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文檔簡介
一、問題發(fā)現(xiàn)2023年10月24日登船后,與交班老軌進(jìn)行了溝通,據(jù)同事言講,說是滑油使用不符合要求,說明書要求磨合完畢后,要更換正常使用滑油?;诖隧椧蟠坝?023年10月08號靠泊新加坡期間,公司特意安排供船新的滑油,滑油上船后船端立刻對兩臺空壓機(jī)進(jìn)行了更換。船舶開出后,雖然滑油使用時間較短,但是檢查結(jié)果還是發(fā)現(xiàn)絮狀物,只是絮狀物量較前期少,船端以為是上次更換滑油時油底殼清潔的不夠干凈,為前期遺留的絮狀物。前任同事認(rèn)為此問題已經(jīng)解決,故在交班時還說不用擔(dān)心,可以放心使用。25日開出后,特意吩咐二管對空壓機(jī)勤加觀察,防止出現(xiàn)問題。月底隨著滑油化驗報告的來臨,船端終于知道絮狀物為何物,皆是滑油乳化產(chǎn)生的物質(zhì),且報告顯示滑油中含水量超標(biāo),存在合金成分,安全起見,決定對兩臺空壓機(jī)滑油再次檢查。檢查結(jié)果顯示,滑油中絮狀物增加,且油底殼底部有水泡存在,說明滑油中再次進(jìn)入少量的水。水從何來?成了當(dāng)前急需查找的問題。二、問題解決,水從何來萬法歸終——說明書。通過對說明書的仔細(xì)閱讀,對本輪空壓機(jī)有了一個詳細(xì)的了解。其為TANABEPNEUMATICMACHINERYCO.LTD公司生產(chǎn),為H-274型大型空壓機(jī),機(jī)帶冷卻水泵,強(qiáng)制水冷,440v,1200轉(zhuǎn),冷卻水量為6.2立方/小時,冷卻水進(jìn)機(jī)溫度控制在36-45度之間,進(jìn)出口溫差不超過10度,出口溫度不超過50度。水的來源一共有兩個方向,第一是冷卻水漏泄,第二是冷凝水。冷卻水:冷卻水漏泄,一共有兩個地點(diǎn),缸頭墊片和空冷器墊片。因為缸頭墊片內(nèi)部在缸頭內(nèi),外部無法觀察到是否有漏點(diǎn),如果想要觀察只能從二級閥腔內(nèi)進(jìn)行觀察,還沒等到我們觀察缸頭墊片的情況,二級閥端蓋拆開的一瞬間,就發(fā)現(xiàn)從二級閥端蓋處已經(jīng)有水流出,我們將整個二級閥全部拆除,發(fā)現(xiàn)閥腔內(nèi)有水積聚,且四個空冷器的兩側(cè)墊片皆有滴滲,個別甚至成流狀,這明顯的說明四個空冷器的墊片老化,密封效果變差。缸頭墊片就先不用看了,我們著手將四個空冷器的墊片全部更換。然后將水壓提高到比正常運(yùn)行壓力高1公斤狀態(tài),進(jìn)行測試,沒有發(fā)現(xiàn)漏點(diǎn)。同時我們將水壓保持,活塞盤到最低點(diǎn),持續(xù)觀察,觀察是否有水從活塞頭流下來,經(jīng)過一段時間的觀察,并未發(fā)現(xiàn)缸頭墊片有漏泄的情況。此時可以確定無冷卻水漏泄。對于四個空冷器墊片的更換,可能會有同仁提出異議,認(rèn)為如果空冷器墊片漏水,在工作中會有氣泡在冷卻水出口的液位鏡中可以發(fā)現(xiàn)。針對這個問題我們也做了相應(yīng)的檢查和分析,但在實際的情況中,液位鏡中很難發(fā)現(xiàn)氣泡,同時在正常的工作中二級進(jìn)排氣閥的端蓋經(jīng)過點(diǎn)溫槍的測量,發(fā)現(xiàn)此處的溫度能達(dá)到八十多度,在如此高溫的情況下,墊片受熱,膨脹,從而加強(qiáng)了密封,使氣體不易進(jìn)入到冷卻水中,但機(jī)體一旦冷卻下來,墊片的彈性消失,密封效果變差,冷卻水就再次漏泄而出。我輪還有一個特點(diǎn),就是兩臺空壓機(jī)交替運(yùn)行,一臺運(yùn)行一天,那也就加深了漏水量的積存。