安瓿灌封機常見故障分析及解決措施_第1頁
安瓿灌封機常見故障分析及解決措施_第2頁
安瓿灌封機常見故障分析及解決措施_第3頁
安瓿灌封機常見故障分析及解決措施_第4頁
安瓿灌封機常見故障分析及解決措施_第5頁
已閱讀5頁,還剩4頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

要:灌封機是藥企制劑設備的重要組成部分之一,專用于西林瓶、安瓿瓶、預充針、輸液瓶及其他類似瓶的連續(xù)生產灌裝。灌封機的運行效果將直接影響制劑產品的質量和生產周期,鑒于此,現對小容量注射劑安瓿瓶制劑灌封機常見故障的原因與解決方法進行分析。關鍵詞:灌封機;結構;常見故障;原因分析;解決措施0

引言灌封機是藥企制劑設備的重要組成部分之一,專用于西林瓶、安瓿瓶、預充針、輸液瓶及其他類似瓶的連續(xù)生產灌裝。灌封機是制劑產品線生產的關鍵設備,其主要由輸瓶網帶1、進瓶絞龍2、進瓶扇形塊3、行走梁間歇送瓶部件4、灌裝部位5、拉絲封口部位6、出瓶扇形塊7、出瓶絞龍8等組成,如圖1所示。功能說明:來自滅菌干燥機的安瓿瓶通過連接板進入輸瓶網帶,并向前運動至輸瓶絞龍部件,絞龍將混亂狀態(tài)的安瓿瓶整理成有序的分離狀態(tài),并將安瓿瓶逐個向右推進至進瓶扇形塊,進瓶扇形塊連續(xù)將安瓿瓶遞交給前行走梁部件,前行走梁部件可以將安瓿瓶連續(xù)運動轉變?yōu)殚g歇運動方式,中間行走梁部件可將安瓿瓶按步進方式送至下一工位。在灌液工位,10個灌裝泵通過灌針將藥液注入安瓿瓶內。在預熱工位,安瓿瓶被火嘴吹出的氫氧氣體加熱,同時在滾輪的作用下產生自旋運動。在拉絲封口工位,安瓿瓶頂部進一步受熱軟化,被拉絲鉗拉絲封口,將封口好的安瓿瓶經出瓶撥輪推入出瓶扇形塊,出瓶扇形塊將安瓿瓶推至出瓶絞龍,出瓶絞龍將安瓿瓶逐個推入接瓶盤中。灌封機操作的運行效果將直接影響制劑產品的質量和生產周期,做好灌封機設備系統(tǒng)的維護管理,及時解決運行過程中出現的故障,對保證生產有序進行和產品質量都具有非常重要的意義。1

灌封機生產過程中出現大量泡頭的原因分析與處理故障現象:拉絲封口后出現大量泡頭,影響產品外觀質量和得率。故障分析方法如圖2所示。分析與解決措施:(1)通過調試長行走梁、靠瓶板、轉瓶輪、火板、拉絲鉗位置及時間,封口問題沒有得到改善,排除此處問題。(2)通過更換轉瓶處底軌并調試好高度差,封口問題沒有得到改善,排除此處問題。(3)通過一段時間生產,查看氫氧發(fā)生器參數記錄,發(fā)現壓力逐漸降低,電流、冷卻液溫度異常,首先更換電解液,隨后調節(jié)冷凍水閥門開合度,控制冷卻液溫度在25℃左右,此時產氣壓力保持在0.26MPa以上,觀察一段時間后,無降低趨勢。(4)通過更換新的火板火頭,調試好火焰大小,初始階段融封效果有明顯改善,但是持續(xù)生產幾分鐘后泡頭現象又開始出現?;鹱靽娀鸩痪鶆?,拆下火嘴,把火嘴的各個部位全部拆下,用超聲波清洗機清洗30min后拿出,用壓縮空氣把火嘴各個部件全部吹掃干凈,無水漬。(5)推斷可能是排風系統(tǒng)有問題,關掉火頭,用手感應基本無排風感,進入夾層查看,發(fā)現排風機過載燒壞。經過拆除發(fā)現內部有兩塊不抽絲抹布,隨后更換排風機,泡頭現象減少,可正常持續(xù)生產。2

