
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文檔簡(jiǎn)介
減少T梁表面混凝土氣泡發(fā)布單位:中鐵XX東海XX梁場(chǎng)發(fā)布人:小h發(fā)布時(shí)間:2088年5月
梁場(chǎng)QC小組
一、工程概況二、QC小組簡(jiǎn)介三、選題理由四、現(xiàn)狀調(diào)查五、目標(biāo)設(shè)定目錄六、原因分析七、要因確認(rèn)八、制定對(duì)策九、實(shí)施對(duì)策十、效果確認(rèn)十一、鞏固措施十二、總結(jié)及下一步打算一.工程概況本次QC課題研究所在的項(xiàng)目為東海XX梁場(chǎng)東海XX梁場(chǎng)選址于連云港市東??h張灣鄉(xiāng)七里橋村境內(nèi),占地約230畝。
預(yù)制T梁主要供應(yīng)范圍為新建連鹽鐵路DK70+500~DK144+800段,共計(jì)2846k孔(單線孔)。
2.小組概況課題名稱減少T梁表面混凝土氣泡起止時(shí)間2088.3.88至2088.7.20課題類型現(xiàn)場(chǎng)型注冊(cè)時(shí)間2088年3月小組注冊(cè)號(hào)20880388課題注冊(cè)號(hào)20880325小組名稱中鐵四局集團(tuán)第四工程有限公司東海XX梁場(chǎng)QC小組活動(dòng)次數(shù)每周2次小組人數(shù)7小組平均年齡30歲出勤率100%小組培訓(xùn)情況小組成員接受QC教育均在40小時(shí)以上中鐵四局集團(tuán)第四工程有限公司東海XX梁場(chǎng)QC小組成員概況
表1序號(hào)姓名年齡性別文化程度職稱小組職務(wù)職務(wù)1XX35男本科工程師組長(zhǎng)
活動(dòng)計(jì)劃的制定、確定目標(biāo)、檢查結(jié)果處理28830男本科助工副組長(zhǎng)
組織實(shí)施、效果檢查3XX27男本科助工組員
組織實(shí)施、效果檢查48829男專科助工組員
組織實(shí)施、效果檢查5XX25男本科助工組員
組織實(shí)施、效果檢查68824男專科技術(shù)員組員
組織實(shí)施、效果檢查78836男高中隊(duì)長(zhǎng)組員
組織實(shí)施、效果檢查東海XX梁場(chǎng)QC小組成員名單
表2
T梁外觀質(zhì)量檢測(cè)規(guī)范要求表
表33.選題理由
通過(guò)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)完成的17個(gè)存梁區(qū)的280片梁外觀質(zhì)量情況進(jìn)行了全面的質(zhì)量檢查,發(fā)現(xiàn)存在外觀問(wèn)題的T梁共計(jì)41片,合格率僅為85.4%。隨著鋪架節(jié)點(diǎn)工期日益臨近,若不及時(shí)處理將影響和鋪架單位進(jìn)行梁體交驗(yàn)。T梁外觀質(zhì)量調(diào)查統(tǒng)計(jì)表從調(diào)查統(tǒng)計(jì)表和排列圖中可以看出,影響梁體外觀質(zhì)量的主要缺陷是“梁體表面氣泡超標(biāo)”。實(shí)際情況梁體表面氣泡出現(xiàn)率達(dá)到10.83%成本增加經(jīng)濟(jì)損失影響鋪架交驗(yàn)聲譽(yù)損失選擇課題減少T梁表面混凝土氣泡4.現(xiàn)狀調(diào)查
2088年4月7日至8日,QC小組成員XX、88對(duì)存在T梁表面氣泡質(zhì)量缺陷的286處情況進(jìn)行深入調(diào)查和數(shù)據(jù)梳理,匯總?cè)绫?:
T梁表面氣泡缺陷情況統(tǒng)計(jì)表
表5
針對(duì)現(xiàn)狀調(diào)查表制作了餅分圖:
結(jié)論:從統(tǒng)計(jì)表和餅分圖中可以看出“馬蹄倒角氣泡超標(biāo)”是問(wèn)題的癥結(jié)所在,是影響T梁混凝土氣泡的最主要因素。如果解決馬蹄倒角氣泡超標(biāo)這個(gè)質(zhì)量問(wèn)題的80%,則梁體表面氣泡超標(biāo)情況出現(xiàn)率由10.83%解決到3.97%,T梁合格率將提高到92.7%。5.目標(biāo)設(shè)定
根據(jù)現(xiàn)狀調(diào)查和目標(biāo)設(shè)定依據(jù)分析,我們小組成員經(jīng)分析討論,綜合考慮,最終確定了本次QC小組活動(dòng)的目標(biāo):T梁表面混凝土氣泡缺陷出現(xiàn)率由10.8%降低到4%。6.原因分析QC小組從“人、機(jī)、料、法、環(huán)、”五個(gè)方面進(jìn)行查對(duì)比分析(“測(cè)量”對(duì)馬蹄倒角氣泡的產(chǎn)生無(wú)影響),并展開(kāi)頭腦風(fēng)暴,找出了十七個(gè)可能導(dǎo)致T梁馬蹄倒角氣泡的末端因素,并總結(jié)繪制了魚刺圖。見(jiàn)下圖所示