特別是二級吸入閥閥腔內(nèi)的積水在空壓機(jī)啟動的時候被帶入到缸體里面,從而使部分水進(jìn)入到滑油中,造成乳化。冷凝水:其實在正常的使用過程中,滑油乳化的主要原因是冷凝水積聚,針對這種現(xiàn)象,說明書上也給出了明確的原因和解決方法。如下圖:第一項,環(huán)境的影響。此項原因一般情況下在設(shè)備初期安裝時都會避免,個別船舶會在空壓機(jī)處所加裝風(fēng)筒,我們能做的也就是在高潮濕的區(qū)域航行時關(guān)小風(fēng)筒,減小送風(fēng)量,盡量的減少處所的濕度,但是對于機(jī)艙整個大環(huán)境來說,這些影響可以忽略不計。第二項,空壓機(jī)過冷。說明書給出的方法是調(diào)整冷卻水量和溫度。參考說明書的要求,我們對本輪的空壓機(jī)冷卻系統(tǒng)進(jìn)行了檢查,發(fā)現(xiàn)我輪空壓機(jī)和發(fā)電機(jī)共用一個由海水冷卻的板式冷卻器,冷卻水進(jìn)入空壓機(jī)的量在不改變進(jìn)出口閥開度的情況下,無法進(jìn)行調(diào)節(jié),即使關(guān)小出口閥,關(guān)多少,這些都沒有具體的數(shù)據(jù)進(jìn)行參考,故冷卻水量可以認(rèn)為無法調(diào)節(jié)。那剩下的就只能調(diào)整冷卻水的溫度了。參考說明書的要求,我們對比實際的冷卻水溫度,發(fā)現(xiàn)我輪進(jìn)機(jī)水溫大約在30度,出口水溫大約34度,溫差在說明書要求的范圍之內(nèi),可是進(jìn)機(jī)溫度卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于說明書要求,對溫度控制器進(jìn)行觀察,發(fā)現(xiàn)設(shè)定溫度在30度位置,本欲調(diào)整冷卻器的設(shè)定溫度,卻發(fā)現(xiàn)在溫度控制器上用筆在30度位置寫著NORMAL,并用紅筆標(biāo)出。因為剛來船不久,至于為何有如此標(biāo)注,不得而知,安全起見沒有進(jìn)行更改。第三項,排渣狀態(tài)不良。由于冷卻水進(jìn)機(jī)溫度暫時未加調(diào)節(jié),滑油出現(xiàn)乳化現(xiàn)象的另一個原因就是冷凝水排出不暢,帶著這個思路,我們對空壓機(jī)的泄放裝置進(jìn)行了檢查,將二級進(jìn)出口泄放電磁閥拆開,清潔,功能測試,正常。但是我們發(fā)現(xiàn)一個現(xiàn)象,那就是從二級進(jìn)口的位置有一個引出的小管,此小管引到曲拐箱,用二級進(jìn)口的空氣對曲拐箱進(jìn)行加熱和除濕,我們在打開道門進(jìn)行檢查曲拐箱的時候,有時會發(fā)現(xiàn)有水滴從小管內(nèi)滴出,那就說明兩種情況,一是二級進(jìn)口的氣液分離器效果不佳,二是放殘效果不佳。對此,我們又將二級進(jìn)口的氣液分離器拆開,徹底進(jìn)行了清潔。針對第二種情況,我們分別又對放殘時間和放殘間隔進(jìn)行了檢查,發(fā)現(xiàn)放殘時間是10秒,放殘間隔時間是15分鐘。在正常的使用過程中,我輪單臺空壓機(jī)一次運(yùn)行時間大概也就13-14分鐘左右,也就是說在整個日常使用過程中,一個工作循環(huán)之內(nèi)都沒有進(jìn)行卸載放殘。針對此種情況,我們將兩臺空壓機(jī)的放殘間隔調(diào)整為10分鐘,放殘時間暫時未變。經(jīng)過上述調(diào)節(jié)后,我們再次運(yùn)行空壓機(jī)(只單臺使用,防止滑油乳化,造成滑油浪費(fèi)),一段時間后發(fā)現(xiàn),曲拐箱內(nèi)有時還是會出現(xiàn)冷凝水,但是這些冷凝水并未進(jìn)入到滑油中,而是出現(xiàn)在道門的墊片處。