入汽缸。此種情況只在二期單臺機組運行,且廠房暖汽系統(tǒng)停運的特殊運行方式下才會發(fā)生。若兩臺機組同時運行,#3、4機抽汽母管并列,兩臺機均向抽汽母管供汽,即使是一臺機組跳閘抽汽母管壓力變化不大,故不會返水。若暖汽系統(tǒng)投運(冬季),也不會積存冷汽、水。五、暴露問題:1、運行管理工作不細致,對特殊運行方式時存在的問題沒有充分認識和采取有效措施,對防范重大事故的措施執(zhí)行不到位,運行人員處理異常情況的事故預想存在漏洞。運行值班人員發(fā)現(xiàn)抽汽母管蒸汽壓力波動,溫度下降,未采取果斷措施,破壞真空,停送軸封,僅僅采取打開疏水門的手段疏水,造成汽機缸溫急劇下降;運行值班人員對主要參數(shù)監(jiān)視不到位,發(fā)現(xiàn)轉子惰走時間明顯縮短時未正確判斷,采取有效對策,而是常規(guī)操作,繼續(xù)保持真空投盤車,延誤了處理時間,擴大了事故。2、入廠煤沒有建立主渠道,混配煤跟不上,煤質不穩(wěn)定;鍋爐空氣動力場偏差大,運行人員安全生產(chǎn)警惕性放松,思想麻痹大意,燃燒監(jiān)視、調整不及時,防結焦、掉焦措施不力,以至引發(fā)掉焦滅火事故。3、抽汽母管至暖汽系統(tǒng)設計不合理,盲管太長,系統(tǒng)在靠近抽汽母管側未加裝一次門及逆止門,門前無疏水門。4、為
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 砌體施工合同
- 常用材料采購合同模板
- 項目申報策劃服務合同
- 特許加盟連鎖合同
- 車輛租賃合同協(xié)議
- 箱包購銷合同的法律效力分析
- 展會服務合同中的展會技能提升
- 檢驗鑒定合同書協(xié)議書指南
- 熱處理材料供應協(xié)議
- 茶葉共享與互利購銷合同
- GB/T 45008-2024稀土熱障涂層材料鋯酸釓鐿粉末
- 經(jīng)理與領導人員管理制度
- 全國第三屆職業(yè)技能大賽(數(shù)字孿生應用技術)選拔賽理論考試題庫(含答案)
- 應用數(shù)理統(tǒng)計知到智慧樹章節(jié)測試課后答案2024年秋中國農業(yè)大學
- 文藝復興史學習通超星期末考試答案章節(jié)答案2024年
- 大國三農II-農業(yè)科技版智慧樹知到期末考試答案章節(jié)答案2024年中國農業(yè)大學
- 綠化養(yǎng)護服務投標方案(技術標)
- 2024年湛江市農業(yè)發(fā)展集團有限公司招聘筆試沖刺題(帶答案解析)
- (正式版)HGT 6313-2024 化工園區(qū)智慧化評價導則
- MOOC 創(chuàng)新思維與創(chuàng)業(yè)實驗-東南大學 中國大學慕課答案
- JBT 1472-2023 泵用機械密封 (正式版)
評論
0/150
提交評論