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文檔簡介

一、主設備情況:電廠裝機容量65萬KW,#1、2機為100MW燃油機組,#3、4機組為225MW燃煤機組,為2001年200MW燃油機組改造機組。汽輪機型號:N225-12.75-535/535;制造廠家:東方汽輪機廠;投產(chǎn)日期:1976/12/09;大修日期:2001/2/20-2001/12/31,汽輪機通流改造;2002/4/23-2002/5/2因中壓末級鎖口葉片斷揭中低壓缸處理。二、事故前運行工況:5月14日,電廠#1、4機組正常運行,#2、3機組備用,其中#1機組降參數(shù)(3MPa、450℃)帶20MW負荷運行,#4機組額定參數(shù)帶167MW負荷運行。系統(tǒng)頻率49.98HZ。#1、2、4主變運行,#02高備變帶6KVⅢ段運行,6KVⅣ段由工作電源供電。機側動力運行方式:#7調速給水泵,甲、丙循環(huán)水泵,甲凝結水泵,乙射水泵運行。爐側動力運行方式:甲、乙吸風機,甲、乙送風機,B火檢風機,甲制粉系統(tǒng),給粉機除D2、D4停運外其它火嘴均投運,A、B層投手動,轉速530r/min,C、D層投自動、轉速450r/min,吸風機擋板投自動運行。抽汽母管汽源:#4機二、四段抽汽,#1機爐自用蒸汽供汽。一二期抽汽母管并列運行。三、事故發(fā)生、擴大和處理情況:5月14日19:34#4爐爐膛掉焦,就地一聲沉悶響聲,火焰監(jiān)視器變暗后亮,“爐膛壓力高”信號報警,爐MFT動作,首出原因“爐膛壓力高Ⅲ值”(先負后正,—1919pa、+3177pa),聯(lián)跳甲制粉系統(tǒng),乙火檢風機跳閘、甲火檢風機聯(lián)啟,#4爐滅火。機、電跳閘,#4機組負荷由167MW下降到0。交流潤滑油泵聯(lián)動,主汽門關閉。6KVⅢ段工作電源跳閘,備用電源自投成功。查保護,爐首出原因“爐膛壓力高Ⅲ值”。19:34確認#4機交流潤滑油泵聯(lián)動啟動成功,關閉#4機主蒸汽電動隔離門,全開凝汽器真空破壞門,開#4機主蒸汽及本體相關疏水閥門。關閉#4機二抽至爐側抽汽母管閥門,開#4爐自用蒸汽至爐側抽汽母管閥門,進行爐膛吹掃。19:35#4機軸封汽源由#4機除氧器倒為抽汽母管供給。19:36開啟凝結器和除氧器補水門,維持凝結器、除氧器水位。19:37聯(lián)系#1機增負荷,提高抽汽母管壓力,同時調整軸封供汽壓力。19:46發(fā)現(xiàn)高壓缸前后、中壓缸前汽封冒汽水,開大抽汽母管疏水門。19:51#4機轉子靜止,惰走時間17分鐘(原27分鐘),投連續(xù)盤車,CRT顯示電流在11~18A之間擺動,就地電流在14~24A之間擺動,測大軸撓度#1/2瓦為90/120μm。19:57中壓下缸內壁溫度急劇下降,由487℃降至70℃。20:17最低68℃。20:04#4機盤車掉閘,手動盤車不動。20:10高壓內缸上缸內壁溫度460℃,高壓內缸下缸內壁溫度440℃,中壓上缸內壁溫度480℃,中壓下缸內壁溫度70℃,根據(jù)現(xiàn)場狀況,采取悶缸處理措施。降凝汽器真空到零,停#4機軸封供汽,關閉所有與汽缸連接閥門,解列#4機段抽汽母管(關閉#3、4機抽汽母管聯(lián)絡門)。16日6:30,高壓外缸上下缸溫差20℃(上321℃,下301℃),中壓缸上下缸溫差63℃(上228℃,下165℃),經(jīng)分析研究決定投盤車。6:59試投盤車一次成功。電流有輕微擺動(范圍9.8-10A,原始電流為9.5A),測大軸撓度:#1瓦50μm(原始值35μm),#2瓦150μm(原始值50μm)。連續(xù)盤車后,12:40大軸撓度恢復正常值(#1瓦40μm,#2瓦70μm),電流穩(wěn)定,恢復正常。16日18:30報竣工,轉入備用。根據(jù)電網(wǎng)調度要求,17日開機迎晚峰。17日10:30鍋爐點火,16:06高壓內缸內壁溫度236/234℃,中壓缸內壁溫度152/144℃,16:05主蒸汽參數(shù):壓力2.31MPa、溫度319℃,達到?jīng)_轉條件沖轉。16:11轉速升至500r/min,全面檢查無異常。振動情況:#1瓦瓦振7μm,軸振11μm;#2瓦瓦振15μm,軸振33/30μm;#3瓦瓦振9μm,軸振38μm。16:18升速,16:22轉速升至1000r/min中速暖機。