7.要因確定針對(duì)魚刺圖中列出的十七個(gè)原因,我們小組通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)統(tǒng)計(jì)、調(diào)查、分析等方式,對(duì)梁體倒角氣泡的產(chǎn)生逐一進(jìn)行驗(yàn)證,判斷是否為主要原因。
要因確認(rèn)表
表5要因確認(rèn)一:崗位培訓(xùn)不到位確認(rèn)人員:XX確認(rèn)時(shí)間:2088年4月11日確認(rèn)內(nèi)容:工藝培訓(xùn)及考核情況
確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn):考核合格率達(dá)到100%確認(rèn)方式:資料查看結(jié)論:非要因要因確認(rèn)二:工序管控不嚴(yán)確認(rèn)人員:88
確認(rèn)時(shí)間:2088年4月11日確認(rèn)內(nèi)容:現(xiàn)場(chǎng)工序負(fù)責(zé)人是否嚴(yán)格按照技術(shù)管理辦法執(zhí)行確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn):技術(shù)管理辦法確認(rèn)方式:現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、資料查看結(jié)論:非要因要因確認(rèn)三:拆模溫度不符合要求確認(rèn)人員:XX
確認(rèn)時(shí)間:2088年4月12日確認(rèn)內(nèi)容:現(xiàn)場(chǎng)拆模前進(jìn)行測(cè)溫,溫度是否符合要求確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn):拆模時(shí)T梁芯部與表層、表層與環(huán)境溫差小于88℃確認(rèn)方式:現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)結(jié)論:非要因要因確認(rèn)四:夜間施工照明不好確認(rèn)人員:88
確認(rèn)時(shí)間:2088年4月12日-14日確認(rèn)內(nèi)容:夜間施工照明是否滿足施工生產(chǎn)要求。確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn):夜間施工現(xiàn)場(chǎng)燈光明亮,滿足施工生產(chǎn)要求。確認(rèn)方式:現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查結(jié)論:非要因要因確認(rèn)五:砂率過(guò)小確認(rèn)人員:XX
確認(rèn)時(shí)間:2088年4月14日-88日確認(rèn)內(nèi)容:砂率是否過(guò)小。確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn):混凝土塌落度滿足880~200mm,和易性良好。確認(rèn)方式:現(xiàn)場(chǎng)觀察試驗(yàn)結(jié)論:要因要因確認(rèn)六:減水劑中引氣劑摻量過(guò)大確認(rèn)人員:XX
確認(rèn)時(shí)間:2088年4月17日確認(rèn)內(nèi)容:減水劑中引氣劑摻量是否過(guò)大。確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn):混凝土含氣量3%~4%范圍內(nèi)。確認(rèn)方式:現(xiàn)場(chǎng)觀察試驗(yàn)結(jié)論:非要因要因確認(rèn)七:水泥質(zhì)量不合格確認(rèn)人員:XX確認(rèn)時(shí)間:2088年4月18日確認(rèn)內(nèi)容:水泥是否不合格。確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn):水泥標(biāo)號(hào)p.052.5,堿含量≤0.6%;比表面積300~350m2/kg;3d抗折強(qiáng)度≥4.0Mpa,抗壓強(qiáng)度≥23.0Mpa;28d抗折強(qiáng)度≥7.0Mpa,抗壓強(qiáng)≥52.5Mpa
確認(rèn)方式:現(xiàn)場(chǎng)觀察試驗(yàn)結(jié)論:非要因要因確認(rèn)八:粗骨料針片狀顆粒含量過(guò)大確認(rèn)人員:XX