一切跡象表明,冷凝水的出現(xiàn)與冷卻水進(jìn)機(jī)溫度太低有直接的關(guān)系,在保證水量足夠的情況下,我們將冷卻水溫度上調(diào)到42度,同時觀察在用發(fā)電機(jī)的使用情況,有無出現(xiàn)異常現(xiàn)象,經(jīng)過對發(fā)電機(jī)滑油溫度和冷卻水出口溫度進(jìn)行觀察,發(fā)現(xiàn)滑油溫度和掃氣溫度無變化,缸套冷卻水出口溫度大約82度,也是正常范圍。此種情況下,使用了大約近一個月的時間,我們再次打開空壓機(jī)道門進(jìn)行仔細(xì)的檢查,發(fā)現(xiàn)無論是滑油內(nèi)還是曲拐箱內(nèi)壁上再無冷凝水,也未發(fā)現(xiàn)絮狀物。當(dāng)我們以為問題都解決了的時候,另外一個大的問題再次出現(xiàn)在我們的面前。船舶經(jīng)過南非北上,天氣逐漸變熱,機(jī)艙內(nèi)溫度逐漸升高,正在使用的二號發(fā)電機(jī),某天晚上突然缸套冷卻水高溫報警,緊急更換其他發(fā)電機(jī)使用。第二天,我們對二號發(fā)電機(jī)高溫冷卻水系統(tǒng)開展了仔細(xì)的檢查,首先排查了水溫傳感器是否正常,我們空機(jī)運(yùn)行,此時又發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場的冷卻水溫度表指示不清,我們用點(diǎn)溫槍進(jìn)行檢查對比,發(fā)現(xiàn)點(diǎn)溫槍和集控室顯示溫度相差無幾,但為了進(jìn)一步確認(rèn),又安排更換現(xiàn)場溫度計,三者進(jìn)行了集中對比,三者溫度幾乎一致,從而排除了溫度傳感器出現(xiàn)誤報的情況。缸套冷卻水高溫報警就只有一種情況了,那就是溫控閥有問題,在詢問二管有備件后,決定對二號發(fā)電機(jī)的缸套水溫控閥進(jìn)行更換,我們拆下溫控閥后發(fā)現(xiàn),此溫控閥生產(chǎn)日期為2006年10月,裝機(jī)時間無法查詢,其工作狀態(tài)確實達(dá)到了使用壽命,我們將溫控閥更換,再次啟動二號發(fā)電機(jī),其缸套水出口溫度保持在81度左右,在后續(xù)使用中再未出現(xiàn)高溫報警現(xiàn)象。這也解釋了為何淡水冷卻器設(shè)定溫度一直放在30度位置,且表注NORMAL的原因了。三、滑油因素前期交班同事說船端有兩種潤滑油,其中一種不符合設(shè)計要求,說明書上也確實說明,磨合期間的滑油和正常使用的滑油不是同一品種。針對此種情況,我們也是本著實事求是的原則對滑油的使用進(jìn)行了謹(jǐn)慎的分析。一般情況下,機(jī)器的初期投入使用,在磨合時間內(nèi),其工況是最為惡劣的時候,對滑油的要求較高,不僅要有良好的潤滑性,還要有良好的清潔分散性,能將磨合產(chǎn)生的各種磨屑帶走,且抗乳化性和奈高溫性等都要好。反觀磨合后,對滑油的要求會有一定的降低,使用的滑油標(biāo)號會低于磨合要求?;谶@些分析,我們在另外一臺空壓機(jī)上繼續(xù)使用前期所供滑油(即磨合用油),同時安排輪機(jī)員勤加檢查。經(jīng)過一段時間的使用,并未發(fā)現(xiàn)異常,且也未發(fā)現(xiàn)絮狀物和冷凝水積聚。說明兩種滑油皆可使用。下圖是說明書對滑油的使用要求:四、事后總結(jié)和預(yù)防由上述解決問題的過程可以看出,此項問題的原因并不難發(fā)現(xiàn),可是拖了較長時間才得以解決,期間浪費(fèi)了時間,也浪費(fèi)了金錢。歸其原因就是對機(jī)器的了解不夠徹底,往往只看到了其中一個面,而忽略了整體。比如,因為二號發(fā)電機(jī)缸套水調(diào)溫閥狀態(tài)不良,造成高溫報警,船端就盲目的將冷卻水
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