灌封機斷針頭的原因分析與處理故障現象:灌封機生產過程中頻繁發(fā)生斷針問題,導致操作人員不停更換針頭、調整設備,嚴重影響生產效率。故障分析方法如圖3所示。分析與解決措施:(1)如圖4所示,灌封機定位靠排2與上靠板4、下靠板5不在一條直線上,安瓿瓶歪斜;調整灌封機定位靠排2與上靠板4、下靠板5,使安瓿瓶豎直。(2)灌封機灌針支架1行程較快;調整灌封機灌針支架凸輪。(3)灌封機定位靠排2與靠瓶板3間距較大,使安瓿瓶未靠緊;調整灌封機靠瓶板3與定位靠排2間距,使安瓿瓶松緊度適中。(4)灌封機灌針安裝不到位;安裝灌封機灌針時,使灌針始終在安瓿瓶瓶口中間位置。連續(xù)運行單批次,觀察并統(tǒng)計斷針次數和工位運行情況,最終單批次運行未發(fā)生斷針停機問題為合格。3

灌封機行走梁卡瓶的原因分析與處理故障現象:在設備試機走瓶子時發(fā)現主行走梁和后行走梁交接瓶子時會出現卡瓶、炸瓶現象;主行走梁和后行走梁交接時行程會出現錯誤,導致卡瓶和炸瓶。故障分析方法如圖5所示。分析與解決措施:(1)采用點動模式走瓶檢查主行走梁與模具之間的空隙,用手晃動查看空隙是否過大或過小,從而導致炸瓶。(2)點動設備檢查主行走梁與上下靠瓶板是否存在錯位導致卡瓶、炸瓶。(3)點動檢查前行走梁夾取瓶子時是否位置不對、空隙過大。(4)設備點動安瓿瓶到拉絲鉗位置,調整拉絲鉗與安瓿瓶的對中,調整拉絲鉗張緊的角度和拉絲頭丟棄的位置,對好拉絲鉗后開啟氫氧發(fā)生器走瓶試機,觀察拉絲鉗是否扔取拉絲頭位置不對,導致拉絲頭卡在行走梁上。(5)點動檢查主行走梁行程軌跡,是否是因行走梁行程不對導致瓶子輸送到前行走梁時前行走梁還沒有夾取瓶子主行走梁就已經松開,造成瓶子不穩(wěn)晃動從而倒瓶、炸瓶。解決措施:點動設備運行發(fā)現主行走梁行程、動作不對,通過點動走瓶測試,明確主行走梁與前行走梁對中性沒有錯位,但是在前行走梁準備夾取瓶子時,主行走梁提前松開,通過調整主行走梁行程凸輪讓它的行程慢一點,保證前行走梁夾取瓶子時瓶子的穩(wěn)定性,重新調整好后設備試機運行,瓶子穩(wěn)定,夾取不炸瓶、不卡瓶。送瓶行走梁如圖6所示。4

灌封機拉絲鉗抓取無力的原因分析與處理故障現象:拉絲鉗抓取無力導致封口出現拉不斷的情況。故障分析方法如圖7所示。分析與解決措施:(1)拆下拉絲鉗觀察內部拉絲彈簧是否因長期磨損導致斷裂,若拉絲彈簧斷裂,松下拉絲繩,拆開拉絲鉗上方的彈簧固定螺絲,更換新的拉絲彈簧。(2)點動灌封機查看拉絲鉗凸輪行程是否錯位,若錯位導致拉絲鉗凸輪行程不對,用扳手松開凸輪螺絲,慢慢調整方向,擰緊后點動查看是否恢復正常。(3)拉緊拉絲繩并擰緊觀察拉絲鉗是否正常有力度,若沒有,則說明與拉絲繩松緊程度無關。解決措施:更換新的拉絲彈簧并調整抓取力度,兩個人一人在灌封一人在洗烘,首先讓在洗烘的人把拉絲繩松開,灌封這邊把拉絲鉗上方固定拉絲彈簧的螺絲擰下取出斷裂的彈簧,更換領取的新的拉絲彈簧,將固定螺絲擰緊后把拉絲繩拉緊并鎖死卡住,然后點動灌封機調試拉絲鉗位置和抓取力度。5

灌封機裝量不穩(wěn)定的原因分析與處理故障現象:裝量不穩(wěn)定,不合格產品出現較多。故障分析方法如圖8所示。分析與解決措施:(1)停機狀態(tài)下,找到螺桿螺絲,把舊的螺絲擰下,更換新的防滑螺絲。(2)單獨啟動伺服電機,觀察伺服電機是否損壞,若損壞,則更換新的伺服電機。(3)首先,拆下陶瓷泵的進出藥液口緊固螺絲,取出密封墊圈查看是否損壞,若損壞,則更換新的密封墊圈;其次,查看陶瓷泵是否磨損過度,若磨損過度,則更換新的陶瓷泵。6

結語設備管理與預防性維護保養(yǎng),做好日常巡檢工作及定期檢查與診斷是關鍵,夾層的設備也要定期巡檢,發(fā)現異常聲音及時排查原因解決問題;同時設備維護人員要提高技能水平,具備發(fā)現問題、分析問題、解決問題的能力;另外,更換

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論