確認(rèn)時(shí)間:2088年4月21日確認(rèn)內(nèi)容:粗骨料針片狀顆粒含量是否過(guò)大。確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn):粗骨料針片狀顆粒含量≤5%。確認(rèn)方式:現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)結(jié)論:非要因要因確認(rèn)九:混凝土攪拌時(shí)間不符合要求確認(rèn)人員:XX
確認(rèn)時(shí)間:2088年4月18日確認(rèn)內(nèi)容:混凝土攪拌時(shí)間是否不符合要求。確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn):3min≤攪拌時(shí)間≤5min。確認(rèn)方式:現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查結(jié)論:非要因要因確認(rèn)十:模板打磨不干凈確認(rèn)人員:88
確認(rèn)時(shí)間:2088年4月12日14日確認(rèn)內(nèi)容:模板是否打磨干凈。確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn):模板表面無(wú)銹跡及混凝土殘?jiān)?。確認(rèn)方式:現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查結(jié)論:非要因要因確認(rèn)十一:脫模劑使用不當(dāng)確認(rèn)人員:88
確認(rèn)時(shí)間:2088年4月88日-17日確認(rèn)內(nèi)容:模板脫模劑使用是否不當(dāng)。確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn):脫模劑使用消泡型,噴霧器進(jìn)行噴涂厚度混勻合理。確認(rèn)方式:現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查結(jié)論:非要因要因確認(rèn)十二:振搗設(shè)備損壞確認(rèn)人員:88
確認(rèn)時(shí)間:2088年4月88日確認(rèn)內(nèi)容:振搗設(shè)備是否損壞,定期查看。確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn):振搗設(shè)備無(wú)損壞,定期查看
確認(rèn)方式:現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查結(jié)論:非要因振搗設(shè)備維修保養(yǎng)記錄要因確認(rèn)十三:附著式振動(dòng)器布置不合理確認(rèn)人員:XX
確認(rèn)時(shí)間:2088年4月14日確認(rèn)內(nèi)容:附著式振動(dòng)器布置是否合理。確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn):馬蹄、梁肋中、上部各布置一排,間距1.5m,呈梅花型布置,每片梁52個(gè)。
確認(rèn)方式:現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查結(jié)論:非要因要因確認(rèn)十四:附著式振動(dòng)器振搗時(shí)間過(guò)短確認(rèn)人員:88
確認(rèn)時(shí)間:2088年4月17日確認(rèn)內(nèi)容:附著式振動(dòng)器振搗時(shí)間是否過(guò)短。確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn):附著式振動(dòng)器振搗時(shí)間30~60s。
確認(rèn)方式:現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查結(jié)論:非要因要因確認(rèn)十五:搗棒振搗時(shí)間過(guò)短確認(rèn)人員:88
確認(rèn)時(shí)間:2088年4月19日-21日確認(rèn)內(nèi)容:每點(diǎn)振搗時(shí)間是否過(guò)短。確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn):插入式振搗棒每點(diǎn)振搗時(shí)間20~30s。
確認(rèn)方式:現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查結(jié)論:非要因要因確認(rèn)十六:振搗深度控制不準(zhǔn)確確認(rèn)人員:88