振動情況:#1瓦瓦振6.7μm,軸振12.7μm;#2瓦瓦振34.4μm,軸振52/38μm;#3瓦瓦振7μm,軸振29μm。17:09在進行全面檢查正常后繼續(xù)升速,機組順利通過臨界轉速,17:18達額定轉速。振動情況:#1瓦瓦振22.5μm,軸振34μm;#2瓦瓦振14.9μm,軸振126/78μm;#3瓦瓦振60.5μm,軸振109μm。全面檢查正常機組準備并列。17:30發(fā)電機并列,帶負荷至30MW暖機,20:00開始滑參數(shù)帶負荷。18日1:26,參數(shù)額定,帶負荷至150MW,振動情況:#1瓦瓦振12.7μm,軸振14.8μm;#2瓦瓦振12.2μm,軸振63/38μm;#3瓦瓦振36μm,軸振81μm。機組正常運行。四、事故原因及擴大原因:1、入廠煤煤質雜,廠家達60多家,由于燃料摻、配煤手段有限,造成入爐煤煤質不穩(wěn)定,使鍋爐燃燒調整不能及時適應。爐內空氣動力場雖經(jīng)C級檢修進行了調整,但仍未達到理想狀態(tài),現(xiàn)仍存在強風環(huán)直徑和貼壁風速較大現(xiàn)象,運行中易造成掛焦。各給粉機一次風壓不均(C1、C3等一次風管動壓變化幅值偏低約200Pa),必須人為限制部分給粉機出力,造成各噴口風粉濃度不一,使爐膛熱負荷分布不均,溫度高的部位容易形成結焦。缺乏風粉在線監(jiān)測裝置,運行人員只能依靠經(jīng)驗來調整,造成燃燒調整不佳,使爐內燃燒區(qū)域及上部水冷壁產(chǎn)生掛焦現(xiàn)象,焦塊逐漸增大直至發(fā)生掉焦,引起爐膛負壓大幅波動,使爐內燃燒狀況惡化,局部爆燃,加上大塊焦渣掉入渣斗產(chǎn)生大量水蒸氣,使爐膛壓力迅速增大至鍋爐保護動作值,引發(fā)MFT。2、在汽輪機跳閘后,軸封供汽由除氧器汽平衡切至抽汽母管汽源時,運行人員監(jiān)視調整不當,冷汽水通過軸封進入汽缸,并導致上下缸溫差大,汽缸變形,盤車不動。抽汽母管至機爐暖汽減溫減壓站(在爐零米)供汽管道屬改建設計施工,φ108管,長約30米,抽汽母管至供汽站根部無一次門,無逆止門,供汽站閥門一次門前無疏水門,系統(tǒng)閥門均為改建留用的舊閥門,減溫減壓供汽站處于停運狀態(tài)。一、二期抽汽母管并列運行,二期抽汽母管汽源為#4機二、四段抽汽;由于#1機為減虧降參數(shù)(3MPa,450℃)帶20MW負荷運行,一期二三段壓力不足0.3MPa,低于母管壓力,不能投運,一期抽汽母管由#1爐自用蒸汽供汽,其管道較細供汽量少。穩(wěn)定工況時抽汽母管壓力(0.5-0.8MPa)高于減溫水(給水泵密封水壓力0.5-0.7MPa)壓力,當#4機運行中發(fā)生跳機時,抽汽母管壓力迅速下降(根據(jù)壓力曲線最低0.13MPa),此時減溫水通過內漏的減溫水門經(jīng)供汽管道進入抽汽母管,與管道內積水、#1爐自用蒸汽混和后作為軸封用汽進入軸封,并經(jīng)過軸封進入汽缸。此種情況只在二期單臺機組運行,且廠房暖汽系統(tǒng)停運的特殊運行方式下才會發(fā)生。若兩臺機組同時運行,#3、4機抽汽母管并列,兩臺機均向抽汽母管供汽,即使是一臺機組跳閘抽汽母管壓力變化不大,故不會返水。若暖汽系統(tǒng)投運(冬季),也不會積存冷汽、水。五、暴露問題:1、運行管理工作不細致,對特殊運行方式時存在的問題沒有充分認識和采取有效措施,對防范重大事故的措施執(zhí)行不到位,運行人員處理異常情況的事故預想存在漏洞。運行值班人員發(fā)現(xiàn)抽汽母管蒸汽壓力波動,溫度下降,未采取果斷措施,破壞真空,停送軸封,僅僅采取打開疏水門的手段疏水,造成汽機缸溫急劇下降;運行值班人員對主要參數(shù)監(jiān)視不到位,發(fā)現(xiàn)轉子惰走時間明顯縮短時未正確判斷,采取有效對策,而是常規(guī)操作,繼續(xù)保持真空投盤車,延誤了處理時間,擴大了事故。2、入廠煤沒有建立主渠道,混配煤跟不上,煤質不穩(wěn)定;鍋爐空氣動力場偏差大,運行人員安全生產(chǎn)警惕性放松,思想麻痹大意,燃燒監(jiān)視、調整不及時,防結焦、掉焦措施不力,以至引發(fā)掉焦滅火事故。3、抽汽母管至暖汽系統(tǒng)設計不合理,盲管太長,系統(tǒng)在靠近抽汽母管側未加裝一次門及逆止門,門前無疏水門。4、為

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