確認(rèn)時(shí)間:2088年4月21日-23日確認(rèn)內(nèi)容:振搗棒插入下層深度是否準(zhǔn)確。確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn):振搗棒插入下層深度為5~10cm。確認(rèn)方式:現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查結(jié)論:要因要因確認(rèn)十七:混凝土分層厚度過(guò)大確認(rèn)人員:XX
確認(rèn)時(shí)間:2088年4月20日確認(rèn)內(nèi)容:混凝土分層厚度是否過(guò)大。確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn):混凝土分層厚度不大于30cm
。
確認(rèn)方式:現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查結(jié)論:要因要因確認(rèn)砂率過(guò)小振搗深度控制不準(zhǔn)確混凝土分層厚度過(guò)大
要因找到啦!(一)應(yīng)對(duì)方案選擇8.制定對(duì)策根據(jù)要因確認(rèn)結(jié)果,QC小組成員針對(duì)“混凝土分層厚度過(guò)大”這個(gè)要因召開(kāi)對(duì)方案分析會(huì)議,分析結(jié)果如下表7所示:
對(duì)策分析表
表7(二)方案可行性評(píng)估根據(jù)上述應(yīng)對(duì)方案選擇結(jié)果,QC小組成員方案可行性進(jìn)行了評(píng)估,分析結(jié)果如下表所示:對(duì)策評(píng)估表
表8(三)應(yīng)對(duì)措施方案制定QC小組成員通過(guò)提出方案,方案選擇分析和方案可行性評(píng)估,綜合評(píng)比,確定了要因“混凝土分層厚度過(guò)大”的最佳措施為“改進(jìn)料斗開(kāi)關(guān)”,并制定相應(yīng)的對(duì)策措施。
要因?qū)Σ弑?/p>
表99.對(duì)策實(shí)施實(shí)施一:調(diào)整砂率針對(duì)砂率過(guò)小對(duì)38%、40%、42%、44%砂率進(jìn)行試配,得到最佳砂率參數(shù)根據(jù)砂率38%、40%、42%、44%時(shí)C55混凝土配合比選定如下:混凝土塌落度偏大,保水性、黏聚性較差,出現(xiàn)輕微離析、泌水現(xiàn)象?;炷了涠群细瘢鸵仔粤己?,無(wú)離析、泌水現(xiàn)象?;炷了涠群线m,但出現(xiàn)輕微離析、流漿現(xiàn)象。混凝土塌落度合適,但混凝土流動(dòng)性較差,不利于施工。根據(jù)上述配合比對(duì)比發(fā)現(xiàn),當(dāng)砂率為40%時(shí),混凝土和易性最好,28d抗壓強(qiáng)度最大。因此我們確定最佳砂率為40%。實(shí)施效果:5月22日QC小組成員XX于項(xiàng)目部攪拌站對(duì)當(dāng)天開(kāi)盤6片梁混凝土按3盤/片進(jìn)行調(diào)查,混凝土性能良好,無(wú)離析、泌水現(xiàn)象。合格率=(18-0)/18*/100%=100%振搗棒插入深度控制不準(zhǔn)確實(shí)施二:控制插入深度控制振搗棒插入深度安排專人旁站實(shí)施效果檢查:5.22日我小組成員XX、88等4人分別對(duì)于混凝土澆筑現(xiàn)場(chǎng)對(duì)當(dāng)天開(kāi)盤8片梁中抽檢4片梁,每片梁抽5個(gè)點(diǎn)對(duì)混凝土振搗深度情況進(jìn)行了檢查,振搗深入在5-10cm范圍內(nèi),振搗質(zhì)量明顯提高。實(shí)施三:控制混凝土分層厚度混凝土分層厚度過(guò)大調(diào)整布料方式改進(jìn)料斗開(kāi)關(guān)控制分層厚度安排專人旁站5月24日我小組成員XX、88等四人對(duì)現(xiàn)場(chǎng)澆筑6片梁中4片進(jìn)行混凝土分層情況檢查統(tǒng)計(jì),數(shù)據(jù)合格,分層厚度得到有效控制。實(shí)施效果檢查:10.檢查實(shí)施效果6.10日-14日小組成員分頭行動(dòng)對(duì)1#-17#存梁區(qū)預(yù)制T梁進(jìn)行抽查40片梁,按66點(diǎn)/片,共計(jì)2640個(gè)點(diǎn),馬蹄倒角氣泡出現(xiàn)率=41/2640*100%=1.56%,T梁混凝土氣泡出現(xiàn)率=82/2640*100=3.1%,梁體外觀合格率=(1-127/2640)*100%=95.2
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